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Projet de semestre E04344 Industrialisation d'une brosse à ... - EIA-FR

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Professeur L. Donato<br />

Mandant M. Schwab<br />

Etudiant I. Cereghetti<br />

vendredi, 9. juillet 2004


<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Come puoi ve<strong>de</strong>re ci sono quasi…<br />

Così come avresti voluto tu e come<br />

mi hai sempre incoraggiato ad<br />

essere.<br />

Grazie pap<strong>à</strong><br />

Remerciement<br />

J’aimerait remercier M. Donato pour ces conseils et pour son ai<strong>de</strong>, même si <strong>de</strong>s fois<br />

son attention était monopolisée par les appelles téléphoniques :o).<br />

Un remerciement particulier <strong>à</strong> M. Riolo, professeur du département d’électricité, pour<br />

son ai<strong>de</strong> et son travail dans la définition du cahier <strong>de</strong> charges <strong>de</strong> l’électronique <strong>de</strong><br />

contrôle du moteur M. Passannante pour m’avoir introduit <strong>à</strong> la simulation MPA.<br />

Enfin j’aimerait remercier toutes les personnes qu’on du me supporter et<br />

m’encourager le long <strong>de</strong> ce travail, j’imagine que celle-ci a été une tache vraiment<br />

penible pour eux !<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Résumé du projet<br />

Ce type <strong>de</strong> <strong>brosse</strong> est absolument révolutionnaire par rapport aux produits existants.<br />

Ce qui fait gagnant ce produit est la cinématique <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>. Elle est la première qui<br />

<strong>à</strong> une rotation parallèle et non perpendiculaire <strong>à</strong> l’axe du moteur.<br />

Ceci permet une utilisation complète <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> ainsi que la partie efficace <strong>de</strong>s<br />

autres se trouve qu’a la périphérie <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>, la ou la vitesse <strong>de</strong> rotation est plus<br />

gran<strong>de</strong>.<br />

L’alternance <strong>de</strong> la rotation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> permet un brossage efficace n’importe ou et<br />

enfin une petite translation selon l’axe <strong>de</strong> rotation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> améliore encore les<br />

résultats.<br />

Modification apportée<br />

La première partie sur laquelle j’ai décidé <strong>de</strong> travailler était justement la conception<br />

du comman<strong>de</strong> du moteur.<br />

Après quelque temps on est arrivé <strong>à</strong> sortir le cahier <strong>de</strong>s charges complet pour un<br />

travail <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> d’un collègue du département d’électricité.<br />

Le <strong>de</strong>uxième point <strong>à</strong> traiter c’était la validation du moteur choisit, pour cela <strong>à</strong> été<br />

nécessaire la fabrication d’un banc d’essais qui permettait le test en endurance <strong>de</strong>s<br />

moteur en simulant au mieux le fonctionnement <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>, donc l’inertie du<br />

système et le couple <strong>de</strong> frottement provoqué par le contact <strong>brosse</strong>-<strong>de</strong>nts.<br />

Enfin il était aussi nécessaire <strong>de</strong> re<strong>de</strong>ssiner complètement la <strong>brosse</strong>, ceci pour la<br />

concevoir <strong>de</strong>s nouvelles pièces plus facilement injectables, plus simples, est aussi qui<br />

pour présenter le produit, d’un point <strong>de</strong> vue esthétique, d’une façon meilleure.<br />

La coque <strong>à</strong> été refaite complètement, le système qui entraîne la translation a été<br />

changé, avant c’était un système <strong>à</strong> came, maintenant est un plan incliné en rotation<br />

en contact avec un excentrique et un ressort qui assure le retour <strong>de</strong> l’arbre.<br />

Résultats <strong>de</strong>s tests<br />

Les résultats obtenus sont remarquables, le test d’endurance <strong>à</strong> été bien supporté par<br />

le moteur, un peut dire que la <strong>brosse</strong> aura une durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> plus que 5 ans.<br />

Grâce au modifications faites, la <strong>brosse</strong> est maintenant étanche, et l’injections <strong>de</strong>s<br />

pièces est, selon l’analyse faite, bien supporter.<br />

La réduction <strong>de</strong>s pièces <strong>à</strong> injecté, <strong>de</strong>s contraintes imposées dans le cahier <strong>de</strong>s<br />

charges <strong>de</strong> l’électronique et une analyse plus approfondie, nous a aussi permis <strong>de</strong><br />

baisser les coûts <strong>de</strong> fabrication d’environ le 30%.<br />

Conclusions<br />

Le projet <strong>à</strong> donné <strong>de</strong>s résultats très bons, toutes les objectifs ont été atteint mais il<br />

faut encore faire du travail, notamment un étu<strong>de</strong> plus approfondit <strong>de</strong>s pièce <strong>à</strong><br />

injectées et la conception <strong>de</strong> l’électronique <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>, mais ceci sera une tache<br />

pour les collègues électronicien<br />

Cereghetti Igino Page 2 09/07/2004


<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Table <strong>de</strong>s matières<br />

Modification apportée........................................................................................................................ 2<br />

Résultats <strong>de</strong>s tests ............................................................................................................................... 2<br />

Conclusions ......................................................................................................................................... 2<br />

1. Introduction...................................................................................................................................4<br />

Le projet, ses buts et sa finalité ......................................................................................................... 4<br />

Documentation.................................................................................................................................... 4<br />

Planification du projet ....................................................................................................................... 4<br />

2. Etu<strong>de</strong> préliminaire ........................................................................................................................5<br />

Cahier <strong>de</strong>s charges.............................................................................................................................. 5<br />

