12.07.2015 Views

estudio del trabajo para mejorar el proceso productivo en las lineas ...

estudio del trabajo para mejorar el proceso productivo en las lineas ...

estudio del trabajo para mejorar el proceso productivo en las lineas ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ESTUDIO DEL TRABAJO PARA MEJORAR EL PROCESO PRODUCTIVOEN LA LÌNEA DE ALUMINIO ARQUITECTÓNICO PARA LA EMPRESAALUMINIOS Y VIDRIOS LEMAANA CATALINA GIL GIRÓNUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTEFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASDEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVASPROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUALSANTIAGO DE CALI20131


ESTUDIO DEL TRABAJO PARA MEJORAR EL PROCESO PRODUCTIVOEN LA LÍNEA DE ALUMINIO ARQUITECTÓNICO PARA LA EMPRESAALUMINIOS Y VIDRIOS LEMAANA CATALINA GIL GIRÓNPasantía Institucional <strong>para</strong> optar alTítulo de Administrador de EmpresasDirector:GIOVANI DE JESUS ARIASMsc. INGENIERÍA INDUSTRIALUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTEFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASDEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVASPROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUALSANTIAGO DE CALI20132


CONTENIDOPág.RESUMEN 12INTRODUCCIÓN 131. ANTECEDENTES 152. PROBLEMA 202.1 PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 202.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 212.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 213. OBJETIVOS 223.1 OBJETIVO GENERAL 223.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 224. JUSTIFICACIÓN 235. MARCO DE REFERENCIA 245.1 MARCO TEÓRICO 245.1.1 Productividad. 245.1.2 Estudio <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>. 245.1.3 Estudio de Métodos. 255.1.3.1 Aplicación <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> de métodos. 255.1.4 Estudio de Tiempos 315.1.4.1 Pasos <strong>para</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> de tiempos. 31.5.1.4.2 Toma de Tiempos. 336. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 396.1 MISIÓN 393


Pág.6.2 VISIÓN 396.3 VALORES ORGANIZACIONALES 396.4 POLÍTICA DE CALIDAD 406.5 PRODUCTOS 406.6 ORGANIGRAMA 436.7 MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA 437. METODOLOGÍA 487.1 TIPO DE ESTUDIO 487.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN 497.2.1 Fu<strong>en</strong>tes primarias. 497.2.2 Fu<strong>en</strong>tes secundarias. 497.3 DISEÑO METODOLÒGICO 507.3.1 Etapa 1. 507.3.2 Etapa 2. 507.3.3 Etapa 3. 517.4 TIPO DE METODO 518. ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 528.1 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 528.1.1 S<strong>en</strong>sibilización. 528.1.2 Descripción de productos. Se realizará l 528.1.3 Observación de <strong>las</strong> actividades <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros de<strong>trabajo</strong>. 528.1.4 Diseño de cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong>. 528.1.5 Diseño de curso grama analítico de <strong>proceso</strong>. 534


Pág.8.2 DIAGNOSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 538.2.1 Descripción de los productos 538.2.2 Observación de <strong>las</strong> actividades <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros de<strong>trabajo</strong>8.2.3 Cursogramas sinóptico de <strong>proceso</strong> 598.3 PROPUESTA DE MEJORAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 639. DESARROLLO DE LA MEDICIÓN DEL TRABAJO EN LOS PROCESOSPRODUCTIVOS DE LA EMPRESA, CON EL PROPÓSITO DE OBTENEREL TIEMPO ESTÁNDAR DE LAS OPERACIONES 689.1 TOMA DE TIEMPO 689.1.1 Jornadas de toma de tiempos: 689.1.2 Docum<strong>en</strong>tación de la información: 689.1.3 Tiempo normal 709.1.4 Determinación <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo estándar: 7310. GENERAR INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PARA EVALUARLA EFECTIVIDAD DE LOS MÉTODOS IMPLEMENTADOS 7510.1 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD PUERTA BATIENTEENTAMBORADA CON LUCETA Y BARRA DE EMPUJE 7511. CONCLUSIONES 7712. RECOMENDACIONES 78BIBLIOGRAFIA 79ANEXOS 815


LISTA DE CUADROSPág.Cuadro 1. Diagrama Bimanual 30Cuadro 2. Suplem<strong>en</strong>tos recom<strong>en</strong>dados por la ILO 35Cuadro 3. Fu<strong>en</strong>tes primarias 49Cuadro 4. Fu<strong>en</strong>tes secundarias 50Cuadro 5. Puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra de empuje 54Cuadro 6. Formato de observación 58Cuadro 7. Cursograma analítico de <strong>proceso</strong> puerta bati<strong>en</strong>te 63Cuadro 8. Toma de tiempos puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada 69Cuadro 9.Tiempo normal actual puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada 71Cuadro 10. Tiempo normal mejorado puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada 72Cuadro 11. Tiempo estándar actual puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada 73Cuadro 12. Tiempo estándar mejorado puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada 74Cuadro 13. Resum<strong>en</strong> y variacion <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo estandar actual vsmejorado 74Cuadro 14. Indicador de productividad actual 75Cuadro 15. Indicador de productividad mejorado 766


LISTA DE FIGURASPág.Figura 1. Diagrama de <strong>proceso</strong>/operaciones 27Figura 2. Diagrama de recorrido 28Figura 3. Diagrama hombre-maquina 29Figura 4. Organigrama 43Figura 5. Mapa de <strong>proceso</strong>s de la empresa 47Figura 6. Cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> puerta bati<strong>en</strong>te<strong>en</strong>tamborada actual 60Figura 7. Distribución actual de la planta 66Figura 8. Distribución mejorada de la planta 677


LISTA DE IMAGENESPág.Imag<strong>en</strong> 1. Fachadas comerciales 41Imag<strong>en</strong> 2. Pasamanos 41Imag<strong>en</strong> 3. Aluminio arquitectónico 42Imag<strong>en</strong> 4. Techos <strong>en</strong> Policarbonato 428


LISTA DE FOTOSPág.Foto 1. Almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to 55Foto 2. Organizacion 569


LISTA DE ANEXOSPág.Anexo 1. Formato de observación puerta dos naves con persianasuperior 81Anexo 2. Formato de observación puerta v<strong>en</strong>tana cuatro naves 82Anexo 3. Formato de observación v<strong>en</strong>tana proyectante 83Anexo 4. Formato de Observación Puerta Plegable 84Anexo 5 .V<strong>en</strong>tana Ref-744 Dos Naves Un Fijo Y Una Corrediza 85Anexo 6 .Puerta Plegable O Tipo Acordeon Cuatro Naves 86Anexo 7. V<strong>en</strong>tana ref-744 cuatro naves tres corredizas y una fija 87Anexo 8. V<strong>en</strong>tana ref-8025 dos naves un fijo y una corrediza 88Anexo 9. V<strong>en</strong>tana proyectante con fijo superior 89Anexo 10. Cursograma sinoptico de <strong>proceso</strong> puerta dos naves conpersina 90Anexo 11. Cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana dos navescorredizas 91Anexo 12. Cursograma sinoptico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana proyectante 92ANEXO 13. Cursograma Sinoptico De Proceso Puerta Tipo Plegable 93Anexo 14. Cursograma sinoptico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana cuatro naves 94Anexo 15. Cursograma analitico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana proyectante 95Anexo 16. Cursograma analitico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana cuatro naves 96Anexo 17. Cuersograma analitico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana corrediza doscuerpos 97Anexo 18. Cursograma analitico de <strong>proceso</strong> puerta pleglable 98Anexo 19. Cursograma analitico de <strong>proceso</strong> puerta dos cuerpos conpersina superior 99Anexo 20. Toma de tiempo v<strong>en</strong>tana corrediza dos naves 100Anexo 21. Toma de tiempo puerta tipo acordeón 10110


Anexo 22. Toma de tiempo puerta dos naves con persiana superior 102Anexo 23. Toma de tiempo v<strong>en</strong>tana corrediza cuatro naves 103Anexo 24. Toma de tiempo v<strong>en</strong>tana proyectante 104Anexo 25 .Tiempo normal v<strong>en</strong>tana corrediza dos naves 105Anexo 26 .Tiempo normal puerta acordeon 106Anexo 27. Tiempo normal puerta dos naves con persiana superior 107Anexo 28 .Tiempo normal v<strong>en</strong>tana cuatro naves corredizas 108Anexo 29. Tiempo normal v<strong>en</strong>tana proyectante con fijo inferior 109Anexo 30. Tiempo estandar actual y mejorado v<strong>en</strong>tana corrediza dosnaves 110Figura 31. Tiempo estandar actual y mejorado puerta tipo acordeon 111Figura 32. Tiempo estandar acual y mejorado puerta dos naves conpersiana 112Anexo 33. Tiempo estándar actual y mejorado v<strong>en</strong>tana corredizacuatro naves 113Anexo 34. Tiempo estándar actual y mejorado v<strong>en</strong>tana proyectante 114Anexo 35. Indicador de productividad actual v<strong>en</strong>tana corrediza dosnaves 115Anexo 36. Indicador de productividad actual puerta plegable 115Anexo 37. Indicador de productividad actual puerta dos naves conpersiana superior 115Anexo 38. Indicador de productividad actual v<strong>en</strong>tana corrediza cuatrocuerpos 115Anexo 39. Indicador de productividad actual v<strong>en</strong>tana proyectantecon fijo inferior 11611


RESUMENEste <strong>trabajo</strong> se fundam<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> la medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> la empresaAluminios y Vidrios Lema, iniciando con un diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> actual <strong>el</strong>cual se efectuó utilizando difer<strong>en</strong>tes herrami<strong>en</strong>tas <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> comocursogramas analíticos de <strong>proceso</strong>, cursogramas sinópticos de <strong>proceso</strong> yjornadas de observación; permiti<strong>en</strong>do al autor realizar un análisis detallado <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>proceso</strong> y sugerir mejoras que contribuirán al aum<strong>en</strong>to de la productividad de laorganización.Una vez realizado <strong>el</strong> diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> se realiza la toma de tiempos <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>proceso</strong> donde se determinó <strong>el</strong> tiempo estándar. Con <strong>el</strong> análisis <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> ylos tiempos de producción se propone <strong>el</strong>iminar algunas actividades <strong>en</strong> <strong>el</strong><strong>proceso</strong> con <strong>el</strong> fin de disminuir los tiempos de producción y aum<strong>en</strong>tar laproductividad de la empresa.Por último con <strong>el</strong> fin de medir la productividad de la empresa de acuerdo conlos tiempos de producción actual y mejorada según la propuesta pres<strong>en</strong>tada <strong>en</strong>la determinación <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo estándar, se desarrollan indicadores deproductividad por hora, turno y mes, que le servirán a la empresa <strong>para</strong> analizarsu capacidad productiva y <strong>el</strong> r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to de los empleados.Finalm<strong>en</strong>te, se pres<strong>en</strong>tan conclusiones y suger<strong>en</strong>cias <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> desarrollado<strong>el</strong> cual permitió diagnósticar fal<strong>las</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de la empresa y proponermejoras <strong>para</strong> estos errores; además aplicar <strong>en</strong> <strong>el</strong> ámbito real losconocimi<strong>en</strong>tos teóricos adquiridos <strong>en</strong> la universidad.12


INTRODUCCIÓNLa competitividad <strong>d<strong>el</strong></strong> mercado <strong>en</strong> la actualidad hace que <strong>las</strong> empresas estén<strong>en</strong> un constante <strong>proceso</strong> de mejorami<strong>en</strong>to y evolución, es importante <strong>mejorar</strong>cada <strong>proceso</strong> que realiza la organización durante <strong>el</strong> desarrollo de su actividadeconómica.Todas <strong>las</strong> organizaciones deberían realizar una evaluación sobre qué factoreso acciones internas o externas están afectando o mejorando la productividad<strong>d<strong>el</strong></strong> negocio. Si una empresa grande, mediana o pequeña ti<strong>en</strong>e claros estosfactores será más fácil <strong>para</strong> esta implem<strong>en</strong>tar medidas de corrección queminimic<strong>en</strong> los riesgos y que maximic<strong>en</strong> <strong>las</strong> estrategias o acciones que se esténllevando a cabo <strong>para</strong> aum<strong>en</strong>tar su productividad.Después de realizar un diagnóstico se detecta que uno de los factores queafecta <strong>el</strong> crecimi<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> negocio son <strong>las</strong> fal<strong>las</strong> <strong>en</strong> los tiempos de <strong>en</strong>trega, <strong>para</strong>g<strong>en</strong>erar una solución a este problema se desarrolló <strong>el</strong> pres<strong>en</strong>te proyecto con <strong>el</strong>fin de brindar a la organización <strong>el</strong> insumo que requiere <strong>para</strong> programar yplanear su producción.Utilizando la técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> que compr<strong>en</strong>de la medición de lostiempos de producción y los métodos que le permitirá a la organizacióndeterminar acciones que g<strong>en</strong>er<strong>en</strong> mayor productividad, <strong>en</strong> <strong>el</strong> m<strong>en</strong>or tiempo conla utilización mínima de los recursos disponibles <strong>para</strong> llevar a cabo dichaactividad. El desarrollo de este <strong>estudio</strong> está basado <strong>en</strong> la observación directa ydescriptiva, tomando dicha observación como instrum<strong>en</strong>to de medición yanálisis de la información.El <strong>estudio</strong> se lleva a cabo <strong>en</strong> la línea de aluminio arquitectónico, <strong>en</strong> <strong>el</strong> cual setoman como refer<strong>en</strong>cia seis productos pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a este <strong>proceso</strong> deproducción, la aplicación de <strong>las</strong> herrami<strong>en</strong>tas <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> se aplican<strong>para</strong> los seis productos estudiados. Debido a la similitud <strong>en</strong> la producción <strong>d<strong>el</strong></strong>os productos <strong>el</strong> análisis se efectúa <strong>para</strong> uno de los productos puerta bati<strong>en</strong>te<strong>en</strong>tamborada.Para dar cumplimi<strong>en</strong>to al <strong>estudio</strong>, éste se dividirá <strong>en</strong> tres etapas: <strong>en</strong> la primeraetapa se realizará un diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> con <strong>el</strong> fin deestablecer mejoras <strong>para</strong> <strong>el</strong> increm<strong>en</strong>to de la productividad, utilizandoherrami<strong>en</strong>tas <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>. En la segunda etapa se realizará lamedición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> de los <strong>proceso</strong>s <strong>productivo</strong>s de la empresa, con <strong>el</strong>propósito de obt<strong>en</strong>er <strong>el</strong> tiempo estándar de <strong>las</strong> operaciones. Para la tercera13


etapa y con <strong>el</strong> fin de medir la efectividad <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> realizado se g<strong>en</strong>eraránindicadores de productividad <strong>para</strong> evaluar los métodos propuestos.Es importante t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que este tipo de <strong>estudio</strong> es la base <strong>para</strong> realizarla programación que requiere la empresa <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> <strong>el</strong> problema deincumpli<strong>en</strong>do <strong>en</strong> los tiempos de <strong>en</strong>trega de pedidos que pres<strong>en</strong>ta actualm<strong>en</strong>te.Después de t<strong>en</strong>er la planeación y programación de la producción la empresat<strong>en</strong>drá estructurado su <strong>proceso</strong> de producción y esto contribuirá <strong>en</strong> <strong>el</strong>mejorami<strong>en</strong>to y competitividad de la organización <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado.14


1. ANTECEDENTESLas organizaciones de hoy buscan la forma de g<strong>en</strong>erar mayor productividadmejorando cada uno de sus <strong>proceso</strong>s, algunas se han dedicado a <strong>mejorar</strong> los<strong>proceso</strong>s <strong>productivo</strong>s, implem<strong>en</strong>tando <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>, esto con <strong>el</strong> fin det<strong>en</strong>er un mayor control <strong>en</strong> su <strong>proceso</strong> <strong>en</strong> términos de m<strong>en</strong>ores tiempos deproducción, mejores resultados y mejor utilización de los recursos. Aunque seha detectado un problema de programación <strong>en</strong> la empresa actualm<strong>en</strong>te, no seha trabajado <strong>para</strong> darle una solución a este problema.Al realizar una revisión docum<strong>en</strong>tal sobre la implem<strong>en</strong>tación de este tipo de<strong>estudio</strong> se <strong>en</strong>contró algunos casos que pued<strong>en</strong> guiar <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> pres<strong>en</strong>teproyecto de investigación, <strong>en</strong> primer lugar se ha <strong>en</strong>contrado: estandarización<strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> de empaque <strong>en</strong> la empresa Alumina S.A. <strong>para</strong> 100 refer<strong>en</strong>cias<strong>d<strong>el</strong></strong> área <strong>en</strong> crudo utilizando la técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> (2011) 1La aplicación de este proyecto que se fundam<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> la medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>permitiéndole a la empresa apoyarse <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes herrami<strong>en</strong>tas ofrecidas poreste tipo de <strong>estudio</strong> como es <strong>el</strong> análisis de los tiempos y movimi<strong>en</strong>tos,g<strong>en</strong>erando <strong>para</strong> la organización grandes b<strong>en</strong>eficios <strong>en</strong> términos deestandarización <strong>en</strong> los <strong>proceso</strong>s de empaque <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes líneas de productoslo que redujo <strong>el</strong> niv<strong>el</strong> de devolución por producto durante <strong>el</strong> año de aplicaciónde la técnica.La metodología utilizada <strong>para</strong> llevar a cabo <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> proyecto estádividida <strong>en</strong> cuatro fases: <strong>en</strong> la primera fase al autor definió los procedimi<strong>en</strong>tos<strong>d<strong>el</strong></strong> área de empaque, <strong>en</strong> la segunda fase determinó <strong>el</strong> tiempo estándar deproducción, <strong>en</strong> la tercera fase <strong>el</strong> autor id<strong>en</strong>tificó los costos ocurridos y porúltimo, <strong>en</strong> la cuarta fase diseñó e implem<strong>en</strong>tó <strong>las</strong> fichas de empaque <strong>para</strong> <strong>las</strong>refer<strong>en</strong>cias analizadas <strong>en</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> proyecto.Como consecu<strong>en</strong>cias de la estandarización de este <strong>proceso</strong>, se obtuvo mejoras<strong>en</strong> términos <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo de <strong>proceso</strong>, costos de mano de obra, calidad deproducto y método <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>; lo que contribuye notablem<strong>en</strong>te a unmejorami<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de esta organización.1 CASAS. T. Alejandra, Estandarización <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> de empaque <strong>en</strong> la empresa Alúmina S.A.<strong>para</strong> 100 refer<strong>en</strong>cias <strong>d<strong>el</strong></strong> área <strong>en</strong> crudo utilizando la técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>, Facultad deing<strong>en</strong>iería, Universidad Autónoma de Occid<strong>en</strong>te, Julio de 2011.15


Es importante <strong>para</strong> <strong>el</strong> desarrollo de este proyecto t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>el</strong> <strong>estudio</strong>realizado por <strong>el</strong> autor, debido a que se evid<strong>en</strong>cia <strong>el</strong> uso de difer<strong>en</strong>tesherrami<strong>en</strong>tas que ofrece <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> área productiva de unaorganización real. El uso de estas herrami<strong>en</strong>tas es importante, dado quepermite arrojar información que se requiere <strong>para</strong> determinar <strong>las</strong> mejoras que s<strong>el</strong>e pres<strong>en</strong>taran a la organización.Con la aplicación de este proyecto se logró estandarizar <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> deempaque <strong>para</strong> 100 refer<strong>en</strong>cias de producto, además se estandarizó lapres<strong>en</strong>tación de los productos y se ejecutaron mejoras <strong>en</strong> cuanto a la calidad<strong>en</strong>tregada al cli<strong>en</strong>te lo cual permitió disminuir <strong>las</strong> devoluciones.Posteriorm<strong>en</strong>te se <strong>en</strong>contró <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong><strong>productivo</strong> de la empresa C.I. Cerámica Española LTDA. El alcance de este<strong>trabajo</strong> fue analizar los <strong>proceso</strong>s, métodos y tecnología utilizada esto con <strong>el</strong> finde detectar posibles fal<strong>las</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> logrando establecer mejoras como <strong>el</strong>fortalecimi<strong>en</strong>to de la planta, <strong>el</strong> increm<strong>en</strong>to de la productividad y <strong>el</strong> aum<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong>a competitividad de la empresa <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector dedicado a la fabricación <strong>d<strong>el</strong></strong>adrillos y productos derivados de arcilla.Además de <strong>mejorar</strong> la productividad con <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> se lograron establecerpropuestas <strong>para</strong> la mejora de la calidad <strong>d<strong>el</strong></strong> producto, reduci<strong>en</strong>do los niv<strong>el</strong>es dedesperdicio y aum<strong>en</strong>tando <strong>las</strong> unidades de producto terminado listo <strong>para</strong> ser<strong>en</strong>tregado al consumidor final.La información que pres<strong>en</strong>ta este <strong>estudio</strong> es importante <strong>para</strong> la <strong>el</strong> desarrollo deeste proyecto, debido que <strong>el</strong> autor <strong>en</strong> su <strong>estudio</strong> detecta posibles fal<strong>las</strong> <strong>en</strong><strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> que realizaba la organización <strong>en</strong> ese mom<strong>en</strong>to, estasfueron detectadas mediante la aplicación de la técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> yutilizando algunas herrami<strong>en</strong>tas que este <strong>estudio</strong> ofrece como; diagramas derecorrido, diagrama bimanual, diagrama <strong>proceso</strong>; permiti<strong>en</strong>do al autor proponermejoras <strong>en</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de esta organización.En tercer lugar se toma como refer<strong>en</strong>cia <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de métodos y tiempos<strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración e implem<strong>en</strong>tación de diagramas de <strong>proceso</strong>sajustados efectivam<strong>en</strong>te a la productividad y a los estándares exigidos<strong>para</strong> la empresa manufacturera de refrigeradores Fridval Ltda. 22 QUINTERO Vanessa, Estudio de métodos y tiempos <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración e implem<strong>en</strong>tación dediagramas de <strong>proceso</strong> ajustados efectivam<strong>en</strong>te a la productividad y a los estándares exigidos<strong>para</strong> la empresa manufacturera de refrigeradores FRIDVAL Ltda., Facultad de ing<strong>en</strong>iería,Universidad Autónoma de Occid<strong>en</strong>te.16


