16.03.2023 Views

VSM & IE Project

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Leader

: Walyadi

Sub-Leader : Arseto Nugroho

Anggota : KK & WKK WW 6

Advisor

: Zanurip

Siswa Latih : Yulinda Ulfah



STANDARD TIME

Penurunan ST.Net 15%

Bagian Model ST TARGET

GB 392,16 333,34

B1 24,05 20,44

B2 31,71 26,95

B3 11,50 9,78

P116/P118 42,11 35,79

P121 29,86 25,38

P22 43,02 36,57

M2 64,39 54,73

M3 77,17 65,59

U1J 22,16 18,84

Concervatoire 22,87 19,44

YUS 5 24,52 20,84

DMC 5,80 4,93

B113/B121 14,37 12,21

U1 28,85 24,52

YUS 1/ YUS 3 16,63 14,14

SU7 10,61 9,02

YUS 1 1,71 1,45

YU33/YU11 8,46 7,19

NC U3 16,63 14,14

TOTAL

888,58 755,29

STANDARD TIME

Penurunan ST.Net 15%

Bagian Model ST TARGET

GB PE/PWH 26,14 22,22

GB PM/PAW 10,84 9,21

GB FP/G 60,04 51,03

GN 31,38 26,67

B1 5,59 4,75

Top Board B2 5,59 4,75

TOTAL

139,58 118,64

PRODUKTIVITAS

Peningkatan Produktivitas 15%

Aktual Target

3,34 3,84

INVENTORY

Penurunan Inventory 30%

Bagian Before Target

NC 1213 849

Top Board 309 216

Line Balance

Peningkatan Line Balance 96%

Bagian

Before Target

Shift 1 Shift 2 Shift 1 Shift 2

NC 96% 80% ≥ 96% ≥ 96%

Top Board 99% - ≥ 96% -

Lead Time

Penurunan Lead Time 30%

Bagian Before Target

NC 1,17 0,82

Top Board 4,18 2,92


PLAN: 1037



PLAN: 1037



Tidakan kaizen yang dilakukan adalah :

Kaizen No 1. Terdapat penggabungan proses

pada Anderson 1 yang sebelumnya 3 proses

dijalankan pada mesin yang terpisah, sekarang

dapat diproses pada mesin yang sama. Saat ini

meja kanan dan iri Anderson 1 dapat difungsikan

secara bersamaan.

Terdapat kaizen penambahan kapasitas mesin

sehingga dapat memproses lebih banyak barang.

(Tindakan 3 kaizen terkait pengendalian

inventory tersebut sudah terimplementasikan)


Pekerjaan Utama (74%)

Coak Spline, Press Spline, Moulder, Press R, Chipping Nomi R, dsb.

Pekerjaan Tambahan (4%)

Setting mesin,, mengambil dan menyiapkan lem, mengambil jig

moulder, mengecek dan mengukur, repair.

Margin Pekerjaan (10%)

Handling cabinet, mengecek cabinet, dipanggil pimpinan, berjalan.

Margin Lapangan (5%)

Meeting pagi, bersih-bersih, persiapan kerja, memakai APD, mengisi

cheklist, komunikasi antar pekerja

Margin Hajat (6%)

Minum, ke toilet, sretching, membersihkan diri.

Lain-lain (1%)

Main hp, mengobrol, menunggu, tidak ada ditempat. Margin = 26%


Location: 1 st Floor Factory 2

U


Proses chipping Top Board

dikerjakan di Cab. Side sehingga

memerlukan 100 langkah

U

Optimisasi

Edgeformer

Location: 1 st Floor Factory 2


4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Trend Produktivitas NC Machining & Top Board

3,34 3,41

3,52 3,59 3,52 3,58

3,42

3,64 3,72

3,83

3,98 3,99

3,84 3,84

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

TREND PRODUKTIVITAS NC

MACHINING & TOP BOARD

141,85%142,41%

139,34%139,60%

136,23%

135,88% 137,89% 138,09%

132,12%

132,56%

148,65%148,88%

Prod

Target

RESUME PRODUKTIVITAS NC MACHINING

Bulan Prod Target

Pencapaia

n

Rasio

Operator

Sep-20 3,34 0% 132,12%

Oct-20 3,41 3,42 2% 11 136,23%

Nov-20 3,52 3,50 5% 10 139,34%

Dec-20 3,59 3,59 8% 10 139,60%

Jan-21 3,52 3,67 5% 12 135,88%

Feb-21 3,58 3,75 7% 11 137,89%

Mar-21 3,42 3,84 3% 10 132,56%

Apr-21 3,64 3,84 9% 11 138,09%

May-21 3,72 3,84 11% 10 141,85%

Jun-21 3,83 3,84 15% 10 142,41%

Jul-21 3,98 3,84 19% 10 148,65%

Aug-21 3,99 3,84 20% 9 148,88%

Eff

ANALISA FLUKTUASI PRODUKTIVITAS :

