På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB
På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB
På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2008<br />
Erfarenheter från driften av<br />
de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken
2<br />
S<br />
Årsrapporten Erfarenheter från driften av de<br />
<strong>svenska</strong> kärnkraftverken 2008 produ ceras av<br />
Enheten för erfarenhetsåterföring vid<br />
Kärn kraft säkerhet <strong>och</strong> <strong>Utbildning</strong> <strong>AB</strong>.<br />
Den ges också ut i en engelsk version.<br />
Layout <strong>och</strong> original: <strong>Kärnkraftsäkerhet</strong> <strong>och</strong> <strong>Utbildning</strong> <strong>AB</strong><br />
Foto: Oskarshamns Kraftgrupp <strong>AB</strong><br />
Forsmarks Kraftgrupp <strong>AB</strong><br />
Ringhals <strong>AB</strong><br />
Omslagets foto: Ringhals <strong>AB</strong><br />
Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck <strong>AB</strong><br />
äkerheten vid de <strong>svenska</strong> kärnkraftsanläggningarna har<br />
under året varit hög, trots störningar som gett upphov till längre stillestånd hos<br />
några anläggningar. Ett antal förbättringar har gjorts för att ytterligare förstärka<br />
säkerheten vid anläggningarna.<br />
År 2008 blev elproduktionen från kärnkraftsanläggningarna 61,3 TWh, vilket<br />
motsvarade 43 % av totalproduktionen av elektricitet i Sverige under året.<br />
Den totala genomsnittliga energitillgängligheten blev lägre än före gående år.<br />
För kokvattenreaktorerna uppgick tillgängligheten till 78 %, vilket är lägre än<br />
medelvärdet för de senaste fem åren, cirka 84 %. För tryckvattenreaktorerna blev<br />
energitillgängligheten cirka 87 % för 2008, vilket är ungefär lika mycket som<br />
medelvärdet för de senaste fem åren.<br />
Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 hade långa avställningar beroende på sprickor i<br />
styrstavarna, vilket var en bidragande orsak till de dåliga siffrorna för kokvattenreaktorerna.<br />
<strong>På</strong> tryckvattenreaktorsidan var det Ringhals 2 som med sina problem<br />
med hjälpmatarvattenkapaciteten orsakade en längre avställning.<br />
Under året startades kursverksamheten i den för samtliga <strong>svenska</strong> verk gemensamma<br />
underhållsutbildningen vid Barsebäcksverket. Här tränas el- <strong>och</strong><br />
mekunderhållspersonal i verkslik miljö <strong>och</strong> med verkliga komponenter <strong>och</strong> system<br />
innan de utför sina arbeten i skarpt läge vid våra kärnkraftverk. <strong>Utbildning</strong>en har<br />
fått ett positivt mottagande <strong>och</strong> även internationell uppmärksamhet.<br />
Åke Karlsson<br />
Verkställande direktör<br />
Ringhals<br />
Barsebäck<br />
KSU<br />
Oskarshamn<br />
Forsmark<br />
ÅR-99-002
KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING <strong>AB</strong>, KSU<br />
KSU är de <strong>svenska</strong> kärnkraftverkens centrum för utbildning <strong>och</strong> simulatorträning.<br />
En betydande del av drift- <strong>och</strong> underhållspersonalens kompetens byggs<br />
upp <strong>och</strong> underhålls genom KSUs utbildningsverksamhet, som under 2008<br />
omfattade cirka 3 120 kursdagar. Företaget producerar <strong>och</strong> förvaltar också<br />
läromedel för utbildningen.<br />
KSU analyserar drifterfarenheter från världens alla kärnkraftverk <strong>och</strong> informerar<br />
de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken. KSUs analysgrupp informerar samhällets<br />
beslutsfattare <strong>och</strong> opinionsbildare om kärnkraftssäkerhet, joniserande<br />
strålning <strong>och</strong> riskjämförelser mellan olika energiformer.<br />
Företaget bildades 1972 <strong>och</strong> ägs till 25 % vardera av Barsebäck Kraft <strong>AB</strong>,<br />
Forsmarks Kraftgrupp <strong>AB</strong>, OKG <strong>AB</strong> <strong>och</strong> Ringhals <strong>AB</strong>. KSU ingår i Vattenfallkoncernen.<br />
KSU har sitt huvudkontor i Studsvik med utbildningsenheter i Barsebäck,<br />
Ringhals, Forsmark <strong>och</strong> Oskarshamn. Företaget har cirka 270 anställda,<br />
varav cirka 90 vid utbildningsenheterna.<br />
Sedan starten har nära 1,5 miljarder kronor investerats i simulatorer <strong>och</strong><br />
kringutrustning – de senaste åren i genomsnitt 140 miljoner kronor per år.<br />
WANO<br />
WANO (World Association of Nuclear Operators) är en internationell<br />
organisation som bildades 1989 för att öka kärnkraftens säkerhet <strong>och</strong> tillförlitlighet<br />
genom erfarenhetsutbyte inom olika områden. 36 länder med<br />
sammanlagt cirka 440 kärnkraftverk är medlemmar. KSU svarade under<br />
2008 för de <strong>svenska</strong> kärnkraftsbolagens medlemskap i WANO. WANO<br />
är organiserat i fyra regioner med regionkontor i Atlanta, Moskva, Paris<br />
<strong>och</strong> Tokyo samt ett samordnande kontor i London. KSU ingår i WANOs<br />
Parisregion.<br />
INNEHÅLL<br />
KSU ...............................................2<br />
Introduktion ..................................3<br />
Historik<br />
Jämförelse mellan Sveriges reaktorer ....4<br />
Sveriges reaktortyper<br />
BWR (kokvattenreaktor) ....................6<br />
PWR (tryckvattenreaktor) ..................7<br />
Drifterfarenheter 2008<br />
Forsmark 1 ........................................8<br />
Forsmark 2 ......................................10<br />
Forsmark 3 ......................................12<br />
Oskarshamn 1 .................................14<br />
Oskarshamn 2 .................................16<br />
Oskarshamn 3 .................................18<br />
Ringhals 1 .......................................20<br />
Ringhals 2 .......................................22<br />
Ringhals 3 .......................................24<br />
Ringhals 4 .......................................26<br />
Särskild rapportering ....................28<br />
Styrstavsproblem ..............................28<br />
Elproduktionen i Sverige 2008 .....30<br />
Läsanvisningar<br />
Produktionsuppgifternas definitioner ..31<br />
INES definition ................................31<br />
3
Historik<br />
Jämförelse mellan sveriges reaktorer<br />
4<br />
Kärnkraftverk Reaktortyp Elektrisk effekt (MWe) Termisk effekt Start kommersiell<br />
en e r g i t i l l g ä n g l i g h e t<br />
BWR:<br />
Energitillgängligheten hos de <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna<br />
blev bättre än det internationella genomsnittet för 2008,<br />
74,7 %. Skillnaden blev dock inte lika stor som förra året. Det<br />
<strong>svenska</strong> värdet blev 77,8 %. Oskarshamn 1 <strong>och</strong> 2 lyckades bäst<br />
med drygt 88 % vardera.<br />
Netto Brutto MWt drift (år)<br />
Barsebäck 1* BWR 600 615 1800 1975<br />
Barsebäck 2** BWR 600 615 1800 1977<br />
Forsmark 1 BWR 978 1025 2928 1980<br />
Forsmark 2 BWR 990 1038 2928 1981<br />
Forsmark 3 BWR 1170 1232 3300 1985<br />
Oskarshamn 1 BWR 473 487 1375 1972<br />
Oskarshamn 2 BWR 590 623 1800 1975<br />
Oskarshamn 3 BWR 1152 1198 3300 1985<br />
Ringhals 1 BWR 859 908 2540 1976<br />
Ringhals 2 PWR 870 910 2652 1975<br />
Ringhals 3 PWR 1040 1086 2992 1981<br />
Ringhals 4 PWR 915 970 2775 1983<br />
* Avställd 1999 BWR = Boiling Water Reactor - Kokvattenreaktor<br />
** Avställd 2005 PWR = Pressurized Water Reactor - Tryckvattenreaktor<br />
WANOs jämförelsetal för 2008<br />
(årsmedelvärde)<br />
BWR<br />
74,7 % = medelvärde<br />
PWR<br />
84,3 % = medelvärde<br />
PWR:<br />
Energitillgängligheten hos de <strong>svenska</strong> tryckvattenreaktorerna<br />
blev högre än det internationella genomsnittet för 2008,<br />
84,3 %. Sveriges värde blev 86,7 %. Ringhals 4 lyckades återigen<br />
med nästan 91 %.
e a k t o r s n a b b s t o p p<br />
BWR:<br />
De <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna hade i medeltal 1,31 snabbstopp<br />
under 2008. Det är mycket högre än förra året <strong>och</strong> det<br />
är också högre än WANOs medelvärde på 0,45.<br />
ko l l e k t i v d o s<br />
BWR:<br />
2008 års medelvärde för kollektivdosen vid de <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna<br />
blev 0,85 manSv. Det är något lägre än<br />
förra året, men mycket lägre än WANOs medelvärde på<br />
1,48 manSv.<br />
WANOs jämförelsetal för 2008<br />
(årsmedelvärde)<br />
BWR<br />
0,45 = medelvärde<br />
PWR<br />
0,36 = medelvärde<br />
PWR:<br />
Sveriges tre tryckvattenreaktorer hade inga snabbstopp under<br />
2008. WANOs medelvärde för världens tryckvattenreaktorer<br />
landade på 0,36.<br />
Anmärkning: Reaktorsnabbstoppen redovisas enligt WANOs<br />
definition, dvs att endast automatiskt utlösta snabbstopp per<br />
7 000 timmar kritisk reaktor tas med.<br />
WANOs jämförelsetal för 2008<br />
(årsmedelvärden)<br />
BWR<br />
1,48 manSv = medelvärde<br />
PWR<br />
0,70 manSv = medelvärde<br />
PWR:<br />
Årets medelvärde för kollektivdosen vid de <strong>svenska</strong> tryckvattenreaktorerna<br />
blev 0,85 manSv, vilket är något högre än<br />
WANOs motsvarande värde, 0,70 manSv.<br />
5
Sveriges reaktortyper<br />
bWr ko k v a t t e n r e a k t o r<br />
6<br />
Elgeneratorn är sammankopplad med turbinen<br />
<strong>och</strong> roterar med samma varvtal. Här genereras<br />
elenergi med spänningen cirka 20 000 volt. Av den<br />
producerande energin tar anläggingen ca 3 %<br />
till egen drift. Resten förs ut på det <strong>svenska</strong> storkraftnätet<br />
via en transformator där spänningen<br />
transformeras upp till 400 000 volt.<br />
2 Den 280 °C heta ångan, som ödar med 600–1 600 kg/s 3<br />
(beroende på reaktorstorlek), når turbinanläggningen.<br />
BWR = Boiling Water Reactor<br />
I reaktortanken nns reaktorns bränsle – uranet –<br />
i form av bränsleelement. Värmeutvecklingen i<br />
bränslet regleras med styrstavar <strong>och</strong> huvudcirkulationspumpar.<br />
Bränslet kyls med vatten som<br />
strömmar förbi bränsleelementen. Vattnet blir så<br />
varmt att det kokar. Den ånga som bildas går ut<br />
genom ledningar i reaktortankens övre del.<br />
1<br />
Ångturbin med utrustning<br />
Turbin<br />
Elgenerator<br />
3<br />
2<br />
Varje kärnkraftsanläggning<br />
har en turbingenerator utom<br />
R1, F1 <strong>och</strong> F2, som har två.<br />
O1 har en en turbin <strong>och</strong> två<br />
elgeneratorer. En tredjedel av<br />
den tillförda värmeenergin<br />
omvandlas till elenergi.<br />
Reaktor med utrustning<br />
1<br />
Reaktortank<br />
Elektroteknisk utrustning<br />
Ånga<br />
Kylvattenpump<br />
Kondensor<br />
Vatten<br />
Bränsleelement<br />
Kylvatten<br />
4<br />
Huvudcirkulationspump<br />
Fallspalt<br />
Kondensat<br />
Styrstavar<br />
Matarvattenpump<br />
När ångan har passerat turbinen<br />
strömmar den in i kondensorn.<br />
Där kyls ångan av cirka 20–30 m3<br />
havsvatten per sekund (beroende<br />
på hur stor anläggningens eekt är).<br />
Ångan övergår till vatten, s k kondensat.<br />
Vattnet pumpas in i reaktortanken igen <strong>och</strong> kallas då<br />
matarvatten. Reaktorn tillförs här lika mycket vatten<br />
som den ånga som lämnar den, alltså 600–1 600 kg/s.<br />
5<br />
Huvudcirkulationspumparna blandar matarvatten <strong>och</strong> vatten som<br />
skiljts av från ångan <strong>och</strong> cirkulerar det förbi bränslet. Vattnet tas<br />
från fallspalten (utrymmet alldeles innanför reaktortankens vägg)<br />
<strong>och</strong> pumpas in i tankens nedre del. Vid full eekt pumpas<br />
7 000–11 000 kg vatten genom härden per sekund. (I de yngsta<br />
reaktorerna, F1, F2, F3 <strong>och</strong> O3, är huvudcirkulationspumparna<br />
placerade i reaktortankens botten, s k internpumpar. Bildens<br />
rörsystem nns alltså inte där.)