El pres<strong>en</strong>te <strong>estudio</strong> se llevó a cabo <strong>en</strong> la empresa Fridval Ltda, se fundam<strong>en</strong>tó<strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>, con esto se logró determinar un problema critico <strong>en</strong> <strong>el</strong><strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la organización <strong>el</strong> cual se fundam<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> la falta deconocimi<strong>en</strong>to de los costos <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> de producción. El objetivo de este<strong>trabajo</strong> se fundam<strong>en</strong>tó <strong>en</strong> la <strong>el</strong>aboración e implem<strong>en</strong>tación y la propuesta dediagramas de <strong>proceso</strong>s como herrami<strong>en</strong>tas necesarias <strong>para</strong> ajustarefectivam<strong>en</strong>te <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong>, y con <strong>el</strong>lo determinar costos variables.En cuanto a la metodología utilizada esta fue dividida <strong>en</strong> cuatro fases iniciandocon proveer una descripción gráfica que permitiera desarrollar mejoras <strong>en</strong> <strong>el</strong><strong>proceso</strong>, continuando con la propuesta de un método de <strong>trabajo</strong> que permitieraestandarizar <strong>las</strong> operaciones y determinar los costos de estas, <strong>en</strong> tercer lugarse desarrolló un <strong>estudio</strong> de tiempos que ayudara a reducir costos deproducción, y culmina con la implem<strong>en</strong>tación de los diagramas de <strong>proceso</strong>sque permitirían tomar decisiones sobre <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de laorganización.Implem<strong>en</strong>tando <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> la organización y utilizando <strong>las</strong>difer<strong>en</strong>tes herrami<strong>en</strong>tas que este <strong>estudio</strong> pres<strong>en</strong>ta se logró determinar loscostos de producción y medir la capacidad productiva de la planta. Esimportante t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>el</strong> desarrollo de este proyecto debido que losresultados que este género <strong>para</strong> la organización. Fueron muy importantes <strong>para</strong><strong>el</strong> mejorami<strong>en</strong>to de la productividad de la empresa. Es decir que sigui<strong>en</strong>doalgunos de los lineami<strong>en</strong>tos planteados por <strong>el</strong> autor <strong>en</strong> su proyecto se podrálograr un mejorami<strong>en</strong>to de la productividad <strong>para</strong> la empresa ALUMINIOS YVIDRIOS LEMA, donde se desarrollara este proyecto.Estudio de métodos y tiempos <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de extrusión de tuberíacorrugada <strong>en</strong> la línea 10 de la empresa tubos de occid<strong>en</strong>te S.A. 3 Este<strong>estudio</strong> se desarrolló con <strong>el</strong> fin de conocer, medir, docum<strong>en</strong>tar y determinar losmejores métodos, herrami<strong>en</strong>tas, y habilidades <strong>para</strong> fabricar un producto. Sedeterminaron los tiempos estándar y los métodos necesarios realizados por <strong>el</strong>operario durante <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de extrusión de tubería corrugada, con <strong>el</strong> objeto de<strong>mejorar</strong> <strong>el</strong> <strong>trabajo</strong>, optimizar <strong>el</strong> r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to de la mano de obra, equipo yplanta. Con esta información, se formularon propuestas <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> losmétodos de <strong>trabajo</strong>, y crear registros, ya que la car<strong>en</strong>cia de éstos, no hanpermitido hacer una evaluación y corrección de <strong>las</strong> defici<strong>en</strong>cias exist<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> laplanta de producción.3 MARTINEZ Shirley, Estudio de métodos y tiempos <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de extrusión de tuberíacorrugada <strong>en</strong> la línea 10 de la empresa TUBOS DE OCCIDENTE S.A., Facultad de ing<strong>en</strong>iería,Universidad Autónoma de Occid<strong>en</strong>te.17


La metodología desarrollada <strong>en</strong> este <strong>trabajo</strong> fue la sigui<strong>en</strong>te: primero seexaminó de forma crítica, <strong>el</strong> modo <strong>en</strong> que era realizado <strong>el</strong> <strong>trabajo</strong>, su propósito,<strong>el</strong> lugar <strong>en</strong> que era efectuado, la secu<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> que se llevaba a cabo, losmétodos utilizados, así como la c<strong>las</strong>ificación de los tiempos planeados y noplaneados, los factores causales de estos últimos, la disponibilidad de losoperarios y <strong>el</strong> diseño <strong>d<strong>el</strong></strong> lugar de <strong>trabajo</strong>. Segundo: se estableció <strong>el</strong> métodomás práctico, económico y eficaz, (se tomaron tiempos de operación) mediant<strong>el</strong>os aportes de <strong>las</strong> personas r<strong>el</strong>acionadas al <strong>en</strong>torno, lo que permitiócom<strong>para</strong>rlos con <strong>el</strong> método actual, y tercero, se realizó una com<strong>para</strong>ción <strong>en</strong>tr<strong>el</strong>a r<strong>el</strong>ación coste-eficacia <strong>d<strong>el</strong></strong> nuevo método y <strong>el</strong> método actualEs importante t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que la implem<strong>en</strong>tación de un <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>,g<strong>en</strong>erará grandes cambios <strong>en</strong> la productividad de la compañía, <strong>en</strong>tre loscambios que se podrán g<strong>en</strong>erar, es <strong>el</strong> aum<strong>en</strong>to de controles <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong><strong>productivo</strong> y mayor organización <strong>en</strong> <strong>el</strong> área productiva de la empresa. En <strong>el</strong>desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> proyecto <strong>el</strong> autor realizó un <strong>estudio</strong> completo <strong>d<strong>el</strong></strong> área productivade empresa Tubos de Occid<strong>en</strong>te S.A., donde se logra id<strong>en</strong>tificar <strong>las</strong>defici<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> su <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong>; este <strong>trabajo</strong> ayudará a guiar laimplem<strong>en</strong>tación <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>, con <strong>el</strong> fin de <strong>mejorar</strong> la productividad ydeterminar <strong>las</strong> posibles fal<strong>las</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la empresaALUMINIOS Y VIDRIOS LEMA.Estudio de métodos y tiempos <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la línea decamisas interior maquila cta., <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> la productividad de laempresa. 4 El objetivo de este <strong>trabajo</strong> es establecer una propuesta <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong>los <strong>proceso</strong>s <strong>en</strong> una línea de producto de la empresa, esto <strong>para</strong> id<strong>en</strong>tificar <strong>en</strong> laorganización los factores a <strong>mejorar</strong> <strong>en</strong> términos de tiempo y establecerparámetros de valoración y seguimi<strong>en</strong>to. El autor plantea que <strong>para</strong> efectuar <strong>el</strong><strong>estudio</strong> fue necesario id<strong>en</strong>tificar, docum<strong>en</strong>tar y medir los <strong>proceso</strong>s aplicados <strong>en</strong>la confección de camisil<strong>las</strong>, mediante <strong>el</strong> desglose y análisis de <strong>las</strong> operacionesrealizadas <strong>en</strong> cada refer<strong>en</strong>cia. El análisis de la información permitió estableceraspectos a <strong>mejorar</strong>, <strong>el</strong>iminar, combinar o secu<strong>en</strong>ciar esto con <strong>el</strong> fin de evitarmanejos innecesarios y la mala utilización <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo por parte de losoperarios.La metodología <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> está dividida <strong>en</strong> cinco fases: la primera consiste <strong>en</strong>id<strong>en</strong>tificar los métodos y tiempos actuales, la segunda consiste <strong>en</strong> id<strong>en</strong>tificar <strong>las</strong>actividades que afectan <strong>el</strong> desarrollo de <strong>las</strong> operaciones <strong>en</strong> cada refer<strong>en</strong>cia, latercera es establecer un método mejorado <strong>para</strong> la confección de <strong>las</strong> refer<strong>en</strong>ciasespecíficas, la cuarta fase consiste <strong>en</strong> com<strong>para</strong>r los tiempos y métodosutilizados por difer<strong>en</strong>tes módulos <strong>en</strong> la confección de una misma refer<strong>en</strong>cia y<strong>para</strong> terminar la quinta fase es desarrollar indicadores de productividad.4 ARARAT Alejandra,Estudio de métodos y tiempos <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la línea decamisas interior MAKILA CTA., <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> la productividad de la empresa, Facultad deing<strong>en</strong>iería, Universidad Autónoma de Occid<strong>en</strong>te.18


Para concluir <strong>el</strong> autor logró determinar que con la aplicación de la técnica<strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> la empresa podría reducir costos de mano de obra, si laempresa permitiera <strong>el</strong>iminar, secu<strong>en</strong>ciar, <strong>mejorar</strong> y combinar <strong>las</strong> actividades decada <strong>proceso</strong> evitando tiempos im<strong>productivo</strong>s.Es importante t<strong>en</strong>er difer<strong>en</strong>tes refer<strong>en</strong>cias sobre <strong>el</strong> desarrollo y aplicación deesta técnica, esto con <strong>el</strong> fin de determinar mejoras durante <strong>el</strong> desarrollo yaplicación de esta, con <strong>el</strong> fin de evitar errores y de esta forma implem<strong>en</strong>tar unmétodo que logre <strong>mejorar</strong> la productividad de la organización.19


2. PROBLEMA2.1 PLANTEAMIETO DEL PROBLEMAAluminios y Vidrios Lema es una empresa productora y comercializadora deproductos <strong>el</strong>aborados <strong>en</strong> aluminio arquitectónico y vidrio, su estructura espequeña y pres<strong>en</strong>ta dificultades de organización y control <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes áreas.Unos de los problemas de la empresa es la pérdida de cli<strong>en</strong>tes este problemase ha notado por <strong>las</strong> constantes quejas y reclamos que cli<strong>en</strong>tes pres<strong>en</strong>tandebido al incumplimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> tiempos de <strong>en</strong>trega, sin embargo actualm<strong>en</strong>te laempresa no cu<strong>en</strong>ta con un registro exacto de quejas y reclamos quefundam<strong>en</strong>t<strong>en</strong> este planteami<strong>en</strong>to. En <strong>el</strong> diagnóstico pres<strong>en</strong>tado se puededetectar que una de <strong>las</strong> razones de este problema es la falta de programaciónde <strong>las</strong> fechas de <strong>en</strong>trega de los productos a sus cli<strong>en</strong>tes, lo que es g<strong>en</strong>eradopor la falta de medición de los tiempos de producción por lo cual esprácticam<strong>en</strong>te imposible realizar un <strong>proceso</strong> de programación.Las causas de este problema son la falta de supervisión y control <strong>en</strong> <strong>el</strong> área deproducción. En cuanto a los métodos utilizados actualm<strong>en</strong>te se observanmuchos transportes innecesarios y obstáculos <strong>en</strong> <strong>las</strong> rutas de acceso amateriales y máquinas de corte, que g<strong>en</strong>eran demoras <strong>en</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>proceso</strong> y que probablem<strong>en</strong>te podrían ocasionar accid<strong>en</strong>tes a los operarios.Por otro lado, no se ha realizado una estructuración <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> que semidan los tiempos de producción por producto.Debido a este problema actualm<strong>en</strong>te la empresa ha perdido credibilidad <strong>en</strong> <strong>el</strong>mercado por su incumplimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> los tiempos de <strong>en</strong>trega de productoterminado a sus cli<strong>en</strong>tes. Para darle solución a este problema se ha planteadopor la ger<strong>en</strong>cia realizar una programación que le permita al área de v<strong>en</strong>tassincronizar su <strong>trabajo</strong> con producción y evitar que se siga incurri<strong>en</strong>do <strong>en</strong> esteproblema.20


2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA¿En qué contribuirá la utilización de la técnica <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong>mejorami<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la línea de aluminio arquitectónico <strong>en</strong>la empresa Aluminios y Vidrios Lema?2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA¿El diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> ayudará a proponer mejoras queincrem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> la productividad de la empresa?¿Qué efecto t<strong>en</strong>drá la medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> de los <strong>proceso</strong>s <strong>productivo</strong>s <strong>en</strong> laempresa Aluminios y Vidrios Lema?¿En que contribuirá la medición de la efectividad de los métodos de <strong>trabajo</strong>propuestos <strong>en</strong> <strong>el</strong> proyecto?21


3. OBJETIVOS3.1 OBJETIVO GENERALAplicar la técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la líneaaluminio arquitectónico, <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> la productividad de la empresa “Aluminiosy Vidrios Lema”.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOSDiagnosticar <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> con <strong>el</strong> fin de establecer mejoras <strong>para</strong> <strong>las</strong>tareas utilizando herrami<strong>en</strong>tas <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>.Realizar la medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> de los <strong>proceso</strong>s <strong>productivo</strong>s de la empresa, con<strong>el</strong> propósito de obt<strong>en</strong>er <strong>el</strong> tiempo estándar de <strong>las</strong> operaciones.G<strong>en</strong>erar indicadores de productividad <strong>para</strong> evaluar la efectividad de losmétodos implem<strong>en</strong>tados.22


4. JUSTIFICACIÓNEl desarrollo de este proyecto debe g<strong>en</strong>erar una serie de b<strong>en</strong>eficios <strong>para</strong> quesea útil, estos deb<strong>en</strong> afectar directam<strong>en</strong>te a <strong>las</strong> partes involucradas, <strong>las</strong> cualesson:Dado que una de <strong>las</strong> prioridades de la empresa es recuperar la credibilidadante sus cli<strong>en</strong>tes y <strong>para</strong> lograrlo es necesario <strong>mejorar</strong> los tiempos de <strong>en</strong>trega<strong>para</strong> aum<strong>en</strong>tar la satisfacción de los mismos. Para darle solución a esteproblema la empresa requiere realizar una programación y planeación de laproducción.Por esta razón la información que suministrará este <strong>trabajo</strong> es <strong>el</strong> insumo querequiere la empresa Aluminios Y Vidrios Lema <strong>para</strong> realizar la programaciónque requiere. Con los resultados obt<strong>en</strong>idos se lograrán determinar los tiemposestándar de producción, <strong>mejorar</strong> los métodos que se están usando actualm<strong>en</strong>te<strong>para</strong> llevar a cabo <strong>el</strong> desarrollo de la actividad productiva de la empresa demanera que la hagan más efectiva. Para <strong>el</strong>aborar la programación es necesario<strong>mejorar</strong> los <strong>proceso</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> área de producción, lo cual será posible mediante <strong>el</strong>desarrollo de un <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> donde se analizarán los métodos y tiemposde producción; esto con <strong>el</strong> fin de aportar suger<strong>en</strong>cias que ayud<strong>en</strong> a <strong>mejorar</strong> laefici<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>el</strong> área y lograr determinar la máxima productividad de la empresade forma que sea más competitiva <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado.El bu<strong>en</strong> desarrollo de este proyecto le permitirá a la Universidad Autónomade Occid<strong>en</strong>te demostrar al mercado laboral y a la sociedad que es unainstitución comprometida a formar jóv<strong>en</strong>es con <strong>las</strong> capacidades y compet<strong>en</strong>ciasnecesarias <strong>para</strong> triunfar como un profesional ético y comprometido con <strong>el</strong>crecimi<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> país.El b<strong>en</strong>eficio que recibirá <strong>el</strong> estudiante es la aplicación de los conocimi<strong>en</strong>tos <strong>en</strong><strong>el</strong> área de administración de la producción, adquiridos durante una fase teóricaobt<strong>en</strong>ida <strong>en</strong> la universidad, donde <strong>el</strong> éxito y <strong>el</strong> bu<strong>en</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> proyecto leotorgarán <strong>el</strong> título de Administrador de Empresas, e iniciar posteriorm<strong>en</strong>te <strong>el</strong><strong>proceso</strong> de inserción al mercado laboral.23


5. MARCO DE REFERENCIA5.1 MARCO TEÓRICOAntes de dar inicio al desarrollo de este proyecto es necesario t<strong>en</strong>er clarasalgunas teorías que ayudaran a definir <strong>el</strong> procedimi<strong>en</strong>to o lineami<strong>en</strong>tos que sedeb<strong>en</strong> seguir <strong>para</strong> llevar a cabo <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>.5.1.1 Productividad. Cuando se habla de productividad esta puede definirsecomo la r<strong>el</strong>ación <strong>en</strong>tre la cantidad de bi<strong>en</strong>es y servicios producidos y lacantidad de recursos utilizados. 5En la fabricación la productividad sirve <strong>para</strong> evaluar <strong>el</strong> r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to de lostalleres, <strong>las</strong> máquinas, los equipos de <strong>trabajo</strong> y los empleados. Productividad<strong>en</strong> términos de empleados es sinónimo de r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to. En un <strong>en</strong>foquesistemático decimos que un sistema es <strong>productivo</strong> al r<strong>el</strong>acionar lo con unacantidad de recursos (Insumos) <strong>en</strong>tregados <strong>en</strong> un periodo de tiempo dado seobti<strong>en</strong>e <strong>el</strong> máximo de productos. 6En realidad la productividad debe ser definida como <strong>el</strong> indicador de efici<strong>en</strong>ciaque r<strong>el</strong>aciona la cantidad de insumos o recursos utilizado con la cantidad deproducción obt<strong>en</strong>ida.Es importante t<strong>en</strong>er claro <strong>el</strong> significado de productividad dado que <strong>el</strong> principalobjetivo de la implem<strong>en</strong>tación de este método <strong>en</strong> una organización esaum<strong>en</strong>tar este factor, esto <strong>para</strong> que la empresa sea más efici<strong>en</strong>te y competitiva<strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado.5.1.2 Estudio <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>. En su libro Estudio de Tiempos y Movimi<strong>en</strong>tosMarvin E. Mun<strong>d<strong>el</strong></strong>, dice "que la expresión <strong>estudio</strong> de movimi<strong>en</strong>tos y de tiemposse refiere a la amplia rama <strong>d<strong>el</strong></strong> conocimi<strong>en</strong>to que trata la determinaciónci<strong>en</strong>tífica de los métodos prefer<strong>en</strong>tes de <strong>trabajo</strong>, la estimación, <strong>en</strong> función <strong>d<strong>el</strong></strong>tiempo, <strong>d<strong>el</strong></strong> valor <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> que implica actividad humana, y <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong>material requerido <strong>para</strong> hacer uso práctico de estos datos” 7 .5 NIEBEL, B<strong>en</strong>jamin W. Ing<strong>en</strong>iería Industrial métodos tiempos y movimi<strong>en</strong>tos. México D.F.:Alfaomega, 2001.6 NIEBEL, B<strong>en</strong>jamin W. Ing<strong>en</strong>iería Industrial métodos tiempos y movimi<strong>en</strong>tos. México D.F.:Alfaomega, 2001.7 MUNDEL, Marvin E. Estudio de Movimi<strong>en</strong>tos y de Tiempos principios y prácticas. NewJersey: Pr<strong>en</strong>tice-Hall Inc, 1975. p.115.24


Uno de los factores principales <strong>en</strong> la productividad de la empresa es la manode obra, es este factor <strong>el</strong> que se pret<strong>en</strong>de medir con este tipo de <strong>estudio</strong>, deforma que se puedan determinar los mejores desempeños, de manera queaum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> los resultados <strong>productivo</strong>s de la organización.Por tanto <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de <strong>trabajo</strong> compr<strong>en</strong>de <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de dos aspectosfundam<strong>en</strong>tales que son <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de métodos y <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de tiempos.5.1.3 Estudio de Métodos. La definición de ing<strong>en</strong>iería de métodos pres<strong>en</strong>tadapor Edward W. Krick <strong>en</strong> su libro Ing<strong>en</strong>iería de Métodos, “la ing<strong>en</strong>iería demétodos se ocupa de la integración <strong>d<strong>el</strong></strong> ser humano d<strong>en</strong>tro <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> deproducción. También puede describirse como <strong>el</strong> diseño <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong><strong>en</strong> lo que se refiere al ser humano. La tarea consiste <strong>en</strong> decir donde <strong>en</strong>caja <strong>el</strong>ser humano <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de convertir materias primas <strong>en</strong> producto terminadoy <strong>en</strong> decidir cómo puede <strong>el</strong> hombre desempeñar más efectivam<strong>en</strong>te <strong>las</strong> tareasque le asignan” 8 .De esta forma <strong>en</strong>t<strong>en</strong>demos que <strong>el</strong> principal objetivo <strong>en</strong> la aplicación de un<strong>estudio</strong> de métodos es determinar la forma más efici<strong>en</strong>te <strong>para</strong> especificar <strong>el</strong>método <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> al operario, de forma que este pueda desarrollar suoperación con <strong>el</strong> mínimo de errores y optimizando al máximo los recursos.5.1.3.1 Aplicación <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> de métodos. Cabe resaltar que <strong>para</strong>desarrollar un <strong>estudio</strong> de métodos es necesario t<strong>en</strong>er información precisa sobrecada uno de los <strong>proceso</strong>s a estudiar, según B<strong>en</strong>jamin W. Nieb<strong>el</strong> <strong>en</strong> su libroIng<strong>en</strong>iera Industrial métodos tiempos y movimi<strong>en</strong>tos, resalta que cuando serealizan <strong>estudio</strong>s de métodos y se desea perfeccionar un método de operaciónexist<strong>en</strong>te, la experi<strong>en</strong>cia ha demostrado que a fin de lograr los máximosr<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos, hay que seguir un procedimi<strong>en</strong>to sistemático.En su explicación Nieb<strong>el</strong> propone los sigui<strong>en</strong>tes pasos <strong>para</strong> asegurar laobt<strong>en</strong>ción de resultados favorables <strong>en</strong> la aplicación de la ing<strong>en</strong>iería demétodos.Hacer una exploración pr<strong>el</strong>iminarElaborar diagramas de <strong>proceso</strong>sRealizar un <strong>estudio</strong> de movimi<strong>en</strong>tos cuando se justifique8 KRICK, Edward V. Ing<strong>en</strong>iería de Métodos. 5 ed. México: Editorial Limusa, 1980. p. 86.25


Com<strong>para</strong>r <strong>el</strong> método <strong>en</strong> uso con <strong>el</strong> nuevo métodoPres<strong>en</strong>tar <strong>el</strong> nuevo métodoVerificar la implantación de esteCorregir los tiempos Seguir la operación <strong>d<strong>el</strong></strong> nuevo método 9El <strong>proceso</strong> de aplicación de este <strong>estudio</strong> <strong>en</strong> una organización puede efectuarset<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta difer<strong>en</strong>tes tipos de diagramas, los cuales deb<strong>en</strong> ser<strong>el</strong>aborados con <strong>el</strong> propósito de visualizar y explicar la forma <strong>en</strong> que se lleva acabo <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la empresa.Entre estos diagramas se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran:• Diagrama de <strong>proceso</strong>/operación• Diagrama de recorrido• Diagrama hombre-maquina• Diagrama bimanualEn <strong>el</strong> mom<strong>en</strong>to de aplicar estas herrami<strong>en</strong>tas se inicia a diagramar desde los<strong>proceso</strong>s más g<strong>en</strong>erales hasta los más específicos de arriba hacia abajo comolo específica la lista anterior; a continuación se muestran ejemplos gráficossobre este tipo de diagramas.9 NIEBEL, B<strong>en</strong>jamin W. Ing<strong>en</strong>iería Industrial métodos tiempos y movimi<strong>en</strong>tos. México D.F.:Alfaomega, 2001 p. 178.26


