12.09.2013 Views

På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2008<br />

Erfarenheter från driften av<br />

de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken


2<br />

S<br />

Årsrapporten Erfarenheter från driften av de<br />

<strong>svenska</strong> kärnkraftverken 2008 produ ceras av<br />

Enheten för erfarenhetsåterföring vid<br />

Kärn kraft säkerhet <strong>och</strong> <strong>Utbildning</strong> <strong>AB</strong>.<br />

Den ges också ut i en engelsk version.<br />

Layout <strong>och</strong> original: <strong>Kärnkraftsäkerhet</strong> <strong>och</strong> <strong>Utbildning</strong> <strong>AB</strong><br />

Foto: Oskarshamns Kraftgrupp <strong>AB</strong><br />

Forsmarks Kraftgrupp <strong>AB</strong><br />

Ringhals <strong>AB</strong><br />

Omslagets foto: Ringhals <strong>AB</strong><br />

Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck <strong>AB</strong><br />

äkerheten vid de <strong>svenska</strong> kärnkraftsanläggningarna har<br />

under året varit hög, trots störningar som gett upphov till längre stillestånd hos<br />

några anläggningar. Ett antal förbättringar har gjorts för att ytterligare förstärka<br />

säkerheten vid anläggningarna.<br />

År 2008 blev elproduktionen från kärnkraftsanläggningarna 61,3 TWh, vilket<br />

motsvarade 43 % av totalproduktionen av elektricitet i Sverige under året.<br />

Den totala genomsnittliga energitillgängligheten blev lägre än före gående år.<br />

För kokvattenreaktorerna uppgick tillgängligheten till 78 %, vilket är lägre än<br />

medelvärdet för de senaste fem åren, cirka 84 %. För tryckvattenreaktorerna blev<br />

energitillgängligheten cirka 87 % för 2008, vilket är ungefär lika mycket som<br />

medelvärdet för de senaste fem åren.<br />

Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 hade långa avställningar beroende på sprickor i<br />

styrstavarna, vilket var en bidragande orsak till de dåliga siffrorna för kokvattenreaktorerna.<br />

<strong>På</strong> tryckvattenreaktorsidan var det Ringhals 2 som med sina problem<br />

med hjälpmatarvattenkapaciteten orsakade en längre avställning.<br />

Under året startades kursverksamheten i den för samtliga <strong>svenska</strong> verk gemensamma<br />

underhållsutbildningen vid Barsebäcksverket. Här tränas el- <strong>och</strong><br />

mekunderhållspersonal i verkslik miljö <strong>och</strong> med verkliga komponenter <strong>och</strong> system<br />

innan de utför sina arbeten i skarpt läge vid våra kärnkraftverk. <strong>Utbildning</strong>en har<br />

fått ett positivt mottagande <strong>och</strong> även internationell uppmärksamhet.<br />

Åke Karlsson<br />

Verkställande direktör<br />

Ringhals<br />

Barsebäck<br />

KSU<br />

Oskarshamn<br />

Forsmark<br />

ÅR-99-002


KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING <strong>AB</strong>, KSU<br />

KSU är de <strong>svenska</strong> kärnkraftverkens centrum för utbildning <strong>och</strong> simulatorträning.<br />

En betydande del av drift- <strong>och</strong> underhållspersonalens kompetens byggs<br />

upp <strong>och</strong> underhålls genom KSUs utbildningsverksamhet, som under 2008<br />

omfattade cirka 3 120 kursdagar. Företaget producerar <strong>och</strong> förvaltar också<br />

läromedel för utbildningen.<br />

KSU analyserar drifterfarenheter från världens alla kärnkraftverk <strong>och</strong> informerar<br />

de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken. KSUs analysgrupp informerar samhällets<br />

beslutsfattare <strong>och</strong> opinionsbildare om kärnkraftssäkerhet, joniserande<br />

strålning <strong>och</strong> riskjämförelser mellan olika energiformer.<br />

Företaget bildades 1972 <strong>och</strong> ägs till 25 % vardera av Barsebäck Kraft <strong>AB</strong>,<br />

Forsmarks Kraftgrupp <strong>AB</strong>, OKG <strong>AB</strong> <strong>och</strong> Ringhals <strong>AB</strong>. KSU ingår i Vattenfallkoncernen.<br />

KSU har sitt huvudkontor i Studsvik med utbildningsenheter i Barsebäck,<br />

Ringhals, Forsmark <strong>och</strong> Oskarshamn. Företaget har cirka 270 anställda,<br />

varav cirka 90 vid utbildningsenheterna.<br />

Sedan starten har nära 1,5 miljarder kronor investerats i simulatorer <strong>och</strong><br />

kringutrustning – de senaste åren i genomsnitt 140 miljoner kronor per år.<br />

WANO<br />

WANO (World Association of Nuclear Operators) är en internationell<br />

organisation som bildades 1989 för att öka kärnkraftens säkerhet <strong>och</strong> tillförlitlighet<br />

genom erfarenhetsutbyte inom olika områden. 36 länder med<br />

sammanlagt cirka 440 kärnkraftverk är medlemmar. KSU svarade under<br />

2008 för de <strong>svenska</strong> kärnkraftsbolagens medlemskap i WANO. WANO<br />

är organiserat i fyra regioner med regionkontor i Atlanta, Moskva, Paris<br />

<strong>och</strong> Tokyo samt ett samordnande kontor i London. KSU ingår i WANOs<br />

Parisregion.<br />

INNEHÅLL<br />

KSU ...............................................2<br />

Introduktion ..................................3<br />

Historik<br />

Jämförelse mellan Sveriges reaktorer ....4<br />

Sveriges reaktortyper<br />

BWR (kokvattenreaktor) ....................6<br />

PWR (tryckvattenreaktor) ..................7<br />

Drifterfarenheter 2008<br />

Forsmark 1 ........................................8<br />

Forsmark 2 ......................................10<br />

Forsmark 3 ......................................12<br />

Oskarshamn 1 .................................14<br />

Oskarshamn 2 .................................16<br />

Oskarshamn 3 .................................18<br />

Ringhals 1 .......................................20<br />

Ringhals 2 .......................................22<br />

Ringhals 3 .......................................24<br />

Ringhals 4 .......................................26<br />

Särskild rapportering ....................28<br />

Styrstavsproblem ..............................28<br />

Elproduktionen i Sverige 2008 .....30<br />

Läsanvisningar<br />

Produktionsuppgifternas definitioner ..31<br />

INES definition ................................31<br />

3


Historik<br />

Jämförelse mellan sveriges reaktorer<br />

4<br />

Kärnkraftverk Reaktortyp Elektrisk effekt (MWe) Termisk effekt Start kommersiell<br />

en e r g i t i l l g ä n g l i g h e t<br />

BWR:<br />

Energitillgängligheten hos de <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna<br />

blev bättre än det internationella genomsnittet för 2008,<br />

74,7 %. Skillnaden blev dock inte lika stor som förra året. Det<br />

<strong>svenska</strong> värdet blev 77,8 %. Oskarshamn 1 <strong>och</strong> 2 lyckades bäst<br />

med drygt 88 % vardera.<br />

Netto Brutto MWt drift (år)<br />

Barsebäck 1* BWR 600 615 1800 1975<br />

Barsebäck 2** BWR 600 615 1800 1977<br />

Forsmark 1 BWR 978 1025 2928 1980<br />

Forsmark 2 BWR 990 1038 2928 1981<br />

Forsmark 3 BWR 1170 1232 3300 1985<br />

Oskarshamn 1 BWR 473 487 1375 1972<br />

Oskarshamn 2 BWR 590 623 1800 1975<br />

Oskarshamn 3 BWR 1152 1198 3300 1985<br />

Ringhals 1 BWR 859 908 2540 1976<br />

Ringhals 2 PWR 870 910 2652 1975<br />

Ringhals 3 PWR 1040 1086 2992 1981<br />

Ringhals 4 PWR 915 970 2775 1983<br />

* Avställd 1999 BWR = Boiling Water Reactor - Kokvattenreaktor<br />

** Avställd 2005 PWR = Pressurized Water Reactor - Tryckvattenreaktor<br />

WANOs jämförelsetal för 2008<br />

(årsmedelvärde)<br />

BWR<br />

74,7 % = medelvärde<br />

PWR<br />

84,3 % = medelvärde<br />

PWR:<br />

Energitillgängligheten hos de <strong>svenska</strong> tryckvattenreaktorerna<br />

blev högre än det internationella genomsnittet för 2008,<br />

84,3 %. Sveriges värde blev 86,7 %. Ringhals 4 lyckades återigen<br />

med nästan 91 %.


e a k t o r s n a b b s t o p p<br />

BWR:<br />

De <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna hade i medeltal 1,31 snabbstopp<br />

under 2008. Det är mycket högre än förra året <strong>och</strong> det<br />

är också högre än WANOs medelvärde på 0,45.<br />

ko l l e k t i v d o s<br />

BWR:<br />

2008 års medelvärde för kollektivdosen vid de <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna<br />

blev 0,85 manSv. Det är något lägre än<br />

förra året, men mycket lägre än WANOs medelvärde på<br />

1,48 manSv.<br />

WANOs jämförelsetal för 2008<br />

(årsmedelvärde)<br />

BWR<br />

0,45 = medelvärde<br />

PWR<br />

0,36 = medelvärde<br />

PWR:<br />

Sveriges tre tryckvattenreaktorer hade inga snabbstopp under<br />

2008. WANOs medelvärde för världens tryckvattenreaktorer<br />

landade på 0,36.<br />

Anmärkning: Reaktorsnabbstoppen redovisas enligt WANOs<br />

definition, dvs att endast automatiskt utlösta snabbstopp per<br />

7 000 timmar kritisk reaktor tas med.<br />

WANOs jämförelsetal för 2008<br />

(årsmedelvärden)<br />

BWR<br />

1,48 manSv = medelvärde<br />

PWR<br />

0,70 manSv = medelvärde<br />

PWR:<br />

Årets medelvärde för kollektivdosen vid de <strong>svenska</strong> tryckvattenreaktorerna<br />

blev 0,85 manSv, vilket är något högre än<br />

WANOs motsvarande värde, 0,70 manSv.<br />

5


Sveriges reaktortyper<br />

bWr ko k v a t t e n r e a k t o r<br />

6<br />

Elgeneratorn är sammankopplad med turbinen<br />

<strong>och</strong> roterar med samma varvtal. Här genereras<br />

elenergi med spänningen cirka 20 000 volt. Av den<br />

producerande energin tar anläggingen ca 3 %<br />

till egen drift. Resten förs ut på det <strong>svenska</strong> storkraftnätet<br />

via en transformator där spänningen<br />

transformeras upp till 400 000 volt.<br />

2 Den 280 °C heta ångan, som ödar med 600–1 600 kg/s 3<br />

(beroende på reaktorstorlek), når turbinanläggningen.<br />

BWR = Boiling Water Reactor<br />

I reaktortanken nns reaktorns bränsle – uranet –<br />

i form av bränsleelement. Värmeutvecklingen i<br />

bränslet regleras med styrstavar <strong>och</strong> huvudcirkulationspumpar.<br />

