12.09.2013 Views

Rapport RL 2005:14 - Statens Haverikommission

Rapport RL 2005:14 - Statens Haverikommission

Rapport RL 2005:14 - Statens Haverikommission

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN <strong>14</strong>00-5719<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>RL</strong> <strong>2005</strong>:<strong>14</strong><br />

Tillbud med flygplanet SE-DNU<br />

på Ängelholms flygplats, M län,<br />

den 15 april 2004<br />

Dnr L-06/04<br />

SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.<br />

Syftet med undersökningarna är att liknande händelser skall undvikas i<br />

framtiden. SHK:s undersökningar syftar däremot inte till att fördela<br />

skuld eller ansvar.<br />

Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller<br />

annat ändamål använda allt material i denna rapport.<br />

<strong>Rapport</strong>en finns även på vår webbplats: www.havkom.se<br />

<strong>Statens</strong> haverikommission (SHK) Swedish Accident Investigation Board<br />

Postadress/Postal address Besöksadress/Visitors Telefon/Phone Fax/Facsimile E-mail Internet<br />

P.O. Box 12538 Wennerbergsgatan 10 Nat 08-441 38 20 Nat 08 441 38 21 info@havkom.se<br />

SE-102 29 Stockholm Sweden Stockholm Int +46 8 441 38 20 Int +46 8 441 38 21 www.havkom.se


<strong>Rapport</strong> <strong>RL</strong> <strong>2005</strong>:<strong>14</strong><br />

<strong>2005</strong>-04-19 L-06/04<br />

Luftfartsstyrelsen<br />

601 73 NORRKÖPING<br />

<strong>Statens</strong> haverikommission har undersökt ett tillbud som inträffade den 15<br />

april 2004 på Ängelholms flygplats, M län, med ett flygplan med registreringsbeteckningen<br />

SE-DNU.<br />

<strong>Statens</strong> haverikommission överlämnar härmed enligt <strong>14</strong> § förordningen<br />

