26.09.2013 Views

Nya Volvo FMX är i produktion - Ord- & Formbyrån Väst

Nya Volvo FMX är i produktion - Ord- & Formbyrån Väst

Nya Volvo FMX är i produktion - Ord- & Formbyrån Väst

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A mAgAzine en tidning for för employees AnställdA<br />

At the på tuvefAbriken tuve plAnt<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo volvo trucks<br />

#4 2010<br />

400 procents ökning<br />

Kalugafabriken har ökat<br />

takten kraftigt. Hur klarar<br />

man det? sid 11<br />

<strong>produktion</strong>snytt<br />

tryck på leverantörer<br />

Taktökningar inom EM<br />

sätter logistiken på<br />

hårda prov. sid 14<br />

<strong>Nya</strong> <strong>Volvo</strong> <strong>FMX</strong><br />

<strong>är</strong> i <strong>produktion</strong><br />

sid 9<br />

vps i praktiken<br />

På den ombyggda FUPstationen<br />

finns alla VPSprinciperna<br />

med. sid 16


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Innehåll<br />

#4 2010<br />

4. Förhandlingsläget<br />

5. Ny växellåda på flödet<br />

7. Vad händer n<strong>är</strong> vi<br />

ökar takten?<br />

8. Marie drog till<br />

Australien<br />

16. Vps i FUp:en<br />

18. hur fungerar det på<br />

Teknik?<br />

20. Vem <strong>är</strong> ljunggren?<br />

24. på väg till Gibraltar<br />

25. De testar på rulle<br />

27. lastvagnsloppet<br />

Nästa nummer kommer ut<br />

den 23 december.<br />

proDUKTioNsNyTT<br />

<strong>produktion</strong>sNytt <strong>är</strong> en<br />

intern tidning för anställda<br />

inom <strong>produktion</strong> Göteborg,<br />

european Manufacturing.<br />

Ansvarig utgivare:<br />

Johan Jinhage.<br />

Redaktör: Marita hollstig,<br />

tel: 23194, epost: marita.<br />

hollstig@volvo.com<br />

Redaktionsråd:<br />

Marita hollstig, Anders<br />

Nordström, hans sundbom,<br />

Maria Blom, helena<br />

söderberg.<br />

Produktion:<br />

ord- & <strong>Formbyrån</strong> <strong>Väst</strong>.<br />

ProduktionsNytt #4 2010<br />

ledare<br />

Manegen <strong>är</strong> krattad<br />

Det käNNs riktigt Positivt just Nu. Vi <strong>är</strong> i slutfasen av vårt viktiga FFT-projekt med<br />

mycket bra resultat. Vi har i flera omgångar ökat volymerna i monteringen, packningen och i<br />

Balk. Och mer volymer <strong>är</strong> på gång.<br />

Vi vet att vi idag bygger bra produkter, och vi har nya produkter på gång som till exempel<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>FMX</strong>. Vi hamnar också bra i en marknadsundersökning jämfört med andra lastbilstillverkare.<br />

Dessutom har en lång förhandlingsprocess avslutats, vilket <strong>är</strong> mycket fördelaktigt för oss<br />

alla. Vi har kunnat fastanställa, löneavtalet <strong>är</strong> klart, vi har jobbat fram en nödvändig flexibilitet<br />

samt en ny prestationsöverenskommelse med mera.<br />

Jag <strong>är</strong> mycket glad över att vi kunnat erbjuda fastanställningar och dessutom återanställa<br />

ytterligare nya och ”ny-gamla” medarbetare. Jag upplever att stämningen stiger i fabriken och<br />

vi har mer positivitet och framtidstro.<br />

Nu känns det som att ”manegen <strong>är</strong> krattad”, vilket skulle kunna översättas till att vi har<br />

alla förutsättningar att kunna ta nästa steg – att sätta en stabilitet i vår process!<br />

Vad menar jag med stabilitet? Jo, att vi hittar vårt normalläge d<strong>är</strong> vi har förutsättningar att<br />

göra rätt från början, d<strong>är</strong> variationerna <strong>är</strong> små och att våra eventuella avvikelser snabbt jobbas<br />

bort innan de blir för stora. Resultatet av detta blir att vi bygger planerad<br />

volym per dag samt når våra mål för Direkt OK, produktrevision med<br />

mera, och produktiviteten blir bättre.<br />

Basen för stabilitet <strong>är</strong> att vi överallt i fabriken har fungerande<br />

lag d<strong>är</strong> varje lags medlem vet sin roll och hjälps åt, d<strong>är</strong> vi alla<br />

<strong>är</strong> engagerade och känner trygghet som en i gänget. Denna<br />

bas måste finnas för att vi ska kunna ta vårt behövliga och<br />

nästa steg till ”v<strong>är</strong>ldens bästa fabrik” som alla vill jobba i.<br />

Vi har gjort mycket men har också mycket kvar<br />

att göra. Men som jag brukar säga, det <strong>är</strong> bättre att<br />

ha mycket att göra än inget alls.<br />

Kämpa på, det tänker jag göra.<br />

Goda resultat<br />

med OEE i Balk<br />

Materialbrister, maskinfel, semestrar – det <strong>är</strong> många<br />

faktorer som påverkar hur mycket <strong>produktion</strong> Göteborg<br />

får ut av den potential fabriken har i teorin. på<br />

Balk har utnyttjandegraden ökat med 16 procentenheter<br />

på fyra år.<br />

– Det blir en himla massa balkar det, säger hans<br />

Wall på Balk.<br />

Balk <strong>är</strong> DeN eNDa avdelning<br />

i fabriken som mäter OEE<br />

– Overall Equipment Efficiency,<br />

det vill säga hur mycket av anläggningens<br />

teoretiska kapacitet<br />

som företaget får ut i verkligheten.<br />

De mäter och noterar<br />

alla stillestånd, hastigheter (dvs.<br />

cykeltiden för en balk, mäts en<br />

gång per månad) och kvalitet<br />

(omkörning av kasserad balk).<br />

– Alla företag <strong>är</strong> naturligtvis<br />

angelägna om att utnyttja<br />

anläggningen maximalt. Ju högre<br />

OEE man har, desto duktigare<br />

<strong>är</strong> man på att hålla borta<br />

förluster i <strong>produktion</strong>en, säger<br />

<strong>produktion</strong>sledaren Hans Wall.<br />

OEE nystartade på allvar<br />

2006. En viktig åtg<strong>är</strong>d var<br />

Det <strong>är</strong> PlaceriNgeN av toaletter och<br />

pausutrymmen som blir fel nu n<strong>är</strong> antalet<br />

människor i <strong>produktion</strong>en ökar. Antalet<br />

platser räcker inte till på geografiskt rätt<br />

plats. Ett par beslut <strong>är</strong> redan tagna.<br />

Axelmonteringens pausutrymme ska<br />

förlängas och delas upp i två delar, med en<br />

kort & gott<br />

att utse en maskinägare per<br />

skiftlag och maskin som jobbar<br />

med förbättringar på just den<br />

maskinutrustningen. De tog<br />

tillvara erfarenhet och idéer från<br />

andra <strong>Volvo</strong>fabriker och jobbade<br />

tv<strong>är</strong>funktionellt med Teknik och<br />

Underhåll.<br />

– Vi har ett gott samarbete<br />

och tar gemensamma beslut om<br />

prioriteringar, säger Hans Wall.<br />

N<strong>är</strong> nysatsningen startade<br />

2006, låg OEE-talet på 61<br />

procent. Idag ligger OEE på<br />

77 procent, en ökning med 16<br />

procentenheter. Teoretiskt <strong>är</strong> det<br />

möjligt att utnyttja en anläggning<br />

till 100 procent men det<br />

fungerar i stort sett aldrig. En<br />

utnyttjandegrad på 85 procent<br />

brukar betecknas som v<strong>är</strong>ldsklass.<br />

Genomsnittsanläggningen<br />

brukar ligga på drygt 60 procent.<br />

– Ju mer komplicerad <strong>produktion</strong><br />

och ju längre <strong>produktion</strong>skedja,<br />

desto svårare att nå<br />

ett högt OEE-tal.<br />

Är det h<strong>är</strong> någonting som<br />

Med ökade takter och mer folk i <strong>produktion</strong>en, ökar också belastningen<br />

på pausutrymmen och toaletter. Dan edblom, projektledare för FFT, har i<br />

uppdrag att se över situationen och föreslå åtg<strong>är</strong>der.<br />

FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

kapacitet på 30 personer per del. Dagens<br />

utrymme rymmer totalt 40 personer. Och<br />

vid backen, d<strong>är</strong> de drivna linerna startar, ska<br />

det byggas tre nya toaletter.<br />

Dessutom pågår en utredning om bästa<br />

möjliga pausutrymme för del 3 på flödet<br />

och Chassi FARB.<br />

A en en mAgAzine tidning för for för AnställdA AnställdA employees AnställdA<br />

på At på på the tuvefAbriken<br />

tuvefAbriken<br />

tuve plAnt<br />

europeAn europeAn mAnufActuring<br />

mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

operatören ingvar Berntsson (längst t v) och <strong>produktion</strong>sledaren hans<br />

Wall (i blå skjorta) har kallat på Michael ekeroth, Underhåll, och underhållsteknikern<br />

Tommy Karlsson (längst t h). Maskinen har inte gjort<br />

andra bockningen rätt. Balken har fastnat och tappat sin position. Alla<br />

data loggas manuellt och det krävs stor kunskap hos operatören för att<br />

kunna logga rätt.<br />

kan mätas även i resten av<br />

fabriken?<br />

– På flödena brukar vi istället<br />

mäta beläggningsgraden och hur<br />

många bilar vi får ut i slutänden,<br />

säger Hans Wall. l<br />

– Om pausutrymmen och toaletter ligger<br />

för långt ifrån arbetsplatsen, stjäl det för<br />

mycket tid från den redan korta lunchrasten,<br />

säger Dan Edblom. Det finns ingen standard<br />

utan det blir en bedömningsfråga från fall till<br />

fall. Vi vet att det h<strong>är</strong> <strong>är</strong> en viktig fråga för<br />

trivseln och hoppas att det mesta ska vara<br />

löst till taktuppgången vecka 45. l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

Bättre tillgång till toaletter och pausutrymmen<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 3


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

nya avtal på gång...<br />

Flera förhandlingar om avtal som<br />

rör de kollektivanställda har just<br />

blivit klara. Några exempel <strong>är</strong><br />

fastanställning av visstidsanställda,<br />

nya löneavtal och erbjudande om<br />

äldreavgångar.<br />

i slutet av sePteMBer stod det klart. De<br />

allra flesta av de cirka 240 personer som har<br />

varit uppsagda och sedan blivit återanställda<br />

på Tuve på visstidskontrakt före den 30<br />

september i år, blir erbjudna tillsvidareanställning<br />

från och med den 1 oktober.<br />

– Det känns förstås fantastiskt roligt,<br />

säger Lisa Bergquist, personalchef på Tuve.<br />

Ungef<strong>är</strong> samtidigt har löneavtalen för<br />

IF Metall blivit klara. De som har tarifflön<br />

kommer att få genomsnittlig löneökning på<br />

760 kronor i månaden, och de med Lön 07<br />

(gäller Underhåll, CA, Kvalitet och Transport<br />

och ersätter tidigare Lön 95) får i snitt<br />

850 kronor mer per månad. De nya lönerna<br />

gäller från 1 januari 2011.<br />

Prestationsöverenskommelsen, som rör<br />

hur man balanserar och bemannar arbetet<br />

för att säkert klara arbetstoppar, har också<br />

förändrats. De som berörs mest får i snitt<br />

ytterligare 180 kronor mer i månaden.<br />

Ett antal personer ska erbjudas så kallad<br />

äldreavgång och få möjlighet att sluta arbeta<br />

före 65 års ålder. De kommer att kontaktas<br />

och få information om hur ersättningen<br />

fungerar.<br />

En annan nyhet <strong>är</strong> att det bonusavtal<br />

som sades upp i våras har förlängts och nu<br />

gäller året ut. D<strong>är</strong>efter ska ett nytt bonusavtal<br />

träda i kraft. Förhandlingar kring detta<br />

sker under hösten.<br />

– Vi har också avtalat om <strong>produktion</strong>sanpassad<br />

arbetstid, bemanningsråd och arbetsorganisationen,<br />

säger Lisa Bergquist. Det<br />

har varit mycket på en gång, men nu <strong>är</strong> det<br />

mesta klart och det känns väldigt positivt!<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

... och många nya fastanställda<br />

Gisela Zetterqvist (t v på bilden nedan) lämnade Tuvefabriken i februari 2009. Från första dagen började hon<br />

köra lastbil och det har hon fortsatt med ända tills hon blev visstidsanställd efter semestern. Före uppsägningen<br />

jobbade hon som gruppledare på Balk och hon har aldrig monterat tidigare. Nu jobbar hon på Flöde 21, del 3.<br />

–Jag <strong>är</strong> positivt överraskad över hur det <strong>är</strong> h<strong>är</strong> på flödet, lite bundet men en jättegod stämning, säger hon.<br />

FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

Magnus Östman (t h<br />

på bilden) har gjort<br />

lite av varje sedan han<br />

gick hem från fabriken<br />

den 15 maj 2009.<br />

– Jag har varit ungdomsledare<br />

inom Mölndals kommun,<br />

tillverkat dörrpaneler, jobbat<br />

för <strong>Volvo</strong> Logistics och gått<br />

en facklig-politisk utbildning<br />

via IF Metall. Men jag tvekade<br />

inte en sekund n<strong>är</strong> jag<br />

fick frågan om att komma<br />

tillbaka, berättar han.<br />

Det var inga problem för<br />

Magnus Östman att hitta<br />

jobb men efter tio år på<br />

<strong>Volvo</strong> kändes det som att<br />

komma hem igen.<br />

– Det har varit nyttigt att<br />

få lite perspektiv och inse att<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>är</strong> en väldigt bra arbetsgivare,<br />

även om det finns<br />

mycket att göra även h<strong>är</strong>.<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