Figura 1. Diagrama de <strong>proceso</strong>/operacionesFu<strong>en</strong>te MEYERS, Fred E. Estudio de tiempos y movimi<strong>en</strong>tos. 2 ed. México.D.C.: Pearson Educación, 2000.p. 53.27


Figura 2. Diagrama de recorridoFu<strong>en</strong>te: BARBOSA Sebastian, Ing<strong>en</strong>iería de métodos, [<strong>en</strong> línea]. S.C.:Sebastian Barbosa, 2011 [consultado 21 de abril de 2012]. Disponible <strong>en</strong>Internet:http://ingmetodosunimeta.blogspot.com/2011/05/tecnicas-<strong>para</strong>-<strong>el</strong>-analisis-de<strong>trabajo</strong>_9048.html),28


Figura 3. Diagrama hombre-maquinaFu<strong>en</strong>te: Diagrama Hombre máquina [<strong>en</strong> línea]. S.C.:www.ing<strong>en</strong>ieriametodos.blogspot.com, 2008 [consultado 21 de abril de 2012].Disponible <strong>en</strong> Internet:http://ing<strong>en</strong>ieriametodos.blogspot.com/2008/12/ejemplo-diagrama-hombremquina-parte-iv.html29


Cuadro 1. Diagrama BimanualFu<strong>en</strong>te: Diagrama Bimanual [<strong>en</strong> línea]. S.C.:Josm<strong>el</strong>l Uriarte Hurtado, 2011.[Consultado 21 de abril de 2012]. Disponible <strong>en</strong> Internet:http://josm<strong>el</strong>ling<strong>en</strong>ieria2011.blogspot.com/2011/04/diagrama-bimanual.html“Para la recolección de la información Nieb<strong>el</strong> recomi<strong>en</strong>da que todo <strong>el</strong> personalde la empresa debe estar <strong>en</strong>terado <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> que se va a desarrollar, lapersona <strong>en</strong>cargada de llevar a cabo <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> debe t<strong>en</strong>er una bu<strong>en</strong>a r<strong>el</strong>acióncon los operarios de forma que estos colabor<strong>en</strong> con <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> ybrind<strong>en</strong> la información que se requiere <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración de los diagramas” 10 .10 Ibíd., p. 56.30


5.1.4 Estudio de Tiempos. El <strong>estudio</strong> de tiempos es <strong>el</strong> sigui<strong>en</strong>te compon<strong>en</strong>tede lo que hemos llamado técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>, <strong>en</strong> esta parte MarvinE. Mun<strong>d<strong>el</strong></strong> citado anteriorm<strong>en</strong>te define que “la parte de <strong>estudio</strong> de tiemposconsta de una amplia variedad de procedimi<strong>en</strong>tos <strong>para</strong> determinar la cantidadde tiempo requerido, bajo ciertas condiciones estándar de medición, <strong>para</strong>tareas que implican alguna actividad humana.De la frase utilizada por Nieb<strong>el</strong> “Un día justo de <strong>trabajo</strong>” se puede decir que<strong>para</strong> mant<strong>en</strong>er un equilibrio <strong>en</strong>tre esfuerzo y productividad, mediante laaplicación de este tipo de <strong>estudio</strong> se podrá determinar la forma preferible <strong>para</strong>desarrollar <strong>las</strong> actividades <strong>en</strong> <strong>las</strong> que se incurre una acción humana, <strong>en</strong> lostiempos necesarios y con los controles que establezca la organización.5.1.4.1 Pasos <strong>para</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> de tiempos. Para llevar a cabo<strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de tiempos es necesario cumplir con un procedimi<strong>en</strong>to, acontinuación se plantea <strong>el</strong> procedimi<strong>en</strong>to apropiado según Nieb<strong>el</strong>, <strong>para</strong> llevar acabo <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de una forma exitosa. S<strong>el</strong>ección <strong>d<strong>el</strong></strong> Operario: se debe realizar de acuerdo al <strong>proceso</strong> que serealice <strong>en</strong> la organización. Es necesario definir que <strong>el</strong> analista con ayuda <strong>d<strong>el</strong></strong>supervisor de producción definan qué <strong>el</strong> operario será medido según <strong>el</strong><strong>proceso</strong>, es importante que <strong>el</strong> operario coopere con <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> ysea receptivo ante <strong>las</strong> suger<strong>en</strong>cias que pueda ofrecer <strong>el</strong> analista. Es importanteque la r<strong>el</strong>ación <strong>en</strong>tre <strong>el</strong> operario y <strong>el</strong> analista sea am<strong>en</strong>a, <strong>el</strong> analista debe t<strong>en</strong>erclaro que es su responsabilidad responder de forma clara y paci<strong>en</strong>te a todas ycada una de <strong>las</strong> preguntas o inquietudes que g<strong>en</strong>ere <strong>el</strong> operario, de estodep<strong>en</strong>derá <strong>el</strong> bu<strong>en</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong>. Análisis de Materiales y métodos: Antes de llevar a cabo <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> detiempos es importante t<strong>en</strong>er claro cada actividad que se realiza durante <strong>el</strong><strong>proceso</strong>, podría ser de gran ayuda <strong>para</strong> <strong>el</strong> analista de tiempo dibujar uncroquis donde se puedan detallar <strong>las</strong> difer<strong>en</strong>tes variables como la ubicación <strong>d<strong>el</strong></strong>os materiales y la herrami<strong>en</strong>ta, de esta forma será más fácil detectar <strong>las</strong>distancias que debe recorrer cada operario <strong>para</strong> adquirir dichos <strong>el</strong>em<strong>en</strong>tos.También se podrán detectar los cambios de herrami<strong>en</strong>ta y posiblem<strong>en</strong>te losmateriales que requiere <strong>el</strong> operario <strong>para</strong> llevar a cabo su actividad productiva.31


Registro de información: Toda la información debe ser registrada acercade <strong>las</strong> máquinas, herrami<strong>en</strong>tas de mano, plantil<strong>las</strong> o dispositivos, condicionesde <strong>trabajo</strong>, materiales de uso, operación que se ejecuta, nombre <strong>d<strong>el</strong></strong> operario,número de tarjeta <strong>d<strong>el</strong></strong> operario, departam<strong>en</strong>to, fecha <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> y nombre <strong>d<strong>el</strong></strong>tomador de tiempos.Por otro lado, es necesario realizar una descripción de <strong>las</strong> condiciones de<strong>trabajo</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> operario de esta forma se podrán tomar correcciones que mejor<strong>en</strong>su productividad, t<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que <strong>las</strong> condiciones de <strong>trabajo</strong> pued<strong>en</strong>afectar directam<strong>en</strong>te <strong>el</strong> tiempo de ejecución de <strong>las</strong> labores <strong>d<strong>el</strong></strong> operario. Colocación o emplazami<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> observador: El observador debeubicarse muy cerca <strong>d<strong>el</strong></strong> operario de forma que pueda detectar todas <strong>las</strong>operaciones que éste realice, esto sin obstaculizar o causar traumatismosdurante la ejecución de la actividad <strong>d<strong>el</strong></strong> operario. Es importante que <strong>el</strong>observador permanezca de pie, de esta forma podrá seguir con mayor facilidadlos movimi<strong>en</strong>tos <strong>d<strong>el</strong></strong> operario y podrá detectar con mayor facilidad los cambios<strong>en</strong> <strong>las</strong> acciones <strong>d<strong>el</strong></strong> operario.Es importante resaltar que durante la operación <strong>el</strong> observador no debe t<strong>en</strong>erningún tipo de conversación con <strong>el</strong> operario ya que esto podría ocasionartrastornos durante la ejecución de la operación. División de la operación <strong>en</strong> <strong>el</strong>em<strong>en</strong>tos: Para t<strong>en</strong>er un mejor manejo de lainformación es importante que <strong>el</strong> analista de tiempos divida la operación <strong>en</strong><strong>el</strong>em<strong>en</strong>tos; es decir, que se pueda tomar tiempos se<strong>para</strong>dos por actividadrealizada. Es importante que <strong>el</strong> analista divida muy bi<strong>en</strong> los <strong>el</strong>em<strong>en</strong>tos y queademás qued<strong>en</strong> muy bi<strong>en</strong> descritos <strong>para</strong> que <strong>en</strong> <strong>el</strong> mom<strong>en</strong>to de tomar lostiempos <strong>el</strong> observador pueda detectar fácilm<strong>en</strong>te cada <strong>el</strong>em<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>.Se deb<strong>en</strong> de seguir algunas reg<strong>las</strong> <strong>para</strong> realizar una efectiva división de laoperación; según Nieb<strong>el</strong> estas son <strong>las</strong> reg<strong>las</strong>:“Asegurarse de que son necesarios todos los <strong>el</strong>em<strong>en</strong>tos que se efectúan.Conservar siempre por se<strong>para</strong>do los tiempos <strong>en</strong>tre máquina y ejecución manual.No combinar constantes con variablesS<strong>el</strong>eccionar los <strong>el</strong>em<strong>en</strong>tos de modo que puedan ser cronometrados con facilidady exactitud” 11 .11 Ibíd., p. 144.32


Es importante seguir estas reg<strong>las</strong> <strong>para</strong> lograr t<strong>en</strong>er una división correcta que noconfunda al observador <strong>en</strong> <strong>el</strong> mom<strong>en</strong>to de tomar los tiempos, <strong>en</strong> cada <strong>el</strong>em<strong>en</strong>tose deb<strong>en</strong> especificar los puntos de inicio y terminales de cada <strong>el</strong>em<strong>en</strong>to.5.1.4.2 Toma de Tiempos. Cuando se inicia la toma de tiempos a cada<strong>el</strong>em<strong>en</strong>to hay que saber qué técnica se va a usar <strong>para</strong> obt<strong>en</strong>er los datos. Acontinuación se realiza una breve descripción de <strong>las</strong> dos técnicas exist<strong>en</strong>tes. Técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> método continúo. En esta técnica se deja correr <strong>el</strong>cronómetro, sólo se le<strong>en</strong> los tempos <strong>en</strong> <strong>el</strong> punto terminal de cada <strong>el</strong>em<strong>en</strong>topero sin <strong>para</strong>r <strong>las</strong> manecil<strong>las</strong>, esta técnica es muy recom<strong>en</strong>dable porque sepuede t<strong>en</strong>er una clara visualización <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo que tarda cada <strong>proceso</strong> porparte <strong>d<strong>el</strong></strong> trabajador y <strong>el</strong> observador lo que g<strong>en</strong>era confianza al operario ya quees más fácil explicar y obt<strong>en</strong>er la aceptación de este 12 .Esta técnica es muy útil porque se logran tomar tiempos exactos y no haypérdida de tiempo devolvi<strong>en</strong>do <strong>las</strong> manecil<strong>las</strong> a cero. Una desv<strong>en</strong>taja es que<strong>para</strong> evaluar los tiempos se requiere más tiempo que con otras técnicas ya que<strong>el</strong> cronometro tima los tiempos terminales de cada <strong>el</strong>em<strong>en</strong>to y <strong>para</strong> realizar <strong>el</strong>respectivo análisis es necesario determinar los tiempos <strong>el</strong>em<strong>en</strong>talestranscurridos 13 . Técnica de regresos a cero. En esta técnica es necesario leer <strong>el</strong>cronómetro <strong>en</strong> la terminación de cada <strong>el</strong>em<strong>en</strong>to, y después de esto <strong>las</strong>manecil<strong>las</strong> regresan a cero. Para iniciar y tomar <strong>el</strong> tiempo <strong>d<strong>el</strong></strong> sigui<strong>en</strong>te<strong>el</strong>em<strong>en</strong>to <strong>las</strong> manecil<strong>las</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> cronómetro deb<strong>en</strong> estar ubicadas <strong>en</strong> cero y sedebe tomar <strong>el</strong> tiempo de nuevo. Esta técnica no es muy recom<strong>en</strong>dable porquese pierde tiempo regresando <strong>las</strong> manecil<strong>las</strong> a cero y ese tiempo no seráincluido <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>estudio</strong>, por consigui<strong>en</strong>te se t<strong>en</strong>drá un marg<strong>en</strong> de error un pocoalto. Muchas veces no se toman <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra algunos retrasos durante laactividad de cada <strong>el</strong>em<strong>en</strong>to, además no se ti<strong>en</strong>e un registro completo <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>estudio</strong>.5.1.5 Suplem<strong>en</strong>tos. Los suplem<strong>en</strong>tos se utilizan <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de tiempossegún Nieb<strong>el</strong> 14 , <strong>para</strong> comp<strong>en</strong>sar la fatiga y <strong>las</strong> demoras inevitables <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>trabajo</strong>que quizá no fueron observadas ni algunos otros tiempos legítimos perdidos.En consecu<strong>en</strong>cia, <strong>el</strong> analista debe hacer algunos ajustes <strong>para</strong> comp<strong>en</strong>sar <strong>las</strong>pérdidas. La aplicación de estos ajustes o suplem<strong>en</strong>tos puede ser mucho másamplia <strong>en</strong> unas compañías que <strong>en</strong> otras.12 Ibíd., p. 144.13 Ibíd., p. 145.14 Ibíd., p. 43133


La dificultad de pre<strong>para</strong>r un conjunto universalm<strong>en</strong>te aceptado de suplem<strong>en</strong>tosexactos, que puedan aplicarse a cualquier situación de <strong>trabajo</strong> y <strong>en</strong> cualquierparte <strong>d<strong>el</strong></strong> mundo, se debe a varios factores. Entre los más importantes figuranlos sigui<strong>en</strong>tes: Factores r<strong>el</strong>acionados con <strong>el</strong> individuo: Si todos los trabajadores de unazona de <strong>trabajo</strong> determinada se estudiaran individualm<strong>en</strong>te, se descubriría que <strong>el</strong>trabajador <strong>d<strong>el</strong></strong>gado, activo, ágil <strong>en</strong> <strong>el</strong> apogeo de sus facultades físicas necesita<strong>para</strong> recuperarse de la fatiga un m<strong>en</strong>or tiempo que <strong>el</strong> de su colega un hombreobeso y poco ágil 15 . Factores r<strong>el</strong>acionados con la naturaleza <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> sí: Muchas de <strong>las</strong>tab<strong>las</strong> <strong>el</strong>aboradas <strong>para</strong> calcular los suplem<strong>en</strong>tos dan cifras que pued<strong>en</strong> seraceptables <strong>para</strong> los <strong>trabajo</strong>s fabriles, ligeros y medios, pero que son insufici<strong>en</strong>tessi se trata de tareas pesadas y arduas; por ejemplo, <strong>las</strong> que exig<strong>en</strong> los altoshornos siderúrgicos 16 . Factores r<strong>el</strong>acionados con <strong>el</strong> medio ambi<strong>en</strong>te: Los suplem<strong>en</strong>tos y <strong>en</strong>particular los correspondi<strong>en</strong>tes a descansos, deb<strong>en</strong> fijarse t<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do debidam<strong>en</strong>te<strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta diversos factores ambi<strong>en</strong>tales, tales como calor, humedad, ruido,suciedad, vibraciones, int<strong>en</strong>sidad de luz, polvo, agua etc., y cada uno de <strong>el</strong>losinfluirá <strong>en</strong> la importancia de los suplem<strong>en</strong>tos por descanso requeridos. Además,los factores de ord<strong>en</strong> ambi<strong>en</strong>tal también pued<strong>en</strong> ser de naturaleza estacional. Semanifiestan <strong>en</strong>tonces particularm<strong>en</strong>te cuando <strong>el</strong> <strong>trabajo</strong> de hace al aire libre como<strong>en</strong> <strong>las</strong> obras de construcción o astilleros 17 .Los suplem<strong>en</strong>tos pued<strong>en</strong> c<strong>las</strong>ificarse de acuerdo a cómo <strong>el</strong> operario lleva acabo sus actividades, de esta forma se determina <strong>el</strong> porc<strong>en</strong>taje de suplem<strong>en</strong>toque se le aplicará al <strong>estudio</strong> realizado. La c<strong>las</strong>ificación de los suplem<strong>en</strong>tos estádeterminada según una tabla sugerida por oficina internacional <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong>Estados Unidos (International Labour Office), esta tabla indica <strong>el</strong> porc<strong>en</strong>tajeque se debe asignar al <strong>estudio</strong> de acuerdo a <strong>las</strong> condiciones de <strong>trabajo</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong>operario.15 OIT; George Kanawaty. Introducción al <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>. México D.F.: Noriega Limusa,1995 p. 336.16 OIT; George Kanawaty. Introducción al <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>. México D.F.: Noriega Limusa,1995 p. 336.17 OIT; George Kanawaty. Introducción al <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>. México D.F.: Noriega Limusa,1995 p. 336.34


Cuadro 2. Suplem<strong>en</strong>tos recom<strong>en</strong>dados por la ILOFu<strong>en</strong>te: OIT; George Kanawaty. Introducción al <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>. MéxicoD.F.: Noriega Limusa, 1995 p. 33835


5.2 MARCO CONCEPTUALPara llevar a cabo <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> de <strong>trabajo</strong>, es necesario t<strong>en</strong>er claroconceptos que están directam<strong>en</strong>te r<strong>el</strong>acionados con la productividad d<strong>en</strong>egocio y este tipo de <strong>estudio</strong>.Como se ha explicado <strong>en</strong> <strong>el</strong> marco teórico <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> está dividido <strong>en</strong>dos compon<strong>en</strong>tes principales, <strong>el</strong> primero es <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de métodos y <strong>el</strong> segundoes <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de tiempos. Cada uno de estos compon<strong>en</strong>tes ti<strong>en</strong>e inmersos unaserie de conceptos que deb<strong>en</strong> estar claros <strong>para</strong> que la técnica se implem<strong>en</strong>tede la forma correcta.En primera medida se definirán los conceptos que hay que t<strong>en</strong>er claros <strong>en</strong>cuanto al <strong>estudio</strong> de movimi<strong>en</strong>tos donde <strong>el</strong> principal factor es <strong>el</strong> uso dediagramas que ayudan a t<strong>en</strong>er claridad sobre la información determinada <strong>en</strong> <strong>el</strong><strong>estudio</strong>. A continuación se realiza una descripción de los diagramas que seutilizaran <strong>en</strong> <strong>el</strong> desarrollo de este proyecto.Para llevar a cabo <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de métodos <strong>el</strong> cual es parte fundam<strong>en</strong>tal <strong>para</strong>desarrollar <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> una organización, es necesario utilizardifer<strong>en</strong>tes herrami<strong>en</strong>tas que permitirán efectuar exitosam<strong>en</strong>te dicho <strong>estudio</strong>,<strong>en</strong>tre estas se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>el</strong> diagrama de <strong>proceso</strong> de operaciones. Según Nieb<strong>el</strong>este diagrama es “utilizado <strong>para</strong> definir la secu<strong>en</strong>cia cronológica de todas <strong>las</strong>operaciones, inspecciones, márg<strong>en</strong>es de tiempo y materiales a utilizar <strong>en</strong> un<strong>proceso</strong> de fabricación 18 ”. Es decir, este diagrama ayuda a especificar oexponer <strong>el</strong> problema, de esta forma se podrán observar donde están <strong>las</strong>posibles fal<strong>las</strong> y <strong>en</strong> qué puntos se pued<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tar mejoras, es importantedefinir claram<strong>en</strong>te cada punto de inicio y final de cada procedimi<strong>en</strong>to oactividad, la información cont<strong>en</strong>ida <strong>en</strong> este diagrama es fundam<strong>en</strong>tal <strong>para</strong>tomar futuras decisiones <strong>en</strong> mejoras, por lo cual debe ser muy precisa.Igualm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> diagrama de recorrido permite repres<strong>en</strong>tar gráficam<strong>en</strong>te lostransportes <strong>en</strong> que debe incurrir un operario <strong>para</strong> realizar su labor. A difer<strong>en</strong>cia<strong>d<strong>el</strong></strong> diagrama anterior este está diseñado <strong>para</strong> observar todas y cada una de <strong>las</strong>acciones que debe efectuar un operario, <strong>para</strong> transportarse <strong>en</strong> la planta;mediante este diagrama se podrán llevar a cabo mejoras <strong>en</strong> la distribución <strong>d<strong>el</strong></strong>a planta 19 . El Diagrama hombre-máquina. Indica la r<strong>el</strong>ación exacta <strong>en</strong> tiempo<strong>en</strong>tre <strong>el</strong> ciclo de <strong>trabajo</strong> de la persona y <strong>el</strong> ciclo de operación de la máquina 20 .El Diagrama de <strong>proceso</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> operario o bimanual, repres<strong>en</strong>ta todos losmovimi<strong>en</strong>tos y pausas realizadas por la mano derecha y la izquierda, y <strong>las</strong>18 Ibíd., p. 29.19 Ibíd., p. 42.20 bíd., p. 157.36