Januari 2021 :

• 2 operator sakit selama 8 hari dan 1 operator izin selama 6 hari

Maret 2021 :

• 1 operator sakit selama 11 hari

Juli – Agustus 2021 :

• Pencapain sudah 19% pada bulan Juli dan 20% pada bulan

Agustus, hal ini tercapai karena kaizen yang berkaitan dengan

penambahan kapasitas sudah berjalan sehingga berdampak

terhadap output produksi, selain itu juga karena pengaturan

system kerja ON WFH. Selain itu, terdapat pengurangan 1

operator pada awal Agustus (a.n. Nur Alim dipindahkan ke

Spray Flowcoater).


900 MACHINE LOADING RATIO WITH MARGIN

Shift 2 ;

3 Men

Shift 2,

Machine

Ratio 80%/7

Machine.

第 2シフト: 機 械

率 80%/7 台

800

700

600

500

1 Man 1 Man

1 Man

Shift 1 ;

6 Men

Shift 1

Machine

Ratio 96%/10

Machine.

第 1シフト: 機 械

率 96%/10 台

400

300

200

100

2 Men 1 Man

1 Man

1 Man

1 Man

0

NC

Anderson

1

Rotary

Press + NC Heian NC

Rullong

NC

Anderson

2

NC

Anderson

3

NC

Anderson

4

NC

Anderson

5

NC

Anderson

6

NC

Anderson

7

WYD Margin ( Menit ) 751 748 752 671 806 814 680 485 461 477

WYT 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460


No Kabinet Model Proses

1

2

Top Board

Front & Rear

Top Board

Front & Rear

U1J

Coak Hinge &

Bor Hinge

Target/hari

(unit)

Waktu

Proses

(menit)

Ke Mesin

Keterangan

9 28,8 NC Anderson 4 Trial Ulang

GB All Bore Hinge 22 55,8 NC Anderson 4

3 Fall Board PPR All Belah 60 108 NC Anderson 7

4

5

Top Board

Front & Rear

Fall Front,

Side Board

P116, P118,

P121

Profil

Permukaan

7 25,2 NC Anderson 7

Laporan Hasil

3M

Laporan Hasil

3M

Menunggu

Cutter

P22 All Coak 3 26,7 NC Anderson 5 Selesai

6 Key Slip P22 All Coak 3 11,25 NC Anderson 7 Selesai

7 Leg Girder GB All Moulder 22 178,2 NC Anderson 6

Design

Review


MACHINE LOADING RATIO NC - PLAN

900,0

S h i f t 2

800,0

• 2 Man

• Machine

Ratio:

90%/5

Machine

700,0

600,0

500,0

1 M a n

1 M a n

S h i f t 1

400,0

• 4 Man

• Machine

Ratio:

97%/9

Machine

300,0

200,0

100,0

1 M a n 1 M a n 1 M a n 1 M a n

0,0

NC Anderson 1 Rotary Press NC Anderson 2 NC Anderson 3 NC Anderson 4 NC Anderson 5 NC Anderson 6 NC Anderson 7 NC HEIAN NC Yasaka

WYD with Margin 839,7 777,7 839,9 839,9 717,0 479,6 496,0 478,5 479,4 223,2

WYT 1 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

PITCH TIME 839,9 839,9 839,9 839,9 839,9 839,9 839,9 839,9 839,9 839,9

WYT 2 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0


18

16

14

12

Grafik Line Balance Top

Board Before

18

16

14

12

Grafik Line Balance Top Board

After

10

10

8

8

6

4

2

0

Sukidi Fajar Agus

ST Pitch Time Tact Time

6

4

2

0

Sukidi Saepul Agus

ST Tact Time Pitch Time

Total ST Margin 40,15 menit

Pitch Time 13,51 menit

Tact Time 16,68 menit

Operator 3 orang

Plan Prod. 29 unit/8 hour

Potensial Output 36 unit/8 hour

Line Balancing 99%

BEFORE

OUTPUT AKTUAL

Januari 2021

35 Unit/Hari

29 Unit/8 Jam

OT 14.7%

SAAT INI

OUTPUT AKTUAL

Avg Apr & Jun :

