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EjmColoq2016

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Análisis ergonómico de las condiciones<br />

ambientales y posturas en la planta<br />

Productos de Harina S.A. de C.V.<br />

Elaborado por:<br />

Everardo Arvizu Hernández<br />

Fecha: 25/Mayo/2016


Contenido<br />

Capítulo 1.<br />

Capítulo 2.<br />

Información<br />

sobre el proyecto.<br />

Marco<br />

teórico<br />

Introducción<br />

Antecedentes<br />

Descripción del problema<br />

Justificación<br />

Alcances y Limitaciones<br />

Objetivos<br />

Estudio de ambiente acústico<br />

Estudio de ambiente térmico<br />

Estudio de manejo manual de carga


Contenido<br />

Capítulo 3.<br />

Metodología<br />

Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Capítulo 5.<br />

Resultados obtenidos<br />

Capítulo 6.<br />

Conclusiones<br />

Estudio de ambiente<br />

acústico<br />

Estudio de ambiente<br />

térmico<br />

Estudio de manejo manual<br />

de carga<br />

Bibliografía


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Introducción<br />

Las condiciones ambientales son un factor de<br />

riesgo que puede afectar la salud de manera<br />

temporal o permanente al trabajador. (Oficina<br />

Internacional del Trabajo, 2001).<br />

Una gran afectación a la salud del trabajador es<br />

causada por los factores de ruido y calor.<br />

(García, 2009).


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Introducción<br />

La STPS se encarga de regular las actividades y<br />

relaciones laborales: NOM-006-STPS-2014, NOM-<br />

011-STPS-2001 y NOM-015-STPS-2001<br />

Se propone una mejor manera de atacar los riesgos<br />

ergonómicos, comparando las NOM’s con otras<br />

normas internacionales y analizando las diferencias<br />

que hay.


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Antecedentes<br />

Historia de la empresa<br />

Misión, Visión y Valores<br />

Procesos de la empresa<br />

Croquis de las áreas de la empresa<br />

Inventario de personal<br />

Registro de actividades ergonómicas anteriores


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Historia de la empresa<br />

Antecedentes<br />

Fundada<br />

Por Don Luis A. Dondé Año de 1905<br />

Cambios Importantes<br />

Por Sr. Don Alejandro Gomory Aguilar Año de 1947<br />

Creación de una nueva fábrica (Productos de Harina S.A. De C.V.)<br />

Las mejores instalaciones Año de 1960<br />

Necesidad de una megaplanta (Productos Alimenticios Dondé S.A. De C.V.)<br />

Corredor industrial Mérida-Umán Año de 1990


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Antecedentes<br />

Misión<br />

• “Ofrecer al consumidor productos alimenticios que<br />

permanezcan en su preferencia, por su sabor,<br />

frescura, calidad, valor nutritivo y por estar siempre<br />

disponibles, siendo una empresa socialmente<br />

responsable.”<br />

Visión<br />

• “Ser una empresa innovadora y de vanguardia de<br />

productos alimenticios, líder en el sureste y con<br />

presencia nacional e internacional.”<br />

Valores<br />

• Honestidad y Honradez<br />

• Responsabilidad<br />

• Austeridad y Eficiencia<br />

• Lealtad y Confidencialidad<br />

deseo de superación<br />

• Pasión por servir<br />

Congruencia<br />

Respeto y tolerancia<br />

Trabajo en equipo<br />

Espíritu emprendedor y


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Procesos de la empresa<br />

Antecedentes


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Imágenes de la empresa<br />

Antecedentes


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Procesos de la empresa<br />

Antecedentes<br />

Almacén lleva la<br />

MP a amases<br />

para la<br />

elaboración de<br />

galletas<br />

Se mezclan los<br />

ingredientes<br />

necesarios<br />

según el tipo de<br />

galleta a<br />

preparar<br />

Se lleva la masa<br />

ya preparada al<br />

área de<br />

maquinaria para<br />

su preparación a<br />

la entrada del<br />

horno<br />

Se introduce el<br />

producto al<br />

horno y se le<br />

agregan los<br />

ingredientes<br />

faltantes<br />

mientras es<br />

horneado<br />

Las galletas<br />

listas pasan al<br />

área de<br />

empaque y se<br />

empacan según<br />

la presentación<br />

Se va colocando<br />

cada empaque<br />

en una tarima<br />

para su traslado<br />

al departamento<br />

de producto<br />

terminado


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Croquis de la empresa<br />

Antecedentes


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Ubicación de la empresa y<br />

número de personal<br />

Antecedentes<br />

Dirección: Calle 32 #231,<br />

García Ginerés, 97070<br />

Mérida, Yucatán, México.<br />

Tel.: 999 942 1000<br />

Cantidad de adultos<br />

Edad<br />

promedio<br />

Mujeres Hombres<br />

580 personas 45 166 414


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Registro de actividades de<br />

ergonómicas anteriores<br />

Antecedentes<br />

Estudio de<br />

ambiente luminoso<br />

• Se analizó el<br />

pasillo principal y<br />

partes del área de<br />

producción.<br />

• Se hicieron<br />

mejoras en la<br />

iluminación de<br />

esas áreas<br />

Estudio de<br />

ambiente acústico<br />

• Se analizó el área<br />

de producción,<br />

donde se tomó en<br />

cuenta un máximo<br />

de 85 dB(A).<br />

• Solo se usaron 25<br />

datos de<br />

medición,<br />

incumpliendo la<br />

NOM-011-STPS-<br />

2001<br />

Estudio de posturas<br />

OWAS y RULA<br />

• Se hizo el estudio<br />

a dos hombres y<br />

dos mujeres de<br />

empaque y dos<br />

hombres de<br />

amases.<br />

• Efecto dañino<br />

sobre el sistema<br />

músculoesquelético.


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Descripción del problema<br />

Se genera una prima de<br />

riesgo del 1.23588%<br />

que representa un pago<br />

aproximado de<br />

$117,909.80 al año.<br />

Esta se obtiene de los<br />

accidentes que hay al<br />

año, tomando en<br />

cuenta solo los que ya<br />

han sido de alta.


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Descripción<br />

del problema<br />

Se analizaron los<br />

accidentes del último<br />

año por medio de<br />

historiales.<br />

Observamos que de los<br />

13 accidentes que hubo<br />

en el 2015, siete fueron<br />

del área de<br />

distribución.<br />

Generando 208 días de<br />

incapacidad de los 361<br />

totales.


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Descripción<br />

del problema<br />

La falta de un estudio<br />

térmico en las áreas para<br />

determinar si existe un<br />

estrés térmico o cierto PPI.<br />

El estudio de ambiente<br />

acústico basado en un nivel<br />

de exposición máximo<br />

diferente a la NOM-011-<br />

STPS-2001.


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Justificación<br />

Necesaria intervención ergonómica<br />

• Generación de estudios ambientales, para la<br />

comparación de resultados con la normativa<br />

tanto nacional como de otros países para el<br />

cumplimiento de la misma.<br />

• Análisis de posturas en el área de distribución<br />

para la reducción de accidentes y reducir la<br />

prima de riesgo que estos generan.


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Alcances y limitaciones<br />

Alcances<br />

• Se cubrirá las líneas de producción de galletas y de distribución<br />

local de la planta Productos de Harina S.A. de C.V.<br />

Limitaciones<br />

• La aceptación de la empresa a realizar los cambios propuestos debido a que la<br />

mejora requiera compra de equipos o cambios en el proceso.<br />

• Responsabilidad de los trabajadores en la honestidad del funcionamiento y el buen<br />

desarrollo de las actividades en sus puestos de trabajo.<br />

• No tener la capacidad de tomar medidas de los turnos de la madrugada debido a las<br />

horas que se manejan.<br />

• Solo se podrá analizar al área de distribución local, debido a las distancias que el<br />

área de distribución foránea maneja y la cantidad de días en que opera fuera de la<br />

ciudad o estado.<br />

• Los estudios de comparación a los trabajadores depende de la disponibilidad de los<br />

mismos.<br />

• La implementación de las mejoras propuestas debido a la aprobación de la dirección<br />

y al sindicato, los cuales hacen un análisis más específico de lo propuesto.


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Objetivo General<br />

Objetivos<br />

La búsqueda de la reducción de riesgos en los<br />

puestos de trabajo, mediante la aplicación de<br />

metodologías específicas de identificación y<br />

evaluación, proponiendo mejoras en las áreas<br />

evaluadas, haciendo uso de normas nacionales e<br />

internacionales.


Capítulo 1.<br />

Información sobre el proyecto.<br />

Objetivos Específicos<br />

Objetivos<br />

Analizar los factores de riesgos ergonómicos presentes en los puestos de<br />

trabajo de la(s) categoría(s) a evaluar.<br />

Evaluar de manera correcta las actividades seleccionadas con posible riesgo<br />

ergonómico.<br />

Seleccionar metodologías específicas para utilizar en las áreas de oportunidad<br />

encontradas.<br />

Comparación de los resultados obtenidos con las normas nacionales e<br />

internacionales.<br />

Elaborar alternativas de solución para las áreas o puestos seleccionados.<br />

Presentar artículo en el XVIII Congreso Internacional de ergonomía y VII Junta<br />

binacional Mexico – E.U.A.


