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Dra. Lucia Yanes

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<strong>Lucia</strong> <strong>Yanes</strong> Escalona 1 *, Ronald Sandia 1 , Evelin Escalona 2 .<br />

(luciayanesescalona@hotmail.com)<br />

1 Ergonomica C.A.<br />

2 Universidad de Carabobo. Departamento de Salud Publica.


• Los trastornos musculo esqueléticos<br />

constituyen un serio problema en el mundo<br />

laboral.<br />

• Las empresas manufactureras no escapan a<br />

esta problemática.<br />

• Esta situación ocasiona altos costos en<br />

relación al cuidado de la salud, rehabilitación<br />

de los lesionados y días perdidos por reposos<br />

médicos en las empresas.


• Los desordenes asociados a traumas repetidos<br />

representa 60% de todas las enfermedades<br />

ocupacionales a nivel mundial según el Centro de<br />

Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta<br />

(CDC, por sus siglas en inglés) y su departamento de<br />

estadísticas laborales (Instituto Nacional Para la<br />

Seguridad y Salud Ocupacional NIOSH, 1997).<br />

• El 90% son mujeres, dedicadas a oficios como<br />

estilismo, mecanografía y otros de precisión manual.<br />

• Dentro de ellos el síndrome del túnel carpiano, es la<br />

condición reportada con más frecuencia.


• En Venezuela el Instituto Nacional de Prevención<br />

Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)<br />

– reportó para el año 2006, 2.066 diagnósticos de<br />

enfermedades ocupacionales de las<br />

• el 77% casos son lesiones músculo esqueléticas.<br />

• En la industria manufacturera para el mismo periodo<br />

– Se diagnosticaron 845 casos de enfermedades músculo<br />

esquelético<br />

– Representando el 53% del total de los casos<br />

diagnosticados,<br />

– Ocupando el primer lugar de acuerdo a la distribución por<br />

actividad económica en nuestro país.


• Basado en ello y conscientes del papel que tiene<br />

la ergonomía en la garantía de condiciones y<br />

ambiente laboral adecuado,<br />

Se realiza la presente evaluación del puesto de<br />

trabajo paletizador, con el objeto de investigar<br />

los posibles factores peligrosos que pudieran<br />

explicar la presencia de patologías<br />

musculoesqueléticas en los trabajadores.<br />

En vista de tratarse de un puesto de trabajo que<br />

ha cambiado en el tiempo se procedió a realizar<br />

una reconstrucción histórica de la exposición de<br />

los trabajadores del área de Paletizado.


Identificar y cuantificar las tareas y duración del ciclo de<br />

trabajo<br />

Conocer la percepción que tienen los trabajadores en<br />

relación a sus condiciones de trabajo.<br />

Identificar la región músculo esquelética afectada por dolor<br />

y determinar su intensidad al final de la jornada laboral<br />

Evaluar las diferentes posturas en la jornada laboral y la<br />

sobrecarga postural.<br />

Evaluar el levantamiento de pesos


Realizar la medición antropométrica de los trabajadores<br />

(peso, talla e índice de masa corporal) y las dimensiones de<br />

las máquinas para identificar los problemas de diseño<br />

Elaboración de recomendaciones para los problemas<br />

detectados<br />

Elaboración del informe para su revisión<br />

Presentación y discusión de los resultados a la empresa y los<br />

trabajadores e incorporación de las sugerencias en el informe<br />

final.


• Unidad de análisis: puestos de trabajo<br />

– Selección de los puestos de trabajo<br />

• Este estudio se llevará a cabo en una empresa<br />

productora de colados, e incluirá los puestos de trabajo<br />

de la línea paletizado en su totalidad (n=6). La<br />

metodología se aplicará en diversas etapas, iniciando<br />

con la aplicación de los métodos Deparis modificado<br />

(Escalona, 2007), método REBA.


• REBA Rapid Entire Body Assessment. (S.<br />

Hignett y L. McAtamney 2000);<br />

– Análisis del cuello, tronco y piernas:<br />

• Posición del cuello<br />

• Posición del tronco<br />

• Piernas<br />

– Análisis del brazo, antebrazo y muñeca:<br />

• Posición del brazo<br />

• Posición del antebrazo<br />

• Posición de la muñeca<br />

– Análisis de la carga o fuerza<br />

– Análisis del tipo de agarre


Entrevistas individuales (Escalona, 2002)<br />

a cada trabajador que ocupe las funciones en el<br />

puesto el día de la evaluación, se le solicitó que<br />

respondiera auna serie de preguntas para conocer<br />

su opinión en relación al puesto de trabajo y que<br />

señale en un diagrama del cuerpo humano los<br />

lugares que presentaba dolores o síntomas de<br />

cansancio al final de su jornada de trabajo.