Définition <strong>de</strong>s étapes du projet.......................................................................................................... 6<br />

Description <strong>de</strong>s fonctionnalités <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>..................................................................................... 7<br />

Analyse fonctionnelle externe............................................................................................................ 7<br />

3. Le banc d’essais.............................................................................................................................9<br />

Fonctionnalité <strong>à</strong> accomplir ................................................................................................................ 9<br />

Choix et solutions................................................................................................................................ 9<br />

L’électronique <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> du moteur........................................................................................ 11<br />

Le programme <strong>de</strong> contrôle .............................................................................................................. 11<br />

Journal du test .................................................................................................................................. 12<br />

Résultats <strong>de</strong> l’essais .......................................................................................................................... 12<br />

4. L’électronique <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> .........................................................................................................13<br />

Cahier <strong>de</strong>s charges............................................................................................................................ 13<br />

5. Modifications mécaniques <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>......................................................................................15<br />

Etanchéité.......................................................................................................................................... 15<br />

La coque ............................................................................................................................................ 15<br />

Mouvement <strong>de</strong> translation............................................................................................................... 16<br />

L’alternance <strong>de</strong> rotation .................................................................................................................. 16<br />

Le système <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>.......................................................................................... 16<br />

Résultats <strong>de</strong>s simulations d’injection.............................................................................................. 17<br />

6. Automatisation <strong>de</strong> montage ........................................................................................................18<br />

7. Prix <strong>de</strong> production.......................................................................................................................19<br />

8. Conclusions .................................................................................................................................19<br />

Résultats obtenus.............................................................................................................................. 19<br />

Travail <strong>à</strong> faire pour la suite ............................................................................................................. 19<br />

Conclusions ....................................................................................................................................... 20<br />

Cereghetti Igino Page 3 09/07/2004


<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

1. Introduction<br />

Le projet, ses buts et sa finalité<br />

D’après l’étu<strong>de</strong> du prototype <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts électronique développé par<br />

M. Boris Lanzi dans le cadre <strong>de</strong> son projet <strong>de</strong> diplôme, il est nécessaire<br />

maintenant <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r les choix faites et <strong>de</strong> rendre le produit industrialisable.<br />

Ceci comporte l’étu<strong>de</strong> d’un banc d’essais pour tester les moteurs électriques en<br />

endurance et pour vérifier le fonctionnement correct <strong>de</strong> l’électronique <strong>de</strong><br />

comman<strong>de</strong>, mais aussi la conception d’une nouvelle coque qui puisse assurer<br />

l’étanchéité du système, qui aie une meilleure injectivité et qui soit<br />

esthétiquement plus attractive par rapport <strong>à</strong> celle existante.<br />

Il est aussi souhaité <strong>de</strong> réduire les coûts <strong>de</strong> fabrication du 30% par rapport aux<br />

estimation faites pendant la première étape du projet.<br />

Les buts du projet sont donc ceux <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r le moteur, l’électronique <strong>de</strong><br />

comman<strong>de</strong> et d’améliorer la mécanique du système. Tout ça <strong>à</strong> comme finalité<br />

celle d’obtenir un produit industrialisable concurrentiel et adapté aux besoins<br />

du marché.<br />

Documentation<br />

Comme documentation on a eu <strong>à</strong> disposition le rapport et les annexe du projet<br />

<strong>de</strong> diplôme <strong>à</strong> M. Lanzi.<br />

Planification du projet<br />

Le tableau en annexe 1 représente la planification du projet qu’on c’est<br />

proposée au début du travail. Les <strong>de</strong>ux versions représentent <strong>de</strong>ux situations<br />

différents du déroulement du projet. La première on a imaginé <strong>de</strong> recevoir<br />

toute suite les moteur <strong>à</strong> tester (ce qui a été le cas), la <strong>de</strong>uxième prévoyait un<br />

délai <strong>de</strong> livraisons <strong>de</strong> ceux-ci importante.<br />

Une grosse entre la prévision et les temps <strong>de</strong> réalisation est évi<strong>de</strong>nte dans la<br />

conception du banc d’essai, ça c’est du surtout <strong>à</strong> la réalisation <strong>de</strong> l’électronique<br />

<strong>de</strong> contrôle, au début on c’était plongé dans la conception d’un circuit quasidéfinitif,<br />

mais pour finir on c’est rendu compte que ceci allé au-<strong>de</strong>l<strong>à</strong> <strong>de</strong> nos<br />

connaissances et donc pour finir on c’est limité <strong>à</strong> nous bases sur un circuit<br />

expérimental, et on a établit le cahier <strong>de</strong>s charges pour un futur projet pour les<br />

collègues du département d’électronique.<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

2. Etu<strong>de</strong> préliminaire<br />

Cahier <strong>de</strong>s charges<br />

La <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

• Rotation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> autour un axe parallèle <strong>à</strong> l’axe du moteur<br />

• Rotation alternée (t =~0.5 s pour chaque sens <strong>de</strong> rotation)<br />

• Mouvement en translation 1-2 mm Aller-Retour<br />

• Prix <strong>de</strong> production (~10'000 unités) < 40 CHF<br />

Le banc d’essais<br />

• Le banc doit permettre <strong>de</strong> tester les moteur en soumettant la rotation<br />

sous stress (on doit simuler le contact <strong>brosse</strong>-<strong>de</strong>nts).<br />

• 10 moteur <strong>à</strong> tester simultanément<br />

• Charge <strong>de</strong> frottement variable (1.5 – 2 N)<br />

• Simulation <strong>de</strong> la translation et rotation <strong>de</strong> l’axe alternée<br />