aktuellt<br />

V<strong>är</strong>stinglåda tar<br />

plats på flödet TOMISlaV<br />

Nu monteras en ny typ av växellåda in i en del bilar på<br />

flödet. Vissa kunder vill ha den extremstarka Allisonväxellådan<br />

i sina <strong>Volvo</strong>lastbilar, och nu kan de få det. Det har<br />

varit ett stort arbete att förbereda flödet för detta.<br />

MeD saMMaNBiteN koncentration<br />

testar S-beredaren Glenn<br />

Andrén, montören Anders Sjöberg<br />

och några till vid Motorline att<br />

placera en Allisonväxellåda på den<br />

specialbyggda paletten, som gör<br />

att växellådan står rakt n<strong>är</strong> den<br />

ska monteras. Snart <strong>är</strong> det dags att<br />

fästa växellådan vid motorn, för<br />

allra första gången på flödet.<br />

– Vi har monterat en sådan<br />

h<strong>är</strong> växellåda en gång tidigare,<br />

men det var på Pilot Plant, dit<br />

jag <strong>är</strong> utlånad, säger Anders<br />

Sjöberg. Det var inga större<br />

problem att få på den lådan på<br />

motorn, men lite trixigt.<br />

Det svåraste var att dra åt<br />

Med ett nytt larmhanteringssystem<br />

ska Underhåll få en bättre överblick<br />

över anläggningens status.<br />

– på sikt hoppas vi få ned antalet<br />

störningar genom att vara på plats<br />

och åtg<strong>är</strong>da fel tidigare än idag, säger<br />

olof olsson, underhållstekniker.<br />

WiNcc <strong>är</strong> ett datasystem som bland annat<br />

samlar in larm från alla utrustningar som <strong>är</strong><br />

anslutna till systemet. I huvudsak handlar<br />

det om de drivna linerna med kringutrustning.<br />

Larmoperatören kan se aktiva larm i en<br />

tydlig lista. Utifrån denna lista kan operatören<br />

göra en analys och prioritera vilka larm<br />

som <strong>är</strong> viktigast att åtg<strong>är</strong>da först.<br />

konvertern på sidan av lådan, säger<br />

han. För att underlätta det har man<br />

nu ändrat på svänghjulskåpan.<br />

Det <strong>är</strong> tolv muttrar som ska<br />

dras åt, varav sex dras för hand<br />

med en så kallad knäcknyckel<br />

(som ger rätt moment), eftersom<br />

det <strong>är</strong> för trångt att komma<br />

åt med en maskin.<br />

– Motorn som växellådan<br />

monteras på <strong>är</strong> samma som för<br />

Powertronicväxellådan, förutom<br />

svänghjulskåpan, säger Glenn<br />

Andrén.<br />

Flera kunder har beställt en<br />

Allisonväxellåda till sina bilar.<br />

Det handlar om en extremt<br />

stark sjuväxlad automatlåda,<br />

F<strong>är</strong>re störningar med nytt larm?<br />

som <strong>är</strong> bra n<strong>är</strong> man ska köra<br />

riktigt tunga laster på trånga och<br />

kanske dåliga vägar. Den används<br />

ofta vid transport av delar till<br />

vindkraftverk. Med en Allisonväxellåda<br />

startar man med en<br />

konverter och riskerar inte slitage<br />

på lamellerna. Efter start kan<br />

man växla upp utan att det blir<br />

något som helst uppehåll i drivet.<br />

Det har krävts ett stort förberedelsearbete<br />

för att få monteringen<br />

av Allisonväxellådan att<br />

fungera smidigt på flödet.<br />

– Vi har hållit på omkring ett<br />

år, säger Jerry Hörnell, RTOingenjör,<br />

som har lett projektet<br />

med Allisonväxellådor. Vi har<br />

tagit fram ett tjugotal nya artiklar,<br />

bland annat svänghjulskåpan,<br />

kylrör mellan motor och växellåda<br />

samt konsoler för styrenheten.<br />

Arbetet har gjorts i sam-<br />

Underhåll testar systemet sedan drygt ett<br />

halvår och erfarenheterna hittills <strong>är</strong> positiva.<br />

I början av nästa år ska systemet utv<strong>är</strong>deras<br />

och Olof Olsson och hans kollega på Underhåll,<br />

Peter Lindén, samlar in information<br />

och data för att ha bästa möjliga underlag<br />

framme n<strong>är</strong> utv<strong>är</strong>deringen ska göras.<br />

– eN förDel <strong>är</strong> att vi kan söka historiskt på<br />

olika larm; hur ofta larmen kommer på en<br />

viss utrustning och vilka problem som har<br />

varit, säger Peter Lindén.<br />

N<strong>är</strong> ProduktionsNytt besöker Underhåll,<br />

har ett 100-tal larm kommit in under dagen.<br />

Låter kanske mycket men de allra flesta <strong>är</strong><br />

av sådan art att <strong>produktion</strong>spersonalen kan<br />

lösa det själva. Tanken <strong>är</strong> att en larmoperatör<br />

MarKOVIc<br />

Den första Allisonväxellådan<br />

som monteras på flödet<br />

sätts på plats av Anders<br />

Sjöberg och Toivo Kreivi.<br />

en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

arbete med <strong>Volvo</strong> Powertrain<br />

och <strong>Volvo</strong> 3 P, samt fabrikerna<br />

i Umeå, Tuve och Skövde.<br />

Umeåfabriken har gjort ett nytt<br />

växelreglage till hytten, med<br />

tryckknappar i stället för spak.<br />

På Motorline <strong>är</strong> det dags för<br />

montering av den första Allisonlådan,<br />

och det upptäcks att några<br />

saker återstår att justera. Den h<strong>är</strong><br />

gången fungerar monteringen<br />

trots allt, tack vare flexibilitet och<br />

att många hjälper till.<br />

– Vi behöver ta fram nytt<br />

lyftverktyg och uppgradera<br />

lyftbord till motorbanan, för den<br />

h<strong>är</strong> växellådan <strong>är</strong> tyngre, säger<br />

Jerry Hörnell. Monteringen<br />

kommer inte att flyta helt bra<br />

innan vi har gjort de åtg<strong>är</strong>derna.<br />

Hittills <strong>är</strong> en handfull bilar<br />

med Allisonväxellåda inplanerade<br />

i monteringen. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

alltid ska finnas på plats vid datorn och snabbt<br />

kunna skicka ut personal för åtg<strong>är</strong>d. Tidigare<br />

har någon utifrån <strong>produktion</strong>en ringt in och<br />

larmat. Så ska det vara även i fortsättningen,<br />

alla störningar syns inte i systemet. Förhoppningsvis<br />

ska Underhåll med det nya systemet i<br />

många fall redan ha fått in larmet automatiskt.<br />

– Vid många av störningarna ska Underhåll<br />

kunna vara på plats innan någon ens upptäckt<br />

att det har blivit något fel, säger Olof Olsson.<br />

Målet <strong>är</strong> naturligtvis att kunna minska stopptiderna<br />

i <strong>produktion</strong>en men också göra det<br />

lättare och mer kostnadseffektivt för Underhåll<br />

att planera in underhåll och reparationer.<br />

Genom att använda WinCC har vi möjlighet<br />

att gå från ett tidsbaserat FU (Förebyggande<br />

Underhåll) till ett tillståndsbaserat FU. Det <strong>är</strong><br />

tillståndet på utrustningen som ska avgöra hur<br />

ofta och n<strong>är</strong> vi ska sätta in olika insatser. l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 5


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

axel satsar på gröna zoner<br />

I ett pilotprojekt i axelmonteringen har montörer och<br />

tekniker med enkla medel lyckats öka andelen material<br />

i så kallade gröna zoner i materialfasaden från 30 till 60<br />

procent. nästa steg <strong>är</strong> att testa även på flödet.<br />

PilotProjektet iNgår i VPS-arbetet och<br />

första steget av två pågick på en station på<br />

Axel i ungef<strong>är</strong> tre veckor. Utv<strong>är</strong>deringen<br />

visar fantastiska resultat.<br />

– Vi strävar efter att få det mest frekventa<br />

materialet n<strong>är</strong>mast montören och i<br />

den bästa plockhöjden. Och utan att montören<br />

ska behöva lyfta tungt eller vrida sig,<br />

säger Johan Söderhäll, projektledare inom<br />

Logistik.<br />

Om materialet ligger på bästa möjliga<br />

plats ur ergonomisk synpunkt, ligger det i<br />

en så kallad grön zon i materialfasaden. På<br />

bara tre veckor har avdelningen alltså, utan<br />

att förändra något emballage eller bygga om,<br />

lyckats öka andelen material i grön zon från<br />

30 till 60 procent. Bara genom att stuva om<br />

och flytta material. På stationen hänger ett<br />

Arbetet med att förbättra<br />

ergonomin i fabriken<br />

går vidare, även om den<br />

tillfälliga så kallade höjdgruppen<br />

nu <strong>är</strong> upplöst.<br />

ove holmström <strong>är</strong> huvudskyddsombud<br />

på Tuvefabriken<br />

och berättar om<br />

vad som pågår just nu.<br />

– vi har löst NästaN alla de<br />

cirka 50 ergonomipunkter som<br />

Höjdgruppen identifierade n<strong>är</strong><br />

vi började vårt arbete strax före<br />

jul förra året, säger Ove Holmström.<br />

Nu fortsätter vi, arbetet<br />

får inte stanna av.<br />

Det finns många punkter<br />

6 ProduktionsNytt #4 2010<br />

dokument som visar exakt var materialet<br />

finns och i vilken zon det ligger. Allt för att<br />

underlätta för montörerna att själva kunna<br />

se hur materialet <strong>är</strong> placerat just nu.<br />

– Teknik och Montering har drivit detta<br />

tillsammans, med god hjälp av de fasadansvariga<br />

på avsnittet, säger gruppledaren<br />

Roger Plöder. Samarbetet mellan oss <strong>är</strong> bättre<br />

och vi jobbar mer som en enhet. Montörerna<br />

på det h<strong>är</strong> avsnittet har dessutom<br />

själva tagit initiativ till vad som ska ändras<br />

och inte. Nu <strong>är</strong> det viktigt att alla fortsätter<br />

att komma med synpunkter allteftersom.<br />

Det h<strong>är</strong> arbetssättet ska vara levande hela<br />

tiden och det <strong>är</strong> bara för oss att ta kontakt<br />

med Teknik om vi vill förändra någonting.<br />

Nu ska MotsvaraNDe test göras på en<br />

Han jobbar vidare med ergonomifrågorna<br />

ove holmström, huvudskyddsombud<br />

på Tuvefabriken.<br />

kvar att åtg<strong>är</strong>da och Ove Holmström<br />

menar att engagemang<br />

och delaktighet från medarbetarna<br />

<strong>är</strong> avgörande för att kunna<br />

lösa resterande punkter.<br />

– De frågorna kan inte lösas<br />

FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

enbart vid skrivbordet, eftersom<br />

det handlar mycket om arbetssätt<br />

och inte bara höjder och<br />

frekvenser. Nu n<strong>är</strong> vi jobbar utefter<br />

bilen ett antal meter, gäller<br />

det att man verkligen jobbar det<br />

antal meter som det <strong>är</strong> sagt, och<br />

inte mer. Jobbar vi mer meter<br />

än det <strong>är</strong> sagt, kommer eventuella<br />

problem med balanser och<br />

brister inte upp till ytan.<br />

haN BetoNar att detta framför<br />

allt gäller flödet. En del av förbättringarna<br />

på flödet, har flyttats<br />

över till kittingen, till exempel<br />

fyrakragarspallarna.<br />

– Det måste vi hålla koll på<br />

så att vi inte flyttar problemen<br />

en av de detaljer som <strong>är</strong> flyttade på Axel <strong>är</strong> ett<br />

mellanlägg som <strong>är</strong> relativt tungt för sin storlek.<br />

– Nu ligger det i en bättre plockhöjd för oss<br />

alla, säger montören seppo oikarinen.<br />

station med driven line för att se vilka effekter<br />

det går att få vid montering på ett rörligt<br />

föremål, istället för på ett fast.<br />

– Det <strong>är</strong> helt andra förutsättningar men<br />

vi vill ändå testa om det går att få liknande<br />

effekter, säger Johan Söderhäll. l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

utan verkligen gör något åt dem.<br />

Det <strong>är</strong> bra att vi har fokuserat<br />

på flödena en tid, men i längden<br />

måste vi bli bättre även på andra<br />

områden. Då gäller det också<br />

att vi verkligen använder våra<br />

lyftverktyg och arbetssätt.<br />

ett Nytt verktyg för uppföljning<br />

av ergonomiarbetet, EMD,<br />

har börjat användas. Till att<br />

börja med ska arbetet fokusera<br />

på lyftverktyg på kittingen, d<strong>är</strong><br />

en studie genomförs tillsammans<br />

med Alviva för att få rätt underlag<br />

till eventuella åtg<strong>är</strong>der. l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

Johan Jinhage<br />

leveranserna av nya lastbilar<br />

från <strong>Volvo</strong> lastvagnar<br />

ökade med 100 procent<br />

i augusti jämfört med<br />

samma månad året innan.<br />

För Tuvefabriken inneb<strong>är</strong><br />

de ökade behoven högre<br />

takter, fler fasta jobb och<br />

nyanställningar av visstidspersonal.<br />

sakta MeN säkert börjar alltså<br />

marknaden vakna till liv och behoven<br />

av nya lastbilar ökar stadigt.<br />

I Tuvefabriken <strong>är</strong> aktiviteterna<br />

för att möta behoven i full gång.<br />

Vecka 37 startade taktökningen<br />

på Flöde 22. Ökningen sker<br />

gradvis, från tolv bilar per dag till<br />

25 bilar per dag men redan första<br />

veckan byggdes 17 bilar på linen,<br />

vilket motsvarade den planerade<br />

maxvolymen. Planen håller bra, i<br />

skrivande stund <strong>är</strong> volymen upp i<br />

22 bilar per dag.<br />

– Nästa taktsteg <strong>är</strong> planerat till<br />

vecka 45. Då ska vi gå från 25 till<br />

50 bilar per dag, en dubblering av<br />

takten på Flöde 22 alltså, säger<br />

fabrikschefen Johan Jinhage.<br />

Taktökningarna inneb<strong>är</strong> också<br />

behov av mer personal och anställningsprocessen<br />

<strong>är</strong> i full gång.<br />

Totalt erbjöds cirka 240 visstidsanställda<br />

fasta jobb från och med<br />

den 1 oktober. Dessutom ska<br />

ytterligare 200 visstidsanställda<br />

nyrekryteras.<br />

– Vi har haft annons ute och<br />

många har visat stort intresse för<br />

att komma tillbaka till oss. <strong>Nya</strong>nställningarna<br />

påverkar oss alla<br />

och många ute i <strong>produktion</strong>en<br />

kommer att få nya medarbetare.<br />

Troligen inneb<strong>är</strong> det också att<br />

Fler positiva nyheter<br />

• Under november planeras ett 4:e skift på Balk. Bra konkurrenskraft på både kost<br />

och kvalitet <strong>är</strong> en av orsakerna. Dessutom ökar volymerna i alla <strong>Volvo</strong> lastvagnars<br />

fabriker som Balk levererar ramar till.<br />

• KD (utlandspacken) ökar takten dagtid från 20 till 25 satser per dag. Trots stora<br />

problem med ytor, har KD lyckats höja kapaciteten och vässat sin organisation.<br />

nya jobb på Tuve<br />

arbetslagen kommer att bli större<br />

och i vissa fall annorlunda och<br />

med nya chefer. Vi kommer att<br />

behöva kompetens från Flöde 21<br />

som supportar de nya på Flöde<br />

22.<br />

Taktökningen påverkar inte<br />

bara flödena. I oktober påbörjas<br />

ombyggnationen av ett tiotal<br />

förarbetsstationer. Syftet <strong>är</strong> att<br />

FARB ska kunna gå i 50 + 50takt<br />

dagtid.<br />

– Det finns stationer som<br />

redan idag går på maxkapacitet.<br />

D<strong>är</strong>för måste vi bygga om<br />

vissa av dem, både n<strong>är</strong> det gäller<br />

layouten men också i vissa fall ny<br />

utrustning med mera, säger Johan<br />

Jinhage.<br />

Sluss för inkommande material<br />

ska utökas. En ny materialsluss<br />

öppnas upp i slutet av Flöde 21,<br />

bortanför dagens däcksluss.<br />

– Och med den ökning av<br />

personalen som <strong>är</strong> på gång, måste<br />

vi göra något åt våra toaletter och<br />

pausutrymmen. D<strong>är</strong> pågår ett<br />

arbete som drivs inom FFT*.<br />

jäMfört MeD tiDigare förändringar<br />

i fabriken, <strong>är</strong> de nu<br />

pågående inte lika omfattande,<br />

även om det kan bli förändringar<br />

för enskilda stationer och medarbetare.<br />

– En del blir berörda men<br />

jämfört med det faktum att vi tar<br />

in så mycket nytt folk i fabriken,<br />

tror vi totalt sett att förändringarna<br />

ska tas emot positivt.<br />

De 240 visstidsanställda<br />

som började i våras och efter<br />

semestern, har alltså erbjudits<br />

fastanställningar från 1 oktober.<br />

Och ytterligare 200 personer<br />

nyrekryteras på visstid.<br />

– I den h<strong>är</strong> tredje omgången<br />

rekryteringar <strong>är</strong> vi inte längre<br />

bundna av LAS men vår målsättning<br />

och strategi <strong>är</strong> fortfarande<br />

att kunna återanställa de tidigare<br />

medarbetare som finns på vår<br />

lista och som <strong>är</strong> intresserade av<br />

att fortsätta göra ett gott jobb hos<br />

oss, säger Johan Jinhage.<br />

eN strategi soM fabriksledningen<br />

har haft under det senaste<br />

året <strong>är</strong> att hela tiden försöka ligga<br />

ett steg före. Till exempel hade<br />

de redan förberett sig med svaren<br />

innan frågan kom från Global<br />

Manufacturing om att öka takten,<br />

både till 12-, 25- och 50-takten.<br />

– Flexibiliteten <strong>är</strong> viktig och<br />

vi vill vara förberedda och snabba<br />

på vad olika scenarior betyder för<br />

oss på Tuvefabriken. Eftersom det<br />

<strong>är</strong> kundernas behov av lastbilar<br />

som styr vår verksamhet, måste vi<br />

kunna vara flexibla i vår <strong>produktion</strong>,<br />

både vid upp- och nedgång.<br />

Johan Jinhage <strong>är</strong> glad över det<br />

som har skett med behoven av<br />

lastbilar under hösten och hur det<br />

har påverkat Tuvefabriken.<br />

– Vi har en väldigt positiv utveckling<br />

nu, det beror mycket på<br />

att vi har hjälpts åt. Alla inblandade<br />

har tagit tag i sina uppdrag och<br />

jobbat fram de möjligheter vi nu<br />

har att ta till oss ökade volymer.<br />

Trots att det har varit tufft, har vi<br />

lyckats leverera det vi har åtagit<br />

oss. Och frågan <strong>är</strong> om vi inte<br />

redan nu ska sätta ihop ett team<br />

som tittar på <strong>produktion</strong>en inför<br />

eventuella ytterligare taktsteg? l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

* Se separat artikeln sid 3.<br />

A en mAgAzine tidning for för employees AnställdA<br />

At på the tuvefAbriken tuve plAnt<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