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Estudio de ambiente acústico<br />

Este estudio se basa<br />

en la metodología<br />

descrita por la STPS<br />

en la NOM-011-STPS-<br />

2001<br />

Se establece que el<br />

nivel de presión<br />

acústica para una<br />

exposición de 8 horas<br />

no debe exceder de<br />

los 90 dB(A).<br />

En esta metodología<br />

describe un Nivel de<br />

Exposición al Ruido<br />

(NER)


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Estudio de ambiente acústico<br />

Para obtener los datos para la comparación de la tabla,<br />

se utilizaron las siguientes fórmulas.<br />

Nombre de la Fórmula<br />

Fórmula Utilizada<br />

Nivel Sonoro<br />

Nivel Exposición al Ruido<br />

Tiempo Exposición<br />

• Se hizo el estudio con base en un promedio de 7.30 horas de<br />

trabajo diario.


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Estudio de ambiente térmico<br />

Para el análisis de<br />

ambiente térmico nos<br />

basamos en una norma<br />

internacional como lo es<br />

la ISO 7730.<br />

Esta menciona al<br />

método Fanger para<br />

determinar el Porcentaje<br />

de Personas Insatisfechas<br />

mediante los diferentes<br />

factores que este<br />

maneja.<br />

Para su<br />

comparación con<br />

otra metodología<br />

tomamos en<br />

cuenta la NOM-<br />

015-STPS-2001<br />

Se habla acerca de<br />

un estrés térmico<br />

generado por un<br />

calor metabólico y<br />

la medición de<br />

WBGT.


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Estudio de ambiente térmico<br />

Velocidad<br />

del Aire<br />

Tasa<br />

Metabólica<br />

y<br />

Vestimenta<br />

Factores que<br />

se involucran<br />

en la<br />

metodología<br />

Fanger:<br />

Humedad<br />

relativa<br />

Temperatura<br />

del Aire<br />

Temperatura<br />

radiante<br />

media


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Estudio de ambiente térmico<br />

Tabla para la estimación del metabolismo<br />

NIVEL<br />

Métodos de estimación del metabolismo.<br />

Nivel 1<br />

TANTEO<br />

Nivel 2<br />

OBSERVACIÓN<br />

Nivel 3<br />

ANÁLISIS<br />

1.A. Estimación de la tasa metabólica en función la profesión. (ISO 8996)<br />

1.B. Estimación de la tasa metabólica en función del tipo de actividad. (ISO 8996<br />

- ISO 7730)<br />

2. A. Estimación de la tasa metabólica a partir de los componentes de la<br />

actividad (ISO 8996, INSHT- NTP 323)<br />

2. B. Estimación de la tasa metabólica por actividad-tipo (ISO 8996, INSHT- NTP<br />

323) .<br />

Estimación de la tasa metabólica en función del ritmo cardiaco bajo condiciones<br />

determinadas ISO 8996.<br />

Medida del consumo de oxígeno.<br />

Nivel 4<br />

ACTUACIÓN EXPERTA<br />

Método del agua doblemente marcada<br />

Calorimetría directa.


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Estudio de ambiente térmico


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Estudio de manejo manual de carga<br />

Se uso como<br />

referencia la NOM-<br />

006-STPS-2014<br />

La metodología<br />

RULA (Rapid Upper<br />

Limb Assesment) o<br />

evaluación rápida<br />

de la extremidad<br />

superior.<br />

“Actividad que desarrollaran uno o varios trabajadores para<br />

levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y/o estibar<br />

materiales, empleando su fuerza física o con el auxilio de vehículos<br />

de una, dos o más ruedas, sin locomoción propia, como carretillas,<br />

diablos o patines entre otros.” (Secretaria del Trabajo y Previsión<br />

Social, 2014)<br />

“Cualquier operación de trasporte o sujeción de una carga por<br />

parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la<br />

colocación, el empuje, la tracción o desplazamiento, que por sus<br />

características inadecuadas entrañe riesgos en particular<br />

dorsolumbares, para los trabajadores.” (Instituto Nacional de<br />

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997).


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Metodología RULA<br />

Estudio de manejo<br />

manual de carga<br />

Flexión: Doblar o disminuir el ángulo entre las partes del cuerpo.<br />

Extensión: Enderezar o aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo.<br />

Aducción: Acercarse a la línea media del cuerpo respecto al plano frontal.<br />

Abducción: Alejarse de la línea media del cuerpo respecto al plano frontal.<br />

Pronación: Girar el antebrazo para que la palma de la mano quede hacia abajo.<br />

Supinación: Girar el antebrazo para que la palma de la mano quede hacia arriba.<br />

Circunducción: Una parte del cuerpo describe un cono con vértice en la articulación.<br />

Este método se basa en la<br />

observación directa de las<br />

posturas adoptadas durante<br />

la tarea por las<br />

extremidades superiores,<br />

cuello, espalda y piernas.


Capítulo 2.<br />

Marco Teórico<br />

Estudio de manejo<br />

manual de carga


Capítulo 3.<br />

Metodología<br />

1.<br />

Observación<br />

2.<br />

Identificación<br />

3.<br />

Búsqueda<br />

6.<br />

Análisis<br />

5.<br />

Aplicación<br />

4.<br />

Investigación<br />

7.<br />

Comparación<br />

8.<br />

Propuesta


Capítulo 3.<br />

Metodología<br />

Observación de factores ergonómicos ambientales y de manejo de<br />

carga en la planta.<br />

Identificación de áreas inseguras o condiciones de riesgo en<br />

las áreas de observación.<br />

Búsqueda de normas que se aplican a estas áreas.<br />

Investigación de estudios o métodos respectivos para el<br />

análisis de las áreas seleccionadas.<br />

Aplicación de metodologías específicas para cada área.<br />

Análisis de resultados de los métodos aplicados.<br />

Comparación con normas internacionales y de otros países.


Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Estudio de ambiente<br />

acústico<br />

Identificación de los puntos de medición en el layout de la planta.<br />

P13<br />

P1<br />

P4<br />

P7<br />

P10<br />

P2<br />

P5<br />

P8<br />

P11<br />

P3<br />

P6<br />

P9<br />

P12


Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Estudio de ambiente<br />

acústico


Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Estudio de ambiente<br />

acústico


Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Estudio de ambiente<br />

acústico<br />

Normas que se usaron para la<br />

comparación.<br />

Canadian Centre<br />

for Occupational<br />

Health and<br />

Safety.<br />

Real Decreto<br />

1316/1989 de<br />

España.<br />

Decreto<br />

Supremo No.<br />

594/99 del<br />

Ministerio de<br />

Salud del<br />

gobierno de<br />

Chile.<br />

U.S. Deparment<br />

of Health and<br />

Human Services.


Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Metabolismo<br />

Estudio de ambiente<br />

térmico<br />

Gasto metabólico por área de trabajo.<br />

Amases Maquinaria Hornos Empaque Pastas<br />

kcal/min 1.7 2.8 2.3 2.0 2.0<br />

kcal/hr 103.0 168.6 136.1 120.0 120.0<br />

MET 1.1 1.9 1.5 1.3 1.3


Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Área Línea Vestimenta kcal/hr<br />

Tabla de datos obtenidos para la<br />

utilización del método Fanger.<br />

Temp. del<br />

Aire<br />

TRM<br />

Estudio de ambiente<br />

térmico<br />

Velocidad del<br />

Aire<br />

Humedad R.<br />

Amases 1 0,5 102 34 33 0,1 42%<br />

Amases 2 0,5 102 33 28 0,2 44%<br />

Amases 3 0,5 102 32 29 0,6 44%<br />

Maquinaria 1 0,5 168 33 30 0,2 41%<br />

Maquinaria 2 0,5 168 33 32 0,2 40%<br />

Maquinaria 3 0,5 168 31 29 1,2 45%<br />

Hornos 1 0,5 138 39 41 0,1 32%<br />

Hornos 2 0,5 138 38 40 0,1 33%<br />

Hornos 3 0,5 138 38 39 0,2 33%<br />

Empaque 1 0,5 120 31 29 1,2 40%<br />

Empaque 2 0,5 120 33 34 0,4 35%<br />

Empaque 3 0,5 120 33 41 0,8 33%<br />

Pastas empaque 0,5 120 31 32 0,4 56%


Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Estudio de manejo<br />

manual de carga<br />

Identificación de<br />

posición a evaluar.<br />

Obtención de<br />

ángulos por medio<br />

de AutoCAD


Capítulo 4.<br />

Desarrollo del proyecto<br />

Estudio de manejo<br />

manual de carga


Capítulo 5.<br />

Resultados obtenidos<br />

Estudio de ambiente<br />

acústico<br />

Nivel sonoro equivalente en dB(A)<br />

Línea 1 Línea 2 Línea 3<br />

Amases 78.9 78.4 78.7<br />

Maquinaria 81.0 80.6 82.2<br />

Empaque 86.8 82.6 80.1<br />

Pastas 88.1


Capítulo 5.<br />

Resultados obtenidos<br />

Estudio de ambiente<br />

térmico<br />

Índice de Valoración Media (IVM) de Fanger.<br />

Línea 1 Línea 2 Línea 3<br />

Amases 2.67 1.72 1.60<br />

Maquinaria<br />

2.25 2.42 1.87<br />

Hornos 4.07 3.82 3.79<br />

Empaque 1.36 2.44 3.15<br />

Pastas 1.96


Capítulo 5.<br />

Resultados obtenidos<br />

Estudio de ambiente<br />

térmico<br />

Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPI)<br />

Línea 1 Línea 2 Línea 3<br />

Amases 96.3% 62.8% 56.4%<br />

Maquinaria 86.7% 91.6% 70.6%<br />

Hornos 100% 100% 100%<br />

Empaque 43.4% 92.1% 99.6%<br />

Pastas 74.9%


Capítulo 5.<br />

Resultados obtenidos<br />

Estudio de manejo<br />

manual de carga<br />

Se habló con los<br />

trabajadores para la<br />

concientización.<br />

Se generó un segundo<br />

estudio para ver de<br />

forma realizaban el<br />

proceso.


