1 Company Profile 2. Lean Team
1 Company Profile 2. Lean Team
1 Company Profile 2. Lean Team
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
หัวข้อที<br />
1 <strong>Company</strong> <strong>Profile</strong><br />
บริษัท สยามไวเนอรี<br />
จํากัด<br />
ประวัติความเป็ นมาของบริษัท สยาม ไวเนอรี<br />
จํากัด<br />
บริษัท สยาม ไวเนอรี<br />
จํากัด เลขที<br />
9/2 หมู ่ 3 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 74000 http//www.siamwinery.com<br />
เป็ นผู้ผลิตเครืองดืมประเภทแอลกอฮอล์<br />
ก่อตั งขึ นในปี พ.ศ. 2524 โดยใช้ชือว่า<br />
บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด (ชือเดิม)<br />
โดย<br />
มุ ่งเน้นเป็ นผู้ผลิตไวน์ และสร้างวัฒนธรรมในการดื มไวน์ ให้กับคนไทย ระบบการทํางานของบริษัทภายใต้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่<br />
ISO9001:2008 , ISO14001;2004, ISO17025;2005, GMP&HACCP ซึ งได้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด คือ<br />
SPY WINE COOLER (Classic, Red , White, Black Gold )<br />
SPY WINE COCKTAIL ( Maitai , Kamikaze, Screw diver )<br />
STILL WINE ( Monsoon ,Mont clair, Perter Vella, Chateau vendrom, Kookaburra , )<br />
บริษัท สยาม ไวเนอรี<br />
จํากัด เป็ นผู้นําในการจําหน่ายไวน์ เป็ นอันดับ หนึ งของประเทศ โดยจําหน่ายทั งในและต่างประเทศ<br />
เช่น อังกฤษ, ญีปุ<br />
่ น,เนเธอร์แลนด์, เยอรมัน, เวียดนาม, กัมพูชา,ลาว,พม่า เป็นต้น<br />
วิสัยทัศน์ (Vision) มีปณิธานในการเสนอลูกค้าให้ดืมไวน์เพือสุขภาพ<br />
เราปราถนาทีจะเป็<br />
นผู้นําในเอเชีย ด้านไวน์และผลิตภัณฑ์ทีทําจาก<br />
องุ ่น โดยคํานึงถึงคู ่ค้า สังคม และสิ งแวดล้อม<br />
พันธกิจ (Mission)<br />
• รับผิดชอบต่อสังคม มุ ่งพัฒนา วัฒนธรรมไวน์ไทย และสนับสนุนเกษตรกร<br />
• ส่งมอบการบริการที ดีเลิศไปยังคู ่ค้าของบริษัท<br />
• มุ ่งพัฒนาตราสัญญลักษณ์ของสินค้าให้เป็ นทีชืนชอบทั<br />
งในประเทศ และทั วโลก<br />
• มีระบบการกระจายสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดทีดีทีสุดทั<br />
งในประเทศไทยและต่างประเทศ<br />
• ส่งเสริมการลงทุน ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนือง<br />
• ใช้หลักการเรื องคุณภาพสูงสุด เป็ นมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด<br />
• มุ ่งใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง และรักษาสิ งแวดล้อม<br />
• มุ ่งพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถ ผลงาน และทัศนคติทีดี<br />
หัวข้อที<br />
<strong>2.</strong> <strong>Lean</strong> <strong>Team</strong><br />
ผู ้อํานวยการโรงงาน<br />
Factory Director<br />