(1990:717) om undersökning av olyckor en rapport över undersökningen.<br />

En översättning av rapporten till engelska insänds senare.<br />

Göran Rosvall Henrik Elinder


Innehåll<br />

SAMMANFATTNING 4<br />

1 FAKTAREDOVISNING 6<br />

1.1 Redogörelse för händelseförloppet 6<br />

1.2 Personskador 6<br />

1.3 Skador på luftfartyget 6<br />

1.4 Andra skador 6<br />

1.5 Besättningen 6<br />

1.5.1 Befälhavaren 6<br />

1.5.2 Biträdande befälhavare 7<br />

1.5.3 Kabinbesättning 7<br />

1.5.4 Förarnas tjänstgöring 7<br />

1.6 Luftfartyget 7<br />

1.6.1 Allmänt 7<br />

1.6.2 System för styrning av flygplanet på marken 8<br />

1.7 Meteorologisk information 9<br />

1.8 Navigationshjälpmedel 9<br />

1.9 Radiokommunikationer 9<br />

1.10 Flygfältsdata 9<br />

1.11 Färd- och ljudregistratorer 10<br />

1.11.1 Färdregistrator (FDR) 10<br />

1.11.2 Ljudregistrator (CVR) 10<br />

1.12 Plats för händelsen och luftfartyg 10<br />

1.12.1 Plats för händelsen 10<br />

1.12.2 Luftfartyget 11<br />

1.13 Medicinsk information 11<br />

1.<strong>14</strong> Brand 11<br />

1.15 Överlevnadsaspekter 11<br />

1.16 Särskilda prov och undersökningar 11<br />

1.16.1 Teknisk undersökning av flygplanet 11<br />

1.16.2 Teknisk undersökning av komponenter 12<br />

1.17 Företagets organisation och ledning 12<br />

1.18 Övrigt 12<br />

1.18.1 Boing Service Bulletin (SB) 37-32-1342 12<br />

1.18.2 <strong>Rapport</strong>erade åtgärder i noshjulsstyrningen 12<br />

1.18.3 Information från flygplanstillverkaren 13<br />

2 ANALYS 13<br />

2.1 Tillbudet 13<br />

2.2 Felfunktionen 13<br />

3 UTLÅTANDE <strong>14</strong><br />

3.1 Undersökningsresultat <strong>14</strong><br />

3.2 Orsaker till tillbudet <strong>14</strong><br />

4 REKOMMENDATIONER <strong>14</strong><br />

BILAGOR<br />

1 FDR diagram (separat elektronisk fil)<br />

2 Utdrag ur cert.reg. beträffande föraren (endast till Luftfartsstyrelsen)


<strong>Rapport</strong> <strong>RL</strong> <strong>2005</strong>:<strong>14</strong><br />

L-06/04<br />

<strong>Rapport</strong>en färdigställd <strong>2005</strong>-04-19<br />

Luftfartyg; registrering, typ SE-DNU, Boeing 737-600<br />

Klass, luftvärdighet Normal, gällande luftvärdighetsbevis<br />

Ägare/innehavare Scandinavian Airline Systems<br />

Tidpunkt för händelsen 2004-04-15, kl. 19.18 i dagsljus<br />

Anm.: All tidsangivelse avser svensk sommartid<br />

(UTC + 2 timmar)<br />

Plats Ängelholms flygplats, M län,<br />

(pos. 5617N 01252E; 18 m över havet)<br />

Typ av flygning Linjetrafik<br />

Väder Enligt MET REPORT kl. 17.16: Vind<br />

220°/10 knop, CAVOK, temp./daggpunkt<br />

+15/±0 °C, QNH 1021 hPa<br />

Antal ombord;<br />

besättning<br />

passagerare<br />

2+3<br />

110<br />

Personskador Inga<br />

Skador på luftfartyget Inga<br />

Andra skador Inga<br />

Befälhavaren:<br />

Kön, ålder, certifikat<br />

Total flygtid<br />

Flygtid senaste 90 dagarna<br />

Antal landningar senaste<br />

90 dagarna<br />

Bitr. befälhavare:<br />

Kön, ålder, certifikat<br />

Total flygtid<br />

Flygtid senaste 90<br />

dagarna<br />

Antal landningar senaste<br />

90 dagarna<br />

Man, 38 år, ATPL<br />

7 910 timmar, varav 501 på typen<br />

133 timmar, varav samtliga på typen<br />

53, varav samtliga på typen<br />

Man, 38 år, B+I<br />

7 305 timmar, varav 2 646 timmar på typen<br />

164 timmar, varav samtliga på typen<br />

57, varav samtliga på typen<br />

<strong>Statens</strong> haverikommission (SHK) underrättades den 16 april 2004 om att<br />

ett tillbud med en Boeing 737-600 med registreringsbeteckningen SE-DNU<br />

inträffat på Ängelholms flygplats, M län, den 15 april 2004 kl. 19.18.<br />

Tillbudet har undersökts av SHK som företrätts av Göran Rosvall, ordförande,<br />

Mats Öfverstedt, operativ utredningschef t.o.m. den <strong>14</strong> feb. <strong>2005</strong><br />

och Henrik Elinder, teknisk utredningschef.<br />

Undersökningen har följts av Luftfartsverket, fr.o.m. den 1 jan <strong>2005</strong><br />

Luftfartsstyrelsen, genom Max Danielsson. Ackrediterad representant från<br />

den amerikanska haverikommissionen (NTSB) har varit Carolyn Deforge.<br />

Sammanfattning<br />

Flygplanet, en Boeing 737-600, landade på Ängelholms flygplats bana <strong>14</strong>.<br />

När farten hade minskat till ca 60 knop och befälhavaren tagit över styrningen<br />

på banan med hjälp av noshjulsstyrningen började flygplanet plötsligt<br />

att gira åt höger.<br />

Befälhavaren försökte med hjälp av noshjulsstyrningen, sidoroderansättning<br />

och differentierad hjulbromsning styra tillbaka flygplanet på rätt<br />

4


kurs utan att lyckas. Eter drygt 100 meters markrullning åkte flygplanet av<br />

banan och stannade med noshjulen strax utanför den högra bankanten.<br />

Ingen ombord skadades och debarkeringen skedde utan problem.<br />

Något tekniskt fel har inte hittats på flygplanet. Liknande fel har inträffat<br />

på flygplanstypen tidigare med en felfrekvens lägre än en på 100 000 flygningar<br />

