You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Análisis ergonómico de las condiciones<br />
ambientales y posturas en la planta<br />
Productos de Harina S.A. de C.V.<br />
Elaborado por:<br />
Everardo Arvizu Hernández<br />
Fecha: 25/Mayo/2016
Contenido<br />
Capítulo 1.<br />
Capítulo 2.<br />
Información<br />
sobre el proyecto.<br />
Marco<br />
teórico<br />
Introducción<br />
Antecedentes<br />
Descripción del problema<br />
Justificación<br />
Alcances y Limitaciones<br />
Objetivos<br />
Estudio de ambiente acústico<br />
Estudio de ambiente térmico<br />
Estudio de manejo manual de carga
Contenido<br />
Capítulo 3.<br />
Metodología<br />
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Capítulo 5.<br />
Resultados obtenidos<br />
Capítulo 6.<br />
Conclusiones<br />
Estudio de ambiente<br />
acústico<br />
Estudio de ambiente<br />
térmico<br />
Estudio de manejo manual<br />
de carga<br />
Bibliografía
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Introducción<br />
Las condiciones ambientales son un factor de<br />
riesgo que puede afectar la salud de manera<br />
temporal o permanente al trabajador. (Oficina<br />
Internacional del Trabajo, 2001).<br />
Una gran afectación a la salud del trabajador es<br />
causada por los factores de ruido y calor.<br />
(García, 2009).
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Introducción<br />
La STPS se encarga de regular las actividades y<br />
relaciones laborales: NOM-006-STPS-2014, NOM-<br />
011-STPS-2001 y NOM-015-STPS-2001<br />
Se propone una mejor manera de atacar los riesgos<br />
ergonómicos, comparando las NOM’s con otras<br />
normas internacionales y analizando las diferencias<br />
que hay.
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Antecedentes<br />
Historia de la empresa<br />
Misión, Visión y Valores<br />
Procesos de la empresa<br />
Croquis de las áreas de la empresa<br />
Inventario de personal<br />
Registro de actividades ergonómicas anteriores
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Historia de la empresa<br />
Antecedentes<br />
Fundada<br />
Por Don Luis A. Dondé Año de 1905<br />
Cambios Importantes<br />
Por Sr. Don Alejandro Gomory Aguilar Año de 1947<br />
Creación de una nueva fábrica (Productos de Harina S.A. De C.V.)<br />
Las mejores instalaciones Año de 1960<br />
Necesidad de una megaplanta (Productos Alimenticios Dondé S.A. De C.V.)<br />
Corredor industrial Mérida-Umán Año de 1990
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Antecedentes<br />
Misión<br />
• “Ofrecer al consumidor productos alimenticios que<br />
permanezcan en su preferencia, por su sabor,<br />
frescura, calidad, valor nutritivo y por estar siempre<br />
disponibles, siendo una empresa socialmente<br />
responsable.”<br />
Visión<br />
• “Ser una empresa innovadora y de vanguardia de<br />
productos alimenticios, líder en el sureste y con<br />
presencia nacional e internacional.”<br />
Valores<br />
• Honestidad y Honradez<br />
• Responsabilidad<br />
• Austeridad y Eficiencia<br />
• Lealtad y Confidencialidad<br />
deseo de superación<br />
• Pasión por servir<br />
Congruencia<br />
Respeto y tolerancia<br />
Trabajo en equipo<br />
Espíritu emprendedor y
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Procesos de la empresa<br />
Antecedentes
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Imágenes de la empresa<br />
Antecedentes
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Procesos de la empresa<br />
Antecedentes<br />
Almacén lleva la<br />
MP a amases<br />
para la<br />
elaboración de<br />
galletas<br />
Se mezclan los<br />
ingredientes<br />
necesarios<br />
según el tipo de<br />
galleta a<br />
preparar<br />
Se lleva la masa<br />
ya preparada al<br />
área de<br />
maquinaria para<br />
su preparación a<br />
la entrada del<br />
horno<br />
Se introduce el<br />
producto al<br />
horno y se le<br />
agregan los<br />
ingredientes<br />
faltantes<br />
mientras es<br />
horneado<br />
Las galletas<br />
listas pasan al<br />
área de<br />
empaque y se<br />
empacan según<br />
la presentación<br />
Se va colocando<br />
cada empaque<br />
en una tarima<br />
para su traslado<br />
al departamento<br />
de producto<br />
terminado
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Croquis de la empresa<br />
Antecedentes
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Ubicación de la empresa y<br />
número de personal<br />
Antecedentes<br />
Dirección: Calle 32 #231,<br />
García Ginerés, 97070<br />
Mérida, Yucatán, México.<br />
Tel.: 999 942 1000<br />
Cantidad de adultos<br />
Edad<br />
promedio<br />
Mujeres Hombres<br />
580 personas 45 166 414
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Registro de actividades de<br />
ergonómicas anteriores<br />
Antecedentes<br />
Estudio de<br />
ambiente luminoso<br />
• Se analizó el<br />
pasillo principal y<br />
partes del área de<br />
producción.<br />
• Se hicieron<br />
mejoras en la<br />
iluminación de<br />
esas áreas<br />
Estudio de<br />
ambiente acústico<br />
• Se analizó el área<br />
de producción,<br />
donde se tomó en<br />
cuenta un máximo<br />
de 85 dB(A).<br />
• Solo se usaron 25<br />
datos de<br />
medición,<br />
incumpliendo la<br />
NOM-011-STPS-<br />
2001<br />
Estudio de posturas<br />
OWAS y RULA<br />
• Se hizo el estudio<br />
a dos hombres y<br />
dos mujeres de<br />
empaque y dos<br />
hombres de<br />
amases.<br />
• Efecto dañino<br />
sobre el sistema<br />
músculoesquelético.
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Descripción del problema<br />
Se genera una prima de<br />
riesgo del 1.23588%<br />
que representa un pago<br />
aproximado de<br />
$117,909.80 al año.<br />
Esta se obtiene de los<br />
accidentes que hay al<br />
año, tomando en<br />
cuenta solo los que ya<br />
han sido de alta.
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Descripción<br />
del problema<br />
Se analizaron los<br />
accidentes del último<br />
año por medio de<br />
historiales.<br />
Observamos que de los<br />
13 accidentes que hubo<br />
en el 2015, siete fueron<br />
del área de<br />
distribución.<br />
Generando 208 días de<br />
incapacidad de los 361<br />
totales.
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Descripción<br />
del problema<br />
La falta de un estudio<br />
térmico en las áreas para<br />
determinar si existe un<br />
estrés térmico o cierto PPI.<br />
El estudio de ambiente<br />
acústico basado en un nivel<br />
de exposición máximo<br />
diferente a la NOM-011-<br />
STPS-2001.
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Justificación<br />
Necesaria intervención ergonómica<br />
• Generación de estudios ambientales, para la<br />
comparación de resultados con la normativa<br />
tanto nacional como de otros países para el<br />
cumplimiento de la misma.<br />
• Análisis de posturas en el área de distribución<br />
para la reducción de accidentes y reducir la<br />
prima de riesgo que estos generan.
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Alcances y limitaciones<br />
Alcances<br />
• Se cubrirá las líneas de producción de galletas y de distribución<br />
local de la planta Productos de Harina S.A. de C.V.<br />
Limitaciones<br />
• La aceptación de la empresa a realizar los cambios propuestos debido a que la<br />
mejora requiera compra de equipos o cambios en el proceso.<br />
• Responsabilidad de los trabajadores en la honestidad del funcionamiento y el buen<br />
desarrollo de las actividades en sus puestos de trabajo.<br />
• No tener la capacidad de tomar medidas de los turnos de la madrugada debido a las<br />
horas que se manejan.<br />
• Solo se podrá analizar al área de distribución local, debido a las distancias que el<br />
área de distribución foránea maneja y la cantidad de días en que opera fuera de la<br />
ciudad o estado.<br />
• Los estudios de comparación a los trabajadores depende de la disponibilidad de los<br />
mismos.<br />
• La implementación de las mejoras propuestas debido a la aprobación de la dirección<br />
y al sindicato, los cuales hacen un análisis más específico de lo propuesto.
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Objetivo General<br />
Objetivos<br />
La búsqueda de la reducción de riesgos en los<br />
puestos de trabajo, mediante la aplicación de<br />
metodologías específicas de identificación y<br />
evaluación, proponiendo mejoras en las áreas<br />
evaluadas, haciendo uso de normas nacionales e<br />
internacionales.
Capítulo 1.<br />
Información sobre el proyecto.<br />
Objetivos Específicos<br />
Objetivos<br />
Analizar los factores de riesgos ergonómicos presentes en los puestos de<br />
trabajo de la(s) categoría(s) a evaluar.<br />
Evaluar de manera correcta las actividades seleccionadas con posible riesgo<br />
ergonómico.<br />
Seleccionar metodologías específicas para utilizar en las áreas de oportunidad<br />
encontradas.<br />
Comparación de los resultados obtenidos con las normas nacionales e<br />
internacionales.<br />
Elaborar alternativas de solución para las áreas o puestos seleccionados.<br />
Presentar artículo en el XVIII Congreso Internacional de ergonomía y VII Junta<br />
binacional Mexico – E.U.A.