<strong>el</strong>aciones <strong>en</strong>tre <strong>las</strong> divisiones básicas r<strong>el</strong>ativas de la ejecución <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>realizada con <strong>las</strong> manos 21.Después de t<strong>en</strong>er claros los conceptos <strong>para</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> demétodos, pasamos a analizar los conceptos que se requier<strong>en</strong> <strong>para</strong> poder llevara cabo <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de tiempos donde es importante g<strong>en</strong>erar fórmu<strong>las</strong> de tiempo<strong>las</strong> cuales se reconoc<strong>en</strong> como una expresión algebraica de los factores quedeterminan <strong>el</strong> tiempo de una operación. S<strong>en</strong>cillam<strong>en</strong>te es una distribuciónconv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te de los datos normalizados, reducidos a su forma más simple, quefacilita su aplicación estándar 22 . Posterior a <strong>las</strong> fórmu<strong>las</strong> de tiempo se deb<strong>en</strong>determinar tres c<strong>las</strong>es de tiempo, <strong>en</strong>tre <strong>las</strong> que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>el</strong> tiempoestándar <strong>el</strong> cual podría definirse como <strong>el</strong> tiempo que se establece, después deaplicar un <strong>estudio</strong> de tiempos, durante <strong>el</strong> cual <strong>el</strong> operario con unas habilidadesrequeridas puede desarrollar <strong>las</strong> actividades de producción con la maquinarianecesaria, con una v<strong>el</strong>ocidad normal <strong>en</strong> la cual se pres<strong>en</strong>te un agotami<strong>en</strong>tonormal debido al desarrollo de la actividad. El tiempo real se define como <strong>el</strong>espacio de tiempo realm<strong>en</strong>te empleado por <strong>el</strong> operario <strong>en</strong> la ejecución de suactividad, es determinado después de realizar un análisis de tiempos, dondepreviam<strong>en</strong>te se han detectado pérdidas de tiempo por circunstanciaspersonales o demoras que no ti<strong>en</strong><strong>en</strong> r<strong>el</strong>ación con <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>.En r<strong>el</strong>ación al tiempo normal se puede decir que es aqu<strong>el</strong> que se determinadespués <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> de tiempos donde <strong>el</strong> operario pude ejercer su labornormalm<strong>en</strong>te. Para determinar estos tiempos es necesario realizar la toma detiempo. La toma de tiempos es la acción que realiza <strong>el</strong> <strong>en</strong>cargado de realizar <strong>el</strong><strong>estudio</strong> de tiempos, donde se determinan los tiempos de producción la cual serealiza cuando <strong>el</strong> operario está ejecutando la actividad productiva. Durante latoma de tiempo se debe determinar <strong>el</strong> número de muestras que corresponde alnúmero de veces que se debe repetir la toma de tiempo, con <strong>el</strong> fin de t<strong>en</strong>er unpromedio acertado, <strong>para</strong> posteriorm<strong>en</strong>te analizar la información recolectada ydeterminar los tiempos estándares de producción, tratando de obt<strong>en</strong>er <strong>el</strong>mínimo de errores.Los conceptos definidos anteriorm<strong>en</strong>te están directam<strong>en</strong>te r<strong>el</strong>acionados con <strong>el</strong>desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> proyecto. Para llevar a cabo <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de métodos, es necesarioanalizar <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> que realiza la empresa, esto se realizara mediante <strong>el</strong> diseñode los diagramas de recorrido, diagramas de <strong>proceso</strong>, diagramas hombremáquina y bimanual; estos diagramas son <strong>el</strong> insumo <strong>para</strong> realizar <strong>el</strong> previoanálisis y proponer mejoras que aum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> la productividad de la empresa.21 NIEBEL W. B<strong>en</strong>jamin, Ing<strong>en</strong>ieria Industrial métodos, tiempos y movimi<strong>en</strong>tos, Alfaomega,2001, p. 183.22 GARCÍA CRIOLLO Roberto, Estudio <strong>d<strong>el</strong></strong> Trabajo, McGRAW-HILL INTERAMERICANAEDITORES, S.A., 1998, p. 113.37


Durante <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> de tiempos se recolectará una serie de datos,obt<strong>en</strong>idos de <strong>las</strong> tomas de tiempo y <strong>el</strong> número de muestras recolectadasdurante <strong>el</strong> <strong>trabajo</strong> de campo, como tiempos normales y tiempos reales, conesta información se detectaran los tiempos estándar de producción, esto con <strong>el</strong>fin de t<strong>en</strong>er una medición que le permita a la empresa planear la producción ymedir <strong>el</strong> desempeño de los operarios.38


6. GENERALIDADES DE LA EMPRESAAluminios y Vidrios Lema es una empresa que realiza su actividad económica<strong>en</strong> <strong>el</strong> sector de comercial pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>te a la industria <strong>d<strong>el</strong></strong> aluminio y vidrioarquitectónico, ubicada <strong>en</strong> la ciudad de Santiago de Cali <strong>en</strong> la zona sur,exactam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la Autopista sur ori<strong>en</strong>tal con carrera 66, cu<strong>en</strong>ta con más de 10años de experi<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado, actualm<strong>en</strong>te cu<strong>en</strong>ta con once empleadoscontratados directam<strong>en</strong>te por la empresa.La empresa a pesar de ser una pequeña empresa cu<strong>en</strong>ta con importantescli<strong>en</strong>tes como constructoras reconocidas <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector de la construcción talescomo; Constructora Inacar, Constructora Bolivar, Constructora Alpes;además por medio de <strong>las</strong> r<strong>el</strong>aciones de la ger<strong>en</strong>cia se han asignado a laempresa grandes obras como Comf<strong>en</strong>alco Clínica Uribe.6.1 MISIÓNNuestra misión es <strong>en</strong>tregar a nuestros cli<strong>en</strong>tes productos <strong>el</strong>aborados <strong>en</strong>aluminio arquitectónico, vidrio y acero de la más alta calidad con diseños<strong>el</strong>aborados bajo <strong>las</strong> últimas t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> decoración que se ajust<strong>en</strong> a susnecesidades.6.2 VISIÓNEn <strong>el</strong> 2016 posicionarnos <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado <strong>d<strong>el</strong></strong> suroccid<strong>en</strong>te colombiano como lamejor empresa comercializadora de productos <strong>el</strong>aborados <strong>en</strong> aluminioarquitectónico, vidrio y acero, g<strong>en</strong>eradora de empleo y responsablesocialm<strong>en</strong>te. Esto <strong>para</strong> contribuir al crecimi<strong>en</strong>to de la economía de nuestropaís.6.3 VALORES ORGANIZACIONALES Exc<strong>el</strong><strong>en</strong>cia Calidad Cumplimi<strong>en</strong>to39


Creatividad Trabajo <strong>en</strong> equipo6.4 POLÍTICA DE CALIDADSatisfacer <strong>las</strong> necesidades de nuestros cli<strong>en</strong>tes, <strong>en</strong>tregándoles productos deexc<strong>el</strong><strong>en</strong>te calidad y <strong>en</strong> <strong>el</strong> tiempo requerido, fom<strong>en</strong>tar <strong>el</strong> <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> equipo <strong>para</strong>alcanzar la exc<strong>el</strong><strong>en</strong>cia <strong>en</strong> cada uno de los <strong>proceso</strong>s y la mejora continuacumpli<strong>en</strong>do con <strong>las</strong> expectativas de nuestros cli<strong>en</strong>tes.6.5 PRODUCTOSA continuación se realiza una descripción de los productos que VIDRIOS YALUMINIOS LEMA ofrece al mercado. Dirigida al sector de la construcción,<strong>para</strong> empresas y cli<strong>en</strong>tes finales:Fachadas comercialesPasamanosAluminio arquitectónicoTechos <strong>en</strong> policarbonato40


Imag<strong>en</strong> 1. Fachadas comercialesFACHADAS COMERCIALESDe gran utilidad <strong>para</strong> los localescomerciales que dese<strong>en</strong> exhibir susproductos g<strong>en</strong>erando mayor atracción<strong>para</strong> sus cli<strong>en</strong>tesFu<strong>en</strong>te: Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo decomputadorImag<strong>en</strong> 2. PasamanosPASAMANOSLe brindan seguridad y <strong>el</strong>egancia a su casa uoficina, <strong>el</strong>aborados <strong>en</strong> materiales como:AceroAcero - VidrioAluminioAluminio - VidrioFu<strong>en</strong>te: Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo decomputador41


Imag<strong>en</strong> 3. Aluminio arquitectónicoALUMINIO ARQUITECTONICODiseñamos productos modernos, quese ajustan a sus necesidades, bajoestadares de calidad que le ofrescansatisfaccion y comodidad <strong>en</strong> <strong>el</strong> sitioque nuestros cli<strong>en</strong>tes requieranFu<strong>en</strong>te: Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo decomputadorImag<strong>en</strong> 4. Techos <strong>en</strong> PolicarbonatoTECHOS EN POLICARBONATOLe brinda cubrim<strong>en</strong>to, seguridad yfrescura <strong>para</strong> sus ambi<strong>en</strong>te abiertosFu<strong>en</strong>te: Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo decomputadorSu estructura es c<strong>en</strong>tralizada debido que todas <strong>las</strong> decisiones son tomadasdirectam<strong>en</strong>te por la ger<strong>en</strong>cia de la empresa, a pesar de esto la ger<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>cabeza de su propietario <strong>el</strong> Sr. Otto Calderón, es abierta a todas <strong>las</strong>suger<strong>en</strong>cias o propuestas de cambio que se puedan g<strong>en</strong>erar <strong>para</strong> la empresa.42


6.6 ORGANIGRAMAActualm<strong>en</strong>te la empresa pres<strong>en</strong>ta una estructura c<strong>en</strong>tralizada donde latoma de decisiones <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra a cargo de la ger<strong>en</strong>cia, estog<strong>en</strong>era demoras <strong>en</strong> algunos de los <strong>proceso</strong>s de la compañía.(Ver Figura 5).Figura 4. OrganigramaFu<strong>en</strong>te: Organigrama, Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011.1 Archivo de computador6.7 MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESAActualm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la organización pres<strong>en</strong>ta fal<strong>las</strong> <strong>en</strong> cadauna de <strong>las</strong> áreas que la conforman; este problema se pres<strong>en</strong>ta por los retrasosque exist<strong>en</strong> por la jerarquización c<strong>en</strong>tralizada que ti<strong>en</strong>e la organización. Acontinuación se expone como se desarrolla actualm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> deproducción de la organización.43


Inicio: Punto de partida <strong>para</strong> iniciar <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de producción. Requerimi<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> cli<strong>en</strong>te: <strong>en</strong> este punto <strong>el</strong> cli<strong>en</strong>te contacta la con <strong>el</strong> finde satisfacer una necesidad especifica. Visita <strong>para</strong> toma de medidas: después de at<strong>en</strong>der la solicitud <strong>d<strong>el</strong></strong> cli<strong>en</strong>t<strong>el</strong>a empresa programa junto con <strong>el</strong> cli<strong>en</strong>te una visita <strong>para</strong> tomar <strong>las</strong> dim<strong>en</strong>siones<strong>d<strong>el</strong></strong> producto a realizar, <strong>en</strong> este <strong>proceso</strong> es responsabilidad <strong>d<strong>el</strong></strong> v<strong>en</strong>dedor <strong>en</strong>cual programa la fecha y la hora <strong>en</strong> que se va a realizar dicha visita por partede un empleado llamado visitador. Cotización: con <strong>las</strong> medidas que ha tomado <strong>el</strong> visitador, <strong>el</strong> v<strong>en</strong>dedor deberealizar la cotización que será pres<strong>en</strong>tada al cli<strong>en</strong>te <strong>para</strong> que él, tome ladecisión si realiza la obra con la empresa, <strong>en</strong> caso que la decisión <strong>d<strong>el</strong></strong> cli<strong>en</strong>tesea negativa es necesario regresar al punto 2 y volver a analizar losrequerimi<strong>en</strong>tos <strong>d<strong>el</strong></strong> cli<strong>en</strong>te. Recibo de anticipo: cuando <strong>el</strong> cli<strong>en</strong>te acepta la cotización es política de laempresa exigir un anticipo <strong>para</strong> iniciar la obra, se ha establecido que esteanticipo debe ser mínimo <strong>d<strong>el</strong></strong> 40% <strong>d<strong>el</strong></strong> total de la obra. Recibo de caja: <strong>el</strong> recibo de caja es <strong>el</strong> docum<strong>en</strong>to que realiza <strong>el</strong> área decontabilidad <strong>para</strong> darle formalidad al anticipo recibido, este docum<strong>en</strong>to espres<strong>en</strong>tado con original y copia, una <strong>para</strong> <strong>el</strong> cli<strong>en</strong>te y otra <strong>para</strong> la empresa. Factura de v<strong>en</strong>ta: con <strong>el</strong> fin de llevar <strong>el</strong> control de los anticipos querealizan los cli<strong>en</strong>tes, inmediatam<strong>en</strong>te <strong>el</strong> cli<strong>en</strong>te realiza <strong>el</strong> anticipo se debeg<strong>en</strong>erar la factura de v<strong>en</strong>ta <strong>para</strong> anexar <strong>el</strong> correspondi<strong>en</strong>te recibo de caja. Requerimi<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> producto: cuando <strong>el</strong> cli<strong>en</strong>te toma la decisión derealizar la obra con la empresa, <strong>el</strong> área de v<strong>en</strong>tas debe pasar <strong>el</strong> requerimi<strong>en</strong>tode producto al área de producción. Ord<strong>en</strong> de producción: este es <strong>el</strong> docum<strong>en</strong>to formal que pres<strong>en</strong>ta <strong>el</strong> áreade v<strong>en</strong>tas al área de producción <strong>para</strong> que se inicie este <strong>proceso</strong>, estedocum<strong>en</strong>to ti<strong>en</strong>e dos copias una <strong>para</strong> <strong>el</strong> área de v<strong>en</strong>tas y otra <strong>para</strong> producción,<strong>en</strong> este docum<strong>en</strong>to se describe con exactitud todas <strong>las</strong> especificaciones <strong>d<strong>el</strong></strong>producto, medidas, tipo de producto, color <strong>d<strong>el</strong></strong> aluminio, color <strong>d<strong>el</strong></strong> vidrio. Requerimi<strong>en</strong>to de material: después que producción conoce qué tipo deproducto requiere <strong>el</strong> cli<strong>en</strong>te, solicita al área de compras los materiales44


necesarios <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración <strong>d<strong>el</strong></strong> producto. El área de compras ti<strong>en</strong>e comofunción solicitar cotizaciones y tomar la decisión de compra de los materialesque producción requiere. Ord<strong>en</strong> de compra: con este docum<strong>en</strong>to esta área realiza la solicitud dematerial a sus proveedores. Recibo de material: este punto se recibe <strong>el</strong> material de acuerdo a la ord<strong>en</strong>de compra pres<strong>en</strong>tada <strong>en</strong> <strong>el</strong> punto anterior. Almac<strong>en</strong>ar y marcar: <strong>para</strong> llevar evitar confusiones con los materiales decada obra <strong>el</strong> almac<strong>en</strong>ista debe marcarlos <strong>en</strong> <strong>el</strong> mom<strong>en</strong>to de recibo con <strong>el</strong>nombre <strong>d<strong>el</strong></strong> cli<strong>en</strong>te. Entrega de material: <strong>en</strong> este punto almacén estrega a producción losmateriales requeridos <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración <strong>d<strong>el</strong></strong> producto. Recibo de material: producción recibe <strong>el</strong> material <strong>para</strong> iniciar <strong>el</strong> <strong>proceso</strong>.Si la solicitud de producto es de puertas o v<strong>en</strong>taría, se deb<strong>en</strong> segur lossigui<strong>en</strong>tes pasos Procedimi<strong>en</strong>to de corte y <strong>en</strong>samble de aluminio: En este procedimi<strong>en</strong>to,se realizan <strong>las</strong> actividades de corte, troqu<strong>el</strong>ado y <strong>en</strong>samble <strong>d<strong>el</strong></strong> aluminio según<strong>las</strong> medidas pres<strong>en</strong>tadas <strong>en</strong> la ord<strong>en</strong> de producción. Procedimi<strong>en</strong>to de corte y pulido de vidrio: En este procedimi<strong>en</strong>to serealizan cada una de <strong>las</strong> labores <strong>para</strong> <strong>el</strong> alistami<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> vidrio que es requerido<strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración de v<strong>en</strong>tanas, puertas o cortes según <strong>las</strong> medidas de loscli<strong>en</strong>tes. Divisiones de baño o pasamanos: este tipo de productos no es necesarioalizar ningún tipo de procedimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>el</strong> taller, <strong>para</strong> esto solo es necesariosolicitar <strong>el</strong> material e instalar. Ord<strong>en</strong> de compra <strong>d<strong>el</strong></strong> vidrio templado / accesorios: este es <strong>el</strong>docum<strong>en</strong>to que se utiliza <strong>para</strong> solicitar a los proveedores este tipo de45


materiales, este docum<strong>en</strong>to se realiza tres copias una <strong>para</strong> <strong>el</strong> área de compras,otra <strong>para</strong> contabilidad y otra <strong>para</strong> <strong>el</strong> proveedor. Recibo de material: después de solicitar <strong>el</strong> material los proveedores, estedebe ser recibido por almacén qui<strong>en</strong> debe coordinar con v<strong>en</strong>tas <strong>el</strong> día dedespacho <strong>para</strong> su correspondi<strong>en</strong>te instalación. Despacho: cuando se llega a este punto, <strong>el</strong> asesor comercial hacoordinado con <strong>el</strong> cli<strong>en</strong>te la hora y la fecha de <strong>en</strong>trega <strong>d<strong>el</strong></strong> producto, <strong>en</strong> esteprocedimi<strong>en</strong>to se cargan los productos <strong>en</strong> <strong>el</strong> vehículo de transporte y alconductor se le debe <strong>en</strong>tregar la factura de v<strong>en</strong>ta y <strong>el</strong> saldo a cobrar cuandotermin<strong>en</strong> la instalación <strong>d<strong>el</strong></strong> producto. Instalación: <strong>en</strong> la instalación los operarios deb<strong>en</strong> de llevar la herrami<strong>en</strong>tanecesaria <strong>para</strong> llevar a cabo <strong>el</strong> procedimi<strong>en</strong>to, además es obligación de <strong>el</strong>losdejar <strong>el</strong> ligar aseado después de realizar la instalación. Entrega: se debe realizar la <strong>en</strong>trega de la obra al cli<strong>en</strong>te y debe verificarseque todo <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de instalación este a su satisfacción. Encuesta de satisfacción: <strong>el</strong> instalador debe <strong>en</strong>tregar al cli<strong>en</strong>te la<strong>en</strong>cuesta de satisfacción donde se medirá <strong>el</strong> niv<strong>el</strong> de satisfacción <strong>d<strong>el</strong></strong> cli<strong>en</strong>te <strong>en</strong>cada uno de <strong>las</strong> actividades <strong>en</strong> la que <strong>el</strong> intervino como: cotización, instalacióny <strong>en</strong>trega, pres<strong>en</strong>tación de los empleados, cumplimi<strong>en</strong>to y fecha de <strong>en</strong>trega.Fin: <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>.Para t<strong>en</strong>er una idea clara y una descripción grafica sobre cómo se realiza <strong>el</strong><strong>proceso</strong> de producción actualm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la empresa, se pres<strong>en</strong>ta <strong>el</strong> sigui<strong>en</strong>tediagrama donde se dibujan cada uno de <strong>las</strong> actividades que conforman este<strong>proceso</strong> <strong>en</strong> la empresa. (Ver figura 1)46


Figura 5. Mapa de <strong>proceso</strong>s de la empresa47


7. METODOLOGÍA7.1 TIPO DE ESTUDIO“El tipo de <strong>estudio</strong> que se va a utilizar <strong>para</strong> <strong>el</strong> desarrollo de este proyecto esmétodo de observación y descriptiva, la investigación de observación se definecomo “un registro visual de lo que ocurre <strong>en</strong> <strong>el</strong> mundo real, <strong>en</strong> la evid<strong>en</strong>ciaempírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o instrum<strong>en</strong>tos <strong>para</strong>consignar información; requiere <strong>d<strong>el</strong></strong> sujeto que investiga la definición de losobjetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de observación,<strong>las</strong> condiciones <strong>en</strong> que asumirá la observación y <strong>las</strong> conductas que deberáregistrar” 23 .La observación se va a realizar por cada puesto de <strong>trabajo</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> deproducción, durante dicha observación se realizará <strong>el</strong> lineami<strong>en</strong>to de losmétodos de <strong>trabajo</strong>, mediante la toma de tiempos con cronómetro, con lainformación obt<strong>en</strong>ida se realizarán los diagramas, que ori<strong>en</strong>taran <strong>el</strong> análisis,mediante <strong>el</strong> cual se pres<strong>en</strong>taran propuestas de mejora a la organización, esocon <strong>el</strong> fin de aum<strong>en</strong>tar la productividad de la misma.“La investigación descriptiva ti<strong>en</strong>e como propósito la <strong>d<strong>el</strong></strong>imitación de los hechosque conforman <strong>el</strong> problema de investigación, con este tipo de investigación esposible establecer <strong>las</strong> características demográficas de unidades investigadas,id<strong>en</strong>tificar formas de conducta y actitudes de <strong>las</strong> personas que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran<strong>en</strong> <strong>el</strong> universo de la población, establecer comportami<strong>en</strong>tos concretos,descubrir y comprobar la posible asociación de <strong>las</strong> variables deinvestigación” 24 .Mediante la investigación descriptiva se id<strong>en</strong>tificaran <strong>las</strong> características de<strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la empresa, lo que permitirá determinar la informaciónque se requiere <strong>para</strong> <strong>el</strong>aborar los diagramas que permitirán analizar <strong>el</strong> <strong>proceso</strong>y pres<strong>en</strong>tar mejoras <strong>d<strong>el</strong></strong> mismo.23 MORÁN, J.L. La Observación [<strong>en</strong> línea]. Málaga, España: Universidad de Málaga, j2007.[consultado 21 de abril de 2012]. Disponible <strong>en</strong> Internet:http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm.24 MENDEZ, C. Eduardo, Metodología diseño y desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> de investigación, terceraedición, Mc Graw Hill, 2001, pág. 136.48


7.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN7.2.1 Fu<strong>en</strong>tes primarias. Para <strong>el</strong> desarrollo de este proyecto se tomarán comofu<strong>en</strong>tes primariasCuadro 3. Fu<strong>en</strong>tes primariasFUENTE CARACTERISTICAS CRITERIOGer<strong>en</strong>te EntrevistaSe realiza una <strong>en</strong>trevista con lager<strong>en</strong>cia <strong>para</strong> obt<strong>en</strong>er informaciónr<strong>el</strong>evante que sirva de apoyo <strong>para</strong> laaplicación <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong>. El tipo de<strong>en</strong>trevista que se utilizara es libre, con<strong>el</strong> fin de obt<strong>en</strong>er la mayor informaciónposible sobre <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>de la organización.Para t<strong>en</strong>er mejores resultados <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>estudio</strong> que se va a realizar esPersonalnecesario realizar una capacitación<strong>d<strong>el</strong></strong> área de S<strong>en</strong>sibilizacióndonde se s<strong>en</strong>sibilice al personal sobreproducciónlos b<strong>en</strong>eficios que traerá <strong>el</strong> desarrollode este proyecto <strong>para</strong> la organización.Personal<strong>d<strong>el</strong></strong> área deproducciónObservaciónSe realizaran jornadas de observaciónde <strong>las</strong> actividades que desarrollan losoperarios durante <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> deproducción, de este modo sedeterminaran <strong>las</strong> actividades que serealizan lo cual es un factorfundam<strong>en</strong>tal <strong>para</strong> la aplicación <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>estudio</strong>7.2.2 Fu<strong>en</strong>tes secundarias. Para <strong>el</strong> desarrollo de este proyecto se tomarancomo fu<strong>en</strong>tes secundarias:49