<strong>Lean</strong> <strong>Team</strong><br />
คุณอนิรุตติ สุพานิช<br />
คุณวีระพันธ์ เชาวลิต<br />
Senior manager<br />
คุณสุพรรณ วิมล<br />
คุณกนกวรรณ อรุณรัตน์<br />
คุณธานี เดชมี<br />
Ass. manager<br />
<strong>Lean</strong> Leader<br />
คุณประมวลชัย เอียมสะอาด<br />
ทีปรึกษา<br />
อาจารย์เกรียงไกร ล้อมชวการ<br />
คุณพงษ์เพชร สิงห์จินดา
หัวข้อที<br />
3. Best Practice <strong>Lean</strong> การลดระยะเวลาในการหมักโดยลดขั นตอนการ ตกตะกอนด้วยสารเคมี แต่ใช้การตรวจสอบทางเคมี<br />
เข้ามาทดแทนสามารถลดเวลาในการรอคอยการตกตะกอนได้ถึง 5 วัน ใช้เวลาเพียง 1 วันในการทดสอบ<br />
BaseWine<br />
ตารางแสดงการลดลงของถังทีต้องใช้ในการหมักไวน์<br />
1,526,855 ลิตรจากต้องใช้ถัง 62ใบ ใช้เพียง 50 ใบ สามารถลดการใช้ถัง 12 ใบ<br />
ต้องการใช้<br />
Bw(ลิตร)<br />
Bw1 -<br />
Bw2 683,012<br />
Bw3 703,033<br />
Bw4 140,810<br />
Total 1,526,855<br />
จํานวนถ ัง<br />
( ถ ัง 24,500<br />
lt)<br />
-<br />
28<br />
29<br />
6<br />
62<br />
เวลาในการ<br />
หม ักBefore(<br />
วัน)<br />
เวลาในการ<br />
หม ัก After(<br />
วัน)<br />
เวลาหม ัก x<br />
จน.ถ ัง<br />
(Before)(1)<br />
29 25 -<br />
31 27 864<br />
30 24 861<br />
37 33 213<br />
32<br />
27 1,938<br />
เวลาหม ัก x<br />
จน.ถ ัง<br />
(After) (2)<br />
-<br />
753<br />
689<br />
190<br />
1,631<br />
ผลต่างของ<br />
(1)และ (2)<br />
-<br />
112<br />
172<br />
23<br />
307<br />
เวลาใช้ถ ังหม ัก ทีลดลง<br />
หล ังปร ับปรุง(ถ ัง*วัน)<br />
หากมีการหม ักเฉลีย<br />
27<br />
วันต่อรอบ จะมีถ ังเพิมขึ<br />
น<br />
จํานวน<br />
12 ถ ัง 25,000 L/Tank<br />
ตารางสรุปต้นทุนทีสามารถลดลงได้จากกระบวนการหมักไวน์ในส่วนสารเคมีในการตกตะกอน<br />
และต้นทุนการเพิ มถังหมัก ขนาด 25000 ลิตร<br />
Description Current Future Target Cost Saving<br />
1. ลดขั นตอนในการทํา Fining ในกระบวนการ<br />
หมักไวน์<br />
Fining 50% ไม่ Fining 100% 256,200<br />
<strong>2.</strong> ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ มถังหมัก - - - 16,200,000<br />
(ราคาถัง 1,350,000 บาท/ใบ)<br />
Total Cost Saving 16,456,200.00<br />
เครืองมือ<br />
- Combine Process ; การรวมกิจกรรมของการตกตะกอนด้วยสารเคมี โดยหลังจากทีมีการเหวียงแยกตะกอนแล้วจะมี<br />
การตรวจสอบโปรตีนทีมีอยู<br />
่ในไวน์ ถ้าไม่พบจะดําเนินการแยกตะกอนอีกครั งเพือให้ไวน์ใส<br />
- Kanban ; ใบสังหมักไวน์ในแต่ละ Lot เพือสามารถกําหนดวันที<br />
จะสามารถใช้งานไวน์ในถังนั น ๆ<br />
Fermentation Flow Chart<br />
การเปรียบเทียบระยะเวลาหมัก ระหว่าง ไม่มีการตกตะกอนด้วย<br />