Capítulo 5.<br />

Resultados obtenidos<br />

Estudio de manejo<br />

manual de carga


Capítulo 6.<br />

Conclusiones<br />

Estudio de ambiente<br />

acústico<br />

La necesidad de<br />

exámenes audiométricos<br />

periódicos<br />

cada cinco años.<br />

Evaluación del puesto<br />

de trabajo cada tres<br />

años<br />

Disponibilidad de<br />

protectores auditivos<br />

para los trabajadores<br />

que los soliciten<br />

cuando se expongan<br />

a más de 80 dB(A)<br />

Las acciones<br />

preventivas que se<br />

tomaron con base en<br />

el Real Decreto<br />

1316/1989.<br />

Para el<br />

análisis de<br />

ambiente<br />

acústico<br />

El área de amases no<br />

requiere intervención<br />

ergonómica por<br />

factor ruido.


Capítulo 6.<br />

Conclusiones<br />

Estudio de ambiente<br />

térmico<br />

• Se presentaron PPI<br />

arriba del 90% en todas<br />

las áreas a excepción del<br />

área de pastas.<br />

En el análisis del estrés<br />

térmico<br />

Estos resultados son<br />

alarmantes pero se puede<br />

percibir in situ que no es así.<br />

• Esto debido a que el<br />

metabolismo por unidad<br />

de tiempo no es tan alto<br />

como consecuencia de<br />

largos periodos de baja<br />

actividad.


Capítulo 6.<br />

Conclusiones<br />

Estudio de manejo<br />

manual de cargas<br />

Necesaria concientización<br />

de los trabajadores por<br />

medio de capacitaciones<br />

constantes, debido a que se<br />

tienen los procedimientos<br />

en la empresa.


Bibliografía<br />

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Organización Internacional del Trabajo.


Bibliografía<br />

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Unidos Mexicanos: Diario Oficial de la Federación.<br />

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evaluación. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,<br />

Centro de investigación y Asistencia Técnica. Barcelona, España:<br />

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - España.


Estandarización de tiempos y aplicación de<br />

mejoras en las áreas de Barrenos Automáticos,<br />

Benteler, Filo muerto, Templado en Millet<br />

Industria de Vidrio<br />

Elaborado por:<br />

Aarón Salvador Sánchez Alcalá


ÍNDICE<br />

Antecedentes.<br />

Descripción de la Problemática.<br />

Objetivos.<br />

Metodología.<br />

Desarrollo.<br />

Resultados.<br />

Conclusiones.


ANTECEDENTES<br />

¿ Que es lo que hacen?<br />

Tipos de perfil.<br />

Tipos de Vidrios.<br />

Layout.<br />

Antecedentes de la<br />

Problemática.


Cuenta Millet Industria con una de flota Vidrio, aproximada es una empresa de 30<br />

camiones líder en el perfectamente mercado de manufacturas equipados para de<br />

proteger vidrio a lo el largo vidrio de hasta los últimos su destino 50 años. final.<br />

También se cuenta con embarques<br />

Abarca la península de Yucatán y algunos<br />

internacionales las principales líneas navieras<br />

otros estados del país, que van desde la<br />

del mundo, servicio con el cual se logra<br />

Ciudad de México hasta el sureste de la<br />

consolidar el producto por el Caribe y EUA,<br />

República Mexicana; además de contar con<br />

desde el puerto de Progreso en Yucatán.<br />

mercados internacionales en el Caribe,<br />

Centroamérica y Norteamérica.


¿ Que es lo que hacen?<br />

• Actualmente no fabrican el vidrio, se realizan<br />

tratamientos dentro de los cuales tenemos acabados<br />

y modificación de la estructura del vidrio.<br />

• Nueve tipos de vidrios, además de una amplia gama<br />

de tipo de perfiles.


¿ Que es un Perfil?<br />

• El perfil es un acabado que se le da a los vidrios<br />

para darles una mejor vista, en algunos de los casos<br />

solo se elimina el filo ya que estos vidrios llevaran un<br />

marco alrededor.<br />

• Existe una gran variedad y combinaciones de tipos de perfiles


Tipos de Perfiles<br />

• Canto pulido recto<br />

• Canto pulido redondo


Tipos de Perfiles<br />

• Pecho ploma y bisel<br />

• Triple cascado


• Doble bisel<br />

Tipos de Perfiles


Tipos de Vidrio<br />

Vidrio Templado<br />

Vidrio Curvo<br />

En comparación con el claro recocido (Vidrio Flotado) de igual<br />

tamaño, espesor y calidad, nuestro vidrio es cuatro o cinco veces<br />

más resistente a la fractura o rompimiento cuando se ve sometido a<br />

Se puede curvar cristales de 2 a 19 mm. En cualquier color y textura.<br />

cargas de viento, tensiones térmicas, impacto de proyectiles o<br />

También se puede lograr distintas curvas que van desde radios continuos,<br />

cualquier otra carga, lo cual permite su utilización en ventanas,<br />

irregulares, planos, curvos, ovalines para baño, etc.<br />

Su fabricación<br />

paredes,<br />

se lleva<br />

canceles,<br />

a cabo calentando<br />

puertas o barandales.<br />

el vidrio aproximadamente a 650°,<br />

lo cual provoca que el vidrio se haga blando y tome la forma del molde de<br />

acero, posteriormente, el cristal es enfriado.


Tipos de Vidrio<br />

Se utiliza en laVidrio reducción Laminado de la transferencia de calor o frio,<br />

además de la reducción en la intensidad de ruido. Un cristal<br />

‣ Vidrio Blindado<br />

Insulado en su medida estándar reduce la perdida de frio o<br />

calor hasta en un 50%. También se pueden combinar con<br />

Es diferentes un vidrio tipos inastillable de vidrio que para se utiliza mejorar para el control acristalamiento solar, seguridad<br />

de seguridad, la formación consiste en la unión de dos o<br />

más y aislamiento capas de acústico. vidrio, entre las que se intercalan una o<br />

varias láminas de PVB (Butiral de Polivinilo).<br />

Los beneficios obtenidos del laminado es que proporciona<br />

protección solar, aislamiento térmico, aislamiento acústico,<br />

protección contra distintos tipos de radiación, decoración,<br />

estética y acristalamientos resistentes al fuego<br />

Vidrio Insulado<br />

‣ Vidrio Anticiclónico


Tipos de Vidrio<br />

Espejos<br />

Vidrio Serigrafiado (Spandrell) Digital y<br />

Grafico


Área de Canteadoras<br />

Área de Barrenos Manuales<br />

Área de Corte<br />

Área de Pulpos y Acabados<br />

Área de Insulado<br />

Área de Curvos<br />

Área de Serigrafía Gráfica<br />

Área de Esmeril<br />

Área de Laminado<br />

Área de Benteler<br />

Área de Lijado<br />

Layout<br />

Área de Templado<br />

Área de Forvet<br />

Y Alpha<br />

Área de Serigrafía<br />

Digital


Flujo


• 2015 año de Crecimiento.<br />

• Compra de equipos nuevos (Benteler, Horno 1 y 2 de<br />

Templado).<br />

• Incumplimiento de metas por<br />

la gran variedad de<br />

productos.<br />

• No se Contaba con un<br />

Departamento de Ingeniería.<br />

• Rotación del 14% por<br />

semana.<br />

• Estudio de tiempos del 2015<br />

• Uso de 16.7% Horas<br />

extras en los meses de<br />

Junio- Septiembre del<br />

2015


Descripción de la Problemática


‣ Procesos no estandarizados.<br />

Falta de manuales de Operaciones<br />

‣ Tiempos del 2015<br />

‣ Tiempos estimados.<br />

‣ Tiempos Promediados.<br />

Sin importar las restricciones.<br />

‣ Actualización de tiempos incluyendo los equipos nuevos.<br />

No hay control en los procesos


Objetivo


Incrementar la productividad de las Áreas de barrenos Analizar los resultados de la toma de tiempos para<br />

automáticos (la Forvet y Alpha), Área de lijado, Área de Benteler<br />

(Bilateral) y Área de templado en un 20%, por medio de encontrar un estudio la actividad restrictivas de cada proceso, la cual<br />

de tiempos y su implementación.<br />

determina el ritmo de trabajo y así establecer las nuevas<br />

capacidades.<br />

Implementación de auditorías para el control de la<br />

productividad diaria.<br />

Reducción del 15% de tiempo muerto (tiempos off),<br />

encontrando las causas y solucionando los problemas<br />

para que estos no se vuelvan a presentar.