(< 10E-5).<br />

Enligt tillverkarens bedömning kan flygplanets kurshållning kontrolleras<br />

med hjälp av sidorodret, oberoende av hur noshjulsstyrningen styrs ut, om<br />

farten överstiger 40-50 knop. Man anser att effekten av en okontrollerad<br />

utstyrning under denna fart är begränsad eftersom flygplanet då normalt<br />

går att stanna med hjälp av hjulbromsarna innan det har lämnar banan.<br />

Tillverkaren klassificerar därför denna typ störning som ett ”Major Event”<br />

(allvarlig händelse) och inte ”Hazardous” (farofyllt).<br />

Eftersom man konstaterat att felutfallet är lägre än 10E-5 anser tillverkaren<br />

att det kan accepteras och någon åtgärd för att komma tillrätta med<br />

problemet bedöms därför inte vara nödvändig. Även i FAR 1 25 anges utfallet<br />

lägre än en på 100 000 flygningar acceptabelt för störningar på trafikflygplan<br />

definierade som ”Major Event”.<br />

SHK delar flygplanstillverkarens klassificering av felfunktionen och tillbudet<br />

som ett ”Major Event” snarare än ”Hazardous” och att ett felutfall<br />

som är lägre än 10E-5 kan accepteras.<br />

Tillbudet orsakades av att konstruktionen av flygplanstypens noshjulsstyrning<br />

medger att en utsvängning kan inträffa spontant utan manövrering<br />

från förarnas sida. Bidragande har varit att flygplanstillverkaren anser att<br />

felfunktionen kan accepteras om felfrekvensen är lägre än 10E-5.<br />

Rekommendationer<br />

Inga.<br />

1 FAF – Federal Aviation Regulations (Amerikanska byggbestämmelser för trafikflygplan.)<br />

5


1 FAKTAREDOVISNING<br />

1.1 Redogörelse för händelseförloppet<br />

Flygplanet, en Boeing 737-600, trafikerade SAS ordinarie linje SK 0189<br />

mellan Stockholm/Arlanda flygplats och Ängelholms flygplats. Vädret på<br />

landningsplatsen var bra och flygningen utfördes av den biträdande föraren.<br />

Inflygningen för landning och sättningen på bana <strong>14</strong> gjordes enligt<br />

normala rutiner och utan problem.<br />

När flygplanets fart hade minskat till ca 60 knop och befälhavaren tagit<br />

över styrningen på banan med hjälp av noshjulsstyrningen började flygplanet<br />

plötsligt att gira åt höger.<br />

Befälhavaren försökte med hjälp av noshjulsstyrningen, sidoroderansättning<br />

och differentierad hjulbromsning styra tillbaka flygplanet på rätt<br />

kurs utan att lyckas.<br />

Efter ytterligare drygt 100 meters markrullning åkte flygplanet av banan<br />

och stannade slutligen med noshjulen strax utanför den högra bankanten.<br />

Förarna misstänkte att flygplanet hade fått punktering på något av huvudhjulen.<br />