• Test d’endurance possible<br />

• Alimentation électrique par générateur DC (ev. 2 stands pour essais avec<br />

piles)<br />

• Montage <strong>de</strong>s composantes simple<br />

• Prix <strong>de</strong> l’installation réduits<br />

<strong>Industrialisation</strong> <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong><br />

Le prototype actuelle nécessite <strong>de</strong> quelque correction pour permettre un<br />

meilleur fonctionnement, <strong>de</strong>s prix moins importants, une fabrication du produit<br />

final facilement automatisable et aussi pour rendre plus agréable l’utilisation <strong>de</strong><br />

la <strong>brosse</strong> (re<strong>de</strong>ssiner la coque).<br />

Tache <strong>à</strong> accomplir<br />

• Eliminer l’isolation telle qu’existe actuellement<br />

• Evaluer la solution came pour la translation <strong>de</strong> l’axe (ev. proposer <strong>de</strong>s<br />

solutions alternatives)<br />

• Modifier la géométrie <strong>de</strong> la coque pour améliorer l’état d’injection<br />

• Rendre plus agréable l’utilisation et <strong>de</strong>ssiner une coque esthétiquement<br />

plus captivante<br />

• Réduire le nombre <strong>de</strong>s pièces injectés, pour diminuer les coûts <strong>de</strong><br />

fabrication<br />

Cereghetti Igino Page 5 09/07/2004


<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Contraintes<br />

• Dimensions du moteur<br />

• Alimentation électrique<br />

• Durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s piles (évaluer la solution d’alimentation par accus ⇒<br />

docking station pour recharge)<br />

• Conception précé<strong>de</strong>nte<br />

Définition <strong>de</strong>s étapes du projet<br />

Réalisation banc d’essais :<br />

Test <strong>de</strong>s vitesses<br />

Test du circuit électronique<br />

Test <strong>de</strong> durée <strong>de</strong> vie du moteur et <strong>de</strong>s batterie<br />

Test sous stress (couple <strong>de</strong> frottement maximale)<br />

Résultats : choix du moteur, validation <strong>de</strong> l’électronique<br />

Premier prototype :<br />

Test avec patients<br />

Résultats : choix d’une ou plusieurs vitesse <strong>de</strong> confort, vérification <strong>de</strong> l’efficacité <strong>de</strong><br />

la <strong>brosse</strong><br />

Premier prototype industriel<br />

Résultats : série zéro<br />

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Description <strong>de</strong>s fonctionnalités <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong><br />

<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

La <strong>brosse</strong> développé par M. Lanzi <strong>à</strong> la suite d’une idée née <strong>de</strong> M. Schwab, par<br />

rapport <strong>à</strong> toute les autres <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts électriques existent sur le marché, la<br />

particularité d’avoir la <strong>brosse</strong> parallèle avec l’axe <strong>de</strong> rotation du moteur. Ceci<br />

représente la gran<strong>de</strong> innovation, mais aussi le mouvement <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> est<br />

totalement différent par rapport <strong>à</strong> tous les idée développés jusqu’<strong>à</strong> présente.<br />

Le moteur est commandé par une électronique qui inverse toute les <strong>de</strong>mi<br />

secon<strong>de</strong> le sens <strong>de</strong> rotation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>, ceci pour permettre un meilleur<br />

nettoyage <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nt n’importe où il se trouve.<br />

Enfin un système <strong>à</strong> plan incliné permet <strong>de</strong> produire une translation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong><br />

d’environ 2 mm.<br />

Analyse fonctionnelle externe<br />

Avant <strong>de</strong> démarrer un étu<strong>de</strong>, comme on a vu pendant les cours, est une bonne<br />

habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faire une analyse fonctionnelle du système pris en étu<strong>de</strong>.<br />

Ceci permet <strong>de</strong> voire les besoins réels et <strong>de</strong> ce concentrer sur les problèmes<br />

les plus importantes.<br />

Pour cette analyse on c’est basé sur celle faite par M. Lanzi mais en changeant<br />

quelque point.<br />

Utilisateur<br />

FC1<br />

Energie<br />

FC2<br />

FC3<br />

FC4<br />

Comman<strong>de</strong><br />

Montage<br />

FC5<br />

Environnement<br />

FC9<br />

Brosse <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Bouche<br />

FC8<br />

FC7<br />

FC6<br />

FP1<br />

Dents<br />

Brosse<br />

Normes<br />

Figure 2.1 Analyse fonctionnelle externe <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

FP1: Brosser les <strong>de</strong>nts d’une façon excellente<br />

FC1: Etre confortable <strong>à</strong> prendre dans les mains<br />

FC2 : Recevoir l’énergie électrique<br />

FC3 : Changer facilement <strong>de</strong>s moyen d’alimentation<br />

FC4 : Utiliser sans difficultés<br />

FC5 : Permettre un montage facile et rapi<strong>de</strong><br />

FC6 : Respecter les normes <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> sécurité (matériaux,<br />

étanchéité, etc.)<br />

FC7 : Changer <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> rapi<strong>de</strong>ment et facilement<br />

FC8 : Protéger la bouche <strong>de</strong>s blessures etc.<br />

FC9 : Résister <strong>à</strong> l’usure, être étanche, résister aux agents chimiques<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

3. Le banc d’essais<br />

Fonctionnalité <strong>à</strong> accomplir<br />

Le banc d’essais serve principalement <strong>à</strong> tester la durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s moteur<br />

choisit en simulant le mieux possible les conditions <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> la<br />