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Estudio de ambiente acústico<br />
Este estudio se basa<br />
en la metodología<br />
descrita por la STPS<br />
en la NOM-011-STPS-<br />
2001<br />
Se establece que el<br />
nivel de presión<br />
acústica para una<br />
exposición de 8 horas<br />
no debe exceder de<br />
los 90 dB(A).<br />
En esta metodología<br />
describe un Nivel de<br />
Exposición al Ruido<br />
(NER)
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Estudio de ambiente acústico<br />
Para obtener los datos para la comparación de la tabla,<br />
se utilizaron las siguientes fórmulas.<br />
Nombre de la Fórmula<br />
Fórmula Utilizada<br />
Nivel Sonoro<br />
Nivel Exposición al Ruido<br />
Tiempo Exposición<br />
• Se hizo el estudio con base en un promedio de 7.30 horas de<br />
trabajo diario.
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Estudio de ambiente térmico<br />
Para el análisis de<br />
ambiente térmico nos<br />
basamos en una norma<br />
internacional como lo es<br />
la ISO 7730.<br />
Esta menciona al<br />
método Fanger para<br />
determinar el Porcentaje<br />
de Personas Insatisfechas<br />
mediante los diferentes<br />
factores que este<br />
maneja.<br />
Para su<br />
comparación con<br />
otra metodología<br />
tomamos en<br />
cuenta la NOM-<br />
015-STPS-2001<br />
Se habla acerca de<br />
un estrés térmico<br />
generado por un<br />
calor metabólico y<br />
la medición de<br />
WBGT.
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Estudio de ambiente térmico<br />
Velocidad<br />
del Aire<br />
Tasa<br />
Metabólica<br />
y<br />
Vestimenta<br />
Factores que<br />
se involucran<br />
en la<br />
metodología<br />
Fanger:<br />
Humedad<br />
relativa<br />
Temperatura<br />
del Aire<br />
Temperatura<br />
radiante<br />
media
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Estudio de ambiente térmico<br />
Tabla para la estimación del metabolismo<br />
NIVEL<br />
Métodos de estimación del metabolismo.<br />
Nivel 1<br />
TANTEO<br />
Nivel 2<br />
OBSERVACIÓN<br />
Nivel 3<br />
ANÁLISIS<br />
1.A. Estimación de la tasa metabólica en función la profesión. (ISO 8996)<br />
1.B. Estimación de la tasa metabólica en función del tipo de actividad. (ISO 8996<br />
- ISO 7730)<br />
2. A. Estimación de la tasa metabólica a partir de los componentes de la<br />
actividad (ISO 8996, INSHT- NTP 323)<br />
2. B. Estimación de la tasa metabólica por actividad-tipo (ISO 8996, INSHT- NTP<br />
323) .<br />
Estimación de la tasa metabólica en función del ritmo cardiaco bajo condiciones<br />
determinadas ISO 8996.<br />
Medida del consumo de oxígeno.<br />
Nivel 4<br />
ACTUACIÓN EXPERTA<br />
Método del agua doblemente marcada<br />
Calorimetría directa.
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Estudio de ambiente térmico
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Estudio de manejo manual de carga<br />
Se uso como<br />
referencia la NOM-<br />
006-STPS-2014<br />
La metodología<br />
RULA (Rapid Upper<br />
Limb Assesment) o<br />
evaluación rápida<br />
de la extremidad<br />
superior.<br />
“Actividad que desarrollaran uno o varios trabajadores para<br />
levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y/o estibar<br />
materiales, empleando su fuerza física o con el auxilio de vehículos<br />
de una, dos o más ruedas, sin locomoción propia, como carretillas,<br />
diablos o patines entre otros.” (Secretaria del Trabajo y Previsión<br />
Social, 2014)<br />
“Cualquier operación de trasporte o sujeción de una carga por<br />
parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la<br />
colocación, el empuje, la tracción o desplazamiento, que por sus<br />
características inadecuadas entrañe riesgos en particular<br />
dorsolumbares, para los trabajadores.” (Instituto Nacional de<br />
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997).
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Metodología RULA<br />
Estudio de manejo<br />
manual de carga<br />
Flexión: Doblar o disminuir el ángulo entre las partes del cuerpo.<br />
Extensión: Enderezar o aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo.<br />
Aducción: Acercarse a la línea media del cuerpo respecto al plano frontal.<br />
Abducción: Alejarse de la línea media del cuerpo respecto al plano frontal.<br />
Pronación: Girar el antebrazo para que la palma de la mano quede hacia abajo.<br />
Supinación: Girar el antebrazo para que la palma de la mano quede hacia arriba.<br />
Circunducción: Una parte del cuerpo describe un cono con vértice en la articulación.<br />
Este método se basa en la<br />
observación directa de las<br />
posturas adoptadas durante<br />
la tarea por las<br />
extremidades superiores,<br />
cuello, espalda y piernas.
Capítulo 2.<br />
Marco Teórico<br />
Estudio de manejo<br />
manual de carga
Capítulo 3.<br />
Metodología<br />
1.<br />
Observación<br />
2.<br />
Identificación<br />
3.<br />
Búsqueda<br />
6.<br />
Análisis<br />
5.<br />
Aplicación<br />
4.<br />
Investigación<br />
7.<br />
Comparación<br />
8.<br />
Propuesta
Capítulo 3.<br />
Metodología<br />
Observación de factores ergonómicos ambientales y de manejo de<br />
carga en la planta.<br />
Identificación de áreas inseguras o condiciones de riesgo en<br />
las áreas de observación.<br />
Búsqueda de normas que se aplican a estas áreas.<br />
Investigación de estudios o métodos respectivos para el<br />
análisis de las áreas seleccionadas.<br />
Aplicación de metodologías específicas para cada área.<br />
Análisis de resultados de los métodos aplicados.<br />
Comparación con normas internacionales y de otros países.
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Estudio de ambiente<br />
acústico<br />
Identificación de los puntos de medición en el layout de la planta.<br />
P13<br />
P1<br />
P4<br />
P7<br />
P10<br />
P2<br />
P5<br />
P8<br />
P11<br />
P3<br />
P6<br />
P9<br />
P12
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Estudio de ambiente<br />
acústico
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Estudio de ambiente<br />
acústico
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Estudio de ambiente<br />
acústico<br />
Normas que se usaron para la<br />
comparación.<br />
Canadian Centre<br />
for Occupational<br />
Health and<br />
Safety.<br />
Real Decreto<br />
1316/1989 de<br />
España.<br />
Decreto<br />
Supremo No.<br />
594/99 del<br />
Ministerio de<br />
Salud del<br />
gobierno de<br />
Chile.<br />
U.S. Deparment<br />
of Health and<br />
Human Services.
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Metabolismo<br />
Estudio de ambiente<br />
térmico<br />
Gasto metabólico por área de trabajo.<br />
Amases Maquinaria Hornos Empaque Pastas<br />
kcal/min 1.7 2.8 2.3 2.0 2.0<br />
kcal/hr 103.0 168.6 136.1 120.0 120.0<br />
MET 1.1 1.9 1.5 1.3 1.3
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Área Línea Vestimenta kcal/hr<br />
Tabla de datos obtenidos para la<br />
utilización del método Fanger.<br />
Temp. del<br />
Aire<br />
TRM<br />
Estudio de ambiente<br />
térmico<br />
Velocidad del<br />
Aire<br />
Humedad R.<br />
Amases 1 0,5 102 34 33 0,1 42%<br />
Amases 2 0,5 102 33 28 0,2 44%<br />
Amases 3 0,5 102 32 29 0,6 44%<br />
Maquinaria 1 0,5 168 33 30 0,2 41%<br />
Maquinaria 2 0,5 168 33 32 0,2 40%<br />
Maquinaria 3 0,5 168 31 29 1,2 45%<br />
Hornos 1 0,5 138 39 41 0,1 32%<br />
Hornos 2 0,5 138 38 40 0,1 33%<br />
Hornos 3 0,5 138 38 39 0,2 33%<br />
Empaque 1 0,5 120 31 29 1,2 40%<br />
Empaque 2 0,5 120 33 34 0,4 35%<br />
Empaque 3 0,5 120 33 41 0,8 33%<br />
Pastas empaque 0,5 120 31 32 0,4 56%
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Estudio de manejo<br />
manual de carga<br />
Identificación de<br />
posición a evaluar.<br />
Obtención de<br />
ángulos por medio<br />
de AutoCAD
Capítulo 4.<br />
Desarrollo del proyecto<br />
Estudio de manejo<br />
manual de carga
Capítulo 5.<br />
Resultados obtenidos<br />
Estudio de ambiente<br />
acústico<br />
Nivel sonoro equivalente en dB(A)<br />
Línea 1 Línea 2 Línea 3<br />
Amases 78.9 78.4 78.7<br />
Maquinaria 81.0 80.6 82.2<br />
Empaque 86.8 82.6 80.1<br />
Pastas 88.1
Capítulo 5.<br />
Resultados obtenidos<br />
Estudio de ambiente<br />
térmico<br />
Índice de Valoración Media (IVM) de Fanger.<br />
Línea 1 Línea 2 Línea 3<br />
Amases 2.67 1.72 1.60<br />
Maquinaria<br />
2.25 2.42 1.87<br />
Hornos 4.07 3.82 3.79<br />
Empaque 1.36 2.44 3.15<br />
Pastas 1.96
Capítulo 5.<br />
Resultados obtenidos<br />
Estudio de ambiente<br />
térmico<br />
Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPI)<br />
Línea 1 Línea 2 Línea 3<br />
Amases 96.3% 62.8% 56.4%<br />
Maquinaria 86.7% 91.6% 70.6%<br />
Hornos 100% 100% 100%<br />
Empaque 43.4% 92.1% 99.6%<br />
Pastas 74.9%
Capítulo 5.<br />
Resultados obtenidos<br />
Estudio de manejo<br />
manual de carga<br />
Se habló con los<br />
trabajadores para la<br />
concientización.<br />
Se generó un segundo<br />
estudio para ver de<br />
forma realizaban el<br />
proceso.