Bränslet kyls med vatten som<br />

strömmar förbi bränsleelementen. Vattnet blir så<br />

varmt att det kokar. Den ånga som bildas går ut<br />

genom ledningar i reaktortankens övre del.<br />

1<br />

Ångturbin med utrustning<br />

Turbin<br />

Elgenerator<br />

3<br />

2<br />

Varje kärnkraftsanläggning<br />

har en turbingenerator utom<br />

R1, F1 <strong>och</strong> F2, som har två.<br />

O1 har en en turbin <strong>och</strong> två<br />

elgeneratorer. En tredjedel av<br />

den tillförda värmeenergin<br />

omvandlas till elenergi.<br />

Reaktor med utrustning<br />

1<br />

Reaktortank<br />

Elektroteknisk utrustning<br />

Ånga<br />

Kylvattenpump<br />

Kondensor<br />

Vatten<br />

Bränsleelement<br />

Kylvatten<br />

4<br />

Huvudcirkulationspump<br />

Fallspalt<br />

Kondensat<br />

Styrstavar<br />

Matarvattenpump<br />

När ångan har passerat turbinen<br />

strömmar den in i kondensorn.<br />

Där kyls ångan av cirka 20–30 m3<br />

havsvatten per sekund (beroende<br />

på hur stor anläggningens eekt är).<br />

Ångan övergår till vatten, s k kondensat.<br />

Vattnet pumpas in i reaktortanken igen <strong>och</strong> kallas då<br />

matarvatten. Reaktorn tillförs här lika mycket vatten<br />

som den ånga som lämnar den, alltså 600–1 600 kg/s.<br />

5<br />

Huvudcirkulationspumparna blandar matarvatten <strong>och</strong> vatten som<br />

skiljts av från ångan <strong>och</strong> cirkulerar det förbi bränslet. Vattnet tas<br />

från fallspalten (utrymmet alldeles innanför reaktortankens vägg)<br />

<strong>och</strong> pumpas in i tankens nedre del. Vid full eekt pumpas<br />

7 000–11 000 kg vatten genom härden per sekund. (I de yngsta<br />

reaktorerna, F1, F2, F3 <strong>och</strong> O3, är huvudcirkulationspumparna<br />

placerade i reaktortankens botten, s k internpumpar. Bildens<br />

rörsystem nns alltså inte där.)


pWr tr y c k v a t t e n r e a k t o r<br />

Elgeneratorn är sammankopplad med turbinen <strong>och</strong><br />

roterar med samma varvtal. Här genereras elenergi<br />

med spänningen 20 000 volt. Av den producerade<br />

energin tar anläggningen cirka 3 % till egen drift.<br />

Resten förs ut på det <strong>svenska</strong> storkraftnätet via en<br />

transformator där spänningen transformeras upp till<br />

400 000 volt.<br />

5 Den 280 °C heta ångan, som ödar med<br />

6<br />

cirka 1 400 kg/s, delas upp på de två turbinanläggningarna<br />

<strong>och</strong> avger sin energi till<br />

turbinernas rotorer.<br />

Ångturbin med utrustning<br />

PWR = Pressurized Water Reactor<br />

I ånggeneratorerna strömmar det heta vattnet från reaktorn<br />

i era tusen tuber <strong>och</strong> förångar vattnet på utsidan av tuberna.<br />

Ångan som bildas är fri från aktivitet eftersom den inte<br />

kommit i kontakt med vattnet i<br />

reaktorkretsen. Till varje reaktor Reaktor med utrustning<br />

hör tre ånggeneratorer.<br />

3<br />

3<br />

Elenergi<br />

6<br />

5<br />

Tryckhållningskärl<br />

I turbingeneratorerna omvandlas 1/3<br />

av värmeenergin till elenergi.<br />

Trycket i kretsen regleras med<br />

ett tryckhållningskärl med tillhörande<br />

avblåsningstank. Trycket<br />

höjs om man tillför värme via en<br />

elpatron <strong>och</strong> sänks om man<br />

sprutar in vatten i ångan i<br />

tryckhållningskärlet.<br />

2<br />

Ånggenerator<br />

2<br />

Ånga<br />

Avblåsningstank<br />

Kylvattenpump<br />

Kondensor<br />

Kylvatten<br />

Elpatron<br />

I reaktortanken nns reaktorns bränsle –<br />

uranet – i form av bränsleelement. Värmeutvecklingen<br />

i bränslet regleras med borsyra<br />

i reaktorkylvattnet. För snabb reglering används<br />

styrstavarna. Bränslet kyls med vatten som<br />

strömmar förbi bränsleelementen.<br />

1<br />

7<br />

När ångan har passerat turbinen strömmar<br />

den in i kondensorn. Där kyls den av<br />

cirka 20 m3 havsvatten per sekund.<br />

Ångan övergår till vatten, s k kondensat.<br />

7<br />

Kondensat<br />

Tuber<br />

Styrstavar<br />

8<br />

1<br />

Matarvattenpump<br />

Reaktorkylpump<br />

Vattnet pumpas in i ånggeneratorerna <strong>och</strong><br />

kallas då matarvatten. Ånggeneratorerna<br />

tillförs här lika mycket vatten som den ånga<br />

som lämnar dem, alltså cirka 1 400 kg/s.<br />

8<br />

Vatten<br />

4<br />

Vatten<br />

Reaktorkylpumparna cirkulerar cirka<br />

6 m3 vatten per sekund i reaktorn.<br />

4<br />

Bränsleelement<br />

Reaktortank<br />

7


Forsmark 1<br />

8<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

23–29 jan: Externt läckage från ett rör<br />

i en av mellanöverhettarna upptäcktes,<br />

varvid en turbin stoppades. Vid en inspektion<br />

konstaterades ett hål på cirka<br />

10 mm i diameter. Rörets godstjocklek<br />

mättes <strong>och</strong> en godsförtunning konstaterades.<br />

Även i en annan liknande ledning<br />

konstaterades tre förtunnade områden.<br />

Läckagestället, såväl som områdena med<br />

godsförtunning, åtgärdades.<br />

17 april: Stopp av två av reaktorns huvudcirkulationspumpar.<br />

En växelriktarmodul<br />

byttes <strong>och</strong> pumparna kunde återstartas.<br />

Revisionsavställning 11 maj–29 juni<br />

Avställningen planerades till 49 dygn <strong>och</strong><br />

var en av de mest omfattande revisionerna<br />

i Forsmark 1s historia. Mer än 4 000<br />

åtgärder var inplanerade. Flera anläggningsändringar<br />

utfördes inför kommande<br />

effektuppgradering. Miljödomstolen har<br />

gett Forsmark 1 tillstånd till förberedande<br />

arbeten inför den effektuppgradering<br />

som ligger för prövning.<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />

följande stora arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Översyn av 13 drivdon.<br />

• Modernisering <strong>och</strong> säkerhetshöjande<br />

åtgärder i reaktorns kontroll- <strong>och</strong><br />

säkerhetssystem, med bland annat<br />

uppgradering av delsnabbstopp <strong>och</strong><br />

införande av ett nytt effektmätningssystem.<br />

• Inspektion av kondensationsbassängen<br />

för visuell kontroll av bassängplåtarna.<br />

• Total urladdning av allt bränsle för<br />

inspektion av reaktortankens botten.<br />

• Åtgärder för att minska vibrationer<br />

i reaktorns avblåsningsventiler <strong>och</strong><br />

deras ledningar.<br />

•<br />

•<br />

Renovering av två utloppsschakt i<br />

huvudkylvattensystemen.<br />

Inspektion av reaktorinneslutningen<br />

med hjälp av termografikamera/IRkamera.<br />

Termografibild av en ventil i reaktorinneslutningen.<br />

Turbindelen<br />

• Byte av pumphjul i en av matarvattenpumparna.<br />

• Byte av huvudkylvattenpumparna.<br />

• Införande av partikelfilter i matarvattenledningarna.<br />

• Översyn av åtta reglerventiler på båda<br />

turbinerna.<br />

• Renovering av vattenföringsdon till<br />

båda generatorerna.<br />

Övrigt<br />

• Förberedande arbete i huvudställverket<br />

inför nästa års utbyte av ställverksutrustningen.<br />

Revisionstiden blev 56 dygn.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

1,22 manSv.<br />

31 juli: Delsnabbstopp löste ut på grund<br />

av lastfrånslag på en turbin. Orsaken var<br />

att turbinens automatik felaktigt löste<br />

ut generatorbrytaren. Felet var aktivt i<br />

0,4 sekunder <strong>och</strong> har inte gått att identifiera.<br />

Turbinen fasades in efter felsökning.<br />

Elektronikkorten gicks igenom i<br />

Nettoproduktion 7,0 TWh<br />

Energitillgänglighet 81,4 %<br />

Energiutnyttjande 81,0 %<br />

syfte att finna orsaken till den felaktiga<br />

utlösningen.<br />

Augusti: Under augusti månad kördes<br />

reaktorn vid något reducerad effekt till<br />

följd av problemen med huvudcirkulationspumparnas<br />

frekvensomformare.<br />

Problemet upptäcktes på Forsmark 2.<br />

1 september: Efter nya beräkningar för<br />

torrkokningsmarginalen erhölls tillstånd<br />

att öka reaktoreffekten till 108 %.<br />

12 september: En av turbinernas huvudkylvattenpumpar<br />

stoppades på grund<br />

av för hög temperatur på ett axiallager.<br />

Undersökningarna visade att mätutrustningen<br />

felfun-gerade.<br />

3 oktober: Prov av reaktorns säkerhetssystem<br />

utfördes för att verifiera ombyggnationen<br />

av delsnabbstoppsfunktionen.<br />

Provet utfördes genom att en matarvattenpump<br />

löstes ut. Nedstyrning <strong>och</strong><br />

delsnabbstopp blev följden, som planerat.<br />

Turbinen löste dock ut på grund av utebliven<br />

lastsignal till turbin 12. Ombyggnationen<br />

av delsnabbstoppsfunktionen<br />

utfördes under revisionsavställningen.<br />

Provet visade att ändringen fungerade<br />

som avsett.<br />

November–december: Reaktoreffekten<br />

var något reducerad på grund av att de<br />

termiska marginalerna skulle innehållas.<br />

Kontrollmätning av reaktoreffekten (TIPkörning)<br />

<strong>och</strong>efterföljande kalibrering av<br />

detektorerna för effektmätningen (LPRMkalibrering)<br />

medförde att den termiska<br />

reaktoreffekten begränsades något.<br />

Sedan sommaren 2008 drivs Forsmark<br />

1 <strong>och</strong> 2 vid något reducerad effekt. Orsaken<br />

är att man inte längre säkerhetsmässigt<br />

tillgodoräknar sig energilagren.<br />

I princip är energilagren stora svänghjul


som vid ett snabbstopp har som extra säkerhetsfunktion<br />

att under några sekunder mjukt<br />

varva ner huvudcirkulationspumparna. Som en<br />

konsekvens av sommarens störning, då ett åsknedslag<br />

i kraftnätet vållade produktionsstopp på<br />

Forsmark 2, beslöts att reaktorerna i Forsmark<br />

1 <strong>och</strong> 2 inte skulle tillgodogöra sig energilagren<br />

förrän åtgärder vidtagits.<br />

8 december: Effektreduktion för åtgärder i<br />

turbinanläggningen. Turbinaggregat 11, TA11,<br />

ställdes av för åtgärd av externt läckage från<br />

en ventil i matarvattensystemet. Därefter togs<br />

TA11 i drift <strong>och</strong> elproduktionen omdisponerades<br />

så att man reducerade effekten på TA12<br />

för inspektion av turbinaggregat 12s turbininneslutning.<br />

Man fann ett läckage i en manlucka<br />

på ett avspänningskärl. Läckaget åtgärdades. Ett<br />

läckage i en ledning i spärrångsystemet visade<br />

sig komma från en spricka i ledningen. En bit<br />

av röret kommer att bytas vid nästa turbinavställning.<br />

Blocket producerade full effekt igen<br />

den 11 december.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl förekom<br />

under året.<br />

• Coastdown-drift förekom inte under året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom under<br />

året.<br />

Forsmark 1 togs i kommersiell drift 1980. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />

Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 2. Den termiska<br />

effekten är 2 928 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är 978 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,46 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 676 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 161 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