Cuadro 4. Fu<strong>en</strong>tes secundariasFUENTE CARACTERISTICAS CRITERIOIng<strong>en</strong>iera industrialmétodos, tiempos ymovimi<strong>en</strong>tos, B<strong>en</strong>jamínW. Nieb<strong>el</strong>Ing<strong>en</strong>iería de métodos,Edward V. KrickEstudio de movimi<strong>en</strong>tosy de tiempos principiosy prácticas, Marvin E.Mun<strong>d<strong>el</strong></strong>Revisión docum<strong>en</strong>talRevisión docum<strong>en</strong>talRevisión docum<strong>en</strong>talEste libro se utilizara <strong>para</strong>obt<strong>en</strong>er información teórica,sobre que técnicas se deb<strong>en</strong>utilizar <strong>para</strong> llevar a cabo <strong>el</strong><strong>estudio</strong>Este libro pres<strong>en</strong>tainformación que pudecomplem<strong>en</strong>tar <strong>el</strong> <strong>estudio</strong>realizado.El libro pres<strong>en</strong>ta técnicasque pued<strong>en</strong> ser fácilm<strong>en</strong>teaplicadas <strong>en</strong> <strong>el</strong> desarrollo deeste <strong>trabajo</strong>.7.3 DISEÑO METODOLÒGICOPara llevar a cabo <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> proyecto se seguirá unas etapas, <strong>las</strong> cualesestán ligadas al desarrollo de los objetivos específicos, estas etapas sedescribes a continuación:7.3.1 Etapa 1. Diagnosticar <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> con <strong>el</strong> fin de establecermejoras <strong>en</strong> los <strong>proceso</strong>s utilizando herrami<strong>en</strong>tas <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>.El desarrollo de esta primera etapa es con <strong>el</strong> fin de obt<strong>en</strong>er información sobrecómo se realiza actualm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> <strong>en</strong> la empresa, este unfactor muy importante ya que <strong>el</strong> éxito <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> dep<strong>en</strong>de de la informaciónrecolectada <strong>en</strong> esta etapa. Durante la ejecución de esta etapa se realizará unanálisis detallado sobre cada una de <strong>las</strong> actividades que realizan los operariosdurante <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong>, esto se logrará mediante <strong>el</strong> empleo deherrami<strong>en</strong>tas, pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes al <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>. Posterior a esto serealizará <strong>el</strong> análisis correspondi<strong>en</strong>te y se pres<strong>en</strong>taran <strong>las</strong> posibles mejoras al<strong>proceso</strong>.7.3.2 Etapa 2.Realizar la medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> de los <strong>proceso</strong>s <strong>productivo</strong>s <strong>d<strong>el</strong></strong>a empresa, con <strong>el</strong> propósito de obt<strong>en</strong>er <strong>el</strong> tiempo estándar de <strong>las</strong> operaciones.La segunda etapa <strong>d<strong>el</strong></strong> proyecto consiste <strong>en</strong> realizar la medición de los <strong>proceso</strong>s<strong>productivo</strong>s <strong>en</strong> la línea de aluminio arquitectónico, esto con <strong>el</strong> fin de determinarlos tiempos de producción. Esta etapa se desarrollará mediante un <strong>trabajo</strong> decampo <strong>en</strong> <strong>el</strong> que se medirán cada una de <strong>las</strong> operaciones mediante la toma detiempos con cronómetro. Esta información será consolidada <strong>para</strong>50


posteriorm<strong>en</strong>te determinar los tiempos estándar de cada operación. De estaforma con los tiempos estándar de producción se podrá desarrollar laprogramación requerida.El operario se s<strong>el</strong>eccionará de acuerdo con sus compet<strong>en</strong>cias y experi<strong>en</strong>cia <strong>en</strong><strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de producción de la organización.7.3.3 Etapa 3. G<strong>en</strong>erar indicadores de productividad <strong>para</strong> evaluar la efectividadde los métodos implem<strong>en</strong>tados.Esta etapa consiste <strong>en</strong> determinar una medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> realizado durante <strong>el</strong>desarrollo de este proyecto, <strong>el</strong> objetivo es mostrar los resultados obt<strong>en</strong>idos con<strong>el</strong> <strong>estudio</strong>, de forma que la organización pueda tomar decisiones basándose <strong>en</strong><strong>las</strong> suger<strong>en</strong>cias planteadas <strong>en</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> proyecto.Estos indicadores medirán aspectos como la cantidad de unidades que podránproducir <strong>en</strong> una jornada laboral, <strong>el</strong> resultado debe ser com<strong>para</strong>do con los queactualm<strong>en</strong>te pres<strong>en</strong>ta la empresa, esto <strong>para</strong> determinar si <strong>el</strong> métodoimplem<strong>en</strong>tado es realm<strong>en</strong>te efectivo <strong>para</strong> la compañía.7.4 TIPO DE METODOEl tipo de método que se utilizará <strong>en</strong> <strong>el</strong> desarrollo de este <strong>trabajo</strong>, es <strong>el</strong> métodoinductivo que consiste <strong>en</strong> provocar <strong>el</strong> f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o sometido a <strong>estudio</strong> <strong>para</strong> quepueda ser observado <strong>en</strong> condiciones óptimas. Esta se utiliza <strong>para</strong> comprobar oexaminar <strong>las</strong> características de un hecho o f<strong>en</strong>óm<strong>en</strong>o. Este método sefundam<strong>en</strong>ta principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la observación lo que permite ir de lo g<strong>en</strong>eral alo particular. 25Para este proyecto específico es necesario realizar una jornada de observaciónlo que permitirá determinar una ley g<strong>en</strong>eral, es decir según lo observado sedeterminaran los tiempos estándares de producción por <strong>proceso</strong>, es por estoque <strong>el</strong> tipo de método utilizado <strong>en</strong> <strong>el</strong> desarrollo de este proyecto es inductivo.25 Métodos y formas de razonami<strong>en</strong>to, disponible [<strong>en</strong> línea]. [Consultado 25 de agosto de2012]. Disponible <strong>en</strong> internet: http://www.slideshare.net/LUZCASTELLANO/mtodos-deductivoy-inductivo-731899151


8. ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVOEl desarrollo de este capítulo se c<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>el</strong> diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong>de la organización, <strong>en</strong> esta etapa se realizan difer<strong>en</strong>tes actividades quepermitirá realizar un diagnóstico y establecer mejoras <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong>. Estasactividades estarán definidas <strong>en</strong> tres etapas: La primera consiste <strong>en</strong> ladefinición de <strong>las</strong> actividades, posteriorm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong><strong>productivo</strong> y finalm<strong>en</strong>te <strong>las</strong> propuestas de mejora <strong>para</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong><strong>productivo</strong>. A continuación se muestra <strong>el</strong> desarrollo de cada una de <strong>las</strong>etapas.8.1 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADESEn este punto solo se defin<strong>en</strong> y se determina <strong>en</strong> qué consistirá cada una de <strong>las</strong>actividades que se van a desarrollar <strong>para</strong> <strong>el</strong> diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>.8.1.1 S<strong>en</strong>sibilización. El primer paso de esta etapa inicia con una jornada des<strong>en</strong>sibilización donde todo <strong>el</strong> personal involucrado con <strong>el</strong> <strong>estudio</strong>, se <strong>en</strong>tera <strong>d<strong>el</strong></strong>procedimi<strong>en</strong>to que va a realizar la empresa <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> su funcionami<strong>en</strong>to,esto se realiza <strong>para</strong> que los trabajadores tom<strong>en</strong> una actitud de colaboración yaceptación ante <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong>.8.1.2 Descripción de productos. Se realizará la descripción de los productospert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a la línea de aluminio arquitectónico, donde se especificaran losmateriales, la refer<strong>en</strong>cia y <strong>el</strong> diseño <strong>d<strong>el</strong></strong> producto. Esto <strong>para</strong> determinar quéproductos serán objeto <strong>d<strong>el</strong></strong> análisis.8.1.3 Observación de <strong>las</strong> actividades <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros de<strong>trabajo</strong>. Se llevará a cabo la observación por c<strong>en</strong>tro de <strong>trabajo</strong> con <strong>el</strong> fin dedeterminar cada una de <strong>las</strong> actividades que realizan los operarios, de estaforma se podrán determinar dichas actividades <strong>para</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong>.8.1.4 Diseño de cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong>. El cursograma deactividades permitirá determinar qué actividades son operación, transporte,espera, inspección, almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to; una vez determinadas <strong>el</strong> tipo deactividades y diseñado este curso grama se podrá repres<strong>en</strong>tar gráficam<strong>en</strong>te <strong>el</strong><strong>proceso</strong>, esto permitirá t<strong>en</strong>er una visión clara sobre cómo se desarrolla <strong>el</strong><strong>proceso</strong> y la r<strong>el</strong>ación que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> cada una de <strong>las</strong> partes <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>.52


El diseño de cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> se realiza mediante lainformación obt<strong>en</strong>ida <strong>en</strong> la jornada de observación de <strong>las</strong> actividades <strong>en</strong> losc<strong>en</strong>tros de <strong>trabajo</strong>; dicha información se tomara de los resultados obt<strong>en</strong>idos <strong>en</strong>la jornada de observación.8.1.5 Diseño de curso grama analítico de <strong>proceso</strong>. Igualm<strong>en</strong>te, según lainformación que se obt<strong>en</strong>ga <strong>en</strong> la jornada de observación repres<strong>en</strong>tada <strong>en</strong> <strong>el</strong>formato de observación, se realizará <strong>el</strong> diseño de cursograma analítico de<strong>proceso</strong>, este se <strong>el</strong>abora <strong>para</strong> determinar cada una de <strong>las</strong> actividades quehac<strong>en</strong> posible <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>para</strong> posteriorm<strong>en</strong>te, diagnosticar <strong>las</strong>posibles demoras de este y determinar que <strong>proceso</strong>s pued<strong>en</strong> ser repetitivos.8.2 DIAGNOSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVOEn este punto se desarrollaran cada una de <strong>las</strong> actividades planteadasanteriorm<strong>en</strong>te y que permitirán efectuar un diagnóstico de cómo se lleva a caboactualm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> <strong>en</strong> la empresa. El diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> seevid<strong>en</strong>ciara <strong>en</strong> cada una de <strong>las</strong> actividades planteadas y que se desarrollarán<strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración <strong>d<strong>el</strong></strong> diagnóstico.Debido a la similitud <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de cada uno de los productos, y porpres<strong>en</strong>tación <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong>, <strong>para</strong> realizar <strong>el</strong> diagnostico se tomará comorefer<strong>en</strong>cia un producto puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra deempuje, cabe resaltar que <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> fue aplicado <strong>para</strong> cada uno de losproductos pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a la línea de aluminio arquitectónico.8.2.1 Descripción de los productos. Este punto se desarrolla naturalm<strong>en</strong>te<strong>para</strong> la información de la persona <strong>en</strong>cargada de llevar a cabo <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>trabajo</strong>, donde es necesario conocer los productos que la empresa fabrica, espor esto que <strong>en</strong> este punto se realizó una descripción de los productos, donde<strong>el</strong> analista conoce los materiales que se deb<strong>en</strong> utilizar <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración <strong>d<strong>el</strong></strong>os productos que se van a analizar mediante la técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>.Se desarrolló una tabla <strong>para</strong> cada uno de los productos de la línea de aluminioarquitectónico. (Ver anexo 5 al 9). Donde se p<strong>las</strong>mó <strong>el</strong> bosquejo <strong>d<strong>el</strong></strong> productoterminado y la lista de los materiales que <strong>el</strong> operario requiere <strong>para</strong> laconstrucción <strong>d<strong>el</strong></strong> producto, esto permitió que <strong>el</strong> analista pudiera conocer <strong>el</strong>diseño y los materiales con <strong>el</strong> cual se construy<strong>en</strong> los productos. (Ver tabla 3)53


Cuadro 5. Puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra de empujeBOSQUEJODESCRIPCION DE LOS MATERIALESNombreRefer<strong>en</strong>ciaVidrio5 mmSillaraln 387Cabezalaln 392Jambaaln 393Horizontal superioraln 389Horizontal inferioraln 390Enganchealn 391Traspalealn 388EmpaqueF<strong>el</strong>paCerradurajaguar media caraRodami<strong>en</strong>toGuiaAlfajia aln 413TornilleriaSiliconaCuerpo fijoaln 174Pisavidrioaln 177Divisoraln 292empaque cuerpo fijo54


8.2.2 Observación de <strong>las</strong> actividades <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros de<strong>trabajo</strong>. La observación por puesto de <strong>trabajo</strong> es <strong>el</strong> segundo paso <strong>para</strong> realizar<strong>el</strong> diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> de la empresa, <strong>para</strong> llevar un informe de lainformación obt<strong>en</strong>ida <strong>en</strong> la jornada de observación se <strong>el</strong>aboró un formatollamado, formato de observación. Igualm<strong>en</strong>te la observación por c<strong>en</strong>tro de<strong>trabajo</strong> se realizó <strong>para</strong> cada uno de los productos que compr<strong>en</strong>de la línea dealuminio arquitectónico (Ver anexo 1 al 4).En este formato se recopiló información que será fundam<strong>en</strong>tal <strong>para</strong> realizar <strong>el</strong>diagnóstico y plantear <strong>las</strong> mejoras <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la empresa. (Verfigura 6).Durante esta jornada se logró determinar cada una de <strong>las</strong> actividades que serealizaban <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de producción <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración de los productos.Mediante la jornada de observación se detectaron algunas fal<strong>las</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong>que g<strong>en</strong>eran demoras y pérdidas de tiempo, lo cual id<strong>en</strong>tifica una disminución<strong>en</strong> la productividad de la empresa, además riesgos debido a la falta deorganización <strong>en</strong> <strong>el</strong> lugar.La jornada de observación se realizó como primera fase de <strong>trabajo</strong> de campo,<strong>en</strong> la planta de producción de la empresa efectuada <strong>en</strong> un tiempo de 35 días.8.2.2.1 Diagnostico determinado <strong>en</strong> <strong>las</strong> jornadas de observación. En estaprimera fase <strong>d<strong>el</strong></strong> diagnóstico se analizan <strong>las</strong> primeras fal<strong>las</strong> <strong>en</strong>contradas <strong>en</strong> <strong>el</strong><strong>proceso</strong>, a continuación se r<strong>el</strong>acionas estas fal<strong>las</strong>. Existe una mala distribución de la planta y puntos de riesgo deaccid<strong>en</strong>talidad debido al almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to de material (aluminio) <strong>en</strong> puntos noadecuados.Foto 1. Almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to55


La falta de organización y limpieza <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros de <strong>trabajo</strong>, debido que <strong>en</strong><strong>el</strong> área de producción exist<strong>en</strong> residuos de materiales como empaque,remaches, tornillos que causan pérdidas <strong>para</strong> la empresa y riesgos <strong>para</strong> losoperarios.Foto 2. Organización56


Los operarios no cu<strong>en</strong>tan con los implem<strong>en</strong>tos de seguridad necesarios<strong>para</strong> evitar accid<strong>en</strong>tes como botas de puntera, cascos, gafas protectoras,<strong>d<strong>el</strong></strong>antales, guantes. No existe un docum<strong>en</strong>to formal u ord<strong>en</strong> de producción que describadetalladam<strong>en</strong>te los materiales y <strong>el</strong> diseño <strong>d<strong>el</strong></strong> producto a <strong>el</strong>aborar por <strong>el</strong>operario, la docum<strong>en</strong>tación exist<strong>en</strong>te es informal lo que <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes ocasionesg<strong>en</strong>era confusión y <strong>en</strong> algunas oportunidades errores <strong>en</strong> la <strong>el</strong>aboración de losproductos provocando pérdida de tiempo y material.57


Cuadro 6. Formato de observaciónFORMATO DE OBSERVACIÓN.Aluminios y Vidrios LemaOBSERVACIÓN POR PUESTO DE TRABAJOINFORMACIÓN DEL EMPLEADONombre deempleado:Id. deempleado:Luis Fernando OrtizAL-001Puesto: Aluminero Departam<strong>en</strong>to: ProducciónSuperior:Fecha:Jefe de producción06/Jul/2012Período derevisión:aESPECIFICACIONES DEL PRODUCTONombre <strong>d<strong>el</strong></strong> producto:Diseño:Puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra de empujePROCESO1. Corte de material2. Colocar perfiles de empate <strong>en</strong> <strong>las</strong> esquinas de los perfiles exterioresDurante <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> se realizan <strong>las</strong> perforaciones necesarias <strong>en</strong> cada uno de los perfiles,3. este <strong>proceso</strong> es llamado troqu<strong>el</strong>ado y esto corresponde a los puntos donde seraninstalados los tornillos y remaches <strong>para</strong> <strong>el</strong> <strong>en</strong>samble de la puerta 1.Av<strong>el</strong>lanado a <strong>las</strong> perforaciones realizadas al aluminio, <strong>en</strong> este <strong>proceso</strong> se realiza un 5.desgaste de dichas perforaciones que permit<strong>en</strong> que <strong>el</strong> tornillo av<strong>el</strong>lan se inserte4.completam<strong>en</strong>te y no g<strong>en</strong>ere obstaculo <strong>en</strong> la puerta, este tornillo se instala <strong>en</strong> la parteexterior de la puerta.5. Instalacion de t<strong>en</strong>sor <strong>en</strong> la parte superior e inferior de la puertaInstalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> perfil u71 <strong>en</strong> <strong>el</strong> interior de la puerta, como la puerta esta divida <strong>en</strong> dos6. partes se realiza la intalacion de este perfil <strong>en</strong> los ocho lados correspondietes este perfilti<strong>en</strong>e como funcion canalizar <strong>el</strong> perfil T166 correspondi<strong>en</strong>te al <strong>en</strong>tamborado de la puerta.7. El <strong>en</strong>samble <strong>d<strong>el</strong></strong> T166 se realiza con silicona. 6.8. El material permanece al lado <strong>d<strong>el</strong></strong> operarioInstalacion de bisagra <strong>en</strong> la parte inferior (bisagra vaiv<strong>en</strong>) se realiza una caja <strong>en</strong> la parte9.inferior de la puerta <strong>para</strong> la instalacion de la bisagra.Para la intalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> vidrio de la luceta se instala <strong>el</strong> pisa vidrio alamo al cual se le debe <strong>el</strong>10.cual sosti<strong>en</strong>e <strong>el</strong> vidrio.11. Se <strong>en</strong>via ord<strong>en</strong> <strong>para</strong> corte de vidrio según medidas.12. Pulido de pintura con pasta pulidora.13. Limpieza de aluminio y vidrio.58


8.2.3 Cursogramas sinóptico de <strong>proceso</strong>. Una vez observado <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> deproducción se p<strong>las</strong>ma <strong>en</strong> <strong>el</strong> cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> <strong>para</strong> cada uno <strong>d<strong>el</strong></strong>os productos de la línea de aluminio arquitectónico determinando cada una <strong>d<strong>el</strong></strong>as operaciones que se realizan <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración de los productos. (Veranexo 10 al 14).Para este caso específico se determinó que la mayoría de <strong>las</strong> actividades sonnetam<strong>en</strong>te de operación lo que significa que los operarios permanec<strong>en</strong> <strong>en</strong>constante actividad durante cada turno de <strong>trabajo</strong>.8.2.3.1 Diagnóstico determinado según cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong>.Con <strong>el</strong> cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> se logró determinar algunasactividades que se repetían constantem<strong>en</strong>te, <strong>el</strong> corte de material <strong>para</strong> la<strong>el</strong>aboración <strong>d<strong>el</strong></strong> marco y de la puerta podrían unificarse y cortarse al iniciar <strong>el</strong><strong>proceso</strong>, con esto se podría reducir <strong>en</strong>tre 20 a 25 minutos este <strong>proceso</strong> de<strong>el</strong>aboración.Se debería efectuar controles <strong>en</strong> cuanto a la calidad <strong>d<strong>el</strong></strong> producto <strong>en</strong> losdifer<strong>en</strong>tes puntos <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>, tales como; corte, <strong>en</strong>samble y limpieza; estofundam<strong>en</strong>tado <strong>en</strong> que los operarios <strong>en</strong> ocasiones com<strong>en</strong>t<strong>en</strong> errores <strong>en</strong> lainstalación de materiales que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran o utilizan <strong>para</strong> la fabricación <strong>d<strong>el</strong></strong>producto como son; t<strong>en</strong>sores, bisagras y <strong>en</strong>chapes afectando la calidad <strong>d<strong>el</strong></strong>producto.Al mom<strong>en</strong>to de iniciar la fabricación <strong>d<strong>el</strong></strong> producto, <strong>el</strong> operario debe recolectar<strong>d<strong>el</strong></strong> taller <strong>el</strong> material (aluminio) que se utilizará <strong>para</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong>producto; debido a la no organización adecuada de los materiales <strong>en</strong> <strong>el</strong> área deproducción, lo cual g<strong>en</strong>era que los trabajadores deb<strong>en</strong> buscar <strong>en</strong> tres c<strong>en</strong>trosde acopio de material y determinar <strong>el</strong> cual es <strong>el</strong> necesario <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración<strong>d<strong>el</strong></strong> producto. (Ver figura 6)La falta de unificar la operación de corte de aluminio <strong>para</strong> <strong>el</strong> marco y <strong>para</strong> lapuerta, además de la operación <strong>d<strong>el</strong></strong> alistami<strong>en</strong>to de material por parte <strong>d<strong>el</strong></strong>trabajador y no por la persona <strong>en</strong>cargada <strong>d<strong>el</strong></strong> almacén, g<strong>en</strong>era demoras <strong>en</strong> <strong>el</strong>tiempo de producción.A continuación se pres<strong>en</strong>ta <strong>el</strong> cursograma analítico con <strong>las</strong> mejoras planteadas,aplicando <strong>las</strong> mejoras planteadas <strong>el</strong> operario pasaría de realizar 21 actividadesa 18 actividades. (Ver figura 7)59


Figura 6. Cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada actualPARA EL MARCOPARA LA PUERTAPARA EL VIDRO1Recoleccion de material5Recoleccion de material15Toma de medida2Cortar <strong>el</strong> material según la medida6Corte de material16Corte3Troqu<strong>el</strong>ado de <strong>las</strong> piezas7Troqu<strong>el</strong>ado, poner empates17Pulido4Ensamble8Pre <strong>en</strong>samble18Instalacion de vidrio9Instalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> t<strong>en</strong>sor10Instalacion de <strong>en</strong>tamborado11Ensamble12Empaquetado <strong>d<strong>el</strong></strong> perfil alamo13Instalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> perfil alamo14Instalacion bisagra19Ensamble de puerta20LimpiezaFu<strong>en</strong>te: Elaboración propia <strong>d<strong>el</strong></strong> autor.21Control de calidad60