สารเคมี กับ วิธีปกติซึ งระยะเวลาลดลงอย่างชัดเจน<br />
40 day<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
กราฟแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาหมักไวน์หลัง Combine process<br />
Bw1 BW2 Bw3 Bw4<br />
type wine<br />
Mix 29 31 30 37<br />
Min 20 24 25 35
L/T = 8.71 วัน<br />
TCT = 0.5905 sec<br />
MCT = 8.71 วัน
L/T = 8.71 วัน<br />
TCT = 0.5623 sec<br />
MCT = 8.71 วัน
หัวข้อทีต้องการปรุบปรุง<br />
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสิ งทีจะดําเนินการปรับปรุง<br />
เลือกจากสายการผลิตทีมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากที<br />
สุดของบริษัท โดยอาศัยหลักเกณฑ์ จากยอดการสั งซื อ ซึ งโดยทั วไปการ<br />
ผลิตเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์จะแบ่งเป็<br />
น 2 ช่วง คือ Low Season และ High season ร่วมถึงการสั งซื อจากต่างประเทศ ซึ งมีเงือนไข<br />
ต่าง ๆ ส่งผล<br />
กระทบต่อยอดการผลิต ในช่วง High Season กิจกรรมการปรับปรุงทีสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน<br />
จากข้อมูลการผลิตในต้นปี 2010 ทีผ่านมา<br />
พบว่า สายการผลิตที<br />
3 มียอดการผลิตมากถึง 60 %ของยอดการผลิตทั งหมด ดังกราฟ<br />
<br />
<br />
<br />
ผลลัพท์จากการวิเคราะห์ VSM สายการผลิตที3<br />
และเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่า ณ ปัจจุบัน และระดมความคิด จากทีมงานเพือเขียน<br />
แผนการในอนาคตสรุปได้ดังนี<br />
Takt Time : 0.16 วินาที / ขวด ( คิดที 1 กะทํางาน 8 ชัวโมง การทํางาน พัก 0.5 ชัวโมง )<br />
DGR ; ยอดการผลิต 13,000,000 ขวด ต่อเดือน ประกอบด้วย<br />
Mix Wine 3,575,000 lits Base wine 1,787,500 lits Grape 393,250 lits<br />
เป้ าหมายทีต้องดําเนินการ<br />
คือ เพิมจํานวนการผลิต<br />
โดยไม่เพิมกะการผลิตและพนักงาน<br />
( จ้างเหมา ) รวมทั ง OT โดย<br />
- เพิมประสิทธิภาพการผลิต<br />
สายการผลิตที 3 ขึน 15 % จากเดิม OEE = 65% เป็ น 75%<br />
- เพิมกําลังการหมักต่อวัน<br />
Description Current Future Target<br />
Total cycle Time ( C/T ) 0.23 0.20 To Reduce around 0.03 sec/bottle<br />
OEE (Overall Equipment Effectiveness ) 65% 75 % To Increase 15 % from current<br />
Labor Cost 4 Shift 3 Shift To Reduced > 15 %<br />
Losses 0.40 % 0.10 % To Reduced > 15 % from current<br />
Reduce fermentation time ( day ) 26 days 22 days To Reduce day of ferment 4 days<br />
เลือก Filler,<br />
CIP ,<br />
Labeler มา<br />
ดําเนินการ<br />
10,000<br />
9,000<br />
8,000<br />
7,000<br />
6,000<br />
5,000<br />
4,000<br />
3,000<br />
2,000<br />
1,000<br />
0<br />
Pareto of Process Loss<br />
38%<br />