9


Forsmark 2<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

17 februari: Avställning av turbin 22 för<br />

åtgärder på en kärvande ventil till förvärmningen<br />

av kondensat.<br />

5 mars: Avställning av turbin 21 på grund<br />

av ett externt läckage i spärr- <strong>och</strong> läckageångsystemet.<br />

10 maj: Effektreduktion för prov av ångledningarnas<br />

skalventiler.<br />

6 juni: Två huvudcirkulationspumpar<br />

stoppade på grund av en felfungerande<br />

ljusbågsvakt. Efter flera dagars felsökande<br />

hittades felet, varvid vakten tillsammans<br />

med en växelriktarmodul byttes ut.<br />

Revisionsavställning<br />

17 augusti–7 september<br />

Avställningen planerades till 21 dygn.<br />

Unikt för årets revisionsavställning var<br />

att man inte utförde något bränslebyte.<br />

Detta gjordes i samband med stilleståndet<br />

i juni/juli.<br />

Förutom provningar var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Införande av nyckelblockeringar i<br />

reaktorns utlösningskedjor.<br />

• Utbyte av åtta drivdon.<br />

• Åtgärder för att minska vibrationer<br />

i reaktorns avblåsningsventiler <strong>och</strong><br />

deras ledningar.<br />

• Inspektion av 20 styrstavar.<br />

Turbindelen<br />

• Uppgradering av generatorernas<br />

matarrotorer.<br />

• Inspektion av den generator som byttes<br />

under föregående revision.<br />

• Översyn av två huvudkylvattenpumpar.<br />

10<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Övrigt<br />

• Besiktning av utloppsschakt i hjälpkylvattensystemen.<br />

• Stor översyn av en hjälpkraftsdieselgenerator.<br />

I samband med provningar av reaktorns<br />

säkerhetssystem, med alla styrstavar inskjutna,<br />

erhölls ett snabbstopp på grund<br />

av bristande kommunikation mellan provningsledaren<br />

<strong>och</strong> reaktoroperatören.<br />

Vid skalventilprovning i reaktorns nödsprinklersystem<br />

upptäcktes att en skalventil<br />

i en av fyra kretsar var stängd. Ventilen<br />

hade stängts i samband med ett extra ventilprov<br />

vid förra årets revision <strong>och</strong> därmed<br />

stått stängd under hela driftsäsongen.<br />

Tillkommande arbeten<br />

Vid inspektion av reaktorinneslutningen<br />

upptäcktes ett externt läckage i systemet<br />

för avställningskylning. Sprickor hittades<br />

i en infästningssvets till en stuts som ansluter<br />

mot systemet för reaktortanklockssprinkling.<br />

Skadorna åtgärdades genom<br />

att rördelen byttes ut.<br />

Vid start av reaktorn skulle ventiler i reaktorns<br />

avblåsningssystem öppnas, vilket<br />

inte fungerade. Ventilerna hade servats<br />

<strong>och</strong> byggts om under revisionen. Åtgärder<br />

hade vidtagits för att minska vibrationerna<br />

i reaktorns avblåsningsventiler<br />

<strong>och</strong> deras ledningar. Vid återmontage av<br />

ventilerna vändes de 180º fel, vilket medförde<br />

att styrledningarna för ventilerna<br />

hamnade fel. Styrledningen för öppnafunktionen<br />

hamnade på stängafunktionens<br />

plats <strong>och</strong> vice versa. Ventilerna vändes<br />

<strong>och</strong> driftklarhetsverifierades.<br />

Revisionstiden blev 35 dygn. Förlängningen<br />

orsakades av sprickan i kylsystemet<br />

för avställd reaktor samt av problemen i<br />

avblåsningssystemet.<br />

Nettoproduktion 6,95 TWh<br />

Energitillgänglighet 79,7 %<br />

Energiutnyttjande 79,1 %<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,4 manSv.<br />

15 september: Snabbstopp löste ut på<br />

högt tryck i reaktortanken.<br />

27 november: Tillstånd att höja reaktoreffekten<br />

från 102 till 105 % erhölls<br />

efter nya beräkningar av torrkokningsmarginalerna.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Ingen coastdown-drift förekom under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

13 juni: Ett åsknedslag i 400 kV-linjen<br />

mellan Hagby <strong>och</strong> Tuna medförde en trefasig<br />

kortslutning som i sin tur genererade<br />

en kortvarig underspänning. Felet medförde<br />

att likriktarna i styrutrustningen<br />

till reaktorns huvudcirkulationspumpar<br />

(HCP) löste ut, varvid pumparna med<br />

tillhörande energilager stoppade.<br />

Reaktoreffekten sjönk momentant till<br />

39 %. Därefter uppstod effektpendlingar,<br />

varvid reaktorn snabbstoppades manuellt.<br />

Cirka två veckor tidigare hade det finska<br />

kärnkraftverket Olkiluoto 1 (OL1)<br />

råkat ut för en störning där även deras<br />

HCP <strong>och</strong> energilager stoppade under<br />

uppgång från revision. Den finska säkerhetsmyndigheten<br />

STUK förbjöd OL1 att<br />

tillgodoräkna sig energilagren för sina beräkningar<br />

av marginaler mot torrkokning<br />

(för hög belastning på bränslet). Beslut<br />

togs därför på Forsmark att lägga extra<br />

stora krav på marginaler mot torrkokning.<br />

För att erhålla tillräckliga marginaler ökades<br />

huvudcirkulationsflödet, vilket vid<br />

stoppet av samtliga HCP visade sig vara<br />

en bra åtgärd.


Efter störningen kördes Forsmark 1 <strong>och</strong> 2 med<br />

något reducerad effekt under hösten då ytterligare<br />

undersökningar <strong>och</strong> beräkningar utfördes.<br />

Samtliga undersökningar visade att inga skador<br />

hade uppstått på bränslet.<br />

15 september: Vid start av reaktorn erhölls<br />

ett snabbstopp på grund av högt tryck i reaktortanken.<br />

Förberedelser inför de så kallade<br />

varma drivdonsproven pågick <strong>och</strong> man höll på<br />

att etablera fullt tryck (70 bar) i reaktortanken.<br />

Trycket steg till 71,6 bar <strong>och</strong> man sänkte trycket<br />

med hjälp av att pumpa in kallt matarvatten.<br />

Till följd härav steg reaktoreffekten något <strong>och</strong><br />

därmed även reaktortrycket, något som tar ett<br />

par minuter. Efter inpumpningen kom fokus att<br />

ligga på genomförandet av provet <strong>och</strong> man missade<br />

det stigande reaktortrycket. Trycket kunde<br />

därmed fortsätta upp till 73 bar, vilket är den<br />

gräns vid vilken automatiskt snabbstopp löses<br />

ut, helt enligt anläggningens konstruktion.<br />

Forsmark 2 togs i kommersiell drift 1981. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />

Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 1. Den termiska<br />

effekten är 2 928 MW <strong>och</strong> den elekt riska nettoeffekten är 990 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,46 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 676 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 161 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

11


Forsmark 3<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

14 januari: Effektreduktion för periodiskt<br />

ventilprov.<br />

5 april: Effektreduktion för periodiskt<br />

ventilprov.<br />

2–10 juni: Ett externt gasläckage i ventilmanövernätet<br />

i reaktorinneslutningen<br />

uppstod, varvid reservkompressorn startade<br />

automatisk för att hålla rätt tryck i<br />

manövernätet. Forsmark 3 ställdes av för<br />

att åtgärda läckaget samt byta ut skadat<br />

bränsle.<br />

Under nedgången uppstod saltvatteninläckage<br />

i turbinkondensorn, vilket i sin<br />

tur medförde snabbstopp av reaktorn.<br />

Alla automatiska funktioner fungerade,<br />

men snabbstoppet blev verkningslöst eftersom<br />

reaktorn redan var underkritisk.<br />

Läckaget i kondensorn åtgärdades under<br />

stoppet.<br />

16 juni: Delsnabbstopp löste ut. Utförliga<br />

kontroller <strong>och</strong> undersökningar gjordes<br />

utan att man hittade orsaken.<br />

9 juli: Coastdown-driften började.<br />

Revisionsavställning 13 juli–7 augusti<br />

Avställningen var planerad till 25 dygn.<br />

Förutom bränslebytet var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Införande av förstärkt snabbstopp.<br />

• Översyn av en huvudcirkulationspump.<br />

• Inspektion av styrstavar.<br />

• Tömning <strong>och</strong> sanering av kondensationsbassängen.<br />

• Utbyte av tre värmeväxlare till huvudcirkulationspumparna.<br />

12<br />

Turbindelen<br />

• Översyn av en lagerbock.<br />

• Översyn av turbinens trottelventiler.<br />

• Inspektion av två lågtrycksturbiner<br />

med avseende på erosionsskador. Nya<br />

lågtrycksturbiner monterades 2004.<br />

Under revisionen 2007 utfördes en<br />

garantiinspektion av lågtrycksturbin<br />

2, varvid erosionsskador hittades.<br />

Liknande problem fanns på den<br />

gamla turbinen, men skulle enligt<br />

leverantören inte kunna uppstå på<br />

den nya. Trots detta inspekterades de<br />

övriga två lågtrycksturbinerna – även<br />

här hittades skador.<br />

Övrigt<br />

• Separation av elektrisk matning till<br />

objekt som tillhör säkerhetsklassad<br />

utrustning. Anläggningen byggdes<br />

med flera elskenor som matar både<br />

säkerhetsutrustning <strong>och</strong> utrustning<br />

utan reaktorsäkerhetskrav. Detta kan<br />

medföra risk för att elektriska fel på<br />

icke säkerhetsklassad utrustning slår<br />

ut matningen till säkerhetsklassad utrustning,<br />

som därmed inte kan utföra<br />

sin funktion.<br />

Tillkommande arbeten<br />

Revisionens största arbete, separation av<br />

elektrisk matning, medförde en förlängning<br />

på cirka sju dygn. Arbetet var mycket<br />

omfattande med montering av nya skenor,<br />

dragning av nya elmatningar <strong>och</strong> indikeringar<br />

samt en omfattande provning.<br />

Vid de varma drivdonsproven fann man<br />

att en indikering på ett drivdon inte fungerade,<br />

vilket medförde att växellådan havererade<br />

<strong>och</strong> måste bytas. För att möjliggöra<br />

detta arbete stoppades reaktorn.<br />

Nettoproduktion 7,1 TWh<br />

Energitillgänglighet 69,7 %<br />

Energiutnyttjande 69,2 %<br />

Revisionstiden blev 32 dygn.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,27 manSv.<br />

28 september: I samband med den rutinmässiga<br />

motioneringen av drivdonen<br />

uppdagades att styrstav I55 inte gick att<br />

manövrera in – drivdonet löste på högt<br />

moment vid 99 % uteläge.<br />

Beräkningar visade att det inte skulle<br />

gå att göra reaktorn säkert underkritisk<br />

med det fastnade drivdonet <strong>och</strong> om den<br />

effektivaste snabbstoppsgruppen skulle<br />

felfungera samtidigt vid ett utlöst snabbstopp.<br />

Effektnedgång till 65 % utfördes för byte<br />

av styrstavssekvens till en sekvens där<br />

kraven på den så kallade avstängningsmarginalen<br />

kunde uppfyllas.<br />

17 oktober: Oskarshamn 3 meddelade<br />

att man funnit en styrstav med brustet<br />

skaft/styrstavsförlängare. De första undersökningarna<br />

på Oskarshamn 3 pekade<br />

på att det endast skulle vara styrstavar<br />

som levererats till Oskarshamn 3 som<br />

var påverkade.<br />

21 oktober: Ytterligare information från<br />

Oskarshamn visade att det kunde finnas<br />

stavar på Forsmark 3 med samma<br />

felbild som på Oskarshamn 3. Därmed<br />

stoppades Forsmark 3 för inspektion av<br />

styrstavsförlängarna. Misstanke fanns att<br />

problemet kunde finnas på den fastnade<br />

styrstaven I55.<br />

Forsmark 3 startades igen den 2 januari<br />

2009. Se vidare beskrivning under ”Särskild<br />

rapportering.”


Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl förekom<br />

under året.<br />

• Coastdown-driften medförde ett produktionsbortfall<br />

på 1,9 GWh, vilket motsvarar<br />

drygt 1,5 fulleffekttimme.<br />

Snabbstopp<br />

13 juli: Under nedgången inför revisionen,<br />

vid cirka 20 % reaktoreffekt, felfungerade en<br />

minflödesventil till matarvattnet <strong>och</strong> ett manuellt<br />

snabbstopp löstes ut. Ventilen undersöktes<br />

under avställningen, varvid man fann<br />

att ventilspindeln satt fast i käglan med enbart<br />

ett fåtal gängor.<br />

Skadorna på gängorna, tillsammans med det<br />

faktum att ventilen indikerade 90 % öppen,<br />

gjorde att kägla <strong>och</strong> spindel bedömdes ha separerat<br />

vid störningen.<br />

12 augusti: Under pågående värmning av<br />

reaktorn inför varma prov av styrstavarnas drivutrustning<br />

beslutades, när fullt tryck (6,9 MPa)<br />

nåtts, att gå till lägre driftmönster för att kunna<br />

motionera styrstavarna. Logiken i styrstavsmanöversystemet<br />

kräver vissa styrstavsmönster, så<br />

kallade driftmönster, för att tillåta motionering.<br />

Efter att en del styrstavar hade manövrerats<br />

in, togs ett nytt beslut om att gå till ett högre<br />

driftmönster. Beslutet grundades på att temperaturen<br />

<strong>och</strong> trycket i reaktortanken sjönk<br />

relativt snabbt. Effekthöjningen blev enligt<br />

mätsystemet för neutronflödet för snabb när<br />

styrstavar började dras ut, varför snabbstopp<br />

utlöste per automatik. Effektmätningen vid låg<br />

effekt är uppdelad i områden <strong>och</strong> man får inte<br />

passera genom områdena för snabbt.<br />

Forsmark 3 togs i kommersiell drift 1985. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />

Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Oskarshamn 3. Den<br />

termiska effekten är 3 300 MW <strong>och</strong> den elekt riska nettoeffekten är<br />

1 170 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,6 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 700 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 169 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />

tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />

kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />

rotor.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

13


Oskarshamn 1<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

14<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

7 januari: Effektreduktion för underhållsåtgärder.<br />

11 januari: Effektreduktion för underhållsåtgärder.<br />

22 januari: Snabbstopp på grund av fel i<br />

en magnetspole till en ångskalventil.<br />

4 mars: Snabbstopp på grund av fel i en<br />

magnetspole till en ångskalventil.<br />

20 mars: En kortslutning inträffade i samband<br />

med inspektion av utrymmet kring<br />

kolborstarna vid Oskarshamn 1s östra generator.<br />

Händelsen ledde till turbinsnabbstängning<br />

<strong>och</strong> delsnabbstopp av reaktorn.<br />

21 maj: Manuell avställning som en extra<br />

säkerhetsåtgärd. Anledningen var de<br />

polisiära insatser som pågick till följd av<br />

att OKG upptäckte spår av sprängmedel<br />

på en person som inpasserade till anläggningarna.<br />

Oskarshamn 1 gick ner till<br />

kall avställd reaktor <strong>och</strong> polisavsökningar<br />

gjordes i anläggningen.<br />

16 juni: Ett blixtnedslag i ett ställverk<br />

utanför OKG ledde till att Oskarshamn 1<br />

förlorade 130 kV-nätet, varpå reaktorn<br />

snabbstoppades. Bortfallet av kraftmatningen<br />

medförde bland annat att anläggningens<br />

fyra huvudcirkulationspumpar<br />

stoppade. <strong>På</strong> grund av en stängd ventil<br />

i en av huvudcirkulationskretsarna<br />

uppstod en ansamling av kallare vatten i<br />

denna. Vid försök att temperaturutjämna<br />

mellan kretsen <strong>och</strong> reaktortanken uppstod<br />

en temperaturtransient. För stora<br />

temperaturskillnader kan vara påfrestande<br />

för materialet <strong>och</strong> därför inleddes<br />

en analys för att ta reda på om materialet<br />

i reaktortanken hade tagit skada av stoppet.<br />

Analys <strong>och</strong> prover visade dock att<br />

temperaturskillnaden inte varit så stor<br />

att materialet skadats.<br />

Revisionsavställning 22 juni–25 juli<br />

Revisionstiden planerades från början till<br />

23 dagar, men planen ändrades senare<br />

till 26 dygn.<br />

Förutom bränslebytet, som i år omfattade<br />

78 bränsleelement, var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Inspektion av fuktavskiljarens dragstänger.<br />

• Byte av 16 drivdon.<br />

• Återkommande kontroll av reaktortanklocket,<br />

reaktortanken <strong>och</strong> interna<br />

delar.<br />

• Täthetsprovning.<br />

Turbindelen<br />

• Service av kylare <strong>och</strong> ventiler.<br />

• Inspektion av turbinlager.<br />

• Övriga inspektioner <strong>och</strong> kontroller.<br />

Tillkommande arbeten<br />

Reaktordelen<br />

• Vid inspektion upptäcktes skador<br />

på svetsar som tillhör moderatortankstativet.<br />

Detta ledde till utökad<br />

provning.<br />

• Under täthetsprovning av en ångskalventil<br />

upptäcktes läckage, vilket<br />

föranledde service av ventilen.<br />

Turbindelen<br />

• I slutet av driftperioden uppstod<br />

problem med temperaturgivare till<br />

turbinlagren, vilket under revisionen<br />

ledde till åtgärder.<br />

Övrigt<br />

Installation av en rekombinator, vars uppgift<br />

är att genom en katalytisk process (rekombinering)<br />

återförena den vätgas <strong>och</strong><br />

syrgas som evakueras från turbinkondensorn,<br />

till vatten. Rekombinatorn reducerar<br />

mängden gas som leds till skorstenen,<br />

Nettoproduktion 3,5 TWh<br />

Energitillgänglighet 88,3 %<br />

Energiutnyttjande 84,9 %<br />

varvid man får en längre uppehållstid i<br />

systemet. Kortlivad aktivitet hinner därmed<br />

klinga av <strong>och</strong> doserna till personal<br />

<strong>och</strong> allmänhet reduceras.<br />

Revisionstiden blev 32 dygn <strong>och</strong> åtta timmar.<br />

Oskarshamn 1 fasades in mot det<br />

<strong>svenska</strong> stamnätet efter genomförd provning<br />

den 25 juli.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,79 manSv.<br />

20 september: Kontroll utfördes av vibrationspåverkan<br />

på turbinen vid effektsänkning.<br />

8 oktober: Nedgång till kall avställd reaktor<br />

för åtgärder på en ventil i ett härdkylsystem<br />

som hade felfungerat vid periodisk<br />

provning. Ytterligare tre ventiler av<br />

samma typ undersöktes <strong>och</strong> åtgärdades.<br />

7 november: Extra provning av en ånglednings<br />

skalventiler. Orsaken var att provningsintervallet<br />

hade förkortats sedan en<br />

ventil visat icke godkänd stängningstid<br />

vid ett tidigare prov.<br />

19 december: Effektreduktion för provning<br />

av ångledningarnas skalventiler samt<br />

säkerhets- <strong>och</strong> avblåsningsventiler.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Coastdown-drift inleddes den 1 juni<br />

<strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall på<br />

6,9 GWh, vilket motsvarar drygt ett<br />

halvt fulleffektdygn.<br />

Snabbstopp<br />

22 januari: <strong>På</strong> grund av kortslutning i<br />

en styrventil till en av ångskalventilerna<br />

ändrade styrventilen läge <strong>och</strong> ångskalventilen<br />

fick stängaorder. När en ångskalventil


stänger, ökar trycket i reaktortanken <strong>och</strong><br />

man kan då dumpa ånga förbi turbinen<br />

till kondensorn. Med en stängd ångskalventil<br />

förbjuds dock dumpning <strong>och</strong> strax<br />

därefter snabbstängs turbinen. Ytterligare<br />

något senare snabbstoppas reaktorn automatiskt.<br />

4 mars: Ytterligare ett snabbstopp inträffade<br />

med samma förlopp som snabbstoppet<br />

den 22 januari. Samma scenario,<br />

dock en annan ångskalventil.<br />

24 maj: Under uppstart, vid cirka 2 %<br />

effekt, <strong>och</strong> när huvudmatarvattensystemet<br />

just hade startats, lades en ventil i<br />

läge ”automatik” innan förutsättningarna<br />

för detta var uppfyllda. Vattennivån i<br />

reaktorn steg snabbt <strong>och</strong> reaktorn snabbstoppades<br />

automatiskt på grund av hög<br />

nivå.<br />

16 juni: Ett blixtnedslag nära kraftverket<br />

medförde att jordfelsskyddet för<br />

Oskarshamn 1s aggregatbrytare startade.<br />

Både aggregatbrytaren <strong>och</strong> generatorbrytaren<br />

löste sedan ut <strong>och</strong> blockets interna<br />

6 kV-skenor blev spänningslösa. Snabbstopp<br />

löste ut automatiskt.<br />

22 juli: I samband med ett övervarvsprov<br />

av turbinen löste reaktorsnabbstopp<br />

ut automatiskt. Detta orsakades av ett<br />

utlöst reläskydd på generatorn som i sin<br />

tur löste ut aggregatbrytaren, varpå de<br />

interna 6 kV-skenorna blev spänningslösa.<br />

Oskarshamn 1 togs i kommersiell drift 1972. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />

Electric Sweden <strong>AB</strong>). Den termiska effek ten är 1 375 MW <strong>och</strong> den<br />

elektriska nettoeffekten är 473 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,45 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 448 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 112 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från fyra externa huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av en radialhögtrycksturbin med två<br />

motroterande axlar. <strong>På</strong> varje axel finns en enkel <strong>och</strong> två dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. <strong>På</strong> varje turbinaxel finns en synkrongenerator med<br />

vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld rotor.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i två separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer<br />

<strong>och</strong> två gasturbinaggregat. Gasturbinaggregaten är gemensamma<br />

med Oskarshamn 2.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

15


Oskarshamn 2<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

19 januari: Effektnedgång för prov av<br />

turbinventiler.<br />

23 februari: Effektreduktion för prov av<br />

turbinventiler.<br />

12 mars: Under provning av anläggningens<br />

säkerhetssystem ledde ett logikfel till<br />

att anläggningen snabbstoppades automatiskt.<br />

Se ”Snabbstopp” nedan.<br />

25 mars: Snabbstopp efter en turbinsnabbstängning.<br />

Se ”Snabbstopp” nedan.<br />

30 april: Nedstyrning på grund av bypass<br />

av lågtrycksförvärmare.<br />

Revisionsavställning 11 maj–12 juni<br />

Revisionstiden planerades till 25 dygn.<br />

Förutom bränslebytet var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Täthetsprovning av skalventiler.<br />

• Inspektion av reaktortanken <strong>och</strong> dess<br />

interna delar.<br />

• Byte av styrstavs- <strong>och</strong> drivmutterindikering.<br />

• Byte av 17 drivdon.<br />

Tillkommande arbeten, reaktordelen:<br />

• Åtgärd av läckage från en ångskalventil<br />

i reaktorinneslutningen.<br />

• Byte av kägla <strong>och</strong> ventilspindel på<br />

en ventil i sprinklersystemet för reaktorinneslutningen.<br />

Turbindelen<br />

• Garantiinspektion av generator.<br />

• Installation av bypass-ventil i spärrångsystemet.<br />

• Förberedelser inför projekt PLEX<br />

(Oskarshamn 2s moderniseringsprojekt).<br />

16<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Övrigt<br />

Installation av en rekombinator, vars<br />

uppgift är att genom en katalytisk process<br />

(rekombinering) återförena den vätgas<br />

<strong>och</strong> syrgas som evakueras från turbinkondensorn<br />

till vatten. Rekombinatorn<br />

reducerar mängden gas som passerar till<br />

skorstenen. Därmed får man en längre uppehållstid<br />

i systemet. Kortlivad aktivitet<br />

hinner därmed klinga av <strong>och</strong> utsläppen av<br />

radioaktiva gaser till luften reduceras.<br />

Revisionstiden blev 33 dygn. Oskarshamn<br />

2 fasades in mot det <strong>svenska</strong> stamnätet<br />

den 12 juni.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,43 manSv.<br />

27 juni: Effektreduktion för åtgärd av<br />

ett ångläckage.<br />

12 juli: Effektreduktion för prov av turbinventiler.<br />

12 augusti: Snabbstopp utlöstes då ett<br />

underhållsarbete på en massafångare i<br />

kondensatreningssystemet ledde till ett<br />

större läckage. Se ”Snabbstopp” nedan.<br />

13 september: Effektreduktion för prov<br />

av ventiler i ång- <strong>och</strong> matarvattenledningarna.<br />

25 oktober: Effektreduktion för åtgärd av<br />

ventilläckage <strong>och</strong> provning av ventiler.<br />

6 december: Effektreduktion för provning<br />

av ventiler i ång- <strong>och</strong> matarvattenledningarna.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Coastdown-drift förekom inte under<br />