Figura 7. Cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada mejoradoPARA EL MARCOPARA LA PUERTAPARA EL VIDRO1Cortar <strong>el</strong> material según la medida Cortar <strong>el</strong> material según la medida 121Toma de medida23Troqu<strong>el</strong>ado de <strong>las</strong> piezasEnsamble456Troqu<strong>el</strong>ado, poner empatesPre <strong>en</strong>sambleInstalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> t<strong>en</strong>sor131415CortePulidoInstalacion de vidrio7Instalacion de <strong>en</strong>tamborado8Ensamble9Empaquetado <strong>d<strong>el</strong></strong> perfil alamo10Instalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> perfil alamo1Instalacion bisagra16Ensamble de puerta17Limpieza1Control de calidadFu<strong>en</strong>te: Elaboración propia <strong>d<strong>el</strong></strong> autor.61


8.2.4 Cursograma analítico de <strong>proceso</strong>. Otra de <strong>las</strong> herrami<strong>en</strong>tas <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong><strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> utilizado es <strong>el</strong> cursograma analítico de <strong>proceso</strong>, este permitióanalizar qué actividades pued<strong>en</strong> ser <strong>el</strong>iminadas con <strong>el</strong> fin de reducir <strong>el</strong> tiempode producción y <strong>mejorar</strong> la productividad por operario de la empresa. Estoscursogramas fueron <strong>el</strong>aborados <strong>para</strong> cada uno de los productos pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tesa la línea de aluminio arquitectónico. (Ver anexos 15 al 19)La <strong>el</strong>aboración <strong>d<strong>el</strong></strong> cursograma analítico de <strong>proceso</strong> se realizó con base a lainformación obt<strong>en</strong>ida durante la jornada de observación y <strong>el</strong> diseño de este s<strong>el</strong>levó a cabo de acuerdo como se realiza actualm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>en</strong> la empresa.Esta herrami<strong>en</strong>ta es utilizada <strong>para</strong> los productos de la línea de aluminioarquitectónico pero por la similitud de los productos <strong>el</strong> diagnóstico y análisis seefectúa con <strong>el</strong> de puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada. Ver figura 88.2.4.1 Diagnóstico de acuerdo con <strong>el</strong> cursograma analítico de <strong>proceso</strong>. El<strong>proceso</strong> actualm<strong>en</strong>te pres<strong>en</strong>ta demoras <strong>en</strong> algunas actividades, debido a lafalta de organización <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes aspectos como:Entrega de material <strong>d<strong>el</strong></strong> almacén; durante <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> hay difer<strong>en</strong>tesrequerimi<strong>en</strong>tos de insumos como: tornillos, remaches, empaque, accesorios;los cuales son prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes <strong>d<strong>el</strong></strong> almacén de suministro. La persona <strong>en</strong>cargadade manejar <strong>el</strong> almacén y at<strong>en</strong>der a los requerimi<strong>en</strong>tos de los trabajadores <strong>para</strong>la <strong>el</strong>aboración de los productos, es a su vez <strong>el</strong> <strong>en</strong>cargado de los despachos deproducto terminado; por lo cual <strong>en</strong> algunos casos, esta persona se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tradespachando y no puede at<strong>en</strong>der inmediatam<strong>en</strong>te <strong>el</strong> requerimi<strong>en</strong>to de lostrabajadores, lo cual ocasiona demoras <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong>. Esta actividad sed<strong>en</strong>omina alistami<strong>en</strong>to.La recolección y s<strong>el</strong>ección de material es una actividad que realiza <strong>el</strong> operario<strong>en</strong> <strong>el</strong> mom<strong>en</strong>to que recibe la ord<strong>en</strong> de producción de un producto <strong>en</strong> específico,una vez recibida la ord<strong>en</strong> <strong>el</strong> operario debe s<strong>el</strong>eccionar que material haydisponible <strong>en</strong> <strong>el</strong> taller <strong>para</strong> la fabricación <strong>d<strong>el</strong></strong> producto, después de s<strong>el</strong>eccionar<strong>el</strong> material que debe trasladar a su puesto de <strong>trabajo</strong> <strong>para</strong> iniciar su labor deproducción. Esta actividad repres<strong>en</strong>ta un tiempo significativo <strong>el</strong> cual debe sercargado a tiempo <strong>para</strong> la producción <strong>d<strong>el</strong></strong> producto.62


Cuadro 7. Cursograma analítico de <strong>proceso</strong> puerta bati<strong>en</strong>teDIAGRAMA Nº:CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO1 RESUMENMETODO: ACTUAL ACTIVIDAD GRAFICO ACTUAL M EJORADO EMPIEZAFECHA: 14/07/2012 OPERACIÓN 607,88 607,88 8:30 a.mTRANSPORTETERMINAElaboracion de puertaESPERA4:10 p.mbati<strong>en</strong>te con luceta yPROCESO:INSPECCIONELABORObarra de empuje<strong>en</strong>tamboarda ALMACENAMIENTO 26,33 0,00Ana Catalina GilTOTAL634,21 607,88DESCRIPCIONCANTIDADTIEMPOOBSERVACIONESRecoleccion de material1Manual26,33Traslado al c<strong>en</strong>tro de <strong>trabajo</strong>1ManualCorte de materialPoner empates A15 <strong>en</strong> <strong>las</strong>esquinas de los perfiles1 164,101Manual - CortadoraManual - TaladroTroqu<strong>el</strong>ado de perfiles1281,67Manual - Taladropre <strong>en</strong>sable1ManualInstalacion de t<strong>en</strong>sor inferiory superiorInstalacion de <strong>en</strong>tamaboradoU7111ManualManualEnsamble1ManualInstalacion pisavidrio alamo ybisagra1138,26ManualCorte de vidrio1ManualInstalacion de vidrio1ManualPulido y limpieza de aluminio1 23,85ManualControl de calidad1ManualFu<strong>en</strong>te: Elaboración propia <strong>d<strong>el</strong></strong> autor63


8.3 PROPUESTA DE MEJORAS DEL PROCESO PRODUCTIVOCon <strong>el</strong> fin de <strong>mejorar</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de producción, disminuir los riesgos deaccid<strong>en</strong>tes de <strong>trabajo</strong> y <strong>mejorar</strong> la organización de esta área <strong>en</strong> la empresa, sepres<strong>en</strong>tan <strong>las</strong> sigui<strong>en</strong>tes propuestas de mejorami<strong>en</strong>to <strong>para</strong> esta área. Según la información obt<strong>en</strong>ida <strong>en</strong> los cursogramas analíticos de <strong>proceso</strong> sepropone a la empresa <strong>el</strong>iminar <strong>las</strong> actividades de: requerimi<strong>en</strong>to, s<strong>el</strong>ección yrecolección de material a los operarios lo cual reduciría un tiempo aproximadode 30 minutos de la operación. Para <strong>el</strong>iminar estas actividades la empresadebe trabajar <strong>en</strong> <strong>el</strong> diseño de <strong>las</strong> fichas técnicas de los productos que realiza;unas vez obt<strong>en</strong>idas <strong>las</strong> fichas <strong>el</strong> almac<strong>en</strong>ista debe ser <strong>el</strong> <strong>en</strong>cargado des<strong>el</strong>eccionar, recolectar y <strong>en</strong>tregar <strong>el</strong> material necesario <strong>para</strong> la producción acada uno de los operarios según la ord<strong>en</strong> de producción asignada; con esto laempresa podrá t<strong>en</strong>er un control <strong>d<strong>el</strong></strong> material utilizado y reducirá los tiempos deproducción logrando maximizar su productividad. La empresa debe realizar cambios <strong>en</strong> la distribución física de la planta deproducción, debido a que actualm<strong>en</strong>te esta pres<strong>en</strong>ta una organización lodefici<strong>en</strong>te que le g<strong>en</strong>era obstáculos <strong>en</strong> <strong>las</strong> rutas de tránsito; y a su vez podríaproducir demoras <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> o accid<strong>en</strong>tes laborales. Además, <strong>el</strong>almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> material (aluminio) no es <strong>el</strong> más apropiado, debido a queéste se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra ubicado <strong>en</strong> la parte superior <strong>en</strong> un ci<strong>el</strong>o falso de madera,incurri<strong>en</strong>do <strong>en</strong> un riesgo de pres<strong>en</strong>tarse un accid<strong>en</strong>te de <strong>trabajo</strong>. Ver figura 12 y13. G<strong>en</strong>erar un cambio <strong>en</strong> la organización <strong>d<strong>el</strong></strong> material (aluminio), debido qu<strong>el</strong>os puntos de almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to de este material, se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran ubicados <strong>en</strong>puntos muy p<strong>el</strong>igrosos que podrían g<strong>en</strong>erar graves accid<strong>en</strong>tes de <strong>trabajo</strong>. Una vez realizada la restructuración física <strong>d<strong>el</strong></strong> área de producción esimportante realizar la demarcación de <strong>las</strong> zonas de transito, determinar salidasde emerg<strong>en</strong>cia, realizar la instalación de los extintores, determinar <strong>las</strong> zonas dealto p<strong>el</strong>igro. Por ejemplo, la zona de almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to de vidrio; con <strong>el</strong> fin deevitar accid<strong>en</strong>tes laborales Es importante <strong>mejorar</strong> la supervision a los trabajadores <strong>para</strong> evitar queéstos g<strong>en</strong>er<strong>en</strong> demoras <strong>en</strong> sus labores o subutilización de materiales. Dichasupervisión deberá estar a cargo <strong>d<strong>el</strong></strong> jefe de planta; cargo que debería crearseya que es necesario que los empleados de la planta t<strong>en</strong>gan un mando superiorque esté al tanto de <strong>las</strong> actividades que éstos realizan.64


Se debe implem<strong>en</strong>tar una ord<strong>en</strong> de producción, que cont<strong>en</strong>ga todos losdatos que los trabajadores requier<strong>en</strong> <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración <strong>d<strong>el</strong></strong> producto como:medidas, refer<strong>en</strong>cia <strong>d<strong>el</strong></strong> aluminio, color <strong>d<strong>el</strong></strong> aluminio, diseño <strong>d<strong>el</strong></strong> producto,calibre <strong>d<strong>el</strong></strong> vidrio, <strong>en</strong>tre otros. Definir claram<strong>en</strong>te <strong>las</strong> funciones <strong>d<strong>el</strong></strong> cargo de administrador, debido queactualm<strong>en</strong>te es <strong>el</strong> <strong>en</strong>cargado de despachar <strong>el</strong> producto terminado, recibirmateriales (compras), <strong>en</strong>tregar solicitudes de producción desde <strong>el</strong> almacén desuministros. Debido a <strong>las</strong> difer<strong>en</strong>tes actividades que ti<strong>en</strong>e a cargo esteempleado se pres<strong>en</strong>tan demoras no sólo <strong>en</strong> producción sino también <strong>en</strong>despachos y programación.Si se llevan a cabo estas propuestas se lograrán disminuir tiemposim<strong>productivo</strong>s y <strong>mejorar</strong> la producción de la empresa; además se lograrandeterminar con mayor facilidad perdidas de material o de tiempo <strong>en</strong> mano deobra durante <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> de la organización, que g<strong>en</strong>eran retrasos <strong>en</strong><strong>el</strong> desarrollo.65


Figura 7. Distribución actual de la plantaFu<strong>en</strong>te: Elaboración propia <strong>d<strong>el</strong></strong> autor66


Figura 8. Distribución mejorada de la plantaFu<strong>en</strong>te: Elaboración propia <strong>d<strong>el</strong></strong> autor67


9. ETAPA 2. DESARROLLO DE LA MEDICIÓN DEL TRABAJO EN LOSPROCESOS PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA, CON EL PROPÓSITO DEOBTENER EL TIEMPO ESTÁNDAR DE LAS OPERACIONESPara <strong>el</strong> desarrollo de la medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> se s<strong>el</strong>eccionó la línea de aluminioarquitectónico, como primera medida fue necesario realizar un diagnóstico <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>proceso</strong> <strong>el</strong> cual se desarrolló <strong>en</strong> <strong>el</strong> capítulo anterior, lo que permitió evid<strong>en</strong>ciar<strong>las</strong> fal<strong>las</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> e id<strong>en</strong>tificar cada una de <strong>las</strong> actividades que serealizan durante <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de fabricación. La ejecución de este capítulo sefundam<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> la medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> la cual se realizó con <strong>el</strong> fin de obt<strong>en</strong>er <strong>el</strong>tiempo estándar de producción <strong>para</strong> los productos pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a esta línea.Para efectuar la medición fue necesario t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta difer<strong>en</strong>tes lineam<strong>en</strong>tosque son fundam<strong>en</strong>tales <strong>para</strong> <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong>.9.1 TOMA DE TIEMPOLa toma de tiempo consiste <strong>en</strong> recopilar información sobre <strong>el</strong> tiempo que setardan los empleados <strong>en</strong> la <strong>el</strong>aboración de un producto con la informaciónobt<strong>en</strong>ida se determinó <strong>el</strong> tiempo estándar de producción <strong>d<strong>el</strong></strong> productoestudiado. Para realizar <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de tiempos es necesario t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>taaspectos importantes como:9.1.1. Jornadas de toma de tiempos: En <strong>el</strong> mom<strong>en</strong>to de llevar a cabo <strong>el</strong><strong>estudio</strong> de tiempos se desarrollan diez observaciones <strong>para</strong> la toma de tiempos;esto permitirá obt<strong>en</strong>er <strong>el</strong> tiempo estándar <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>9.1.2. Docum<strong>en</strong>tación de la información: Durante <strong>el</strong> desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> esnecesario docum<strong>en</strong>tar la información obt<strong>en</strong>ida durante <strong>las</strong> jornadas de toma detiempos, <strong>para</strong> esto se diseñó un formato donde se recopilo la información <strong>d<strong>el</strong></strong>tiempo tomado con cronometro durante cada una de <strong>las</strong> actividades querealizan los operarios durante la <strong>el</strong>aboración de los productos. En cuanto a <strong>las</strong>actividades que se realizaron <strong>para</strong> la <strong>estudio</strong> de tiempos, éstas se simplificarondebido que eran actividades simultaneas que no permitían al analista tomartiempos por se<strong>para</strong>do, es por esta razón que la actividades que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran<strong>en</strong> la toma de tiempo no son exactam<strong>en</strong>te iguales a <strong>las</strong> de los cursogramasanalíticos de <strong>proceso</strong>. (Ver Figura 9)En los anexos 20 al 24 se puede observar <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> de tiempo de losproductos que no se incluían <strong>en</strong> <strong>el</strong> análisis pero, que de igual manera sonpert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a la línea de aluminio arquitectónico, <strong>en</strong> la cual se llevó a cabo<strong>el</strong> <strong>estudio</strong>.68


Cuadro 8. Toma de tiempos puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamboradaELEMENTOTOMA DE TIEMPOFechaPoducto Puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra de empuje OperarioLuis Fernando OrtizOBSERVACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material3 To 02:56:43 03:23:23 02:45:43 03:10:16 03:05:24 02:57:34 02:49:26 03:10:37 03:05:26 02:58:46 3 Corte4 To 05:12:14 05:14:26 05:05:32 05:13:32 04:58:35 05:28:16 05:18:27 05:09:26 05:17:37 05:11:36 4 Ensamble5 To 02:39:45 02:23:43 02:00:58 02:16:37 02:25:29 02:34:28 02:19:39 02:27:26 02:31:45 02:35:29 5 Instalacion de accesorios6 To 00:23:26 00:19:18 00:21:38 00:20:29 00:18:22 00:35:56 00:28:52 00:22:59 00:27:51 00:19:39 6 Pulido y limpiezaFu<strong>en</strong>te: Elaboración propia <strong>d<strong>el</strong></strong> autorTiempo repres<strong>en</strong>tado <strong>en</strong> minutosDónde:To = Tiempo observado69


9.1.3 Tiempo normal. Una vez obt<strong>en</strong>idos los tiempos observados <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong>se procede a establecer <strong>el</strong> tiempo normal, <strong>el</strong> cual se determinó tomando <strong>el</strong>tiempo observado multiplicándolo por la valoración (se toma a criterio <strong>d<strong>el</strong></strong>analista de tiempo) <strong>en</strong> cada una de <strong>las</strong> tomas de tiempo; obt<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>el</strong> tiemponormal por toma.Determinado <strong>el</strong> tiempo normal por cada toma de tiempo, <strong>en</strong> cada uno de los<strong>el</strong>em<strong>en</strong>tos, se determina <strong>el</strong> tiempo normal por <strong>el</strong>em<strong>en</strong>to <strong>el</strong> cual se toma como<strong>el</strong> promedio <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo normal por cada toma de tiempo. El tiempo normal deproducción actual obt<strong>en</strong>ido <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración de una puerta <strong>en</strong>tamborada conluceta y barra de empuje es de 634,21 minutos. (Ver tabla 10)La propuesta de mejora que se le impone a la empresa, es reducir al operario<strong>las</strong> actividades de requerimi<strong>en</strong>to de material con un tiempo normal de 8,23minutos y recolección de material con 18,11 minutos, <strong>para</strong> obt<strong>en</strong>er unareducción total de 26,34 minutos. Estas actividades deberían ser asignadas alalmac<strong>en</strong>ista qui<strong>en</strong> será la persona <strong>en</strong>cargada de s<strong>el</strong>eccionar y recolectar <strong>el</strong>material <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración <strong>d<strong>el</strong></strong> producto. (Ver tabla 11)NOTA: En los anexos 27 al 31 se puede observar <strong>el</strong> tiempo normal de otros ydemás productos.70


Cuadro 9.Tiempo normal actual puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamboradaTOMA DE TIEMPOSFechaPoducto Puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra de empuje OperarioLuis Fernando Ortiz1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDADTo 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material1 V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8,232 Recoleccion de materialTn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 CorteTo 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Ensamble2 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 18,115 Instalacion de accesoriosTn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Pulido y limpiezaTo 176,72 203,38 165,72 190,27 185,40 177,57 169,43 190,62 185,43 178,773 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 164,10To= Tiempo ObservadoTn 159,045 183,045 149,145 171,24 166,86 159,81 152,49 171,555 166,89 160,89 V= ValoracionTo 312,23 314,43 305,53 313,53 298,58 328,27 318,45 309,43 317,62 311,60 Tn= Tiempo Normal4 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 281,67Tn 281,01 282,99 274,98 282,18 268,725 295,44 286,605 278,49 285,855 280,4456ELEMENTOOBSERVACIONTo 159,75 143,72 120,97 136,62 145,48 154,47 139,65 147,43 151,75 155,48V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95Tn 151,7625 136,5308 114,9183 129,7858 138,2092 146,7433 132,6675 140,0617 144,1625 147,7092To 23,43 19,30 21,63 20,48 18,37 35,93 28,87 22,98 27,85 19,65V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Tn 23,43333 19,3 21,63333 20,48333 18,36667 35,93333 28,86667 22,98333 27,85 19,65Tiempo Normal de produccionVALORACION138,2623,85634,21BOSQUEJOTiempo repres<strong>en</strong>tado <strong>en</strong> minutos.Fu<strong>en</strong>te: Elaboración propia <strong>d<strong>el</strong></strong> autor.71


Cuadro 10. Tiempo normal mejorado puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamboradaTOMA DE TIEMPOSFechaPoducto Puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra de empuje OperarioLuis Fernando OrtizELEMENTOOBSERVACIONVALORACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDADTo 176,72 203,38 165,72 190,27 185,40 177,57 169,43 190,62 185,43 178,77 1 Corte1 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 164,102 EnsambleTn 159,045 183,045 149,145 171,24 166,86 159,81 152,49 171,555 166,89 160,89 3 Instalacion de accesoriosTo 312,23 314,43 305,53 313,53 298,58 328,27 318,45 309,43 317,62 311,60 4 Pulido y limpieza2 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 281,67Tn 281,01 282,99 274,98 282,18 268,725 295,44 286,605 278,49 285,855 280,44 To= Tiempo ObservadoTo 159,75 143,72 120,97 136,62 145,48 154,47 139,65 147,43 151,75 155,48 V= Valoracion3 V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 138,26Tn= Tiempo NormalTn 151,7625 136,5308 114,9183 129,7858 138,2092 146,7433 132,6675 140,0617 144,1625 147,7092To 23,43 19,30 21,63 20,48 18,37 35,93 28,87 22,98 27,85 19,654 V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 23,85BOSQUEJOTn 23,43333 19,3 21,63333 20,48333 18,36667 35,93333 28,86667 22,98333 27,85 19,65Tiempo Normal de produccion607,87Tiempo repres<strong>en</strong>tado <strong>en</strong> minutos.Fu<strong>en</strong>te: Elaboración propia <strong>d<strong>el</strong></strong> autor.72


9.1.4 Tiempo estándar: El tiempo normal la fórmula <strong>para</strong> determinar <strong>el</strong> tiempoestándar por producto, (Ver anexos 32 al 36) una vez determinado <strong>el</strong> tiempoestándar, este permitirá que <strong>el</strong> <strong>en</strong>cargado de producción pueda realizar laprogramación adecuada <strong>para</strong> planear <strong>las</strong> actividades que debe realizar cadatrabajador diariam<strong>en</strong>te.Para la determinación <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo estándar se utiliza <strong>el</strong> tiempo normal y seagregan los porc<strong>en</strong>tajes que determine <strong>el</strong> analista por suplem<strong>en</strong>tos comoresultado de la condición <strong>d<strong>el</strong></strong> operario y <strong>el</strong> <strong>proceso</strong>, utilizando la sigui<strong>en</strong>teformula:.DondeTE= Tiempo estándarTN= Tiempo normalNP= Necesidades personalesF= FatigaI= ImprevistosCuadro 11. Tiempo estándar actual puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamboradaPoductoPuerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra de empujeTIEMPO ESTANDARBOSQUEJOCALCULO DE TIEMPO ESTANDARTIEMPO NORMALNECESIDAD PERSONAL (5%)FATIGA (11%)IMPREVISTOS (5%)TIEMPO STANDARDProduccion/HoraProduccion/Turno634,21 ELEMENTO ACTIVIDAD31,71 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material69,76 2 Recoleccion de material31,71 3 Corte767,39 minutos/puerta 4 Ensamble5 Instalacion de accesorios0,08 6 Pulido y limpieza0,5973


