26.10.2014 Views

ALSTOM Hooped Pelton turbin - Energi Norge

ALSTOM Hooped Pelton turbin - Energi Norge

ALSTOM Hooped Pelton turbin - Energi Norge

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PTK 2010<br />

Del 1: Erfaringer fra FUNNA<br />

Del 2: <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong><br />

9. mars, 2010<br />

Hanne Tenggren, NTE<br />

Sebastian Videhult, <strong>ALSTOM</strong>


• Funna – prosjektbeskrivelse<br />

• Utfordringer med <strong>turbin</strong>en<br />

• Undersøkelser<br />

• Analyse<br />

• Korreksjoner og tiltak<br />

• Resultat og kontroll<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 2


Funna - prosjektbeskrivelse<br />

Leka<br />

Kolsvik<br />

NORDLAND<br />

NYE FUNNA KRAFTVERK<br />

– idriftsatt desember 2007<br />

Namsskogan<br />

Limingen<br />

Rørvik<br />

Ytre Namdal, Kolvereid<br />

Røyrvikfoss<br />

Vikna<br />

Vindmøllepark<br />

Tunnsjødal<br />

Tunnsjø<br />

Hundhammerfjellet Åsmulfoss<br />

Vindmøllepark<br />

Tunnsjøfoss<br />

Linnvasselv<br />

Aunfoss<br />

Øvre Fiskumfoss<br />

Lauvsnes<br />

Overhalla<br />

Nedre Fiskumfoss<br />

Lierne<br />

Indre Namdal, Grong<br />

Namsos<br />

SØR-<br />

TRØNDELAG<br />

Brattingfoss<br />

Follafoss<br />

Ormsetfoss<br />

Malm<br />

Inderøy<br />

Bogna<br />

STEINKJER<br />

Snåsa<br />

Hovedkontor<br />

Vanvikan<br />

Trondheim<br />

Mosvik<br />

Leksvik<br />

Frosta<br />

Stjørdal<br />

Verdal<br />

Levanger<br />

Skogn<br />

Funna<br />

Meråker<br />

Tevla<br />

Avdelingskontor<br />

Nett/Installasjon<br />

Nett/inst.enheter<br />

NTE expertbutikk<br />

Kraftstasjon<br />

Vindmøllepark4<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 3


Gamle Funna Kraftverk<br />

Funna - prosjektbeskrivelse<br />

- Utbygd av Elkem i 1937-1938.<br />

- 8 MW <strong>Pelton</strong> aggregat,<br />

- Pålegg fra NVE om utskifting av<br />

1900 m rørgate av smisveiste<br />

stålrør<br />

- Modent for utfasing<br />

- 8000 driftstimer per år.<br />

- 56 GWh<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 4


Funna - prosjektbeskrivelse<br />

Nye Funna Kraftverk<br />

- Fallhøyde Hn=332 meter<br />

- 20.6 MW Francis <strong>turbin</strong><br />

- Beregnet produksjon 65 GWh<br />

- Turbin, hovedventil og<br />

generator levert av <strong>ALSTOM</strong><br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 5


• Funna – prosjektbeskrivelse<br />

• Utfordringer med <strong>turbin</strong>en<br />

• Undersøkelser<br />

• Analyse<br />

• Korreksjoner og tiltak<br />

• Resultat og kontroll<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 6


Sprekk i løpehjulsblad<br />

• Juni 2008 - 3000 timers drift<br />

• Sprekk oppdaget i 2 blad<br />

Utfordringer med <strong>turbin</strong>en<br />

Skader i labyrintringer<br />

• Øvre og nedre ring og hjul<br />

Virkningsgrad lavere en garantert<br />

• Juni 2009 - Termodynamisk<br />

virkningsgradsmåling<br />

• Virkningsgrad målt lavere en<br />

garantert<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 7


• Funna – prosjektbeskrivelse<br />

• Utfordringer med <strong>turbin</strong>en<br />

• Undersøkelser<br />

• Analyse<br />

• Korreksjoner og tiltak<br />

• Resultat og kontroll<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 8


Undersøkelser – sprekk i løpehjul<br />

Sprekk i løpehjulsblad<br />

Skovl 10 og 13<br />

• Sprekk ved ring<br />

• Synlig på trykk- og sugeside<br />

• 70 mm lengde<br />

Skovl 10<br />

Skovl 4<br />

Skovl 13<br />

• Indikasjon ved ring<br />

• Ikke åpen mot overflaten<br />

• 30 mm lengde<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 9


Spenningsanalyse<br />

Undersøkelser – sprekk i løpehjul<br />

- Spenningsnivå innenfor designkriteria<br />

- Ingen spenningskonsentrasjoner i<br />

område for sprekk og defekt<br />

Dynamisk analyse<br />

- Differanse mellom egenfrekvenser i<br />

løpehjul og påtrykte frekvenser er innenfor<br />

designkriteria<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 10


Materialkvalitet<br />

Undersøkelser – sprekk i løpehjul<br />

- Materialets mekaniske egenskaper tilfredsstiller spesifikasjonen<br />

Produksjonsprosess<br />

- Prosedyrer for varmebehandling gjennomført i henhold til spesifikasjon<br />

- Sveisereparasjon av mindre defekter utført med lokal varmebehandling. Ingen<br />

relasjon påvist mellom lokale sveisereparasjoner og sprekker.<br />

Drift<br />

- Maskinen kjørt ved ~80% last 95% av tiden<br />

Kontakt løpehjul - labyrintringer<br />

- Den visuelle inspeksjonen viste at løpehjul og<br />

labyrintringer har vært i mekanisk kontakt<br />

- Innfesting av styrelager ikke optimal<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 11