året.<br />

Nettoproduktion 4,5 TWh<br />

Energitillgänglighet 88,7 %<br />

Energiutnyttjande 86,7 %<br />

Snabbstopp<br />

12 mars: Under pågående ordinarie<br />

provning av nivå- <strong>och</strong> tryckvakter till<br />

reaktorskyddssystemets snabbstoppsvillkor,<br />

fick en kondensat- <strong>och</strong> en matarvattenpump<br />

stopporder när ett villkor<br />

tillhörande C-kanalen löstes ut. Vid tillfället<br />

var en matarvattenpump avställd<br />

för service <strong>och</strong> därmed inte möjlig att<br />

starta. Vattennivån i reaktorn började<br />

sjunka <strong>och</strong> snabbstopp erhölls till följd<br />

av låg vattennivå i reaktortanken. Logikprovning<br />

hade tidigare utförts i A- <strong>och</strong> Bkanalerna<br />

utan anmärkning. I efterhand<br />

konstaterades att en mjukvarubaserad<br />

minnesfunktion för snabbstoppsvillkoren,<br />

som finns i turbinens kontrollsystem,<br />

inte var återställd efter provningen<br />

av B-kanalen. När provningen fortsatte<br />

med utlösning av C-kanalen medförde<br />

detta att två kanaler av tre var utlösta i<br />

turbinens kontrollsystem, vilket resulterade<br />

i stoppet av pumpar. Orsaken till<br />

att minnesfunktionen inte var återställd<br />

efter provningen av B-kanalen härleddes<br />

till att den analoga återställningspulsen<br />

måste vara cirka en sekund lång för att<br />

det digitala mjukvarubaserade systemet<br />

ska kunna registrera <strong>och</strong> bearbeta signalen<br />

fullständigt. I det aktuella fallet var<br />

återställningspulsen för kort.<br />

25 mars: Vid periodiskt prov av ”enskild<br />

kanal i turbinsnabbstängningskedjan,<br />

TS-kedjan”, fastnade C-kanalens<br />

utlösningsventil i utlöst läge.<br />

Senare började temperaturvärdet för ett<br />

turbinlager vandra uppåt för att slutligen<br />

indikera mer än 90 grader. Ett villkor i Bkanalen<br />

i TS-kedjan löste därmed ut.<br />

Härmed var B-kanalen utlöst på grund av<br />

hög temperatur <strong>och</strong> C-kanalen på grund<br />

av den felande utlösningsventilen. Detta<br />

medförde att man hade uppfyllt villkoret


för utlösning av turbinsnabbstängning,<br />

dvs två av tre kanaler.<br />

De hydrauliskt manövrerade ångpådragsventilerna<br />

till turbinen började stänga.<br />

Här ska ångan automatiskt styras över<br />

till dumpventilerna, som ska öppna <strong>och</strong><br />

leda ångan förbi turbinen till kondensorn.<br />

Detta gjordes också, men på grund av<br />

en tidsförskjutning i TS-signalen hann<br />

trycket stiga i reaktorn. Detta medförde<br />

i sin tur att reaktoreffekten steg. Reaktorsnabbstopp<br />

utlöstes automatiskt på<br />

hög effekt.<br />

12 augusti: Snabbstopp utlöstes då ett<br />

planerat underhållsarbete på en massafångare<br />

i kondensatreningssystemet ledde<br />

till ett större läckage. Anledningen till<br />

läckaget var att det skedde en förväxling<br />

av vilket av de sex filtren som skulle bytas<br />

<strong>och</strong> arbetet påbörjades på fel filter. När<br />

arbetet med att öppna filterbehållaren<br />

påbörjades, genom att lossa bultarna i<br />

lockets fläns, brast en packning på grund<br />

av trycket <strong>och</strong> ett större läckage uppstod.<br />

Detta löste ut nivåvakter i A-isoleringskedjan.<br />

Vattennivån i turbinkondensorn<br />

sjönk till låg nivå på grund av läckaget,<br />

vilket i kombination med utlöst A-isoleringskedja<br />

uppfyllde villkoret för snabbstopp<br />

av reaktorn.<br />

Oskarshamn 2 togs i kommersiell drift 1975. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />

Electric Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Barsebäck 2. Den<br />

termiska effekten är 1 800 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är<br />

590 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 444 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 109 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från fyra externa huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />

tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />

kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />

rotor.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i två separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från två dieselgeneratorer<br />

<strong>och</strong> två gasturbinaggregat. Gasturbinaggregaten är gemensamma<br />

med Oskarshamn 1.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

17


Oskarshamn 3<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

14 februari: I slutet av 2007 visade mätningar<br />

att Oskarshamn 3 fått en bränsleskada.<br />

I slutet av januari förvärrades skadan<br />

<strong>och</strong> den 14 februari ställdes anläggningen<br />

av för härdläcksökning <strong>och</strong> byte av skadat<br />

bränsle. Förutom att tre skadade bränsleknippen<br />

laddades ut ur härden <strong>och</strong> ersattes<br />

med nya, tillfördes reaktivitet i form<br />

av ett antal nya bränsleknippen. Detta<br />

för att minska produktionsbortfallen på<br />

grund av coastdown-drift i samband med<br />

att den årliga revisionsavställningen flyttades<br />

fram två månader. Innan fasningen<br />

genomfördes var man också tvungen att<br />

åtgärda ett fel på ett tidrelä.<br />

Strax efter fasningen stoppades uppgången<br />

på grund av att en reglerventil i turbinens<br />

huvudångsystem inte öppnade som<br />

förväntat. Ungefär tolv timmar efter att<br />

felet identifierats, fasade Oskarshamn 3<br />

åter mot kraftnätet <strong>och</strong> uppnådde full<br />

effekt på morgonen den 25 februari.<br />

23 maj: Oskarshamns sammanlagda bruttoproduktion<br />

passerade 200 TWh.<br />

9 juni: En huvudcirkulationspump stoppade<br />

<strong>och</strong> försök till återstart misslyckades.<br />

Efter utbyte av några elektronikkomponenter<br />

i pumpens drivaggregat kunde<br />

pumpen återstartas utan anmärkning.<br />

30 juni: En ny bränsleskada upptäcktes.<br />

Denna åtgärdades under revisionsavställningen.<br />

11 augusti: Ett fel uppstod i regleringen<br />

av ventilerna till mellanöverhettarna, vilket<br />

medförde att dessa stängde. I samband<br />

med detta fick man en reaktornedstyrning.<br />

Beslut fattades att åtgärda felet<br />

i samband med revisionsavställningen.<br />

Felet medförde att Oskarshamn 3 inte<br />

kunde producera full effekt.<br />

18<br />

6 september: Effektreduktion för ventilprov.<br />

<strong>På</strong> grund av bränsleskadan utfördes<br />

effektuppgången efter provet långsamt<br />

<strong>och</strong> försiktigt.<br />

1 oktober: Beslut fattades om att gå ner<br />

med Oskarshamn 3 till kall avställd reaktor<br />

på grund av oklarheter i anläggningens<br />

säkerhetsanalyser. Anläggningens<br />

funktion kunde ifrågasättas vid långsamt<br />

fallande spänning på yttre nät i kombination<br />

med att aggregatbrytaren eller<br />

dess skydd inte fungerade som förväntat.<br />

Oskarshamn 3 var avställd fram till revisionsavställningen<br />

den 5 oktober <strong>och</strong><br />

fasades inte in mer under 2008. Under<br />

revisionen skedde en omkonstruktion,<br />

vilken har gjort Oskarshamn 3 robust mot<br />

denna typ av störning.<br />

Revisionsavställning<br />

5 oktober–1 januari<br />

Revisionen skulle, enligt planeringen,<br />

omfatta 21 dygn <strong>och</strong> vara avslutad den<br />

25 oktober. <strong>På</strong> grund av problem med<br />

Leverans av statorn till den nya generatorn som ska installeras 2009.<br />

Nettoproduktion 7,1 TWh<br />

Energitillgänglighet 71,4 %<br />

Energiutnyttjande 70,3 %<br />

styrstavar förlängdes revisionen <strong>och</strong> anläggningen<br />

fasades in mot kraftnätet först<br />

den 1 januari 2009.<br />

Förutom bränslebytet var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Läcksökning av allt bränsle i härden<br />

<strong>och</strong> urladdning av skadat bränsle.<br />

• Inspektion <strong>och</strong> provning av samtliga<br />

styrstavar <strong>och</strong> byte av styrstavar på<br />

grund av skador på styrstavsförlängare.<br />

Endast felfria styrstavar har monterats<br />

i reaktorn.<br />

• Provning av reaktortankstutsar.<br />

• Inspektion av moderatortankstativet.<br />

• Byte av fyra sonder <strong>och</strong> byte/renovering<br />

av två drivenheter i mätsystemet<br />

för neutronflöde i lågeffektområdet,<br />

0–8 % effekt.


Turbindelen<br />

• Inspektioner inför moderniseringsprojektet<br />

PULS.<br />

• Service av reglerventiler.<br />

• Åtgärder på turbinlager.<br />

Övrigt<br />

Projekt PULS har som mål en säkerhetsmässig<br />

modernisering för att uppfylla<br />

myndighetens krav <strong>och</strong> höja den elektriska<br />

effekten till 1 450 MW samt byte<br />

av kritiska komponenter för att säkra den<br />

fortsatta driften. Projektets åtgärder var<br />

planerade att införas under revisionsavställningen<br />

2008, men senarelades till<br />

den 1 mars 2009 på grund av försenade<br />

leveranser. Avställningen planerades pågå<br />

i cirka 90 dagar.<br />

Revisionstiden blev 89 dygn.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,28 manSv.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Coastdown-drift förekom inte under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />

under året.<br />

Oskarshamn 3 togs i kommersiell drift 1985. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />

Electric Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 3. Den<br />

termiska effekten är 3 300 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är<br />

1 152 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,6 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 700 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 169 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />

tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />

kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />

rotor.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

19


Ringhals 1<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

27 mars: Osignalerat stopp av en huvudkylvattenpump<br />

under cirka 11 timmar,<br />

ingen effektreduktion.<br />

14 april: Sänkning av reaktoreffekten<br />

till 103 % på grund av obefogad stängning<br />

av en turbinsnabbstängningsventil<br />

på turbin 12.<br />

19 april: Reduktion till cirka 57 % reaktoreffekt<br />

för prov av huvudångledningarnas<br />

skalventiler.<br />

20 april: Kraftkontroll beordrade nedreglering<br />

med 100 MW i cirka 2 timmar på<br />

grund av att linjen mellan Söderåsen <strong>och</strong><br />

Horred togs ur drift. En presenning hade<br />

blåst upp <strong>och</strong> lagt sig över ledningen.<br />

3 maj: I samband med en obefogad stängning<br />

av en snabbstängningsventil på en<br />

lågtrycksturbin löste effektreduktion<br />

<strong>och</strong> turbinsnabbstopp ut. Den obefogade<br />

stängningen av snabbstoppsventilen<br />

resulterade i att det blev hög nivå i en<br />

dränagetank tillhörande turbin 11s mellanöverhettare,<br />

varvid turbin 11 snabbstoppade<br />

helt korrekt <strong>och</strong> i enlighet med<br />

logiken.<br />

9 maj: Effektreduktion till cirka 99 % på<br />

grund av att en snabbstängningsventil på<br />

en lågtrycksturbin stängde obefogat.<br />

13 juli: Reduktion av reaktoreffekten på<br />

grund av hög temperatur i havet <strong>och</strong> i<br />

kondensationsbassängen.<br />

19 juli: Reduktion till cirka 56 % reaktoreffekt<br />

för prov av huvudångledningarnas<br />

skalventiler.<br />

27 juli: Effektreduktion på grund av hög<br />

temperatur i havet/kondensationsbassängen.<br />

20<br />

29 juli: Effektreduktion på grund av hög<br />

temperatur i havet/kondensationsbassängen.<br />

2 augusti: Urdrifttagning av turbin 12 på<br />

grund av kraftigt ångläckage från packboxen<br />

till en reglerventil.<br />

4 augusti: Coastdown-driften började.<br />

Revisionsavställning<br />

16 augusti–31 december<br />

(fasning första turbin 09-01-08)<br />

Tillgängligheten under driftsäsongen<br />

2007–2008 var 61,8 % <strong>och</strong> nettoproduktionen<br />

blev 4,55 TWh.<br />

Avställningen planerades till 47 dygn.<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar<br />