Metodología


Primera<br />

Fase<br />

• Observación de las actividades en el área correspondiente.<br />

• Elaboración de los formatos para la captura de tiempos.<br />

• Toma de Tiempos en las áreas correspondientes.<br />

• Captura de Datos.<br />

• Elaboración de cálculos para obtener los tiempos estándares.<br />

Segunda<br />

Fase<br />

• Continúa la captura de tiempos.<br />

• Comprobación de tiempos obtenidos.<br />

Tercera<br />

Fase<br />

• Realización de proyecciones de tiempos.<br />

• Entrega Final de los tiempos estándares.<br />

Cuarta<br />

Fase<br />

• Establecer línea piloto<br />

• Continuar búsqueda de mejora.


SAM<br />

• SAM o minutos estándares permitidos se utiliza para<br />

medir la tarea o el trabajo.<br />

• La investigación de la cantidad de tiempo que se le<br />

permita hacer a un trabajador cierta actividad cuando se<br />

sigue el método estándar durante el trabajo


Desarrollo del Proyecto<br />

Benteler<br />

Barrenos Automáticos<br />

Templado<br />

Filo Muerto


Benteler<br />

¿Qué trabajos se realizan?<br />

• Canto y Pulido.<br />

• Filo muerto.<br />

• Saques.<br />

• Barrenos.


Áreas de<br />

Benteler.<br />

Áreas de<br />

Procedencia.<br />

Áreas Destino.


Restricciones<br />

Es la dimensión más extensa que tiene el vidrio, ésta es<br />

la primer parte del vidrio en trabajar y la que regirá el<br />

tiempo de proceso, esto en caso de que no se hagan<br />

saques o en su defecto cierta cantidad de barrenos que<br />

su elaboración sea mayor al tiempo de cantear el<br />

larguero.<br />

• Larguero


Restricciones<br />

• Resaques o Barrenos<br />

Son trabajos que lleva el vidrio y son normalmente en<br />

vidrios que utilizan los herrajes de las puertas (saques) y<br />

algunos otros por diseños que el cliente pide.


M1<br />

Carga<br />

Sensores:<br />

Sensor 1<br />

Sensor 2<br />

M2<br />

Descarga<br />

Fresa<br />

Lavadora


• Proceso con Restricción<br />

de Larguero<br />

• Proceso con Restricción<br />

de Saques o Barrenos<br />

Vidrios en espera<br />

Vidrio que marca el ritmo


• Larguero<br />

• Resaques<br />

• Barrenos


Barrenos Automáticos<br />

¿Qué trabajos se realizan?<br />

Forvet<br />

a. Saques.<br />

b. Barrenos.


Áreas de<br />

Benteler.<br />

Áreas de<br />

Procedencia.<br />

Áreas Destino.


Clasificación de Saques.<br />

Clasificación de Barrenos.


Templado<br />

En Millet se cuenta con tres hornos de templado con<br />

dimensiones distintas:<br />

1. Horno Northglass 1 (2000mm x 4000mm)<br />

2. Horno Northglass 2 (3000mm x 7000mm)<br />

3. Horno Northglass 3 (3000mm x 6000mm)<br />

Salida<br />

Secciones del<br />

Horno<br />

Entrada


Áreas de<br />

Benteler.<br />

Áreas de<br />

Procedencia.<br />

Áreas Destino.


Filo Muerto<br />

1. Lijadora.<br />

2. Lavadora.<br />

3. Descarga.


Áreas de<br />

Benteler.<br />

Áreas de<br />

Procedencia.<br />

Áreas Destino.


Resultados


Benteler<br />

500.00<br />

450.00<br />

DIferencia de Tiempos<br />

401.63<br />

469.62<br />

400.00<br />

331.14<br />

375.44<br />

324.16<br />

MINUTOS GENERADOS<br />

350.00<br />

300.00<br />

250.00<br />

200.00<br />

150.00<br />

255.94<br />

322.29<br />

301.06<br />

410.51<br />

287.63<br />

SAM Anterior<br />

SAM Nuevo<br />

100.00<br />

50.00<br />

0.00<br />

Lunes 18 Martes 19 Miercoles<br />

20<br />

DÍA<br />

Jueves 21 Viernes 21


90%<br />

80%<br />

70%<br />

75%<br />

Eficiencia Real vs OFF<br />

82%<br />

83%<br />

Ejemplo<br />

Diferencia<br />

PRODUCTIVIDAD<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

57%<br />

56%<br />

52%<br />

54%<br />

71%<br />

56%<br />

56%<br />

Eficiencia Real<br />

Eficiencia OFF<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Lunes 18 Martes 19 Miercoles 20 Jueves 21 Viernes 21<br />

DÍA


Barrenos Automáticos.<br />

PRODUCTIVIDAD<br />

Productividad DEL 18 AL 22 DE<br />

ABRIL<br />

130.6%<br />

140.0%<br />

120.0%<br />

100.0% 83.5%<br />

80.0%<br />

88.3%<br />

60.0%<br />

69.4%<br />

40.0%<br />

20.0%<br />

106.2% 111.5%<br />

96.0%<br />

85.5%<br />

75.9%<br />

SAM Anterior<br />

60.8%<br />

SAM Nuevo<br />

0.0%<br />

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes<br />

DÍA


120.0%<br />

Eficiencia Real vs OFF<br />

105.7%<br />

100.0%<br />

82.9%<br />

81.9%<br />

82.6%<br />

91.3%<br />

PRODUCTIVIDAD<br />

80.0%<br />

60.0%<br />

40.0%<br />

69.4%<br />

88.3%<br />

60.8%<br />

75.9%<br />

85.5%<br />

Eficiencia Real<br />

Eficiencia OFF<br />

20.0%<br />

0.0%<br />

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes<br />

DÍA


Templado.<br />

1,200.00<br />

Productividad del 2 al 6 de Mayo<br />

1,094.76<br />

1,123.96<br />

MINUTOS GENERADOS<br />

1,000.00<br />

800.00<br />

600.00<br />

400.00<br />

700.65<br />

306 371<br />

402<br />

832.02<br />

452<br />

598.47<br />

249<br />

200.00<br />

0.00<br />

Lunes 2 Martes 3 Miercoles 4 Jueves 5 Viernes 6<br />

DÍA<br />

Sam Anterior<br />

Sam Nuevo


Eficiencia Real vs OFF<br />

100%<br />

90%<br />

87% 88%<br />

MINUTOS GENERADOS<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

66% 70%<br />

53%<br />

64% 69%<br />

78%<br />

69%<br />

43%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Lunes 2 Martes 3 Miercoles 4 Jueves 5 Viernes 6<br />

DÍA<br />

Eficiencia Real<br />

Eficiencia OFF


Filo Muerto.<br />

260.44<br />

Minutos Generados<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Productividad del 18 al 22 de<br />

Abril<br />

654.11<br />

336.62<br />

471.19<br />

180.6<br />

339.7<br />

213<br />

107<br />

149<br />

150<br />

61<br />

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes<br />

Dia<br />

SAM Anterior<br />

SAM Nuevo


Productividad del 18 al 22 de Abril


El porcentaje de eficiencia que se quiere tener en cada<br />

una de las áreas es de 90%, por lo que el incremento en<br />

la productividad que se pretende tener es de:<br />

Oportunidad.<br />

1. Filo Muerto 65%<br />

2. Barrenos Automáticos 14%<br />

3. Benteler 32 %<br />

4. Templado 29%<br />

Ahora veamos el porcentaje que representa el tiempo off<br />

en cada una de las áreas:<br />

1. Filo Muerto 45%<br />

2. Barrenos Automáticos 13%<br />

3. Benteler 12%<br />

4. Templado 16%


Incremento al 90%<br />

Templado.<br />

Barrenos Automáticos.<br />

Incremento al menos de 15%


Conclusiones<br />

‣ Cumplimiento Parcial del objetivo General<br />

‣ Estandarizar los tiempos de Producción.<br />

‣ No se realizaron mejoras para el incremento de la productividad.<br />

‣ Se implementaron Formatos digitales y Auditorias.<br />

‣ Importancia de la Actualización de los Tiempos.


‣ Potencial de Mejora en la Áreas.<br />

‣ Manual de Operaciones.<br />

‣ Reducción de tiempos off.<br />

‣ Reacomodo de los equipos para mejorar el flujo.<br />

‣ Estructurar las capacitaciones.<br />

‣ Reducir la Rotación del Personal.<br />

‣ Crear la descripción de puestos(Empleados nuevos y contrataciones).<br />

Mejorar la Planeación de Producción.


GRACIAS!


Implementación de herramientas de<br />

calidad en un centro de salud<br />

Clínica Hospital C.E.M. (Centro<br />

de Especialidades Médicas)<br />

Presentado por:<br />

Mario Gracia Morales<br />

Julio César Rodríguez Ortíz


Contenido<br />

Capítulo 1.<br />

Información<br />

del proyecto<br />

• Introducción<br />

• Antecedentes<br />

• Problemática<br />

• Justificación<br />

• Alcances y limitaciones<br />

• Objetivos y entregables<br />

Capítulo 2.<br />

Marco<br />

Teórico<br />

• Metodología Kaizen<br />

• Metodología de las 5´S


Contenido<br />

Capítulo 3. Metodología<br />

Capítulo 4. Desarrollo del proyecto<br />

Capítulo 5. Resultados obtenidos<br />

Capítulo 6. Conclusiones<br />

Bibliografía


Introducción<br />

El proyecto presente se basa en la aplicación de los conocimientos adquiridos<br />

durante los estudios de la carrera de Ingeniería Industrial para la Dirección.<br />

Consistió en la aplicación de la herramienta de calidad de las 5’S y<br />

agregándole el concepto de seguridad, en la clínica hospital C.E.M.