Det bedömdes att nödevakuering inte var nödvändigt, utan befälhavaren<br />

beslutade att låta passagerarna evakuera genom den främre passagerardörren<br />

via en mobil trappa som togs fram till flygplanet. Före debarkeringen<br />

informerade han passagerarna om vad som inträffat via högtalarsystemet.<br />

Debarkeringen skedde utan problem.<br />

Tillbudet inträffade i dagsljus, position 5617N 01252E; 18 m över havet.<br />

1.2 Personskador<br />

Besättning Passagerare Övriga Totalt<br />

Omkomna – – – –<br />

Allvarligt skadade – – – –<br />

Lindrigt skadade – – – –<br />

Inga skador 5 110 – 115<br />

Totalt 5 110 – 115<br />

1.3 Skador på luftfartyget<br />

Inga.<br />

1.4 Andra skador<br />

Inga.<br />

1.5 Besättningen<br />

1.5.1 Befälhavaren<br />

Befälhavaren, man, var vid tillfället 38 år och hade gällande ATPL.<br />

Flygtid (timmar)<br />

senaste 24 timmar 90 dagar Totalt<br />

Alla typer 5 133 7 910<br />

Aktuell typ 5 133 501<br />

6


Antal landningar aktuell typ senaste 90 dagarna: 53.<br />

Inflygning på typen gjordes i mars 2003.<br />

Senaste PC (proficiency check) genomfördes den 18 mars 2004 på B737.<br />

1.5.2 Biträdande befälhavare<br />

Biträdande befälhavaren, man, var vid tillfället 38 år och hade gällande B+I<br />

certifikat.<br />

Flygtid (timmar)<br />

senaste 24 timmar 90 dagar Totalt<br />

Alla typer 5 164 7 305<br />

Aktuell typ 5 164 2 646<br />

Antal landningar aktuell typ senaste 90 dagarna: 57.<br />

Inflygning på typen gjordes i sista kvartalet 1998.<br />

Senaste PC (proficiency check) genomfördes den 2 februari 2004 på B737.<br />

1.5.3 Kabinbesättning<br />

Kabinbesättningen utgjordes av tre kabinbesättningsmedlemmar som<br />

samtliga hade gällande behörigheter.<br />

1.5.4 Förarnas tjänstgöring<br />

Förarna hade under det aktuella tjänstgöringspasset arbetat enligt nedanstående<br />

program:<br />

Befälhavaren<br />

Check in i Malmö kl. 12.45.<br />

Malmö Sturup–Stockholm Arlanda<br />

Stockholm Arlanda–Ängelholm<br />

Biträdande befälhavare<br />

Check in i Malmö kl. 12.45.<br />

Malmö Sturup–Stockholm Arlanda<br />

Stockholm Arlanda–Ängelholm<br />

1.6 Luftfartyget<br />

1.6.1 Allmänt<br />

LUFTFARTYGET<br />

Tillverkare Boeing<br />

Typ 737-600<br />

Serienummer 28303<br />

Tillverkningsår 1999<br />

Flygvikt Max tillåten start/landningsvikt 57 606 kg,<br />

aktuell 52 300 kg<br />

Tyngdpunktsläge MAC–22,0 %<br />

Total gångtid 9 565 timmar<br />

Antal cykler<br />

Gångtid efter senaste<br />

12 744<br />

periodiska tillsyn<br />

Bränsle som tankats före<br />

händelsen<br />

1 063 timmar/1 372 cykler sedan P-check<br />

Jet A1<br />

7


MOTOR<br />

Motorfabrikat CFMI<br />

Motormodell CFM56-7B<br />

Antal motorer 2<br />

Motor Nr 1 Nr 2<br />

Tot. gångtid, timmar 11 340 10 370<br />

Tot. antal cykler 11 476 12 067<br />

Luftfartyget hade gällande luftvärdighetsbevis.<br />

1.6.2 System för styrning av flygplanet på marken.<br />

Flygplanstypen är utrustad med noshjulsstyrning som normalt används vid<br />

all körning på marken. Noshjulsstyrningen kan manövreras både med hjälp<br />

av sidoroderpedalerna och med hjälp av ett styrreglage (Tiller handle) som<br />

är placerat till vänster om befälhavaren i förarkabinen.<br />

Styrreglage<br />

I samband med start och landning, när farten är hög, sker styrningen<br />

med sidoroderpedalerna som ger både noshjulsstyrning och aerodynamisk<br />

styrning via sidorodret. Noshjulsstyrningens utslag är då begränsat till ± 7<br />

grader.<br />

Vi låg fart, när den aerodynamiska styrförmågan är liten, sker styrningen<br />

normalt endast med hjälp av noshjulsstyrning. Manövreringen sker då med<br />

styrreglaget och styrutslaget kan ställas till ± 78 grader. Vid markrullning<br />