genomfördes följande stora arbeten:<br />

Reaktordelen<br />

• Modifiering av kylare i resteffektkylsystemet.<br />

• Byte av en huvudcirkulationspump.<br />

• Ombyggnad av reaktorns säkerhetsventiler.<br />

• Förberedelser för moderniseringsprojektet<br />

RPS/SP2.<br />

• Miljökvalificeringsprojektet MILK<br />

fortsatte med miljökvalificering av<br />

elkomponenter.<br />

• Införande av ny bufferttank för dränering<br />

<strong>och</strong> fyllning av reaktorbassäng.<br />

• Byte av reläer i säkerhetssystemet i<br />

en delsub (C-sub).<br />

• Översyn av en pump i härdnödkylsystemet.<br />

• Utbyte <strong>och</strong> omgummering av rör<br />

<strong>och</strong> ventiler i saltvattenkylsystemet<br />

i reaktordelen.<br />

Turbindelen<br />

• Turbin 11 <strong>och</strong> 12, byte av skovlar i<br />

lågtrycksturbinernas steg 7.<br />

Nettoproduktion 4,6 TWh<br />

Energitillgänglighet 61,8 %<br />

Energiutnyttjande 61,4 %<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Turbin 11 <strong>och</strong> 12, byte av gummibälgar,<br />

tätningar mellan turbinaxel<br />

<strong>och</strong> turbinhus.<br />

Utbyte <strong>och</strong> omgummering av rör<br />

<strong>och</strong> ventiler i turbindelens saltvattenkylsystem.<br />

Turbin 11, utbyte av ångavtappningsledning<br />

till matarvattenförvärmare<br />

3.<br />

Turbin 11 <strong>och</strong> 12, utbyte av transmittrar<br />

<strong>och</strong> reglerkretsar.<br />

Övrigt<br />

• Utbyte av 6 kV-ställverk, ordinarie<br />

internt nät.<br />

Revisionstiden blev 142,4 dygn, en förlängning<br />

med 95,5 dygn jämfört med den<br />

planerade tiden, 47 dygn.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

1,43 manSv, vilket ska jämföras med<br />

budgeterade 1,40 manSv.<br />

2 oktober: Revisionsförlängning på grund<br />

av tryckförändringar i härdnödkylsystemet.<br />

Under den normala revisionsavställningsperioden<br />

modifierades härdnödkylsystemet<br />

genom flytt av en säkerhetsventil<br />

som tidigare orsakat ett flertal störningar.<br />

I samband med provkörning av systemet<br />

efter modifieringen konstaterades att systemtrycket<br />

tillfälligt överskred tillåtet<br />

värde. Orsaken till att trycket steg var<br />

med största sannolikhet luft i systemet.<br />

Olika avluftningsmöjligheter infördes,<br />

dock utan att problemet löstes helt. Detta<br />

arbete pågick fram till den 30 oktober då<br />

en ny lösning togs fram.<br />

30 oktober: Planerat bortfall på grund av<br />

åtgärder i härdnödkylsystemet. Efter en<br />

tids försök med olika avluftningsvarianter<br />

beslutades att en dämpning av systemtrycket<br />

vid start skulle installeras i form<br />

av så kallade tryckklockor. Tryckklockan,


en behållare som till hälften är fylld med<br />

vatten <strong>och</strong> till hälften gas, dämpar de<br />

tryckstegringar som uppstår då systemet<br />

startas <strong>och</strong> systemtrycket hamnar inom<br />

tillåtet värde.<br />

17 december: Revisionen förlängdes ytterligare<br />

på grund av felaktig driftläggning<br />

av snabbstoppssystemet samt utlösta nivåvakter<br />

i reaktortanken vid nedkylning<br />

till kall avställd reaktor. Två felaktigt<br />

stängda ventiler medförde att det prov<br />

av anläggningens snabbstoppssystem som<br />

normalt genomförs i uppstartsskedet inte<br />

utföll med godkänt resultat. I samband<br />

med avställning till kall avställd reaktor<br />

kyldes reaktorn ned så hastigt att delar av<br />

reaktorns nivåvisning föll bort då kokning<br />

uppstod i nivåmätningens rörsystem.<br />

Under året<br />

• Reglering har inträffat vid ett tillfälle,<br />

den 20 april, <strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall<br />

på endast 219 MWh,<br />

vilket motsvarar ungefär 15 minuter<br />

på full effekt.<br />

• Coastdown-driften inleddes strax<br />

före effektreduktion inför revisionen<br />

<strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall på<br />

17,3 GWh, vilket motsvarar nästan<br />

ett fulleffektdygn.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />

under året.<br />

Ringhals 1 togs i kommersiell drift 1976. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />

Sweden <strong>AB</strong>). Den termiska effekten är 2 540 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />

nettoeffekten är 859 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 648 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 157 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från sex externa huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en enkel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en synkrongenerator, med<br />

vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld rotor, kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

21


Ringhals 2<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

2 januari: Nedreglering med 300 MW<br />

på grund av överföringsproblem i kraftnätet.<br />

31 januari: Nedgång till kall avställning<br />

samt dränering till 2/3 loopnivå för reparation<br />

av externt läckage från en backventil<br />

i nödkylsystemet. Läckaget återfanns<br />

i tätningen mellan ventillock <strong>och</strong> ventilhus.<br />

Ventilens innerlock tätsvetsades.<br />

7 februari: Återstart av blocket.<br />

17 februari: Snabbstopp av turbin 21<br />

beroende på fel i turbinens datoriserade<br />

styrsystem. Stoppet blev kortvarigt, ett<br />

par timmar efter stoppet var turbinen<br />

åter infasad mot nätet.<br />

20 april: Nedreglering med cirka 100 MW<br />

på begäran av Kraftkontroll.<br />

2 maj: Revisionsstart.<br />

Revisionsavställning 2 maj–21 juni<br />

Avställningen planerades till 23 dygn <strong>och</strong><br />

9 timmar.<br />

Ringhals 2 var först ut bland blocken att<br />

genomföra en revisionsavställning med<br />

de nya kraven på fysiskt skydd. Detta<br />

ställde stora krav på organisationen när<br />

det gällde att anpassa sig till de nya rutinerna<br />

för inpassering, gods- <strong>och</strong> fordonsavsökning,<br />

m m. Erfarenheten blev dock<br />

att det gick över förväntan.<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />

följande stora arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Utbyte av flödesreglerventil i laddningsledningen<br />

i kemi- <strong>och</strong> volymkontrollsystemet.<br />

Syftet med utbytet var<br />

att säkerställa ventilens reglerfunktion<br />

i alla förekommande driftfall.<br />

22<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Bränslebyte.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Översyn av reaktorkylpump 2, inklusive<br />

inspektion av pumphus.<br />

Byte av motor för reaktorkylpump 1.<br />

Byte av fläktmotorer på reaktorinneslutningens<br />

tre kylfläktar. <strong>På</strong> en av<br />

dessa byttes även fläkthjulet.<br />

Lyft av de undre interna delarna i<br />

reaktortanken. I samband med detta<br />

utfördes provning av stumsvetsar i<br />

reaktortanken samt provning av tankens<br />

baffelskruvar. Dessutom provades<br />

styrklackar till reaktorns interna<br />

delar.<br />

Ånggeneratorunderhåll, vilket innebar<br />

att hälften av alla tuberna provades<br />

samt att tubplattan rengjordes<br />

från slam (sludge lancing).<br />

Montage av fjärde nivåmätkanalen<br />

på alla tre ånggeneratorerna.<br />

Utbyte av matarvattenreglerventiler.<br />

Utformningen på de nya ventilerna<br />

är sådan att de förhindrar främmande<br />

föremål (skrot) i matarvattnet att<br />

komma in i ånggeneratorerna.<br />

Nettoproduktion 5,75 TWh<br />

Energitillgänglighet 79,5 %<br />

Energiutnyttjande 76,7 %<br />

Turbindelen<br />

• Översyn av högtrycksturbin T 21.<br />

Övrigt<br />

• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />

i byggnaderna för<br />

kylvattenintag har visat att betong<br />

<strong>och</strong> armering i rensgatorna har degraderats.<br />

Under året påbörjades<br />

arbete för att reparera betongkonstruktionerna.<br />

• Rensning <strong>och</strong> inspektion av huvudkylvattenkanal<br />

2–L3.<br />

Oplanerade händelser<br />

Under revisionen inträffade tre större,<br />

oplanerade händelser som orsakade<br />

revisionsförlängning, se nedan:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Läckage på loop-lucka (Nozzle Dam)<br />

till ånggenerator 1s varma sida – cirka<br />

1 dygn. I samband med återmontage<br />

av reaktortankens undre interna delar<br />

var restvärmepump 1 i drift <strong>och</strong> detta<br />

orsakade en tryckspik som gjorde<br />

att loop-luckan till ånggenerator 1s<br />

varma sida började läcka.<br />

Läckage på rotventil i reaktorkylsystemet<br />

– cirka 2 dygn. Vid manövrering<br />

av rotventil 313-8062 A inför<br />

uppstart brast oket till glanden <strong>och</strong><br />

ett externt läckage uppstod. Driftledningen<br />

tog beslut om nedgång<br />

till kall avställning för att åtgärda det<br />

brustna oket.<br />

Kapacitetsproblem i hjälpmatarvattensystemet<br />

– cirka 23 dygn. Vid<br />

rutinmässigt fullflödestest av hjälpmatarvattensystemet<br />

i samband med<br />

uppstart noterades kapacitetsproblem<br />

på motordriven pump 1. Beslut<br />

togs att gå ner till kall avställning. Ett<br />

omfattande analysarbete påbörjades<br />

<strong>och</strong> den 19 juni gav SKI sitt godkännande<br />

att återstarta med 90 %<br />

reaktoreffekt.


Revisionstiden blev 50 dygn <strong>och</strong> 14 timmar,<br />

vilket innebar en förlängning med<br />

27 dygn <strong>och</strong> 5 timmar jämfört med den<br />

planerade tiden.<br />

Kollektivdosen under revisionen (inklusive<br />

ÅG-underhåll) blev 0,50 manSv,<br />

vilket ska jämföras med budgeterade<br />

0,44 manSv.<br />

21 juni: Återstart av blocket efter revisionen.<br />

22 juni: Effektnivån begränsad till 90 %<br />

på grund av reducerat hjälpmatarvattenflöde.<br />

6 augusti: Nedgång till kall avställning<br />

för Svenska Kraftnäts arbeten på 400 kVställverket<br />

i Strömma.<br />

15 augusti: Återstart av blocket.<br />

18 augusti: Nedreglering med cirka<br />

240 MW på begäran av Kraftkontroll.<br />

18 oktober: Uppgång från 90 % till 94 %<br />

reaktoreffekt efter medgivande från Strålsäkerhetsmyndigheten<br />

(SSM).<br />

Under året<br />

• Nedreglering av kraftbalansskäl resulterade<br />

i ett produktionsbortfall på<br />

209,4 GWh, vilket motsvarar drygt<br />

10 fulleffektdygn.<br />

• Ingen coastdown-drift förekom under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />

under året.<br />

Ringhals 2 togs i kommersiell drift 1975. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />

(PWR) tillverkad av Westinghouse. Den termiska effekten är<br />

2 652 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är 870 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa.<br />

Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />

kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />

genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

23


Ringhals 3<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

3 januari: Effektreduktion på grund av<br />

byte av motorlager i kylvattenpump 4<br />

för turbin 32.<br />

10 januari: Effektreduktion på grund av<br />

byte av motorlager i kylvattenpump 1<br />

för turbin 32.<br />

19 januari: Problem i renshuset, kylvattenintaget,<br />

på grund av hård vind. Turbinsnabbstopp<br />

av turbin 31 erhölls. Orsaken<br />

var högt tryck i kondensorn, i sin<br />

tur orsakat av att huvudkylvattenpumpar<br />

löste ut på överlast. <strong>På</strong> grund av rådande<br />

vindförhållanden kom vid tillfället<br />

stora mängder tång <strong>och</strong> föroreningar in<br />

i kylvattenintaget för Ringhals 3 <strong>och</strong> 4.<br />

Ringhals 3 tappade därmed 50 % av sin<br />

produktionsförmåga.<br />

27 mars: Effektreduktion med cirka<br />

60 MW på grund av byte av motorlager<br />

i kylvattenpump 2 för turbin 31.<br />

3 april: Effektreduktion med cirka 60 MW<br />

för stopp av kylvattenpump 4 för turbin<br />

31 för montage av testutrustning inför<br />

husturbintest.<br />

5 april: Prov av husturbindrift (GREATprov)<br />

samt ventilprov på båda turbinerna.<br />

20 april: Effektreduktion med cirka<br />

100 MW på order av Kraftkontroll. Anledningen<br />

var att en presenning låg över<br />

en 400 kV-ledning.<br />

15 maj: Effektreduktion för prov av regler-<br />

<strong>och</strong> snabbstängningsventiler på båda<br />

turbinernas mellanöverhettare.<br />

1 juni: Avställning av turbin 31 för att<br />

åtgärda externt oljeläckage från kraftoljeledning.<br />

18 juli: Revisionsstart.<br />

24<br />

Revisionsavställning 18 juli–12 augusti<br />

Avställningen planerades till 21 dygn <strong>och</strong><br />

23 timmar.<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />

följande stora arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Omställning av skydds- <strong>och</strong> reglerparametrar<br />

med syfte att möjliggöra<br />

höjning av den termiska effekten till<br />

113 % inom effekthöjningsprojektet<br />

GREAT.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Under revisionen följde de normala<br />

rutiner som finns både avseende<br />

projektering <strong>och</strong> konstruktion samt<br />

själva genomförandet.<br />

Ombyggnad av nivåmätningen på<br />

säkerhetsinsprutningssystemets<br />

ackumulatortankar.<br />

Inre inspektion/pumpbyte av reaktorkylpump<br />

3.<br />

Ny varvtalsmätning för den ångdrivna<br />

hjälpmatarvattenpumpen.<br />

Turbindelen<br />

• Utbyte av pumphjul (impellrar) på<br />

matarvattenpumparna.<br />

• Utbyte av venturimetrar på matarvattenflödesmätning.<br />

Övrigt<br />

• Utbyte av lokaltransformator LT 310.<br />

Efter branden i LT 310 år 2006 sattes<br />

en reservtransformator in. Denna byttes<br />

nu ut till en ny transformator.<br />

• Utbyte av 220 V AEG lik- <strong>och</strong> växelriktare,<br />

A-sida.<br />

• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />

i byggnaderna för kylvattenintag<br />

har visat att betong <strong>och</strong><br />

armering i rensgatorna har degraderats.<br />

Under året har arbete påbörjats<br />

för att reparera betongkonstruktionerna.<br />

Nettoproduktion 7,6 TWh<br />

Energitillgänglighet 88,5 %<br />

Energiutnyttjande 88,5 %<br />

•<br />

Vid revisionen 2007 upptäcktes<br />

sprickbildningar i 400 kV-ledningarnas<br />

infästningar i turbinbyggnadens<br />

vägg. Reparationsåtgärder utfördes.<br />

Revisionstiden blev 25 dygn <strong>och</strong> 19 timmar,<br />

en förlängning med 3 dygn <strong>och</strong> 20<br />

timmar jämfört med planerad tid.<br />

De främsta orsakerna till förlängningen<br />

var:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Återställning/driftläggning inför återladdning.<br />

Provkörning av hjälpmatarvattensystemet,<br />

bland annat problem med ny<br />

varvtalsmätningsutrustning.<br />

Dränering av reaktorbassängen på<br />

grund av höjning av borhalten i borvattentanken<br />

samt på grund av friktionsmätning.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,22 manSv, vilket ska jämföras med<br />

budgeterade 0,36 manSv.<br />

9 augusti: Revisionsförlängning.<br />

12 augusti: Revisionen avslutades.<br />

19 augusti: Beordrad avlastning <strong>och</strong> nedgång<br />

till kall avställning på grund av felaktig<br />

design av brännbara absorbatorer i 24<br />

bränsleknippen för aktuell härd. Ny analys<br />

av bränsle <strong>och</strong> härd genomfördes.<br />

24 augusti: Återstart av blocket.<br />

25 augusti: Turbin 31 ställdes av för<br />

åtgärdande av fukt i generatorn.<br />

29 augusti: Nedgång till kall avställning<br />

för tungt lyft av generatorrotorn för turbin<br />

31.<br />

1 september: Återstart av blocket.


10 september: Laständringsprov med<br />

turbinerna (GREAT-prov).<br />

12 september: Lastfrånslagsprov på turbin<br />

31 (GREAT-prov).<br />

19 september: Prov av reaktorsnabbstopp<br />

(GREAT-prov).<br />

1 november: Effektreduktion efter ventilprov<br />

på turbinerna på grund av att<br />

mellanöverhettarens reglerventiler inte<br />

öppnade mer än till 30 % på turbin 32.<br />

Orsaken var att en snabbtömningsventil<br />

hade hängt sig.<br />

9 december: Effektreduktion på grund av<br />

byte av det övre motorlagret i kylvattenpump<br />

3 för turbin 31.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Ingen coastdown-drift förekom under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga reaktorsnabbstopp från effektdrift<br />

förekom under året.<br />

Ringhals 3 togs i kommersiell drift 1981. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />

(PWR) tillverkad av Westinghouse <strong>och</strong> av samma utförande<br />

som Ringhals 4. Den termiska effekten är 2 992 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />

nettoeffekten är 1040 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,4 MPa.<br />

Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />

kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % avbränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />

genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

25


Ringhals 4<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

18 januari: En funktionsprocessor felfungerade,<br />

vilket gav omkoppling till borvattentanken<br />

(RWST) <strong>och</strong> därmed borering<br />

av reaktorkylvattnet. Detta ledde till<br />

reduktion till cirka 95 % reaktoreffekt.<br />

Laddning/avtappning stoppade också,<br />

vilket gjorde det omöjligt att späda reaktorkylvattnet<br />

tills funktionsprocessorn<br />

var åtgärdad.<br />

16 april: Växelriktare VR 445 löste på<br />

överström <strong>och</strong> skena SHC 445 blev<br />

spänningslös på grund av att automatisk<br />

övergång till bypass-drift uteblev (med<br />

andra ord två fel). När SHC 445 blev<br />

spänningslös förlorades indata till beräkning<br />

av ”Termisk effekt”. Med anledning<br />

av detta utfördes effektreduktion för att<br />

få marginal till högsta tillåten ”Termisk<br />

effekt”.<br />

8 maj: Effektreduktion med cirka 80 MW<br />

på grund av att kylvattenpump 1 för turbin<br />

41 automatiskt stoppade på överlastskyddet.<br />

Kylvattenpumpen startades åter<br />

efter kontroll, varpå effektuppgång utfördes<br />

till 100 %. Pumpen stoppades igen på<br />

grund av stigande strömförbrukning. Vid<br />

inspektion hittades en stor ansamling av<br />

musslor i musselfiltret. Detta förorsakade<br />

att pumpen gick tyngre än normalt med<br />

stigande strömförbrukning som följd.<br />

29 maj: Revisionsstart.<br />

Revisionsavställning 29 maj–26 juni<br />

Avställningen planerades till 26 dygn <strong>och</strong><br />

10 timmar.<br />

Dimensionerande för revisionslängden<br />

var byte av CRDM (Control Rod Drive<br />

Mechanism – Drivdonshus för styrstavarna).<br />

26<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar<br />

genomfördes följande stora arbeten:<br />

Reaktordelen<br />

• Utbyte av CRDM (Control Rod<br />

Drive Mechanism).<br />

•<br />

Vid revisionen 2004 identifierades<br />

borsyra på fem av drivdonshusen<br />

(CRDM) vid tätsvetsen mellan<br />

drivdonhusens övre <strong>och</strong> nedre delar.<br />

Undersökningar visar att läckage<br />

sannolikt kommer att uppstå i fler<br />

CRDM <strong>och</strong> att det även finns risk för<br />

större läckage med produktionsbortfall<br />

som följd. Risken för läckage leder<br />

till utökade underhållskostnader<br />

<strong>och</strong> inspektioner samt behov av årlig<br />

beredskap för reparation av läckande<br />

CRDM. Ringhals 4 har bytt samtliga<br />

CRDM för att undvika ökade underhållskostnader<br />

<strong>och</strong> produktionsstörningar.<br />

Årlig inspektion av normal karaktär<br />

av ånggeneratorerna.<br />

Övrigt<br />

• Utbyte av 220 V AEG lik- <strong>och</strong> växelriktare,<br />

A-sida.<br />

• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />

i byggnaderna för<br />

kylvattenintag har visat att betong<br />

<strong>och</strong> armering i rensgatorna har degraderats.<br />

Under året har arbete påbörjats<br />

för att reparera betongkonstruktionerna.<br />

Revisionstiden blev 28 dygn <strong>och</strong> 16 timmar,<br />

en förlängning med 2 dygn <strong>och</strong> 6 timmar<br />

jämfört med den planerade tiden.<br />

Revisionen följde tidsplanen ända fram<br />

till uppstarten. Flera orsaker fanns till<br />

att fasningstidpunkten blev försenad.<br />

Det största bidraget var uttransport <strong>och</strong><br />

Nettoproduktion 7,33 TWh<br />

Energitillgänglighet 91,0 %<br />

Energiutnyttjande 90,8 %<br />

CRDM-projektet. Detta tillsammans<br />

med ytterligare händelser försenade<br />

fasningstidpunkten.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,73 manSv, vilket ska jämföras med<br />

budgeterade 0,54 manSv.<br />

De främsta orsakerna till överskridandet<br />

var bytet av CRDM <strong>och</strong> något högre<br />

dosrater gentemot revisionen 2007.<br />

24 juni: Revisionsförlängning.<br />

26 juni: Revisionen avslutad.<br />

30 juni: Nedgång till drifttillstånd ”Uppstartning”<br />

på grund av osäkerhet med<br />

mätningen av reaktorkylflödet.<br />

2 juli: Återstart av blocket.<br />

6 juli: Effektreduktion vid högtrycksförvärmarbypass<br />

på turbin 41 på grund av<br />

fel i regleringen. Instrumentpersonalen<br />

kunde inte hitta orsaken till felet.<br />

12 juli: Effektreduktion på grund av att<br />

dubbelpump 104 på turbin 42 stoppade<br />

på höga SPM-värden (vibrationer) för<br />

lager på högtryckssidan.<br />

17 juli: Effektreduktion vid högtrycksförvärmarbypass<br />

på turbin 41 på grund<br />

av fel i regleringen. Byte av nivåregulator.<br />

18 juli: Effektreduktion på grund av att<br />

kylvattenpump 3 för turbin 42 fick stoppas<br />

på grund av höga vibrationer.<br />

18 augusti: Planerad nedreglering för<br />

Svenska Kraftnäts arbeten på ställverket<br />

i Strömma (Svenska Kraftnät bygger nytt<br />

ställverk).