<strong>Nya</strong> rutiner<br />

för säkerhet<br />

vid besök<br />

Skydd och säkerhet <strong>är</strong> en<br />

viktig del av den dagliga<br />

verksamheten i fabriken.<br />

I trapphuset LA 12 finns<br />

numera en informationstavla<br />

som ska påminna<br />

alla anställda om vikten<br />

av att följa skyddsföreskrifterna.<br />

Det <strong>är</strong> också<br />

en information till besökarna<br />

om vikten av att<br />

efterleva säkerhets- och<br />

skyddskraven. Säkerhet<br />

<strong>är</strong> dessutom ett av <strong>Volvo</strong>s<br />

k<strong>är</strong>nv<strong>är</strong>den.<br />

Tuvefabrikens ledning<br />

har beslutat att följande<br />

gäller vid gående<br />

besöksgrupper, max fem<br />

personer:<br />

• Besöksmottagaren <strong>är</strong><br />

skyldig att se till att besökarna<br />

följer de skyddsföreskrifter<br />

som finns.<br />

• Gående besökare ska<br />

utrustas med skyddsskor<br />

och varselväst. Skor och<br />

varselväst finns att låna i<br />

receptionens förråd, d<strong>är</strong><br />

det också finns möjlighet<br />

att förvara besökarnas<br />

egna skor under besöket.<br />

Receptionen har öppet<br />

mellan kl 07.30 och<br />

16.30, måndag–fredag.<br />

• Undantag från ovanstående<br />

<strong>är</strong> om du, som<br />

besöksmottagare, vet att<br />

besökarna endast kommer<br />

att befinna sig på<br />

uppm<strong>är</strong>kta gångstråk. I<br />

annat fall <strong>är</strong> det skyddsskor<br />

och varselväst som<br />

gäller.<br />

Besökspolicyn finns<br />

att hämta på intranätet.<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 7


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

hallå d<strong>är</strong>,<br />

henrik paulsson,<br />

ny på<br />

tjänsten som<br />

chef för intern<br />

materialhantering.<br />

hur ser du<br />

på ditt uppdrag?<br />

– Det <strong>är</strong> spännande att<br />

ta ett bredare grepp kring<br />

materialhantering och<br />

syssla med mer övergripande<br />

frågor. Och det <strong>är</strong><br />

en utmaning att ha en så<br />

stor organisation. N<strong>är</strong> vi går<br />

upp till 50-takt kommer vi<br />

att vara cirka 280 personer.<br />

Vad händer hos er nu?<br />

– Vi anpassar oss till<br />

de nya arbetssätten och<br />

inför mer och mer kitting.<br />

Nu bygger vi upp ännu<br />

fler kittingstationer i LB.<br />

Vad <strong>är</strong> det svåraste<br />

med kitting?<br />

– Det <strong>är</strong> att synkronisera<br />

med flödets takt. Att<br />

lägga material i en vagn<br />

<strong>är</strong> inte så<br />

svårt, men<br />

att få det<br />

att stämma<br />

ihop med<br />

flödets takt<br />

<strong>är</strong> klurigt.<br />

henrik paulsson Man måste<br />

få ett bra<br />

flyt, och sedan hålla det.<br />

Om man tappar takten<br />

<strong>är</strong> det svårt att komma i<br />

fas igen.<br />

Vad har du för vision?<br />

– Jag vill få till ett väl<br />

fungerande lagarbete i<br />

grupperna och ett n<strong>är</strong>a<br />

samarbete med monteringen.<br />

För att lyckas<br />

med det <strong>är</strong> det viktigt att<br />

alla känner delaktighet<br />

och engagemang.<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

8 ProduktionsNytt #4 2010<br />

I ny v<strong>är</strong>ldsdel<br />

logistikchefen Marie Bengtsson<br />

har flyttat till australien och<br />

arbetar på <strong>Volvo</strong>fabriken d<strong>är</strong>.<br />

Hennes uppdrag som ansvarig<br />

för Just-In-Time på Tuve axlas<br />

nu av Patrik lilja. Målet <strong>är</strong> att<br />

allt material ska vara på bästa<br />

möjliga plats för montören.<br />

i Drygt ett år har Tuvefabriken använt princip-<br />

ägare för de olika principerna inom VPS. De<br />

ansvarar för införandet av just den principen. Marie<br />

Bengtsson var principägare för Just-In-Time, men nu<br />

har Patrik Lilja tagit över.<br />

– Just-In-Time handlar om hur vi bygger upp<br />

materialfasaderna, så att artiklarna finns på rätt ställe<br />

och rätt nivå, säger Marie Bengtsson. Vi har börjat<br />

ta fram ett arbetssätt d<strong>är</strong> vi redan från start har rätt<br />

material i det som kallas ”den gröna zonen”, alltså i<br />

ergonomiskt rätt höjd.<br />

Materialet ska inte bara finnas inom rätt meter<br />

på monteringen, man ska också välja precis vilka artiklar<br />

som ska placeras i de mest bekväma höjderna.<br />

– Det <strong>är</strong> mer komplicerat än man kan tro att<br />

prioritera på bästa sätt. Man måste ta hänsyn till<br />

artikelns tyngd och storlek, men också hur ofta den<br />

används. I samband med ändring av varianter kan<br />

det bli snabba förändringar av hur materialet bör<br />

vara placerat.<br />

Just nu utv<strong>är</strong>deras ett pilotarbete på Axel, d<strong>är</strong><br />

man har använt ett s<strong>är</strong>skilt arbetssätt att bestämma<br />

hur materialet ska placeras (se artikel på sid 6).<br />

– Syftet <strong>är</strong> att det ska bli så bra som möjligt för<br />

montören och att vi ska göra rätt redan från start,<br />

säger Marie Bengtsson. Vi blev förvånade i början,<br />

n<strong>är</strong> det visade sig att vi inte alls hade så bra koll på<br />

det h<strong>är</strong> som vi trodde.<br />

eN aNNaN åtg<strong>är</strong>D i Just-In-Time-arbetet <strong>är</strong> att placera<br />

verktyg på bästa stället, bland annat med hänsyn till<br />

hur många steg montören behöver ta för att nå dem.<br />

– Men det behövs mer lugn och ro och en stabil<br />

process för att göra det, så vi avvaktar lite d<strong>är</strong>. Vi<br />

har l<strong>är</strong>t oss att man måste ta saker och ting i rätt<br />

ordning.<br />

lEna M FrEdrIKSSOn<br />

Marie Bengtsson packade sitt kontorsmaterial och<br />

lät det åka till Australien med en av containrarna som<br />

innehåller lastbilsnmaterial.<br />

Nu har Marie Bengtsson alltså lämnat Tuve för<br />

att vara <strong>produktion</strong>schef på <strong>Volvo</strong> Lastvagnars fabrik<br />

i Wacol, Australien, i minst tre år.<br />

– Jag tycker att det ska bli fantastiskt spännande<br />

att få l<strong>är</strong>a känna ett annat land och en annan kultur.<br />

Nu ska jag ansvara för <strong>produktion</strong>en på en fabrik som<br />

bygger 13 lastbilar per dag, både <strong>Volvo</strong> och Mack.<br />

arBetet Blir gaNska annorlunda, framför allt<br />

n<strong>är</strong> det gäller planering. På Australienfabriken måste<br />

man ha en framförhållning på 20 veckor, eftersom<br />

materialet kommer med båt från Sverige.<br />

– Det packas h<strong>är</strong> på Tuve, så den sista tiden i<br />

Sverige kan man säga att jag har varit leverantör till<br />

mig själv.<br />

Marie Bengtsson planerar att stanna kvar på<br />

södra halvklotet i de h<strong>är</strong> tre åren, och passa på att se<br />

sig om d<strong>är</strong> på ledig tid.<br />

– Det finns massor av saker som jag vill se: Barri<strong>är</strong>revet,<br />

Sydney en nyårsafton, Tasmanien och <strong>Nya</strong><br />

Guinea, till exempel. Det ska bli väldigt spännande.<br />

Min fru har följt med till Australien, och de två<br />

utflugna barnen kommer att hälsa på till och från.<br />

Det känns som ett bra skede i livet att satsa på<br />

utlandsjobb just nu. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

Fotnot: rekrytering av ny logistikchef på Tuvefabriken<br />

pågår. Tills det <strong>är</strong> klart <strong>är</strong> Magnus Törnqvist tillförordnad<br />

chef.<br />

i förra numret av <strong>produktion</strong>sNytt fanns en artikel om hur mycket det kostar att ha<br />

data lagrat på datorerna. en gigabyte (GB) lagringsutrymme kostar 50 kronor per<br />

månad och inte 22 kronor som det felaktigt angavs i artikeln.<br />

l<strong>är</strong>are vill effektivisera<br />

Utbildningen i VPS på Tuve går vidare och målsättningen<br />

<strong>är</strong> att 95 procent av medarbetarna ska ha gått den<br />

fram till andra kvartalet 2011. l<strong>är</strong>aren Bo Fahlén vill<br />

sprida VPS-kunskaperna i fabriken ännu effektivare.<br />

– just Nu kör vi kurs för en grupp i veckan,<br />

men i samband med taktuppgången i fabriken<br />

har vi uppehåll i några veckor, eftersom<br />

det <strong>är</strong> svårt att avvara folk i <strong>produktion</strong>en,<br />

säger Bo Fahlén. Vi måste självklart prioritera<br />

att bygga bilar, men samtidigt gör detta<br />

att informationen om VPS tar längre tid.<br />

Han <strong>är</strong> nöjd med att den allmänna<br />

kännedomen om VPS nu <strong>är</strong> ganska stor i<br />

fabriken, eftersom det <strong>är</strong> VPS-principerna<br />

som ska ligga till grund för arbetet. Samtidigt<br />

<strong>är</strong> han lite otålig.<br />

– Ju fler vi <strong>är</strong> som jobbar utifrån de h<strong>är</strong><br />

verktygen, desto fortare kan vi införa det<br />

och desto smidigare går arbetet, säger han.<br />

D<strong>är</strong>för fuNDerar vPs-l<strong>är</strong>arNa nu på<br />

olika sätt att göra utbildningen mer effektiv.<br />

Inget <strong>är</strong> bestämt ännu, men några alternativ<br />

skulle kunna vara att rikta utbildningen<br />

så att det blir fördjupningar inom vissa<br />

områden utifrån vilka deltagarna <strong>är</strong> vid just<br />

det tillfället, att ha ett enkelt kunskapsprov<br />

i slutet av utbildningen för att vara säker på<br />

att deltagarna har fått med sig baskunskaper<br />

eller att låna in intresserade personer från<br />

fabriken som assisterande l<strong>är</strong>are.<br />

– En annan idé <strong>är</strong> att varje avdelning<br />

ska skicka med sina deltagare en fråga eller<br />

frågeställning n<strong>är</strong> han eller hon går på<br />

utbildningen. Något VPS-anknutet som<br />

de behöver hjälp med. Då skulle medarbetaren<br />

ha med det att diskutera under<br />

utbildningen, och sedan komma tillbaka<br />

till avdelningen och redovisa vad vi har<br />

kommit fram till. Det <strong>är</strong> bra att koppla<br />

ihop utbildningen med någon uppgift på<br />

avdelningen, så att man arbetar vidare med<br />

VPS efter kursdagarna.<br />

PN träffade några kursdeltagare på deras<br />

andra kursdag och bad om synpunkter på VPSutbildningen<br />

och införandet av VPS i fabriken:<br />

Ida Gustafsson, Materialstyrning:<br />

– Jag har bara arbetat på Tuve i en vecka,<br />

och utbildningen ger mig bra inblick i hur det<br />

fungerar h<strong>är</strong>. Det <strong>är</strong> en bra kurs, och jag känner<br />

igen många resonemang från n<strong>är</strong> jag studerade.<br />

Marina Hall, Kitting:<br />

– Det <strong>är</strong> en bra utbildning, men på en del<br />

ställen i fabriken funkar inte arbetssätten i<br />

verkligheten. På kittingytan <strong>är</strong> det till exempel<br />

för trångt för att ha papperskorgar d<strong>är</strong> de<br />

lEna M FrEdrIKSSOn Rättelse: Kostnad för lagringsutrymme på datorer<br />

lEna M FrEdrIKSSOn<br />

A en en mAgAzine tidning för for för AnställdA AnställdA employees AnställdA<br />

på At på på the tuvefAbriken<br />

tuvefAbriken<br />

tuve plAnt<br />

europeAn europeAn mAnufActuring<br />

mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Deltagare i Vps-kursen: ida Gustafsson,<br />

Marina hall, helena Granberg och lars-erik<br />

petersson.<br />

behövs. Då blir det svårt att hålla ordning.<br />

Helena Granberg, <strong>Ord</strong>er, Planning &<br />

Distribution:<br />

– Utbildningen <strong>är</strong> väldigt <strong>produktion</strong>sinriktad,<br />

och <strong>är</strong> en av de bästa <strong>produktion</strong>skurser<br />

jag har gått. Det <strong>är</strong> bra att få en<br />

helhetssyn, men det skulle vara mer punkter<br />

för tjänstemannasidan. Jag har nyss kommit<br />

tillbaka till fabriken efter några år i USA och<br />

ser att vi nu arbetar mycket mer enligt VPS<br />

h<strong>är</strong>. Det <strong>är</strong> positivt.<br />

Lars-Erik Petersson, MC FARB:<br />

– Jag tycker utbildningen <strong>är</strong> väldigt<br />

positiv och bra. En del saker, som 5S, har<br />

vi fått mycket information om tidigare på<br />

stormöten eller i andra sammanhang, men<br />

många andra delar <strong>är</strong> nya för mig. Det <strong>är</strong><br />

ett bra upplägg på utbildningen, för man får<br />

testa och se hela biten. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

Dags för <strong>Volvo</strong> <strong>FMX</strong> på Tuve<br />

H<strong>är</strong> får den första <strong>Volvo</strong> <strong>FMX</strong>:en som byggs<br />

på Tuvefabriken sin hytt. <strong>Volvo</strong> <strong>FMX</strong> <strong>är</strong><br />

anläggningsbilen som bland annat <strong>är</strong> utrustad<br />

med draganordning framtill, samt fotsteg och<br />

handtag integrerat i stötfångaren.<br />

De montörer som syns på bilden <strong>är</strong> Pernilla<br />

Milefors, David Boo och Fredrik Svan.<br />

På förstasidan av detta nummer av ProduktionsNytt<br />

syns också Veronica Rosén och<br />

Lars Persson André på del 8.<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 9


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

10 ProduktionsNytt #4 2010<br />

peter olsson (t h)<br />

tillsammans med<br />

två före detta<br />

Tuvemedarbetare:<br />

Magnus olsson (i<br />

mitten), som jobbar<br />

som arbetsledare<br />

på skador och<br />

leverans sedan<br />

tre månader, var<br />

tidigare <strong>produktion</strong>sledare.<br />

Niklas<br />

Johannesson (t v)<br />

<strong>är</strong> arbetsledare på<br />

reparation och<br />

service. han jobbade<br />

tidigare som<br />

<strong>produktion</strong>sledare<br />

på Tuve, även han.<br />

H<strong>är</strong> kan du köpa en lastbil!<br />

På <strong>Volvo</strong> Truck center i Hisings Backa säljs de flesta av de lastbilar som rullar i Göteborgstrakten.<br />

Produktionsnytt besöker anläggningen för att höra hur ett lastbilsköp går till.<br />