finns också viss möjlighet att styra flygplanet med användning av asymmetrisk<br />

bromsning av huvudhjulen.<br />

Noshjulsstyrningssystemet är mekaniskt/hydrauliskt. Omställning av<br />

noshjulsvinkeln sker med hjälp av två hydraulcylindrar (Steering actuator)<br />

som är monterade på nosstället. Hydraulcylindrarnas utslag kontrolleras<br />

med en hydraulisk kontrollenhet (Steering Metering Valve Module) som är<br />

monterad i anslutning till hydraulcylindrarna. Kontrollenheten får sina<br />

styrimpulser från sidorodersystemet och befälhavarens styrreglage via vajrar<br />

enligt nedanstående principskiss. När flygplanet befinner sig i luften<br />

(nosstället helt utfjädrat) är noshjulsstyrningen mekaniskt parkerad till<br />

neutralläge.<br />

8


Noshjulsstyrningssystemet<br />

I samband med landning skall, enligt flygföretagets operativa rutiner,<br />

den flygande föraren (PF) styra flygplanet under den inledande markrullningen<br />

efter landningen med hjälp av sidoroderpedalerna. När farten sjunkit<br />

under ca 60 knop skall befälhavaren ta över styrningen, vilken då sker<br />

med hjälp av styrreglaget.<br />

1.7 Meteorologisk information<br />

Enligt MET REPORT kl. 17.16: Vind 220°/10 knop, CAVOK,<br />

temp./daggpunkt +15/±0 °C, QNH 1021 hPa.<br />

1.8 Navigationshjälpmedel<br />

Bana <strong>14</strong> på Ängelholms flygplats är utrustad med ILS, NDB och PAPI.<br />

1.9 Radiokommunikationer<br />

Normal radiokommunikation förekom mellan flygledaren i tornet och besättningen<br />

på SK 0189.<br />

1.10 Flygfältsdata<br />

Ängelholms flygplats bana <strong>14</strong> har status enligt AIP 2 -Sverige/Sweden. Banbeläggningen<br />

utgörs av asfalt som vid tillfället var torr och rengjord. Vid<br />

sidan av banan finns en plangjord gräsyta.<br />

2 AIP – Aeronautical Information Publication<br />

9


1.11 Färd- och ljudregistratorer<br />

1.11.1 Färdregistrator (FDR)<br />

Flygplanet var utrustat med en digital FDR (DFDR) av typ Honeywell P/N<br />

980-4700-042, som efter tillbudet sändes till SAS i Köpenhamn för avläsning.<br />

I bilaga 1 finns en utskrift av relevanta parametrar i diagramform.<br />

Någon kanal för registrering av styrreglageutslag fanns inte.<br />

Ur diagrammet kan bl.a. utläsas att flygplanet ungefär 25 sekunder efter<br />

sättningen började att gira markant åt höger. Den beräknade markfarten<br />

var då ca 40 knop. Kort därefter ges ett roderutslag åt vänster samt ansätts<br />

kraftig bromsning på vänster huvudhjul. Högergiren fortsätter och slutar<br />

när flygplanets stannat och den magnetiska kursen är ca 174 grader.<br />

1.11.2 Ljudregistrator (CVR)<br />

Flygplanet var utrustat med en CVR, av typ Honeywell SSCVR P/N 980-<br />

6022-001, som har kapacitet att spela in 30 minuters ljud ifrån mikrofoner<br />

i flygplanet. Ljudupptagningen har skett i fyra kanaler och omfattar tiden<br />

för inflygningen, landningen och tillbudet.<br />

Av ljudupptagningen framgår att inflygningen och sättningen på banan<br />

skedde enligt gällande rutiner och utan problem. Under utrullningen, strax<br />

efter det att styrmannen hade lämnat över kontrollen av styrningen på banan<br />

till befälhavaren, kan från ljudupptagningen höras att befälhavaren<br />

förlorade kontrollen över kurshållningen. Efter det att flygplanet hade<br />

stannat misstänkte förarna att flygplanet hade fått punktering på ett landningshjul.<br />