<strong>brosse</strong>.<br />

Le moteur sera donc soumis aux mêmes efforts auxquels sera soumis lors <strong>de</strong><br />

le fonctionnement <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>. Ses efforts se traduisent en une translation <strong>de</strong><br />

la masse inerte et <strong>à</strong> une couple <strong>de</strong> frottement estimée, grâce <strong>à</strong> la contribution<br />

d’un <strong>de</strong>ntiste, <strong>à</strong> celle produite par une force <strong>de</strong> poussée <strong>de</strong> 2N.<br />

Le banc d’essais doit permettre <strong>de</strong> tester 10 moteur au même temps, en<br />

tenant compte <strong>de</strong> la possibilité d’une surchauffe du moteur.<br />

Le test <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s batteries, par contre, ne sera pas exécuté <strong>à</strong><br />

l’ai<strong>de</strong> du banc. L’idée est celle <strong>de</strong> mesurer la consommation <strong>de</strong> courant <strong>de</strong>s<br />

moteurs, ceci donnera aux électronicien toutes les informations nécessaires<br />

pour le développement correct du système d’alimentation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>.<br />

Choix et solutions<br />

Le banc d’essais doit juste vali<strong>de</strong>r le moteur et le système <strong>de</strong> translation, pour<br />

cela on n’a pas besoin <strong>de</strong> réaliser un système compliqué, mais il doit avoir les<br />

mêmes caractéristiques <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>. Ça veut dire qu’il faut<br />

avoir sur le moteur une inertie i<strong>de</strong>ntique <strong>à</strong> celle <strong>de</strong> l’arbre et <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>, et<br />

une charge sur qui peut engendrer une couple <strong>de</strong> frottement similaire <strong>à</strong> celle<br />

provoquée par le contact <strong>brosse</strong>-<strong>de</strong>nts.<br />

Cette force <strong>de</strong> poussée <strong>à</strong> été estimée <strong>à</strong> environ 2N.<br />

La première version était prévue avec un système <strong>de</strong> translation tel que l’avait<br />

conçu M. Lanzi, c’est-<strong>à</strong>-dire avec une came en rotation et un doigt qui<br />

permettait justement le mouvement.<br />

Cette version a été laissée <strong>à</strong> côte pour <strong>de</strong>ux<br />

raisons principales. La première est une simple<br />

raison logistique, l’atelier <strong>de</strong> l’école, n’a pas les<br />

moyen pour réaliser la came et les réponses<br />

ressues après <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sous-traitance<br />

était toujours négatives.<br />

La <strong>de</strong>uxième raison est que le système ne<br />

donnait pas trop <strong>de</strong> confiance sur son bon<br />

fonctionnement.<br />

Figura 3.1 - Système <strong>à</strong> came<br />

Cereghetti Igino Page 9 09/07/2004


<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

On a donc décidé <strong>de</strong> passer <strong>à</strong> une solution <strong>à</strong><br />

plan incliné. Cette solution est sûrement plus<br />

pratique <strong>à</strong> niveau <strong>de</strong> construction, mais<br />

nécessite d’un ressort pour assurer toujours le<br />

contact entre le plan incliné et l’excentrique<br />

qui justement permet <strong>de</strong> décrire la<br />

translation, donc d’une pièce supplémentaire<br />

dans notre <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts.<br />

Figura 3.2 - système <strong>à</strong> plan incliné<br />

Cependant ce petit inconvénient on a décidé d’essayer qua même le système.<br />

Figura 3.3 - Banc d'essais<br />

Comme on peut voire <strong>de</strong>puis l’image 3.3 le banc d’essais est très simple, le<br />

moteur est monté sur un support, <strong>à</strong> son arbre il est collé un axe carré avec le<br />

volant d’inertie qui fait aussi office <strong>de</strong> plan incliné, un ressort qui permet le<br />

retourne du volant et une tête <strong>de</strong> <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts qui est montée sur un autre<br />

support qui permet d’appliquer sur le volant une couple <strong>de</strong> frottement<br />

équivalente <strong>à</strong> celle du contact <strong>brosse</strong>-<strong>de</strong>nts.<br />

La <strong>brosse</strong> est mise en position <strong>à</strong> l’ai<strong>de</strong> d’un dynamomètre avec une force<br />

d’environ 5 fois plus gran<strong>de</strong> <strong>à</strong> celle qu’on désire appliquer sur le volant.<br />

Une vis assure enfin que la tête <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> reste tout au long du test dans la<br />

position qu’on <strong>à</strong> définit.<br />

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L’électronique <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> du moteur<br />

<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Pour pouvoir faire <strong>de</strong>s essais attendibles, en n’avant pas une électronique<br />

définitive, on a du simuler celle-ci avec <strong>de</strong>s composants <strong>de</strong> laboratoire. On a<br />

donc monter le schéma en annexe 4.<br />

Le programme <strong>de</strong> contrôle<br />

Pour vérifier le fonctionnement du banc est nécessaire d’avoir un petit logiciel<br />

qui fasse ça pour nous, au moins qu’on a envie <strong>de</strong> contrôler périodiquement le<br />

bon fonctionnement du système.<br />

On a donc écrit ce logiciel qui, <strong>à</strong> l’ai<strong>de</strong> d’une carte Entrée/Sortie permet <strong>de</strong><br />

vérifier l’état <strong>de</strong>s capteur <strong>de</strong> contrôle du banc.<br />

Ce logiciel est très simple, en faite est simplement un chronomètre qui<br />

lorsqu’on le démarre il affiche la date et l’heure actuelle et atten<strong>de</strong> que le<br />

capteur ne donne plus <strong>de</strong> signe <strong>de</strong> vie, cela signifie que le moteur est <strong>à</strong> l’arrête<br />