Peter olssoN har aNsvar för Hisingen<br />

och <strong>är</strong> en av tre säljare på <strong>Volvo</strong> Truck Center<br />

i Hisings Backa. Varje säljare har ansvar för<br />

både enbilsåkare och några stora åkerier för<br />

att få upp volymerna för den enskilda säljaren.<br />

– Vi jobbar stenhårt efter våra k<strong>är</strong>nv<strong>är</strong>den<br />

som <strong>är</strong> Nöjd medarbetare, Nöjd kund<br />

och Nöjd ägare, säger Peter Olsson. Och på<br />

senare tid har vi även börjat jobba med the<br />

<strong>Volvo</strong> Way, som har liknande kundfokus.<br />

De flesta som köper bil h<strong>är</strong> <strong>är</strong> enbilsåkare<br />

och har för det mesta en begagnad bil att<br />

lämna i inbyte. Det pris som kunden får av<br />

<strong>Volvo</strong> Truck Center för sitt inbyte, <strong>är</strong> ett<br />

garantipris, och kunden har rätt att försöka<br />

sälja sin bil själv fram till leveransdagen.<br />

FaKTa: Så H<strong>är</strong> Går dET TIll aTT KöPa En laSTBIl<br />

Svenska åkare har sällan bilar som har<br />

gått mer än 60 000 mil. En dragbilsåkare<br />

som kör utrikes kör 18 000–20 000 mil per<br />

år och bör byta bil vart tredje år eftersom<br />

antalet mil sedan sänker v<strong>är</strong>det snabbare än<br />

åldern. En anläggningsåkare d<strong>är</strong>emot har ett<br />

helt annat körsätt. Bilen slits mer men går<br />

inte så många mil och åkaren brukar byta<br />

ungef<strong>är</strong> vart fj<strong>är</strong>de, femte år.<br />

– Nu <strong>är</strong> det många distributionsåkare och<br />

åkerier som behöver byta sina bilar. Normalt<br />

sett byter de mellan vart femte och åttonde<br />

år, men nu vill de uppgradera för att kunna<br />

köra i de nya miljözonerna och klara de nya<br />

längdkraven i Göteborgs innerstad.<br />

Peter Olsson säger att de allra flesta av de-<br />

• För alla nya kunder gör peter olsson en grundlig analys av vilka behov kunden har. Är<br />

det en befintlig kund, går de igenom behoven ändå för att se om kunden vill ändra på<br />

något, jämfört med bilen han kör idag.<br />

• peter olsson tar kontakt med en eventuell påbyggare och överlämnar insamlade uppgifter.<br />

påbyggaren återkommer med en offert.<br />

• eventuell inbytesbil v<strong>är</strong>deras och d<strong>är</strong>efter sammanställer peter olsson en komplett<br />

offert som han presenterar för kunden.<br />

• Kunden beställer bilen och peter olsson lägger in en order och får ett svar genom ett<br />

ordererkännande från fabriken med en utlovad leveranstid.<br />

• N<strong>är</strong> bilen <strong>är</strong> klar kommer kunden och hämtar bilen. Då har Magnus olsson och hans<br />

grupp utfört en leveransservice, kalibrerat digital f<strong>är</strong>dskrivare och monterat på eventuell<br />

extrautrustning.<br />

• innan ägarbytet, gör de klart med finansieringen, som ofta går via <strong>Volvo</strong> Financial services,<br />

och en lastbilsförsäkring, som <strong>Volvo</strong> erbjuder via Volvia.<br />

• oavsett om kunden har tecknat ett serviceavtal eller inte, får han med sig ett serviceschema<br />

baserat på aktuell körsträcka. i chassiet ingår ett års fabriksgaranti och ett<br />

års eller upp till max 30 000 mil förlängd drivlinegaranti.<br />

ras kunder <strong>är</strong> väl förberedda n<strong>är</strong> de kommer.<br />

– De har skaffat information via <strong>Volvo</strong>s<br />

hemsida, läst igenom broschyrer eller varit<br />

på mässor och förhört sig om <strong>Volvo</strong>s utbud.<br />

En del <strong>är</strong> trogna <strong>Volvo</strong>kunder, andra vill<br />

jämföra priser, informera sig om nyheter<br />

eller också <strong>är</strong> de helt enkelt inte nöjda med<br />

sin befintliga leverantör.<br />

På gruND av ett uPPDäMt behov efter<br />

några år i lågkonjunktur, börjar leveranstiden<br />

på lastbilar med påbyggnad att skena iväg.<br />

Detta beror inte så mycket på att <strong>Volvo</strong> inte<br />

kan leverera tillräckligt snabbt, utan på att<br />

hela kedjan av påbyggare har reducerats och<br />

att de som <strong>är</strong> kvar har anpassat kostymen<br />

under lågkonjunkturen.<br />

– Det <strong>är</strong> samma problem d<strong>är</strong> som det <strong>är</strong><br />

med <strong>Volvo</strong>s alla underleverantörer. Det tar<br />

tid att anpassa <strong>produktion</strong>en till den snabbt<br />

växande efterfrågan, säger Peter Olsson.<br />

Han poängterar hur noga det <strong>är</strong> att hela<br />

kedjan fungerar perfekt, hela vägen från<br />

<strong>produktion</strong> till säljare och eftermarknad.<br />

– Om inte produkten <strong>är</strong> bra, blir det<br />

svårare för oss att sälja nästa bil. Vi brukar<br />

säga att säljaren säljer bil nummer ett och att<br />

Niklas Johannesson och hans mekaniker tillsammans<br />

med övriga kollegor på eftermarknaden<br />

säljer tvåan och trean och så vidare.<br />

Vi har bra produkter men visst händer det<br />

att någon har otur och får problem med sin<br />

bil. Då gäller det att vi hjälper kunden så bra<br />

och så fort vi kan. l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

– vår taktuPPgåNg låter<br />

inte så m<strong>är</strong>kv<strong>är</strong>dig i antalet bilar,<br />

från tre till tolv per dag sedan<br />

mars i år, säger Marita Finderup<br />

platschef på Kalugafabriken. Men<br />

om man tänker i procent <strong>är</strong> det<br />

lättare att förstå vilka stora omställningar<br />

vi har och har haft h<strong>är</strong>.<br />

Över 400 procent i ökning<br />

hittills i år, alltså. Ytterligare<br />

taktökningar kommer i början av<br />

nästa år. Nu i höst har man också<br />

börjat tillverka en ny bil, <strong>Volvo</strong><br />

<strong>FMX</strong>. Fabriken tillverkar också<br />

Renault och även d<strong>är</strong> har man<br />

ökat <strong>produktion</strong>stakten.<br />

Hur har ni klarat alla dessa<br />

omställningar?<br />

– Det har varit en tuff tid, säger<br />

Marita Finderup. Men vi arbetar<br />

stenhårt på att trimma in och<br />

anpassa materialflödet till monteringen<br />

och att få internlogistiken<br />

att flyta så smidigt som möjligt.<br />

Hur gör ni då?<br />

– Vi monterar på driven<br />

lina nu och använder Trilogics,<br />

en sorts ställ som kan anpassas<br />

helt efter vilka verktyg och<br />

artiklar som ska finnas på dem.<br />

Vi försöker hitta bästa sätt att<br />

förbereda för montörerna, så att<br />

allt material finns på plats inom<br />

räckhåll och med ett bra ergonomiskt<br />

upplägg.<br />

faBrikeNs MaterialhaNtering<br />

arbetar med kitting och gör<br />

i ordning material för en del av<br />

en dags <strong>produktion</strong> i taget för<br />

montörerna.<br />

– Men vi behöver hitta bättre<br />

arbetsupplägg för materialhanterarna.<br />

Det <strong>är</strong> ganska bra nu,<br />

men vi har inte lyckats lösa alla<br />

ergonomifrågor.<br />

Marita Finderup berättar att<br />

man har möten i <strong>produktion</strong>en två<br />

gånger per dag i volymuppgångarna,<br />

kallat ”Sambandscentral”,<br />

d<strong>är</strong> alla <strong>produktion</strong>sledare, chefer<br />

och ledningsgruppsrepresentanter<br />

ingår. Syftet <strong>är</strong> att rapportera status<br />

och att snabbt få upp viktiga<br />

punkter på dagordningen.<br />

– Det hjälper oss att fokusera<br />

på rätt saker och det fungerar<br />

jättebra, säger hon.<br />

Materialleveranserna till<br />

fabriken har också ökat, från en<br />

em-nytt<br />

Kaluga ökar takten – igen<br />

Efterfrågan på lastbilar återhämtar sig snabbt i ryssland. På<br />

Kalugafabriken har <strong>produktion</strong>en ökat med över 400 procent i år.<br />

nu planerar man en smidigare hantering av inkommande material.<br />

eller två trailrar var tionde dag<br />

till 16 trailrar per dag. Trailrarna<br />

kommer från underleverantörer<br />

i Europa och packas om i logistikhubbar<br />

i Belgien och Sverige.<br />

Ibland blir sändningarna fördröjda<br />

i tullkontroller vid ryska gränsen.<br />

– Nu planerar vi en egen<br />

logistikhub på vårt område, som<br />

skulle fungera som en buffert<br />

för en hel del av materialet. Vi<br />

hoppas också på att få tullen att<br />

komma hit till oss på plats, vilket<br />

skulle göra det möjligt att prioritera<br />

viktiga artiklar.<br />

lars corNeliussoN <strong>är</strong> vd<br />

för <strong>Volvo</strong> Lastvagnar i Ryssland<br />

och han berättar att efterfrågan<br />

på lastbilar nu <strong>är</strong> på väg tillbaka<br />

ordentligt efter lågkonjukturen.<br />

– Ekonomin i Ryssland har<br />

återhämtat sig snabbare än väntat,<br />

säger han. Efterfrågan ökar på<br />

många områden, i bland annat<br />

anläggningssegmentet, alltså för<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>FMX</strong>, som började tillverkas<br />

i Kaluga i början av oktober.<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>är</strong> ett starkt varum<strong>är</strong>ke i<br />

Ryssland och har varit marknadsledande<br />

bland utländska m<strong>är</strong>ken<br />

elva år i rad.<br />

– Vi <strong>är</strong> den första utländska<br />

tillverkaren med fabrik i Ryssland<br />

och vi tänker försvara och befästa<br />

vår position, säger Lars Corneliusson.<br />

Trots taktökningarna i<br />

Kalugafabriken behöver vi ta in<br />

bilar från Gent, för efterfrågan <strong>är</strong><br />

större än vår <strong>produktion</strong>stakt. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

Kraftiga taktuppgångar ställer stora<br />

krav på materialhanteringen. Kitting<br />

och flexibla hyllsystem <strong>är</strong> några av<br />

lösningarna i Kaluga.<br />

nIna PrOKOPEnKO<br />

A en en mAgAzine tidning tidning för for för AnställdA employees AnställdA<br />

på At på the tuvefAbriken<br />

tuvefAbriken tuve plAnt<br />

europeAn europeAn mAnufActuring<br />

mAnufActuring<br />

volvo volvo trucks<br />

trucks<br />

5toP<br />

hjälpmedel<br />

för att hantera<br />

taktökningen:<br />

• planerad och genomförd<br />

utbildning för personal.<br />

• Kitting av material/Anpassningsbara<br />

ställ och<br />

hyllor för plats i layout.<br />

• ”sambandscentral”, det<br />

vill säga möten i <strong>produktion</strong>en.<br />

• Täta materialleveranser.<br />

• engagerad personal.<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 11


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Enkäten får nytt fokus lEna<br />

<strong>Volvo</strong>koncernens mål <strong>är</strong><br />

att vara den mest attraktiva<br />

arbetsgivaren inom utvalda<br />

marknader år 2015.<br />

nya <strong>Volvo</strong> Way höjer<br />

ribban för sådant som<br />

ledarskap, lagarbete,<br />

medarbetarnas delaktighet<br />

och engagemang.<br />

I linje med detta förnyas<br />

även VGaS-enkäten.<br />

tiDigare har medarbetarundersökningen<br />

VGAS i första hand mätt nöjd medarbetareindex<br />

(ESI). Nu blir det viktigaste mätetalet<br />

i stället hur engagerade medarbetarna <strong>är</strong><br />

(EEI).<br />

– Förändringen i det vi nu kommer att<br />

mäta, och framför allt hur vi följer upp<br />

resultatet, gör att företaget kan fokusera på<br />

att höja medarbetarnas engagemang, säger<br />

Helena Berlin, Global Process Manager för<br />

VGAS. Enligt forskning har det en positiv<br />

påverkan på verksamhetens resultat.<br />

För att mäta engagemanget har en del av<br />

frågorna i undersökningen ändrats eller lagts<br />

till, men stora delar av VGAS-undersökningen<br />

<strong>är</strong> lika som tidigare år.<br />

– Det finns flera fördelar med den h<strong>är</strong><br />

1 ProduktionsNytt #4 2010<br />

ändringen. Rapporteringen och stödet till<br />

chefer och team för att utveckla samarbetet,<br />

och prioritera i uppföljningsarbetet, har<br />

förbättrats.<br />

volvo lastvagNar kommer nu att kunna<br />

jämföra v<strong>är</strong>det på engagemanget med framgångsrika<br />

företag inom samma bransch i<br />

olika länder, och samtidigt fokusera på de<br />

FaKTa: VGaS<br />

VGAs består av 78 frågor och görs på 26<br />

olika språk inom koncernen.<br />

<strong>Volvo</strong> har haft medarbetarundersökningar<br />

i över 30 år. Namnet VGAs fick undersökningen<br />

2003.<br />

Förra VGAs skickades ut till 4 286 personer<br />

inom eM.<br />

esi, employee satisfaction index: ett<br />

mått på hur nöjda medarbetarna <strong>är</strong> med<br />

sin arbetssituation.<br />

eei, employee engagement index: ett<br />

mått på hur engagerade medarbetarna <strong>är</strong>.<br />

helena Berlin framför den nya logotypen för<br />

VGAs. logotypen ska föra tankarna till den<br />

nya <strong>Volvo</strong> Way-layouten, eftersom VGAs <strong>är</strong> en<br />

viktig del i uppföljningen kring hur <strong>Volvo</strong> Way<br />

realiseras i verksamheten.<br />

förbättringar som <strong>är</strong> viktigast för organisationen.<br />

I uppföljningsverktyget ingår också goda<br />

exempel och metoder som andra grupper<br />

har använt för att höja engagemanget.<br />

<strong>Volvo</strong> har en öppen miljö och involverade<br />

medarbetare. N<strong>är</strong> de svarar på frågor<br />

kring sin arbetssituation skapas en möjlighet<br />

till att vara delaktig i förändringsarbetet.<br />

Precis soM tiDigare kommer även nöjd<br />

medarbetareindex att mätas. Det står fortfarande<br />

kvar som en KPI, d<strong>är</strong> man har som<br />

målsättning att uppnå ett visst v<strong>är</strong>de.<br />

– Det beror på att vi ännu inte har något<br />

riktv<strong>är</strong>de för engagemang, eftersom vi aldrig<br />

har mätt det tidigare. Så småningom kommer<br />

det även att finnas ett KPI-v<strong>är</strong>de att<br />

sträva efter n<strong>är</strong> det gäller det.<br />

I höst har en pilot på det nya VGAS testats<br />

på Tuvefabriken. Piloten ska utv<strong>är</strong>deras<br />

och resultatet ska sedan ligga till grund för<br />

hur man går vidare med införandet av nya<br />

VGAS över <strong>Volvo</strong> Lastvagnar globalt.<br />

– Planen <strong>är</strong> att införa nya VGAS över<br />

hela <strong>Volvo</strong>koncernen under våren 2011,<br />

säger Helena Berlin. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

M FrEdrIKSSOn<br />

FaKTa: andErS lIndSTröM<br />

Ålder: 52. Jobb: General Manager Logistics<br />

Europa. Fritidsintressen: Familjen, hem och hus.<br />

Tycker också om att läsa och resa. F<strong>är</strong>das helst<br />

med: Cykel.<br />

intervjun<br />

en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

n<strong>är</strong> <strong>produktion</strong>skapaciteten höjs i Europasystemet ökar också trycket<br />

på underleverantörerna. Vad gör EM för att hjälpa till att få fram material<br />

i tid till fabrikerna? anders lindström <strong>är</strong> chef för EM logistik.<br />