pWr tr y c k v a t t e n r e a k t o r<br />
Elgeneratorn är sammankopplad med turbinen <strong>och</strong><br />
roterar med samma varvtal. Här genereras elenergi<br />
med spänningen 20 000 volt. Av den producerade<br />
energin tar anläggningen cirka 3 % till egen drift.<br />
Resten förs ut på det <strong>svenska</strong> storkraftnätet via en<br />
transformator där spänningen transformeras upp till<br />
400 000 volt.<br />
5 Den 280 °C heta ångan, som ödar med<br />
6<br />
cirka 1 400 kg/s, delas upp på de två turbinanläggningarna<br />
<strong>och</strong> avger sin energi till<br />
turbinernas rotorer.<br />
Ångturbin med utrustning<br />
PWR = Pressurized Water Reactor<br />
I ånggeneratorerna strömmar det heta vattnet från reaktorn<br />
i era tusen tuber <strong>och</strong> förångar vattnet på utsidan av tuberna.<br />
Ångan som bildas är fri från aktivitet eftersom den inte<br />
kommit i kontakt med vattnet i<br />
reaktorkretsen. Till varje reaktor Reaktor med utrustning<br />
hör tre ånggeneratorer.<br />
3<br />
3<br />
Elenergi<br />
6<br />
5<br />
Tryckhållningskärl<br />
I turbingeneratorerna omvandlas 1/3<br />
av värmeenergin till elenergi.<br />
Trycket i kretsen regleras med<br />
ett tryckhållningskärl med tillhörande<br />
avblåsningstank. Trycket<br />
höjs om man tillför värme via en<br />
elpatron <strong>och</strong> sänks om man<br />
sprutar in vatten i ångan i<br />
tryckhållningskärlet.<br />
2<br />
Ånggenerator<br />
2<br />
Ånga<br />
Avblåsningstank<br />
Kylvattenpump<br />
Kondensor<br />
Kylvatten<br />
Elpatron<br />
I reaktortanken nns reaktorns bränsle –<br />
uranet – i form av bränsleelement. Värmeutvecklingen<br />
i bränslet regleras med borsyra<br />
i reaktorkylvattnet. För snabb reglering används<br />
styrstavarna. Bränslet kyls med vatten som<br />
strömmar förbi bränsleelementen.<br />
1<br />
7<br />
När ångan har passerat turbinen strömmar<br />
den in i kondensorn. Där kyls den av<br />
cirka 20 m3 havsvatten per sekund.<br />
Ångan övergår till vatten, s k kondensat.<br />
7<br />
Kondensat<br />
Tuber<br />
Styrstavar<br />
8<br />
1<br />
Matarvattenpump<br />
Reaktorkylpump<br />
Vattnet pumpas in i ånggeneratorerna <strong>och</strong><br />
kallas då matarvatten. Ånggeneratorerna<br />
tillförs här lika mycket vatten som den ånga<br />
som lämnar dem, alltså cirka 1 400 kg/s.<br />
8<br />
Vatten<br />
4<br />
Vatten<br />
Reaktorkylpumparna cirkulerar cirka<br />
6 m3 vatten per sekund i reaktorn.<br />
4<br />
Bränsleelement<br />
Reaktortank<br />
7
Forsmark 1<br />
8<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
23–29 jan: Externt läckage från ett rör<br />
i en av mellanöverhettarna upptäcktes,<br />
varvid en turbin stoppades. Vid en inspektion<br />
konstaterades ett hål på cirka<br />
10 mm i diameter. Rörets godstjocklek<br />
mättes <strong>och</strong> en godsförtunning konstaterades.<br />
Även i en annan liknande ledning<br />
konstaterades tre förtunnade områden.<br />
Läckagestället, såväl som områdena med<br />
godsförtunning, åtgärdades.<br />
17 april: Stopp av två av reaktorns huvudcirkulationspumpar.<br />
En växelriktarmodul<br />
byttes <strong>och</strong> pumparna kunde återstartas.<br />
Revisionsavställning 11 maj–29 juni<br />
Avställningen planerades till 49 dygn <strong>och</strong><br />
var en av de mest omfattande revisionerna<br />
i Forsmark 1s historia. Mer än 4 000<br />
åtgärder var inplanerade. Flera anläggningsändringar<br />
utfördes inför kommande<br />
effektuppgradering. Miljödomstolen har<br />
gett Forsmark 1 tillstånd till förberedande<br />
arbeten inför den effektuppgradering<br />
som ligger för prövning.<br />
Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />
följande stora arbeten inplanerade:<br />
Reaktordelen<br />
• Översyn av 13 drivdon.<br />
• Modernisering <strong>och</strong> säkerhetshöjande<br />
åtgärder i reaktorns kontroll- <strong>och</strong><br />
säkerhetssystem, med bland annat<br />
uppgradering av delsnabbstopp <strong>och</strong><br />
införande av ett nytt effektmätningssystem.<br />
• Inspektion av kondensationsbassängen<br />
för visuell kontroll av bassängplåtarna.<br />
• Total urladdning av allt bränsle för<br />
inspektion av reaktortankens botten.<br />
• Åtgärder för att minska vibrationer<br />
i reaktorns avblåsningsventiler <strong>och</strong><br />
deras ledningar.<br />
•<br />
•<br />
Renovering av två utloppsschakt i<br />
huvudkylvattensystemen.<br />
Inspektion av reaktorinneslutningen<br />
med hjälp av termografikamera/IRkamera.<br />
Termografibild av en ventil i reaktorinneslutningen.<br />
Turbindelen<br />
• Byte av pumphjul i en av matarvattenpumparna.<br />
• Byte av huvudkylvattenpumparna.<br />
• Införande av partikelfilter i matarvattenledningarna.<br />
• Översyn av åtta reglerventiler på båda<br />
turbinerna.<br />
• Renovering av vattenföringsdon till<br />
båda generatorerna.<br />
Övrigt<br />
• Förberedande arbete i huvudställverket<br />
inför nästa års utbyte av ställverksutrustningen.<br />
Revisionstiden blev 56 dygn.<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
1,22 manSv.<br />
31 juli: Delsnabbstopp löste ut på grund<br />
av lastfrånslag på en turbin. Orsaken var<br />
att turbinens automatik felaktigt löste<br />
ut generatorbrytaren. Felet var aktivt i<br />
0,4 sekunder <strong>och</strong> har inte gått att identifiera.<br />
Turbinen fasades in efter felsökning.<br />
Elektronikkorten gicks igenom i<br />
Nettoproduktion 7,0 TWh<br />
Energitillgänglighet 81,4 %<br />
Energiutnyttjande 81,0 %<br />
syfte att finna orsaken till den felaktiga<br />
utlösningen.<br />
Augusti: Under augusti månad kördes<br />
reaktorn vid något reducerad effekt till<br />
följd av problemen med huvudcirkulationspumparnas<br />
frekvensomformare.<br />
Problemet upptäcktes på Forsmark 2.<br />
1 september: Efter nya beräkningar för<br />
torrkokningsmarginalen erhölls tillstånd<br />
att öka reaktoreffekten till 108 %.<br />
12 september: En av turbinernas huvudkylvattenpumpar<br />
stoppades på grund<br />
av för hög temperatur på ett axiallager.<br />
Undersökningarna visade att mätutrustningen<br />
felfun-gerade.<br />
3 oktober: Prov av reaktorns säkerhetssystem<br />
utfördes för att verifiera ombyggnationen<br />
av delsnabbstoppsfunktionen.<br />
Provet utfördes genom att en matarvattenpump<br />
löstes ut. Nedstyrning <strong>och</strong><br />
delsnabbstopp blev följden, som planerat.<br />
Turbinen löste dock ut på grund av utebliven<br />
lastsignal till turbin 12. Ombyggnationen<br />
av delsnabbstoppsfunktionen<br />
utfördes under revisionsavställningen.<br />
Provet visade att ändringen fungerade<br />
som avsett.<br />
November–december: Reaktoreffekten<br />
var något reducerad på grund av att de<br />
termiska marginalerna skulle innehållas.<br />
Kontrollmätning av reaktoreffekten (TIPkörning)<br />
<strong>och</strong>efterföljande kalibrering av<br />
detektorerna för effektmätningen (LPRMkalibrering)<br />
medförde att den termiska<br />
reaktoreffekten begränsades något.<br />
Sedan sommaren 2008 drivs Forsmark<br />
1 <strong>och</strong> 2 vid något reducerad effekt. Orsaken<br />
är att man inte längre säkerhetsmässigt<br />
tillgodoräknar sig energilagren.<br />
I princip är energilagren stora svänghjul
som vid ett snabbstopp har som extra säkerhetsfunktion<br />
att under några sekunder mjukt<br />
varva ner huvudcirkulationspumparna. Som en<br />
konsekvens av sommarens störning, då ett åsknedslag<br />
i kraftnätet vållade produktionsstopp på<br />
Forsmark 2, beslöts att reaktorerna i Forsmark<br />
1 <strong>och</strong> 2 inte skulle tillgodogöra sig energilagren<br />
förrän åtgärder vidtagits.<br />
8 december: Effektreduktion för åtgärder i<br />
turbinanläggningen. Turbinaggregat 11, TA11,<br />
ställdes av för åtgärd av externt läckage från<br />
en ventil i matarvattensystemet. Därefter togs<br />
TA11 i drift <strong>och</strong> elproduktionen omdisponerades<br />
så att man reducerade effekten på TA12<br />
för inspektion av turbinaggregat 12s turbininneslutning.<br />
Man fann ett läckage i en manlucka<br />
på ett avspänningskärl. Läckaget åtgärdades. Ett<br />
läckage i en ledning i spärrångsystemet visade<br />
sig komma från en spricka i ledningen. En bit<br />
av röret kommer att bytas vid nästa turbinavställning.<br />
Blocket producerade full effekt igen<br />
den 11 december.<br />
Under året<br />
• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl förekom<br />
under året.<br />
• Coastdown-drift förekom inte under året.<br />
Snabbstopp<br />
Inga snabbstopp från effektdrift förekom under<br />
året.<br />
Forsmark 1 togs i kommersiell drift 1980. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />
(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />
Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 2. Den termiska<br />
effekten är 2 928 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är 978 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,46 MPa<br />
<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />
tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 676 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 161 styrstavar<br />
<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />
Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />
sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />
lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />
kopplad via en gemensam axel.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
9
Forsmark 2<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
17 februari: Avställning av turbin 22 för<br />
åtgärder på en kärvande ventil till förvärmningen<br />
av kondensat.<br />
5 mars: Avställning av turbin 21 på grund<br />
av ett externt läckage i spärr- <strong>och</strong> läckageångsystemet.<br />
10 maj: Effektreduktion för prov av ångledningarnas<br />
skalventiler.<br />
6 juni: Två huvudcirkulationspumpar<br />
stoppade på grund av en felfungerande<br />
ljusbågsvakt. Efter flera dagars felsökande<br />
hittades felet, varvid vakten tillsammans<br />
med en växelriktarmodul byttes ut.<br />
Revisionsavställning<br />
17 augusti–7 september<br />
Avställningen planerades till 21 dygn.<br />
Unikt för årets revisionsavställning var<br />
att man inte utförde något bränslebyte.<br />
Detta gjordes i samband med stilleståndet<br />
i juni/juli.<br />
Förutom provningar var följande stora<br />
arbeten inplanerade:<br />
Reaktordelen<br />
• Införande av nyckelblockeringar i<br />
reaktorns utlösningskedjor.<br />