(d’après les test sur le logiciel l’erreur d’affichage est d’un maximum <strong>de</strong> 10<br />

secon<strong>de</strong>s, ce qui est tout a fait acceptable dans notre cas).<br />

START<br />

Declaration of global<br />

Variables & Constants<br />

Window creation<br />

A<br />

Reset<br />

Push Button<br />

Close and print<br />

Start Test<br />

Clear TextBox<br />

Set Data Start<br />

Set Test Start<br />

Read on port (x)<br />

Save Data<br />

Close Program<br />

To A<br />

IF x = 1<br />

END<br />

Set Count = 0<br />

Read on port (x)<br />

Count +1<br />

IF x = 1<br />

AND<br />

Count < 100<br />

Set Data Stop<br />

Set Test Stop<br />

To A<br />

Figura 3.1 - Algorigramme du logiciel<br />

Le programme est en annexe 8.<br />

Cereghetti Igino Page 11 09/07/2004


Journal du test<br />

<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Vue que le banc a été fabriqué avec un retard considérable on a décidé <strong>de</strong> ne<br />

pas utiliser le logiciel car il fallait encore vali<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s capteurs <strong>de</strong> contrôle.<br />

C’est pour cette raison qu’on a établit le journal du test. A toutes les contrôles<br />

qu’on a fait on a marques les problèmes <strong>de</strong> fonctionnement rencontrés et les<br />

action <strong>de</strong> correction effectuées, ou tout simplement la validation <strong>de</strong> bon<br />

fonctionnement.<br />

Ce journal est détaillé en annexe 4.<br />

Résultats <strong>de</strong> l’essais<br />

Comme on peut voire du journal quelque problème c’est manifesté pendant le<br />

fonctionnement, c’était <strong>de</strong>s problèmes mineurs mais qui on permit <strong>de</strong>s<br />

correction aussi sur la <strong>brosse</strong>.<br />

On souhaité arriver a obtenir une durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> environs 5 ans,<br />

avec une utilisation journalière estimée <strong>à</strong> 10 minutes ce qui est équivalent <strong>à</strong><br />

312 heures <strong>de</strong> fonctionnement.<br />

C'est-<strong>à</strong>-dire que le banc <strong>de</strong>vait tourner 24 heures sur 24 pendant 13 jours, ce<br />

qui a été le cas pour le première moteur mis sous test. Il est aussi claire que le<br />

moteur a été soumis au stress d’une façon ininterrompu, et le changement <strong>de</strong><br />

rotation continu est un facteur très importante sur la surchauffe du moteur.<br />

Cette surchauffe est intervenue assez violente après quelque heure <strong>de</strong><br />

fonctionnement, ceci nous porte <strong>à</strong> la conclusion qu’on ne doit pas avoir <strong>de</strong>s<br />

soucis par rapport a cet aspect, mais aussi que la durée <strong>de</strong> vie du moteur,<br />

pour une correcte utilisation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>, peut donc être beaucoup plus gran<strong>de</strong><br />

que celle qu’on atteint avec les test.<br />

C’est claire qu’un résultat pareil ne peut pas vali<strong>de</strong>r le moteur, mais donne<br />

déj<strong>à</strong> <strong>de</strong>s bonnes espoir pour les prochains.<br />

Une remarque important qu’il faut faire d’après le test et qui va concerner le<br />

travail <strong>de</strong>s électronicien est celui-ci.<br />

Avant on avait considéré l’idée d’un alimentation avec 3 pile AAA <strong>à</strong> 1.5V, mais<br />

en essayant le cas <strong>de</strong> 3 accumulateurs <strong>à</strong> 1.2V on a remarqué d’être <strong>à</strong> la limite<br />

du moteurs, c'est-<strong>à</strong>-dire qu’il suffisait vraiment très peu pour faire arrêter la<br />

rotation. C’est pour cela qu’on est passé <strong>à</strong> une solution finale <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> avec<br />

4 piles, mais ceci ne doit pas être considérée une contrainte si on arrive a<br />

trouver un système d’alimentation différent.<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

4. L’électronique <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong><br />

Dans ce chapitre on va illustrer le cahier <strong>de</strong>s charges qu’on <strong>à</strong> établit pour les<br />

électroniciens qui vont poursuivre le projet <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts pour ce qui<br />

concerne leur domaine.<br />

Cahier <strong>de</strong>s charges<br />

L’électronique serve uniquement <strong>à</strong> inverser le sens <strong>de</strong> rotation du moteur !<br />

La précision <strong>de</strong> vitesse et du temps <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> sens <strong>de</strong> rotation est<br />

empirique, mais ces <strong>de</strong>ux paramètre est nécessaire les pouvoir modifier<br />

pendant la phase du premier prototype <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>.<br />

Taches <strong>à</strong> accomplir<br />

• Vitesse <strong>de</strong> rotation variable pour le banc d’essais (max. 1500 tr/min)<br />

• La rotation est inversée tous le ~0.5 s (paramètre également variable)<br />

• Le moteur est alimenté par la tension <strong>de</strong>s piles (pas <strong>de</strong> stabilisation <strong>de</strong><br />

tension)<br />

• Le moteur subit un changement <strong>de</strong> polarité sec (profil <strong>de</strong> vitesse « carré »)<br />

Contraintes<br />

• Brosse alimentée par 4 piles du type AAA 1.5 V (ev. 3 accus 1.2 V)<br />

• La solution avec <strong>de</strong>s piles type AA et aussi envisageable mais comportera<br />