• Entrevistas colectivas se entrevistaron a los<br />

trabajadores presentes en el puesto evaluado, para<br />

ello se utilizó el método DEPARIS modificado por<br />

Escalona y Col. (2008). Luego se precisará con los<br />

trabajadores su opinión de cómo consideran cada uno<br />

de los 19 aspectos evaluados, asignándoles un color<br />

con una “carita” a la evaluación: Carita sonriente de<br />

color verde quiere decir que está bien el aspecto<br />

evaluado. Carita seria color amarillo quiere decir que<br />

el aspecto evaluado requiere de cambios y carita<br />

triste de color rojo, quiere decir que esta muy malo el<br />

aspecto evaluado y es necesario intervenir lo más<br />

pronto posible. Este método evalúa:


• Se observará el trabajo para identificar, las tareas, ciclos de trabajo y<br />

exigencias físicas y psíquicas.<br />

• Se realizarán fotos y videos.<br />

• Observación de las posturas, desplazamientos, levantamiento de cargas.<br />

• Observación abierta: consistirá en una serie de observaciones que se<br />

realizaron inicialmente con el fin de familiarizarse con el proceso<br />

productivo. Las actividades que deberían realizar los trabajadores (tarea<br />

prescrita), variables en las tareas, puesto de trabajo, ciclo de trabajo,<br />

posturas adoptadas y la relación del puesto de trabajo con los síntomas<br />

músculo esqueléticos presentados por los trabajadores.<br />

• Se tomarán anotaciones de lo observado en cada puesto durante la<br />

jornada laboral sin interrumpir su actividad.<br />

• La observación sistemática: Una vez identificadas las tareas, posturas,<br />

desplazamientos y ciclo de trabajo, se diseñará un protocolo para<br />

observar y cuantificar el ciclo de trabajo, su duración y frecuencia.


RESULTADOS


Imagen: en la imagen se observan las áreas de trabajo de los paletizadores, los números<br />

observados son las posiciones usuales de los trabajadores durante el trabajo, a su vez se<br />

observa el esquema de rotación.


Los trabajadores que laboraban en esta área<br />

llevaban a cabo las tareas descritas con anterioridad<br />

en lugar de repartirse la labor, cada uno de los<br />

trabajadores realizaban las tareas llegadas a cabo por los<br />

trabajadores 1, 2, 3, 4 y 5 (de manera que la velocidad con<br />

la que se llevaban a cabo cada una de estas actividades era<br />

aun más rápida que en la actualidad)<br />

A su vez, el puesto contaba solo con 4 trabajadores, sin<br />

reemplazo de manera que si uno de los trabajadores se<br />

ausentaba, el resto de los trabajadores aumentaban el<br />

ritmo de trabajo para cumplir con la parte del trabajador<br />

ausente.


PRODUCCIÓN: La producción por turno de trabajo<br />

es de 65 paletas, estas paletas contienen 195 cajas<br />

cada una acomodadas en 15 camadas de 13 cajas<br />

cada una. Cada paleta se culmina en 3-6 minutos,<br />

dependiendo de la velocidad de la línea en general.<br />

PAUSAS FORMALES: disponen de 30 min para<br />

comer<br />

PAUSAS INFORMALES: en el momento que lo<br />

consideren, pueden ir al baño, o a tomar agua.


CICLO DE TRABAJO OBSERVADO:<br />

El ciclo de trabajo es relativamente corto,<br />

la paletización (desde el momento de tomar las cajas de<br />

producto terminado hasta la finalización de la paleta,<br />

pasando por su colocación en la misma) dura<br />

aproximadamente 360 seg.<br />

Con espacios que oscilan entre 30 y 40 seg. Entre el paleta<br />

y paleta (durante la espera de la colocación de la misma<br />

por el trabajador 5).<br />

Si hay alguna complicación (problemas con la maquina<br />

etiquetadora, por ejemplo) el proceso puede extenderse<br />

por tiempo indeterminado.


¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo?,<br />

le gustan los cambios que le han hecho al puesto<br />

de trabajo, entre ellos la colocación de los<br />

ventiladores, la nueva forma de organización del<br />

trabajo y la implementación de herramienta<br />

elevadora de planos de trabajo. Los trabajadores<br />

coincidieron que les gusta el sueldo que obtienen<br />

por sus labores y las condiciones generales de la<br />

empresa en la actualidad, así como la relación que<br />

existe entre los compañeros de trabajo.