Cuadro 12. Tiempo estándar mejorado puerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamboradaPoductoPuerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada con luceta y barra de empujeTIEMPO ESTANDABOSQUEJOCALCULO DE TIEMPO ETANDARTIEMPO NORMALNECESIDAD PERSONAL (5%)FATIGA (11%)IMPREVISTOS (5%)TIEMPO STANDARD607,87 ELEMENTO ACTIVIDAD30,39 3 Corte66,87 4 Ensamble30,39 5 Instalacion de accesorios735,53 minutos/puerta 6 Pulido y limpiezaProduccion/HoraProduccion/Turno0,080,61Los porc<strong>en</strong>tajes asignados al <strong>estudio</strong> por suplem<strong>en</strong>tos son obt<strong>en</strong>idos según latabla de suplem<strong>en</strong>tos recom<strong>en</strong>dada por la ILO (International Labour Office),si<strong>en</strong>do aplicadas con <strong>el</strong> tiempo estándar actual <strong>para</strong> <strong>el</strong> producto estudiadopuerta bati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada corresponde a 767,39 minutos/puerta, aplicandola reducción de <strong>las</strong> labores de requerimi<strong>en</strong>to y recolección de material sereduciría a 735,53 minutos/puerta; obt<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do una reducción total de 31,86minutos/puerta.A continuación se pres<strong>en</strong>ta <strong>el</strong> resum<strong>en</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo estándar actual y mejoradocon <strong>el</strong> porc<strong>en</strong>taje de variación obt<strong>en</strong>ido según la reducción planteada.Cuadro 13. Resum<strong>en</strong> y variación <strong>d<strong>el</strong></strong> tiempo estándar actual vs mejoradoPRODUCTO ACTUAL MEJORADO VARIACION %V<strong>en</strong>tana proyectante 363,48 331,61 8,77V<strong>en</strong>tana corrediza cuatro cuerpo 254,72 222,85 12,51Puerta dos naves y fijo superior 673,43 641,57 4,73Puerta bati<strong>en</strong>te con luceta 767,39 735,53 4,15Puerta plegable 989,92 956,54 3,37V<strong>en</strong>tana corrediza dos cuerpos 147,28 115,42 21,63Tiempo pres<strong>en</strong>tado <strong>en</strong> minutosPara <strong>el</strong> producto estudiado puerta <strong>en</strong>tamborada con luceta si se efectúa lareducción recom<strong>en</strong>dada se obti<strong>en</strong>e una variación total <strong>en</strong> este producto puertabati<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tamborada <strong>d<strong>el</strong></strong> 4,15%.74


10. ETAPA 3. GENERAR INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PARAEVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MÉTODOS IMPLEMENTADOSLos resultados obt<strong>en</strong>idos con <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> permitirán establecerparámetros de medición <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes aspectos fundam<strong>en</strong>tales <strong>d<strong>el</strong></strong> áreaproductiva de la empresa; esto con <strong>el</strong> fin de medir la capacidad producción <strong>d<strong>el</strong></strong>a planta y sus operarios.La medición se efectuará mediante <strong>el</strong> planteami<strong>en</strong>to de indicadores que seg<strong>en</strong>eran a partir <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>estudio</strong> de tiempos desarrollados durante <strong>el</strong> desarrollo deeste <strong>trabajo</strong>, este indicador permite medir la efici<strong>en</strong>cia de la planta deproducción <strong>en</strong> términos de unidades producidas de acuerdo al tiempo utilizado.10.1 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD PUERTA BATIENTEENTAMBORADA CON LUCETA Y BARRA DE EMPUJEActualm<strong>en</strong>te la planta de producción de la empresa pres<strong>en</strong>ta una capacidad deproducción <strong>para</strong> <strong>el</strong> producto puerta bati<strong>en</strong>te con luceta y barra de empuje de0,08 unidades por hora, 0,59 unidades por turno y 12,98 unidades por mes. Losindicadores <strong>para</strong> los otros productos pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>tes a la línea de aluminioarquitectónico se pres<strong>en</strong>tan <strong>en</strong>: (Ver anexo 35 al 38)Cuadro 14. Indicador de productividad actualACTUALMEDICIONUNIDADESProducción/hora 0,08Producción/Turno 0,59Producción/Mes 12,9875


Cuadro 15. Indicador de productividad mejoradoMEJORADOMEDICIONUNIDADESProducción/hora 0,08Producción/Turno 0,61Producción/Mes 13,54Debido que los productos <strong>el</strong>aborados compr<strong>en</strong>d<strong>en</strong> un tiempo de producciónlargo, la variación <strong>en</strong> <strong>el</strong> aum<strong>en</strong>to de la productividad solo se logra observar apartir <strong>d<strong>el</strong></strong> indicador producción/turno <strong>el</strong> cual se obti<strong>en</strong>e un aum<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> 0,59 al0,61 unidades por turno y producción/mes de 12,98 al 13,54 unidades por mes.76


11. CONCLUSIONES Es claro que la productividad de una empresa dep<strong>en</strong>de específicam<strong>en</strong>te <strong>d<strong>el</strong></strong>as labores que desempeñan cada uno de los empleados, es importante t<strong>en</strong>er<strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que <strong>para</strong> aum<strong>en</strong>tar la productividad de la empresa los empleadosdeb<strong>en</strong> t<strong>en</strong>er <strong>el</strong> mismo direccionami<strong>en</strong>to de la organización. Según <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> realizado <strong>para</strong> la organización se puede determinar quees fundam<strong>en</strong>tal <strong>en</strong> una organización t<strong>en</strong>er una adecuada administración física yhumana, cumpli<strong>en</strong>do con estos dos factores se lograran <strong>mejorar</strong> tiempos de<strong>en</strong>trega, producción y administrativos; g<strong>en</strong>erando una mayor productividadcomo organización. La medición <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> es una herrami<strong>en</strong>ta útil que le permite a la empresadeterminar cambios <strong>en</strong> su estructura física, administrativa y de producción <strong>para</strong>aum<strong>en</strong>tar su productividad y así ser competitiva <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado Es importante <strong>para</strong> una organización mant<strong>en</strong>er al personal involucradosobre los planes que la empresa se propone, esto ayuda a afianzar la r<strong>el</strong>aciónempleado-empresa y de esta forma aum<strong>en</strong>tar la productividad de la misma. El control hace parte fundam<strong>en</strong>tal <strong>d<strong>el</strong></strong> bu<strong>en</strong> desarrollo de la actividadproductiva de la organización, por esto <strong>las</strong> organizaciones deb<strong>en</strong> implem<strong>en</strong>tarcontroles <strong>en</strong> cada uno de <strong>las</strong> actividades que hac<strong>en</strong> parte <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong><strong>productivo</strong> con <strong>el</strong> fin de evitar pérdidas y reducir costos. En este <strong>trabajo</strong> se lograron determinar los tiempos estándar de producciónlo cual será una herrami<strong>en</strong>ta importante <strong>para</strong> la ger<strong>en</strong>cia que contribuirá a unamejor toma de decisiones <strong>en</strong> cuanto al personal necesario y la capacidad deproducción d que posee la organización. Uno de los factores que se g<strong>en</strong>eraron a partir de este proyecto es <strong>el</strong>aum<strong>en</strong>to de la productividad de la organización; cabe resaltar que laproductividad debe ir alineada junto con la calidad de los productos lo cual esparte fundam<strong>en</strong>tal <strong>en</strong> la satisfacción de los cli<strong>en</strong>tes.77


12. RECOMENDACIONES Una vez realizado <strong>el</strong> <strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> sería interesante que la empresadesarrolle un programa de inc<strong>en</strong>tivos <strong>para</strong> los empleados de acuerdo a sudesempeño. Con <strong>el</strong> fin de aum<strong>en</strong>tar <strong>el</strong> compromiso de los empleados es importante qu<strong>el</strong>a empresa realice reuniones periódicas donde los empleados permanezcan altanto de los planes de la organización, igualm<strong>en</strong>te la ger<strong>en</strong>cia pueda obt<strong>en</strong>eraportes u opiniones de mejora por parte de los empleados. Es importante que la organización se preocupe por capacitar su personal deacuerdo al área específica de <strong>trabajo</strong>, esto con <strong>el</strong> fin que los empleadosmejor<strong>en</strong> <strong>el</strong> desempeño individual y así puedan contribuir al desarrollo<strong>productivo</strong> <strong>en</strong> la organización. Es necesario que la empresa implem<strong>en</strong>te de manera efectiva mayorescontroles y directrices <strong>en</strong> la ejecución <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong>, esto sefundam<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> que si se realizan los controles requeridos se podrán minimizarriesgos y costos de producción los cuales pued<strong>en</strong> afectar directam<strong>en</strong>te <strong>las</strong>utilidades de la organización. La planeación estratégica g<strong>en</strong>era perman<strong>en</strong>cia de la organización <strong>en</strong> <strong>el</strong>mercado <strong>en</strong> <strong>el</strong> cual se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra; es por eso que ALUMINIOS Y VIDRIOSLEMA debe implem<strong>en</strong>tar <strong>en</strong> su estructura organizacional esta herrami<strong>en</strong>ta qu<strong>el</strong>e permitirá g<strong>en</strong>erar estrategias que contribuirán al crecimi<strong>en</strong>to <strong>d<strong>el</strong></strong> organizaciónde la mano con su equipo de <strong>trabajo</strong>. El control de calidad es parte fundam<strong>en</strong>tal <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> de producción; esnecesario que la empresa implem<strong>en</strong>te adecuadam<strong>en</strong>te este control con <strong>el</strong> finde asegurarse que sus productos cumpl<strong>en</strong> con todas <strong>las</strong> expectativas ynecesidades que sus cli<strong>en</strong>tes pres<strong>en</strong>tan, esto g<strong>en</strong>erará una mayor satisfacciónde sus cli<strong>en</strong>tes lo cual hace que se fi<strong>d<strong>el</strong></strong>ic<strong>en</strong> y se aum<strong>en</strong>te <strong>el</strong> mercado de laempresa. Sería interesante que la ger<strong>en</strong>cia <strong>d<strong>el</strong></strong>egara algunas funciones a jefes deárea que agilic<strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> y de esta forma se logr<strong>en</strong> evitar demoras <strong>en</strong> <strong>el</strong><strong>proceso</strong> y la sobrecarga de <strong>trabajo</strong> <strong>para</strong> la ger<strong>en</strong>cia de la compañía. Este<strong>proceso</strong> debe estar acompañado una reestructuración de la empresa donde s<strong>el</strong>ogran imponer controles <strong>en</strong> cada una de <strong>las</strong> áreas y así poder <strong>d<strong>el</strong></strong>egar <strong>las</strong>funciones a jefes de operación y de esta forma se evit<strong>en</strong> causar pérdidas <strong>para</strong>la compañía; <strong>en</strong> términos de dinero o mercancía.78


BIBLIOGRAFIAARARAT Alejandra,Estudio de métodos y tiempos <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong>a línea de camisas interior MAKILA CTA., <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> la productividad de laempresa, Facultad de ing<strong>en</strong>iería, Universidad Autónoma de Occid<strong>en</strong>te.BURBANO E. Mab<strong>el</strong>, Estudio <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong> <strong>para</strong> <strong>mejorar</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> <strong>productivo</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong>a empresa CI. Cerámica española Ltda., Facultad de ing<strong>en</strong>iería, UniversidadAutónoma de Occid<strong>en</strong>te.BARBOSA Sebastián, Ing<strong>en</strong>iería de métodos, [<strong>en</strong> línea]. S.C.: SebastiánBarbosa, 2011 [consultado 21 de abril de 2012]. Disponible <strong>en</strong>Internet:(http://ingmetodosunimeta.blogspot.com/2011/05/tecnicas-<strong>para</strong>-<strong>el</strong>analisis-de-<strong>trabajo</strong>_9048.html),CASAS. T. Alejandra, Estandarización <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> de empaque <strong>en</strong> la empresaAlúmina S.A. <strong>para</strong> 100 refer<strong>en</strong>cias <strong>d<strong>el</strong></strong> área <strong>en</strong> crudo utilizando la técnica <strong>d<strong>el</strong></strong><strong>estudio</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>trabajo</strong>, Facultad de ing<strong>en</strong>iería, Universidad Autónoma deOccid<strong>en</strong>te, Julio de 2011.Diagrama Bimanual [<strong>en</strong> línea]. S.C.: Josm<strong>el</strong>l Uriarte Hurtado, 2011. [Consultado21 de abril de 2012]. Disponible <strong>en</strong> Internet:http://josm<strong>el</strong>l-ing<strong>en</strong>ieria2011.blogspot.com/2011/04/diagrama-bimanual.htmlDiagrama Hombre máquina [<strong>en</strong> línea]. S.C.:www.ing<strong>en</strong>ieriametodos.blogspot.com, 2008 [consultado 21 de abril de 2012].Disponible <strong>en</strong> Internet:http://ing<strong>en</strong>ieriametodos.blogspot.com/2008/12/ejemplo-diagrama-hombremquina-parte-iv.htmlGALLEGO Cristian, Que es productividad, disponible [<strong>en</strong> línea] Disponible <strong>en</strong>Internet: http://www.slideshare.net/cristianstiv<strong>en</strong>g1/que-es-productividadGARCÍA C. Roberto, Estudio <strong>d<strong>el</strong></strong> Trabajo, Mc GRAW-HILL INTERAMERICANAEDITORES, S.A., 1998, pág. 113.KRICK, Edward V. Ing<strong>en</strong>iería de Métodos. 5 ed. México: Editorial Limusa,1980. pág. 8679


MARTINEZ Shirley, Estudio de métodos y tiempos <strong>en</strong> <strong>el</strong> <strong>proceso</strong> de extrusiónde tubería corrugada <strong>en</strong> la línea 10 de la empresa TUBOS DE OCCIDENTES.A., Facultad de ing<strong>en</strong>iería, Universidad Autónoma de Occid<strong>en</strong>te.MENDEZ, C. Eduardo, Metodología diseño y desarrollo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>proceso</strong> deinvestigación, tercera edición, Mc Graw Hill, 2001, pág. 136.MEYERS, Fred E. Estudio de tiempos y movimi<strong>en</strong>tos. 2 ed. México. D.C.:Pearson Educación, 2000 pág. 178.Métodos y formas de razonami<strong>en</strong>to, disponible [<strong>en</strong> línea]. [Consultado 25 deagosto de 2012]. Disponible <strong>en</strong> internet:http://www.slideshare.net/LUZCASTELLANO/mtodos-deductivo-y-inductivo-7318991MUNDEL, Marvin E. Estudio de Movimi<strong>en</strong>tos y de Tiempos principios yprácticas. New Jersey: Pr<strong>en</strong>tice-Hall Inc, 1975. Pág. 115.MORÁN, J.L.La Observación [<strong>en</strong> línea]. Málaga, España: Universidad deMálaga, j2007. [Consultado 21 de abril de 2012]. Disponible <strong>en</strong> Internet:http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm.NIEBEL, B<strong>en</strong>jamin W. Ing<strong>en</strong>iería Industrial métodos tiempos y movimi<strong>en</strong>tos.México D.F., Alfaomega, 2001 p. 29-186.QUINTERO Vanessa, Estudio de métodos y tiempos <strong>para</strong> la <strong>el</strong>aboración eimplem<strong>en</strong>tación de diagramas de <strong>proceso</strong> ajustados efectivam<strong>en</strong>te a laproductividad y a los estándares exigidos <strong>para</strong> la empresa manufacturera derefrigeradores FRIDVAL Ltda., Facultad de ing<strong>en</strong>iería, Universidad Autónomade Occid<strong>en</strong>te.80


ANEXOSAnexo 1. Formato de observación puerta dos naves con persiana superior81


Anexo 2. Formato de observación puerta v<strong>en</strong>tana cuatro naves82


Anexo 3. Formato de observación v<strong>en</strong>tana proyectante83


Anexo 4. Formato de Observación Puerta Plegable84


Anexo 5 .V<strong>en</strong>tana Ref-744 Dos Naves Un Fijo Y Una CorredizaBOSQUEJODESCRIPCION DE LOS MATERIALESNombreRefer<strong>en</strong>ciaVidrio5 mmSillaraln 387Cabezalaln 392Jambaaln 393Horizontal superioraln 389Horizontal inferioraln 390Enganchealn 391Traspalealn 388EmpaqueF<strong>el</strong>paCerradurajaguar media caraRodami<strong>en</strong>toGuiaAlfajiaaln 413TornilleriaSilicona85


Anexo 6 .Puerta Plegable O Tipo Acordeón Cuatro NavesBOSQUEJODESCRIPCION DE LOS MATERIALESNombreRefer<strong>en</strong>ciaVidrio5 mmSillaraln 387Cabezalaln 392Jambaaln 393Horizontal superioraln 389Horizontal inferioraln 390Enganchealn 391Traspalealn 388EmpaqueF<strong>el</strong>paCerradurajaguar media caraRodami<strong>en</strong>toGuiaAlfajiaaln 413TornilleriaSilicona86


Anexo 7. V<strong>en</strong>tana ref-744 cuatro naves tres corredizas y una fijaBOSQUEJODESCRIPCION DE LOS MATERIALESNombreRefer<strong>en</strong>ciaVidrio5 mmSillar aln 387Cabezal aln 392Jambaaln 393Horizontal superior aln 389Horizontal inferior aln 390Enganche aln 391Traspalealn 388EmpaqueF<strong>el</strong>paCerradurajaguar media caraRodami<strong>en</strong>toGuiaAlfajia aln 413TornilleriaSiliconaCuerpo fijo aln 174Pisavidrio aln 177Divisor aln 292empaque cuerpo fijo87


Anexo 8. V<strong>en</strong>tana ref-8025 dos naves un fijo y una corredizaBOSQUEJODESCRIPCION DE LOS MATERIALESNombreRefer<strong>en</strong>ciaVidrio5 mmSillaraln 150Cabezalaln 151Jambaaln 152Horizontal superioraln 156Horizontal inferioraln 157Enganchealn 191Traspalealn 190EmpaqueF<strong>el</strong>paCerraduraCIZARodami<strong>en</strong>toGuiaAlfajiaaln 413TornilleriaSilicona88


Anexo 9. V<strong>en</strong>tana proyectante con fijo superiorBOSQUEJODESCRIPCION DE LOS MATERIALESNombreRefer<strong>en</strong>ciaVidrio5 mmSillar aln 173Cabezal aln 173Jamba añn 174Pisavidrio aln 177nave aln 157empaqueescuadrasmanijabrazosTornilleriaTranporteMano de ObraSiliconaDivisor aln 29289


Anexo 10. Cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> puerta dos naves con persianaPARA LA PUERTAPARA EL MARCOPARA LAS PERSIANAS1Corte de material8Cortar <strong>el</strong> material según la medida11Corte de material2Troqu<strong>el</strong>ado, poner empates9Troqu<strong>el</strong>ado de <strong>las</strong> piezas12Troqu<strong>el</strong>ado3Pre <strong>en</strong>samble10Ensamble perfil T77 con A15B al interior13Ensamble4Instalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> t<strong>en</strong>sor5Empaquetado <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>en</strong>chape F066Instalacion de <strong>en</strong>chape F067Ensamble15Limpieza14Control de calidad90


Anexo 11. Cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana dos naves corredizasPARA EL MARCO NAVES INSTALACION DE VIDRIO1Cortar <strong>el</strong> material según la medida41. Corte de material91. Toma de medidas2Troqu<strong>el</strong>ado de <strong>las</strong> piezas52. Troqu<strong>el</strong>ado102. Corte de vidrio3Instalacion de guias (superior-inferior)63. Pre<strong>en</strong>samble113. Instalacion de vidrio74. Empaquetado124. Ensamble86. Traslado a instalacion vidrio135. Limpieza146. Control de calidad91


Anexo 12. Cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana proyectantePARA EL MARCO NAVE PROYECTANTE INSTALACION DE VIDRIO1Cortar <strong>el</strong> material según la medida5Corte de material101. Toma de medidas2Troqu<strong>el</strong>ado de <strong>las</strong> piezas6Troqu<strong>el</strong>ado122. Corte de vidrio4Ensamble7Pre<strong>en</strong>samble133. Instalacion de vidrio8Empaquetado9Traslado a instalacion vidrio13Ensamble14Instalacion de brazo proyectante15Instalacion de manija16Control de calidadLimpieza92


ANEXO 13. Cursograma Sinóptico De Proceso Puerta Tipo PlegablePARA EL MARCO PARA LA PUERTA PARA EL VIDRO1Cortar <strong>el</strong> material según la medida3Corte de material13Toma de medida2Troqu<strong>el</strong>ado de <strong>las</strong> piezas4Troqu<strong>el</strong>ado, poner empates14Corte5Pre <strong>en</strong>samble15Pulido6Instalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> t<strong>en</strong>sor <strong>para</strong> cada nave16Instalacion <strong>en</strong> puerta7Instalacion de falleba8Ensamble9Empaquetado <strong>d<strong>el</strong></strong> perfil alamo10Instalacion <strong>d<strong>el</strong></strong> perfil alamo11Instalacion bisagras bandera12Instalacion de chapa pico loro17Ensamble marco y puerta18Limpieza19Control de calidad93


Anexo 14. Cursograma sinóptico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana cuatro navesPARA EL MARCO NAVES INSTALACION DE VIDRIO1234Cortar <strong>el</strong> material según la medida 1. Corte de material 1. Toma de medidas510Troqu<strong>el</strong>ado de <strong>las</strong> piezas 2. Troqu<strong>el</strong>ado 2. Corte de vidrio611Instalacion de guias (superior-inferior) 3. Pre<strong>en</strong>samble 3. Instalacion de vidrio9874. Empaquetado6. Traslado a instalacion vidrio1213144. Ensamble5. Limpieza6. Control de calidad94


Anexo 15. Cursograma analítico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana proyectanteDIAGRAMA Nº:METODO: ACTUALACTIVIDAD GRAFICO ACTUAL M EJORADOFECHA: 14/07/2012 OPERACIÓN 274,06 274,06PROCESO:CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO2 RESUMENElaboracion de v<strong>en</strong>tanadiseño proyectante.TRANSPORTEESPERAINSPECCIONALMACENAMIENTOTOTAL8,23 018,11 0300,40 274,06EMPIEZA8:30 a.mTERMINA3:05 p.mELABOROAna Catalina GilDESCRIPCIONCANTIDADTIEMPOOBSERVACIONESRequerimi<strong>en</strong>to de materialS<strong>el</strong>ección y recolecciondematerialCorte de materialTroqu<strong>el</strong>ado y <strong>en</strong>sable decaja inferior y exteriorEmpaquetada al perfil dealuminio.1 8,231 18,111 18,41 26,421ManualManualManual - CortadoraManual - TaladroManualInstalacion pisavidrio <strong>en</strong> <strong>el</strong>marco exterior1169,91ManualRequerimi<strong>en</strong>to de vidrio1Instalacion de brazoproyectante1ManualInstalacion de vidrio1Manual46,32Instalacion de manija1ManualLimpieza1 13,01ManualControl de calidad1Manual95