– Den resan startade redan i början av året.<br />

Vi har fyra fabriker som <strong>är</strong> på väg att öka<br />

kapaciteten kraftfullt. Och våra leverantörer<br />

ska följa med i den accelerationen och öka<br />

sin leveranskapacitet lika mycket.<br />

Hur snabbt går kapacitetsökningen?<br />

– Vi ökar i hela<br />

systemet just nu<br />

men som mest<br />

handlar det<br />

om mer än<br />

100 procents<br />

ökning av kapaciteten<br />

inom<br />

ett halvår.<br />

Fram emot<br />

årsskiftet<br />

ska EM-fabrikerna producera cirka 1200<br />

bilar per vecka, jämfört med en veckotakt i<br />

början av 2010 på knappt 500 bilar.<br />

Klarar underleverantörerna att öka lika<br />

snabbt?<br />

– Vi måste komma ihåg att den kraftiga<br />

kapacitetsökning vi ser just nu har startat<br />

från ett finansiellt bottenläge. Många av<br />

våra underleverantörer gick i konkurs och<br />

omstrukturerade eller drog på andra sätt<br />

ned sina kapaciteter på grund av krisen. Vi<br />

har cirka 700 underleverantörer spridda<br />

över v<strong>är</strong>lden, med tyngdpunkt i Europa. De<br />

jobbar hårt för att hinna med att leverera<br />

våra behov. Men det tar tid att bygga upp<br />

den kapacitet vi hade 2008. Vi accelererar<br />

så snabbt det bara går.<br />

Varför går det inte lika fort<br />

som ni önskar?<br />

– Många i den kedja av<br />

leverantörer som försörjer<br />

industrin med material<br />

<strong>är</strong> väldigt hårt ansatta.<br />

Det gäller hela kedjan<br />

som skall bygga upp<br />

sina kapaciteter, från<br />

f<strong>är</strong>diga komponenter<br />

ner till gruvan d<strong>är</strong><br />

råmaterialet tas<br />

upp. Dessutom <strong>är</strong><br />

det ju inte bara<br />

vi som behöver<br />

leveranser. Hela<br />

vår bransch håller<br />

på att st<strong>är</strong>kas.<br />

Vi försöker ta så stor<br />

andel vi kan av kapaciteten,<br />

ofta i konkurrens med våra<br />

konkurrenter.<br />

Hur arbetar ni konkret gentemot era<br />

underleverantörer?<br />

– Vi följer deras leveransförmåga noga<br />

och har dagliga och veckovisa kontakter med<br />

samtliga. Vi arbetar också intimt ihop med<br />

inköp på <strong>Volvo</strong> 3P, som har det kommersiella<br />

ansvaret. Vi först<strong>är</strong>ker även bemanningen<br />

i våra egna led för att hänga med, exempelvis<br />

till materialstyrningen inom fabrikerna.<br />

Är det några s<strong>är</strong>skilda komponenter ni<br />

har problem med?<br />

– Det finns ett antal leverantörer som<br />

har det jobbigare än andra. Det gäller<br />

framför allt de som har stor egen <strong>produktion</strong><br />

och komplicerade detaljer med lång<br />

leverantörskedja bakom sig. Generellt kan<br />

man säga att det går fortare att bygga upp<br />

kapacitet i en slutmonteringsfabrik och i till<br />

exempel chassitillverkning än i komponenttillverkning.<br />

Montörerna i fabrikerna, hur påverkas<br />

de av situationen?<br />

– Det skapar en ryckighet som <strong>är</strong><br />

störande förstås och våra anställda tvingas<br />

improvisera mer. Det frestar på att komma<br />

till jobbet på måndag morgon och inte<br />

kunna producera det som planerats, för att<br />

en vecka senare behöva jobba övertid. Men<br />

det <strong>är</strong> den verkligheten vi har just nu.<br />

Det pratas om att det <strong>är</strong> ett nytt system<br />

på gång inom Logistik, kallat GILM. Vad<br />

<strong>är</strong> det?<br />

– Det <strong>är</strong> ett gemensamt, globalt arbetssätt<br />

och ett nytt IT-system för styrning<br />

av material från leverantör hela vägen till<br />

montören. Vi börjar installera det i Tuve<br />

och Kaluga i februari 2011. På sikt inneb<strong>är</strong><br />

det bland annat att en enskild materialstyrare<br />

kan styra och prioritera sina leverantörer<br />

för hela EM. Målet <strong>är</strong> en bättre och<br />

säkrare försörjning av material och f<strong>är</strong>re<br />

brister i <strong>produktion</strong>en. l<br />

TeXT och BilD: FloreNce oppeNheiM<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 13


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Mikael thorsteNssoN leder arbetet kring<br />

OMS-strukturen i GMEP. OMS (Operational<br />

Management System) handlar i<br />

praktiken om strukturen kring information<br />

och möten och hur nedbrytning av mål sker<br />

i organisationen. Alltså frågor om vilka möten<br />

som <strong>är</strong> viktiga och hur man förbereder<br />

och följer upp det som beslutas på mötena. I<br />

projektet finns representanter från fabrikerna<br />

och från olika funktioner inom GM, som till<br />

exempel teknik, logistik och kvalitet.<br />

– Vi jobbar just nu med att först<strong>är</strong>ka den<br />

OMS-struktur som redan finns och som<br />

fungerar bra ute i fabrikerna och att täppa<br />

till eventuella luckor på områden d<strong>är</strong> det<br />

idag inte finns någon.<br />

Arbetet inneb<strong>är</strong> inga större förändringar i<br />

själva strukturen, det <strong>är</strong> snarare förbättringar<br />

av hur den används.<br />

– Under Milstolpe 2 i programmet ska<br />

vi titta på de viktigaste mötena inom de<br />

områden som respektive fabrik har valt att<br />

14 ProduktionsNytt #4 2010<br />

ArbetA smArt<br />

nästa steg i VP S-arbetet<br />

Inom Global Manufacturing pågår sedan en tid ett övergripande program kallat GM<br />

Efficiency Program. Syftet <strong>är</strong> att identifiera förbättringar som ska hjälpa GM att nå<br />

sina mål på förbättrad effektivitet. Inom GMEP finns ett delprojekt som handlar om att<br />

finslipa arbetssätt och snabbare hitta orsaker till olika problem och avvikelser. Målet <strong>är</strong><br />

naturligtvis att reducera <strong>produktion</strong>skostnaden per bil, genom att jobba smartare.<br />

fokusera på. I Gent till exempel <strong>är</strong> materialtillgänglighet<br />

hos användaren ett fokusområde<br />

och då fokuserar vi på de möten som<br />

rör den frågan, säger Mikael Thorstensson.<br />

för tuve <strong>är</strong> Direkt ok det fokusområde<br />

som de jobbar med och i Umeå fokuserar de<br />

på möten som rör OEE (Overall Equipment<br />

Effectiveness), alltså hur effektivt<br />

<strong>Volvo</strong> Lastvagnar utnyttjar sina anläggningar.<br />

Kaluga <strong>är</strong> inte med i programmet eftersom<br />

de håller på att trimma in sin fabrik d<strong>är</strong> VPS<br />

(<strong>Volvo</strong> Production System) <strong>är</strong> en del.<br />

– Vi har etablerat ett nytt begrepp,<br />

Performance Coachning. Tanken <strong>är</strong> att<br />

organisationen ute i fabrikerna ska få hjälp<br />

att prioritera rätt, till exempel n<strong>är</strong> det gäller<br />

målsättningar och avvikelser. Dessutom ska<br />

vi först<strong>är</strong>ka arbetet med så kallade rotorsaksanalyser,<br />

det vill säga analyser av olika<br />

problem och avvikelser för att hitta roten till<br />

ett problem eller en avvikelse.<br />

FaKTa: GMEP – GlOBal ManUFacTUrInG EFFIcIEncy PrOGraM<br />

– syftet med programmet <strong>är</strong> att hitta mer uppslag till förbättringar för att nå GM:s mål för<br />

• leverage (förmågan att öka <strong>produktion</strong>en i förhållande till motsvarande kostnadsökning.<br />

en ökad <strong>produktion</strong> utan ökade kostnader betyder 100 procent leverage).<br />

• Break even (intäkterna ska täcka kostnaderna).<br />

• produktkostnad.<br />

– projektet har identifierat en besparingspotential på 117 MseK för hela GM inom olika<br />

områden. i aff<strong>är</strong>splanen för 2011 finns ambitionen att ha denna potential som riktm<strong>är</strong>ke.<br />

– i GMep finns även delprojekt inom engineering efficiency (Teknik) och Work organisation<br />

(arbetsorganisation).<br />

EM:s ledningsgrupp och Mikael Thorstensson<br />

ska nu identifiera nyckelindivider<br />

som ska få en utbildning inom coachning<br />

och rotorsaksanalys. De personerna ska sedan<br />

i sin tur stödja förbättringsarbetet inom<br />

de prioriterade områdena i respektive fabrik.<br />

– Fram till idag har vi på flera håll inom<br />

EM jobbat med att coacha vår mötesstruktur.<br />

Nu vill vi arbeta med Performance<br />

Coachning för att stödja våra organisationer i<br />

att förbättra resultaten i våra nyckeltal, säger<br />

Mikael Thorstensson.<br />

Detta gäller ledare på alla nivåer, från<br />

ledningsnivå på fabrikerna till teamledare i<br />

<strong>produktion</strong>en. Men det gäller d<strong>är</strong>emot inte<br />

<strong>produktion</strong>sledare, tekniker och gruppledare<br />

deltar i morgonmöte på flödet i Tuve, ett av<br />

flera möten i oMs-strukturen. Tillsammans går<br />

de igenom alla punkter som kommit upp på<br />

handlingsplanen och beslutar om åtg<strong>är</strong>der.<br />

FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

hela fabrikerna utan alltså inom specifika<br />

fokusområden.<br />

– Vi har en väldigt bra grundstruktur<br />

i OMS men har kanske inte riktigt orkat<br />

använda den fullt ut överallt. Det hoppas vi<br />

att de nya coacherna ska ändra på.<br />

ove BörjessoN <strong>är</strong> aNsvarig för att<br />

koordinera arbetet kring kvalitet och VPS<br />

inom EM.<br />

– För oss inom EM <strong>är</strong> det viktigt att<br />

5varför<br />

• 5 Varför <strong>är</strong> ett verktyg d<strong>är</strong><br />

man frågar sig varför hände<br />

detta? sedan frågar man<br />

vidare, totalt fem gånger för<br />

att verkligen komma ner på<br />

djupet av ett problem.<br />

• 5 Varför <strong>är</strong> ett av flera verktyg<br />

som används vid rotorsaksanalys.rotorsaksanalys<br />

<strong>är</strong> en metod för att analysera<br />

problem och avvikelser<br />

och d<strong>är</strong>efter hitta orsaken till<br />

problemet.<br />

• Fiskbensanalys <strong>är</strong> ett exempel<br />

på ett annat verktyg. Det<br />

<strong>är</strong> en form av brainstormning<br />

d<strong>är</strong> man tittar på vilken verkan<br />

ett fel har haft. påverkar det<br />

miljö, metod, människa, maskin,<br />

mätning eller material?<br />

Var någonstans finns påverkan<br />

och vad var orsaken?<br />

FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

poängtera att GMEP inte inneb<strong>är</strong> någon ny<br />

f<strong>är</strong>driktning. I grunden handlar det istället<br />

om att se helheten inom VPS och baka ihop<br />

VPS-principerna på ett bra sätt så att vi<br />

behåller riktningen i arbetet. GM Efficiency<br />

Program hjälper oss att hitta rätt i våra prioriteringar,<br />

säger han.<br />

Den stora utmaningen just nu <strong>är</strong> att<br />

med hjälp av ett förbättrat användande av<br />

vissa arbetssätt inom VPS, kunna skapa<br />

förutsättningar för att göra mer rätt, i hela<br />

en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

organisationen, och att hitta orsakerna till de<br />

problem som finns.<br />

– För våra montörer ska det förhoppningsvis<br />

inneb<strong>är</strong>a att de m<strong>är</strong>ker att det blir<br />

f<strong>är</strong>re problem och störningar och bättre<br />

förutsättningar att göra ett bra jobb, säger<br />

Ove Börjesson. l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

Mikael Thorstensson ansvarar för arbetet med oMs-strukturen inom GM efficiency program.<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 15


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Kund:<br />

VSM (v<strong>är</strong>deflödesanalys)<br />

görs inför varje stor produkt-<br />

eller processförändring<br />

samt vid behov. Den<br />

har stort kundfokus, både<br />

n<strong>är</strong> det gäller interna och<br />

externa kunder.<br />

processtabilitet:<br />

En förbättrad processtabilitet<br />

har bidragit till minskad buffert<br />

och bättre kvalitet. Operatörerna<br />

arbetar stationsvis<br />

och kan enkelt avgöra vilket<br />

arbetstempo som behövs.<br />

Nedan: eive Åsén och<br />

Joacim Gustavsson <strong>är</strong><br />

montörer på FUp:en.<br />

– Det tog ett tag att<br />

vänja sig, men arbetsmiljön<br />

<strong>är</strong> bättre nu, säger<br />

eive Åsén. Fast arbetet blir<br />

mer enformigt n<strong>är</strong> vi inte<br />

följer bil.<br />

– Vi har lika mycket att<br />

göra, men bättre arbetsställningar<br />

nu, säger Joacim<br />

Gustavsson. Jag blir<br />

inte lika trött som tidigare.<br />

arbeta smArt<br />

inbyggd kvalitet:<br />

I kittingen går material<br />

som packats i Umeå ända<br />

fram till montören med bibehållet<br />

inneremballage,<br />

vilket minskar risken för<br />

lackskador. Mindre stress<br />

bidrar också till inbyggd<br />

kvalitet.<br />

VolVo way:<br />

Den bas som hela arbetet<br />

vilar på. Öppen dialog,<br />

respekt, delaktighet och<br />

ett stort engagemang från<br />

medarbetarna.<br />

just-in-time:<br />

Rätt artiklar kommer i exakt<br />

rätt tid till stationen.<br />

Leveranspunkten av f<strong>är</strong>dig<br />

produkt ligger precis i<br />

slutet av flödet, vilket bidrar<br />

till en enkel och behovsstyrd<br />

leverans till kunden.<br />

ständiga förbättringar:<br />

I det gemensamma arbetet med avdelningen<br />

har man återkopplat ofta och<br />

låtit alla komma till tals. Detta har lett till<br />

förbättringar och nya återkopplingar.<br />

Stolparna för material vid varje arbetsplats<br />

<strong>är</strong> ett exempel på en idé från medarbetarna,<br />

som bidrar till bättre ordning.<br />

lagarbete:<br />

En rangerare i början av<br />

varje flöde styr <strong>produktion</strong>en.<br />

Arbetet på stationerna utförs<br />

i par. Kontrollanten i slutet på<br />

flödet felåterför och levererar<br />

till kund. Tack vare rotation<br />

har alla en helhetssyn.<br />

Nytt upplägg på FUP-stationen<br />

n<strong>är</strong> takten skulle ökas stod det klart. något måste göras för<br />

att FUP-stationen skulle kunna möta den nya <strong>produktion</strong>en. nu<br />

har avdelningen byggts om och fått ett effektivare flöde, men<br />

även blivit bekvämare. alla VPS-principer finns med i arbetet.<br />

– N<strong>är</strong> vi hörDe talas om att<br />

takten skulle ökas, och att en<br />

ny produkt, <strong>Volvo</strong> <strong>FMX</strong>, skulle<br />

införas, förstod vi att behövde<br />

göra om en del på FUP:en, säger<br />

Henrik Karlsson, <strong>produktion</strong>sledare<br />

på Förarbeten LB.<br />

– Detta först<strong>är</strong>ktes av att<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>FMX</strong> behövde en massa<br />

nya artiklar, och inte mycket<br />

stämde med de andra produkterna,<br />

säger Christian Nilsson,<br />

<strong>produktion</strong>stekniker på Förarbeten<br />

LB. Våra materialfasader var<br />

redan ordentligt trånga.<br />

Lösningen blev att satsa<br />

på kitting, alltså att materialet<br />

levereras i sorterade kit till av-<br />

delningen, exakt utifrån vad som<br />

behövs till en bil i taget.<br />

– Tack vare kitting använder<br />

vi nu bara en tredjedel så mycket<br />

materialfasader som tidigare, trots<br />

att vi har ytterligare en produkt,<br />

säger Christian Nilsson.<br />

Det finns tre stationer per flöde<br />

på FUP:en. Man använder ett<br />

tvåbingesystem, alltså att en binge<br />

har material som montören tömmer<br />

och att truckförarna kommer med<br />

en ny binge precis n<strong>är</strong> det behövs.<br />

Tidigare hade man mixade liner<br />

på FUP:en, men nu har man separerat<br />

Flöde 21 och Flöde 22.<br />

Nu blir det inte heller lika<br />

mycket omhantering av inneremballage,<br />

bland annat efter att<br />

målningen av lackade delar flyttades<br />

till Umeå. Tidigare krävdes<br />

yta för omhantering av emballage<br />

på stationen. Emballaget skickades<br />

sedan tillbaka till leverantören.<br />

– En annan ändring <strong>är</strong> att vi har<br />

vänt på hela FUP:en, så att leveranspunkten<br />

nu går rakt ut till rätt ställe<br />

på flödet, säger Henrik Karlsson.<br />

Tidigare krävdes det mer transporter<br />

av det f<strong>är</strong>diga materialet.<br />

arBetet sker Nu stationsvis, och<br />

montörerna följer alltså inte med<br />

den bil de har påbörjat.<br />

– Detta ger bättre kvalitet och<br />

minskar risken för över<strong>produktion</strong>,<br />

säger Christian Nilsson.<br />

Både gruppledare och övriga<br />

medarbetare har deltagit i processen<br />

med ändringen av FUP:en. Man har<br />

följt VPS-principerna och ibland har<br />

lEna M FrEdrIKSSOn<br />

det blivit mycket diskussioner, till<br />

exempel om balanseringarna.<br />

– Men nu tycker nog de flesta<br />

att arbetsmiljön <strong>är</strong> mycket mer<br />

harmonisk och bättre, säger Henrik<br />

Karlsson. Jag <strong>är</strong> jättenöjd.<br />

– Ja, det blev precis som vi<br />

hade tänkt oss., säger Christian<br />

Nilsson. Jag måste också påpeka<br />

att Logistik har hjälpt oss mycket i<br />

förändringsarbetet. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

FUp: Front Under run protection.<br />

en avdelning d<strong>är</strong> de delar som sitter<br />

runt stötfångaren monteras.<br />

en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Tuve <strong>är</strong> pilot<br />