Antecedentes<br />

1974<br />

• Es fundado el Centro de Especialidades Médicas del Sureste<br />

S.A. de C.V. por un grupo de médicos especialistas,<br />

funcionando como consultorios.<br />

1995<br />

• Inicia su funcionamiento como hospital de<br />

especialidades médicas.<br />

2002<br />

• Un empresario se integra<br />

como socio mayoritario.


Antecedentes<br />

2013<br />

• Comienza un proceso de<br />

reingeniería en la empresa.


Actualmente, los procesos de operación en la empresa no están estandarizados ni documentados.<br />

Existen problemas de espacio físico para almacenar y controlar los materiales que se requieren para el trabajo diario.<br />

Existe un elevado desperdicio en materiales y productos.<br />

Presencia de equipos obsoletos dentro de las áreas<br />

Falta de procedimientos definidos de seguridad y de limpieza.<br />

Falta de organización dentro de las áreas.


Problemática<br />

La distribución y falta de recursos necesarios dentro de las áreas del hospital,<br />

los cuales están ocasionando una desorganización interna así como la baja<br />

satisfacción de los empleados. Existen constantes cambios en la<br />

administración y alta rotación de personal. Esto está ocasionando una mala<br />

atención, ya sea a los clientes externos (pacientes) o clientes internos<br />

(servicios que algún área brinda a otra).


Justificación<br />

Bajo la presión por reducir costos y mejorar la calidad, muchos<br />

hospitales a nivel mundial están adoptando metodologías de<br />

mejora continua. Algunas herramientas como Lean y Six Sigma<br />

tienen como finalidad optimizar los procesos al eliminar<br />

cualquier desperdicio que se presente.<br />

La herramienta de 5S & Seguridad proporciona las bases para<br />

implementar proyectos de mejora continua, ayuda a generar<br />

una cultura de orden y permite la operación estándar.


Alcances y limitaciones<br />

Alcances<br />

• El proyecto esta dividido en dos partes. Para<br />

esta primer parte, se realizara la<br />

implementación a 10 áreas del hospital.<br />

Limitaciones<br />

• El tiempo para poder concluir el proyecto, es<br />

decir, implementar la metodología en todas<br />

las áreas del hospital está planeado a 2 años.<br />

• El presupuesto establecido por la directiva<br />

del hospital.


Objetivo<br />

Introducir en el ámbito laboral de la clínica hospital C.E.M. un conjunto de<br />

actividades que faciliten la aceptación y adopción de una cultura enfocada<br />

en el orden, limpieza, disciplina y seguridad de las áreas de trabajo de la<br />

organización, convirtiéndose en una herramienta esencial en los empleados<br />

para el mejoramiento de la calidad.<br />

11


Objetivos específicos<br />

Aplicar la metodología 5´S y seguridad a las<br />

áreas del hospital establecidas<br />

anteriormente.<br />

Capacitar al personal y a los directivos de<br />

la institución.<br />

Implementar un control semanal de las<br />

áreas mediante auditorías.


Entregables<br />

Formato para capacitaciones futuras.<br />

Formato de auditorías basado en la metodología<br />

de las 5´S y seguridad.<br />

Empleados capacitados.<br />

Directivos capacitados para realizar las auditorías.<br />

Mejor aprovechamiento del espacio dentro de las<br />

áreas.


Método Kaizen<br />

Marco teórico<br />

Como menciona Pliego (2001) en su libro El kaizen en el proceso de<br />

capacitación: diagnóstico de necesidades de capacitación basado en el<br />

pensamiento de calidad, la palabra Kaizen, en el contexto de la calidad, es<br />

una actividad que genera un cambio para mejorar, ya sea en el piso de la<br />

fábrica o en las oficinas de administración, por tanto, cualquier actividad<br />

de mejora rápida, puede considerarse como Kaizen.<br />

Generalmente los Kaizen duran una semana, el objetivo es identificar<br />

desperdicios, minimizarlos y lograr el flujo de una pieza al ritmo del Takt<br />

Time.


Metodología de las 5´S<br />

Marco teórico<br />

Como nos menciona la Universidad Politécnica de Catalunya (2005) en su<br />

libro Gestión de la calidad, la denominación 5´S provienen de cinco<br />

palabras japonesas cuya versión en nuestro alfabeto empieza por S:<br />

• Seiri (organización)<br />

• Seiton (orden)<br />

• Seiso (limpieza)<br />

• Sheiketsu (estandarización)<br />

• Shitsuke (disciplina)


16


Metodología de las 5´S<br />

Marco teórico<br />

Rodríguez (s.f.) nos menciona en su libro Manual de implementación de las 5s,<br />

que la correcta implementación de esta metodología nos puede eliminar<br />

las ineficiencias en los procesos, simplificar las tareas de los empleados<br />

para evitar errores, asegurar y aumentar la calidad en productos y<br />

servicios, reducir riesgos, reducir costos y aumentar productividad y<br />

eficiencia.


Metodología<br />

Selección del problema<br />

Análisis del problema<br />

Preparación de la implementación de la metodología. Diseño de presentación así como de formatos de auditoría.<br />

Implementación de las 5´S<br />

Mediante capacitación a equipos conformados por el personal, basado en la metodología Kaizen.<br />

Seguimiento de la implementación<br />

Evaluación semanal de las áreas mediante auditorías.<br />

Obtención de resultados<br />

Conclusiones<br />

Presentación final del proyecto y resultados


Desarrollo del proyecto<br />

Se comenzó por diseñar<br />

el formato de auditoría<br />

de las 5´S y seguridad, así<br />

como por diseñar las<br />

presentaciones para dar<br />

las capacitaciones.


Desarrollo del proyecto<br />

Auditoria 5S's & Seguridad en Oficinas<br />

Auditor (es): Área auditada: Fecha:<br />

Criterios de Evaluación<br />

0 = 5+ problemas 1 = 4 problemas 2 = 3 problemas 3 = 2 problemas 4 = 1 problema 5 = 0 problemas NA = no aplica<br />

SEIRI - Seleccionar "Mantener solo lo necesario"<br />

Descripción Calificación (0 - 5) Comentarios Acciones Correctivas Resp.<br />

¿Hay objetos, equipos y/o instalaciones que no sean<br />

necesarios en el área de trabajo evaluada ? Ejemplos:<br />

mesas, cajas, carpetas, mantas, botes, etc.<br />

¿Hay objetos, equipos y/o instalaciones que se<br />

encuentren dañados o que no funcionen?<br />

¿Hay medicinas o alimentos que ya paso su fecha de<br />

vencimiento?<br />

Los materiales de la superficie o mesa de trabajo<br />

(incluyendo archivos) están en orden, actualizados y son<br />

de utilidad. Evaluar contra estandar definido<br />

Los materiales dentro de los gabinetes o archiveros se<br />

refieren al trabajo, están en orden y actualizadas.<br />

SEITON - Organizar "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"<br />

Calificación (0 - 5) Comentarios Descripción Acciones Correctivas Resp.<br />

¿Los materiales de trabajo se encuentran con un lugar<br />

asignado, están identificadas y delimitadas? Ejemplos:<br />

Archiveros, basureros, cajones, etc.<br />

¿Se respetan los objetos, materiales y/o áreas<br />

delimitadas?<br />

¿Existen botes de residuos para separar de acuerdo a su<br />

naturaleza?<br />

SEISO - Limpieza "Un área de trabajo impecable"<br />

Calificación (0 - 5) Comentarios Descripción Acciones Correctivas Resp.<br />

Los muebles, gabinetes, pisos, mesas de trabajo y<br />

equipos están limpios. No hay papeles tirados y polvo.<br />

Los artículos personales están en orden, en un sitio<br />

adecuado y en una cantidad moderada. Contar<br />

incidencias por encima del promedio definido.<br />

¿Existen fuentes de contaminación? Ejemplos: una fuga,<br />

sillas deterioradas etc.<br />

SEIKETSU - Estandarizar " Todo procedimiento debe de ser igual"<br />

Calificación (0 - 5) Comentarios Descripción Acciones Correctivas Resp.<br />

¿Las identificaciones y señalamientos son iguales y<br />

estandarizados? Se usa el código de color estándar ?<br />

Ejemplos: archiveros, gabinetes etc.<br />

SHITSUKE - Disciplina "Seguir las reglas y ser consistentes"<br />

Calificación (0 - 5) Comentarios Descripción Acciones Correctivas Resp.<br />

¿El personal conoce las 5S's?. Realizar preguntas sobre<br />

5S's y evaluar de acuerdo a respuestas recibidas<br />

¿Se realizan las auditorias semanales, se reparten<br />

responsabilidades y se toman las medidas correctivas<br />

necesarias?<br />

SEGURIDAD - "Prevención y cuidado"<br />

Descripción Calificación (0 - 5) Comentarios Acciones Correctivas Resp.<br />

¿ Existe algun acto inseguro? Ejemplos: Personal sin<br />

zapato o personal corriendo<br />

¿ Existe alguna condición insegura? Ejemplos: Cables<br />

sueltos, pisos bloqueados por exceso de cajas, vasos<br />

cerca de computadora, etc.<br />

Total ÷ 16 =<br />

(Calificación Promedio)


Desarrollo del proyecto<br />

Áreas donde se implementó la metodología durante el proyecto:<br />

1. Mantenimiento<br />

2. Almacén<br />

3. Medicina General<br />

4. Citas PEMEX<br />

5. Cocina<br />

6. Consultorio 305<br />

7. Consultorio 311<br />

8. Consultorio 312<br />

9. Laboratorio


Mantenimiento y taller de<br />

mantenimiento<br />

Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 0.3 de un<br />

máximo de 5 puntos.<br />

Imagen 1.1-Área de<br />

mantenimiento<br />

Imagen 1.2-Taller de<br />

mantenimiento


Mantenimiento y taller de<br />

mantenimiento<br />

Imagen 1.3-Taller de<br />

mantenimiento<br />

Imagen 1.4-Taller de<br />

mantenimiento


Mantenimiento y taller de<br />

mantenimiento<br />

Imagen 1.5-Área de mantenimiento


Mantenimiento y taller de<br />

mantenimiento<br />

Para la primer S(seleccionar), se marcó todo equipo y material que fueron<br />

considerados innecesarios y posteriormente se retiró lo marcado. Para la<br />

segunda S(organizar), se designó un lugar a todo material, herramientas y<br />

equipos que fueran necesarios dentro del área.