Mixing -<br />
excise<br />
70%<br />
97%<br />
Series2<br />
Series1<br />
Over Fill ปริมาตรไม่ได ้ Quality<br />
Check<br />
100%<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%
หัวข้อที<br />
4. A3 Process Management<br />
Siam winery<br />
Background<br />
เนืองจากทางบริษัท<br />
มียอดการสั งซื อในช่วง<br />
High season ทําให้ต้องมีการ เพิ มก ําลังการผลิต โดยการเพิ ม OT ให้พนักงาน และเพิ ม<br />
พนักงาน ทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ น<br />
Current Conditions<br />
จากความต้องการของลูกค้า อยู ่ที<br />
500,000 ขวด ต่อวัน แต่ ทางโรงงานสามารถผลิตได้ ที<br />
343,200 ขวด เนืองมาจาก<br />
OEE ของเครืองจักร<br />
อยู ่ที<br />
65 % ทําให้ต้องเพิ มพนักงาน<br />
Out source เวลาการผลิต อีก 1 กะ<br />
Current State Map<br />
Target/Goals)<br />
- เพิ มจํานวนการผลิต โดยไม่เพิ มกะการผลิตและพนักงาน<br />
- เพิ มประสิทธิภาพการผลิต สายการผลิตที<br />
3 15 % (เดิม OEE = 65% เป็ น 75%)<br />
- เพิ มก ําลังการหมักต่อวัน<br />
Analysis<br />
Capacity ของเครืองจักรทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ<br />
- จํานวนพนักงานเทียบก ับหน่วยผลิตตํ า<br />
- Loss ในกระบวนการผลิตสูง<br />
- จํานวนถังหมักไวน์ไม่พอเพียงก ับการผลิต<br />
Countermeasures<br />
Operator บันทึกข้อมูล - ประสิทธิภาพเครื องจักร ด้วยการเปรียบเทียบ OEE<br />
- การสุญเสียนํ าไวน์ในระหว่างกระบวนการผสม บรรจุ<br />
- ในขั นตอนการหมักเพือหาปัจจัยที<br />
มีผลต่อระยะเวลาในการหมัก<br />
Future State Map<br />
Follow up
หัวข้อทีนํามาดําเนินการปรับปรุง<br />
และการนํา <strong>Lean</strong> Tool<br />
1. กระบวนการทีทําให้เกิดการสูญเปล่าในการทํางาน<br />
และส่งผลกระทบมากที สุดทีทําให้ค่า<br />
OEE = 65 % คือ<br />
กิจกรรมทีเกิดการสูญเปล่าทีกระทบต่อค่า<br />
OEE <strong>Lean</strong> Tool Before After Response Due date<br />
1.1 เวลาในการทําความสะอาดสายการผลิตเพือเปลียนชนิด<br />
Kanban 4.40 hr 3.0 hr <strong>Lean</strong> team 30/09/53<br />
ผลิตภัณฑ์ ( CIP )<br />
Control Chart<br />
1.2 Start up Filler บรรจุไวน์ปริมาตรไม่ได้ตามมาตรฐาน TPM ,5S 0.40 % 0.1% <strong>Lean</strong> team 09/06/53<br />
1.3 การSet up เริมต้นการผลิตและส่งต่อกะ พนักงาน<br />
Visual Contol<br />
- Labeler<br />
15-20 min 5 min <strong>Lean</strong> team 16/08/53<br />
- การติดสติกเกอร์<br />
20-30 min 10 min <strong>Lean</strong> team 16/08/53<br />
เวลาในการทําความสะอาดสายการผลิตเพือเปลียนชนิดผลิตภัณฑ์<br />
นานเกินมาตรฐาน ( CIP )<br />
การลดเวลาทีสูญเสียจากทําความสะอาด<br />
ในการเปลียนชนิดของผลิตภัณฑ์<br />