41 Unit/Hari

34 Unit/8 Jam

OT 13.32%

Total ST Margin 39,99 menit

Pitch Time 13,73 menit

Operator 3 orang

Tact Time 14,57 menit

Plan Prod 33 unit/8 hour

Potensial Output 33 unit/8 hour

Line Balancing 97%


Back

Beam

Pin

Block

FPC

Jumlah

Sebelum Kaizen

Waktu (detik)

Kerja 3 50,95

Handling 2 7,32

Inspeksi 1 6,98

Diam 0 0,00

Simpan 1 1,21

Total 7 66,46

Jarak 18 (langkah)

FPC

Jumlah

Sebelum Kaizen

Waktu (detik)

Kerja 3 87,48

Handling 2 7,70

Inspeksi 1 2,01

Diam 0 0,00

Simpan 1 4,45

Total 7 101,64

Jarak 18 (langkah)

FPC

Setelah Kaizen

Jumlah

Waktu (detik)

Kerja 12 330

Handling 0 3

Inspeksi 0 0

Diam 0 0

Simpan 2 15

Total 14 348

Jarak 34 (langkah)

Key

Bed B3

FPC

Jumlah

Sebelum Kaizen

Waktu (detik)

Kerja 5 203,54

Handling 4 17,17

Inspeksi 1 3,34

Diam 0 0,00

Simpan 1

3,36

Total 11 227,41

Jarak 15 (langkah)


改 善 の 詳 細


Kategori: Peningkatan

Kapasitas

BEFORE

Pengerjaan cabinet Keybed B3, Pin Block, dan

Back Beam sebelumnya dilakukan pada mesin

NC yang berbeda.

AFTER

Pengerjaan cabinet Keybed B3 dikerjakan pada

meja kanan (Y), sedangkan Pin Block dan Back

Beam dikerjakan pada meja kiri (U) yang ada

pada mesin Anderson 1. Sehingga mesin yang

mengerjakan Pin Block dan Back Beam dapat

melakukan pekerjaan yang lainnya.

Perubahan Petunjuk Kerja

Perubahan Spesifikasi

Perubahan 3M


Kategori: Penurunan ST

BEFORE

Terdapat aktivitas setting untuk menentukan

titik nol dan ketinggian tool.

AFTER

Melakukan standarisasi tool pada seluruh

proses. Panjang tool sudah ditentukan sebelum

tool terpasang sehingga dapat mempercepat

waktu setting.

Perubahan Petunjuk Kerja

Perubahan Spesifikasi

Perubahan 3M


Kategori: Penurunan ST

BEFORE

Pengukuran manual setelah proses

memerlukan waktu yang lama.

AFTER

Membuat Gauge untuk kabinet-kabinet

tersebut Sehingga pengecekan hasil proses

lebih cepat dan dapat mengurangi waktu.

Selain itu dapat meningkatkan kecepatan

produksi per operator.

Perubahan Petunjuk Kerja

Perubahan Spesifikasi

Perubahan 3M


Side Board P22

Side Board P22

Kategori: Penurunan

Langkah

Router Keliling

NC Heian/ And.6/ And.7

Lantai 1

Press Edge

Lantai 2

Router Keliling

NC Heian/ And.6/ And.7

Lantai 1

Press Edge

Lantai 2

Bor

NC Rullong

Lantai 1

Pengiriman

Lantai 2

Bor

NC Yasaka

Lantai 2

Diganti Yasaka (lantai 2)

Pengiriman

Lantai 2

BEFORE

Terdapat proses bolak-balik pada proses

pengeboran Cabinet P22 dari lantai 1 ke lantai

2, Kembali ke lantai 1 kemudian ke lantai 2 lagi

senhingga terjadi pemborosan Langkah.

AFTER

Memindahkan proses Cabinet P22 ke NC

Yasaka (Lantai 2), sehingga dapat mengurangi

pemborosan langkah.