• Utbyte av åtta drivdon.<br />
• Åtgärder för att minska vibrationer<br />
i reaktorns avblåsningsventiler <strong>och</strong><br />
deras ledningar.<br />
• Inspektion av 20 styrstavar.<br />
Turbindelen<br />
• Uppgradering av generatorernas<br />
matarrotorer.<br />
• Inspektion av den generator som byttes<br />
under föregående revision.<br />
• Översyn av två huvudkylvattenpumpar.<br />
10<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
Övrigt<br />
• Besiktning av utloppsschakt i hjälpkylvattensystemen.<br />
• Stor översyn av en hjälpkraftsdieselgenerator.<br />
I samband med provningar av reaktorns<br />
säkerhetssystem, med alla styrstavar inskjutna,<br />
erhölls ett snabbstopp på grund<br />
av bristande kommunikation mellan provningsledaren<br />
<strong>och</strong> reaktoroperatören.<br />
Vid skalventilprovning i reaktorns nödsprinklersystem<br />
upptäcktes att en skalventil<br />
i en av fyra kretsar var stängd. Ventilen<br />
hade stängts i samband med ett extra ventilprov<br />
vid förra årets revision <strong>och</strong> därmed<br />
stått stängd under hela driftsäsongen.<br />
Tillkommande arbeten<br />
Vid inspektion av reaktorinneslutningen<br />
upptäcktes ett externt läckage i systemet<br />
för avställningskylning. Sprickor hittades<br />
i en infästningssvets till en stuts som ansluter<br />
mot systemet för reaktortanklockssprinkling.<br />
Skadorna åtgärdades genom<br />
att rördelen byttes ut.<br />
Vid start av reaktorn skulle ventiler i reaktorns<br />
avblåsningssystem öppnas, vilket<br />
inte fungerade. Ventilerna hade servats<br />
<strong>och</strong> byggts om under revisionen. Åtgärder<br />
hade vidtagits för att minska vibrationerna<br />
i reaktorns avblåsningsventiler<br />
<strong>och</strong> deras ledningar. Vid återmontage av<br />
ventilerna vändes de 180º fel, vilket medförde<br />
att styrledningarna för ventilerna<br />
hamnade fel. Styrledningen för öppnafunktionen<br />
hamnade på stängafunktionens<br />
plats <strong>och</strong> vice versa. Ventilerna vändes<br />
<strong>och</strong> driftklarhetsverifierades.<br />
Revisionstiden blev 35 dygn. Förlängningen<br />
orsakades av sprickan i kylsystemet<br />
för avställd reaktor samt av problemen i<br />
avblåsningssystemet.<br />
Nettoproduktion 6,95 TWh<br />
Energitillgänglighet 79,7 %<br />
Energiutnyttjande 79,1 %<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
0,4 manSv.<br />
15 september: Snabbstopp löste ut på<br />
högt tryck i reaktortanken.<br />
27 november: Tillstånd att höja reaktoreffekten<br />
från 102 till 105 % erhölls<br />
efter nya beräkningar av torrkokningsmarginalerna.<br />
Under året<br />
• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />
förekom under året.<br />
• Ingen coastdown-drift förekom under<br />
året.<br />
Snabbstopp<br />
13 juni: Ett åsknedslag i 400 kV-linjen<br />
mellan Hagby <strong>och</strong> Tuna medförde en trefasig<br />
kortslutning som i sin tur genererade<br />
en kortvarig underspänning. Felet medförde<br />
att likriktarna i styrutrustningen<br />
till reaktorns huvudcirkulationspumpar<br />
(HCP) löste ut, varvid pumparna med<br />
tillhörande energilager stoppade.<br />
Reaktoreffekten sjönk momentant till<br />
39 %. Därefter uppstod effektpendlingar,<br />
varvid reaktorn snabbstoppades manuellt.<br />
Cirka två veckor tidigare hade det finska<br />
kärnkraftverket Olkiluoto 1 (OL1)<br />
råkat ut för en störning där även deras<br />
HCP <strong>och</strong> energilager stoppade under<br />
uppgång från revision. Den finska säkerhetsmyndigheten<br />
STUK förbjöd OL1 att<br />
tillgodoräkna sig energilagren för sina beräkningar<br />
av marginaler mot torrkokning<br />
(för hög belastning på bränslet). Beslut<br />
togs därför på Forsmark att lägga extra<br />
stora krav på marginaler mot torrkokning.<br />
För att erhålla tillräckliga marginaler ökades<br />
huvudcirkulationsflödet, vilket vid<br />
stoppet av samtliga HCP visade sig vara<br />
en bra åtgärd.
Efter störningen kördes Forsmark 1 <strong>och</strong> 2 med<br />
något reducerad effekt under hösten då ytterligare<br />
undersökningar <strong>och</strong> beräkningar utfördes.<br />
Samtliga undersökningar visade att inga skador<br />
hade uppstått på bränslet.<br />
15 september: Vid start av reaktorn erhölls<br />
ett snabbstopp på grund av högt tryck i reaktortanken.<br />
Förberedelser inför de så kallade<br />
varma drivdonsproven pågick <strong>och</strong> man höll på<br />
att etablera fullt tryck (70 bar) i reaktortanken.<br />
Trycket steg till 71,6 bar <strong>och</strong> man sänkte trycket<br />
med hjälp av att pumpa in kallt matarvatten.<br />
Till följd härav steg reaktoreffekten något <strong>och</strong><br />
därmed även reaktortrycket, något som tar ett<br />
par minuter. Efter inpumpningen kom fokus att<br />
ligga på genomförandet av provet <strong>och</strong> man missade<br />
det stigande reaktortrycket. Trycket kunde<br />
därmed fortsätta upp till 73 bar, vilket är den<br />
gräns vid vilken automatiskt snabbstopp löses<br />
ut, helt enligt anläggningens konstruktion.<br />
Forsmark 2 togs i kommersiell drift 1981. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />
(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />
Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 1. Den termiska<br />
effekten är 2 928 MW <strong>och</strong> den elekt riska nettoeffekten är 990 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,46 MPa<br />
<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />
tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 676 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 161 styrstavar<br />
<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />
Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />
sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />
lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />
kopplad via en gemensam axel.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
11
Forsmark 3<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
14 januari: Effektreduktion för periodiskt<br />
ventilprov.<br />
5 april: Effektreduktion för periodiskt<br />
ventilprov.<br />
2–10 juni: Ett externt gasläckage i ventilmanövernätet<br />
i reaktorinneslutningen<br />
uppstod, varvid reservkompressorn startade<br />
automatisk för att hålla rätt tryck i<br />
manövernätet. Forsmark 3 ställdes av för<br />
att åtgärda läckaget samt byta ut skadat<br />
bränsle.<br />
Under nedgången uppstod saltvatteninläckage<br />
i turbinkondensorn, vilket i sin<br />
tur medförde snabbstopp av reaktorn.<br />
Alla automatiska funktioner fungerade,<br />
men snabbstoppet blev verkningslöst eftersom<br />
reaktorn redan var underkritisk.<br />
Läckaget i kondensorn åtgärdades under<br />
stoppet.<br />
16 juni: Delsnabbstopp löste ut. Utförliga<br />
kontroller <strong>och</strong> undersökningar gjordes<br />
utan att man hittade orsaken.<br />
9 juli: Coastdown-driften började.<br />
Revisionsavställning 13 juli–7 augusti<br />
Avställningen var planerad till 25 dygn.<br />
Förutom bränslebytet var följande stora<br />
arbeten inplanerade:<br />
Reaktordelen<br />
• Införande av förstärkt snabbstopp.<br />
• Översyn av en huvudcirkulationspump.<br />
• Inspektion av styrstavar.<br />
• Tömning <strong>och</strong> sanering av kondensationsbassängen.<br />
• Utbyte av tre värmeväxlare till huvudcirkulationspumparna.<br />
12<br />
Turbindelen<br />
• Översyn av en lagerbock.<br />
• Översyn av turbinens trottelventiler.<br />
• Inspektion av två lågtrycksturbiner<br />
med avseende på erosionsskador. Nya<br />
lågtrycksturbiner monterades 2004.<br />
Under revisionen 2007 utfördes en<br />
garantiinspektion av lågtrycksturbin<br />
2, varvid erosionsskador hittades.<br />
Liknande problem fanns på den<br />
gamla turbinen, men skulle enligt<br />
leverantören inte kunna uppstå på<br />
den nya. Trots detta inspekterades de<br />
övriga två lågtrycksturbinerna – även<br />
här hittades skador.<br />
Övrigt<br />
• Separation av elektrisk matning till<br />
objekt som tillhör säkerhetsklassad<br />
utrustning. Anläggningen byggdes<br />
med flera elskenor som matar både<br />
säkerhetsutrustning <strong>och</strong> utrustning<br />
utan reaktorsäkerhetskrav. Detta kan<br />
medföra risk för att elektriska fel på<br />
icke säkerhetsklassad utrustning slår<br />
ut matningen till säkerhetsklassad utrustning,<br />
som därmed inte kan utföra<br />
sin funktion.<br />
Tillkommande arbeten<br />
Revisionens största arbete, separation av<br />
elektrisk matning, medförde en förlängning<br />
på cirka sju dygn. Arbetet var mycket<br />
omfattande med montering av nya skenor,<br />
dragning av nya elmatningar <strong>och</strong> indikeringar<br />
samt en omfattande provning.<br />
Vid de varma drivdonsproven fann man<br />
att en indikering på ett drivdon inte fungerade,<br />
vilket medförde att växellådan havererade<br />
<strong>och</strong> måste bytas. För att möjliggöra<br />
detta arbete stoppades reaktorn.<br />
Nettoproduktion 7,1 TWh<br />
Energitillgänglighet 69,7 %<br />
Energiutnyttjande 69,2 %<br />
Revisionstiden blev 32 dygn.<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
0,27 manSv.<br />
28 september: I samband med den rutinmässiga<br />
motioneringen av drivdonen<br />
uppdagades att styrstav I55 inte gick att<br />
manövrera in – drivdonet löste på högt<br />
moment vid 99 % uteläge.<br />
Beräkningar visade att det inte skulle<br />
gå att göra reaktorn säkert underkritisk<br />
med det fastnade drivdonet <strong>och</strong> om den<br />
effektivaste snabbstoppsgruppen skulle<br />
felfungera samtidigt vid ett utlöst snabbstopp.<br />
Effektnedgång till 65 % utfördes för byte<br />
av styrstavssekvens till en sekvens där<br />
kraven på den så kallade avstängningsmarginalen<br />
kunde uppfyllas.<br />
17 oktober: Oskarshamn 3 meddelade<br />
att man funnit en styrstav med brustet<br />
skaft/styrstavsförlängare. De första undersökningarna<br />
på Oskarshamn 3 pekade<br />
på att det endast skulle vara styrstavar<br />
som levererats till Oskarshamn 3 som<br />
var påverkade.<br />
21 oktober: Ytterligare information från<br />
Oskarshamn visade att det kunde finnas<br />
stavar på Forsmark 3 med samma<br />
felbild som på Oskarshamn 3. Därmed<br />
stoppades Forsmark 3 för inspektion av<br />
styrstavsförlängarna. Misstanke fanns att<br />
problemet kunde finnas på den fastnade<br />
styrstaven I55.<br />
Forsmark 3 startades igen den 2 januari<br />
2009. Se vidare beskrivning under ”Särskild<br />
rapportering.”