för ny VGAS<br />

vgas-uNDersökNiNgeN<br />

ska göras om för hela<br />

<strong>Volvo</strong>koncernen. Tuve-<br />

fabriken <strong>är</strong> en av tre enheter<br />

som testar den nya<br />

undersökningen innan den<br />

går ut i resten av v<strong>är</strong>lden.<br />

VGAS-undersökningen<br />

<strong>är</strong> den enkät som alla<br />

medarbetare på <strong>Volvo</strong><br />

får svara på en gång per<br />

år. Utifrån resultatet<br />

analyserar man fram<br />

vilka områden som behöver<br />

förbättras på varje<br />

avdelning. Tidigare har<br />

det i första hand rört hur<br />

nöjda medarbetarna <strong>är</strong><br />

med sin arbetssituation.<br />

– Nu ska fokus ligga<br />

mer på engagemang, men<br />

vi får också resultat på hur<br />

nöjda vi <strong>är</strong>, säger Anna-<br />

Karin Axelsson, VGASansvarig<br />

på Tuvefabriken.<br />

Frågorna i nya VGAS<br />

<strong>är</strong> ganska lika som tidigare.<br />

Under vecka 40<br />

och 41 har personalen<br />

på Tuve svarat på nya<br />

VGAS. Nu sammanställs<br />

svaren och sedan<br />

skickas resultaten ut till<br />

cheferna. En utv<strong>är</strong>dering<br />

görs, för att eventuellt<br />

förändra undersökningen<br />

innan den lanseras i hela<br />

<strong>Volvo</strong>koncernen under<br />

våren 2011.<br />

– Varje chef h<strong>är</strong> på fabriken<br />

redovisar resultatet<br />

för sina medarbetare.<br />

Sedan arbetar man vidare<br />

med de frågor som visar<br />

sig vara viktiga på den<br />

egna avdelningen.<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

läs mer om nya VGAs på<br />

sid 12!<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 17


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

eMe site tuve <strong>är</strong> namnet på den organisation<br />

d<strong>är</strong> alla <strong>produktion</strong>stekniker som arbetar<br />

på Tuvefabriken ingår. Det <strong>är</strong> många faktorer<br />

som spelar in n<strong>är</strong> någonting ska ändras<br />

i <strong>produktion</strong>en och Teknik<br />

får input från många olika<br />

ställen. VPS-principerna <strong>är</strong><br />

viktiga liksom alla lagkrav n<strong>är</strong><br />

det gäller miljö och säkerhet.<br />

3P utformar produkten och<br />

d<strong>är</strong>med förutsättningarna för<br />

hur produkten kan monteras.<br />

Arbetsplatsens utformning,<br />

ergonomi, kvalitetsutfall, allt<br />

ska vägas in i beslutet.<br />

– En produktförändring<br />

som ska rätta till något som<br />

har varit fel ute på fältet,<br />

<strong>är</strong> tyv<strong>är</strong>r ibland ett f<strong>är</strong>digt<br />

beslut n<strong>är</strong> det kommer till oss och den ska<br />

bara in. Ibland hittar vi en tempor<strong>är</strong> lösning,<br />

ibland blir det fel, men oftast blir det bra.<br />

Det viktiga <strong>är</strong> att man jobbar tillsammans<br />

och försöker lösa problemen, säger Fredrik<br />

Agelén, chef för Teknik och Underhåll.<br />

Hans bild <strong>är</strong> att klimatet mellan <strong>produktion</strong>sledare,<br />

tekniker och gruppledare<br />

<strong>är</strong> bra, att man hjälper och stöttar varandra.<br />

Men nedsk<strong>är</strong>ningarna i fabriken under 2009<br />

drabbade Teknik hårt. Cirka 30 procent av<br />

teknikerna försvann, de flesta till andra enheter<br />

inom <strong>Volvo</strong> Lastvagnar, som ersättare<br />

för inhyrda konsulter. Samtidigt har andelen<br />

studenter vid tekniska utbildningar minskat.<br />

– Vi har tappat viktig kompetens och<br />

erfarenhet som det <strong>är</strong> svårt att ersätta. Just<br />

nu rekryterar vi från tre olika baser: duktiga<br />

montörer med rätt bakgrund och erfarenhet,<br />

direkt från högskolan och från <strong>produktion</strong>s-<br />

18 ProduktionsNytt #4 2010<br />

teknik<br />

Brist på erfarna tekniker<br />

då och då har det funnits irritation över hur samarbetet mellan Teknik och Produktion<br />

fungerar. För mesta <strong>är</strong> det inga problem. Fungerar det InTE, handlar det ofta om<br />

okunskap om varandras situation. Hur ser det ut på Teknik och vad <strong>är</strong> det som styr<br />

arbetet? Och hur kan Teknik/Produktion gemensamt underlätta samarbetet?<br />

Fredrik Agelén, chef för Teknik<br />

och Underhåll.<br />

ledare eller liknande bakgrund. Men det<br />

<strong>är</strong> svårt att ta någon direkt från högskolan<br />

och in i verksamheten. I dagsläget har vi sex<br />

tomma platser att fylla upp till behovet 48<br />

tekniker vecka 45.<br />

De tekNiker soM arbetar<br />

mot linjen delas in i fyra<br />

grupper: introtekniker<br />

(jobbar med hur produktförändringar<br />

påverkar <strong>produktion</strong>en),<br />

linjetekniker (jobbar<br />

mot fasta avsnitt på liner<br />

och förarbeten), S-beredare<br />

(ändar basvagnar till vad<br />

kunden har beställt) och<br />

processtekniker, som arbetar<br />

i olika projekt med projektering<br />

och installation.<br />

Att vara <strong>produktion</strong>stekniker <strong>är</strong> och har<br />

varit en bra merit och det <strong>är</strong> vanligt att de<br />

rekryteras till andra tjänster. Det <strong>är</strong> också ett<br />

ganska tufft jobb.<br />

– Eftersom vi från <strong>produktion</strong>steknik<br />

blir inblandade i alla förändringar som rör<br />

processen och dess upplägg, <strong>är</strong> vi ofta en<br />

flaskhals. Det inneb<strong>är</strong> att vi i nuläget tyv<strong>är</strong>r<br />

måste prioritera bort en hel del som vi vill<br />

och borde jobba med, säger Fredrik Agelén.<br />

erik hjortsBerg aNsvarar för förarbeten<br />

inom Teknik på Tuvefabriken.<br />

– Kontakterna mellan <strong>produktion</strong> och<br />

tekniker sker via dagliga morgonmöten<br />

d<strong>är</strong> gruppledare, <strong>produktion</strong>stekniker och<br />

<strong>produktion</strong>sledare deltar. De går igenom<br />

föregåendedags kvalitetsutfall, tittar på<br />

takter, produktrevisioner och fasta KPI:er.<br />

H<strong>är</strong> tas också olika förbättringsidéer upp<br />

liksom om en ny variant ska in i löpande<br />

<strong>produktion</strong> under dagen. En avsnittstekniker<br />

<strong>är</strong> en nyckelperson n<strong>är</strong> det gäller att förklara<br />

för monteringen varför vi har valt ett visst<br />

upplägg, säger Erik Hjortsberg.<br />

Många frågor handlar om verktyg som<br />

<strong>är</strong> dåligt anpassade, men också artiklarnas<br />

placering i fasaderna. I det läget tas kontakt<br />

med EM Logistik för att diskutera om det<br />

går att flytta en artikel.<br />

Mikael BörjessoN <strong>är</strong> monteringschef på<br />

Flöde 21. Han poängterar att det <strong>är</strong> viktigt<br />

att hålla is<strong>är</strong> de olika rollerna n<strong>är</strong> Teknik och<br />

Produktion ska samarbeta utan att hamna i<br />

läget att prata ”mitt och ditt”.<br />

– Det gäller att vara smidig i dialogen<br />

och inte bli irriterad på människan bakom<br />

rollen som gruppledare eller tekniker, till<br />

exempel, säger han.<br />

Att Tuvefabriken ständigt tappar teknisk<br />

kompetens till andra delar av verksamheten<br />

<strong>är</strong> smickrande men det drabbar <strong>produktion</strong>en<br />

negativt.<br />

– Montörer och gruppledare får stå för<br />

en del av inskolningen n<strong>är</strong> vi ska introducera<br />

en ny tekniker på ett avsnitt. Tiden <strong>är</strong> ofta<br />

knapp och det kan gå ut över kvaliteten. Det<br />

vi kan göra <strong>är</strong> att bereda alla <strong>är</strong>enden bättre,<br />

för att spara tid för teknikerna.<br />

Han undrar ibland över hur organisationen<br />

ser ut, varför linjetekniker så ofta <strong>är</strong><br />

engagerade i andra projekt. Kanske skulle<br />

mer renodlade linjetekniker vara bättre?<br />

– Det <strong>är</strong> nog det största problemet nu,<br />

att vi tappar kompetens och kontinuitet i<br />

samarbetet med Teknik, säger Mikael Börjesson.<br />

l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

”<br />

I ett förbättringsarbete på Teknik har vi kommit fram till att en bra tekniker ska ha<br />

följande egenskaper, förutom teknisk kompetens: lyhördhet, pedagogisk kompetens,<br />

ledaregenskaper samt vara respektfull, tydlig och modig.”<br />

Fredrik Agelén, chef för Teknik och Underhåll<br />

peter lundin <strong>är</strong> montör på Flöde 21, del 6. h<strong>är</strong> monterar<br />

han innersk<strong>är</strong>marna med hjälp av en stege på hjul.<br />

stegen skjuts in i chassit så att den rullar med n<strong>är</strong> bilen<br />

rör sig i monteringen.<br />

Nedan:<br />

ordinarie tekniker på avsnittet <strong>är</strong> linda lenhagen. h<strong>är</strong><br />

tillsammans med <strong>produktion</strong>sledaren lars simonsson till<br />

höger och montören peter lundin till vänster.<br />

BIldEr: FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

N<strong>är</strong> Peter luNDiN, montör på del 6,<br />

Flöde 21, drar innersk<strong>är</strong>marna använder<br />

han numera en stegkonstruktion på hjul<br />

som står inne i chassit och åker med<br />

n<strong>är</strong> bilen rör sig.<br />

– Den nya stegen <strong>är</strong> lite högre än<br />

den gamla och det <strong>är</strong> bättre för mig<br />

som inte <strong>är</strong> så lång, säger Peter Lundin.<br />

Tidigare hade de en smal stege som<br />

stod lutad mot chassit. Och det var helt<br />

ok n<strong>är</strong> bilen stod still.<br />

– Vi förstod att det inte skulle gå i<br />

en driven line, men trots att vi började<br />

i god tid, har vi justerat den fyra gånger<br />

för att kunna anpassa den till den<br />

drivna linen, säger Linda Lenhagen som<br />

<strong>är</strong> ordinarie tekniker på avsnittet.<br />

Tillsammans med gruppledaren<br />

Henrik Freij och montörer på avsnittet,<br />

tog de först fram en prototyp. Men<br />

det var svårt att veta hur det skulle bli<br />

innan de hade en riktig bil som rörde<br />

sig på flödet.<br />

– Ingen hade någon erfarenhet av<br />

detta, d<strong>är</strong>för blev det en hel del problem<br />

på vägen, säger Linda Lenhagen.<br />

Hon arbetar efter devisen att in-<br />

en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

de hittade en<br />

lösning tillsammans<br />

volvera montörerna så tidigt som det<br />

bara går n<strong>är</strong> det ska ske förändringar på<br />

flödet.<br />

– Det <strong>är</strong> i början som de har störst<br />

chans att påverka. De ser saker som inte<br />

vi tekniker ser, eftersom de jobbar d<strong>är</strong><br />

dagligen och vet hur det brukar vara.<br />

På avdelningen finns ett fåtal<br />

ergonomipunkter kvar. Henrik Freij<br />

<strong>är</strong> nöjd med samarbetet med Teknik<br />

och med morgonmötena d<strong>är</strong> de kan ta<br />

upp frågor och problem som uppstår i<br />

monteringen.<br />

– Allt går inte att lösa men de jobbar<br />

alltid vidare med de punkter som<br />

kommer upp på handlingsplanen, säger<br />

han.<br />

Tiden, eller brist på tid för teknikerna,<br />

<strong>är</strong> en vanlig diskussion.<br />

– Det <strong>är</strong> vårt absolut största dilemma<br />

just nu. Det <strong>är</strong> så mycket som<br />

händer nu och om vi bara har folk h<strong>är</strong><br />

på plats, om vi bara har förutsättningarna,<br />

kan vi lösa det mesta gemensamt,<br />

säger <strong>produktion</strong>sledaren Lars Simonsson.<br />

l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

Gruppledaren henrik Freij och montören henrik Johansson har<br />

varit med vid framtagningen av den nya stegen.<br />

– Den var lätt att bygga n<strong>är</strong> vi väl visste hur det skulle bli,<br />

säger henrik Johansson


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Fakta om<br />

Jan Ljunggren<br />

Ålder: 58 år.<br />

Familj: fru + tre vuxna<br />

barn.<br />

Kommer från: hisingen.<br />

Bor: Villa i Göta.<br />

Bästa egenskaper: Jag<br />

tror att jag har ett tydligt<br />

och situationsanpassat<br />

ledarskap.<br />

Har svårt för: att hålla mig<br />

vaken på kvällarna.<br />

Har lätt för: att koppla av.<br />

släpper jobbet n<strong>är</strong> jag går<br />

hem och tar nästan aldrig<br />

med mig datorn hem.<br />

Gör på fritiden: <strong>är</strong> ute<br />

i skogen med hunden,<br />

en border collie/alaskan<br />

huskie.<br />

Smultronställe: det gamla<br />

torpet Torstorp i Dalsland,<br />

som saknar alla moderna<br />

bekvämligheter.<br />

Favoritsport: åker skidor<br />

och tittar g<strong>är</strong>na på ishockey.<br />

Favoritdjur: hund. Är inne<br />

på den andra egna hunden<br />

nu.<br />

Läser: allt möjligt inom<br />

skönlitteratur.<br />

Dold talang: att hitta<br />

kantareller.<br />

Kopplar av med: promenader.<br />

Lyssnar på: p1 varje<br />

morgon på väg till jobbet,<br />

samt tystnaden vid torpet i<br />

Dalsland.<br />

0 ProduktionsNytt #4 2010<br />

porträttet<br />

Vill synas på fabriksgolvet<br />

det var inte alls oväntat att Jan ljunggren skulle börja jobba på<br />

<strong>Volvo</strong> efter gymnasiet – han kommer från en riktig <strong>Volvo</strong>familj.<br />

nu n<strong>är</strong>mar han sig 40 år i koncernen. Men de ställen d<strong>är</strong> han<br />

trivs allra bäst <strong>är</strong> i skogen och ett omodernt torp i dalsland.<br />