1.12 Plats för händelsen och luftfartyg<br />

1.12.1 Plats för händelsen<br />

Avåkningen skedde vid den högra bankanten, ca 300 meter från den bortre<br />

tröskeln på bana <strong>14</strong>. Från centrum av banan, ungefär 120 meter från platsen<br />

där flygplanet slutligen hamnade, syntes tydliga gummispår från noshjulen<br />

och vänster huvudhjul.<br />

Platsen för avåkningen<br />

10


1.12.2 Luftfartyget<br />

Flygplanet skadades inte utan stannade med noshjulen på gräsytan ca en<br />

meter utanför bankanten och med huvudhjulen ungefär vid kanten.<br />

Flygplanet efter avåkningen<br />

Slitmärken på noshjul och vänster huvudhjul visade att de varit utsatta<br />

för kraftiga sidokrafter respektive bromskrafter i samband med avåkningen.<br />

1.13 Medicinsk information<br />

1.<strong>14</strong> Brand<br />

Ingenting har framkommit som tyder på att förarnas psykiska eller fysiska<br />

kondition varit nedsatt före eller under flygningen.<br />

Brand uppstod inte.<br />

1.15 Överlevnadsaspekter<br />

Nödsändaren aktiverades inte.<br />

1.16 Särskilda prov och undersökningar<br />

1.16.1 Teknisk undersökning av flygplanet.<br />

Efter tillbudet togs flygplanet ur drift och kontrollerades med avseende på<br />

eventuella strukturella skador och noshjulsstyrningens funktion. Noshjulsstyrningssystemet<br />

funktionsprovades och befanns fungera utan anmärkning.<br />

Vid riggkontroll konstaterades att vissa svårigheter förelåg att installera<br />

riggpinnar i Steering Metering Valve Module, vilken därför byttes ut.<br />

Därefter ferryflögs flygplanet till Stockholm/Arlanda-basen för kompletterande<br />

teknisk undersökning.<br />

Felsökningen på basstationen utfördes i samråd med flygplanstillverkaren<br />

och under överinseende av SHK. Det gjordes en komplett funktionskon-<br />

11


troll och riggning av noshjulsstyrsystemet enligt Boeing 737-600 Maintenance<br />

Manual TASK 32-51-00820-803 och TASK 32-51-00-820-802.<br />

Vid funktionskontroll av noshjulsstyrningen under taxning upplevdes att<br />

flygplanet svängde "lättare" åt höger än åt vänster varvid beslutades att byta<br />

ut även nosställets båda hydraulcylindrar, Steering Actuators. Efter åtgärden<br />

fungerade styrningen normalt. För övrigt kunde inte något fel eller<br />

onormalt konstateras.<br />

Efter det att dessa åtgärder vidtagits sattes flygplanet åter i drift och noshjulsstyrningen<br />

har därefter fungerat utan anmärkning.<br />

1.16.2 Teknisk undersökning av komponenter<br />

Den hydrauliska kontrollenheten, Steering Metering Valve Module P/N<br />

383900-1007, sändes till tillverkaren Parker i USA för funktionskontroll<br />

och felsökning. Undersökningen gjordes den 26 maj 2004 under kontroll<br />

och överseende av en representant från NTSB. Inget fel eller onormalt, som<br />

bedöms kunnat ha påverkat händelseförloppet, kunde konstateras på komponenten.<br />

De båda hydraulcylindrarna, Steering Actuator P/N 275A1101-3 resp. -4,<br />

sändes till tillverkaren EFS Aerospace i USA för funktionskontroll och felsökning<br />

enligt gällande manualer. Undersökningen gjordes den 26 maj<br />

2004 under kontroll och överseende av en representant från NTSB. Inget<br />

fel eller onormalt, som bedöms kunnat ha påverkat händelseförloppet,<br />

kunde konstateras på någon av komponenterna.<br />

1.17 Företagets organisation och ledning<br />

1.18 Övrigt<br />

Flygföretaget Scandinavian Airlines Systems (SAS) bedriver tung nationell<br />

och internationell luftfart. Huvudkontoret ligger i Stockholm och man har<br />

tekniska huvudbaser i Stockholm, Köpenhamn och i Oslo. Det tekniska ansvaret<br />