Under året<br />
• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl förekom<br />
under året.<br />
• Coastdown-driften medförde ett produktionsbortfall<br />
på 1,9 GWh, vilket motsvarar<br />
drygt 1,5 fulleffekttimme.<br />
Snabbstopp<br />
13 juli: Under nedgången inför revisionen,<br />
vid cirka 20 % reaktoreffekt, felfungerade en<br />
minflödesventil till matarvattnet <strong>och</strong> ett manuellt<br />
snabbstopp löstes ut. Ventilen undersöktes<br />
under avställningen, varvid man fann<br />
att ventilspindeln satt fast i käglan med enbart<br />
ett fåtal gängor.<br />
Skadorna på gängorna, tillsammans med det<br />
faktum att ventilen indikerade 90 % öppen,<br />
gjorde att kägla <strong>och</strong> spindel bedömdes ha separerat<br />
vid störningen.<br />
12 augusti: Under pågående värmning av<br />
reaktorn inför varma prov av styrstavarnas drivutrustning<br />
beslutades, när fullt tryck (6,9 MPa)<br />
nåtts, att gå till lägre driftmönster för att kunna<br />
motionera styrstavarna. Logiken i styrstavsmanöversystemet<br />
kräver vissa styrstavsmönster, så<br />
kallade driftmönster, för att tillåta motionering.<br />
Efter att en del styrstavar hade manövrerats<br />
in, togs ett nytt beslut om att gå till ett högre<br />
driftmönster. Beslutet grundades på att temperaturen<br />
<strong>och</strong> trycket i reaktortanken sjönk<br />
relativt snabbt. Effekthöjningen blev enligt<br />
mätsystemet för neutronflödet för snabb när<br />
styrstavar började dras ut, varför snabbstopp<br />
utlöste per automatik. Effektmätningen vid låg<br />
effekt är uppdelad i områden <strong>och</strong> man får inte<br />
passera genom områdena för snabbt.<br />
Forsmark 3 togs i kommersiell drift 1985. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />
(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />
Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Oskarshamn 3. Den<br />
termiska effekten är 3 300 MW <strong>och</strong> den elekt riska nettoeffekten är<br />
1 170 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,6 MPa<br />
<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />
tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 700 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 169 styrstavar<br />
<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />
Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />
tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />
kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />
rotor.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
13
Oskarshamn 1<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
14<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
7 januari: Effektreduktion för underhållsåtgärder.<br />
11 januari: Effektreduktion för underhållsåtgärder.<br />
22 januari: Snabbstopp på grund av fel i<br />
en magnetspole till en ångskalventil.<br />
4 mars: Snabbstopp på grund av fel i en<br />
magnetspole till en ångskalventil.<br />
20 mars: En kortslutning inträffade i samband<br />
med inspektion av utrymmet kring<br />
kolborstarna vid Oskarshamn 1s östra generator.<br />
Händelsen ledde till turbinsnabbstängning<br />
<strong>och</strong> delsnabbstopp av reaktorn.<br />
21 maj: Manuell avställning som en extra<br />
säkerhetsåtgärd. Anledningen var de<br />
polisiära insatser som pågick till följd av<br />
att OKG upptäckte spår av sprängmedel<br />
på en person som inpasserade till anläggningarna.<br />
Oskarshamn 1 gick ner till<br />
kall avställd reaktor <strong>och</strong> polisavsökningar<br />
gjordes i anläggningen.<br />
16 juni: Ett blixtnedslag i ett ställverk<br />
utanför OKG ledde till att Oskarshamn 1<br />
förlorade 130 kV-nätet, varpå reaktorn<br />
snabbstoppades. Bortfallet av kraftmatningen<br />
medförde bland annat att anläggningens<br />
fyra huvudcirkulationspumpar<br />
stoppade. <strong>På</strong> grund av en stängd ventil<br />
i en av huvudcirkulationskretsarna<br />
uppstod en ansamling av kallare vatten i<br />
denna. Vid försök att temperaturutjämna<br />
mellan kretsen <strong>och</strong> reaktortanken uppstod<br />
en temperaturtransient. För stora<br />
temperaturskillnader kan vara påfrestande<br />
för materialet <strong>och</strong> därför inleddes<br />
en analys för att ta reda på om materialet<br />
i reaktortanken hade tagit skada av stoppet.<br />
Analys <strong>och</strong> prover visade dock att<br />
temperaturskillnaden inte varit så stor<br />
att materialet skadats.<br />
Revisionsavställning 22 juni–25 juli<br />
Revisionstiden planerades från början till<br />
23 dagar, men planen ändrades senare<br />
till 26 dygn.<br />
Förutom bränslebytet, som i år omfattade<br />
78 bränsleelement, var följande stora<br />
arbeten inplanerade:<br />
Reaktordelen<br />
• Inspektion av fuktavskiljarens dragstänger.<br />
• Byte av 16 drivdon.<br />
• Återkommande kontroll av reaktortanklocket,<br />
reaktortanken <strong>och</strong> interna<br />
delar.<br />
• Täthetsprovning.<br />
Turbindelen<br />
• Service av kylare <strong>och</strong> ventiler.<br />
• Inspektion av turbinlager.<br />
• Övriga inspektioner <strong>och</strong> kontroller.<br />
Tillkommande arbeten<br />
Reaktordelen<br />
• Vid inspektion upptäcktes skador<br />
på svetsar som tillhör moderatortankstativet.<br />
Detta ledde till utökad<br />
provning.<br />
• Under täthetsprovning av en ångskalventil<br />
upptäcktes läckage, vilket<br />
föranledde service av ventilen.<br />
Turbindelen<br />
• I slutet av driftperioden uppstod<br />
problem med temperaturgivare till<br />
turbinlagren, vilket under revisionen<br />
ledde till åtgärder.<br />
Övrigt<br />
Installation av en rekombinator, vars uppgift<br />
är att genom en katalytisk process (rekombinering)<br />
återförena den vätgas <strong>och</strong><br />
syrgas som evakueras från turbinkondensorn,<br />
till vatten. Rekombinatorn reducerar<br />
mängden gas som leds till skorstenen,<br />
Nettoproduktion 3,5 TWh<br />
Energitillgänglighet 88,3 %<br />
Energiutnyttjande 84,9 %<br />
varvid man får en längre uppehållstid i<br />
systemet. Kortlivad aktivitet hinner därmed<br />
klinga av <strong>och</strong> doserna till personal<br />
<strong>och</strong> allmänhet reduceras.<br />
Revisionstiden blev 32 dygn <strong>och</strong> åtta timmar.<br />
Oskarshamn 1 fasades in mot det<br />
<strong>svenska</strong> stamnätet efter genomförd provning<br />
den 25 juli.<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
0,79 manSv.<br />
20 september: Kontroll utfördes av vibrationspåverkan<br />
på turbinen vid effektsänkning.<br />
8 oktober: Nedgång till kall avställd reaktor<br />
för åtgärder på en ventil i ett härdkylsystem<br />
som hade felfungerat vid periodisk<br />
provning. Ytterligare tre ventiler av<br />
samma typ undersöktes <strong>och</strong> åtgärdades.<br />
7 november: Extra provning av en ånglednings<br />
skalventiler. Orsaken var att provningsintervallet<br />
hade förkortats sedan en<br />
ventil visat icke godkänd stängningstid<br />
vid ett tidigare prov.<br />
19 december: Effektreduktion för provning<br />
av ångledningarnas skalventiler samt<br />
säkerhets- <strong>och</strong> avblåsningsventiler.<br />
Under året<br />
• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />
förekom under året.<br />
• Coastdown-drift inleddes den 1 juni<br />
<strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall på<br />
6,9 GWh, vilket motsvarar drygt ett<br />
halvt fulleffektdygn.<br />
Snabbstopp<br />
22 januari: <strong>På</strong> grund av kortslutning i<br />
en styrventil till en av ångskalventilerna<br />
ändrade styrventilen läge <strong>och</strong> ångskalventilen<br />
fick stängaorder. När en ångskalventil
stänger, ökar trycket i reaktortanken <strong>och</strong><br />
man kan då dumpa ånga förbi turbinen<br />
till kondensorn. Med en stängd ångskalventil<br />
förbjuds dock dumpning <strong>och</strong> strax<br />
därefter snabbstängs turbinen. Ytterligare<br />
något senare snabbstoppas reaktorn automatiskt.<br />
4 mars: Ytterligare ett snabbstopp inträffade<br />
med samma förlopp som snabbstoppet<br />
den 22 januari. Samma scenario,<br />
dock en annan ångskalventil.<br />
24 maj: Under uppstart, vid cirka 2 %<br />
effekt, <strong>och</strong> när huvudmatarvattensystemet<br />
just hade startats, lades en ventil i<br />
läge ”automatik” innan förutsättningarna<br />
för detta var uppfyllda. Vattennivån i<br />
reaktorn steg snabbt <strong>och</strong> reaktorn snabbstoppades<br />
automatiskt på grund av hög<br />
nivå.<br />
16 juni: Ett blixtnedslag nära kraftverket<br />
medförde att jordfelsskyddet för<br />
Oskarshamn 1s aggregatbrytare startade.<br />
Både aggregatbrytaren <strong>och</strong> generatorbrytaren<br />
löste sedan ut <strong>och</strong> blockets interna<br />
6 kV-skenor blev spänningslösa. Snabbstopp<br />
löste ut automatiskt.<br />
22 juli: I samband med ett övervarvsprov<br />
av turbinen löste reaktorsnabbstopp<br />
ut automatiskt. Detta orsakades av ett<br />
utlöst reläskydd på generatorn som i sin<br />
tur löste ut aggregatbrytaren, varpå de<br />
interna 6 kV-skenorna blev spänningslösa.<br />
Oskarshamn 1 togs i kommersiell drift 1972. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />
(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />
Electric Sweden <strong>AB</strong>). Den termiska effek ten är 1 375 MW <strong>och</strong> den<br />
elektriska nettoeffekten är 473 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,45 MPa<br />
<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />
tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 448 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 112 styrstavar<br />
<strong>och</strong> vattenkylflödet från fyra externa huvudcirkulationspumpar.<br />
Turbinanläggningen består av en radialhögtrycksturbin med två<br />
motroterande axlar. <strong>På</strong> varje axel finns en enkel <strong>och</strong> två dubbla axiella<br />
lågtrycksturbiner. <strong>På</strong> varje turbinaxel finns en synkrongenerator med<br />
vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld rotor.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i två separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer<br />
<strong>och</strong> två gasturbinaggregat. Gasturbinaggregaten är gemensamma<br />
med Oskarshamn 2.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
15
Oskarshamn 2<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
19 januari: Effektnedgång för prov av<br />
turbinventiler.<br />
23 februari: Effektreduktion för prov av<br />
turbinventiler.<br />
12 mars: Under provning av anläggningens<br />
säkerhetssystem ledde ett logikfel till<br />
att anläggningen snabbstoppades automatiskt.<br />
Se ”Snabbstopp” nedan.<br />
25 mars: Snabbstopp efter en turbinsnabbstängning.<br />
Se ”Snabbstopp” nedan.<br />
30 april: Nedstyrning på grund av bypass<br />