Capítulo 5.<br />
Resultados obtenidos<br />
Estudio de manejo<br />
manual de carga
Capítulo 6.<br />
Conclusiones<br />
Estudio de ambiente<br />
acústico<br />
La necesidad de<br />
exámenes audiométricos<br />
periódicos<br />
cada cinco años.<br />
Evaluación del puesto<br />
de trabajo cada tres<br />
años<br />
Disponibilidad de<br />
protectores auditivos<br />
para los trabajadores<br />
que los soliciten<br />
cuando se expongan<br />
a más de 80 dB(A)<br />
Las acciones<br />
preventivas que se<br />
tomaron con base en<br />
el Real Decreto<br />
1316/1989.<br />
Para el<br />
análisis de<br />
ambiente<br />
acústico<br />
El área de amases no<br />
requiere intervención<br />
ergonómica por<br />
factor ruido.
Capítulo 6.<br />
Conclusiones<br />
Estudio de ambiente<br />
térmico<br />
• Se presentaron PPI<br />
arriba del 90% en todas<br />
las áreas a excepción del<br />
área de pastas.<br />
En el análisis del estrés<br />
térmico<br />
Estos resultados son<br />
alarmantes pero se puede<br />
percibir in situ que no es así.<br />
• Esto debido a que el<br />
metabolismo por unidad<br />
de tiempo no es tan alto<br />
como consecuencia de<br />
largos periodos de baja<br />
actividad.
Capítulo 6.<br />
Conclusiones<br />
Estudio de manejo<br />
manual de cargas<br />
Necesaria concientización<br />
de los trabajadores por<br />
medio de capacitaciones<br />
constantes, debido a que se<br />
tienen los procedimientos<br />
en la empresa.
Bibliografía<br />
Aumond, P. (04 de Julio de 2013). Ruido Ocupacional . Recuperado el<br />
Febrero de 2016, de https://ruidoocupacional.cl/2013/07/04/prexor/<br />
García, M. L. (2009). Condiciones ambientales y seguridad de la persona en<br />
el trabajo. Facultad de Contaduría y Administración, UAQ.<br />
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) - Centro de<br />
Condiciones de Trabajo (CNCT). (2005). NOTAS PRÁCTICAS - Real<br />
Decreto 1316/1989 y Directiva 2003/10/CE sobre ruido. ERGA- Noticias,<br />
4(90).<br />
Ministerio de Salud de Chile. (29 de Abril de 2000). Aprueba reglamento<br />
sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de<br />
trabajo. Diario Oficial(Párrafo III).<br />
National Institute for Occupational Safety and Health. (June de 1998).<br />
Centers for Disease Control and Prevention. Recuperado el Febrero de<br />
2016, de http://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126/<br />
Oficina Internacional del Trabajo. (2001). Factores ambientales en el lugar<br />
de trabajo. Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Ginebra :<br />
Organización Internacional del Trabajo.
Bibliografía<br />
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (13 de Noviembre de 2014).<br />
REGLAMENTO Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estados<br />
Unidos Mexicanos: Diario Oficial de la Federación.<br />
Silvia Nogareda Cuixart, P. L. (199). NTP 323: Determinación del<br />
metabolismo energético. Instituto Nacional De Seguridad e Higiene en el<br />
Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España.<br />
U.S. Department of Health and Human Services, National Institute for<br />
Ocuppational Safety and Health. (June, 1998). Criteria For A<br />
Recommended Standard. Cincinnati, Ohio, United States of America: U.S.<br />
Goverment Printing Office.<br />
Universidad Politécnica de Valencia. (2006). Ergonautas. (J. A.-D.<br />
Industrial, Productor) Recuperado el 19 de Febrero de 2016, de<br />
http://www.ergonautas.upv.es/herramientas/tasamet/tasamet.php<br />
Vilella, E. C. (1983). NTP 74: Confor térmico - Método de Fanger para su<br />
evaluación. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,<br />
Centro de investigación y Asistencia Técnica. Barcelona, España:<br />
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - España.
Estandarización de tiempos y aplicación de<br />
mejoras en las áreas de Barrenos Automáticos,<br />
Benteler, Filo muerto, Templado en Millet<br />
Industria de Vidrio<br />
Elaborado por:<br />
Aarón Salvador Sánchez Alcalá
ÍNDICE<br />
Antecedentes.<br />
Descripción de la Problemática.<br />
Objetivos.<br />
Metodología.<br />
Desarrollo.<br />
Resultados.<br />
Conclusiones.
ANTECEDENTES<br />
¿ Que es lo que hacen?<br />
Tipos de perfil.<br />
Tipos de Vidrios.<br />
Layout.<br />
Antecedentes de la<br />
Problemática.
Cuenta Millet Industria con una de flota Vidrio, aproximada es una empresa de 30<br />
camiones líder en el perfectamente mercado de manufacturas equipados para de<br />
proteger vidrio a lo el largo vidrio de hasta los últimos su destino 50 años. final.<br />
También se cuenta con embarques<br />
Abarca la península de Yucatán y algunos<br />
internacionales las principales líneas navieras<br />
otros estados del país, que van desde la<br />
del mundo, servicio con el cual se logra<br />
Ciudad de México hasta el sureste de la<br />
consolidar el producto por el Caribe y EUA,<br />
República Mexicana; además de contar con<br />
desde el puerto de Progreso en Yucatán.<br />
mercados internacionales en el Caribe,<br />
Centroamérica y Norteamérica.
¿ Que es lo que hacen?<br />
• Actualmente no fabrican el vidrio, se realizan<br />
tratamientos dentro de los cuales tenemos acabados<br />
y modificación de la estructura del vidrio.<br />
• Nueve tipos de vidrios, además de una amplia gama<br />
de tipo de perfiles.
¿ Que es un Perfil?<br />
• El perfil es un acabado que se le da a los vidrios<br />
para darles una mejor vista, en algunos de los casos<br />
solo se elimina el filo ya que estos vidrios llevaran un<br />
marco alrededor.<br />
• Existe una gran variedad y combinaciones de tipos de perfiles
Tipos de Perfiles<br />
• Canto pulido recto<br />
• Canto pulido redondo
Tipos de Perfiles<br />
• Pecho ploma y bisel<br />
• Triple cascado
• Doble bisel<br />
Tipos de Perfiles
Tipos de Vidrio<br />
Vidrio Templado<br />
Vidrio Curvo<br />
En comparación con el claro recocido (Vidrio Flotado) de igual<br />
tamaño, espesor y calidad, nuestro vidrio es cuatro o cinco veces<br />
más resistente a la fractura o rompimiento cuando se ve sometido a<br />
Se puede curvar cristales de 2 a 19 mm. En cualquier color y textura.<br />
cargas de viento, tensiones térmicas, impacto de proyectiles o<br />
También se puede lograr distintas curvas que van desde radios continuos,<br />
cualquier otra carga, lo cual permite su utilización en ventanas,<br />
irregulares, planos, curvos, ovalines para baño, etc.<br />
Su fabricación<br />
paredes,<br />
se lleva<br />
canceles,<br />
a cabo calentando<br />
puertas o barandales.<br />
el vidrio aproximadamente a 650°,<br />
lo cual provoca que el vidrio se haga blando y tome la forma del molde de<br />
acero, posteriormente, el cristal es enfriado.
Tipos de Vidrio<br />
Se utiliza en laVidrio reducción Laminado de la transferencia de calor o frio,<br />
además de la reducción en la intensidad de ruido. Un cristal<br />
‣ Vidrio Blindado<br />
Insulado en su medida estándar reduce la perdida de frio o<br />
calor hasta en un 50%. También se pueden combinar con<br />
Es diferentes un vidrio tipos inastillable de vidrio que para se utiliza mejorar para el control acristalamiento solar, seguridad<br />
de seguridad, la formación consiste en la unión de dos o<br />
más y aislamiento capas de acústico. vidrio, entre las que se intercalan una o<br />
varias láminas de PVB (Butiral de Polivinilo).<br />
Los beneficios obtenidos del laminado es que proporciona<br />
protección solar, aislamiento térmico, aislamiento acústico,<br />
protección contra distintos tipos de radiación, decoración,<br />
estética y acristalamientos resistentes al fuego<br />
Vidrio Insulado<br />
‣ Vidrio Anticiclónico
Tipos de Vidrio<br />
Espejos<br />
Vidrio Serigrafiado (Spandrell) Digital y<br />
Grafico
Área de Canteadoras<br />
Área de Barrenos Manuales<br />
Área de Corte<br />
Área de Pulpos y Acabados<br />
Área de Insulado<br />
Área de Curvos<br />
Área de Serigrafía Gráfica<br />
Área de Esmeril<br />
Área de Laminado<br />
Área de Benteler<br />
Área de Lijado<br />
Layout<br />
Área de Templado<br />
Área de Forvet<br />
Y Alpha<br />
Área de Serigrafía<br />
Digital
Flujo
• 2015 año de Crecimiento.<br />
• Compra de equipos nuevos (Benteler, Horno 1 y 2 de<br />
Templado).<br />
• Incumplimiento de metas por<br />
la gran variedad de<br />
productos.<br />
• No se Contaba con un<br />
Departamento de Ingeniería.<br />
• Rotación del 14% por<br />
semana.<br />
• Estudio de tiempos del 2015<br />
• Uso de 16.7% Horas<br />
extras en los meses de<br />
Junio- Septiembre del<br />
2015
Descripción de la Problemática
‣ Procesos no estandarizados.<br />
Falta de manuales de Operaciones<br />
‣ Tiempos del 2015<br />
‣ Tiempos estimados.<br />
‣ Tiempos Promediados.<br />
Sin importar las restricciones.<br />
‣ Actualización de tiempos incluyendo los equipos nuevos.<br />
No hay control en los procesos
Objetivo
Incrementar la productividad de las Áreas de barrenos Analizar los resultados de la toma de tiempos para<br />
automáticos (la Forvet y Alpha), Área de lijado, Área de Benteler<br />
(Bilateral) y Área de templado en un 20%, por medio de encontrar un estudio la actividad restrictivas de cada proceso, la cual<br />
de tiempos y su implementación.<br />
determina el ritmo de trabajo y así establecer las nuevas<br />
capacidades.<br />
Implementación de auditorías para el control de la<br />
productividad diaria.<br />
Reducción del 15% de tiempo muerto (tiempos off),<br />
encontrando las causas y solucionando los problemas<br />
para que estos no se vuelvan a presentar.