för flygplanstypen Boeing 737 finns på Arlandabasen i Stockholm.<br />

1.18.1 Boeing Service Bulletin (SB) 37-32-1342<br />

Flygplanstillverkare publicerade den 31 oktober 2002 SB 737-32-1342 avseende<br />

noshjulsstyrningen och som berör den aktuella flygplansindividen. I<br />

bulletinen rekommenderas utbyte av delar i noshjusstyrningen mot delar av<br />

ett senare utförande. Orsaken var att slitage i delar av det tidigare utförandet<br />

kan förorsaka vibrationer i noshjulsstyrningen. Någon senaste tidpunkt<br />

för utförande anges inte. Modifieringen utfördes på flygplanet den 3 oktober<br />

2003 enligt SAS Technical Order MTO/321281B/2.<br />

1.18.2 <strong>Rapport</strong>erade åtgärder i noshjulsstyrningen<br />

Enligt flygplanets tekniska dokumentation hade ett smärre oljeläckage förekommit<br />

i noshjulsstyrningen tiden före tillbudet. Försök att komma tillrätta<br />

med läckaget gjordes genom att byta packningar i Steering Metering<br />

Valve Module dock utan att läckaget upphörde. Senare byttes båda Steering<br />

Actuators utan att läckaget upphörde. Först när Steering Metering Valve<br />

Module byttes ut upphörde läckaget. Åtgärden utfördes den <strong>14</strong> mars 2004,<br />

179 flygtimmar och 237 cykler före tillbudet.<br />

12


1.18.3 Information från flygplanstillverkaren<br />

Enligt flygplanstillverkaren finns sedan december år 1991 nio tidigare rapporterade<br />

fall där noshjulsstyrningen på Boeing 737-200/300/500/600<br />

svängt ut i endera riktningen under start eller landning utan att någon av<br />

förarna manövrerat styrreglaget eller sidoroderpedalerna. Vid felsökning av<br />

noshjulsstyrningen efter tillbuden har inget tekniskt fel kunnat konstateras.<br />

Flygplanstillverkarens uppfattning är att dessa fall, och även felfunktionen<br />

vid det aktuella tillbudet, orsakades av en tillfällig kärvning i noshjulsstyrningens<br />

kontrollsystem "Steering Control Loop". Som exempel nämns<br />

att en mycket liten förorening i hydraulsystemet kan få den s.k. pilotventilen<br />

i Steering Metering Valve Modul att momentant kärva, varvid noshjulet<br />

svänger ut. Felet försvinner av sig själv under fortsatt styrning eller i samband<br />

med felsökningen, då föroreningen förmodas spolas bort. Systemet<br />

fungerar därefter utan anmärkning.<br />

Enligt tillverkarens bedömning kan flygplanets kurshållning kontrolleras<br />

med hjälp av sidorodret, oberoende av hur noshjulsstyrningen styrs ut, om<br />

farten överstiger 40-50 knop. Man anser att effekten av en okontrollerad<br />

utstyrning under denna fart är begränsad eftersom flygplanet då normalt<br />

går att stanna med hjälp av hjulbromsarna innan det har lämnar banan.<br />

Man klassificerar därför denna typ av störning som ett ”Major Event”<br />

(allvarlig händelse) och inte ”Hazardous” (farofyllt). Eftersom man konstaterat<br />

att felutfallet är lägre än en på 100 000 flygningar (< 10E-5), anser<br />

man att det kan accepteras och att någon åtgärd för att komma tillrätta med<br />

problemet därför inte är nödvändig. Även i FAR3 25 anges utfallet lägre än<br />

10E-5 acceptabelt för störningar på trafikflygplan definierade som ”Major<br />

Event”.<br />

2 ANALYS<br />

2.1 Tillbudet<br />

Inflygningen och landningen synes ha gått helt normalt fram till utrullningen<br />

på banan efter sättningen. Förarnas beskrivning av det följande händelseförloppet,<br />

registrerade data i CVR och FDR, hjulspår på banan, den tekniska<br />

undersökningen och flygplanets position efter avåkningen är entydiga<br />

vad gäller olycksförloppet. Allt tyder på att noshjulsstyrningen, spontant<br />

och utan någon manövrering från förarnas sida, plötsligt svängde ut åt höger.<br />