av lågtrycksförvärmare.<br />
Revisionsavställning 11 maj–12 juni<br />
Revisionstiden planerades till 25 dygn.<br />
Förutom bränslebytet var följande stora<br />
arbeten inplanerade:<br />
Reaktordelen<br />
• Täthetsprovning av skalventiler.<br />
• Inspektion av reaktortanken <strong>och</strong> dess<br />
interna delar.<br />
• Byte av styrstavs- <strong>och</strong> drivmutterindikering.<br />
• Byte av 17 drivdon.<br />
Tillkommande arbeten, reaktordelen:<br />
• Åtgärd av läckage från en ångskalventil<br />
i reaktorinneslutningen.<br />
• Byte av kägla <strong>och</strong> ventilspindel på<br />
en ventil i sprinklersystemet för reaktorinneslutningen.<br />
Turbindelen<br />
• Garantiinspektion av generator.<br />
• Installation av bypass-ventil i spärrångsystemet.<br />
• Förberedelser inför projekt PLEX<br />
(Oskarshamn 2s moderniseringsprojekt).<br />
16<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
Övrigt<br />
Installation av en rekombinator, vars<br />
uppgift är att genom en katalytisk process<br />
(rekombinering) återförena den vätgas<br />
<strong>och</strong> syrgas som evakueras från turbinkondensorn<br />
till vatten. Rekombinatorn<br />
reducerar mängden gas som passerar till<br />
skorstenen. Därmed får man en längre uppehållstid<br />
i systemet. Kortlivad aktivitet<br />
hinner därmed klinga av <strong>och</strong> utsläppen av<br />
radioaktiva gaser till luften reduceras.<br />
Revisionstiden blev 33 dygn. Oskarshamn<br />
2 fasades in mot det <strong>svenska</strong> stamnätet<br />
den 12 juni.<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
0,43 manSv.<br />
27 juni: Effektreduktion för åtgärd av<br />
ett ångläckage.<br />
12 juli: Effektreduktion för prov av turbinventiler.<br />
12 augusti: Snabbstopp utlöstes då ett<br />
underhållsarbete på en massafångare i<br />
kondensatreningssystemet ledde till ett<br />
större läckage. Se ”Snabbstopp” nedan.<br />
13 september: Effektreduktion för prov<br />
av ventiler i ång- <strong>och</strong> matarvattenledningarna.<br />
25 oktober: Effektreduktion för åtgärd av<br />
ventilläckage <strong>och</strong> provning av ventiler.<br />
6 december: Effektreduktion för provning<br />
av ventiler i ång- <strong>och</strong> matarvattenledningarna.<br />
Under året<br />
• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />
förekom under året.<br />
• Coastdown-drift förekom inte under<br />
året.<br />
Nettoproduktion 4,5 TWh<br />
Energitillgänglighet 88,7 %<br />
Energiutnyttjande 86,7 %<br />
Snabbstopp<br />
12 mars: Under pågående ordinarie<br />
provning av nivå- <strong>och</strong> tryckvakter till<br />
reaktorskyddssystemets snabbstoppsvillkor,<br />
fick en kondensat- <strong>och</strong> en matarvattenpump<br />
stopporder när ett villkor<br />
tillhörande C-kanalen löstes ut. Vid tillfället<br />
var en matarvattenpump avställd<br />
för service <strong>och</strong> därmed inte möjlig att<br />
starta. Vattennivån i reaktorn började<br />
sjunka <strong>och</strong> snabbstopp erhölls till följd<br />
av låg vattennivå i reaktortanken. Logikprovning<br />
hade tidigare utförts i A- <strong>och</strong> Bkanalerna<br />
utan anmärkning. I efterhand<br />
konstaterades att en mjukvarubaserad<br />
minnesfunktion för snabbstoppsvillkoren,<br />
som finns i turbinens kontrollsystem,<br />
inte var återställd efter provningen<br />
av B-kanalen. När provningen fortsatte<br />
med utlösning av C-kanalen medförde<br />
detta att två kanaler av tre var utlösta i<br />
turbinens kontrollsystem, vilket resulterade<br />
i stoppet av pumpar. Orsaken till<br />
att minnesfunktionen inte var återställd<br />
efter provningen av B-kanalen härleddes<br />
till att den analoga återställningspulsen<br />
måste vara cirka en sekund lång för att<br />
det digitala mjukvarubaserade systemet<br />
ska kunna registrera <strong>och</strong> bearbeta signalen<br />
fullständigt. I det aktuella fallet var<br />
återställningspulsen för kort.<br />
25 mars: Vid periodiskt prov av ”enskild<br />
kanal i turbinsnabbstängningskedjan,<br />
TS-kedjan”, fastnade C-kanalens<br />
utlösningsventil i utlöst läge.<br />
Senare började temperaturvärdet för ett<br />
turbinlager vandra uppåt för att slutligen<br />
indikera mer än 90 grader. Ett villkor i Bkanalen<br />
i TS-kedjan löste därmed ut.<br />
Härmed var B-kanalen utlöst på grund av<br />
hög temperatur <strong>och</strong> C-kanalen på grund<br />
av den felande utlösningsventilen. Detta<br />
medförde att man hade uppfyllt villkoret
för utlösning av turbinsnabbstängning,<br />
dvs två av tre kanaler.<br />
De hydrauliskt manövrerade ångpådragsventilerna<br />
till turbinen började stänga.<br />
Här ska ångan automatiskt styras över<br />
till dumpventilerna, som ska öppna <strong>och</strong><br />
leda ångan förbi turbinen till kondensorn.<br />
Detta gjordes också, men på grund av<br />
en tidsförskjutning i TS-signalen hann<br />
trycket stiga i reaktorn. Detta medförde<br />
i sin tur att reaktoreffekten steg. Reaktorsnabbstopp<br />
utlöstes automatiskt på<br />
hög effekt.<br />
12 augusti: Snabbstopp utlöstes då ett<br />
planerat underhållsarbete på en massafångare<br />
i kondensatreningssystemet ledde<br />
till ett större läckage. Anledningen till<br />
läckaget var att det skedde en förväxling<br />
av vilket av de sex filtren som skulle bytas<br />
<strong>och</strong> arbetet påbörjades på fel filter. När<br />
arbetet med att öppna filterbehållaren<br />
påbörjades, genom att lossa bultarna i<br />
lockets fläns, brast en packning på grund<br />
av trycket <strong>och</strong> ett större läckage uppstod.<br />
Detta löste ut nivåvakter i A-isoleringskedjan.<br />
Vattennivån i turbinkondensorn<br />
sjönk till låg nivå på grund av läckaget,<br />
vilket i kombination med utlöst A-isoleringskedja<br />
uppfyllde villkoret för snabbstopp<br />
av reaktorn.<br />
Oskarshamn 2 togs i kommersiell drift 1975. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />
(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />
Electric Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Barsebäck 2. Den<br />
termiska effekten är 1 800 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är<br />
590 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa<br />
<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />
tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 444 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 109 styrstavar<br />
<strong>och</strong> vattenkylflödet från fyra externa huvudcirkulationspumpar.<br />
Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />
tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />
kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />
rotor.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i två separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från två dieselgeneratorer<br />
<strong>och</strong> två gasturbinaggregat. Gasturbinaggregaten är gemensamma<br />
med Oskarshamn 1.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
17
Oskarshamn 3<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
14 februari: I slutet av 2007 visade mätningar<br />
att Oskarshamn 3 fått en bränsleskada.<br />
I slutet av januari förvärrades skadan<br />
<strong>och</strong> den 14 februari ställdes anläggningen<br />
av för härdläcksökning <strong>och</strong> byte av skadat<br />
bränsle. Förutom att tre skadade bränsleknippen<br />
laddades ut ur härden <strong>och</strong> ersattes<br />
med nya, tillfördes reaktivitet i form<br />
av ett antal nya bränsleknippen. Detta<br />
för att minska produktionsbortfallen på<br />
grund av coastdown-drift i samband med<br />
att den årliga revisionsavställningen flyttades<br />
fram två månader. Innan fasningen<br />
genomfördes var man också tvungen att<br />
åtgärda ett fel på ett tidrelä.<br />
Strax efter fasningen stoppades uppgången<br />
på grund av att en reglerventil i turbinens<br />
huvudångsystem inte öppnade som<br />
förväntat. Ungefär tolv timmar efter att<br />
felet identifierats, fasade Oskarshamn 3<br />
åter mot kraftnätet <strong>och</strong> uppnådde full<br />
effekt på morgonen den 25 februari.<br />
23 maj: Oskarshamns sammanlagda bruttoproduktion<br />
passerade 200 TWh.<br />
9 juni: En huvudcirkulationspump stoppade<br />
<strong>och</strong> försök till återstart misslyckades.<br />
Efter utbyte av några elektronikkomponenter<br />
i pumpens drivaggregat kunde<br />
pumpen återstartas utan anmärkning.<br />
30 juni: En ny bränsleskada upptäcktes.<br />
Denna åtgärdades under revisionsavställningen.<br />
11 augusti: Ett fel uppstod i regleringen<br />
av ventilerna till mellanöverhettarna, vilket<br />
medförde att dessa stängde. I samband<br />
med detta fick man en reaktornedstyrning.<br />
Beslut fattades att åtgärda felet<br />
i samband med revisionsavställningen.<br />
Felet medförde att Oskarshamn 3 inte<br />
kunde producera full effekt.<br />
18<br />
6 september: Effektreduktion för ventilprov.<br />
<strong>På</strong> grund av bränsleskadan utfördes<br />
effektuppgången efter provet långsamt<br />
<strong>och</strong> försiktigt.<br />
1 oktober: Beslut fattades om att gå ner<br />
med Oskarshamn 3 till kall avställd reaktor<br />
på grund av oklarheter i anläggningens<br />
säkerhetsanalyser. Anläggningens<br />
funktion kunde ifrågasättas vid långsamt<br />
fallande spänning på yttre nät i kombination<br />
med att aggregatbrytaren eller<br />
dess skydd inte fungerade som förväntat.<br />
Oskarshamn 3 var avställd fram till revisionsavställningen<br />
den 5 oktober <strong>och</strong><br />
fasades inte in mer under 2008. Under<br />
revisionen skedde en omkonstruktion,<br />
vilken har gjort Oskarshamn 3 robust mot<br />
denna typ av störning.<br />
Revisionsavställning<br />
5 oktober–1 januari<br />
Revisionen skulle, enligt planeringen,<br />
omfatta 21 dygn <strong>och</strong> vara avslutad den<br />
25 oktober. <strong>På</strong> grund av problem med<br />
Leverans av statorn till den nya generatorn som ska installeras 2009.<br />
Nettoproduktion 7,1 TWh<br />
Energitillgänglighet 71,4 %<br />
Energiutnyttjande 70,3 %<br />
styrstavar förlängdes revisionen <strong>och</strong> anläggningen<br />
fasades in mot kraftnätet först<br />
den 1 januari 2009.<br />
Förutom bränslebytet var följande stora<br />
arbeten inplanerade:<br />
Reaktordelen<br />
• Läcksökning av allt bränsle i härden<br />
<strong>och</strong> urladdning av skadat bränsle.<br />
• Inspektion <strong>och</strong> provning av samtliga<br />
styrstavar <strong>och</strong> byte av styrstavar på<br />
grund av skador på styrstavsförlängare.<br />
Endast felfria styrstavar har monterats<br />
i reaktorn.<br />
• Provning av reaktortankstutsar.<br />
• Inspektion av moderatortankstativet.<br />
• Byte av fyra sonder <strong>och</strong> byte/renovering<br />
av två drivenheter i mätsystemet<br />
för neutronflöde i lågeffektområdet,<br />
0–8 % effekt.
