Présentation Yara France CLIC 2010 - DREAL des Pays de la Loire
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<strong>CLIC</strong> <strong>de</strong> Montoir <strong>de</strong> Bretagne3 décembre <strong>2010</strong>YARA <strong>France</strong>
VUE AERIENNE USINE DE MONTOIRStockagesLiqui<strong><strong>de</strong>s</strong>AmmoniacMaintenanceAtelier aci<strong>de</strong> nitriqueStockageAtelier Atelier NPK NPK Atelier Atelier 33,5 aci<strong>de</strong>matières premièresStockagenitriqueStockage 33,5Stockage M.P.soli<strong><strong>de</strong>s</strong>AtelierAlcaliAci<strong>de</strong> phosphoriqueAci<strong>de</strong> sulfuriqueNPKAteliers, expéditionsconditionnementStockage NPKStockageaci<strong>de</strong> sulfuriqueStockage aci<strong>de</strong>phosphoriqueAtelier <strong>de</strong>conditionnementAlcaliBâtimentadministratifStockageammoniacAtelier 33,5Stockage 33,5LaboratoireAteliersmaintenanceBâtimentsocialStockage CO2BâtimentadministratifAppontementliqui<strong>de</strong>xxxxxxxxxxxxxxxDate: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 2Appontement liqui<strong>de</strong>
Risques principaux <strong>de</strong> l’établissement Emissions <strong>de</strong> gaz toxiques :Ammoniac (NH3)Oxy<strong><strong>de</strong>s</strong> d’azote (NOx) provenant soit– <strong>de</strong> l’atelier <strong>de</strong> production d’aci<strong>de</strong> nitrique– d’une décomposition d’engrais sous l’effet d’une source <strong>de</strong> chaleurmaintenue Conduite à tenir en cas d’alerte :Entrer dans le bâtiment le plus procheSe confiner dans une pièce fermée dont les ouvertures vers l’extérieurseront calfeutréesS’informer en écoutant <strong>la</strong> radio localeRespirer à travers un linge épais humi<strong>de</strong> Détonation d’engrais fortement azotés (> 28% <strong>de</strong> N)Date: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 3
Organisation, FormationDepuis 2002, renouvellement <strong>de</strong> 70% <strong>de</strong> l’effectifRenforcement ressources service MaintenanceResponsable (P. Bault)Ingénieur productivitéTechnicien Béton.Formation Resp. Elec/instrumentation à l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> BarrièresTechniques InstrumentéesFormation <strong>de</strong> 5 nouveaux opérateurs aux dangers du site et prévention<strong><strong>de</strong>s</strong> acci<strong>de</strong>nts majeursMise en p<strong>la</strong>ce modules <strong>de</strong> <strong>de</strong> recyc<strong>la</strong>ge aux dangers <strong><strong>de</strong>s</strong> produits, risquesindustriels du site.Date: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 4
I<strong>de</strong>ntification et évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> risques d’acci<strong>de</strong>ntmajeurs Compléments à l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> dangers :Modélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> effets 30 minutes pour 23 scénarioModification / précision <strong>de</strong> certains scénarii suite aux échanges avec <strong>la</strong><strong>DREAL</strong>Date: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 5
Activités et risques liés à l’établissement<strong>Yara</strong> <strong>France</strong>Montoir <strong>de</strong> BretagneÉtu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangersActivités Capacité Risques i<strong>de</strong>ntifiésSeuil <strong><strong>de</strong>s</strong>EffetsIrréversiblesSeuil <strong><strong>de</strong>s</strong>Effets LétauxSeuil <strong><strong>de</strong>s</strong>Effets LétauxSignificatifsRéception etStockaged’ammoniac26 ktÉmanation <strong>de</strong> gaztoxique (Ammoniac)2832 m 268 m 256 mProduction d’Aci<strong>de</strong>nitrique950 t/jÉmanation <strong>de</strong> gaztoxiques (NOx)733 m 567 m 537 mProduction etstockage <strong>de</strong>Nitrate d’ammo.1,2 kt/jDécomposition etdétonation partielleExclu du PPRT930 m 425 m 320 mProductiond’engrais NPK1 à 2 kt/jDécomposition etémanation <strong>de</strong> gaztoxiques (NOx)304 m 168 m 152 mStockage d’engraisvrac et conditionné112 ktDécomposition etémanation <strong>de</strong> gaztoxiques (NOx)300 m 220 m 207 mDate: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 6
Périmètres d’effets <strong>de</strong> YARA <strong>France</strong> à MontoirZones <strong>de</strong> dangers du scénario 4.13.1: Rupture <strong>de</strong> <strong>la</strong> ligne d’envoi vers le chargement camion(NH3)SEI =2832 m SEL =268 m SELS =256 mDate: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 7