Metodología
Primera<br />
Fase<br />
• Observación de las actividades en el área correspondiente.<br />
• Elaboración de los formatos para la captura de tiempos.<br />
• Toma de Tiempos en las áreas correspondientes.<br />
• Captura de Datos.<br />
• Elaboración de cálculos para obtener los tiempos estándares.<br />
Segunda<br />
Fase<br />
• Continúa la captura de tiempos.<br />
• Comprobación de tiempos obtenidos.<br />
Tercera<br />
Fase<br />
• Realización de proyecciones de tiempos.<br />
• Entrega Final de los tiempos estándares.<br />
Cuarta<br />
Fase<br />
• Establecer línea piloto<br />
• Continuar búsqueda de mejora.
SAM<br />
• SAM o minutos estándares permitidos se utiliza para<br />
medir la tarea o el trabajo.<br />
• La investigación de la cantidad de tiempo que se le<br />
permita hacer a un trabajador cierta actividad cuando se<br />
sigue el método estándar durante el trabajo
Desarrollo del Proyecto<br />
Benteler<br />
Barrenos Automáticos<br />
Templado<br />
Filo Muerto
Benteler<br />
¿Qué trabajos se realizan?<br />
• Canto y Pulido.<br />
• Filo muerto.<br />
• Saques.<br />
• Barrenos.
Áreas de<br />
Benteler.<br />
Áreas de<br />
Procedencia.<br />
Áreas Destino.
Restricciones<br />
Es la dimensión más extensa que tiene el vidrio, ésta es<br />
la primer parte del vidrio en trabajar y la que regirá el<br />
tiempo de proceso, esto en caso de que no se hagan<br />
saques o en su defecto cierta cantidad de barrenos que<br />
su elaboración sea mayor al tiempo de cantear el<br />
larguero.<br />
• Larguero
Restricciones<br />
• Resaques o Barrenos<br />
Son trabajos que lleva el vidrio y son normalmente en<br />
vidrios que utilizan los herrajes de las puertas (saques) y<br />
algunos otros por diseños que el cliente pide.
M1<br />
Carga<br />
Sensores:<br />
Sensor 1<br />
Sensor 2<br />
M2<br />
Descarga<br />
Fresa<br />
Lavadora
• Proceso con Restricción<br />
de Larguero<br />
• Proceso con Restricción<br />
de Saques o Barrenos<br />
Vidrios en espera<br />
Vidrio que marca el ritmo
• Larguero<br />
• Resaques<br />
• Barrenos
Barrenos Automáticos<br />
¿Qué trabajos se realizan?<br />
Forvet<br />
a. Saques.<br />
b. Barrenos.
Áreas de<br />
Benteler.<br />
Áreas de<br />
Procedencia.<br />
Áreas Destino.
Clasificación de Saques.<br />
Clasificación de Barrenos.
Templado<br />
En Millet se cuenta con tres hornos de templado con<br />
dimensiones distintas:<br />
1. Horno Northglass 1 (2000mm x 4000mm)<br />
2. Horno Northglass 2 (3000mm x 7000mm)<br />
3. Horno Northglass 3 (3000mm x 6000mm)<br />
Salida<br />
Secciones del<br />
Horno<br />
Entrada
Áreas de<br />
Benteler.<br />
Áreas de<br />
Procedencia.<br />
Áreas Destino.
Filo Muerto<br />
1. Lijadora.<br />
2. Lavadora.<br />
3. Descarga.
Áreas de<br />
Benteler.<br />
Áreas de<br />
Procedencia.<br />
Áreas Destino.
Resultados
Benteler<br />
500.00<br />
450.00<br />
DIferencia de Tiempos<br />
401.63<br />
469.62<br />
400.00<br />
331.14<br />
375.44<br />
324.16<br />
MINUTOS GENERADOS<br />
350.00<br />
300.00<br />
250.00<br />
200.00<br />
150.00<br />
255.94<br />
322.29<br />
301.06<br />
410.51<br />
287.63<br />
SAM Anterior<br />
SAM Nuevo<br />
100.00<br />
50.00<br />
0.00<br />
Lunes 18 Martes 19 Miercoles<br />
20<br />
DÍA<br />
Jueves 21 Viernes 21
90%<br />
80%<br />
70%<br />
75%<br />
Eficiencia Real vs OFF<br />
82%<br />
83%<br />
Ejemplo<br />
Diferencia<br />
PRODUCTIVIDAD<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
57%<br />
56%<br />
52%<br />
54%<br />
71%<br />
56%<br />
56%<br />
Eficiencia Real<br />
Eficiencia OFF<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Lunes 18 Martes 19 Miercoles 20 Jueves 21 Viernes 21<br />
DÍA
Barrenos Automáticos.<br />
PRODUCTIVIDAD<br />
Productividad DEL 18 AL 22 DE<br />
ABRIL<br />
130.6%<br />
140.0%<br />
120.0%<br />
100.0% 83.5%<br />
80.0%<br />
88.3%<br />
60.0%<br />
69.4%<br />
40.0%<br />
20.0%<br />
106.2% 111.5%<br />
96.0%<br />
85.5%<br />
75.9%<br />
SAM Anterior<br />
60.8%<br />
SAM Nuevo<br />
0.0%<br />
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes<br />
DÍA
120.0%<br />
Eficiencia Real vs OFF<br />
105.7%<br />
100.0%<br />
82.9%<br />
81.9%<br />
82.6%<br />
91.3%<br />
PRODUCTIVIDAD<br />
80.0%<br />
60.0%<br />
40.0%<br />
69.4%<br />
88.3%<br />
60.8%<br />
75.9%<br />
85.5%<br />
Eficiencia Real<br />
Eficiencia OFF<br />
20.0%<br />
0.0%<br />
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes<br />
DÍA
Templado.<br />
1,200.00<br />
Productividad del 2 al 6 de Mayo<br />
1,094.76<br />
1,123.96<br />
MINUTOS GENERADOS<br />
1,000.00<br />
800.00<br />
600.00<br />
400.00<br />
700.65<br />
306 371<br />
402<br />
832.02<br />
452<br />
598.47<br />
249<br />
200.00<br />
0.00<br />
Lunes 2 Martes 3 Miercoles 4 Jueves 5 Viernes 6<br />
DÍA<br />
Sam Anterior<br />
Sam Nuevo
Eficiencia Real vs OFF<br />
100%<br />
90%<br />
87% 88%<br />
MINUTOS GENERADOS<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
66% 70%<br />
53%<br />
64% 69%<br />
78%<br />
69%<br />
43%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Lunes 2 Martes 3 Miercoles 4 Jueves 5 Viernes 6<br />
DÍA<br />
Eficiencia Real<br />
Eficiencia OFF
Filo Muerto.<br />
260.44<br />
Minutos Generados<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Productividad del 18 al 22 de<br />
Abril<br />
654.11<br />
336.62<br />
471.19<br />
180.6<br />
339.7<br />
213<br />
107<br />
149<br />
150<br />
61<br />
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes<br />
Dia<br />
SAM Anterior<br />
SAM Nuevo
Productividad del 18 al 22 de Abril
El porcentaje de eficiencia que se quiere tener en cada<br />
una de las áreas es de 90%, por lo que el incremento en<br />
la productividad que se pretende tener es de:<br />
Oportunidad.<br />
1. Filo Muerto 65%<br />
2. Barrenos Automáticos 14%<br />
3. Benteler 32 %<br />
4. Templado 29%<br />
Ahora veamos el porcentaje que representa el tiempo off<br />
en cada una de las áreas:<br />
1. Filo Muerto 45%<br />
2. Barrenos Automáticos 13%<br />
3. Benteler 12%<br />
4. Templado 16%
Incremento al 90%<br />
Templado.<br />
Barrenos Automáticos.<br />
Incremento al menos de 15%
Conclusiones<br />
‣ Cumplimiento Parcial del objetivo General<br />
‣ Estandarizar los tiempos de Producción.<br />
‣ No se realizaron mejoras para el incremento de la productividad.<br />
‣ Se implementaron Formatos digitales y Auditorias.<br />
‣ Importancia de la Actualización de los Tiempos.
‣ Potencial de Mejora en la Áreas.<br />
‣ Manual de Operaciones.<br />
‣ Reducción de tiempos off.<br />
‣ Reacomodo de los equipos para mejorar el flujo.<br />
‣ Estructurar las capacitaciones.<br />
‣ Reducir la Rotación del Personal.<br />
‣ Crear la descripción de puestos(Empleados nuevos y contrataciones).<br />
Mejorar la Planeación de Producción.
GRACIAS!