BåDa jaN ljuNggreNs föräldrar<br />

arbetade på <strong>Volvo</strong> och familjen<br />

bodde lämpligt nog på Hisingen.<br />

N<strong>är</strong> han gick i grundskolan drömde<br />

lille Jan om att bli jägmästare<br />

– han tyckte så mycket om att<br />

vara ute i skogen.<br />

– Men på gymnasiet gick<br />

jag elteknisk linje, och efter det<br />

fick jag direkt fast anställning<br />

på <strong>Volvo</strong>, trots att jag skulle in i<br />

lumpen tre månader senare, säger<br />

Jan Ljunggren.<br />

Hans pappa har räknat ut att<br />

familjen under en period var en av<br />

de familjer som hade längst sammanlagd<br />

arbetstid på <strong>Volvo</strong>. Även<br />

Jans syster arbetade på <strong>Volvo</strong> en<br />

tid, och pappan var anställd i 47<br />

år innan han pensionerades. Nu<br />

arbetar en av Jans söner, Emanuel,<br />

på Hytt på Tuvefabriken. De<br />

andra barnen har helt andra yrken:<br />

dottern har ett hundspannsföretag<br />

i Tornedalen och den andra sonen<br />

jobbar med data.<br />

Jan Ljunggrens första anställning<br />

var som montör i G-hallen<br />

på Lundby. D<strong>är</strong>efter var han<br />

<strong>produktion</strong>stekniker med ansvar<br />

för en line. Via uppdrag som <strong>produktion</strong>steknisk<br />

gruppchef och<br />

underhållschef blev han så småningom<br />

monteringschef 1995.<br />

N<strong>är</strong> haN var monteringschef<br />

blev han känd för att ofta säga:<br />

”om vi bara får material så kommer<br />

allt att lösa sig”.<br />

– Det fick jag äta upp n<strong>är</strong> jag<br />

sedan blev materialchef 2001<br />

smultronstället i Dalsland.<br />

och det inte blev mycket bättre,<br />

säger han och skrattar vid minnet.<br />

För tre år sedan blev han<br />

<strong>produktion</strong>schef, och sedan den<br />

första september i år <strong>är</strong> han kvalitetschef.<br />

Eller, som han hellre<br />

kallar det, ansvarig för Kvalitetsavdelningen.<br />

– Jag <strong>är</strong> lite allergisk mot titeln<br />

kvalitetschef, för jag anser att alla<br />

chefer har ett kvalitetsansvar, säger<br />

han.<br />

haN har alltså arbetat på<br />

en hel del olika avdelningar<br />

på <strong>Volvo</strong>, och ofta som chef.<br />

Chefsrollen <strong>är</strong> något som passar<br />

honom, för han <strong>är</strong> rak, tydlig och<br />

envis och vill påverka. Dessutom<br />

har han aldrig varit rädd för att<br />

säga sin mening.<br />

– En sak som jag tycker <strong>är</strong><br />

viktig <strong>är</strong> att man måste kunna<br />

fatta beslut. Funkar det inte, så<br />

får man bestämma om och prova<br />

något annat. Det går inte att vara<br />

långsint vare sig mot sig själv eller<br />

mot andra.<br />

Säger han. Och berättar om<br />

sin slipsnål, med den kryptiska<br />

inskriptionen YCDBSOYA. Vad<br />

FOTO: PrIVaT<br />

det betyder? Jo: You Can’t Do<br />

Business Sitting On Your Ass<br />

(”du kan inte göra aff<strong>är</strong>er om<br />

du bara sitter på ändan”, fritt<br />

översatt). Det gäller att göra slag i<br />

saken och få något gjort.<br />

Hans erfarenheter från olika<br />

håll i fabriken ger en god inblick<br />

i hela verksamheten, säger han.<br />

Det <strong>är</strong> bra och nyttigt att ha. Man<br />

måste också ha en helhetssyn i<br />

kvalitetstänkandet.<br />

– Det <strong>är</strong> så lätt att enbart tänka<br />

på produkternas kvalitet. Men<br />

det måste också vara kvalitet på<br />

processerna, tjänsteprocesserna och<br />

personalen. Om något av dessa<br />

områden faller ifrån, ger det direkt<br />

utslag på produktens kvalitet.<br />

Det första han gör i den nya<br />

tjänsten <strong>är</strong> att lyssna och l<strong>är</strong>a.<br />

Han vill g<strong>är</strong>na vara ute på fabriksgolvet<br />

och prata med personalen.<br />

Dialog med medarbetarna <strong>är</strong><br />

mycket viktigt, och något man i<br />

princip inte kan få för mycket av.<br />

Det <strong>är</strong> ju de som <strong>är</strong> experter på<br />

verksamheten.<br />

viD vårt Möte har Jan Ljunggren<br />

arbetat knappt två veckor på<br />

den nya tjänsten.<br />

Vad <strong>är</strong> det mest slående hittills?<br />

– Att telefonen <strong>är</strong> så tyst! Jag<br />

tittar på den ibland och undrar om<br />

den <strong>är</strong> trasig. H<strong>är</strong> har jag inte alls<br />

fått så många samtal som i mitt<br />

förra jobb. Men det l<strong>är</strong> nog bli<br />

ändring på det. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

lEna M FrEdrIKSSOn<br />

Jan Ljunggren <strong>är</strong> nybliven chef för Kvalitetsavdelningen.<br />

Som sådan vill han vara ute på<br />

fabriksgolvet och ha så mycket dialog med<br />

medarbetarna som möjligt.<br />

– Det <strong>är</strong> ju personalen som <strong>är</strong> experter på<br />

verksamheten, säger han.


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

kom ihåg<br />

31/10<br />

Sommartid slutar<br />

Natten till söndag 31/10 <strong>är</strong><br />

det dags att ställa tillbaka<br />

klockan en timme.<br />

v 45 (8/11)<br />

50-takt på båda<br />

flödena<br />

Produktionstakten ökar igen.<br />

Aldrig förr har så många<br />

människor varit igång samtidigt<br />

i fabriken på dagtid.<br />

11/11<br />

Milstolpe 20<br />

Dags att presentera nya idéer<br />

och förbättringar i verksamheten.<br />

Liksom förra milstolpen,<br />

kommer resultaten<br />

att presenteras ute på olika<br />

stationer i fabriken.<br />

14/11<br />

Fars Dag<br />

Inträffar alltid andra söndagen<br />

i november. Seden kom<br />

till Sverige 1931.<br />

18/11<br />

Medarbetarseminarium<br />

13/12<br />

Luciafirande<br />

I år firas Lucia gemensamt<br />

i hela fabriken tidigt på<br />

Luciamorgonen. Det blir Luciatåg<br />

och fika. Och kanske<br />

en överraskning?<br />

ProduktionsNytt #4 2010<br />

FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

folk<br />

Han <strong>är</strong> igång nästan jämt<br />

Daniel Kristoffersson <strong>är</strong> en aktiv person. han <strong>är</strong> ledare för ett ungdomslag i fotboll, gillar<br />

att fiska, läsa och se på film. och sitter i Örgryte stadsdelsnämnd som fritidspolitiker.<br />

– Jag <strong>är</strong> en sådan person som alltid vill förbättra och förändra, oavsett vad det<br />

handlar om. och så kan jag ju sällan hålla käft heller, erkänner han.<br />

DaNiel kristofferssoN <strong>är</strong> en av dem som nyligen<br />

fick besked om fastanställning.<br />

– Det var tufft att behöva lämna men nu <strong>är</strong> jag<br />

tillbaka på samma avdelning som tidigare. Det har<br />

varit jobbigt för oss alla att gå på visstidsanställning.<br />

Vi som har varit h<strong>är</strong> länge, har alltid känt en trygghet<br />

på <strong>Volvo</strong> Lastvagnar. I en gemenskap med arbetskamrater<br />

och med företaget som inte har bollat<br />

med människor eller tagit in en massa bemanningsföretag.<br />

Men efter varslen och med visstidsanställningarna<br />

har det varit annorlunda. Vi har inte känt<br />

oss lika trygga och omhändertagna som tidigare. Nu<br />

hoppas jag att vi snabbt kan få tillbaka den gamla<br />

känslan igen.<br />

Fritiden ägnar han åt att vara ledare för P97 i<br />

Lunden ÖBK, d<strong>är</strong> grabben spelar.<br />

– Jag var med på varje träning och till slut fick<br />

jag frågan om jag inte lika g<strong>är</strong>na kunde vara med ”på<br />

riktigt”. Och det har jag inte ångrat. Man får en bra<br />

inblick i barnens sociala liv n<strong>är</strong> man deltar i deras<br />

fritidsintressen.<br />

fiskar gör haN också, och går på Blåvitts<br />

matcher, g<strong>är</strong>na ihop med jobbarkompisarna. Och så<br />

<strong>är</strong> han fritidspolitiker för Socialdemokraterna.<br />

– Jag kan inte låta bli att engagera mig. Det finns<br />

många som inte kan och vill säga ifrån. Men jag<br />

tycker att de som kan och vill prata och tycka till,<br />

har en skyldighet att göra det.<br />

Före varslet var Daniel Kristoffersson aktiv i<br />

gruppstyrelsen h<strong>är</strong> på <strong>Volvo</strong>. Nu hjälper han till med<br />

introduktionen för nyanställda och <strong>är</strong> adjungerad i<br />

gruppstyrelsen, på en vakant plats, fram till årsmötet.<br />

– Och h<strong>är</strong>omveckan fick även min tjej besked att<br />

hon får en visstidsanställning. Det känns riktigt bra. l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

FaKTa:<br />

danIEl KrISTOFFErSSOn<br />

Ålder: 36 år.<br />

Bor: Strömmensberg.<br />

Jobb: Montör Flöde 21, del 4.<br />

Fritidsintressen: Tränar grabbens<br />

fotbollslag i Lunden ÖBK P97. Är<br />

fritidspolitiker och gillar att fiska.<br />

Boktips: ”Bokslut Reinfeldt”<br />

av Daniel Suhonen.<br />

Filmtips: ”Unthinkable” med Samuel<br />

L. Jackson.<br />

Daniel Kristoffersson <strong>är</strong> glad över att<br />

vara tillbaka som fastanställd på Tuve.<br />

”<br />

stort tack till alla på fabriken för allt stöd och<br />

sympati i samband med min hustrus död.”<br />

Tommy Forsgren<br />

nya chefen gick<br />

direkt ut i <strong>produktion</strong>en<br />

den nya <strong>produktion</strong>schefen<br />

på Tuvefabriken,<br />

david Palmérus, inledde<br />

sitt jobb med att praktisera<br />

på alla avdelningar i monteringen.<br />

En av målsättningarna<br />

med det var att<br />

träffa alla montörer.<br />

DaviD PalMérus BörjaDe tjänsten som<br />

<strong>produktion</strong>schef den första september i år,<br />

n<strong>är</strong> han kom tillbaka efter att ha varit föräldraledig<br />

med dottern Elsa. Före ledigheten var<br />

han monteringschef inom materialhantering<br />

med ansvar för det som rör intern materialhantering.<br />

– Dessförinnan arbetade jag på Scania,<br />

bland annat som <strong>produktion</strong>sledare på linen<br />

och som ansvarig för deras Pilot Plant, säger<br />

han.<br />

eija Birgersson,<br />

Material<br />

– Böcker läser jag sällan<br />

men jag tittar g<strong>är</strong>na på film.<br />

Gillar patrick swayze och<br />

framför allt “Dirty Dancing”.<br />

Men han har gjort många<br />

andra bra filmer också.<br />

anders Byvik,<br />

ca-dockorna<br />

– stieg larssons böcker<br />

om lisbeth salander <strong>är</strong><br />

fruktansv<strong>är</strong>t bra. "Blind<br />

side" <strong>är</strong> en riktigt bra film<br />

som jag tror att sandra<br />

Bullock fick en oscar för.<br />

De första veckorna som <strong>produktion</strong>schef<br />

vek han alltså för att praktisera i <strong>produktion</strong>en,<br />

med cirka en halv dags praktik på varje<br />

avdelning. En uttalad målsättning med detta<br />

var att hinna hälsa på och prata litegrand<br />

med alla i monteringen och att prova på att<br />

arbeta på en del av balanserna.<br />

Varför ville du göra det?<br />

– Jag vill vara ute i verksamheten mycket<br />

av två anledningar: för att få bättre kunskap<br />

om hur det fungerar och för att skapa en<br />

bättre dialog mellan chefer och medarbetare,<br />

säger David Palmérus. Så jag kommer att<br />

fortsätta försöka att vara en synlig chef.<br />

Lyckades du med att hälsa på alla<br />

medarbetare?<br />

– Nästan, men de som inte var på jobbet<br />

den dagen jag var på avdelningen har jag<br />

tyv<strong>är</strong>r missat.<br />

Vad har du fått för kommentarer från<br />

dem du träffat ute på golvet?<br />

– Jag har fått mycket positiva kommentarer<br />

från medarbetarna. Det känns bra. Jag<br />

tror att många uppskattar att jag <strong>är</strong> synlig<br />

enkät<br />

Inför hösten, har du något bra bok- eller filmtips?<br />

Nicklas ahlström,<br />

flöde 1, del 3<br />

– Jag läser lite grann och<br />

en av de bättre böckerna<br />

jag har läst <strong>är</strong> Jan Guillos<br />

"Madame Terror". Film tittar<br />

jag på en hel del. Jag gillar<br />

till exempel "Gladiator".<br />

lEna M FrEdrIKSSOn<br />

Pia ulriksson,<br />

Motor<br />

– Den bästa boken <strong>är</strong> nog<br />

"The burning wire". Den<br />

<strong>är</strong> spännande. Jag gillar<br />

actionfilmer och det finns<br />

så många bra. "enemy of<br />

the state" till exempel.<br />

A en mAgAzine tidning för for AnställdA employees<br />

At på the tuvefAbriken tuve plAnt<br />

europeAn europeAn mAnufActuring<br />

mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

David palmérus <strong>är</strong> ny <strong>produktion</strong>schef på Tuvefabriken<br />

från 1 september 2010.<br />

som chef och att jag vill prata med alla, säger<br />

David Palmérus. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

christoffer granstav,<br />

flöde 1, del 4<br />

– Jag läser inga böcker,<br />

inte just nu. Men jag tittar<br />

mycket på film och gillar<br />

"Avatar". Framför allt miljön<br />

som de har skapat. Den<br />

liknar dataspel.<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 3


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Hälsoarbetare<br />

Stegar på för bättre hälsa<br />

på första mötet<br />

de har praktiskt taget gått hela vägen till luleå. Ett initiativ från<br />

medarbetarna på Processutveckling 29720 slutade med att hela<br />

Kvalitetsavdelningen började promenera som aldrig förr. nu försöker<br />

de göra om promenaden, den h<strong>är</strong> gången till Gibraltar.<br />

i förra numret av <strong>produktion</strong>sNytt<br />

efterlyste<br />

inger Ahlgren på Tuvefabriken<br />

intresserade<br />

medarbetare som vill<br />

bli hälsocoacher. Den<br />

14 september hade de<br />

ett första möte.<br />

Inger Ahlgren <strong>är</strong> HRBP på<br />

Tuve och <strong>Volvo</strong> Lastvagnars<br />

representant i AB <strong>Volvo</strong>s<br />

processteam för hälsa och arbetsmiljö.<br />

Tillsammans med<br />

Göran Falk från Unionen<br />

och Stefan Henriksén från<br />

IF Metall, har hon i uppdrag<br />

att dra igång ett hälsofrämjande<br />

arbete på Tuvefabriken.<br />

Visionen <strong>är</strong> att <strong>Volvo</strong><br />

ska ha ”bland de friskaste<br />

medarbetarna i v<strong>är</strong>lden”.<br />

Introduktionsmötet<br />

handlade i första hand om<br />

vad en hälsocoach <strong>är</strong> och<br />

hur dessa skulle kunna jobba<br />

inom Tuvefabriken.<br />

– Det finns inget f<strong>är</strong>digt<br />

koncept utan vi kan tillsammans<br />

forma organisationen<br />

för Tuve, säger Inger Ahlgren.<br />

De som blir hälsocoacher,<br />

kan ordna aktiviteter och<br />

komma med idéer. Aktiviteterna<br />

finansieras av varje<br />

<strong>Volvo</strong>bolag/fabrik. En gång<br />

per år samlas alla AB <strong>Volvo</strong>s<br />

hälsocoacher till ett gemensamt<br />

seminarium.<br />

Flera förslag och idéer<br />

kom upp redan på första<br />

mötet, till exempel tydligare<br />

information om vad som<br />

finns på Stenebygården och<br />

en enkät om vad de anställda<br />

vill ha n<strong>är</strong> det gäller friskvård.<br />

Fler möten planeras under<br />

hösten. Kontakta Inger Ahlgren<br />

om du <strong>är</strong> intresserad.<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

