24.07.2013 Views

repowering con turbina de gas de una central termoeléctrica de ...

repowering con turbina de gas de una central termoeléctrica de ...

repowering con turbina de gas de una central termoeléctrica de ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

un <strong>repowering</strong> <strong>de</strong>l agua <strong>de</strong> alimentación en la <strong>central</strong> evaluada. La energía <strong>de</strong>l <strong>gas</strong> <strong>de</strong> la<br />

<strong>turbina</strong> se reparte según los porcentajes incluidos en la figura, un 76,60% en el tren <strong>de</strong> alta y<br />

un 23,40% en el tren <strong>de</strong> baja presión. El mejor modo <strong>de</strong> regulación es reducir la carga <strong>de</strong>l<br />

ciclo <strong>de</strong> vapor hasta <strong>con</strong>seguir obtener <strong>una</strong> potencia total, ciclo <strong>de</strong> vapor más <strong>turbina</strong> <strong>de</strong> <strong>gas</strong>,<br />

<strong>de</strong> 364 MWe, correspondiente a la potencia <strong>de</strong>l ciclo <strong>con</strong>vencional y el <strong>con</strong>sumo <strong>de</strong> auxiliares.<br />

La carga térmica <strong>de</strong> la cal<strong>de</strong>ra se disminuye <strong>de</strong> 1003,5 a 794,2 MWt, lo que representa un<br />

20,86%. El vapor vivo, mantiene prácticamente las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> presión y temperatura, y<br />

disminuye el caudal másico <strong>de</strong> 307,1 a 231,1 kg/s. El vapor recalentado caliente disminuye su<br />

presión <strong>de</strong> 38,8 a 30,7 bar y el caudal másico pasa <strong>de</strong> 276,1 a 230,4 kg/s.<br />

Las emisiones específicas <strong>de</strong> CO2 se reducen <strong>de</strong> 845,3 kg/MWh hasta 732,3 kg/MWh, un<br />

13,37% mientras que las emisiones totales se reducen 110 kT CO2/año produciendo un 9%<br />

más <strong>de</strong> energía eléctrica. Un estudio a diferentes <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> potencia seguramente requerirá<br />

<strong>de</strong> otros repartos <strong>de</strong> la energía <strong>de</strong>l <strong>gas</strong> a fin <strong>de</strong> no rebajar en <strong>de</strong>masía la carga térmica <strong>de</strong> la<br />

cal<strong>de</strong>ra, o simplemente por no po<strong>de</strong>r recuperar toda la energía <strong>de</strong>l <strong>gas</strong> exhaustado.<br />

5. Repowering paralelo<br />

54.1. Modificación <strong>de</strong> la planta<br />

Este <strong>con</strong>cepto requiere la incorporación <strong>de</strong> <strong>una</strong> cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> recuperación para producir vapor<br />

en paralelo a la cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> carbón pulverizado. Se siguen by-paseando los flujos <strong>de</strong> los trenes<br />

<strong>de</strong> calentadores para optimizar la energía <strong>de</strong>l <strong>gas</strong>. La <strong>con</strong>exión <strong>de</strong> ambos ciclos aparece<br />

recogida en la figura 5. La extracción <strong>de</strong>l caudal <strong>de</strong> agua <strong>de</strong>l ciclo <strong>de</strong> vapor <strong>de</strong>l tren <strong>de</strong> baja se<br />

realiza a la entrada <strong>de</strong>l primer calentador y se introduce a la salida <strong>de</strong>l calentador anterior al<br />

<strong>de</strong>s<strong>gas</strong>ificador. El by-pass <strong>de</strong>l agua <strong>de</strong> alimentación a cal<strong>de</strong>ra se recoge tras la salida <strong>de</strong> la<br />

bomba <strong>de</strong> alimentación <strong>con</strong> el objeto <strong>de</strong> no utilizar <strong>una</strong> bomba auxiliar para elevar la presión<br />

hasta la necesaria a la entrada <strong>de</strong> cal<strong>de</strong>ra. La extracción <strong>de</strong>l caudal para la formación <strong>de</strong> vapor<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!