Mantenimiento y taller de<br />

•Se identificó la fuente de<br />

contaminación.<br />

•Se implementó un rol de<br />

limpieza.<br />

mantenimiento<br />

•Se marcaron los lugares<br />

asignados para cada una<br />

de las herramientas y<br />

equipos.<br />

•Se definió un nivel para<br />

reabastecimiento de<br />

material.<br />

Tercera S<br />

(limpieza)<br />

Cuarta S<br />

(estandarizar)<br />

Seguridad<br />

Quinta S<br />

(disciplina)<br />

•Se establecieron medidas<br />

de seguridad.<br />

•Reparación de equipos y<br />

herramientas en mal<br />

estado.<br />

•Se realizaron auditorías<br />

semanales.


Mantenimiento y taller de<br />

mantenimiento


Calificaciones de mantenimiento y<br />

taller de mantenimiento<br />

MANTENIMIENTO<br />

4<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Almacén<br />

Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 2.64 de un<br />

máximo de 5 puntos.<br />

Imagen 2.1-Almacén General


Almacén<br />

Primera S<br />

(seleccionar)<br />

• Se identificó y retiró todo material e insumo ya obsoleto o caducado.<br />

Segunda S<br />

(organizar)<br />

• Se implementó un nuevo lay-out.<br />

• Se organizaron los artículos del almacén de acuerdo a su naturaleza.<br />

Tercera S<br />

(limpieza)<br />

• Se identificó el aire acondicionado como la fuente de contaminación.<br />

Cuarta S<br />

(estandarizar)<br />

• Se etiquetaron y definieron los espacios asignados para cada familia de artículos.<br />

Quinta S<br />

(disciplina)<br />

• Se realizó una auditoría de forma semanal.<br />

Seguridad<br />

• Se le dio la inspección anual al extintor del área.


Almacén<br />

Imagen 2.2-Lay-out anterior<br />

del almacén general<br />

Imagen 2.3-Lay-out actual<br />

del almacén general


Almacén


Calificaciones de almacén<br />

ALMACEN<br />

4.5<br />

4<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Medicina General<br />

Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 1.5 puntos de<br />

un máximo de 5 puntos.<br />

Imagen 3.1-Medicina<br />

General


Medicina General<br />

Primera S (seleccionar)<br />

Segunda S(organizar)<br />

Tercera S (limpieza)<br />

Cuarta S (estandarizar)<br />

Quinta S (disciplina)<br />

•Se identificó material sin uso dentro del área y<br />

posteriormente se retiró.<br />

•Se seccionaron los materiales de acuerdo a su naturaleza:<br />

papelería, cartuchos de impresión, documentos, etc.<br />

•Se arregló el lavabo y se pintaron las paredes.<br />

•Se identificaron las áreas asignadas a cada uno de los<br />

artículos.<br />

•Se realizaron auditorías semanales.<br />

Seguridad


Medicina General<br />

Imagen 3.3-Resultados en área<br />

de medicina general


Medicina General<br />

MEDICINA GENERAL<br />

5<br />

4.5<br />

4<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Citas Pemex<br />

Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 2.69 puntos<br />

de un máximo de 5 puntos.<br />

Imagen 3.2-Citas PEMEX


Citas Pemex<br />

Primera S (seleccionar)<br />

• Se identificó material sin uso dentro del área y posteriormente se retiró.<br />

Segunda S(organizar)<br />

Tercera S (limpieza)<br />

• Se seccionaron los materiales de acuerdo a su naturaleza, así como se le<br />

dio un orden a los documentos de acuerdo a los consultorios y si son de<br />

Mérida o Progreso.<br />

• Se pintaron las paredes.<br />

Cuarta S (estandarizar)<br />

• Se identificaron las áreas asignadas a cada uno de los artículos.<br />

Quinta S (disciplina)<br />

• Se realizaron auditorías semanales.<br />

Seguridad<br />

• Se arreglo una gotera la cual caía directo sobre las computadoras.


Calificaciones Citas Pemex<br />

CITAS PEMEX<br />

5<br />

4.5<br />

4<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Cocina<br />

Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 1.93 de un máximo de 5 puntos.<br />

Imagen 2.1- Área<br />

de cocina<br />

Imagen 2.2- Área de cocina<br />

41


Imagen 2.3- Área de cocina<br />

Imagen 2.4- Área de cocina<br />

42


Imagen 2.5- Área de cocina<br />

43


Cocina<br />

Para la primer S(seleccionar), se marcó todo equipo y material que fueron considerados innecesarios y<br />

posteriormente se retiró lo marcado. Para la segunda S(organizar), se designó un lugar a todo el<br />

material, equipos y aparatos eléctricos que fueran necesarios dentro del área.<br />

Imagen 2.6- Área de cocina<br />

44


Cocina<br />

45


Cocina<br />

Imagen 2.7- Área<br />

de cocina<br />

Imagen 2.8- Área de cocina<br />

46


Cocina<br />

Imagen 2.9- Área de cocina<br />

Imagen 2.10- Área de cocina<br />

47


Cocina<br />

COCINA<br />

5<br />

4.5<br />

4<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33<br />

48


Consultorios<br />

Se trabajo en tres consultorios diferentes (305, 310 y 311) y se realizaron auditorías inicial donde<br />

obtuvieron las calificaciones de 3.2, 4.1 y 3.6 así respectivamente de un máximo de 5 puntos<br />

posibles.<br />

De igual forma se llevo acabo la primer S(seleccionar), en donde se señalo todo<br />

equipo y material que fueron considerados innecesarios y posteriormente se retiró.<br />

Para la segunda S(organizar), se designó un lugar a todo el material y equipo que<br />

fueran necesarios dentro del área.<br />

49


Consultorios<br />

50


Consultorios<br />

51


Laboratorio<br />

Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 3.1 de un máximo de 5 puntos.<br />

Se llevo acabo la primer S(seleccionar), en donde se señalo todo equipo y<br />

material que fueron considerados innecesarios y posteriormente se retiró. Para la<br />

segunda S(organizar), se designó un lugar a todo el material y equipo que fueran<br />

necesarios dentro del área.<br />

52


Laboratorio<br />

53


54


4.5<br />

Resultados<br />

GRÁFICO DE PROMEDIOS<br />

4<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

M A N T E N I M I E N T O A L M A C E N M E D I C I N A G E N E R A LC I T A S P E M E X C O C I N A C O N S U L T O R I O AC O N S U L T O R I O BC O N S U L T O R I O C L A B O R A T O R I O


Conclusiones<br />

56


Bibliografía<br />

Bibliografía<br />

Fernández, J. A. (2009). Gestión por Porcesos. Madrid: ESIC.<br />

Management, H. S. (2015). Manual for implementation of 5s in Hospital<br />

setting. Dhaka.<br />

Pliego, J. V. (2001). El kaizen en el proceso de capacitación: diagnóstico de<br />

necesidades de capacitación basado en el pensamiento de calidad. Distrito<br />

Federal: Iberoaméricana .<br />

Rodríguez, H. V. (s.f.). Manual de implementación de las 5s. Corporación<br />

Autonoma de Santander.<br />

Sacristán, F. R. (2005). Las 5S: orden y limpieza en el puesto de trabajo. FUND.<br />

CONFEMETAL.<br />

Urbina, G. B. (2014). Introducción a la Ingeniería Industrial. Patria.<br />

Catalunya, U. P. (2005). Gestión de la calidad.