Périmètres d’effets <strong>de</strong> YARA <strong>France</strong> à MontoirZones <strong>de</strong> dangers du scénario 11.2 Rupture circuit BP en sortie du séparateurNO pendant 30 min (NOx)SEI =733m SEL =567 m SELS =537 mDate: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 8
Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> modificationsProgramme pluriannuel d’améliorations : <strong>2010</strong>Coût k€Inspection et travaux <strong>de</strong> certains équipements lors <strong>de</strong> l’arrêt IC (bac NASC,fuel lourd, aci<strong>de</strong> sulfurique… 43 récipients et 84 tuyauteries) 600Remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux préchauffeurs d’eau130Modifications liées aux TOPS <strong>Yara</strong> (noyage <strong><strong>de</strong>s</strong> sécheurs, sécurité sur lespompes nitrate…) 50Projet <strong>de</strong> dépoussiérage <strong>de</strong> l’atelier NPKProjet « Lavage <strong><strong>de</strong>s</strong> buées du Neutraliseur »Remp<strong>la</strong>cement tuyauterie aci<strong>de</strong> sulfurique : mise en conformité selon standard1 0004 000100Total <strong>2010</strong> 5880Date: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 9
Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> modificationsActions <strong>de</strong> prévention <strong><strong>de</strong>s</strong> risques 2011Coût k€Modifications liées au Etu<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> Danger, Ex :300Ajout <strong>de</strong> sécurité supplémentaires au poste chargement camion NH3 suite aux EDD(sécurité <strong>de</strong> ca<strong>la</strong>ge, protection du poste par bloc béton, remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> vannes…)Motorisation et automatisation <strong>de</strong> vanne <strong>de</strong> <strong>la</strong> ligne <strong>de</strong> mise en froid avec fermeturesur détection d’ammoniacCréation d’une base informatique d’enregistrement <strong><strong>de</strong>s</strong> citernes comprenant :l’immatricu<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> tare, <strong>la</strong> capacitéInstal<strong>la</strong>tion d’un automate <strong>de</strong> sécuritéModifications liées au TOPS <strong>Yara</strong>Projet évaporation d'ammoniac forte teneur en eau…1306001700Total 2011 2730Date: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 10
Gestion du retour d’expérience : Inci<strong>de</strong>nts en <strong>2010</strong> le 01/12/09 : Décomposition <strong>de</strong> nitrate sous calorifuge, rejet mineur : pas d’impactenvironnemental Action corrective : Mise en p<strong>la</strong>ce nouveau calorifuge avec respect du standard en particulier posedu joint <strong>de</strong> silicone pour assurer l‘étanchéité Actions préventives : 1 - Rappel à tous les techniciens Maintenance/ Bureau Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong>l'interdiction <strong>de</strong> poser tout calorifuge sur une surface souillée (produit, ...), <strong>de</strong> contrôler <strong>la</strong>propreté <strong>de</strong> l'équipement avant d'autoriser <strong>la</strong> pose du calorifuge2 - Définir un standard <strong>de</strong> pose <strong>de</strong> calorifuge sur travaux neufs et en maintenance, en prévoyant unpoint <strong>de</strong> contrôle sur <strong>la</strong> propreté avant <strong>la</strong> pose du calorifuge. le 21/12/09 : Perte d’alimentation du 20 000 volt et perte du groupe électrogène Action correctives : organiser <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> configuration Honeywell, brancher l’onduleursur le standard téléphonique et les serveurs informatiques, achat d’un groupe électrogène… Actions préventives : test mensuel du groupe électrogène, mise à jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste <strong><strong>de</strong>s</strong> équipementssecourus, étu<strong>de</strong> d’une double alimentation électrique…Date: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 11
