28.07.2013 Views

บ. สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา จำกัด - LEAN

บ. สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา จำกัด - LEAN

บ. สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา จำกัด - LEAN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>บ</strong>ริษัท <strong>สยาม</strong> <strong>เอ็นจีเค</strong> <strong>เทคโนเซรา</strong><br />

จํากัด<br />

<strong>บ</strong>ริษัท <strong>สยาม</strong> <strong>เอ็นจีเค</strong> <strong>เทคโนเซรา</strong> จํากัด<br />

เป็ นผู ้ ผลิ ต วัสดุทนไฟ ใช้ เป็ นอุปกรณ์<br />

รองรั<strong>บ</strong>ชิ นงานในเตาเผา (Kiln Furniture) ตังอยู ่ทีอยู่<br />

11<br />

หมู่<br />

1 นิคม-อุตสาหกรรมเหมราชสระ<strong>บ</strong>ุรี HSIL ตํา<strong>บ</strong>ล<strong>บ</strong>ัว<br />

ลอย<br />

อําเภอหนองแค จังหวัดสระ<strong>บ</strong>ุรี 18140 ด้วยทุน<br />

จดทะเ<strong>บ</strong>ียน 74 ล้าน<strong>บ</strong>าท มีพนักงานประมาณ 100 คน<br />

ผลิตภัณฑ์ที ผลิตมีดังนี<br />

อุปกรณ์รองรั<strong>บ</strong>ชิ นงานในเตาเผาสําหรั<strong>บ</strong>ลูกค้าอุตสาหกรรมเซรามิกส์,อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์<br />

และอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยรูปทรงต่างๆ เช่น Plate , Slab , Saggar เป็ นต้น<br />

อาจารย์ ทีปรึกษา<br />

อาจารย์ภูมรินทร์ แสวงกาญจน์<br />

อาจารย์ยศธนา จินตมากุล<br />

Lean Team<br />

Lean Assessment : Before<br />

TPM, Total Preventive Maintenance<br />

Lean Assessment<br />

<strong>บ</strong>ริษัท <strong>สยาม</strong> <strong>เอ็นจีเค</strong> <strong>เทคโนเซรา</strong> จํากัด<br />

ณ วันที 28 กุมภาพ ันธ์ 2554<br />

Balance Production<br />

Communication & Cutural Awareness<br />

10.00<br />

9.00<br />

8.006.56<br />

7.00<br />

Visual System & Workplace Organization<br />

6.00<br />

5.00<br />

4.00<br />

6.07<br />

Pull Systems<br />

2.92<br />

3.00<br />

Standard Work<br />

2.00<br />

4.64<br />

1.67 1.00<br />

0.00<br />

SMED Quick Changeover<br />

3.93<br />

6.25<br />

3.21<br />

Mistake Proofing/Poka Yoke<br />

6.07<br />

8.21<br />

Continuous Improvement<br />

Operational Flexibility


VSM : Current state


VSM : Future State


ชื อเรื อง (Name Project) : 1.การลดการรอคอยอุปกรณ์และวัสดุในการ<strong>บ</strong>รรจุเนื องจากของขาด Stock (Reduce waiting time due to shortage of packing material)


BROWN PAPER ANALYSIS (Current) : Store Packing<br />

BROWN PAPER ANALYSIS (Future)


ชื อเรื อง (Name Project) : 2.การลดขันตอนและเวลาในการออกแ<strong>บ</strong><strong>บ</strong>ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Reduce Procedure & Time for New Product)


BROWN PAPER ANALYSIS (Current)<br />

BROWN PAPER ANALYSIS (Future)<br />

BROWN PAPER ANALYSIS (Future)


การลดขันตอนและเวลาในการออกแ<strong>บ</strong><strong>บ</strong>ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Reduce Procedure & Time for New<br />

Product)<br />

พ<strong>บ</strong>ว่าใช้เวลานานเนื องจากมีหลายขันตอน ในการพิจารณา และเอกสารมีการสูญหาย<br />

เนื องจากมีหลายแฟ้ม ซึ งพ<strong>บ</strong>ว่างานประเภท New Product มี 30 - 40 items/month ใช้เวลา ประมาณ<br />

11,958 Minutes/item Internal Process = 32 Step<br />

DRAWING DESIGN FLOW NEW PRODUCT FLOW<br />

มาตรการแก้ไข (Countermeasure)<br />

1.ลดขันตอนที ไม่จําเป็นออก (Reduce Process)<br />

1.1 ยกเลิกการทําใ<strong>บ</strong>แ<strong>บ</strong><strong>บ</strong>ฟอร์ม Drawing Request (FM-018) (Cancel Drawing Request Form) : เนื องจาก<br />