¿Qué les disgusta de su trabajo?<br />

<br />

las condiciones del entorno en el área de trabajo,<br />

anteriores a los cambios, ya que el ambiente era<br />

muy caluroso, trabajaban mucho y sin<br />

organización.<br />

En relación a las condiciones actuales, los<br />

trabajadores manifestaron que les disgusta el<br />

ritmo de trabajo, ya que es muy rápido


¿Qué problemas encuentra en tu puesto de<br />

trabajo que te puedan traer problemas de<br />

salus, de seguridad o en la producción?<br />

los restos de vidrio, ritmo de trabajo acelerado,<br />

falta de mantenimiento de la herramienta<br />

elevadora de planos de trabajo ya que una de ellas<br />

se encuentra fuera de funcionamiento, por lo que<br />

se dificulta mantener el ritmo de la línea de<br />

trabajo, acumulándose el producto terminado.


¿Que cambiarían en su trabajo para<br />

mejorarlo?<br />

Disminuir el ruido del ambiente de trabajo de<br />

manera que puedan comunicarse sin dificultad<br />

para hacer el trabajo más grato, sillas cómodas<br />

para el descanso y mantenimiento preventivo y<br />

correctivo de las herramientas existentes en el<br />

puesto de trabajo.


¿Qué problemas de salud has presentado<br />

este ultimo año?<br />

síndromes virales,<br />

dolores lumbares,<br />

dolores en región escapular y hombros


Cálculos desde el nivel macro (producción diaria en los tres turnos de<br />

trabajo) de manera que se haga un estimado que se apegue a la realidad.<br />

En 1 jornada de 24 horas (3 turnos de trabajo)<br />

se lleva a cabo una producción de 95,2 toneladas,<br />

lo que equivale a 912.600 colados,<br />

los cuales son empaquetados en cajas de 24 unidades,<br />

▪ de manera que en una jornada de 24 horas se producen 38025 cajas,<br />

▪ por lo que en un turno de 8 horas de trabajo los trabajadores que laboran en este<br />

puesto de trabajo deben manipular 12675 cajas de colado.<br />

Ahora bien, cada paleta debe contener 195 cajas, de manera que se<br />

apilan en 195 paletas en 24 horas de trabajo, implicando esto que en cada<br />

turno de 8 horas se apilan las cajas necesarias para completar 65 paletas.<br />

El contenido de cada colado paso 2, tiene un peso de 193 gr. Conociendo el<br />

peso promedio de las cajas de 24 unidades, tenemos que el peso bruto del<br />

colado es de 4,632 kg, lo que indica que el peso agregado de los frascos, la<br />

caja y el plástico termoencogible usado para empaquetarlas es de solo 68<br />

gr.


Posterior a la realización de esta investigación se<br />

concluye:<br />

El trabajo de paletización de cajas de producto terminado<br />

requería la realización de movimientos repetitivos de<br />

miembros superiores con una frecuencia que oscilaba<br />

entre 32 veces por minuto, siendo esta una frecuencia muy<br />

alta, la gama de movimientos era elevada así como la<br />

fuerza que se aplicaba y las posiciones extremas<br />

involucradas, actualmente la frecuencia permanece igual,<br />

pero ha disminuido la cantidad de movimientos y se han<br />

limitado las posturas extremas.


La evaluación de las posturas según el método REBA<br />

arrojo que de 17 posturas observadas la mayoría requiere<br />

intervención para reducir el riesgo de presentar patología<br />

lumbar en los trabajadores.<br />

La valoración antropométrica demostró que el plano de<br />

trabajo vertical referido a los rieles tanto trasportadores<br />

de cajas de producto terminado, como el trasportador de<br />

frascos de vidrio son ergonómicamente adecuados. Antes<br />

de la implementación de la herramienta elevadora de<br />

planos de trabajo, las camadas de la 9 a la 15 tenían una<br />

altura ergonómicamente adecuada, mientras que las<br />

camadas de la 1 a la 8 tenían una altura ergonómicamente<br />

inadecuada.


En la evaluación de los planos de trabajo posterior a la<br />

implementación de la herramienta reguladora de planos de<br />

trabajo se encontró que hasta la camada 13 los planos de<br />

trabajo son ergonómicamente adecuados y las camadas 14 y 15<br />

son ergonómicamente inadecuadas estando 8 y 15 cm por<br />

encima del nivel límite permitido.<br />

La evaluación para el levantamiento y descenso de carga<br />

demostró que el peso total manipulado es inaceptable tanto<br />

históricamente como luego de la implementación de la<br />

herramienta reguladora de planos de trabajo, lo cual significa<br />

que sus tareas de levantamiento y descenso de carga ameritan<br />

acciones correctivas pronto para evitar sobrecarga a nivel<br />

lumbar, especialmente en lo que se refiere a la frecuencia y el<br />

giro del tronco de los trabajadores, ya que el resto de los<br />

parámetros son aceptables.


Finalmente se concluye que existen<br />

suficientes evidencias que la patología<br />

diagnosticada de Hernia discal lumbar está<br />

relacionada con la actividad laboral.

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