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ejemplos Cap 6

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Al inicio del proyecto había un operador con antigüedad mayor a un año, al final ya<br />

había otro más. Reducir la rotación tuvo como consecuencia la reducción del 5%<br />

del tiempo necesario para la producción con operadores expertos y la nivelación de<br />

la carga de trabajo.<br />

En el mapeo de la cadena de valor inicial de infusiones el cuello de botella era<br />

colocar en cajas y voltear botellas, con las mejoras se propuso repartir las 13<br />

operaciones entre 10 personas en ocho puestos, donde los puestos que eran cuello<br />

de botella ocuparían a dos personas cada uno.<br />

En la teoría esto aumentó la productividad significativamente, sin embargo, en las<br />

ocasiones que se produjeron infusiones no se presentaron los 10 operadores y se<br />

trabajó con ocho operadores, uno por puesto.<br />

Ya que el área de envasado depende altamente del personal, se logrará llegar a<br />

mayor éxito al desarrollar instructivos sencillos y claros sobre el armado del equipo.<br />

Lo que provocará la reducción de costos de mantenimientos correctivos por daños<br />

al equipo, que debe ser un activo que genere más rendimiento a la empresa que<br />

gastos por la falta de cuidado.<br />

Al inicio del proyecto el departamento de Mantenimiento reportaba que 44% del<br />

costo de mantenimiento eran correctivos, en cambio en enero bajó a un 34% y en<br />

febrero 1%, esto se logró puesto que los operadores alcanzaron mayor experiencia<br />

y claridad en el uso y cuidado del equipo, como consecuencia de las inspecciones<br />

y capacitaciones.<br />

Para eliminar el desperdicio de insumos y producto terminado en el proceso, se<br />

implementó el control de mermas y devoluciones. El cual consistió en formatos<br />

sencillos, que permitieron contabilizar mermas e identificar causas comunes de<br />

devoluciones.<br />

Para resolver la problemática se realizó el análisis de causas de las quejas de los<br />

clientes, las devoluciones, mermas y reprocesos. Obteniendo resultados<br />

importantes.<br />

En el primer trimestre estudiado (agosto-octubre) se devolvieron 749 piezas por<br />

defectos de producción, después de implementar capacitaciones y balancear la<br />

línea, asignando inspecciones simultáneas a la operación, en el segundo trimestre<br />

(noviembre – enero) se redujo el número un 92%, teniendo sólo 65 piezas devueltas<br />

por defectos de producción.<br />

Se logró implementar el control de mermas en enero y comprar lo resultados de este<br />

mes con los de febrero, observando una reducción considerable, y manteniendo el<br />

control de mermas hasta la fecha. Se considera que la muestra de dos meses de<br />

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