<strong>de</strong>s modification importantes <strong>de</strong> la mécanique<br />

• Moteur DC 1.2 – 3 W<br />

• Dimensions <strong>de</strong> la carte 26x28x1.5mm<br />

• Prix unitaire du circuit, sur la production finale max. 8 CHF ()<br />

Disposition du layout <strong>de</strong> la carte électronique<br />

Vue que la mécanique <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts est déj<strong>à</strong> <strong>à</strong> son état final la<br />

disposition <strong>de</strong>s éléments sur la carte électronique doit aussi être faite <strong>de</strong> façon<br />

cohérente avec la conception existante. C’est surtout le cas <strong>de</strong>s entrées<br />

d’alimentation et <strong>de</strong> la sortie qui va piloter le moteur, mais c’est aussi très<br />

importante la position et la nature <strong>de</strong> l’interrupteur <strong>de</strong> ON/OFF.<br />

Figure 4.1 – Layout <strong>de</strong> la carte électronique (détaillé en annexe 3)<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

La figure 1, <strong>de</strong> façon très simplifiée représente la carte électronique.<br />

On peut voire en bleu les connections pour l’alimentation et en verte les<br />

connections pour le moteur. Ces connections seront simplement <strong>de</strong>s plaquette<br />

<strong>de</strong> soudure, les connections seront faites par <strong>de</strong>s bouts <strong>de</strong> câble rigi<strong>de</strong> plié<br />

d’une façon adéquate pour éviter toutes courte circuit et pour optimiser au<br />

maximum la place <strong>à</strong> disposition.<br />

Sur les côtes <strong>de</strong> la plaque on a mis <strong>de</strong>ux zones pas utilisables (en orange sur le<br />

<strong>de</strong>ssin). Celles-ci sont les places ou la carte sera prise en serrage par les <strong>de</strong>ux<br />

coques <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts.<br />

La construction <strong>de</strong> la carte n’a pas <strong>de</strong>s autres contraintes, les composantes<br />

peuvent êtres sou<strong>de</strong>ur sur les <strong>de</strong>ux côtes sans aucune difficulté.<br />

La coque <strong>à</strong> un diamètre <strong>de</strong> 30 mm est la carte est encastrée entre les <strong>de</strong>ux<br />

partie qui la composent.<br />

Des autres informations sont décrites dans l’annexe 3.<br />

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5. Modifications mécaniques <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong><br />

<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Dans ce chapitre on va parler <strong>de</strong>s solutions <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> conception liés<br />

directement <strong>à</strong> la mécanique. Tout ça sert aussi pour introduire le chapitre<br />

dédier <strong>à</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité d’une fabrication automatique <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>.<br />

Etanchéité<br />

Le travail fait par M. Lanzi ne prévoies pas un système pour rendre<br />

l’électronique parfaitement étanche. C’est claire que la protection <strong>de</strong>s organes<br />

<strong>de</strong> fonctionnement est absolument nécessaire. C’est pour cela que <strong>de</strong>s<br />

modification on été faites surtout <strong>à</strong> niveau <strong>de</strong> la coque <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>.<br />

Une autre modification <strong>à</strong> été faite pour éliminer l’isolation interne prévue dans<br />

la première version. Pour éviter ça on a penser <strong>de</strong> fermer l’accès <strong>de</strong> l’eau au<br />

bout supérieur du carter, ou il y a le système <strong>de</strong> serrage <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>.<br />

La coque<br />

Pour éviter toute problème d’étanchéité on a décidé <strong>de</strong> produire une coque<br />

sans ouverture, comme c’était la cas auparavant. L’interrupteur est placé<br />

directement sous une partie <strong>de</strong> coque injectée d’un polymère élastique. Ceci<br />

évitera les infiltrations d’eau directement sur les composants électriques.<br />

Pour cette modification il a été aussi nécessaire <strong>de</strong> changer le matériau <strong>de</strong><br />

constitution <strong>de</strong> la coque. Le polyéthylène prévus au début <strong>à</strong> laissé la place <strong>à</strong><br />

l’ABS. Ce polymère permet une meilleure injection combinée avec <strong>de</strong>s autres<br />

matériaux. Dans notre cas la touche <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> sera injectée en PE-LD, ce<br />

qui permet d’avoir une pellicule fine placé juste au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> l’interrupteur et<br />

qui est injectée avec le reste <strong>de</strong> la coque.<br />

Sur le bout inférieur <strong>de</strong> la coque il y a aussi l’ouverture pour changer les piles.<br />

Cette ouverture est fermer par un capuchon vissé et qui est garante<br />

d’étanchéité grâce <strong>à</strong> un O-RING.<br />

La nouvelle coque comporte aussi l’espace pour les piles déj<strong>à</strong> injecté avec le<br />

<strong>de</strong>ux pièces. Avant ce système était prévus avec un chariot qui permettait<br />

d’insérer les piles dans la <strong>brosse</strong>, mais ceci n’était pas fonctionnel. On n’est<br />

pas arriver comprendre comme il pouvait être fermer en conservant la<br />

position <strong>de</strong>s piles, ce qui est absolument nécessaire pour assurer l’alimentation<br />