เป็นขันตอนที ซําซ้อน<br />

และ เป็น NVA Process<br />

1.2 ใช้เแ<strong>บ</strong><strong>บ</strong>ฟอร์มใหม่ (Used new form) ที รวมระหว่าง New Product Review (FM-019) และ Inquiry Sheet<br />

(FM-020)<br />

ทําให้ลดขันตอนและเวลาได้<br />

ยกเลิก<br />

Cancel<br />

ยกเลิก<br />

Cancel<br />

New Form


1.3 ปรั<strong>บ</strong>ขันตอนการ Flow ของเอกสาร (Adjust flow document)<br />

สรุปผลการปรั<strong>บ</strong>ปรุง<br />

จากตารางสรุปผลการปรั<strong>บ</strong>ปรุง ทังหมด 5 กิจกรรม ปรากฎว่าทัง 5 กิจกรรม<strong>บ</strong>รรลุเกินเป้าหมาย<br />

ที ได้กําหนดไว้ คือ เกิน 15% และสามารถประหยัดต้นทุนภายในช่วงระยะเวลาโครงการรวมทังสิ น<br />

1,249,118 <strong>บ</strong>าท และเมื อเทีย<strong>บ</strong>ต่อปีสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง 14,989,416 <strong>บ</strong>าทต่อปี<br />

แต่อย่างไรก็ตาม สิงที<br />

สําคัญที สุดคือ ความคงอยู่อย่างยั<br />

งยืนของแนวคิดพนักงานทุกระดั<strong>บ</strong>ที มี<br />

การปรั<strong>บ</strong>ปรุงเพื อพัฒนางานที ปฏิ<strong>บ</strong>ัติอยู่เป็นประจํา<br />

ดังนันจึงได้มีการกําหนดแผนที จะทําการปรั<strong>บ</strong>ปรุง ซึง<br />

เป็นการขยายผลให้มีความเป็นลีน ทัวทังองค์กร<br />

เรืองทีจะทําต่อในอนาคต


<strong>บ</strong>ทสรุปของผู ้<strong>บ</strong>ริหาร<br />

<strong>บ</strong>ริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Lean-I : Lean Manufacturing ปี 2552 ส่งผลดีต่อผลประกอ<strong>บ</strong>การ<br />

ของ<strong>บ</strong>ริษัทฯ เช่น เพิมผลผลิตได้ตามเป้าหมาย<br />

ช่วยลดและชลอการลงทุนมูลค่าหลายสิ<strong>บ</strong>ล้าน<strong>บ</strong>าท ลด<br />

ค่าใช้จ่ายจากการสูญเสีย ตลอดจนเพิมความพึงพอใจให้กั<strong>บ</strong>พนักงาน ดังเห็นได้จากจํานวน<br />

ข้อเสนอแนะ Kaizen เพิมขึนเป็น<br />

2 เท่าตัว เพิมความพึงพอใจให้กั<strong>บ</strong>ลูกค้า<br />

เช่น การส่งมอ<strong>บ</strong>ตรงเวลา<br />

และระยะเวลาส่งมอ<strong>บ</strong>สันลง คุณภาพสินค้าดีขึ น<br />

<strong>บ</strong>ริษัทฯ ได้ดําเนินการ Lean อย่างต่อเนื องในปี 2553 และในปี 2554 มีแผนการขาย 2,600<br />

tons (ปี 2552 2,200 ton) ทําให้พื นที ไม่เพียงพอ และ<strong>บ</strong>างเครื องจักรเต็มกําลังการผลิต<br />

<strong>บ</strong>ริษัทฯ จึงมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Lean-II ที กรมฯ ร่วมกั<strong>บ</strong> สสท. ทําให้<strong>บ</strong>ริษัทสามารถ<br />

ขยายการปฎิ<strong>บ</strong>ัติ จากเฉพาะ Line การผลิต สู่<br />

Office ช่วยให้การสื อสารในองค์กรเป็นภาษาเดียวกัน และ<br />

เข้าใจเป้าหมายเดียวกัน คาดว่า<strong>บ</strong>ริษัทฯ สามารถชลอการลงทุนกว่า 30 ล้าน<strong>บ</strong>าท ลดการสูญเสีย 10<br />

ล้าน<strong>บ</strong>าท/ปี และเพิมความพึงพอใจให้กั<strong>บ</strong>ลูกค้า ตังแต่การรั<strong>บ</strong> Order จนถึงการส่งมอ<strong>บ</strong>ที รวดเร็วและ<br />

ถูกต้องตรงเวลา.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!