Implementación de herramientas de<br />
calidad en un centro de salud<br />
Clínica Hospital C.E.M. (Centro<br />
de Especialidades Médicas)<br />
Presentado por:<br />
Mario Gracia Morales<br />
Julio César Rodríguez Ortíz
Contenido<br />
Capítulo 1.<br />
Información<br />
del proyecto<br />
• Introducción<br />
• Antecedentes<br />
• Problemática<br />
• Justificación<br />
• Alcances y limitaciones<br />
• Objetivos y entregables<br />
Capítulo 2.<br />
Marco<br />
Teórico<br />
• Metodología Kaizen<br />
• Metodología de las 5´S
Contenido<br />
Capítulo 3. Metodología<br />
Capítulo 4. Desarrollo del proyecto<br />
Capítulo 5. Resultados obtenidos<br />
Capítulo 6. Conclusiones<br />
Bibliografía
Introducción<br />
El proyecto presente se basa en la aplicación de los conocimientos adquiridos<br />
durante los estudios de la carrera de Ingeniería Industrial para la Dirección.<br />
Consistió en la aplicación de la herramienta de calidad de las 5’S y<br />
agregándole el concepto de seguridad, en la clínica hospital C.E.M.
Antecedentes<br />
1974<br />
• Es fundado el Centro de Especialidades Médicas del Sureste<br />
S.A. de C.V. por un grupo de médicos especialistas,<br />
funcionando como consultorios.<br />
1995<br />
• Inicia su funcionamiento como hospital de<br />
especialidades médicas.<br />
2002<br />
• Un empresario se integra<br />
como socio mayoritario.
Antecedentes<br />
2013<br />
• Comienza un proceso de<br />
reingeniería en la empresa.
Actualmente, los procesos de operación en la empresa no están estandarizados ni documentados.<br />
Existen problemas de espacio físico para almacenar y controlar los materiales que se requieren para el trabajo diario.<br />
Existe un elevado desperdicio en materiales y productos.<br />
Presencia de equipos obsoletos dentro de las áreas<br />
Falta de procedimientos definidos de seguridad y de limpieza.<br />
Falta de organización dentro de las áreas.
Problemática<br />
La distribución y falta de recursos necesarios dentro de las áreas del hospital,<br />
los cuales están ocasionando una desorganización interna así como la baja<br />
satisfacción de los empleados. Existen constantes cambios en la<br />
administración y alta rotación de personal. Esto está ocasionando una mala<br />
atención, ya sea a los clientes externos (pacientes) o clientes internos<br />
(servicios que algún área brinda a otra).
Justificación<br />
Bajo la presión por reducir costos y mejorar la calidad, muchos<br />
hospitales a nivel mundial están adoptando metodologías de<br />
mejora continua. Algunas herramientas como Lean y Six Sigma<br />
tienen como finalidad optimizar los procesos al eliminar<br />
cualquier desperdicio que se presente.<br />
La herramienta de 5S & Seguridad proporciona las bases para<br />
implementar proyectos de mejora continua, ayuda a generar<br />
una cultura de orden y permite la operación estándar.
Alcances y limitaciones<br />
Alcances<br />
• El proyecto esta dividido en dos partes. Para<br />
esta primer parte, se realizara la<br />
implementación a 10 áreas del hospital.<br />
Limitaciones<br />
• El tiempo para poder concluir el proyecto, es<br />
decir, implementar la metodología en todas<br />
las áreas del hospital está planeado a 2 años.<br />
• El presupuesto establecido por la directiva<br />
del hospital.
Objetivo<br />
Introducir en el ámbito laboral de la clínica hospital C.E.M. un conjunto de<br />
actividades que faciliten la aceptación y adopción de una cultura enfocada<br />
en el orden, limpieza, disciplina y seguridad de las áreas de trabajo de la<br />
organización, convirtiéndose en una herramienta esencial en los empleados<br />
para el mejoramiento de la calidad.<br />
11
Objetivos específicos<br />
Aplicar la metodología 5´S y seguridad a las<br />
áreas del hospital establecidas<br />
anteriormente.<br />
Capacitar al personal y a los directivos de<br />
la institución.<br />
Implementar un control semanal de las<br />
áreas mediante auditorías.
Entregables<br />
Formato para capacitaciones futuras.<br />
Formato de auditorías basado en la metodología<br />
de las 5´S y seguridad.<br />
Empleados capacitados.<br />
Directivos capacitados para realizar las auditorías.<br />
Mejor aprovechamiento del espacio dentro de las<br />
áreas.
Método Kaizen<br />
Marco teórico<br />
Como menciona Pliego (2001) en su libro El kaizen en el proceso de<br />
capacitación: diagnóstico de necesidades de capacitación basado en el<br />
pensamiento de calidad, la palabra Kaizen, en el contexto de la calidad, es<br />
una actividad que genera un cambio para mejorar, ya sea en el piso de la<br />
fábrica o en las oficinas de administración, por tanto, cualquier actividad<br />
de mejora rápida, puede considerarse como Kaizen.<br />
Generalmente los Kaizen duran una semana, el objetivo es identificar<br />
desperdicios, minimizarlos y lograr el flujo de una pieza al ritmo del Takt<br />
Time.
Metodología de las 5´S<br />
Marco teórico<br />
Como nos menciona la Universidad Politécnica de Catalunya (2005) en su<br />
libro Gestión de la calidad, la denominación 5´S provienen de cinco<br />
palabras japonesas cuya versión en nuestro alfabeto empieza por S:<br />
• Seiri (organización)<br />
• Seiton (orden)<br />
• Seiso (limpieza)<br />
• Sheiketsu (estandarización)<br />
• Shitsuke (disciplina)
16
Metodología de las 5´S<br />
Marco teórico<br />
Rodríguez (s.f.) nos menciona en su libro Manual de implementación de las 5s,<br />
que la correcta implementación de esta metodología nos puede eliminar<br />
las ineficiencias en los procesos, simplificar las tareas de los empleados<br />
para evitar errores, asegurar y aumentar la calidad en productos y<br />
servicios, reducir riesgos, reducir costos y aumentar productividad y<br />
eficiencia.
Metodología<br />
Selección del problema<br />
Análisis del problema<br />
Preparación de la implementación de la metodología. Diseño de presentación así como de formatos de auditoría.<br />
Implementación de las 5´S<br />
Mediante capacitación a equipos conformados por el personal, basado en la metodología Kaizen.<br />
Seguimiento de la implementación<br />
Evaluación semanal de las áreas mediante auditorías.<br />
Obtención de resultados<br />
Conclusiones<br />
Presentación final del proyecto y resultados
Desarrollo del proyecto<br />
Se comenzó por diseñar<br />
el formato de auditoría<br />
de las 5´S y seguridad, así<br />
como por diseñar las<br />
presentaciones para dar<br />
las capacitaciones.
Desarrollo del proyecto<br />
Auditoria 5S's & Seguridad en Oficinas<br />
Auditor (es): Área auditada: Fecha:<br />
Criterios de Evaluación<br />
0 = 5+ problemas 1 = 4 problemas 2 = 3 problemas 3 = 2 problemas 4 = 1 problema 5 = 0 problemas NA = no aplica<br />
SEIRI - Seleccionar "Mantener solo lo necesario"<br />
Descripción Calificación (0 - 5) Comentarios Acciones Correctivas Resp.<br />
¿Hay objetos, equipos y/o instalaciones que no sean<br />
necesarios en el área de trabajo evaluada ? Ejemplos:<br />
mesas, cajas, carpetas, mantas, botes, etc.<br />
¿Hay objetos, equipos y/o instalaciones que se<br />
encuentren dañados o que no funcionen?<br />
¿Hay medicinas o alimentos que ya paso su fecha de<br />
vencimiento?<br />
Los materiales de la superficie o mesa de trabajo<br />
(incluyendo archivos) están en orden, actualizados y son<br />
de utilidad. Evaluar contra estandar definido<br />
Los materiales dentro de los gabinetes o archiveros se<br />
refieren al trabajo, están en orden y actualizadas.<br />
SEITON - Organizar "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"<br />
Calificación (0 - 5) Comentarios Descripción Acciones Correctivas Resp.<br />
¿Los materiales de trabajo se encuentran con un lugar<br />
asignado, están identificadas y delimitadas? Ejemplos:<br />
Archiveros, basureros, cajones, etc.<br />
¿Se respetan los objetos, materiales y/o áreas<br />
delimitadas?<br />
¿Existen botes de residuos para separar de acuerdo a su<br />
naturaleza?<br />
SEISO - Limpieza "Un área de trabajo impecable"<br />
Calificación (0 - 5) Comentarios Descripción Acciones Correctivas Resp.<br />
Los muebles, gabinetes, pisos, mesas de trabajo y<br />
equipos están limpios. No hay papeles tirados y polvo.<br />
Los artículos personales están en orden, en un sitio<br />
adecuado y en una cantidad moderada. Contar<br />
incidencias por encima del promedio definido.<br />
¿Existen fuentes de contaminación? Ejemplos: una fuga,<br />
sillas deterioradas etc.<br />
SEIKETSU - Estandarizar " Todo procedimiento debe de ser igual"<br />
Calificación (0 - 5) Comentarios Descripción Acciones Correctivas Resp.<br />
¿Las identificaciones y señalamientos son iguales y<br />
estandarizados? Se usa el código de color estándar ?<br />
Ejemplos: archiveros, gabinetes etc.<br />
SHITSUKE - Disciplina "Seguir las reglas y ser consistentes"<br />
Calificación (0 - 5) Comentarios Descripción Acciones Correctivas Resp.<br />
¿El personal conoce las 5S's?. Realizar preguntas sobre<br />
5S's y evaluar de acuerdo a respuestas recibidas<br />
¿Se realizan las auditorias semanales, se reparten<br />
responsabilidades y se toman las medidas correctivas<br />
necesarias?<br />
SEGURIDAD - "Prevención y cuidado"<br />
Descripción Calificación (0 - 5) Comentarios Acciones Correctivas Resp.<br />
¿ Existe algun acto inseguro? Ejemplos: Personal sin<br />
zapato o personal corriendo<br />
¿ Existe alguna condición insegura? Ejemplos: Cables<br />
sueltos, pisos bloqueados por exceso de cajas, vasos<br />
cerca de computadora, etc.<br />
Total ÷ 16 =<br />
(Calificación Promedio)
Desarrollo del proyecto<br />
Áreas donde se implementó la metodología durante el proyecto:<br />
1. Mantenimiento<br />
2. Almacén<br />
3. Medicina General<br />
4. Citas PEMEX<br />
5. Cocina<br />
6. Consultorio 305<br />
7. Consultorio 311<br />
8. Consultorio 312<br />
9. Laboratorio
Mantenimiento y taller de<br />
mantenimiento<br />
Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 0.3 de un<br />
máximo de 5 puntos.<br />
Imagen 1.1-Área de<br />
mantenimiento<br />
Imagen 1.2-Taller de<br />
mantenimiento
Mantenimiento y taller de<br />
mantenimiento<br />
Imagen 1.3-Taller de<br />
mantenimiento<br />
Imagen 1.4-Taller de<br />
mantenimiento
Mantenimiento y taller de<br />
mantenimiento<br />
Imagen 1.5-Área de mantenimiento
Mantenimiento y taller de<br />
mantenimiento<br />
Para la primer S(seleccionar), se marcó todo equipo y material que fueron<br />
considerados innecesarios y posteriormente se retiró lo marcado. Para la<br />
segunda S(organizar), se designó un lugar a todo material, herramientas y<br />
equipos que fueran necesarios dentro del área.