4 Produktionsnytt #4 2010<br />

Det var Några av medarbetarna<br />

som började prata om att<br />

göra gemensam sak och försöka<br />

gå ner i vikt. Det slutade med en<br />

stegtävling som spred sig till hela<br />

Kvalitet.<br />

– Vi bestämde att vi skulle gå<br />

till Luleå och fick lov att köpa in<br />

stegräknare. Det var vår dåvarande<br />

chef Patrik Isaksson som<br />

uppmuntrade hela avdelningen<br />

att vara med, berättar Helena<br />

Söderberg, VPS-koordinator på<br />

Tuvefabriken.<br />

De mätte antalet steg<br />

varje vecka och markerade på en<br />

karta hur långt var och en hade<br />

helena söderberg på språng igen.<br />

BIldEr: FlOrEncE OPPEnHEIM<br />

kommit på vägen till Luleå.<br />

– Den som var bäst varje<br />

vecka fick en trofé på sitt skrivbord,<br />

en tändsticksask d<strong>är</strong> det står<br />

”Retstickan, jag ligger<br />

steget före!”.<br />

Träningen blev<br />

ett samtalsämne och<br />

medarbetarna hade<br />

en gemensam angelägenhet<br />

att samlas<br />

kring utanför jobbet.<br />

– Vi har l<strong>är</strong>t<br />

känna varandra och<br />

även de andra avdelningarna<br />

inom<br />

Kvalitet mycket<br />

bättre, säger Helena<br />

Söderberg. Motivationen<br />

ökar och vi orkar bättre, det har<br />

vi m<strong>är</strong>kt tydligt.<br />

Tiotusen steg per dag var ett<br />

snitt de strävade efter men det<br />

var inte så lätt för alla, s<strong>är</strong>skilt<br />

inte för tjänstemän.<br />

– Vi har haft en del gående<br />

möten, till exempel delar av<br />

PBP-samtalen. Vi m<strong>är</strong>kte också<br />

att vi gick till varandra mer och<br />

pratade, istället för att alltid<br />

skicka mejl.<br />

Några tog det nästan lite för<br />

allvarligt, trots att de<br />

satte ett ”maxtak”.<br />

En av dem var Robert<br />

Azrak som <strong>är</strong> en riktig<br />

tävlingsmänniska. Det<br />

blev nästan ett stressmoment<br />

för honom.<br />

– Jag var ute och<br />

vandrade jämt. Sedan<br />

blev jag pappaledig och<br />

kom ifrån det. Nu ska jag<br />

försöka komma tillbaka till<br />

det spåret igen, säger han.<br />

Nästa Mål <strong>är</strong> att gå till Gibraltar,<br />

totalt 320 mil.<br />

– Denna gång tar vi med all<br />

typ av träning och räknar om<br />

det till steg. Det bidrar till större<br />

möjlighet till variation och vi tror<br />

att det ger bättre resultat. l<br />

FloreNce oppeNheiM<br />

robert Azrak av en av dem som antog stegutmaningen – på riktigt<br />

allvar! Nu hoppas han komma igång igen, efter pappaledighet.<br />

lEna M FrEdrIKSSOn<br />

hans eckhardt,<br />

stjepan Mlacic och<br />

Bogdan pajic vid<br />

rulltesten, som <strong>är</strong> ett<br />

avskiljt arbetsområde<br />

vid justerytan,<br />

slussen.<br />

H<strong>är</strong> testas lastbilarna på rullar<br />

I rulltesten funktionstestas exempelvis<br />

lastbilarnas prestanda,<br />

motor, växellåda och bromsar.<br />

rulltesten hör till Slussen, med<br />

personal som roterar i olika<br />

uppgifter. alla rulltestare får en<br />

s<strong>är</strong>skild utbildning.<br />

tiDigare iNgick rulltesteN i en annan avdelning,<br />

men det organiserades om för ungef<strong>är</strong> ett år sedan.<br />

Bogdan Pajic <strong>är</strong> <strong>produktion</strong>sledare för del 7 (Slussen)<br />

på Flöde 21.<br />

– Omorganisationen fungerar bra, för nu <strong>är</strong> det<br />

samma personal som jobbar med vagnarna hela vägen<br />

genom korrigeringar i Slussen och in i rulltesten, säger<br />

han. Det ger stora möjlighe-<br />

ter till flexibilitet och koll<br />

på vad som har gjorts med<br />

respektive vagn, vilket gör att<br />

det <strong>är</strong> bättre både process-<br />

och produktmässigt.<br />

I rulltesten körs bilarna på<br />

rullar som ligger i golvet. Det<br />

<strong>är</strong> både manuella och datoriserade<br />

tester, d<strong>är</strong> man kollar att<br />

bilen har rätt utrustning och<br />

att alla detaljer fungerar. Alla<br />

lastbilar går genom rulltesten<br />

FaKTa: rUllTEST<br />

Alla lastbilar rulltestas och testen tar i snitt<br />

18-20 minuter. Det finns fyra rulltestbanor.<br />

Bilen kopplas till en dator, som talar om<br />

vilka tester just den varianten ska gå<br />

igenom. provföraren utför testerna i kommunikation<br />

med datorprogrammet.<br />

Bland annat kollas bromsar, ABs-system,<br />

hastighetsmätare, temperatur i motor och<br />

växellåda under varmkörning samt hastighetsbegränsare<br />

och avgasbroms.<br />

och det <strong>är</strong> d<strong>är</strong> de provkörs fullt ut för första gången.<br />

De som arbetar med rulltesterna får en s<strong>är</strong>skild utbildning,<br />

som Hans Eckhardt, provförare och utbildare<br />

på Tuveskolan, <strong>är</strong> huvudansvarig för. I utbildningen av<br />

medarbetarna får han ofta hjälp av nyutbildade provföraren<br />

Stjepan Mlacic.<br />

– Vi har nu en riktad utbildning av provförare,<br />

som de som arbetar i rulltesten kallas, säger Stjepan<br />

Mlacic. Det <strong>är</strong> bra att alla har samma baskunskaper<br />

och får samma information.<br />

– Nu sköts utbildningen via ett reviderat utbildningspaket<br />

i Tuveskolan och inte från person till person, som<br />

man ofta gjorde tidigare, säger Hans Eckhardt.<br />

Utfallsmässigt har man på senare tid sett positiva<br />

förändringar, d<strong>är</strong> antalet vagnar som blir Direkt OK<br />

utifrån provkörningen <strong>är</strong> jämnare och mer stabil än<br />

på många år.<br />

– Det beror både på utbildningen och på att vi<br />

nu har mer direktkontakt med justerpersonalen,<br />

säger Bogdan Pajic. Det <strong>är</strong><br />

till exempel bra att veta<br />

vilka justeringar som har<br />

gjorts på vagnen n<strong>är</strong> den<br />

går in i rulltesten, och<br />

sådan information sköts nu<br />

mer naturligt n<strong>är</strong> vi tillhör<br />

samma avdelning. Provkörningen<br />

blir mer av en<br />

förlängning på de eventuella<br />

avvikelseåtg<strong>är</strong>der vi precis<br />

har utfört. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

Fler alkolås<br />

i tunga fordon<br />

Mer äN var fj<strong>är</strong>de tung<br />

lastbil som <strong>Volvo</strong> säljer i<br />

Sverige <strong>är</strong> numera fabriksutrustad<br />

med alkolås.<br />

Alkohol <strong>är</strong> den direkta<br />

orsaken till ungef<strong>är</strong> 30<br />

procent av alla trafikolyckor<br />

med dödlig utgång. Ett<br />

effektivt sätt att motverka<br />

problemet <strong>är</strong> att införa<br />

alkolås, som förhindrar<br />

att bilen kan startas av en<br />

påverkad förare.<br />

– Bland yrkesförare<br />

<strong>är</strong> det väldigt få som kör<br />

onyktra. Men eftersom<br />

konsekvenserna av en<br />

olycka med tunga fordon<br />

kan bli så allvarliga <strong>är</strong> det<br />

viktigt att göra allt för att<br />

förhindra att någon sätter<br />

sig bakom ratten med<br />

alkohol i blodet, säger<br />

Carl Johan Almqvist,<br />

ansvarig för trafik- och<br />

produktsäkerhet på<br />

<strong>Volvo</strong> Lastvagnar.<br />

volvo har erBjuDit<br />

fabriksmonterat alkolås<br />

sedan 2005 och <strong>är</strong> den<br />

enda lastbilstillverkare<br />

som gör det. För att få<br />

fler kunder att upptäcka<br />

fördelarna med alkolås<br />

beslutade <strong>Volvo</strong> i Sverige<br />

att under 2010 erbjuda<br />

fabriksmonterat alkolås<br />

till reducerat pris. Då<br />

ökade försäljningen<br />

markant.<br />

Under första halvåret<br />

2010 såldes var<br />

fj<strong>är</strong>de tung lastbil med<br />

fabriksmonterat alkolås.<br />

Dessutom har alkolås<br />

eftermonterats i många<br />

hundra svenska lastbilar<br />

under samma period.<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 5


en tidning för AnställdA<br />

på tuvefAbriken<br />

europeAn mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

alla truckar soM finns på Tuvefabriken<br />

leasas. N<strong>är</strong> en taktuppgång planeras <strong>är</strong> det<br />

dags att beställa nya leasingtruckar. För att<br />

klara höstens taktuppgångar på Tuve behövs<br />

omkring 37 nya truckar av olika slag.<br />

– Vi har avtal med tre olika företag, men<br />

kan även leasa från andra truckleverantörer,<br />

säger Bo Åberg, trucksamordnare på Tuve. Men<br />

leveranstiden på en vanlig truck <strong>är</strong> mellan 16<br />

och 20 veckor, så ibland <strong>är</strong> det svårt att hinna få<br />

tag på truckar, s<strong>är</strong>skilt i dessa dagar n<strong>är</strong> många<br />

företag ökar sin <strong>produktion</strong> ungef<strong>är</strong> samtidigt.<br />

Då krävs det nödlösningar, till exempel att<br />

låna begagnade demotruckar tills de nya kommer.<br />

Det finns också ett samarbete mellan de<br />

olika <strong>Volvo</strong>fabrikerna. Nyligen kom exempelvis<br />

en truck som hade blivit över i Skövde-<br />

fabriken till Tuve i stället.<br />

6 ProduktionsNytt #4 2010<br />

Så h<strong>är</strong> gick det i lastvagnsloppet<br />

Gång Herrar<br />

1. Danny Bilger<br />

2. per olteus<br />

3. Dag Örtberg<br />

Gång Damer<br />

1. hanna-Maria W<strong>är</strong>n<br />

2. carin Ferm<br />

3. Åse corneliusson<br />

Truckrekord i fabriken<br />

n<strong>är</strong> fler och fler lastbilar byggs på fabriken behöver mer<br />

och mer material köras ut till montörerna. Till det behövs<br />

det truckar. Totalt blir det cirka 270 truckar av olika slag<br />

på fabriken efter taktuppgången. Ibland <strong>är</strong> det svårt att<br />

få tag på dem i tid.<br />

Vissa truckar <strong>är</strong> i specialutförande, bland<br />

annat de som används till blåboxar och har<br />

ett höj- och sänkbart elektriskt lyftbord<br />

framtill. För dem <strong>är</strong> ledtiderna ännu längre.<br />

– Vi bygger om en del i vår truckverkstad,<br />

d<strong>är</strong> vi också gör reparationer, service och<br />

underhåll på fabrikens truckar.<br />

Bo Åberg berättar att han nu, efter en<br />

hektisk tid, kan pusta ut i vetskapen om att<br />

alla truckar som behövs kommer att finnas på<br />

plats i tid. Men han har också en varning till all<br />

personal.<br />

Det har aldrig tidigare funnits så många<br />

medarbetare på plats på dagtid i fabriken som<br />

det gör nu, och det har heller aldrig funnits så<br />

många truckar i omlopp.<br />

– D<strong>är</strong>för <strong>är</strong> det extra viktigt att vara<br />

försiktig och uppm<strong>är</strong>ksam, så att det inte blir<br />

Löpning Herrar<br />

1. Jérôme Manceau<br />

2. cornelius Temmel<br />

3. patrik Brants<br />

kollisioner. Använd bara gångstråk och övergångsställen<br />

n<strong>är</strong> ni går till fots i fabriken!<br />

Det <strong>är</strong> också viktigt att hålla koll på vilka<br />

övergångsställen som <strong>är</strong> aktuella. Eftersom<br />

det byggs om mycket i fabriken, kan ställen<br />

som tidigare har fungerat som övergångar ha<br />

slutat gälla.<br />

– Det <strong>är</strong> inte alltid man har hunnit med<br />

att uppdatera målningen på golvet, säger Bo<br />

Åberg. l<br />

leNA M FreDriKssoN<br />

lEna M FrEdrIKSSOn<br />

Löpning Damer<br />

1. Ann hellgren<br />

2. ramona rasmussen<br />

3. Johanna lööf<br />

Fullständig resultatlista finns på intranätet under Friskfabriken.<br />

FaKTa: TrUcKar På TUVE<br />

• Totalt ska det efter taktuppgången<br />

finnas cirka 270 truckar på Tuvefabriken,<br />

allt från dieseltruckar, som används<br />

utomhus i godsmottagningen, till små<br />

ledstaplare, som bland annat används<br />

vid packytan på KD.<br />

• Det finns elva olika truckmodeller på<br />

fabriken.<br />

• Dieseltruckarna håller på att bytas ut<br />

mot eltruckar, av miljöskäl. eltruckarna <strong>är</strong><br />

lika starka och har batterier som laddas<br />

på nätterna.<br />

• Den sort som ökar mest numera <strong>är</strong><br />

dragtrucken som används för att leverera<br />

kittingsatser.<br />

• De truckar som kör inomhus på Tuve <strong>är</strong><br />

inställda så att de inte kan åka fortare än<br />

10–11 km/h.<br />

Bo Åberg har modeller<br />

av de truckar som<br />

används på fabriken.<br />

h<strong>är</strong> syns från vänster en<br />

motviktstruck för hantering<br />

av axlar, motorer<br />

och tunga pallar, en<br />

skjutstativtruck som <strong>är</strong><br />

bra i trånga utrymmen,<br />

en liten öppen motviktstruck<br />

för exempelvis<br />

pallmaterial till flödena,<br />

en dieseltruck för utomhusbruk<br />

och en eldriven<br />

motviktstruck, d<strong>är</strong> man<br />

kan se hur lättåtkomligt<br />

batteriet <strong>är</strong>, bakom en<br />

liten lucka.<br />

Stort och<br />

smått på<br />

årets lopp<br />

Det var fiNt väder och trevlig stämning även på<br />

årets Lastvagnslopp. Gångare och löpare v<strong>är</strong>mde upp,<br />

tog sig runt banan och kom i mål. Anhöriga fikade,<br />

köpte lotter och inväntade motion<strong>är</strong>erna.<br />

Efter prisutdelning blev det lottdragning, och i år<br />

var priserna ovanligt fina. Bland annat lottades två<br />

splitter nya cyklar ut, och några rejäla leksaksfordon<br />

för barn att åka på.<br />

Se vilka som vann på föregående sida. Mer bilder<br />

och fullständig resultatlista finns på intranätet.<br />

i fokus<br />

A en mAgAzine tidning för for AnställdA employees<br />

At på the tuvefAbriken tuve plAnt<br />

europeAn europeAn mAnufActuring<br />

mAnufActuring<br />

volvo trucks<br />

BIldEr: lEna M FrEdrIKSSOn<br />

#4 2010 ProduktionsNytt 7


1Hydraulaggregat<br />

till flygande saxen<br />

i rullfångaren på Balk.<br />

Tomas stålcrona ansvarar<br />

för underhåll på Balk. efter<br />

morgonmöten med både<br />

Underhåll och Balk prioriterar<br />

han sin arbetsdag<br />

utifrån handlingsplanerna.<br />

2<br />

mitt jobb<br />

Tomas Stålcrona <strong>är</strong> underhållstekniker<br />

med ansvar för Balk, men han arbetar<br />

också i resten av fabriken n<strong>är</strong> det behövs.<br />

Hans uppdrag <strong>är</strong> att se till att de<br />

som ska reparera olika maskiner och<br />

verktyg får de delar och förutsättningar<br />

som de behöver.<br />

2Uppdragen varierar<br />

mycket från dag till<br />

dag, och Tomas arbetar<br />

även med fel i andra delar<br />

av fabriken. Underhållsteknikerns<br />

uppgift <strong>är</strong> att<br />

se till att de som reparerar<br />

maskinerna får de delar<br />

som behövs.<br />

3<br />

– Som underhållstekniker<br />

<strong>är</strong> det bra om man<br />

<strong>är</strong> påhittig och flexibel, för<br />

att hitta lösningar så att<br />

maskinerna inte behöver<br />

stå stilla. Vi arbetar tillsammans<br />

med underhållsreparatörerna<br />

n<strong>är</strong> någon larmar<br />

om akuta fel på en maskin.<br />

3Objekt-id. De flesta<br />

objekt och maskiner<br />

i fabriken <strong>är</strong> numrerade<br />

och kopplade till ett<br />

anläggningsregister. D<strong>är</strong><br />

står det vilka reservdelar<br />

som passar till just den<br />

maskinen och var man kan<br />

hitta dem.<br />

Avs: ProduktionsNytt, <strong>Volvo</strong> Lastvagnar AB,<br />

Produktion Göteborg, Informationsavd,<br />

405 08 GÖTEBORG<br />

1<br />

FaKTa: TOMaS STålcrOna<br />

Ålder: 56 år.<br />

Antal år på <strong>Volvo</strong>: 25, alla på Underhåll.<br />

Fritidsintressen: Jakt och fiske.<br />

Om reservdelarna<br />

inte finns på fabriken,<br />

beställs de utifrån. Då <strong>är</strong><br />

det viktigt att ha ett bra<br />

kontaktnät med underleverantörer,<br />

så att det<br />

går att hitta någon som<br />

kan leverera snabbt och<br />

enkelt.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!