ลดลงจาก 4 ชั วโมง เป็ น 3 ชัวโมงในการทําความสะอาดด้วยนํ า<br />
ร้อน ตาม Program CIP ซึ งSet at <strong>2.</strong>5 ชัวโมง ไม่รวมกระบวนการเตรียมนํ าร้อน ( ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน )<br />
กราฟแสดงการระยะเวลา<br />
กราฟแสดงการระยะเวลาCIPเทียบกับ<br />
กราฟแสดงการระยะเวลา เทียบกับ เทียบกับ<br />
6.00<br />
เวลามาตรฐานและเวลาที<br />
เวลามาตรฐานและเวลาที ่สูญเสีย ่สูญเสีย<br />
่สูญเสีย<br />
เวลา<br />
5.00<br />
4.00<br />
3.00<br />
<strong>2.</strong>00<br />
1.00<br />
0.00<br />
04/05/53<br />
04/11/53<br />
20/4/53<br />
เวลาที ใช้ปัจจุบัน<br />
STD Time line<br />
ผลต่างเวลามาตรฐาน<br />
03/05/53<br />
04/05/53<br />
15/05/53<br />
19/05/53<br />
24/05/53<br />
10/06/53<br />
16/06/53<br />
18/06/53<br />
2106/53<br />
รูปภาพที<br />
1<br />
6.00<br />
เวลา<br />
5.00<br />
time<br />
4.00<br />
3.00<br />
<strong>2.</strong>00<br />
1.00<br />
0.00<br />
วันที Loss time<br />
ติดตั งถัง<br />
เพิม<br />
hot<br />
water<br />
จากการระดมความคิด<br />
ในการCIP ด้วยนํ าร้อนตาม Program ที<br />
Set at <strong>2.</strong>5 hr แต่ใน<br />
การทํางานจริงไม่สามารถทําได้ตามเวลานั น Operator ทีทํางาน<br />
พบว่าสาเหตุใหญ่ของการทีเวลามากกว่าทีกําหนดไว้คือ<br />
การเตรียมนํ า<br />
ร้อน สามารถแก้ไขตามแนวทางดังนี <br />
1. Operator ต้องมีการทราบแผนลิตล่วงหน้าโดยใช้ใบสั งผลิต<br />
<strong>2.</strong> ดําเนินการเตรียมนํ าร้อนไว้ ล่วงหน้า 1 ชัวโมง<br />
3. การแยก/จัดลําดับการ CIP ของระบบ Mixing และ Bottling<br />
4. โครงการอนาคตติดตั งถัง Buffer tank สําหรับต้มนํ าสํารองไว้<br />
เพือให้ระบบสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องรออุณหภูมิของนํ<br />
า ใน<br />
พื นทีด้านข้าง<br />
ของ Plant CIP ( ตามรูปภาพที<br />
1)<br />
สิ งทีคาดว่าจะได้รับ<br />
หลังการเปลียนแปลงจะสามารถเพิมระยะเวลาในการผลิตสินค้า<br />
เพิมขึนอีก<br />
1 ชัวโมง<br />
เท่ากับ 24,000 ขวด ต่อรอบการ CIP ซึง<br />
1 สัปดาห์ จะมีการCIP เฉลีย<br />
4 ครั ง จะสามารถเพิมเวลาในการผลิต<br />
สินค้าได้ 4 ชัวโมง<br />
เท่ากัน 96,000 ขวด ( หรือใช้ 15600 ตามรายงาน)
Start up Filler บรรจุไวน์ปริมาตรไม่ได้ตามมาตรฐาน และการสูญเสียความเร็วเนื องจาก Speed loss<br />
จากการวิเคราะห์โดยใช้ cause-effect Diagram พบว่ามีการ<br />
สูญเสีย Speed loss ในช่วง Start up เนืองจากต้องมีการ<br />
ปรับแต่ง ซึ งเกิดจากปัญหา Filling Tube ชํารุดจํานวน 30<br />
หัวจาก 84 หัว (28,000 บาท/หัว) จึงดําเนินการปรับแก้ไข<br />
เครื<br />
องจักร ในช่วงวันที 9/6/53 หลังแก้ไขแล้วพบว่ามี<br />