Anexo 16. Cursograma analítico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana cuatro navesDIAGRAMA Nº:CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO3 RESUMENMETODO: ACTUAL ACTIVIDAD GRAFICO ACTUAL M EJORADO EMPIEZAFECHA: 18/07/2012 OPERACIÓN 184,2 184,2 8:30 a.mTRANSPORTETERMINAElaboracion de v<strong>en</strong>tanaESPERA8,23 0 4:14 p.maluminio pintura blanca,PROCESO:INSPECCIONELABOROcuatro naves aluminioref 744 ALMACENAMIENTO 18,11 0Ana Catalina GilTOTAL210,5 184,2DESCRIPCIONRequerimi<strong>en</strong>to dematerialS<strong>el</strong>ección y recoleccionde materialCANTIDADTIEMPO1 8,231 18,11OBSERVACIONESManualManualCorte de material1 39,85Manual - CortadoraTroqu<strong>el</strong>ado y <strong>en</strong>sable1 35,84Manual - TaladroPre<strong>en</strong>sambleEmpaquetada1138,96ManualManualRequerimi<strong>en</strong>to de vidrio1Instalacion de vidrio y<strong>en</strong>samble final de <strong>las</strong>naves144,87ManualInstalacion derodami<strong>en</strong>tos1ManualLimpieza1 24,66ManualControl de calidadProgramacion einstalacion11ManualManual96


Anexo 17. Cuersograma analítico de <strong>proceso</strong> v<strong>en</strong>tana corrediza doscuerposDIAGRAMA Nº:METODO: ACTUALACTIVIDAD GRAFICO ACTUAL M EJORADOFECHA: 18/07/2012 OPERACIÓN 113,49 95,38PROCESO:CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO4 RESUMENTRANSPORTEElaboracion de v<strong>en</strong>tana ESPERAaluminio pintura blanca, INSPECCIONcorrediza dos cuerpos. ALMACENAMIENTOTOTAL8,23 018,11 0139,83 95,38EMPIEZA8:30 a.mTERMINA2:06 p.mELABOROAna Catalina GilDESCRIPCIONRequerimi<strong>en</strong>to dematerialS<strong>el</strong>ección y recoleccionde material.CANTIDADTIEMPO1 8,231 18,11OBSERVACIONESManualManualCorte de materialTroqu<strong>el</strong>ado y <strong>en</strong>sable1 14,441 23,90Manual - CortadoraManual - TaladroPre<strong>en</strong>samble131,97ManualEmpaquetada1ManualRequerimi<strong>en</strong>to de vidrio1Instalacion de vidrio y<strong>en</strong>samble final de <strong>las</strong>naves114,54ManualInstalacion derodami<strong>en</strong>tos1ManualLimpiezaControl de calidad1 10,531ManualManual97


Anexo 18. Cursograma analítico de <strong>proceso</strong> puerta plegableDIAGRAMA Nº:METODO: ACTUALACTIVIDAD GRAFICO ACTUAL M EJORADOEMPIEZAFECHA:PROCESO:Elaboracion de puertaplegableCURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO5 RESUMEN23/07/2012 OPERACIÓNTRANSPORTEESPERAINSPECCIONALMACENAMIENTOTOTAL790,53 790,53 8:30 a.mTERMINA9,54 0 5:05 p.mELABORO18,05 0 Ana Catalina Gil818,12 790,53DESCRIPCIONCANTIDADTIEMPOOBSERVACIONESRequerimi<strong>en</strong>to dematerialS<strong>el</strong>ección de materialCorte de materialTroqu<strong>el</strong>ado y <strong>en</strong>sable1 9,541 18,051 16,071ManualManualManual - CortadoraManual - TaladroPre<strong>en</strong>samble1654,97ManualEmpaquetada1ManualInstalacion derodami<strong>en</strong>tosLimpiezaControl de calidad1 93,791 25,701ManualManualManual98


Anexo 19. Cursograma analítico de <strong>proceso</strong> puerta dos cuerpos conpersiana superiorDIAGRAMA Nº:METODO: ACTUALACTIVIDAD GRAFICO ACTUAL M EJORADOFECHA: 25/07/2012 OPERACIÓN530,2 530,2PROCESO:CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO6 RESUMENTRANSPORTEElaboracion de puertados naves con persianaESPERAINSPECCIONsuperior. ALMACENAMIENTODISTANCIA8,23 018,11 0556,6 530,2EMPIEZA8:30 a.mTERMINA4:44 p.mELABOROAna Catalina GilDESCRIPCIONRequerimi<strong>en</strong>to dematerialS<strong>el</strong>ección y recoleccionde materialCANTIDADTIEMPO1 8,231 18,11OBSERVACIONESManualManualCorte de materialTroqu<strong>el</strong>ado y <strong>en</strong>sablePre<strong>en</strong>samble1 130,81 130,51Manual - CortadoraManualManualEmpaquetada1255,1ManualInstalacion de bisagras1ManualLimpiezaControl de calidadProgramacion einstalacion1 13,9211ManualManualManual99


Anexo 20. Toma de tiempo v<strong>en</strong>tana corrediza dos navesTOMA DE TIEMPOPoductoV<strong>en</strong>tana corrediza dos naves ref: 744FechaOperario01/11/2012Hernando VilloriaELEMENTOOBSERVACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material3 To 00:15:34 00:14:27 00:19:10 00:23:12 00:18:55 00:16:47 00:20:54 00:15:23 00:17:39 00:18:32 3 Corte4 To 00:28:22 00:24:14 00:30:43 00:29:23 00:28:42 00:26:34 00:30:12 00:25:15 00:27:23 00:30:25 4 Troq<strong>el</strong>ado5 To 00:38:10 00:36:23 00:30:38 00:31:20 00:39:24 00:39:56 00:32:36 00:30:50 00:37:56 00:38:00 5 Empaquetado y <strong>en</strong>samble6 To 00:14:26 00:15:56 00:16:18 00:18:34 00:17:29 00:18:45 00:14:22 00:19:23 00:13:43 00:18:14 6 Corte de vidrio7 To 00:10:18 00:12:34 00:10:56 00:08:18 00:14:48 00:10:29 00:09:37 00:12:00 00:09:39 00:08:45 7 Pulido y limpieza100


Anexo 21. Toma de tiempo puerta tipo acordeónELEMENTOTOMA DE TIEMPOFechaPoducto Puerta tipo acordeon (plegable) cuatro naves Formato N°OBSERVACION1 2 3 4 5 ELEMENTO ACTIVIDAD1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 2 Recoleccion de material3 To 00:15:34 00:14:27 00:19:10 00:23:12 00:18:55 3 Corte4 To 11:55:32 12:10:40 11:48:45 11:58:23 12:05:23 4 Ensamble y empaquetado5 To 01:48:25 01:35:36 01:26:43 02:09:25 01:29:36 5 Corte de vidrio6 To 00:32:16 00:20:34 00:25:34 00:31:25 00:34:34 6 Limpieza0.0.2101


Anexo 22. Toma de tiempo puerta dos naves con persiana superiorTOMA DE TIEMPOFechaPoducto Puerta dos naves aluminio <strong>en</strong>tamborado y persiana superior OperarioHernando VilloriaELEMENTOOBSERVACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material3 To 02:40:22 02:38:14 02:10:34 02:56:38 02:48:46 03:04:54 02:45:56 03:03:46 02:09:49 02:55:32 3 Corte4 To 02:23:43 02:25:52 02:43:23 02:41:16 02:40:35 02:31:27 02:29:29 02:23:30 02:35:41 02:40:00 4 Troq<strong>el</strong>ado5 To 04:49:18 04:56:24 04:43:26 05:10:36 04:58:43 05:09:26 05:15:51 04:48:54 04:56:28 05:11:43 5 Ensamble6 To 00:14:36 00:16:49 00:13:52 00:16:45 00:12:35 00:17:45 00:18:27 00:15:37 00:13:46 00:14:28 6 Pulido y limieza102


Anexo 23. Toma de tiempo v<strong>en</strong>tana corrediza cuatro navesTOMA DE TIEMPOFechaPoducto V<strong>en</strong>tana corrediza cuatro naves ref: 744 OperarioFrancisco Var<strong>el</strong>aELEMENTOOBSERVACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material3 To 00:37:25 00:40:15 00:42:43 00:39:27 00:41:56 00:42:45 00:45:54 00:47:23 00:43:14 00:38:26 3 Corte4 To 00:35:27 00:38:18 00:36:35 00:37:45 00:39:42 00:32:39 00:33:19 00:32:29 00:38:54 00:40:36 4 Troq<strong>el</strong>ado5 To 00:40:14 00:42:26 00:43:34 00:44:28 00:41:43 00:42:18 00:40:36 00:43:43 00:48:52 00:44:58 5 Empaquetado y <strong>en</strong>samble6 To 00:56:36 00:59:27 00:48:53 00:54:46 00:47:28 00:56:16 00:54:24 00:51:35 00:51:42 00:46:43 6 Corte y <strong>en</strong>samble de vidrio7 To 00:24:16 00:26:52 00:23:43 00:22:46 00:29:15 00:28:58 00:29:48 00:26:47 00:25:45 00:21:24 7 Pulido y limpieza103


Anexo 24. Toma de tiempo v<strong>en</strong>tana proyectanteELEMENTOTOMA DE TIEMPOFechaPoducto V<strong>en</strong>tana proyectante un fijo superior y proyectante inferior Formato N°Francisco Var<strong>el</strong>aOBSERVACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material3 To 00:23:14 00:19:34 00:21:43 00:18:16 00:18:23 00:19:37 00:22:41 00:21:28 00:20:22 00:19:10 3 Corte4 To 00:25:31 00:29:35 00:28:53 00:30:26 00:26:29 00:27:19 00:26:18 00:28:29 00:29:32 00:25:33 4 Troq<strong>el</strong>ado5 To 02:58:27 03:15:19 03:12:22 03:05:37 02:56:47 03:11:26 03:12:32 03:14:52 03:08:33 03:12:00 5 Empaquetado y <strong>en</strong>samble6 To 00:49:31 00:51:35 00:48:39 00:52:26 00:50:29 00:54:17 00:53:54 00:52:49 00:49:50 00:51:09 6 Corte y <strong>en</strong>samble de vidrio7 To 00:15:51 00:14:22 00:13:44 00:12:35 00:11:56 00:15:38 00:13:44 00:15:39 00:11:26 00:12:00 7 Pulido y limieza104


Anexo 25 .Tiempo normal v<strong>en</strong>tana corrediza dos navesTIEMPO NORMALPoductoV<strong>en</strong>tana corrediza dos naves ref: 744FechaOperario01/11/2012Hernando VilloriaELEMENTOOBSERVACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDADVALORACIONLos tiempos estan suministrados <strong>en</strong> minutos1To 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimi<strong>en</strong>to de materialV 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8,232 Recoleccion de materialTn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 Corte234567To 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Troq<strong>el</strong>adoV 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 18,115 Empaquetado y <strong>en</strong>sambleTn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Corte de vidrioTo 15,57 14,45 19,17 23,20 18,92 16,78 20,90 15,38 17,65 18,53 7 Pulido y limpiezaV 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 14,44Tn 12,45 11,56 15,33 18,56 15,13 13,43 16,72 12,31 14,12 14,83To 28,37 24,23 30,72 29,38 28,70 26,57 30,20 25,25 27,38 30,42V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 23,90Tn 24,11 20,60 26,11 24,98 24,40 22,58 25,67 21,46 23,28 25,85To 38,17 36,38 30,63 31,33 39,40 39,93 32,60 30,83 37,93 38,00V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 31,97BOSQUEJOTn 34,35 32,745 27,57 28,2 35,46 35,94 29,34 27,75 34,14 34,2To 14,43 15,93 16,30 18,57 17,48 18,75 14,37 19,38 13,72 18,23V 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 14,54Tn 12,56 13,86 14,18 16,15 15,21 16,31 12,50 16,86 11,93 15,86To 10,30 12,57 10,93 8,30 14,80 10,48 9,62 12,00 9,65 8,75V 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 10,53Tn 10,09 12,32 10,71 8,13 14,50 10,27 9,42 11,76 9,46 8,58TIEMPO NORMAL121,72105


Anexo 26 .Tiempo normal puerta acordeónTIEMPO NORMALFechaPoducto Puerta tipo acordeon (plegable) cuatro naves Formato N°123456ELEMENTOOBSERVACION1 2 3 4 5 TN ELEMENTO ACTIVIDADTo 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 1 Requerimi<strong>en</strong>to de materialV 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 9,542 Recoleccion de materialTn 9,72 9,66 9,26 9,41 9,64 3 CorteTo 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 4 Ensamble y empaquetadoV 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 18,055 Corte de vidrioTn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 6 LimpiezaTo 15,57 14,45 19,17 23,20 18,92V 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 16,07Tn 13,70 12,72 16,87 20,42 16,65To 715,53 730,67 708,75 718,38 725,38V 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 654,97BOSQUEJOTn 651,14 664,91 644,96 653,73 660,10To 108,42 95,60 86,72 129,42 89,60V 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92Tn 99,74 87,95 79,78 119,06 82,43To 32,27 20,57 25,57 31,42 34,57V 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89Tn 28,72 18,30 22,75 27,96 30,76TIEMPO NORMALVALORACION93,7925,70818,12Los tiempos estan suministrados <strong>en</strong> minutos106


Anexo 27. Tiempo normal puerta dos naves con persiana superiorTIEMPO NORMALFechaPoducto Puerta dos naves aluminio <strong>en</strong>tamborado y persiana superior OperarioHernando VilloriaELEMENTOOBSERVACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDADTo 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material1 V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8,232 Recoleccion de materialTn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 CorteTo 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Troq<strong>el</strong>ado2 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 18,115 EnsambleTn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Pulido y limiezaTo 160,37 158,23 130,57 176,63 168,77 184,90 165,93 183,77 129,82 175,533 V 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 130,76Tn 128,293 126,587 104,453 141,307 135,013 147,92 132,747 147,013 103,853 140,427To 143,72 145,87 163,38 161,27 160,58 151,45 149,48 143,50 155,68 160,00BOSQUEJO4 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 130,47Tn 122,159 123,987 138,876 137,077 136,496 128,733 127,061 121,975 132,331 136To 289,30 296,40 283,43 310,60 298,72 309,43 315,85 288,90 296,47 311,725 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 255,07Tn 245,905 251,94 240,918 264,01 253,909 263,018 268,473 245,565 251,997 264,959To 14,60 16,82 13,87 16,75 12,58 17,75 18,45 15,62 13,77 14,476 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 13,92Tn 13,14 15,135 12,48 15,075 11,325 15,975 16,605 14,055 12,39 13,02TIEMPO NORMALVALORACION556,55Los tiempos estan suministrados <strong>en</strong> minutos107


Anexo 28 .Tiempo normal v<strong>en</strong>tana cuatro naves corredizasTIEMPO NORMALFechaPoducto V<strong>en</strong>tana corrediza cuatro naves ref: 744 OperarioFrancisco Var<strong>el</strong>a1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDADTo 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material1 V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8,232 Recoleccion de materialTn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 CorteTo 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Troq<strong>el</strong>ado2 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 18,115 Empaquetado y <strong>en</strong>sambleTn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Corte y <strong>en</strong>samble de vidrioTo 37,42 40,25 42,72 39,45 41,93 42,75 45,90 47,38 43,23 38,43 7 Pulido y limpieza3 V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 39,84933Tn 35,5458 38,2375 40,5808 37,4775 39,8367 40,6125 43,605 45,0142 41,0717 36,5117To 35,45 38,30 36,58 37,75 39,70 32,65 33,32 32,48 38,90 40,604567ELEMENTOOBSERVACIONV 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98Tn 34,741 37,534 35,8517 36,995 38,906 31,997 32,6503 31,8337 38,122 39,788To 40,23 42,43 43,57 44,47 41,72 42,30 40,60 43,72 48,87 44,97V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9Tn 36,21 38,19 39,21 40,02 37,545 38,07 36,54 39,345 43,98 40,47To 56,60 59,45 48,88 54,77 47,47 56,27 54,40 51,58 51,70 46,72V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85Tn 48,11 50,5325 41,5508 46,5517 40,3467 47,8267 46,24 43,8458 43,945 39,7092To 24,27 26,87 23,72 22,77 29,25 28,97 29,80 26,78 25,75 21,40V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95Tn 23,0533 25,5233 22,5308 21,6283 27,7875 27,5183 28,31 25,4442 24,4625 20,33TIEMPO NORMALVALORACION35,8418738,95844,8658324,65883210,51Los tiempos estan suministrados <strong>en</strong> minutosBOSQUEJO108


Anexo 29. Tiempo normal v<strong>en</strong>tana proyectante con fijo inferiorTIEMPO NORMALFechaPoducto V<strong>en</strong>tana proyectante un fijo superior y proyectante inferior Formato N°Francisco Var<strong>el</strong>aELEMENTOOBSERVACION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDADTo 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material1 V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8,232 Recoleccion de materialTn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 CorteTo 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Troq<strong>el</strong>ado2 V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 18,115 Empaquetado y <strong>en</strong>sambleTn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Corte y <strong>en</strong>samble de vidrioTo 23,23 19,57 21,72 18,27 18,38 19,62 22,68 21,47 20,37 19,17 7 Pulido y limieza3 V 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 18,40Tn 20,91 17,61 19,55 16,44 16,55 17,66 20,42 19,32 18,33 17,25To 25,52 29,58 28,88 30,43 26,48 27,32 26,30 28,48 29,53 25,554 V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 26,42Tn 24,24 28,10 27,44 28,91 25,16 25,95 24,99 27,06 28,06 24,27To 178,45 195,32 192,37 185,62 176,78 191,43 192,53 194,87 188,55 192,005 V 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 169,91BOSQUEJOTn 160,61 175,79 173,13 167,06 159,11 172,29 173,28 175,38 169,70 172,80To 49,52 51,58 48,65 52,43 50,48 54,28 53,90 52,82 49,83 51,156 V 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 46,32Tn 44,57 46,43 43,79 47,19 45,44 48,86 48,51 47,54 44,85 46,04To 15,85 14,37 13,73 12,58 11,93 15,63 13,73 15,65 11,43 12,007 V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 13,01Tn 15,06 13,65 13,05 11,95 11,34 14,85 13,05 14,87 10,86 11,40TIEMPO NORMALVALORACION300,39Los tiempos estan suministrados <strong>en</strong> minutos109


Anexo 30. Tiempo estándar actual y mejorada v<strong>en</strong>tana corrediza dos navesPoducto V<strong>en</strong>tana corrediza dos naves ref: 744TIEMPO STANDARDBOSQUEJOCALCULO DE TIEMPO STANDARDTIEMPO NORMALNECESIDAD PERSONAL (5%)FATIGA (11%)IMPREVISTOS (5%)TIEMPO STANDARDACT MEJO ELEMENTO ACTIVIDAD121,72 95,39 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material6,09 4,77 2 Recoleccion de material13,39 10,49 3 Corte6,09 4,77 4 Troq<strong>el</strong>ado147,28 115,42 minutos/v<strong>en</strong>tana 5 Empaquetado y <strong>en</strong>samble6 Corte de vidrio7 Pulido y limpieza110


Figura 31. Tiempo estándar actual y mejorada puerta tipo acordeónTIEMPO STANDARDPoductoPuerta tipo acordeon (plegable) cuatro navesBOSQUEJOCALCULO DE TIEMPO STANDARDTIEMPO NORMALNECESIDAD PERSONAL (5%)FATIGA (11%)IMPREVISTOS (5%)TIEMPO STANDARDACT MEJO818,12 790,5340,91 39,5389,99 86,96 ELEMENTO ACTIVIDAD40,91 39,53 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material989,92 956,54 2 Recoleccion de material3 Corte4 Ensamble y empaquetado5 Corte de vidrio6 Limpieza111


Figura 32. Tiempo estándar actual y mejorada puerta dos naves con persianaPoductoPuerta dos naves aluminio <strong>en</strong>tamborado y persiana superiorTIEMPO STANDARDBOSQUEJOCALCULO DE TIEMPO STANDARDTIEMPO NORMALNECESIDAD PERSONAL (5%)FATIGA (11%)IMPREVISTOS (5%)TIEMPO STANDARDACT MEJO ELEMENTO ACTIVIDAD556,55 530,22 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material27,83 26,51 2 Recoleccion de material61,22 58,32 3 Corte27,83 26,51 4 Troq<strong>el</strong>ado673,43 641,57 5 Ensamble6 Pulido y limieza112


Anexo 33. Tiempo estándar actual y mejorada v<strong>en</strong>tana corrediza cuatro navesPoductoV<strong>en</strong>tana corrediza cuertro naves ref: 744TIEMPO ESTANDARBOSQUEJOCALCULO DE TIEMPO STANDARDACT MEJO ELEMENTO ACTIVIDADTIEMPO NORMALNECESIDAD PERSONAL (5%)FATIGA (11%)IMPREVISTOS (5%)TIEMPO STANDARD210,51 184,17 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material10,53 9,21 2 Recoleccion de material23,16 20,26 3 Corte10,53 9,21 4 Troq<strong>el</strong>ado254,72 222,85 5 Empaquetado y <strong>en</strong>samble6 Corte y <strong>en</strong>samble de vidrio7 Pulido y limpieza113


Anexo 34. Tiempo estándar actual y mejorada v<strong>en</strong>tana proyectantePoductoV<strong>en</strong>tana proyectante un fijo superior y proyectante inferiorTIEMPO ESTANDARBOSQUEJOCALCULO DE TIEMPO STANDARDACT MEJO ELEMENTO ACTIVIDADTIEMPO NORMALNECESIDAD PERSONAL (5%)FATIGA (11%)IMPREVISTOS (5%)TIEMPO STANDARD300,39 274,06 1 Requerimi<strong>en</strong>to de material15,02 13,70 2 Recoleccion de material33,04 30,15 3 Corte15,02 13,70 4 Troq<strong>el</strong>ado363,48 331,61 5 Empaquetado y <strong>en</strong>samble6 Corte y <strong>en</strong>samble de vidrio7 Pulido y limpieza114


Anexo 35. Indicador de productividad actual v<strong>en</strong>tana corrediza dos navesMEDICIONProduccion/HoraProduccion/TurnoProduccion/Mes%0,413,0667,63Anexo 36. Indicador de productividad actual puerta plegableMEDICIONProduccion/HoraProduccion/TurnoProduccion/Mes%0,060,4510,06Anexo 37. Indicador de productividad actual puerta dos naves conpersiana superiorMEDICIONProduccion/HoraProduccion/TurnoProduccion/Mes%2,1616,17357,92Anexo 38. Indicador de productividad actual v<strong>en</strong>tana corrediza cuatrocuerposMEDICIONProduccion/HoraProduccion/TurnoProduccion/Mes%5,7042,75946,28115


Anexo 39. Indicador de productividad actual v<strong>en</strong>tana proyectante con fijoinferiorMEDICIONProduccion/HoraProduccion/TurnoProduccion/Mes%3,9929,96663,13116

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!