Perubahan Petunjuk Kerja

Perubahan Spesifikasi

Perubahan 3M


No Item PIC Pencapaian

1 Penggabungan Pin Block -Back Beam pada Anderson 1 NC Tercapai

2 Standarisasi Tools NC Tercapai

3 Alat Bantu Pengukuran (Gauge) NC Tercapai

4 Penyediaan Bor untuk Proses Pengeboran Kabinet di Satin Furniture NC Tercapai

5 Penyatuan Proses Coakan dan Bor pada Fallboard NC Tercapai

6 Penambahan Kapasitas Keyblock pada Anderson 7 NC Tercapai

7 Otomatisasi Mesin Rotary Press Top Board Tercapai

8 Pemasangan Selang Angin pada Airgun Top Board Tercapai

9 Optimalisasi Mesin Chipping Top Board Menunggu Trial

10 5S Rak Kayu Splin Top Board Tercapai

11 5S Meja Operator Top Board Top Board Tercapai

12 Lemari dan Press FP/G Top Board Tercapai

13 5S Veneer Top Board Top Board Tercapai

14 Proses Belan Fallboard NC Sedang Approval

15 Proses Coak Hinge Top Board Rear/Front U1J NC Sedang Approval

16 Penambahan Kapasitas Anderson 4/5 NC Menunggu Laporan Hasil

17 Upper Front Back YUS-5 NC Sedang Approval

18 Moulder (Profil) untuk Top Board Top Board Sedang Approval

19 Penambahan Kapasitas Anderson 4 NC Sedang Trial


No Target Kaizen

Before Target After

%

Pencapaian

Ketercapaian

1 Produktivitas (pcs/orang/jam) 3,34 3,84 3,99 20% Tercapai

NC (Shift 1) 96% ≥ 96% 97% 97% Tercapai

2

3

4

Line Balance

Lead Time

(Hari)

Inventory

(unit)

NC (Shift 2) 80% ≥ 96% 86% 86% Tidak Tercapai

Top Board 99% ≥ 96% 97% 97% Tercapai

NC 1,17 0,82 0,82 30% Tercapai

Top Board (Top Board) 5,45 3,82 3 45% Tercapai

Top Board (Key Bed) 1,33 0,93 0,58 56% Tercapai

NC 1213 849 848 30% Tercapai

Top Board (Top Board) 240 168 132 45% Tercapai

Top Board (Key Bed) 69 48 30 57% Tercapai


No Target Kaizen

Before Target After % Pencapaian Ketercapaian

5

ST Net

(menit)

NC

TOTAL

Top Board

TOTAL

GB 392,16 333,34 390,76

B1 24,05 20,44 22,65

B2 31,71 26,95 30,31

B3 11,50 9,78 10,10

P116/P118 42,11 35,79 40,71

P121 29,86 25,38 28,46

P22 43,02 36,57 41,62

M2 64,39 54,73 62,99

M3 77,17 65,59 75,77

U1J 22,16 18,84 20,76

Concervatoire 22,87 19,44 21,47

YUS 5 24,52 20,84 23,12

DMC 5,80 4,93 4,40

B113/B121 14,37 12,21 12,97

U1 28,85 24,52 27,45

YUS 1/ YUS 3 16,63 14,14 15,23

SU7 10,61 9,02 9,21

YUS 1 1,71 1,45 0,31

YU33/YU11 8,46 7,19 7,06

U3 16,63 14,14 15,23

888,58 755,29 860,58

GB PE/PWH 26,14 22,22 26,10

GB PM/PAW 10,84 9,21 10,80

GB FP/G 60,04 51,03 60,00

GN 31,38 26,67 31,34

B1 5,59 4,75 5,55

B2 5,59 4,75 5,55

139,58 118,64 139,35

3%

0%

Tidak Tercapai


No Hambatan Tindakan

1

Ritme penerimaan dan pengiriman barang belum

konsisten baik secara kuantiti maupun secara

ketepatan cabinet dan model.

Membuat list up permintaan barang berdasarkan

schedule untuk dipersiapkan di hari berikutnya

2

Mesin edgeformer belum bisa memproses chipping,

keybed, dan top board.

Koordinasi dengan tim facility untuk mencari solusi

terbaik, selanjutnya melakukan percobaan dan

apabila berhasil dilakukan pengujian serta

dokumentasi oleh tim desain.

3

Proses dokumen belum selesai dari Tim Desain

terkait kaizen.

Melakukan follow up setiap hari agar selalu ada

progress.


ありがとう ございます

“You must be the change you wish to see in the world.”

-Gandhi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!