Turbindelen<br />
• Inspektioner inför moderniseringsprojektet<br />
PULS.<br />
• Service av reglerventiler.<br />
• Åtgärder på turbinlager.<br />
Övrigt<br />
Projekt PULS har som mål en säkerhetsmässig<br />
modernisering för att uppfylla<br />
myndighetens krav <strong>och</strong> höja den elektriska<br />
effekten till 1 450 MW samt byte<br />
av kritiska komponenter för att säkra den<br />
fortsatta driften. Projektets åtgärder var<br />
planerade att införas under revisionsavställningen<br />
2008, men senarelades till<br />
den 1 mars 2009 på grund av försenade<br />
leveranser. Avställningen planerades pågå<br />
i cirka 90 dagar.<br />
Revisionstiden blev 89 dygn.<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
0,28 manSv.<br />
Under året<br />
• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />
förekom under året.<br />
• Coastdown-drift förekom inte under<br />
året.<br />
Snabbstopp<br />
Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />
under året.<br />
Oskarshamn 3 togs i kommersiell drift 1985. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />
(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />
Electric Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 3. Den<br />
termiska effekten är 3 300 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är<br />
1 152 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,6 MPa<br />
<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />
tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 700 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 169 styrstavar<br />
<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />
Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />
tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />
kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />
rotor.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
19
Ringhals 1<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
27 mars: Osignalerat stopp av en huvudkylvattenpump<br />
under cirka 11 timmar,<br />
ingen effektreduktion.<br />
14 april: Sänkning av reaktoreffekten<br />
till 103 % på grund av obefogad stängning<br />
av en turbinsnabbstängningsventil<br />
på turbin 12.<br />
19 april: Reduktion till cirka 57 % reaktoreffekt<br />
för prov av huvudångledningarnas<br />
skalventiler.<br />
20 april: Kraftkontroll beordrade nedreglering<br />
med 100 MW i cirka 2 timmar på<br />
grund av att linjen mellan Söderåsen <strong>och</strong><br />
Horred togs ur drift. En presenning hade<br />
blåst upp <strong>och</strong> lagt sig över ledningen.<br />
3 maj: I samband med en obefogad stängning<br />
av en snabbstängningsventil på en<br />
lågtrycksturbin löste effektreduktion<br />
<strong>och</strong> turbinsnabbstopp ut. Den obefogade<br />
stängningen av snabbstoppsventilen<br />
resulterade i att det blev hög nivå i en<br />
dränagetank tillhörande turbin 11s mellanöverhettare,<br />
varvid turbin 11 snabbstoppade<br />
helt korrekt <strong>och</strong> i enlighet med<br />
logiken.<br />
9 maj: Effektreduktion till cirka 99 % på<br />
grund av att en snabbstängningsventil på<br />
en lågtrycksturbin stängde obefogat.<br />
13 juli: Reduktion av reaktoreffekten på<br />
grund av hög temperatur i havet <strong>och</strong> i<br />
kondensationsbassängen.<br />
19 juli: Reduktion till cirka 56 % reaktoreffekt<br />
för prov av huvudångledningarnas<br />
skalventiler.<br />
27 juli: Effektreduktion på grund av hög<br />
temperatur i havet/kondensationsbassängen.<br />
20<br />
29 juli: Effektreduktion på grund av hög<br />
temperatur i havet/kondensationsbassängen.<br />
2 augusti: Urdrifttagning av turbin 12 på<br />
grund av kraftigt ångläckage från packboxen<br />
till en reglerventil.<br />
4 augusti: Coastdown-driften började.<br />
Revisionsavställning<br />
16 augusti–31 december<br />
(fasning första turbin 09-01-08)<br />
Tillgängligheten under driftsäsongen<br />
2007–2008 var 61,8 % <strong>och</strong> nettoproduktionen<br />
blev 4,55 TWh.<br />
Avställningen planerades till 47 dygn.<br />
Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar<br />
genomfördes följande stora arbeten:<br />
Reaktordelen<br />
• Modifiering av kylare i resteffektkylsystemet.<br />
• Byte av en huvudcirkulationspump.<br />
• Ombyggnad av reaktorns säkerhetsventiler.<br />
• Förberedelser för moderniseringsprojektet<br />
RPS/SP2.<br />
• Miljökvalificeringsprojektet MILK<br />
fortsatte med miljökvalificering av<br />
elkomponenter.<br />
• Införande av ny bufferttank för dränering<br />
<strong>och</strong> fyllning av reaktorbassäng.<br />
• Byte av reläer i säkerhetssystemet i<br />
en delsub (C-sub).<br />
• Översyn av en pump i härdnödkylsystemet.<br />
• Utbyte <strong>och</strong> omgummering av rör<br />
<strong>och</strong> ventiler i saltvattenkylsystemet<br />
i reaktordelen.<br />
Turbindelen<br />
• Turbin 11 <strong>och</strong> 12, byte av skovlar i<br />
lågtrycksturbinernas steg 7.<br />
Nettoproduktion 4,6 TWh<br />
Energitillgänglighet 61,8 %<br />
Energiutnyttjande 61,4 %<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Turbin 11 <strong>och</strong> 12, byte av gummibälgar,<br />
tätningar mellan turbinaxel<br />
<strong>och</strong> turbinhus.<br />
Utbyte <strong>och</strong> omgummering av rör<br />
<strong>och</strong> ventiler i turbindelens saltvattenkylsystem.<br />
Turbin 11, utbyte av ångavtappningsledning<br />
till matarvattenförvärmare<br />
3.<br />
Turbin 11 <strong>och</strong> 12, utbyte av transmittrar<br />
<strong>och</strong> reglerkretsar.<br />
Övrigt<br />
• Utbyte av 6 kV-ställverk, ordinarie<br />
internt nät.<br />
Revisionstiden blev 142,4 dygn, en förlängning<br />
med 95,5 dygn jämfört med den<br />
planerade tiden, 47 dygn.<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
1,43 manSv, vilket ska jämföras med<br />
budgeterade 1,40 manSv.<br />
2 oktober: Revisionsförlängning på grund<br />
av tryckförändringar i härdnödkylsystemet.<br />
Under den normala revisionsavställningsperioden<br />
modifierades härdnödkylsystemet<br />
genom flytt av en säkerhetsventil<br />
som tidigare orsakat ett flertal störningar.<br />
I samband med provkörning av systemet<br />
efter modifieringen konstaterades att systemtrycket<br />
tillfälligt överskred tillåtet<br />
värde. Orsaken till att trycket steg var<br />
med största sannolikhet luft i systemet.<br />
Olika avluftningsmöjligheter infördes,<br />
dock utan att problemet löstes helt. Detta<br />
arbete pågick fram till den 30 oktober då<br />
en ny lösning togs fram.<br />
30 oktober: Planerat bortfall på grund av<br />
åtgärder i härdnödkylsystemet. Efter en<br />
tids försök med olika avluftningsvarianter<br />
beslutades att en dämpning av systemtrycket<br />
vid start skulle installeras i form<br />
av så kallade tryckklockor. Tryckklockan,
en behållare som till hälften är fylld med<br />
vatten <strong>och</strong> till hälften gas, dämpar de<br />
tryckstegringar som uppstår då systemet<br />
startas <strong>och</strong> systemtrycket hamnar inom<br />
tillåtet värde.<br />
17 december: Revisionen förlängdes ytterligare<br />
på grund av felaktig driftläggning<br />
av snabbstoppssystemet samt utlösta nivåvakter<br />
i reaktortanken vid nedkylning<br />
till kall avställd reaktor. Två felaktigt<br />
stängda ventiler medförde att det prov<br />
av anläggningens snabbstoppssystem som<br />
normalt genomförs i uppstartsskedet inte<br />
utföll med godkänt resultat. I samband<br />
med avställning till kall avställd reaktor<br />
kyldes reaktorn ned så hastigt att delar av<br />
reaktorns nivåvisning föll bort då kokning<br />
uppstod i nivåmätningens rörsystem.<br />
Under året<br />
• Reglering har inträffat vid ett tillfälle,<br />
den 20 april, <strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall<br />
på endast 219 MWh,<br />
vilket motsvarar ungefär 15 minuter<br />
på full effekt.<br />
• Coastdown-driften inleddes strax<br />
före effektreduktion inför revisionen<br />
<strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall på<br />
17,3 GWh, vilket motsvarar nästan<br />
ett fulleffektdygn.<br />
Snabbstopp<br />
Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />
under året.<br />
Ringhals 1 togs i kommersiell drift 1976. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />
(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />
Sweden <strong>AB</strong>). Den termiska effekten är 2 540 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />
nettoeffekten är 859 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa<br />
<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />
tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 648 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 157 styrstavar<br />
<strong>och</strong> vattenkylflödet från sex externa huvudcirkulationspumpar.<br />
Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />
sträng består av en enkel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />
lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en synkrongenerator, med<br />
vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld rotor, kopplad via en gemensam axel.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
21
Ringhals 2<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
2 januari: Nedreglering med 300 MW<br />
på grund av överföringsproblem i kraftnätet.<br />
31 januari: Nedgång till kall avställning<br />
samt dränering till 2/3 loopnivå för reparation<br />
av externt läckage från en backventil<br />
i nödkylsystemet. Läckaget återfanns<br />
i tätningen mellan ventillock <strong>och</strong> ventilhus.<br />
Ventilens innerlock tätsvetsades.<br />
7 februari: Återstart av blocket.<br />
17 februari: Snabbstopp av turbin 21<br />
beroende på fel i turbinens datoriserade<br />
styrsystem. Stoppet blev kortvarigt, ett<br />
par timmar efter stoppet var turbinen<br />
åter infasad mot nätet.<br />
20 april: Nedreglering med cirka 100 MW<br />
på begäran av Kraftkontroll.<br />
2 maj: Revisionsstart.<br />
Revisionsavställning 2 maj–21 juni<br />
Avställningen planerades till 23 dygn <strong>och</strong><br />
9 timmar.<br />
Ringhals 2 var först ut bland blocken att<br />
genomföra en revisionsavställning med<br />
de nya kraven på fysiskt skydd. Detta<br />
ställde stora krav på organisationen när<br />
det gällde att anpassa sig till de nya rutinerna<br />
för inpassering, gods- <strong>och</strong> fordonsavsökning,<br />
m m. Erfarenheten blev dock<br />
att det gick över förväntan.<br />
Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />
följande stora arbeten inplanerade:<br />
Reaktordelen<br />
• Utbyte av flödesreglerventil i laddningsledningen<br />
i kemi- <strong>och</strong> volymkontrollsystemet.<br />
Syftet med utbytet var<br />
att säkerställa ventilens reglerfunktion<br />
i alla förekommande driftfall.<br />
22<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
Bränslebyte.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Översyn av reaktorkylpump 2, inklusive<br />
inspektion av pumphus.<br />
Byte av motor för reaktorkylpump 1.<br />
Byte av fläktmotorer på reaktorinneslutningens<br />
tre kylfläktar. <strong>På</strong> en av<br />
dessa byttes även fläkthjulet.<br />
Lyft av de undre interna delarna i<br />
reaktortanken. I samband med detta<br />
utfördes provning av stumsvetsar i<br />
reaktortanken samt provning av tankens<br />
baffelskruvar. Dessutom provades<br />
styrklackar till reaktorns interna<br />
delar.<br />
Ånggeneratorunderhåll, vilket innebar<br />
att hälften av alla tuberna provades<br />
samt att tubplattan rengjordes<br />
från slam (sludge lancing).<br />
Montage av fjärde nivåmätkanalen<br />
på alla tre ånggeneratorerna.<br />
Utbyte av matarvattenreglerventiler.<br />
Utformningen på de nya ventilerna<br />
är sådan att de förhindrar främmande<br />
föremål (skrot) i matarvattnet att<br />
komma in i ånggeneratorerna.<br />
Nettoproduktion 5,75 TWh<br />
Energitillgänglighet 79,5 %<br />
Energiutnyttjande 76,7 %<br />
Turbindelen<br />
• Översyn av högtrycksturbin T 21.<br />
Övrigt<br />
• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />
i byggnaderna för<br />
kylvattenintag har visat att betong<br />
<strong>och</strong> armering i rensgatorna har degraderats.<br />
Under året påbörjades<br />
arbete för att reparera betongkonstruktionerna.<br />
• Rensning <strong>och</strong> inspektion av huvudkylvattenkanal<br />
2–L3.<br />
Oplanerade händelser<br />
Under revisionen inträffade tre större,<br />
oplanerade händelser som orsakade<br />
revisionsförlängning, se nedan:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Läckage på loop-lucka (Nozzle Dam)<br />
till ånggenerator 1s varma sida – cirka<br />
1 dygn. I samband med återmontage<br />
av reaktortankens undre interna delar<br />
var restvärmepump 1 i drift <strong>och</strong> detta<br />
orsakade en tryckspik som gjorde<br />
att loop-luckan till ånggenerator 1s<br />
varma sida började läcka.<br />
Läckage på rotventil i reaktorkylsystemet<br />
– cirka 2 dygn. Vid manövrering<br />
av rotventil 313-8062 A inför<br />
uppstart brast oket till glanden <strong>och</strong><br />
ett externt läckage uppstod. Driftledningen<br />
tog beslut om nedgång<br />
till kall avställning för att åtgärda det<br />
brustna oket.<br />
Kapacitetsproblem i hjälpmatarvattensystemet<br />
– cirka 23 dygn. Vid<br />
rutinmässigt fullflödestest av hjälpmatarvattensystemet<br />
i samband med<br />
uppstart noterades kapacitetsproblem<br />
på motordriven pump 1. Beslut<br />
togs att gå ner till kall avställning. Ett<br />
omfattande analysarbete påbörjades<br />
<strong>och</strong> den 19 juni gav SKI sitt godkännande<br />
att återstarta med 90 %<br />
reaktoreffekt.