Hydraulisk design<br />

Undersøkelser – lav virkningsgrad<br />

- Modelltester med homolog vannvei gjennomført<br />

- Virkningsgradsgarantier basert på resultater fra modellprøve<br />

- Målt løpehjulsgeometri innenfor toleranser sammenlignet med design<br />

- For stor spalte mellom ledeskovl og lokk og i labyrinttetning<br />

Virkningsgradsmålinger<br />

- Termodynamisk virkningsmåling gjennomført av erfaren uavhengig konsulentfirma i<br />

henhold til IEC<br />

Lokkdeformasjon<br />

- Måling og beregning av<br />

lokkdeformasjon<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 12


• Funna – prosjektbeskrivelse<br />

• Utfordringer med <strong>turbin</strong>en<br />

• Undersøkelser<br />

• Analyse<br />

• Korreksjoner og tiltak<br />

• Resultat og kontroll<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 13


Analyse – sprekk i løpehjul<br />

Mulige årsaker<br />

Konstruksjon<br />

Spenningskonsentrasjon<br />

Kontakt løpehjul -<br />

labyrintring<br />

Statiske spenninger<br />

Dynamiske spenninger<br />

Resonansfrekvenser<br />

Varmebehandling<br />

Sveising<br />

Kontroll<br />

Restspenninger<br />

Maskinering<br />

Drift<br />

Kjøring på dellast<br />

Start og stopp<br />

Ekstreme lasttilfeller<br />

Antall defekter<br />

Defektstørrelse<br />

Utmattingsegenskaper<br />

Bruddegenskaper<br />

Sprekk i<br />

løpehjul<br />

Produksjon<br />

Materiale<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 14


Analyse – sprekk i løpehjul<br />

Konklusjon<br />

• Spenningsanalyse og dynamisk analyse viser at konstruksjonen<br />

er innefor gjeldende designkriteria<br />

• Materialegenskaper i henhold til spesifikasjon<br />

• Produksjonsprosess i henhold til retningslinjer<br />

• Ingen nye sprekker funnet etter oppstart av <strong>turbin</strong><br />

• Kontakt mellom løpehjul og labyrintringer sannsynligvis<br />

hovedårsaken til sprekkinitiering<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 15


Analyse – lav virkningsgrad<br />

Konklusjon<br />

• Termodynamiske målinger gjennomført i henhold til IEC<br />

• Løpehjulsdesign verifisert<br />

• Spalte mellom ledeskovl og lokk for stor<br />

• Spalte i labyrinttetning for stor<br />

• Årsaken til avvik fra garantier er sannsynligvis for store tap i<br />

ledeskovlspalte og labyrinttetning<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 16


• Funna – prosjektbeskrivelse<br />

• Utfordringer med <strong>turbin</strong>en<br />

• Undersøkelser<br />

• Analyse<br />

• Korreksjoner og tiltak<br />

• Resultat og kontroll<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 17


Sveisereparasjon<br />

Korreksjoner og tiltak – sprekk i løpehjul<br />

• Sprekker i blad 10 og 13 og indikasjon i blad 4 sveisreparert<br />

• Liquid penetrant (LP) kontroll og røntgenundersøkelse av<br />

sprekkområde<br />

• Skader i labyrintringer reparert med hjelp av sveis og maskinering<br />

• Oppretting av akselstreng og sikring av styrelagerposisjon<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 18


Korreksjoner og tiltak – lav virkningsgrad<br />

Korreksjoner på anlegg<br />

• Minimering av spalt mellom ledeskovl/lokk og i labyrinttetning<br />

• Gjennomføres sommeren 2010<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 19


• Funna – prosjektbeskrivelse<br />

• Utfordringer med <strong>turbin</strong>en<br />

• Undersøkelser<br />

• Analyse<br />

• Korreksjoner og tiltak<br />

• Resultat og kontroll<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 20


Resultat og kontroll – sprekk i løpehjul<br />

• September 10, 2008 - maskinen ble tatt i drift igjen etter utførte<br />

reparasjoner og kan kjøres uten begrensinger<br />

• Oktober 2008, desember 2008 og august 2009 - Maskinen ble<br />

stoppet for røntgenundersøkelse av sprekkområde uten å finne nye<br />

sprekker eller forandringer i reparert område<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 21