<strong>de</strong> la carte électronique.<br />

Pour changer <strong>de</strong>s piles, maintenant, il suffit <strong>de</strong> <strong>de</strong>viser le capuchon, enlever le<br />

support pour les contacts électriques, sortir les piles <strong>de</strong>s leurs sièges et les<br />

substituer. Le support <strong>de</strong>s contact sera aussi assez facile <strong>à</strong> éliminer si avec une<br />

solution <strong>de</strong> fermeture du capuchon avec un serrage rapi<strong>de</strong> (pas <strong>de</strong> taraudage<br />

mais plutôt <strong>de</strong>s encastrements).<br />

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Mouvement <strong>de</strong> translation<br />

<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Le système came établi dans la première version est probablement le plus<br />

simple système <strong>de</strong> création <strong>de</strong> la translation, mais peut être n’est pas le plus<br />

fiable.<br />

Pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> construction on ‘est<br />

pas arriver <strong>à</strong> essayer cette solution, donc<br />

le système <strong>de</strong> translation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> est<br />

<strong>de</strong>venu un système a plan incliné<br />

(annexe 2).<br />

Le banc d’essais <strong>à</strong> montrée une bonne<br />

fiabilité <strong>de</strong> cette solution mais <strong>à</strong> cause du<br />

matériau utilisé (Aluminium) et <strong>à</strong> la<br />

continuité <strong>de</strong> l’essai l’usure <strong>de</strong> la partie<br />

intéressée été assez brutale.<br />

Si les test sur le premier prototype <strong>de</strong> la<br />

<strong>brosse</strong> indiquent une usure importante<br />

serait envisageable d’avoir <strong>de</strong>s protection<br />

en cuivre, ou bronze, pour les parties en<br />

contact.<br />

L’alternance <strong>de</strong> rotation<br />

L’idée d’inverser la rotation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> d’une façon mécanique <strong>à</strong> été laisser<br />

tomber.<br />

En effet <strong>à</strong> niveau d’investissement <strong>de</strong> temps et d’argent est probablement<br />

mieux un simple système <strong>de</strong> contrôle électronique plutôt qu’un sûrement<br />

moins simple système mécanique.<br />

Donc pour cette tache on c’est limité <strong>à</strong> redéfinir le cahier <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong><br />

l’électronique.<br />

Le système <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong><br />

Figura 5.1 - plan incliné et doigt<br />

excentrique<br />

L’idée du système <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> n’a pas changé par rapport <strong>à</strong> la<br />

première version, mais il <strong>à</strong> été changé pour être applicable <strong>à</strong> la nouvelle<br />

<strong>brosse</strong>, c'est-<strong>à</strong>-dire maintenant est l’arbre moteur qui vient inséré dans la<br />

<strong>brosse</strong>, et pas l’inverse.<br />

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<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Ceci comporte les changements<br />

suivants : le clavette <strong>de</strong> guidage et les<br />

doigts <strong>de</strong> blocages sont injectés sur<br />

l’arbre tandis que les clips <strong>de</strong> serrage<br />

sont maintenant sur la <strong>brosse</strong>. Ce<br />

changement <strong>à</strong> été nécessaire lorsqu’on a<br />

adopter la solution <strong>de</strong> translation a plan<br />

incliné. Le système comme il était avant<br />

n’aurait pas permis le montage du<br />

ressort.<br />

Résultats <strong>de</strong>s simulations d’injection<br />

Figura 5.1 - système <strong>de</strong> clipage <strong>de</strong> la<br />

b<br />

Pour compléter le travail exécuté sur la <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts on a fait <strong>de</strong>s analyse<br />

d’injection MPA. Ces analyses nous donnent un aperçu <strong>de</strong>s paramètres<br />

d’injection nécessaires.<br />

Ces résultats ne sont pas toujours attendibles mais sont qua même nécessaire<br />

pour lancer une analyse plus détaillée lors qu’on aura modélisé les pièces<br />

définitives.<br />

Les rapports <strong>de</strong>s analyses sont en annexe 7 et par ces résultats on peut voir<br />

que les pièces sont toutes injectables (les paramètres tels que la pression et la<br />

température sont supportés <strong>de</strong>s matériaux utilisés).<br />

On peut voir que toutes les pièces, fait exception pour les <strong>de</strong>ux coques, sont<br />

bien adaptées <strong>à</strong> l’injection, la qualité d’injection est estimée suffisante. Pour la<br />

coque est évi<strong>de</strong>nts que <strong>de</strong>s modification sont nécessaires, on peut imaginer<br />

qu’il faut diminuer l’épaisseur <strong>de</strong>s parois pour permettre un refroidissement<br />

plus rapi<strong>de</strong> et pour éviter <strong>de</strong> conséquence <strong>de</strong>s déformations inacceptables.<br />

NB : La coque supérieure <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> été analyse sans la partie en PELD,<br />

l’analyse MPA ne permet pas <strong>de</strong> simuler une bi-injection.<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

6. Automatisation <strong>de</strong> montage<br />

La production prévue pour cette <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts est <strong>de</strong> 10'000 pièces, cette<br />

quantité ne permet pas <strong>de</strong> faire une chaîne <strong>de</strong> montage automatique, les coûts<br />

d’investissements serait beaucoup trop grands.<br />

La solution pour un montage automatique serait <strong>à</strong> partir d’une production<br />

annuelle <strong>de</strong> quelque million <strong>de</strong> pièces (voire annexe 5).<br />

En tout cas la <strong>brosse</strong> telle qu’est maintenant est adapté <strong>à</strong> un montage rapi<strong>de</strong><br />

et simple.<br />

Figura 6.1 - Montage <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong><br />

Si on considère que l’électronique arrive complète avec déj<strong>à</strong> le moteur soudé il<br />

ne reste que coller l’accouplement carré sur l’axe du moteur, coller le contact<br />