Revisionstiden blev 50 dygn <strong>och</strong> 14 timmar,<br />
vilket innebar en förlängning med<br />
27 dygn <strong>och</strong> 5 timmar jämfört med den<br />
planerade tiden.<br />
Kollektivdosen under revisionen (inklusive<br />
ÅG-underhåll) blev 0,50 manSv,<br />
vilket ska jämföras med budgeterade<br />
0,44 manSv.<br />
21 juni: Återstart av blocket efter revisionen.<br />
22 juni: Effektnivån begränsad till 90 %<br />
på grund av reducerat hjälpmatarvattenflöde.<br />
6 augusti: Nedgång till kall avställning<br />
för Svenska Kraftnäts arbeten på 400 kVställverket<br />
i Strömma.<br />
15 augusti: Återstart av blocket.<br />
18 augusti: Nedreglering med cirka<br />
240 MW på begäran av Kraftkontroll.<br />
18 oktober: Uppgång från 90 % till 94 %<br />
reaktoreffekt efter medgivande från Strålsäkerhetsmyndigheten<br />
(SSM).<br />
Under året<br />
• Nedreglering av kraftbalansskäl resulterade<br />
i ett produktionsbortfall på<br />
209,4 GWh, vilket motsvarar drygt<br />
10 fulleffektdygn.<br />
• Ingen coastdown-drift förekom under<br />
året.<br />
Snabbstopp<br />
Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />
under året.<br />
Ringhals 2 togs i kommersiell drift 1975. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />
(PWR) tillverkad av Westinghouse. Den termiska effekten är<br />
2 652 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är 870 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa.<br />
Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />
kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />
genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />
Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />
sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />
lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />
kopplad via en gemensam axel.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
23
Ringhals 3<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
3 januari: Effektreduktion på grund av<br />
byte av motorlager i kylvattenpump 4<br />
för turbin 32.<br />
10 januari: Effektreduktion på grund av<br />
byte av motorlager i kylvattenpump 1<br />
för turbin 32.<br />
19 januari: Problem i renshuset, kylvattenintaget,<br />
på grund av hård vind. Turbinsnabbstopp<br />
av turbin 31 erhölls. Orsaken<br />
var högt tryck i kondensorn, i sin<br />
tur orsakat av att huvudkylvattenpumpar<br />
löste ut på överlast. <strong>På</strong> grund av rådande<br />
vindförhållanden kom vid tillfället<br />
stora mängder tång <strong>och</strong> föroreningar in<br />
i kylvattenintaget för Ringhals 3 <strong>och</strong> 4.<br />
Ringhals 3 tappade därmed 50 % av sin<br />
produktionsförmåga.<br />
27 mars: Effektreduktion med cirka<br />
60 MW på grund av byte av motorlager<br />
i kylvattenpump 2 för turbin 31.<br />
3 april: Effektreduktion med cirka 60 MW<br />
för stopp av kylvattenpump 4 för turbin<br />
31 för montage av testutrustning inför<br />
husturbintest.<br />
5 april: Prov av husturbindrift (GREATprov)<br />
samt ventilprov på båda turbinerna.<br />
20 april: Effektreduktion med cirka<br />
100 MW på order av Kraftkontroll. Anledningen<br />
var att en presenning låg över<br />
en 400 kV-ledning.<br />
15 maj: Effektreduktion för prov av regler-<br />
<strong>och</strong> snabbstängningsventiler på båda<br />
turbinernas mellanöverhettare.<br />
1 juni: Avställning av turbin 31 för att<br />
åtgärda externt oljeläckage från kraftoljeledning.<br />
18 juli: Revisionsstart.<br />
24<br />
Revisionsavställning 18 juli–12 augusti<br />
Avställningen planerades till 21 dygn <strong>och</strong><br />
23 timmar.<br />
Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />
följande stora arbeten inplanerade:<br />
Reaktordelen<br />
• Omställning av skydds- <strong>och</strong> reglerparametrar<br />
med syfte att möjliggöra<br />
höjning av den termiska effekten till<br />
113 % inom effekthöjningsprojektet<br />
GREAT.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Under revisionen följde de normala<br />
rutiner som finns både avseende<br />
projektering <strong>och</strong> konstruktion samt<br />
själva genomförandet.<br />
Ombyggnad av nivåmätningen på<br />
säkerhetsinsprutningssystemets<br />
ackumulatortankar.<br />
Inre inspektion/pumpbyte av reaktorkylpump<br />
3.<br />
Ny varvtalsmätning för den ångdrivna<br />
hjälpmatarvattenpumpen.<br />
Turbindelen<br />
• Utbyte av pumphjul (impellrar) på<br />
matarvattenpumparna.<br />
• Utbyte av venturimetrar på matarvattenflödesmätning.<br />
Övrigt<br />
• Utbyte av lokaltransformator LT 310.<br />
Efter branden i LT 310 år 2006 sattes<br />
en reservtransformator in. Denna byttes<br />
nu ut till en ny transformator.<br />
• Utbyte av 220 V AEG lik- <strong>och</strong> växelriktare,<br />
A-sida.<br />
• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />
i byggnaderna för kylvattenintag<br />
har visat att betong <strong>och</strong><br />
armering i rensgatorna har degraderats.<br />
Under året har arbete påbörjats<br />
för att reparera betongkonstruktionerna.<br />
Nettoproduktion 7,6 TWh<br />
Energitillgänglighet 88,5 %<br />
Energiutnyttjande 88,5 %<br />
•<br />
Vid revisionen 2007 upptäcktes<br />
sprickbildningar i 400 kV-ledningarnas<br />
infästningar i turbinbyggnadens<br />
vägg. Reparationsåtgärder utfördes.<br />
Revisionstiden blev 25 dygn <strong>och</strong> 19 timmar,<br />
en förlängning med 3 dygn <strong>och</strong> 20<br />
timmar jämfört med planerad tid.<br />
De främsta orsakerna till förlängningen<br />
var:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Återställning/driftläggning inför återladdning.<br />
Provkörning av hjälpmatarvattensystemet,<br />
bland annat problem med ny<br />
varvtalsmätningsutrustning.<br />
Dränering av reaktorbassängen på<br />
grund av höjning av borhalten i borvattentanken<br />
samt på grund av friktionsmätning.<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
0,22 manSv, vilket ska jämföras med<br />
budgeterade 0,36 manSv.<br />
9 augusti: Revisionsförlängning.<br />
12 augusti: Revisionen avslutades.<br />
19 augusti: Beordrad avlastning <strong>och</strong> nedgång<br />
till kall avställning på grund av felaktig<br />
design av brännbara absorbatorer i 24<br />
bränsleknippen för aktuell härd. Ny analys<br />
av bränsle <strong>och</strong> härd genomfördes.<br />
24 augusti: Återstart av blocket.<br />
25 augusti: Turbin 31 ställdes av för<br />
åtgärdande av fukt i generatorn.<br />
29 augusti: Nedgång till kall avställning<br />
för tungt lyft av generatorrotorn för turbin<br />
31.<br />
1 september: Återstart av blocket.
10 september: Laständringsprov med<br />
turbinerna (GREAT-prov).<br />
12 september: Lastfrånslagsprov på turbin<br />
31 (GREAT-prov).<br />
19 september: Prov av reaktorsnabbstopp<br />
(GREAT-prov).<br />
1 november: Effektreduktion efter ventilprov<br />
på turbinerna på grund av att<br />
mellanöverhettarens reglerventiler inte<br />
öppnade mer än till 30 % på turbin 32.<br />
Orsaken var att en snabbtömningsventil<br />
hade hängt sig.<br />
9 december: Effektreduktion på grund av<br />
byte av det övre motorlagret i kylvattenpump<br />
3 för turbin 31.<br />
Under året<br />
• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />
förekom under året.<br />
• Ingen coastdown-drift förekom under<br />
året.<br />
Snabbstopp<br />
Inga reaktorsnabbstopp från effektdrift<br />
förekom under året.<br />
Ringhals 3 togs i kommersiell drift 1981. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />
(PWR) tillverkad av Westinghouse <strong>och</strong> av samma utförande<br />
som Ringhals 4. Den termiska effekten är 2 992 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />
nettoeffekten är 1040 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,4 MPa.<br />
Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />
kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % avbränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />
genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />
Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />
sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />
lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />
kopplad via en gemensam axel.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
25
Ringhals 4<br />
h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />
Dygnsmedeleffekt (%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
18 januari: En funktionsprocessor felfungerade,<br />
vilket gav omkoppling till borvattentanken<br />
(RWST) <strong>och</strong> därmed borering<br />
av reaktorkylvattnet. Detta ledde till<br />
reduktion till cirka 95 % reaktoreffekt.<br />
Laddning/avtappning stoppade också,<br />
vilket gjorde det omöjligt att späda reaktorkylvattnet<br />
tills funktionsprocessorn<br />
var åtgärdad.<br />
16 april: Växelriktare VR 445 löste på<br />
överström <strong>och</strong> skena SHC 445 blev<br />
spänningslös på grund av att automatisk<br />
övergång till bypass-drift uteblev (med<br />
andra ord två fel). När SHC 445 blev<br />
spänningslös förlorades indata till beräkning<br />
av ”Termisk effekt”. Med anledning<br />
av detta utfördes effektreduktion för att<br />
få marginal till högsta tillåten ”Termisk<br />
effekt”.<br />
8 maj: Effektreduktion med cirka 80 MW<br />
på grund av att kylvattenpump 1 för turbin<br />
41 automatiskt stoppade på överlastskyddet.<br />
Kylvattenpumpen startades åter<br />
efter kontroll, varpå effektuppgång utfördes<br />
till 100 %. Pumpen stoppades igen på<br />
grund av stigande strömförbrukning. Vid<br />
inspektion hittades en stor ansamling av<br />
musslor i musselfiltret. Detta förorsakade<br />
att pumpen gick tyngre än normalt med<br />
stigande strömförbrukning som följd.<br />
29 maj: Revisionsstart.<br />
Revisionsavställning 29 maj–26 juni<br />
Avställningen planerades till 26 dygn <strong>och</strong><br />
10 timmar.<br />
Dimensionerande för revisionslängden<br />
var byte av CRDM (Control Rod Drive<br />
Mechanism – Drivdonshus för styrstavarna).<br />
26<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar<br />
genomfördes följande stora arbeten:<br />
Reaktordelen<br />
• Utbyte av CRDM (Control Rod<br />
Drive Mechanism).<br />
•<br />
Vid revisionen 2004 identifierades<br />
borsyra på fem av drivdonshusen<br />
(CRDM) vid tätsvetsen mellan<br />
drivdonhusens övre <strong>och</strong> nedre delar.<br />
Undersökningar visar att läckage<br />
sannolikt kommer att uppstå i fler<br />
CRDM <strong>och</strong> att det även finns risk för<br />
större läckage med produktionsbortfall<br />
som följd. Risken för läckage leder<br />
till utökade underhållskostnader<br />
<strong>och</strong> inspektioner samt behov av årlig<br />
beredskap för reparation av läckande<br />
CRDM. Ringhals 4 har bytt samtliga<br />
CRDM för att undvika ökade underhållskostnader<br />
<strong>och</strong> produktionsstörningar.<br />
Årlig inspektion av normal karaktär<br />
av ånggeneratorerna.<br />
Övrigt<br />
• Utbyte av 220 V AEG lik- <strong>och</strong> växelriktare,<br />
A-sida.<br />
• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />
i byggnaderna för<br />
kylvattenintag har visat att betong<br />
<strong>och</strong> armering i rensgatorna har degraderats.<br />
Under året har arbete påbörjats<br />
för att reparera betongkonstruktionerna.<br />
Revisionstiden blev 28 dygn <strong>och</strong> 16 timmar,<br />
en förlängning med 2 dygn <strong>och</strong> 6 timmar<br />
jämfört med den planerade tiden.<br />
Revisionen följde tidsplanen ända fram<br />
till uppstarten. Flera orsaker fanns till<br />
att fasningstidpunkten blev försenad.<br />
Det största bidraget var uttransport <strong>och</strong><br />
Nettoproduktion 7,33 TWh<br />
Energitillgänglighet 91,0 %<br />
Energiutnyttjande 90,8 %<br />
CRDM-projektet. Detta tillsammans<br />
med ytterligare händelser försenade<br />
fasningstidpunkten.<br />
Kollektivdosen under revisionen blev<br />
0,73 manSv, vilket ska jämföras med<br />
budgeterade 0,54 manSv.<br />
De främsta orsakerna till överskridandet<br />
var bytet av CRDM <strong>och</strong> något högre<br />
dosrater gentemot revisionen 2007.<br />
24 juni: Revisionsförlängning.<br />
26 juni: Revisionen avslutad.<br />
30 juni: Nedgång till drifttillstånd ”Uppstartning”<br />
på grund av osäkerhet med<br />
mätningen av reaktorkylflödet.<br />
2 juli: Återstart av blocket.<br />
6 juli: Effektreduktion vid högtrycksförvärmarbypass<br />
på turbin 41 på grund av<br />
fel i regleringen. Instrumentpersonalen<br />
kunde inte hitta orsaken till felet.<br />
12 juli: Effektreduktion på grund av att<br />
dubbelpump 104 på turbin 42 stoppade<br />
på höga SPM-värden (vibrationer) för<br />
lager på högtryckssidan.<br />
17 juli: Effektreduktion vid högtrycksförvärmarbypass<br />
på turbin 41 på grund<br />
av fel i regleringen. Byte av nivåregulator.<br />
18 juli: Effektreduktion på grund av att<br />
kylvattenpump 3 för turbin 42 fick stoppas<br />
på grund av höga vibrationer.<br />
18 augusti: Planerad nedreglering för<br />
Svenska Kraftnäts arbeten på ställverket<br />
i Strömma (Svenska Kraftnät bygger nytt<br />
ställverk).