Mantenimiento y taller de<br />
•Se identificó la fuente de<br />
contaminación.<br />
•Se implementó un rol de<br />
limpieza.<br />
mantenimiento<br />
•Se marcaron los lugares<br />
asignados para cada una<br />
de las herramientas y<br />
equipos.<br />
•Se definió un nivel para<br />
reabastecimiento de<br />
material.<br />
Tercera S<br />
(limpieza)<br />
Cuarta S<br />
(estandarizar)<br />
Seguridad<br />
Quinta S<br />
(disciplina)<br />
•Se establecieron medidas<br />
de seguridad.<br />
•Reparación de equipos y<br />
herramientas en mal<br />
estado.<br />
•Se realizaron auditorías<br />
semanales.
Mantenimiento y taller de<br />
mantenimiento
Calificaciones de mantenimiento y<br />
taller de mantenimiento<br />
MANTENIMIENTO<br />
4<br />
3.5<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Almacén<br />
Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 2.64 de un<br />
máximo de 5 puntos.<br />
Imagen 2.1-Almacén General
Almacén<br />
Primera S<br />
(seleccionar)<br />
• Se identificó y retiró todo material e insumo ya obsoleto o caducado.<br />
Segunda S<br />
(organizar)<br />
• Se implementó un nuevo lay-out.<br />
• Se organizaron los artículos del almacén de acuerdo a su naturaleza.<br />
Tercera S<br />
(limpieza)<br />
• Se identificó el aire acondicionado como la fuente de contaminación.<br />
Cuarta S<br />
(estandarizar)<br />
• Se etiquetaron y definieron los espacios asignados para cada familia de artículos.<br />
Quinta S<br />
(disciplina)<br />
• Se realizó una auditoría de forma semanal.<br />
Seguridad<br />
• Se le dio la inspección anual al extintor del área.
Almacén<br />
Imagen 2.2-Lay-out anterior<br />
del almacén general<br />
Imagen 2.3-Lay-out actual<br />
del almacén general
Almacén
Calificaciones de almacén<br />
ALMACEN<br />
4.5<br />
4<br />
3.5<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Medicina General<br />
Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 1.5 puntos de<br />
un máximo de 5 puntos.<br />
Imagen 3.1-Medicina<br />
General
Medicina General<br />
Primera S (seleccionar)<br />
Segunda S(organizar)<br />
Tercera S (limpieza)<br />
Cuarta S (estandarizar)<br />
Quinta S (disciplina)<br />
•Se identificó material sin uso dentro del área y<br />
posteriormente se retiró.<br />
•Se seccionaron los materiales de acuerdo a su naturaleza:<br />
papelería, cartuchos de impresión, documentos, etc.<br />
•Se arregló el lavabo y se pintaron las paredes.<br />
•Se identificaron las áreas asignadas a cada uno de los<br />
artículos.<br />
•Se realizaron auditorías semanales.<br />
Seguridad
Medicina General<br />
Imagen 3.3-Resultados en área<br />
de medicina general
Medicina General<br />
MEDICINA GENERAL<br />
5<br />
4.5<br />
4<br />
3.5<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Citas Pemex<br />
Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 2.69 puntos<br />
de un máximo de 5 puntos.<br />
Imagen 3.2-Citas PEMEX
Citas Pemex<br />
Primera S (seleccionar)<br />
• Se identificó material sin uso dentro del área y posteriormente se retiró.<br />
Segunda S(organizar)<br />
Tercera S (limpieza)<br />
• Se seccionaron los materiales de acuerdo a su naturaleza, así como se le<br />
dio un orden a los documentos de acuerdo a los consultorios y si son de<br />
Mérida o Progreso.<br />
• Se pintaron las paredes.<br />
Cuarta S (estandarizar)<br />
• Se identificaron las áreas asignadas a cada uno de los artículos.<br />
Quinta S (disciplina)<br />
• Se realizaron auditorías semanales.<br />
Seguridad<br />
• Se arreglo una gotera la cual caía directo sobre las computadoras.
Calificaciones Citas Pemex<br />
CITAS PEMEX<br />
5<br />
4.5<br />
4<br />
3.5<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cocina<br />
Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 1.93 de un máximo de 5 puntos.<br />
Imagen 2.1- Área<br />
de cocina<br />
Imagen 2.2- Área de cocina<br />
41
Imagen 2.3- Área de cocina<br />
Imagen 2.4- Área de cocina<br />
42
Imagen 2.5- Área de cocina<br />
43
Cocina<br />
Para la primer S(seleccionar), se marcó todo equipo y material que fueron considerados innecesarios y<br />
posteriormente se retiró lo marcado. Para la segunda S(organizar), se designó un lugar a todo el<br />
material, equipos y aparatos eléctricos que fueran necesarios dentro del área.<br />
Imagen 2.6- Área de cocina<br />
44
Cocina<br />
45
Cocina<br />
Imagen 2.7- Área<br />
de cocina<br />
Imagen 2.8- Área de cocina<br />
46
Cocina<br />
Imagen 2.9- Área de cocina<br />
Imagen 2.10- Área de cocina<br />
47
Cocina<br />
COCINA<br />
5<br />
4.5<br />
4<br />
3.5<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33<br />
48
Consultorios<br />
Se trabajo en tres consultorios diferentes (305, 310 y 311) y se realizaron auditorías inicial donde<br />
obtuvieron las calificaciones de 3.2, 4.1 y 3.6 así respectivamente de un máximo de 5 puntos<br />
posibles.<br />
De igual forma se llevo acabo la primer S(seleccionar), en donde se señalo todo<br />
equipo y material que fueron considerados innecesarios y posteriormente se retiró.<br />
Para la segunda S(organizar), se designó un lugar a todo el material y equipo que<br />
fueran necesarios dentro del área.<br />
49
Consultorios<br />
50
Consultorios<br />
51
Laboratorio<br />
Se realizó una auditoría inicial donde obtuvo una calificación de 3.1 de un máximo de 5 puntos.<br />
Se llevo acabo la primer S(seleccionar), en donde se señalo todo equipo y<br />
material que fueron considerados innecesarios y posteriormente se retiró. Para la<br />
segunda S(organizar), se designó un lugar a todo el material y equipo que fueran<br />
necesarios dentro del área.<br />
52
Laboratorio<br />
53
54
4.5<br />
Resultados<br />
GRÁFICO DE PROMEDIOS<br />
4<br />
3.5<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
M A N T E N I M I E N T O A L M A C E N M E D I C I N A G E N E R A LC I T A S P E M E X C O C I N A C O N S U L T O R I O AC O N S U L T O R I O BC O N S U L T O R I O C L A B O R A T O R I O
Conclusiones<br />
56
Bibliografía<br />
Bibliografía<br />
Fernández, J. A. (2009). Gestión por Porcesos. Madrid: ESIC.<br />
Management, H. S. (2015). Manual for implementation of 5s in Hospital<br />
setting. Dhaka.<br />
Pliego, J. V. (2001). El kaizen en el proceso de capacitación: diagnóstico de<br />
necesidades de capacitación basado en el pensamiento de calidad. Distrito<br />
Federal: Iberoaméricana .<br />
Rodríguez, H. V. (s.f.). Manual de implementación de las 5s. Corporación<br />
Autonoma de Santander.<br />
Sacristán, F. R. (2005). Las 5S: orden y limpieza en el puesto de trabajo. FUND.<br />
CONFEMETAL.<br />
Urbina, G. B. (2014). Introducción a la Ingeniería Industrial. Patria.<br />
Catalunya, U. P. (2005). Gestión de la calidad.
