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reparacao45_Layout 1 - Reparação Automotiva

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eparacao45_<strong>Layout</strong> 1 23/02/2012 12:39 Page 35<br />

www.reparacaoautomotiva.com.br<br />

Fevereiro de 2012 - Edição 45 | TÉCNICA 35<br />

balho não me sairia por menos de<br />

R$ 50,00, fora o tempo que levaria<br />

para a fabricação. A solução mais rápida<br />

e barata que adotei foi a de usar<br />

uma bucha de redução de latão de 3/8<br />

para ¼ NPT (posição A na foto 3),<br />

que é uma peça comum no mercado<br />

e que comprei numa loja da esquina.<br />

Só que tive que solucionar outro problema:<br />

a rosca do sensor era diferente<br />

de ¼ NPT da bucha. Consegui a solução<br />

(ou “jeitinho”, como queiram<br />

chamar), com relação à rosca e vedação,<br />

usando fita Teflon e resina de poliéster.<br />

O “arranjo” ficou conforme a<br />

foto abaixo.<br />

FOTO 3 – „JEITINHO‰ DE FIXAÇ‹O DO<br />

SENSOR NA CARCAÇA „NOVA‰<br />

O próximo passo foi rosquear<br />

o sensor de temperatura inferior<br />

no alojamento correspondente da<br />

peça. A rosca deste sensor também<br />

estava com problema, de<br />

forma que só consegui rosquear o<br />

mesmo no máximo quatro voltas.<br />

Mas enfim, aparentemente estava<br />

bem firme e vedado, pelo fato de<br />

também ser uma rosca NPT.<br />

Mais tarde vim a descobrir o problema<br />

da rosca. Também na caixa<br />

que acompanhou a carcaça estava<br />

especificado a rosca M10 x 1,0,<br />

sendo que a do sensor é de 1/8<br />

NPT. Ou seja, mais um erro de<br />

fabricação. Mais adiante, no processo<br />

de teste de estanqueidade, o<br />

problema desta rosca também<br />

apareceu como vazamento.<br />

A última etapa de montagem<br />

da carcaça foi a colocação e fixação<br />

da válvula termostática. Coloquei a<br />

mesma no respectivo alojamento e<br />

fixei com os três parafusos de fixação<br />

correspondentes. Só faltava<br />

agora a colocação da junta que<br />

acompanha a carcaça, e sua fixação<br />

e aperto no cabeçote, com os três<br />

parafusos correspondentes. Isto<br />

feito, foi só encaixar as mangueiras<br />

nas conexões correspondentes e<br />

apertar as braçadeiras, além de encaixar<br />

os conectores dos dois sensores.<br />

Parece que agora era só<br />

encher o sistema com líquido de<br />

arrefecimento adequado (na proporção<br />

correta água/aditivo) e dar o<br />

trabalho como encerrado. Ainda<br />

não, o sofrimento ainda não<br />

tinha acabado...<br />

Como não confiava mais na<br />

peça, resolvi, antes de abastecer o<br />

sistema com o líquido de arrefecimento<br />

já devidamente preparado,<br />

fazer um teste de estanqueidade de<br />

todo o sistema. Anteriormente eu<br />

fazia este teste depois de encher o<br />

sistema, ligar o motor até a ventoinha<br />

funcionar por três vezes<br />

(considerado um ciclo de aquecimento<br />

do motor). Depois disto, ou<br />

mesmo durante o funcionamento<br />

do motor, fazia uma inspeção visual<br />

para checar os vazamentos.<br />

Feito isto, desligava o motor e conectava<br />

um adaptador no lugar da<br />

tampa do reservatório de expansão.<br />

Usando uma bomba manual,<br />

pressurizava o sistema com uma<br />

pressão entre 1,5 a 2 bar e verificava<br />

se ainda existiam vazamentos.<br />

Na realidade, este sistema de diagnóstico<br />

de estanqueidade é o especificado<br />

pelas montadoras e<br />

fornecido por vários fabricantes de<br />

equipamentos no mercado. Cumpre<br />

aqui dizer que não tenho este<br />

equipamento de teste.<br />

Continua na próxima edição.<br />

*Informações: (21) 3331-4925 /<br />

9914-1497, www.autron.com.br e e-<br />

mail: autronic@uol.com.br

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