30 augusti: Effektreduktion till 90 % för<br />
prov av turbinventiler.<br />
Under året<br />
• Nedreglering av kraftbalansskäl resulterade<br />
i ett produktionsbortfall<br />
på 17,5 GWh, vilket motsvarar cirka<br />
18,4 fulleffekttimmar.<br />
• Ingen coastdown-drift förekom under<br />
året.<br />
Snabbstopp<br />
Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />
under året.<br />
Arbete på ett av turbinaxelns lager. Generatorn syns<br />
till höger.<br />
Ringhals 4 togs i kommersiell drift 1983. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />
(PWR) tillverkad av Westinghouse <strong>och</strong> av samma utförande<br />
som Ringhals 3. Den termiska effekten är 2 775 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />
nettoeffekten är 915 MW.<br />
Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,4 MPa.<br />
Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />
kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />
Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />
byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />
genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />
Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />
sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />
lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />
kopplad via en gemensam axel.<br />
Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />
är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />
400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />
Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />
Produktionsbortfall<br />
Snabbstopp<br />
Kollektivdos<br />
27
Särskild Rapportering<br />
Fördjupning – Oskarshamn 3s<br />
<strong>och</strong> Forsmark 3s styrstavsproblem<br />
I samband med urladdning av bränsle under<br />
2008 års revision på Oskarshamn 3,<br />
upptäcktes att en styrstav stod lutad mot<br />
en närliggande styrstav. Dagen efter upptäckten<br />
lyftes styrstaven upp för visuell<br />
inspektion, varvid det visade sig att den<br />
så kallade styrstavsförlängaren var helt<br />
av. Det finns huvudsakligen två typer<br />
av styrstavsförlängare: en med så kallat<br />
fast skaft <strong>och</strong> en med delbart skaft. Den<br />
styrstavsförlängare som nämns ovan var<br />
den med fast skaft.<br />
Från början misstänkte leverantören av<br />
styrstavarna att det var brister i materialet<br />
som hade lett till problemet. Därför<br />
pekade man ut de nio styrstavarna som<br />
kommit till Oskarhamns Kraftgrupp<br />
(OKG) i den leveransen som ”problemstavar”.<br />
OKG betraktade händelsen, i<br />
detta första skede, som ett enstaka fel.<br />
Detta ledde till att Forsmark 3, som är<br />
av en konstruktion liknande den för Oskarshamn<br />
3, gjorde samma bedömning<br />
<strong>och</strong> fortsatte driften av anläggningen. Vidare<br />
inspektioner av styrstavsförlängare<br />
i Oskarshamn 3 visade dock sprickbildningar<br />
i fler styrstavsförlängare. Denna<br />
information gjorde att även Forsmark<br />
beslutade sig för att ställa av Forsmark 3<br />
för att kunna inspektera sina styrstavar.<br />
Vid inspektionerna i Forsmark 3 visade<br />
det sig att också där fanns sprickor i några<br />
styrstavsförlängare. En av dem var, precis<br />
som vid Oskarshamn 3, helt av.<br />
28<br />
Korta fakta om styrstavar<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Både OKG <strong>och</strong> Forsmark klassade händelsen<br />
som en så allvarlig brist att anläggningarna<br />
utan dröjsmål ställdes av<br />
för åtgärder. Vare sig Oskarshamn 3 eller<br />
Forsmark 3 skulle återstartas utan<br />
Strålsäkerhetsmyndighetens medgivande.<br />
Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 påbörjade<br />
arbetet med att analysera det inträffade<br />
<strong>och</strong> identifiera en skadeorsak.<br />
En gemensam nämnare för dessa båda<br />
anläggningar är, i motsats till övriga kokvattenreaktorer,<br />
att de har en lägre temperatur<br />
(cirka 60 grader) på det spolflöde<br />
som strömmar genom drivdonen, som<br />
manövrerar styrstavarna. Det omgivande<br />
reaktorvattnets temperatur är cirka<br />
270 grader.<br />
Spolflödet strömmar genom drivdonen<br />
för att kyla <strong>och</strong> förhindra ansamlingar av<br />
smuts, så kallat crud, i drivdonen. Detta<br />
”kalla” spolflöde kan generera så kallad<br />
termisk utmattning, som uppstår när materialet<br />
utsätts för spänningar på grund av<br />
stora temperaturskillnader. Anledningen<br />
till att anläggningarna är konstruerade<br />
med det kallare flödet är att det har en<br />
positiv inverkan på drivdonens servicebehov.<br />
Inspektioner <strong>och</strong> provningar på Forsmark<br />
3 <strong>och</strong> Oskarshamn 3 visade att<br />
cirka 37 procent av samtliga styrstavsförlängare<br />
hade sprickbildning. Både typen<br />
med fast skaft <strong>och</strong> den med delbart skaft<br />
visade sig ha skador, men antalet skadade<br />
Styrstavar innehåller borkarbid <strong>och</strong> hafnium, ämnen som ”äter” neutroner<br />
<strong>och</strong> därmed kan begränsa antalet kärnklyvningar.<br />
Styrstavarna är cirka 4 meter långa. I Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 finns<br />
169 styrstavar.<br />
Styrstavar används för att kontrollera reaktoreffekten i kokvattenreaktorer.<br />
Styrstavar används också för att fördela effekten i härden.<br />
En styrstavs läge justeras in eller ut med hjälp av ett drivdon som är anslutet<br />
till en elektrisk motor.<br />
När reaktorn snabbt måste stoppas, skjuts styrstavarna in med ett trycksatt,<br />
hydrauliskt system.<br />
Vid start av reaktorn börjar man med att helt dra ut varannan styrstav. Dessa<br />
kallas för avställningsstavar.<br />
Resten av stavarna, så kallade reglerstavar, används för att justera effekten i<br />
härden.<br />
styrstavar med fast skaft var något fler.<br />
För att på de fasta skaften undvika de<br />
termiska påkänningarna vid hålrummet<br />
(kapzonen) samt för att säkerställa att<br />
det område som forsättningsvis befinner<br />
sig i den termiska blandningszonen inte<br />
tidigare utsatts för termiska påkänningar,<br />
kommer vare sig Forsmark 3 eller Oskarshamn<br />
3 att dra ut sina styrstavar längre än<br />
till maximalt 86 procent, dvs 14 procent<br />
av stavarna kommer att vara inne i härden.<br />
Detta gör att den zon som är mest<br />
utsatt för den termiska utmattningen<br />
förskjuts <strong>och</strong> inte kommer att påverkas<br />
i samma grad som tidigare.<br />
Forsmark har fått tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten<br />
att köra Forsmark 3<br />
med de begränsningar som nämns ovan<br />
till <strong>och</strong> med den 31 juli 2009. Vad gäller<br />
Oskarshamn 3 ansökte OKG om,<br />
<strong>och</strong> fick tillstånd, att driva anläggningen<br />
fram till den 1 mars, då en avställning<br />
i effekthöjningsprogrammet PULS var<br />
inplanerad.<br />
Här har sprickorna<br />
uppstått
Här har sprickorna<br />
uppstått<br />
Styrstavsledrör<br />
29
30<br />
Elproduktionen i Sverige 2008<br />
Tillförsel av el, 158,6 TWh<br />
Användning av el, 158,6 TWh<br />
Hur långt räcker<br />
1 TWh<br />
=1 000 000 000 kWh?<br />
Glödlampa, 100 W 1 141 553 år<br />
Villa, 25 000 kWh/år 40 000 år<br />
X2000-tåget 35,7 år<br />
Stockholm, 8 TWh/år 1,5 månad<br />
Sveriges bostäder, 70 TWh/år 5,2 dygn<br />
Sverige totalt, 144 TWh/år 2,5 dygn<br />
Vattenkraft 68,3 TWh<br />
Vindkraft 2,0 TWh<br />
Forsmark 21,0 TWh<br />
Oskarshamn 15,0 TWh<br />
Ringhals 25,3 TWh<br />
Värmekraft 14,3 TWh<br />
Import 12,7 TWh<br />
Industri 60,8 TWh<br />
Transport 3,0 TWh<br />
Bostäder 69,0 TWh<br />
Export 14,7 TWh<br />
Förluster 11,1 TWh
Definitionerna på tillgänglighetsbegreppen<br />
motsvarar UNIPEDEs<br />
klassificering enligt ”Statistical Terminology<br />
Employed in the Electrical<br />
Supply Industry”.<br />
Etg/En: Energitillgänglighet (UNI<br />
PEDEs definition nr 4.6.03.f).<br />
Ed/En: Energiutnyttjande (UNIPE<br />
DEs definition nr 4.5.01).<br />
En: Maximal producerbar energi<br />
med fastställd maximal effekt under<br />
total tid för en viss period.<br />
Ed: Aktuell producerad energi under<br />
en viss tidsperiod.<br />
Etg: Maximal producerbar energi<br />
med tillgänglig maximal effekt under<br />
en viss tidsperiod.<br />
Den internationella skalan för kärntekniska<br />
händelser har utarbetats<br />
av IAEA för enhetlig bedömning <strong>och</strong><br />
information om händelser i kärntekniska<br />
anläggningar. Händelser i<br />
<strong>svenska</strong> anlägg ningar rapporteras<br />
via SSM till IAEA, medan utländs ka<br />
händelser rapporteras omvänt. Nivåerna<br />
1 till 3 betecknar händelser,<br />
medan nivåerna 4 till 7 utgör olyckor<br />
med omgiv ningspåverkan.<br />
Exem pel<br />
Tjernobylolyckan 1986 hade nivå 7.<br />
Harrisburg 1979 hade nivå 5.<br />
Pr o d u k t I o n s u P P g I f t e r – defInItIoner<br />
PRODUKTIONS-<br />
POTENTIAL<br />
ENERGI-<br />
TILLGÄNGLIGHET<br />
ENERGIUTNYTTJANDE<br />
avser den verkliga produktionen<br />
Nedreglering<br />
orsakas av tillgång <strong>och</strong><br />
efterfrågan<br />
Coastdown<br />
nedreglering för effektivt<br />
bränsleutnyttjande<br />
Planerat bortfall<br />
för underhåll, inspektion<br />
<strong>och</strong> provning<br />
Oplanerat bortfall<br />
avser störningar som minskar<br />
produktionen<br />
In t e r n at Io n e l l a s k a l a n f ö r k ä r n t e k n I s k a h ä n d e l s e r – Ines<br />
Klass Omgivningspåverkan Anläggningspåverkan Försämrat djupförsvar<br />
7<br />
Mycket stort utsläpp.<br />
Stor Omfattande hälso <strong>och</strong><br />
olycka miljöpåverkan<br />
6<br />
Stort utsläpp.<br />
Allvarlig Beredskapsåtgärder<br />
olycka troligen i full omfattning<br />
5<br />
Olycka med risk<br />
för omgivningen<br />
4<br />
Olycka utan be<br />
tydande risk för<br />
omgivningen<br />
3<br />
Allvarlig<br />
händelse<br />
2<br />
Händelse<br />
1<br />
Avvikelse<br />
0<br />
Mindre<br />
avvikelse<br />
Begränsat utsläpp.<br />
Beredskapsåtgärder troligen<br />
i begränsad omfattning<br />
Litet utsläpp.<br />
Allmänheten utsätts för<br />
stråldoser under gränsvärdet<br />
Mycket litet utsläpp.<br />
Allmänheten utsätts för<br />
mycket små doser under<br />
gränsvärde<br />
Allvarliga skador på<br />
reaktorhärd <strong>och</strong>/eller<br />
strålskyddsbarriärer<br />
Betydande skador på<br />
reaktorhärd <strong>och</strong>/eller livs<br />
hotande doser till personal<br />
Mycket omfattande spridning<br />
av radioaktiva ämnen<br />
<strong>och</strong>/eller höga doser till<br />
personal<br />
Betydande spridning av<br />
radioaktiva ämnen <strong>och</strong>/<br />
eller förhöjda doser till<br />
personal<br />
Ingen säkerhetsbetydelse<br />
Nära olycka.<br />
Inga återstående<br />
skyddsbarriärer<br />
Händelse med betydande<br />
avvikelser från säkerhets<br />
förutsättningar<br />
Avvikelse från driftvillkor<br />
31
2008<br />
Erfarenheter från driften av<br />
de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken<br />
Studsvik (huvudkontor) Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck<br />
KSU, Box 1039,<br />
SE-611 29 Nyköping<br />
Tfn: +46 (0)155-26 35 00<br />
Fax: +46 (0)155-26 30 74<br />
KSU<br />
SE-742 03 Östhammar<br />
Tfn: +46 (0)173-167 00<br />
Fax: +46 (0)173-167 50<br />
KSU, Box 926,<br />
SE-572 29 Oskarshamn<br />
Tfn: +46 (0)491-78 13 00<br />
Fax: +46 (0)491-78 13 59<br />
KSU<br />
SE-432 85 Väröbacka<br />
Tfn: +46 (0)340-64 62 00<br />
Fax: +46 (0)340-64 62 99<br />
E-post: info@ksu.se www.ksu.se Org nr: 556167-1784 VAT-nr: SE556167178401<br />
KSU, Box 524,<br />
SE-246 25 Löddeköpinge<br />
Tfn: +46 (0)46-72 40 00<br />
Fax: +46 (0)46-77 57 93<br />
ISSN 1654-0484