Gracias por su atención<br />
58
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB<br />
DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS<br />
Análisis, diseño e implementación de mejora en las<br />
operaciones llevadas a cabo dentro del almacén de<br />
Artículos Eléctricos Industriales<br />
PRESENTA:<br />
DIANA CAROLINA OSORIO CEBALLOS<br />
ASESORES TÉCNICOS:<br />
EDWIN ALBERTO SALAS CACHÓN<br />
MELISA OLIVERA SÁNCHEZ
Introducción<br />
Uso de herramientas y técnicas de ingeniería industrial<br />
Importancia del almacén<br />
Kanban, mejora continua, KPI´s y 5´s<br />
Para cumplir con los objetivos se requiere de trabajo en equipo, para que la<br />
implementación del proyecto pueda tener resultados favorable
Antecedentes<br />
PROBLEMATICAS DETECTATAS<br />
• Acumulación de productos que no tienen alta<br />
rotación<br />
• Mal aspecto físico<br />
• Pedidos en espera<br />
• Tiempos de picking grandes por retrasos innecesarios<br />
• Material sin ubicación<br />
• Falta de productividad<br />
• Baja satisfacción del personal<br />
• Desorden en la realización de actividades
Antecedentes
Antecedentes<br />
Característica<br />
Respuesta<br />
Tipo de modelo de gestión Gestión de almacén organizado<br />
operativa<br />
Tipo de Sistema de almacenaje Paletización convencional<br />
Diseño externo del almacén<br />
Flujo en U<br />
Numero de montacargas 1<br />
Número de operadores en<br />
6<br />
almacén<br />
Cantidad de SKU 3,328<br />
Cantidad de vehículos a<br />
4<br />
disposición<br />
Identificación de ubicación Codificación por estantería
Antecedentes
Ubicación de los productos sin<br />
modificación
Antecedentes<br />
Tipo de<br />
producto<br />
Total de SKU´s<br />
en el inventario<br />
A 324<br />
B 237<br />
C 343<br />
D 910<br />
E 2,134<br />
P 36
Antecedentes<br />
Mes<br />
Número total de pedidos en<br />
el mes<br />
Número de pedidos en<br />
espera en el mes<br />
Porcentaje de pedidos<br />
satisfactorios<br />
Octubre 824 105 87%<br />
Noviembre 616 97 84%<br />
Diciembre 673 89 87%<br />
Enero 587 86 85%<br />
En promedio se tiene un porcentaje de pedidos satisfactorios del 86% lo que representa un 14% de<br />
insatisfacción en los clientes. La mayoría de los retrasos se deben a que los auxiliares tienen que<br />
atender simultáneamente pedidos sin respetar el orden existente
Antecedentes<br />
El 58% salen más tarde de su<br />
horario establecido. En la mayoría<br />
de los casos se debe a que por<br />
retrasos de otros pedidos no<br />
pueden terminar con las<br />
actividades<br />
designadas<br />
cotidianamente
Antecedentes<br />
En base a la Regla 80-20, se<br />
puede apreciar en la gráfica<br />
de la figura siete el<br />
comportamiento de las<br />
ventas en el 2015, teniendo<br />
como resultado que el 70 %<br />
de las ventas se está<br />
generando por el 30% de los<br />
productos
Antecedentes<br />
Porcentajes Puntos<br />
General 37.78% 68<br />
Selección 38.18% 14<br />
Orden 30% 9<br />
Limpieza 40% 20<br />
Estandarización 37.5% 10<br />
Seguimiento 40.91% 15<br />
MAL
Descripción de la problemática<br />
• Problemas en la productividad de los auxiliares y choferes al generar tiempos muertos<br />
las jornadas de trabajo<br />
• La falta de organización en las actividades dentro del almacén, principalmente picking<br />
• Se tiene una desorganización en las ubicaciones de los productos con el inventario en<br />
el ERP<br />
• Se cuenta con una baja satisfacción en los almacenistas<br />
• Acumulación de productos que no tienen alta rotación<br />
• Un mal aspecto físico que se puede ver en las fotos de los anexos<br />
• La cantidad de pedidos que se encuentran en espera, por los retrasos que se tienen en<br />
las operaciones
Justificación<br />
•Es fundamental contar un almacén ordenado, controlado y<br />
productivo; esto debido a que su actividad principal está enfocada<br />
a la venta.<br />
•Eliminar gastos innecesarios, como tiempos extra y dejar de<br />
adquirir sin alta rotación<br />
•Implementar estrategias de Kanban y 5´s en el almacén es<br />
primordial para obtener cambios significativos, fomentando en los<br />
almacenistas una mentalidad de disciplina y responsabilidad en su<br />
trabajo
Alcances y limitaciones<br />
Los alcances:<br />
El estudio abarca AEI en el almacén de Mérida<br />
Las limitaciones:<br />
Al solo enfocarnos en un CEDIS se limita la información de la<br />
problemática que tenga en las otras sucursales de AEI. También el<br />
hecho de existen normatividades de la empresa para modificar la forma<br />
de trabajo, los presupuestos destinados para nuevas mejoras y el<br />
tiempo del proyecto debe abarcar la duración de los semestre.<br />
Otra limitación es el programa Epicor
Objetivos<br />
.<br />
Objetivo General<br />
Diseñar e implementar nuevas operaciones dentro del almacén<br />
de Artículos Eléctricos Industriales a través de herramientas de<br />
mejora continua que permitan optimizar los tiempos y<br />
movimientos durante el picking.
Objetivos específicos<br />
•Implementar un programa de 5´s en el almacén para obtener un<br />
resultado satisfactorio en la evaluación final<br />
•Realizar la descripción de puestos para clarificar la división de trabajo<br />
dentro del almacén mediante un manual de trabajo para aumentar la<br />
productividad en un 10% y reducir el mayor número de tiempos muertos<br />
en almacén<br />
•Implementar el diseño del nuevo layout de las ubicaciones de los<br />
productos almacenados en las zonas A y B para reducir los tiempos de<br />
picking<br />
•Disminuir el número de pedidos en espera, aumentando el número de<br />
pedidos satisfactorios en al menos un 5%
Objetivos específicos<br />
•Analizar si el control de los inventarios ABC de AEI por hits es mejor que el ABC por<br />
ventas y encontrar cual es la mejor opción y dar una relación de los productos que<br />
no tienen alta rotación que se están acumulando<br />
•Minimizar los flujos innecesarios de las actividades dentro del almacén<br />
•Implementar la metodología de Kanban para la organización en los pedidos para<br />
disminuir el porcentaje de pedidos insatisfechos<br />
•Aumentar la satisfacción de los operadores, para obtener un<br />
evaluaciones finales<br />
90% en las
Entregables<br />
•Un almacén ordenado por su clasificación ABC, etiquetado y con un mejor aspecto<br />
físico<br />
•Áreas de trabajo organizadas y libres de posible accidentes<br />
•Control de actividades por operadores mediante un tablero Kanban<br />
•Juntas de trabajo cotidianas para la organización del trabajo, donde lo más<br />
sobresaliente se escribirá en una bitácora de trabajo para llevar acabo los acuerdos<br />
•Formatos de inspección de calidad enfocados en las 5´s para todas las áreas del<br />
almacén
Entregables<br />
• Operadores capacitados para realizar su trabajo, el resultado está reflejado en el<br />
desempeño de productividad<br />
• Programa de actividades de almacenistas y políticas, en relación con las funciones que<br />
se presentan en el organigrama del almacén , junto con un respectivo reglamento<br />
• Indicadores visuales para agilizar el movimiento de los operadores<br />
• Un layout con las ubicaciones de los productos con base en su clasificación ABC<br />
• Nuevas herramientas de trabajo, como equipo de seguridad e instalaciones mejor<br />
equipadas<br />
• Un listado de los productos con la clasificación ABC propuesta en relación a las ventas
Marco teórico<br />
Mejora continua Las 7 herramientas básicas<br />
Ciclo Deming<br />
Gestión de almacenes<br />
Principios de distribución de almacenes<br />
5´s y Kanban<br />
Productividad<br />
Satisfacción del personal<br />
Indicadores
Metodología<br />
TIPO DE PROYECTO: “Aplicación Práctica”<br />
Etapa uno: Conociendo la situación actual de la empresa y generar un plan de trabajo<br />
Etapa dos: Desarrollo del plan de trabajo y actividades en almacén<br />
Etapa tres: Implementación del plan de trabajo en el almacén<br />
Etapa cuatro: Análisis de los resultados de las estrategias implementadas
Desarrollo del proyecto<br />
Etapa 1<br />
Etapa 2<br />
Etapa 3<br />
Etapa 4<br />
Septiembre<br />
y Octubre<br />
Octubre y<br />
Noviembre<br />
Enero,<br />
Febrero y<br />
Marzo<br />
Marzo,<br />
Abril y<br />
Mayo
Desarrollo del proyecto<br />
Etapa 1<br />
Falta de<br />
indicadores<br />
visuales<br />
Falta de<br />
seguridad en<br />
ciertas<br />
operaciones<br />
Exceso de<br />
materiales<br />
Desorganizac<br />
ión en la área<br />
de trabajo<br />
Problemas<br />
detectados<br />