Gestion du retour d’expérience : Inci<strong>de</strong>nts en <strong>2010</strong> le 18/03/10 : Déf<strong>la</strong>gration d’une pompe <strong>de</strong> solution <strong>de</strong> nitrate <strong>de</strong> faible concentration Actions correctives : Corriger le non fonctionnement en mo<strong>de</strong> auto <strong>de</strong> <strong>la</strong> pompe, Mise à jour<strong><strong>de</strong>s</strong>criptif du procédé, seuil d'a<strong>la</strong>rme débit analogique à modifier avec informationopérateurs, inventaire <strong>de</strong> tout ce qui tourne en mo<strong>de</strong> local dans l'usine…Actions préventives : Information sur le risque produit à tous les opérateurs, revoir lesHAZOP <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> bacs effluents et réaliser les analyses SIL <strong>de</strong> l'instal<strong>la</strong>tion le 18/04/10 : fuite d’ammoniac sur <strong>la</strong> rotule du bras <strong>de</strong> déchargement navire, rejet mineur :pas d’impact environnemental Action préventive : Revoir le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> maintenance du bras <strong>de</strong> déchargement ammoniac <strong><strong>de</strong>s</strong>navires, en particulier <strong>la</strong> fréquence <strong>de</strong> changement <strong><strong>de</strong>s</strong> joints <strong>de</strong> <strong>la</strong> rotule le 04/08/10 : émission <strong>de</strong> 30 kg d’ammoniac par <strong>la</strong> fuite d’une tuyauterie Action préventive: reconstruction <strong>de</strong> cet ensemble <strong>de</strong> tuyauterie en avril 2011Ces inci<strong>de</strong>nts n’ont pas eu <strong>de</strong> conséquences humaines ni à l’intérieur ni à l’extérieur du site.Date: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 12
Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> situations d’urgenceDans le cadre du POI, 10 séances d’entraînement <strong><strong>de</strong>s</strong> équipes d’intervention ont étéorganisées en <strong>2010</strong>, soit <strong>de</strong>ux pour chaque équipe postée.Thèmes <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>rniers exercices :1 er semestre : Revue <strong><strong>de</strong>s</strong> moyens <strong>de</strong> secours, mise en œuvre <strong><strong>de</strong>s</strong> fiches réflexes POIen SdC , périmètre étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> danger et nouvelle présentation fiches réflexes.2 nd semestre : Incendie d'un chariot élévateur dans Bat 41 avec décompositiond'engraisUne <strong>de</strong> ces séances a donné lieuÀ une simu<strong>la</strong>tion d’alerte avec confinement <strong>de</strong> tout le personnel <strong>de</strong> l’usineCes exercices ont donné lieu à 20 remarques suivies d’actions d’améliorations :Ex : Absence <strong>de</strong> moyen informatique au 2 ème PC POI, moyens <strong>de</strong> secours distants lesuns <strong><strong>de</strong>s</strong> autres, c<strong>la</strong>sseur <strong><strong>de</strong>s</strong> FDS incomplet…Date: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 13
Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> situations d’urgenceActions vis à vis <strong><strong>de</strong>s</strong> sites industriels voisinsPour les voisins les plus proches, poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> démarche coordonnée parle Grand Port <strong>de</strong> Nantes St-Nazaire dont l’objectif est <strong>de</strong> garantir auxpersonnels <strong><strong>de</strong>s</strong> sites et prestataires le même niveau <strong>de</strong> sécurité quecelui <strong>de</strong> notre personnel :Information et connaissance <strong><strong>de</strong>s</strong> risques et <strong>de</strong> sa préventionAlerte rapi<strong>de</strong> et directeExercices d’urgence communPrésentation <strong><strong>de</strong>s</strong> risques du Site <strong>Yara</strong> <strong>France</strong> CARENE et sous-traitant pour <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle stationd’épuration. Présentation <strong><strong>de</strong>s</strong> risques du site à CDFEnergie le 03 février <strong>2010</strong>Exercice avec le SDSIS5 jours avec le RCH22 jours <strong>de</strong> formations avec le RCH3E<strong>la</strong>boration du POI commun avec Sea InvestDate: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 14
Système <strong>de</strong> Gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> SécuritéCertification du système <strong>de</strong> management intégré incluant : Sécurité industrielle et santé du travail Environnement, Qualité, Production Inspection ( équipements sous Pression)3 inspections <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>DREAL</strong> en mars, juin et septembre3 visites <strong>de</strong> l’inspection du travailAudit assureurs 2 jours en avril <strong>2010</strong>2 Audits standards techniques du groupeAudit DNV pendant 4 jours en octobre <strong>2010</strong>14 Audits internes système mangement intégré> 150 ren<strong>de</strong>z-vous Sécurité Qualité EnvironnementDate: 03/12/<strong>2010</strong> - Page: 15