30 augusti: Effektreduktion till 90 % för<br />

prov av turbinventiler.<br />

Under året<br />

• Nedreglering av kraftbalansskäl resulterade<br />

i ett produktionsbortfall<br />

på 17,5 GWh, vilket motsvarar cirka<br />

18,4 fulleffekttimmar.<br />

• Ingen coastdown-drift förekom under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />

under året.<br />

Arbete på ett av turbinaxelns lager. Generatorn syns<br />

till höger.<br />

Ringhals 4 togs i kommersiell drift 1983. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />

(PWR) tillverkad av Westinghouse <strong>och</strong> av samma utförande<br />

som Ringhals 3. Den termiska effekten är 2 775 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />

nettoeffekten är 915 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,4 MPa.<br />

Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />

kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />

genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

27


Särskild Rapportering<br />

Fördjupning – Oskarshamn 3s<br />

<strong>och</strong> Forsmark 3s styrstavsproblem<br />

I samband med urladdning av bränsle under<br />

2008 års revision på Oskarshamn 3,<br />

upptäcktes att en styrstav stod lutad mot<br />

en närliggande styrstav. Dagen efter upptäckten<br />

lyftes styrstaven upp för visuell<br />

inspektion, varvid det visade sig att den<br />

så kallade styrstavsförlängaren var helt<br />

av. Det finns huvudsakligen två typer<br />

av styrstavsförlängare: en med så kallat<br />

fast skaft <strong>och</strong> en med delbart skaft. Den<br />

styrstavsförlängare som nämns ovan var<br />

den med fast skaft.<br />

Från början misstänkte leverantören av<br />

styrstavarna att det var brister i materialet<br />

som hade lett till problemet. Därför<br />

pekade man ut de nio styrstavarna som<br />

kommit till Oskarhamns Kraftgrupp<br />

(OKG) i den leveransen som ”problemstavar”.<br />

OKG betraktade händelsen, i<br />

detta första skede, som ett enstaka fel.<br />

Detta ledde till att Forsmark 3, som är<br />

av en konstruktion liknande den för Oskarshamn<br />

3, gjorde samma bedömning<br />

<strong>och</strong> fortsatte driften av anläggningen. Vidare<br />

inspektioner av styrstavsförlängare<br />

i Oskarshamn 3 visade dock sprickbildningar<br />

i fler styrstavsförlängare. Denna<br />

information gjorde att även Forsmark<br />

beslutade sig för att ställa av Forsmark 3<br />

för att kunna inspektera sina styrstavar.<br />

Vid inspektionerna i Forsmark 3 visade<br />

det sig att också där fanns sprickor i några<br />

styrstavsförlängare. En av dem var, precis<br />

som vid Oskarshamn 3, helt av.<br />

28<br />

Korta fakta om styrstavar<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Både OKG <strong>och</strong> Forsmark klassade händelsen<br />

som en så allvarlig brist att anläggningarna<br />

utan dröjsmål ställdes av<br />

för åtgärder. Vare sig Oskarshamn 3 eller<br />

Forsmark 3 skulle återstartas utan<br />

Strålsäkerhetsmyndighetens medgivande.<br />

Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 påbörjade<br />

arbetet med att analysera det inträffade<br />

<strong>och</strong> identifiera en skadeorsak.<br />

En gemensam nämnare för dessa båda<br />

anläggningar är, i motsats till övriga kokvattenreaktorer,<br />

att de har en lägre temperatur<br />

(cirka 60 grader) på det spolflöde<br />

som strömmar genom drivdonen, som<br />

manövrerar styrstavarna. Det omgivande<br />

reaktorvattnets temperatur är cirka<br />

270 grader.<br />

Spolflödet strömmar genom drivdonen<br />

för att kyla <strong>och</strong> förhindra ansamlingar av<br />

smuts, så kallat crud, i drivdonen. Detta<br />

”kalla” spolflöde kan generera så kallad<br />

termisk utmattning, som uppstår när materialet<br />

utsätts för spänningar på grund av<br />

stora temperaturskillnader. Anledningen<br />

till att anläggningarna är konstruerade<br />

med det kallare flödet är att det har en<br />

positiv inverkan på drivdonens servicebehov.<br />

Inspektioner <strong>och</strong> provningar på Forsmark<br />

3 <strong>och</strong> Oskarshamn 3 visade att<br />

cirka 37 procent av samtliga styrstavsförlängare<br />

hade sprickbildning. Både typen<br />

med fast skaft <strong>och</strong> den med delbart skaft<br />

visade sig ha skador, men antalet skadade<br />

Styrstavar innehåller borkarbid <strong>och</strong> hafnium, ämnen som ”äter” neutroner<br />

<strong>och</strong> därmed kan begränsa antalet kärnklyvningar.<br />

Styrstavarna är cirka 4 meter långa. I Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 finns<br />

169 styrstavar.<br />

Styrstavar används för att kontrollera reaktoreffekten i kokvattenreaktorer.<br />

Styrstavar används också för att fördela effekten i härden.<br />

En styrstavs läge justeras in eller ut med hjälp av ett drivdon som är anslutet<br />

till en elektrisk motor.<br />

När reaktorn snabbt måste stoppas, skjuts styrstavarna in med ett trycksatt,<br />

hydrauliskt system.<br />

Vid start av reaktorn börjar man med att helt dra ut varannan styrstav. Dessa<br />

kallas för avställningsstavar.<br />

Resten av stavarna, så kallade reglerstavar, används för att justera effekten i<br />

härden.<br />

styrstavar med fast skaft var något fler.<br />

För att på de fasta skaften undvika de<br />

termiska påkänningarna vid hålrummet<br />

(kapzonen) samt för att säkerställa att<br />

det område som forsättningsvis befinner<br />

sig i den termiska blandningszonen inte<br />

tidigare utsatts för termiska påkänningar,<br />

kommer vare sig Forsmark 3 eller Oskarshamn<br />

3 att dra ut sina styrstavar längre än<br />

till maximalt 86 procent, dvs 14 procent<br />

av stavarna kommer att vara inne i härden.<br />

Detta gör att den zon som är mest<br />

utsatt för den termiska utmattningen<br />

förskjuts <strong>och</strong> inte kommer att påverkas<br />

i samma grad som tidigare.<br />

Forsmark har fått tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten<br />

att köra Forsmark 3<br />

med de begränsningar som nämns ovan<br />

till <strong>och</strong> med den 31 juli 2009. Vad gäller<br />

Oskarshamn 3 ansökte OKG om,<br />

<strong>och</strong> fick tillstånd, att driva anläggningen<br />

fram till den 1 mars, då en avställning<br />

i effekthöjningsprogrammet PULS var<br />

inplanerad.<br />

Här har sprickorna<br />

uppstått


Här har sprickorna<br />

uppstått<br />

Styrstavsledrör<br />

29


30<br />

Elproduktionen i Sverige 2008<br />

Tillförsel av el, 158,6 TWh<br />

Användning av el, 158,6 TWh<br />

Hur långt räcker<br />

1 TWh<br />

=1 000 000 000 kWh?<br />

Glödlampa, 100 W 1 141 553 år<br />

Villa, 25 000 kWh/år 40 000 år<br />

X2000-tåget 35,7 år<br />

Stockholm, 8 TWh/år 1,5 månad<br />

Sveriges bostäder, 70 TWh/år 5,2 dygn<br />

Sverige totalt, 144 TWh/år 2,5 dygn<br />

Vattenkraft 68,3 TWh<br />

Vindkraft 2,0 TWh<br />

Forsmark 21,0 TWh<br />

Oskarshamn 15,0 TWh<br />

Ringhals 25,3 TWh<br />

Värmekraft 14,3 TWh<br />

Import 12,7 TWh<br />

Industri 60,8 TWh<br />

Transport 3,0 TWh<br />

Bostäder 69,0 TWh<br />

Export 14,7 TWh<br />

Förluster 11,1 TWh


Definitionerna på tillgänglighetsbegreppen<br />

motsvarar UNIPEDEs<br />

klassificering enligt ”Statistical Terminology<br />

Employed in the Electrical<br />

Supply Industry”.<br />

Etg/En: Energitillgänglighet (UNI­<br />

PEDEs definition nr 4.6.03.f).<br />

Ed/En: Energiutnyttjande (UNIPE­<br />

DEs definition nr 4.5.01).<br />

En: Maximal producerbar energi<br />

med fastställd maximal effekt under<br />

total tid för en viss period.<br />

Ed: Aktuell producerad energi under<br />

en viss tidsperiod.<br />

Etg: Maximal producerbar energi<br />

med tillgänglig maximal effekt under<br />

en viss tidsperiod.<br />

Den internationella skalan för kärntekniska<br />

händelser har utarbetats<br />

av IAEA för enhetlig bedömning <strong>och</strong><br />

information om händelser i kärntekniska<br />

anläggningar. Händelser i<br />

<strong>svenska</strong> anlägg ningar rapporteras<br />

via SSM till IAEA, medan utländs ka<br />

händelser rapporteras omvänt. Nivåerna<br />

1 till 3 betecknar händelser,<br />

medan nivåerna 4 till 7 utgör olyckor<br />

med omgiv ningspåverkan.<br />

Exem pel<br />

Tjernobylolyckan 1986 hade nivå 7.<br />

Harrisburg 1979 hade nivå 5.<br />

Pr o d u k t I o n s u P P g I f t e r – defInItIoner<br />

PRODUKTIONS-<br />

POTENTIAL<br />

ENERGI-<br />

TILLGÄNGLIGHET<br />

ENERGIUTNYTTJANDE<br />

avser den verkliga produktionen<br />

Nedreglering<br />

orsakas av tillgång <strong>och</strong><br />

efterfrågan<br />

Coastdown<br />

nedreglering för effektivt<br />

bränsleutnyttjande<br />

Planerat bortfall<br />

för underhåll, inspektion<br />

<strong>och</strong> provning<br />

Oplanerat bortfall<br />

avser störningar som minskar<br />

produktionen<br />

In t e r n at Io n e l l a s k a l a n f ö r k ä r n t e k n I s k a h ä n d e l s e r – Ines<br />

Klass Omgivningspåverkan Anläggningspåverkan Försämrat djupförsvar<br />

7<br />

Mycket stort utsläpp.<br />

Stor Omfattande hälso­ <strong>och</strong><br />

olycka miljöpåverkan<br />

6<br />

Stort utsläpp.<br />

Allvarlig Beredskapsåtgärder<br />

olycka troligen i full omfattning<br />

5<br />

Olycka med risk<br />

för omgivningen<br />

4<br />

Olycka utan be­<br />

tydande risk för<br />

omgivningen<br />

3<br />

Allvarlig<br />

händelse<br />

2<br />

Händelse<br />

1<br />

Avvikelse<br />

0<br />

Mindre<br />

avvikelse<br />

Begränsat utsläpp.<br />

Beredskapsåtgärder troligen<br />

i begränsad omfattning<br />

Litet utsläpp.<br />

Allmänheten utsätts för<br />

stråldoser under gränsvärdet<br />

Mycket litet utsläpp.<br />

Allmänheten utsätts för<br />

mycket små doser under<br />

gränsvärde<br />

Allvarliga skador på<br />

reaktorhärd <strong>och</strong>/eller<br />

strålskyddsbarriärer<br />

Betydande skador på<br />

reaktorhärd <strong>och</strong>/eller livs­<br />

hotande doser till personal<br />

Mycket omfattande spridning<br />

av radioaktiva ämnen<br />

<strong>och</strong>/eller höga doser till<br />

personal<br />

Betydande spridning av<br />

radioaktiva ämnen <strong>och</strong>/<br />

eller förhöjda doser till<br />

personal<br />

Ingen säkerhetsbetydelse<br />

Nära olycka.<br />

Inga återstående<br />

skyddsbarriärer<br />

Händelse med betydande<br />

avvikelser från säkerhets­<br />

förutsättningar<br />

Avvikelse från driftvillkor<br />

31


2008<br />

Erfarenheter från driften av<br />

de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken<br />

Studsvik (huvudkontor) Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck<br />

KSU, Box 1039,<br />

SE-611 29 Nyköping<br />

Tfn: +46 (0)155-26 35 00<br />

Fax: +46 (0)155-26 30 74<br />

KSU<br />

SE-742 03 Östhammar<br />

Tfn: +46 (0)173-167 00<br />

Fax: +46 (0)173-167 50<br />

KSU, Box 926,<br />

SE-572 29 Oskarshamn<br />

Tfn: +46 (0)491-78 13 00<br />

Fax: +46 (0)491-78 13 59<br />

KSU<br />

SE-432 85 Väröbacka<br />

Tfn: +46 (0)340-64 62 00<br />

Fax: +46 (0)340-64 62 99<br />

E-post: info@ksu.se www.ksu.se Org nr: 556167-1784 VAT-nr: SE556167178401<br />

KSU, Box 524,<br />

SE-246 25 Löddeköpinge<br />

Tfn: +46 (0)46-72 40 00<br />

Fax: +46 (0)46-77 57 93<br />

ISSN 1654-0484

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!