Gracias por su atención<br />

58


UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB<br />

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS<br />

Análisis, diseño e implementación de mejora en las<br />

operaciones llevadas a cabo dentro del almacén de<br />

Artículos Eléctricos Industriales<br />

PRESENTA:<br />

DIANA CAROLINA OSORIO CEBALLOS<br />

ASESORES TÉCNICOS:<br />

EDWIN ALBERTO SALAS CACHÓN<br />

MELISA OLIVERA SÁNCHEZ


Introducción<br />

Uso de herramientas y técnicas de ingeniería industrial<br />

Importancia del almacén<br />

Kanban, mejora continua, KPI´s y 5´s<br />

Para cumplir con los objetivos se requiere de trabajo en equipo, para que la<br />

implementación del proyecto pueda tener resultados favorable


Antecedentes<br />

PROBLEMATICAS DETECTATAS<br />

• Acumulación de productos que no tienen alta<br />

rotación<br />

• Mal aspecto físico<br />

• Pedidos en espera<br />

• Tiempos de picking grandes por retrasos innecesarios<br />

• Material sin ubicación<br />

• Falta de productividad<br />

• Baja satisfacción del personal<br />

• Desorden en la realización de actividades


Antecedentes


Antecedentes<br />

Característica<br />

Respuesta<br />

Tipo de modelo de gestión Gestión de almacén organizado<br />

operativa<br />

Tipo de Sistema de almacenaje Paletización convencional<br />

Diseño externo del almacén<br />

Flujo en U<br />

Numero de montacargas 1<br />

Número de operadores en<br />

6<br />

almacén<br />

Cantidad de SKU 3,328<br />

Cantidad de vehículos a<br />

4<br />

disposición<br />

Identificación de ubicación Codificación por estantería


Antecedentes


Ubicación de los productos sin<br />

modificación


Antecedentes<br />

Tipo de<br />

producto<br />

Total de SKU´s<br />

en el inventario<br />

A 324<br />

B 237<br />

C 343<br />

D 910<br />

E 2,134<br />

P 36


Antecedentes<br />

Mes<br />

Número total de pedidos en<br />

el mes<br />

Número de pedidos en<br />

espera en el mes<br />

Porcentaje de pedidos<br />

satisfactorios<br />

Octubre 824 105 87%<br />

Noviembre 616 97 84%<br />

Diciembre 673 89 87%<br />

Enero 587 86 85%<br />

En promedio se tiene un porcentaje de pedidos satisfactorios del 86% lo que representa un 14% de<br />

insatisfacción en los clientes. La mayoría de los retrasos se deben a que los auxiliares tienen que<br />

atender simultáneamente pedidos sin respetar el orden existente


Antecedentes<br />

El 58% salen más tarde de su<br />

horario establecido. En la mayoría<br />

de los casos se debe a que por<br />

retrasos de otros pedidos no<br />

pueden terminar con las<br />

actividades<br />

designadas<br />

cotidianamente


Antecedentes<br />

En base a la Regla 80-20, se<br />

puede apreciar en la gráfica<br />

de la figura siete el<br />

comportamiento de las<br />

ventas en el 2015, teniendo<br />

como resultado que el 70 %<br />

de las ventas se está<br />

generando por el 30% de los<br />

productos


Antecedentes<br />

Porcentajes Puntos<br />

General 37.78% 68<br />

Selección 38.18% 14<br />

Orden 30% 9<br />

Limpieza 40% 20<br />

Estandarización 37.5% 10<br />

Seguimiento 40.91% 15<br />

MAL


Descripción de la problemática<br />

• Problemas en la productividad de los auxiliares y choferes al generar tiempos muertos<br />

las jornadas de trabajo<br />

• La falta de organización en las actividades dentro del almacén, principalmente picking<br />

• Se tiene una desorganización en las ubicaciones de los productos con el inventario en<br />

el ERP<br />

• Se cuenta con una baja satisfacción en los almacenistas<br />

• Acumulación de productos que no tienen alta rotación<br />

• Un mal aspecto físico que se puede ver en las fotos de los anexos<br />

• La cantidad de pedidos que se encuentran en espera, por los retrasos que se tienen en<br />

las operaciones


Justificación<br />

•Es fundamental contar un almacén ordenado, controlado y<br />

productivo; esto debido a que su actividad principal está enfocada<br />

a la venta.<br />

•Eliminar gastos innecesarios, como tiempos extra y dejar de<br />

adquirir sin alta rotación<br />

•Implementar estrategias de Kanban y 5´s en el almacén es<br />

primordial para obtener cambios significativos, fomentando en los<br />

almacenistas una mentalidad de disciplina y responsabilidad en su<br />

trabajo


Alcances y limitaciones<br />

Los alcances:<br />

El estudio abarca AEI en el almacén de Mérida<br />

Las limitaciones:<br />

Al solo enfocarnos en un CEDIS se limita la información de la<br />

problemática que tenga en las otras sucursales de AEI. También el<br />

hecho de existen normatividades de la empresa para modificar la forma<br />

de trabajo, los presupuestos destinados para nuevas mejoras y el<br />

tiempo del proyecto debe abarcar la duración de los semestre.<br />

Otra limitación es el programa Epicor


Objetivos<br />

.<br />

Objetivo General<br />

Diseñar e implementar nuevas operaciones dentro del almacén<br />

de Artículos Eléctricos Industriales a través de herramientas de<br />

mejora continua que permitan optimizar los tiempos y<br />

movimientos durante el picking.


Objetivos específicos<br />

•Implementar un programa de 5´s en el almacén para obtener un<br />

resultado satisfactorio en la evaluación final<br />

•Realizar la descripción de puestos para clarificar la división de trabajo<br />

dentro del almacén mediante un manual de trabajo para aumentar la<br />

productividad en un 10% y reducir el mayor número de tiempos muertos<br />

en almacén<br />

•Implementar el diseño del nuevo layout de las ubicaciones de los<br />

productos almacenados en las zonas A y B para reducir los tiempos de<br />

picking<br />

•Disminuir el número de pedidos en espera, aumentando el número de<br />

pedidos satisfactorios en al menos un 5%


Objetivos específicos<br />

•Analizar si el control de los inventarios ABC de AEI por hits es mejor que el ABC por<br />

ventas y encontrar cual es la mejor opción y dar una relación de los productos que<br />

no tienen alta rotación que se están acumulando<br />

•Minimizar los flujos innecesarios de las actividades dentro del almacén<br />

•Implementar la metodología de Kanban para la organización en los pedidos para<br />

disminuir el porcentaje de pedidos insatisfechos<br />

•Aumentar la satisfacción de los operadores, para obtener un<br />

evaluaciones finales<br />

90% en las


Entregables<br />

•Un almacén ordenado por su clasificación ABC, etiquetado y con un mejor aspecto<br />

físico<br />

•Áreas de trabajo organizadas y libres de posible accidentes<br />

•Control de actividades por operadores mediante un tablero Kanban<br />

•Juntas de trabajo cotidianas para la organización del trabajo, donde lo más<br />

sobresaliente se escribirá en una bitácora de trabajo para llevar acabo los acuerdos<br />

•Formatos de inspección de calidad enfocados en las 5´s para todas las áreas del<br />

almacén


Entregables<br />

• Operadores capacitados para realizar su trabajo, el resultado está reflejado en el<br />

desempeño de productividad<br />

• Programa de actividades de almacenistas y políticas, en relación con las funciones que<br />

se presentan en el organigrama del almacén , junto con un respectivo reglamento<br />

• Indicadores visuales para agilizar el movimiento de los operadores<br />

• Un layout con las ubicaciones de los productos con base en su clasificación ABC<br />

• Nuevas herramientas de trabajo, como equipo de seguridad e instalaciones mejor<br />

equipadas<br />

• Un listado de los productos con la clasificación ABC propuesta en relación a las ventas


Marco teórico<br />

Mejora continua Las 7 herramientas básicas<br />

Ciclo Deming<br />

Gestión de almacenes<br />

Principios de distribución de almacenes<br />

5´s y Kanban<br />

Productividad<br />

Satisfacción del personal<br />

Indicadores


Metodología<br />

TIPO DE PROYECTO: “Aplicación Práctica”<br />

Etapa uno: Conociendo la situación actual de la empresa y generar un plan de trabajo<br />

Etapa dos: Desarrollo del plan de trabajo y actividades en almacén<br />

Etapa tres: Implementación del plan de trabajo en el almacén<br />

Etapa cuatro: Análisis de los resultados de las estrategias implementadas


Desarrollo del proyecto<br />

Etapa 1<br />

Etapa 2<br />

Etapa 3<br />

Etapa 4<br />

Septiembre<br />

y Octubre<br />

Octubre y<br />

Noviembre<br />

Enero,<br />

Febrero y<br />

Marzo<br />

Marzo,<br />

Abril y<br />

Mayo


Desarrollo del proyecto<br />

Etapa 1<br />

Falta de<br />

indicadores<br />

visuales<br />

Falta de<br />

seguridad en<br />

ciertas<br />

operaciones<br />

Exceso de<br />

materiales<br />

Desorganizac<br />

ión en la área<br />

de trabajo<br />

Problemas<br />

detectados<br />

en almacén<br />

Falta de<br />

herramientas<br />

de trabajo<br />

Tiempos<br />

muertos en<br />

jornadas de<br />

trabajo<br />

Sin orden en<br />

realización<br />

de pedidos


Desarrollo del proyecto<br />

Etapa 1<br />

Falta de<br />

indicadores<br />

visuales<br />

Falta de<br />

seguridad en<br />

ciertas<br />

operaciones<br />

Exceso de<br />

materiales<br />

Desorganizac<br />

ión en la área<br />

de trabajo<br />

Problemas<br />

detectados<br />

en almacén<br />

Falta de<br />

herramientas<br />

de trabajo<br />

Tiempos<br />

muertos en<br />

jornadas de<br />

trabajo<br />

Sin orden en<br />

realización<br />

de pedidos


Desarrollo del proyecto<br />

Etapa 2<br />

Plan de trabajo<br />

Diagnóstico<br />

Objetivo<br />

Meta<br />

Indicador<br />

Actividad<br />

Recursos<br />

Hojas de Verificación: Evaluación de limpieza


Desarrollo del proyecto<br />

Etapa 2<br />

Muestreo del trabajo<br />

Clasificación de actividades productivas e improductivas<br />

N=296<br />

Satisfacción Laboral<br />

Características de la tarea<br />

Condiciones de trabajo<br />

Salario<br />

Reconocimiento<br />

Beneficios<br />

Supervisión<br />

Compañeros


Desarrollo del proyecto<br />

Etapa 3<br />

5´s<br />

ABC<br />

Disciplina y<br />

compromiso<br />

Clasificación y Descarte<br />

5´s<br />

Organización<br />

CRITERIO<br />

A: 74% del total de las ventas<br />

B: 21% del total de las ventas<br />

C: 5% del total de las ventas<br />

Higiene y<br />

visualización<br />

Limpieza


Resultados<br />

Etapa 3<br />

KPI´s<br />

Índice de pedidos<br />

entregados a tiempo<br />

TTTTTTTTTT dddd pppppppppppppp − PPddddppddTTpp eeee eeeeeeeeeeee<br />

TTTTTTTTTT dddd pppppppppppppp<br />

Índice de productividad<br />

en el trabajo<br />

TTTTTTTTTTTT dddd mmmmmmmmmmmmmm xx 100<br />

TTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTT dddd jjjjjjjjjjjjjj<br />