électriques dans leurs sièges, terminer <strong>de</strong> monter l’arbre <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> (avec le<br />

ressort), positionner le tout dans les coques et les fermer, ce qui est facilement<br />

exécuté, et faire une soudure par ultrasons pour garantir aux maximum<br />

l’étanchéité et la robustesse <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>.<br />

Enfin il reste a insérer les piles, le support <strong>de</strong>s contacts, et visser le capuchon.<br />

Ajouter la <strong>brosse</strong> est la <strong>de</strong>rnière opération <strong>de</strong> montage <strong>à</strong> exécuter.<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

7. Prix <strong>de</strong> production<br />

Le calcul <strong>de</strong>s prix qu’on a fait (annexe 6) est le résultat d’un certain nombre<br />

d’hypothèses, avant tout le prix <strong>de</strong> l’électronique est celui spécifié dans le<br />

cahier <strong>de</strong>s charge, mais il peut encore baissé.<br />

Le prix <strong>de</strong> montage a été aussi estimé avec les information issues dans le<br />

cours d’assemblages automatique donné par M. Pruvot.<br />

Le prix <strong>de</strong>s pièces injectées est aussi repris du rapport <strong>de</strong> M. Lanzi, on<br />

considérant que le prix <strong>de</strong>s moule, faite exception pour celle <strong>de</strong> la coque<br />

supérieur, est le même. Pour la coque supérieur on <strong>à</strong> pris le prix augmenté du<br />

50%, <strong>à</strong> cause <strong>de</strong> la bi-injection.<br />

On admettant une production <strong>de</strong> 10000 unités on arrive, <strong>à</strong> un prix unitaire<br />

d’une <strong>brosse</strong> égal <strong>à</strong> 41.052 CHF pour chaque unité.<br />

8. Conclusions<br />

Résultats obtenus<br />

Malheureusement pour <strong>de</strong>s question <strong>de</strong> temps on n’est pas arriver <strong>à</strong> vali<strong>de</strong>r<br />

définitivement le moteur, mais le résultat obtenu avec le premier test <strong>à</strong> donné<br />

<strong>de</strong>s excellents résultats.<br />

La <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts cette fois semble être assez bien adaptée <strong>à</strong> l’injection, est<br />

assurée contre les infiltrations d’eau et le systèmes <strong>de</strong> translation <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong><br />

c’est démontré très fiable sur le banc d’essais.<br />

Travail <strong>à</strong> faire pour la suite<br />

Le projet <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong> a <strong>de</strong>nts <strong>à</strong> fait encore un pas en avant pour arriver <strong>à</strong> son<br />

buts, mais encore <strong>de</strong>s taches sont a faire avant <strong>de</strong> la voire sur les étagères <strong>de</strong>s<br />

supermarchés.<br />

La première chose sera le travail <strong>de</strong>s électronicien, le développement <strong>de</strong><br />

l’électronique <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>, <strong>de</strong> l’alimentation et <strong>de</strong> l’éventuel système <strong>de</strong><br />

recharge <strong>de</strong>s piles.<br />

Une autre tache <strong>à</strong> faire sera le test final sur les moteurs, pour le moment on a<br />

pu voir que celui qu’on a mis sous stress <strong>à</strong> bien résisté au contrainte, mais il<br />

ne suffit pas pour pouvoir le vali<strong>de</strong>r.<br />

Pour ce qui concerne la mécanique il est encore nécessaire une analyse<br />

Moldflow (MPI) pour l’injection <strong>de</strong>s pièces. Ceci probablement ira engendrer<br />

<strong>de</strong>s ultérieures modification <strong>à</strong> niveau <strong>de</strong> la géométrie, surtout pour les <strong>de</strong>us<br />

partie <strong>de</strong> coque.<br />

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<strong>Projet</strong> <strong>de</strong> <strong>semestre</strong> <strong>E04344</strong><br />

<strong>Industrialisation</strong> d’une <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> <strong>de</strong>nts<br />

Après que ceci sera faite on pourra voire la <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> son états quasi-fini. Des<br />

autres petites modification <strong>à</strong> niveau <strong>de</strong> la mécanique seront probablement <strong>à</strong><br />

faire, mais le travail plus importante en terme d’efforts et <strong>de</strong> temps sera celui<br />

<strong>de</strong> préparer la documentation nécessaire pour le dépôt du brevet.<br />

Enfin le travail du marketing, la publicité et la recherche <strong>de</strong>s distributeurs pour<br />

la vente <strong>de</strong> la <strong>brosse</strong>.<br />

Conclusions<br />

En concluant ce rapport il faut dire qu’on est très contents <strong>de</strong>s résultats<br />

obtenus.<br />

Tous les objectifs qu’on s’était préfixés ont été atteint, le moteur <strong>à</strong> été validé,<br />

ou plus précisément il semble être bien adapté au besoins.<br />

La <strong>brosse</strong> <strong>à</strong> été complètement re-conçue, en considérant les problème<br />

d’étanchéité et du système <strong>de</strong> translation qui ne donnait pas trop d’espoirs<br />

pour son correct fonctionnement et les pièce polymériques sont en principe<br />

bien adaptées <strong>à</strong> l’injection plastique.<br />

Le prix <strong>de</strong> fabrication ont été réduit <strong>de</strong> presque le 30% par rapport <strong>à</strong> l’analyse<br />

<strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> la première version du prototype et le montage finale est<br />

facilement exécutable dans une chaîne <strong>de</strong> montage manuelle, vue qu’une<br />

solution automatisé n’est économiquement pas envisageable.<br />

On est donc très contents du travail fait.<br />

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