Förarnas försök att med olika metoder styra tillbaka flygplanet på rätt<br />

kurs var korrekta, men räckte ändå inte till för att förhindra att flygplanet<br />

åkte av banan. Tack vare att flygplanets fart vid avåkningen var låg hamnade<br />

endast noshjulet utanför bankanten och de ombordvarande utsattes inte<br />

för någon omedelbar fara. Något behov att nödevakuera flygplanet efter<br />

tillbudet fanns inte och debarkeringen via ordinarie trappor var relevant.<br />

2.2 Felfunktionen<br />

Trots en omfattande felsökning av flygplanets noshjulsstyrningssystem har<br />

inget tekniskt fel som skulle kunna förklara felfunktionen kunnat konstateras.<br />

Som framgår av 1.18.3 finns enligt flygplanstillverkaren sedan december<br />

1991 nio tidigare liknande rapporterade fel i noshjulsstyrningen på flygplanstypen<br />

där inget tekniskt fel kunnat konstateras. Tillverkarens uppfattning,<br />

att dessa felutfall är orsakade av någon liten förorening i hydraulsy-<br />

3 FAF – Federal Aviation Regulations (Amerikanska byggbestämmelser för trafikflygplan.)<br />

13


stemet som slumpmässigt kilas fast på ett olyckligt vis och kan leda till att<br />

en ventil i styrsystemet momentant kärvar och förorsakar en okontrollerad<br />

utsvängning, verkar rimlig.<br />

Felfunktionen är allvarligt ur flygsäkerhetssynpunkt eftersom förarna<br />

under en kritisk fas av flygningen faktiskt förlorar kontrollen över flygplanet.<br />

Om felfunktionen uppträder i samband med start och landning, när<br />

farten är hög, får dock felet normalt sett begränsade konsekvenser eftersom<br />

belastningen på nosstället då är låg och möjligheten att kontrollera kurshållningen<br />

med sidorodret är god. Om felet, å andra sidan, uppträder vid<br />

banrullning i låg fart eller under taxning har förarna normalt sett goda möjligheter<br />

att stanna flygplanet med hjälp av hjulbromsning innan en allvarlig<br />

olycka inträffar.<br />

SHK delar därför flygplanstillverkarens klassificering av felfunktionen<br />

och tillbudet som ett ”Major Event” snarare än ”Hazardous” och att ett<br />

felutfall som lägre än 10E-5 kan accepteras.<br />

3 UTLÅTANDE<br />

3.1 Undersökningsresultat<br />

a) Förarna hade behörighet att utföra flygningen.<br />

b) Flygplanet hade gällande luftvärdighetsbevis.<br />

c) Utsvängningen av noshjulet skedde utan manövrering från förarna.<br />

d) Något tekniskt fel har inte hittats.<br />

e) Liknande fel har inträffat på flygplanstypen tidigare med en felfrekvens<br />

lägre än 10E-5.<br />

f) Flygplanstillverkaren klassificerar denna typ av tillbud som ”Major<br />

Event” och accepterar felutfallet utan åtgärd.<br />

g) Enligt FAR är felutfall klassificerade som ”Major Event” acceptabla om<br />

felfrekvensen är lägre än 10E-5.<br />

3.2 Orsaker till tillbudet<br />

Tillbudet orsakades av att konstruktionen av flygplanstypens noshjulsstyrning<br />

medger att en utsvängning kan inträffa spontant utan manövrering<br />

från förarnas sida. Bidragande har varit att flygplanstillverkaren anser att<br />

felfunktionen kan accepteras om felfrekvensen är lägre än en på 100 000<br />

flygningar (

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!