Índice de ubicaciones<br />

correctas<br />

TTTTTTTTTT dddd pppppppppppppppppp − nnúmmmmmmmm dddd pppppppppppppppppp eeee oooooooo uuuuuuuuuuuuuuónn<br />

TTTTTTTTTT dddd pppppppppppppppppp


Resultados<br />

ABC<br />

Tipo de<br />

Número<br />

Número<br />

Número<br />

Número<br />

Número<br />

Número<br />

Total<br />

Clasificación<br />

de SKU´s<br />

de SKU´s<br />

de SKU´s<br />

de SKU´s<br />

de SKU´s<br />

de SKU´s<br />

ABC<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

P<br />

ABC hits 324 237 343 910 2134 36 3,984<br />

ABC de<br />

182 465 1808 - - - 2,455<br />

Ventas<br />

Tipo de Clasificación ABC Cantidad monetaria<br />

ABC hits $ 71,921,349.17<br />

ABC de Ventas $20,155,575.50


Resultados<br />

Nombre de la capacitación Resultados<br />

Primer curso de capacitación Mayor relación con el área de recursos humanos y mayor<br />

Problemas detectados en almacén y<br />

solución de mejora<br />

Kanban<br />

Seguridad en el almacén y plan de las 5´s<br />

Ergonomía<br />

Liderazgo<br />

Primeros auxilios<br />

Respeto en el trabajo<br />

conocimiento de sus actividades.<br />

Almacenistas responsables con sus áreas de limpieza y mejor<br />

aspecto físico del almacén.<br />

Dificultades para su implementación, por lo que solo se logró<br />

clasificar el trabajo pero el apoyo del tablero aún se dificulta.<br />

Menos personas jugando con los patines y montacargas, se<br />

compró un nuevo arnés de seguridad y equipo de protección.<br />

Empleados con conocimiento de las 5s.<br />

Personal con menos riesgo de tener accidentes o lesiones.<br />

Almacenistas con mayor facilidad para mejorar su trabajo y<br />

dar su opinión cuando hay problemas.<br />

Almacenistas con conocimiento de primeros auxilios.<br />

El ambiente de trabajo es más tranquilo y se tiene más<br />

comunicación entre los almacenistas.


Resultados<br />

5´s<br />

MAL<br />

BIEN<br />

Puntuación<br />

antes<br />

Puntuación<br />

después<br />

68 126<br />

El resultado de la última evaluación de las<br />

5´s fue satisfactorio en las evaluaciones de<br />

5´s, aumentando el puntaje en un 32%


Resultados<br />

Pedidos<br />

satisfactorios<br />

antes<br />

Pedidos<br />

satisfactorios<br />

después<br />

86% 94%


Resultados<br />

Promedio de Picking<br />

PROMEDIO DE TIEMPOS EN PICKING<br />

Tiempo<br />

promedio<br />

antes<br />

Tiempo<br />

promedio<br />

después<br />

29.6<br />

19.6-29.6 min 16.8-25.7min<br />

21.4<br />

18.5<br />

19.6<br />

16.8<br />

23.6<br />

20.1<br />

25.7<br />

25.0<br />

20.9<br />

26.5<br />

22.0<br />

Reducción en<br />

un 15% del<br />

tiempo de<br />

picking<br />

OPERADOR 1 OPERADOR 2 OPERADOR 3 OPERADOR 4 OPERADOR 5 OPERADOR 6<br />

Promedio de Picking<br />

Promedio de picking después


Resultados<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

6.08<br />

Resultados del Muestreo del trabajo<br />

7.18 7.08<br />

7.07<br />

6.5<br />

6.38<br />

5.92<br />

5.76 5.76<br />

5.36<br />

6.08<br />

7.05<br />

Incremento<br />

global en un<br />

15% del<br />

tiempo de<br />

trabajo<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6<br />

Horas trabajadas antes<br />

Horas trabajadas después<br />

Productividad<br />

global<br />

antes<br />

Productividad<br />

global<br />

después<br />

73% 86%


Resultados<br />

Salidas de los<br />

almacenistas en Enero y<br />

Feberero<br />

Salidas de los almacenistas<br />

de<br />

Marzo-Abril<br />

58%<br />

42%<br />

39%<br />

61%<br />

Incremento 19%<br />

en las salidas a<br />

tiempo<br />

Salir temprano<br />

Salir tarde<br />

Salir temprano<br />

Salir tarde


Resultados<br />

Evaluación de Satisfacción laboral<br />

Antes<br />

Después<br />

75% 91%<br />

Áreas menor calificación:<br />

• Condiciones de trabajo<br />

• Salario<br />

• Reconocimiento del trabajo


Costo-Beneficio<br />

Resultados<br />

Actividades<br />

Total de<br />

Costo de<br />

Costo-<br />

beneficio<br />

inversión ($)<br />

beneficio<br />

Incrementar $60,000 $8,500 7.06<br />

seguridad en el<br />

personal:<br />

Incremento de $11,608.56 $10,094.4 1.15<br />

productividad en<br />

un mes<br />

Mejor aspecto $15,100 $2,500 6.04<br />

físico<br />

Tiempo extra $20,275.2 $8,448 2.4


Resultados


Resultados


Ubicación<br />

de los<br />

productos<br />

finalmente


Conclusiones<br />

La empresa cuenta con un almacén ordenado y personal capacitado<br />

Únicamente no se logro el objetivo de minimizar los flujos de salida de productos<br />

Utilizar código de barras especiales para la entrada y salida del producto<br />

Hacer una validación de los inventarios semanalmente, por lo que se tendrá que<br />

imprimir cada almacenista semanalmente un tirado, en base a las zonas que tienen<br />

en limpieza. Reducirá los tiempos del inventario global a fin de año.<br />

Implementación de máximos y mínimos en las ventas


Conclusiones<br />

Dentro de las estrategias para eliminar el material de exceso se<br />

tomaron se cree recomendable implementar:<br />

Un punto de reorden para los SKU´s.<br />

Dar en remate o promoción productos que aún pueden salir como venta del<br />

almacén.<br />

Dar de baja los productos obsoletos.<br />

Analizar si es necesario contar con un Stock de Seguridad.<br />

Tener un análisis del comportamiento de las ventas.<br />

Actualizar el inventario cada determinado tiempo.


Referencias<br />

Morales Gregorio, Santiago (2013). Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones. 1ra ED. Editorial Paraninfo.<br />

Madrid, España. Pág: 7, 42-55.<br />

Rosas, Justo D. (-). Las 5`s herramientas básicas de mejora de la calidad de vida, [Internet]. Universidad Interamericana de<br />

Puerto Rico.<br />

http://www.ponce.inter.edu/empleo/OPUSCULOS/EMPLEO/LAS%205%20S%20en%20el%20Area%20de%20Empleo.pdf<br />

[12 de Noviembre del 2015]<br />

Marín, Fausto. (2001). Como diseñar Indicadores Clave de Desempeño (KPI's), [Internet]. Blog de aptitudes profesionales.<br />

http://aptitudesprofesionales.blogspot.mx/2014/10/como-disenar-indicadores-clave-de.html?m=1 [15 de Noviembre del<br />

2015]<br />

Montaño Fernández, Carlos. (2004). Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013. [Internet]. Secretaria de Energía.<br />

http://www.energia.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/prospec_elec_04_13.pdf [15 de Noviembre del 2015]. Pags. 46-55.<br />

Udaondo Duran, Miguel. (1992). Gestión de calidad. 1ª Ed. Ediciones Díaz de santos. Madrid, España. Pags. 45-50, 83-88 y<br />

274<br />

Edgar Moulding. (2010). 5´s: A visual control system for the workplace. Google Books<br />

https://books.google.com.mx/books?id=7nfbfAOInlQC&printsec=frontcover&dq=5s&hl=es419&sa=X&ved=0CCYQ6AEwA<br />

moVChMItaGYjLmXyQIVBCsmCh2fxQm8#v=onepage&q=5s&f=false [15 de Noviembre del 2015]


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