en almacén<br />
Falta de<br />
herramientas<br />
de trabajo<br />
Tiempos<br />
muertos en<br />
jornadas de<br />
trabajo<br />
Sin orden en<br />
realización<br />
de pedidos
Desarrollo del proyecto<br />
Etapa 1<br />
Falta de<br />
indicadores<br />
visuales<br />
Falta de<br />
seguridad en<br />
ciertas<br />
operaciones<br />
Exceso de<br />
materiales<br />
Desorganizac<br />
ión en la área<br />
de trabajo<br />
Problemas<br />
detectados<br />
en almacén<br />
Falta de<br />
herramientas<br />
de trabajo<br />
Tiempos<br />
muertos en<br />
jornadas de<br />
trabajo<br />
Sin orden en<br />
realización<br />
de pedidos
Desarrollo del proyecto<br />
Etapa 2<br />
Plan de trabajo<br />
Diagnóstico<br />
Objetivo<br />
Meta<br />
Indicador<br />
Actividad<br />
Recursos<br />
Hojas de Verificación: Evaluación de limpieza
Desarrollo del proyecto<br />
Etapa 2<br />
Muestreo del trabajo<br />
Clasificación de actividades productivas e improductivas<br />
N=296<br />
Satisfacción Laboral<br />
Características de la tarea<br />
Condiciones de trabajo<br />
Salario<br />
Reconocimiento<br />
Beneficios<br />
Supervisión<br />
Compañeros
Desarrollo del proyecto<br />
Etapa 3<br />
5´s<br />
ABC<br />
Disciplina y<br />
compromiso<br />
Clasificación y Descarte<br />
5´s<br />
Organización<br />
CRITERIO<br />
A: 74% del total de las ventas<br />
B: 21% del total de las ventas<br />
C: 5% del total de las ventas<br />
Higiene y<br />
visualización<br />
Limpieza
Resultados<br />
Etapa 3<br />
KPI´s<br />
Índice de pedidos<br />
entregados a tiempo<br />
TTTTTTTTTT dddd pppppppppppppp − PPddddppddTTpp eeee eeeeeeeeeeee<br />
TTTTTTTTTT dddd pppppppppppppp<br />
Índice de productividad<br />
en el trabajo<br />
TTTTTTTTTTTT dddd mmmmmmmmmmmmmm xx 100<br />
TTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTT dddd jjjjjjjjjjjjjj<br />
Índice de ubicaciones<br />
correctas<br />
TTTTTTTTTT dddd pppppppppppppppppp − nnúmmmmmmmm dddd pppppppppppppppppp eeee oooooooo uuuuuuuuuuuuuuónn<br />
TTTTTTTTTT dddd pppppppppppppppppp
Resultados<br />
ABC<br />
Tipo de<br />
Número<br />
Número<br />
Número<br />
Número<br />
Número<br />
Número<br />
Total<br />
Clasificación<br />
de SKU´s<br />
de SKU´s<br />
de SKU´s<br />
de SKU´s<br />
de SKU´s<br />
de SKU´s<br />
ABC<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
E<br />
P<br />
ABC hits 324 237 343 910 2134 36 3,984<br />
ABC de<br />
182 465 1808 - - - 2,455<br />
Ventas<br />
Tipo de Clasificación ABC Cantidad monetaria<br />
ABC hits $ 71,921,349.17<br />
ABC de Ventas $20,155,575.50
Resultados<br />
Nombre de la capacitación Resultados<br />
Primer curso de capacitación Mayor relación con el área de recursos humanos y mayor<br />
Problemas detectados en almacén y<br />
solución de mejora<br />
Kanban<br />
Seguridad en el almacén y plan de las 5´s<br />
Ergonomía<br />
Liderazgo<br />
Primeros auxilios<br />
Respeto en el trabajo<br />
conocimiento de sus actividades.<br />
Almacenistas responsables con sus áreas de limpieza y mejor<br />
aspecto físico del almacén.<br />
Dificultades para su implementación, por lo que solo se logró<br />
clasificar el trabajo pero el apoyo del tablero aún se dificulta.<br />
Menos personas jugando con los patines y montacargas, se<br />
compró un nuevo arnés de seguridad y equipo de protección.<br />
Empleados con conocimiento de las 5s.<br />
Personal con menos riesgo de tener accidentes o lesiones.<br />
Almacenistas con mayor facilidad para mejorar su trabajo y<br />
dar su opinión cuando hay problemas.<br />
Almacenistas con conocimiento de primeros auxilios.<br />
El ambiente de trabajo es más tranquilo y se tiene más<br />
comunicación entre los almacenistas.
Resultados<br />
5´s<br />
MAL<br />
BIEN<br />
Puntuación<br />
antes<br />
Puntuación<br />
después<br />
68 126<br />
El resultado de la última evaluación de las<br />
5´s fue satisfactorio en las evaluaciones de<br />
5´s, aumentando el puntaje en un 32%
Resultados<br />
Pedidos<br />
satisfactorios<br />
antes<br />
Pedidos<br />
satisfactorios<br />
después<br />
86% 94%
Resultados<br />
Promedio de Picking<br />
PROMEDIO DE TIEMPOS EN PICKING<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
antes<br />
Tiempo<br />
promedio<br />
después<br />
29.6<br />
19.6-29.6 min 16.8-25.7min<br />
21.4<br />
18.5<br />
19.6<br />
16.8<br />
23.6<br />
20.1<br />
25.7<br />
25.0<br />
20.9<br />
26.5<br />
22.0<br />
Reducción en<br />
un 15% del<br />
tiempo de<br />
picking<br />
OPERADOR 1 OPERADOR 2 OPERADOR 3 OPERADOR 4 OPERADOR 5 OPERADOR 6<br />
Promedio de Picking<br />
Promedio de picking después
Resultados<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
6.08<br />
Resultados del Muestreo del trabajo<br />
7.18 7.08<br />
7.07<br />
6.5<br />
6.38<br />
5.92<br />
5.76 5.76<br />
5.36<br />
6.08<br />
7.05<br />
Incremento<br />
global en un<br />
15% del<br />
tiempo de<br />
trabajo<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6<br />
Horas trabajadas antes<br />
Horas trabajadas después<br />
Productividad<br />
global<br />
antes<br />
Productividad<br />
global<br />
después<br />
73% 86%
Resultados<br />
Salidas de los<br />
almacenistas en Enero y<br />
Feberero<br />
Salidas de los almacenistas<br />
de<br />
Marzo-Abril<br />
58%<br />
42%<br />
39%<br />
61%<br />
Incremento 19%<br />
en las salidas a<br />
tiempo<br />
Salir temprano<br />
Salir tarde<br />
Salir temprano<br />
Salir tarde
Resultados<br />
Evaluación de Satisfacción laboral<br />
Antes<br />
Después<br />
75% 91%<br />
Áreas menor calificación:<br />
• Condiciones de trabajo<br />
• Salario<br />
• Reconocimiento del trabajo
Costo-Beneficio<br />
Resultados<br />
Actividades<br />
Total de<br />
Costo de<br />
Costo-<br />
beneficio<br />
inversión ($)<br />
beneficio<br />
Incrementar $60,000 $8,500 7.06<br />
seguridad en el<br />
personal:<br />
Incremento de $11,608.56 $10,094.4 1.15<br />
productividad en<br />
un mes<br />
Mejor aspecto $15,100 $2,500 6.04<br />
físico<br />
Tiempo extra $20,275.2 $8,448 2.4
Resultados
Resultados
Ubicación<br />
de los<br />
productos<br />
finalmente
Conclusiones<br />
La empresa cuenta con un almacén ordenado y personal capacitado<br />
Únicamente no se logro el objetivo de minimizar los flujos de salida de productos<br />
Utilizar código de barras especiales para la entrada y salida del producto<br />
Hacer una validación de los inventarios semanalmente, por lo que se tendrá que<br />
imprimir cada almacenista semanalmente un tirado, en base a las zonas que tienen<br />
en limpieza. Reducirá los tiempos del inventario global a fin de año.<br />
Implementación de máximos y mínimos en las ventas
Conclusiones<br />
Dentro de las estrategias para eliminar el material de exceso se<br />
tomaron se cree recomendable implementar:<br />
Un punto de reorden para los SKU´s.<br />
Dar en remate o promoción productos que aún pueden salir como venta del<br />
almacén.<br />
Dar de baja los productos obsoletos.<br />
Analizar si es necesario contar con un Stock de Seguridad.<br />
Tener un análisis del comportamiento de las ventas.<br />
Actualizar el inventario cada determinado tiempo.
Referencias<br />
Morales Gregorio, Santiago (2013). Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones. 1ra ED. Editorial Paraninfo.<br />
Madrid, España. Pág: 7, 42-55.<br />
Rosas, Justo D. (-). Las 5`s herramientas básicas de mejora de la calidad de vida, [Internet]. Universidad Interamericana de<br />
Puerto Rico.<br />
http://www.ponce.inter.edu/empleo/OPUSCULOS/EMPLEO/LAS%205%20S%20en%20el%20Area%20de%20Empleo.pdf<br />
[12 de Noviembre del 2015]<br />
Marín, Fausto. (2001). Como diseñar Indicadores Clave de Desempeño (KPI's), [Internet]. Blog de aptitudes profesionales.<br />
http://aptitudesprofesionales.blogspot.mx/2014/10/como-disenar-indicadores-clave-de.html?m=1 [15 de Noviembre del<br />
2015]<br />
Montaño Fernández, Carlos. (2004). Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013. [Internet]. Secretaria de Energía.<br />
http://www.energia.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/prospec_elec_04_13.pdf [15 de Noviembre del 2015]. Pags. 46-55.<br />
Udaondo Duran, Miguel. (1992). Gestión de calidad. 1ª Ed. Ediciones Díaz de santos. Madrid, España. Pags. 45-50, 83-88 y<br />
274<br />
Edgar Moulding. (2010). 5´s: A visual control system for the workplace. Google Books<br />
https://books.google.com.mx/books?id=7nfbfAOInlQC&printsec=frontcover&dq=5s&hl=es419&sa=X&ved=0CCYQ6AEwA<br />
moVChMItaGYjLmXyQIVBCsmCh2fxQm8#v=onepage&q=5s&f=false [15 de Noviembre del 2015]
Agradecimientos