Takk!<br />

www.nte.no<br />

www.alstom.com


PTK 2010<br />

Del 1: Erfaringer fra FUNNA<br />

Del 2: <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong><br />

9. mars, 2010<br />

Sebastian Videhult, <strong>ALSTOM</strong>


• <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> introduksjon<br />

• Fordeler ved <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong><br />

• Referanser<br />

• Konklusjon<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 24


Tradisjonelt <strong>Pelton</strong> løpehjul<br />

Jakt på høyere virkningsgrad<br />

- Høy utmattingsbelasting<br />

- Risiko for sprekker<br />

Kritisk sone<br />

To funksjoner for skovl<br />

- Omformer kinetisk energi fra vannstrålen til kraft<br />

- Overfører den kraften til moment på aksel<br />

Risiko for sprekker - behov for hyppige inspeksjoner<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 25


<strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> løpehjul<br />

”Hoop” –<br />

flens/ring<br />

Skovl<br />

Funksjon fordelt på to komponenter<br />

- Skovl omformer energi<br />

- Flens overfører kraft<br />

- Optimalisering av komponentenes design for best å<br />

kunne ivareta de separate funksjonene<br />

Kritisk sone fjernet<br />

Ingen kritisk sone – begrenset behov for inspeksjoner<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 26


Sammenstilling av <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong><br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 27


Hydrauliske egenskaper<br />

Vannstrømning<br />

på utsiden av<br />

flensen<br />

Flens<br />

Både målinger og simuleringer viser at flensene verken<br />

har innvirkning på strømningen eller virkningsgraden<br />

Hydrauliske egenskaper påvirkes ikke av flens<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 28


• <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> introduksjon<br />

• Fordeler ved <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong><br />

• Referanser<br />

• Konklusjon<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 29


Vedlikeholdskostnad og tilgjenglighet<br />

Stor reduksjon av vedlikeholdskostnad<br />

Stor<br />

reduksjon av<br />

utmattings -<br />

spenning<br />

Minimal risk for<br />

sprekker i skovler<br />

Ingen reparasjon av<br />

sprekker<br />

Færre inspeksjoner<br />

Kortere inspeksjoner<br />

Betydelig lenger inspeksjonsintervall<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 30


20 MPa<br />

2 MPa<br />

Vibrasjonsspenninger redusert med 90 %<br />

Tradisjonell <strong>Pelton</strong><br />

25 MPa<br />

peak-peak vibrasjonsspenning<br />

<strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> Runner<br />

< 2 MPa<br />

peak-peak vibrasjonsspenning<br />

Målinger gjennomført før og etter rehabilitering<br />

Måling i største spenningsområde i flens<br />

Redusert risiko for sprekker minsket vedlikeholdsbehov<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 31


Redusert fornyelseskostnad<br />

Erstatte skovler isteden for hele løpehjulet<br />

Erosjonsskadet hjul<br />

Erstatting av enkelte skovler<br />

Stor reduksjon av fornyelseskostnad<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 32


Forenklet tilvirkningsprosess<br />

• Enkel og presis maskinering av<br />

hydraulisk profil<br />

• Kortere leveringstid på råmateriale<br />

• Forbedret materialkvalitet – mindre emner<br />

og bedre kontroll<br />

• Enkel maskinering av flenser<br />

• Enklere prosess og bedre kvalitet for<br />

belegging av skovler – "hard coating"<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 33


• <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> introduksjon<br />

• Fordeler ved <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong><br />

• Referanser<br />

• Konklusjon<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 34


Eksempel på referanser<br />

Beaufort, Frankrike<br />

H=282 m, P=4.35 MW,<br />

Dp=1320 mm<br />

Horisontal, 2 jets<br />

Driftsatt 2001<br />

Champagne, Italia<br />

H=450 m, P=4.9 MW,<br />

Dp=1660 mm<br />

Horisontal, 2 jets<br />

Driftsatt 2004<br />

Ji Sha, Kina<br />

H = 485 m, P = 61.5 MW<br />

Dp = 2172 mm<br />

Vertikal, 6 jets<br />

Driftsatt 2007<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 35


• <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> introduksjon<br />

• Fordeler ved <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong><br />

• Referanser<br />

• Konklusjon<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 36


Konklusjon<br />

• Redusert vedlikeholdskostnad<br />

• Forbedret tilgjenglighet<br />

• Redusert fornyelseskostnad<br />

• Forenklet tilvirkningsprosess<br />

• Bedre materialkvalitet<br />

Feedback fra eier av Beaufort kraftstasjon (7 års drift):<br />

"Når det gjelder generelt vedlikehold, reduksjon av inspeksjonstid og lenger<br />

inspeksjonsintervall har kostnaden minsket med ca 70% sammenlignet med en<br />

tradisjonell <strong>Pelton</strong>. Som en konsekvens har den effektive produksjonstiden økt"<br />

Ny teknologi Løp som og kjøp! leveres i dag<br />

PTK 2010 – Erfaringer fra Funna og <strong>ALSTOM</strong> <strong>Hooped</strong> <strong>Pelton</strong> <strong>turbin</strong> 37


Takk igjen!<br />

www.alstom.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!