แนวโน้มที ดีขึ นจํานวนขวดที บรรจุปริ มาตรไม่ได้ตาม<br />
มาตรฐานน้อยอย่างชัดเจน ( จากกราฟ หลังการแก้ไข )<br />
แนวทางป้ องกันในอนาคต จะดําเนินการ<br />
1. กําหนดระยะเวลาการใช้งานของชินส่วนเครื องจักร<br />
ตามรอบ และสภาพการใช้งาน<br />
<strong>2.</strong> จัดทีม Self Maintenance ประกอบด้วย Operator ,<br />
Maintenance <strong>Team</strong> ตรวจสอบบํารุงรักษาและเมื อพบ<br />
ปัญหาดําเนินการปรับแก้ไข<br />
3. จัดทํา Work Sheet สําหรับบันทึกข้อมูลการแก้ไขใน<br />
ตําแหน่งต่าง ๆ ของเครือง<br />
( ประวัติเครื องจักร )<br />
1.3 Set up Labeler เริมต้นการผลิตและส่งต่อกะ<br />
พนักงาน<br />
การ Set up Labeler ช่วง Start up พนักงานมีการปรับและSet<br />
ตําแหน่งของเครื องใหม่หลังจากรับงานเมื อพบว่าสภาพของ<br />
ฉลากไม่สวยงามตามทีต้องการทําให้สูญเสียเวลาในช่วงส่ง<br />
ต่อกะได้ดําเนินการวิเคระห์และแก้ไขดังนี <br />
1. จัดทํา Check Sheet และกําหนดค่ามาตรฐานในการ<br />
Set up เครือง<br />
โดยมีการติดป้ ายค่าควบคุมไว้ทีบริเวณ<br />
จุด<br />
ควบคุม มาตรวัด แรงดัน และ มาตรวัดลมตาม (รูปภาพที<br />
4 )<br />
<strong>2.</strong> จัดทํามาตรฐานในการติด Sticker โดยกําหนดระยะในการ<br />
ตั งค่าก่อนดําเนินการเพื อลดเวลาในการ Set up โดยแยกตาม<br />
ขนาดของ Sticker ในแต่ละประเทศ เพือไม่ให้เกิด<br />
Speed loss ตาม (รูปภาพที<br />
5 และ6 )<br />
สิ งทีได้รับ<br />
ประโยชน์ของ Visual control ของ Labeler<br />
1. การส่งต่อกะรวดเร็วขึ น Operator ไม่มีการปรับแต่งเพิ มเติม<br />
<strong>2.</strong>สามารถทําให้เครื องจักรไม่เสียความเร็วในการติด Sticker<br />
ในการผลิตต่างประเทศ<br />
ลดเวลาในการ Set up จาก 15-20 นาที เหลือเพียง 5 นาทีต่อ<br />
กะ มีการส่งต่อกะ 3 ครัง<br />
คิดเป็ น 45 นาที ต่อวัน<br />
1.000<br />
0.800<br />
0.600<br />
0.400<br />
0.200<br />
0.000<br />
-0.200<br />
รูปภาพที<br />
2<br />
รูปภาพที<br />
3<br />
กราฟแสดงการบรรจุนําไวน์ Start up<br />
ปกติ<br />
หลังแก้ไข<br />
Lower<br />
level<br />
ผิดปกติ<br />
ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ รูปภาพที<br />
4<br />
รูปภาพที<br />
5<br />
วันที <br />
เปลียน<br />
Filling<br />
Tube<br />
30 ห ัว<br />
สภาพ<br />
เป็ น<br />
อย่างที<br />
รูปภาพที<br />
6
สรุปผลการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของโครงการ<br />
Description Current Future Target Cost Saving<br />
1. Total cycle Time ( C/T ) 0.23 0.20 To Reduce around 0.03 sec/bottle<br />
<strong>2.</strong> OEE (Overall Equipment Effectiveness ) 65% 75 % To Increase 15 % from current 779,688 Baht/Year<br />
3. Labor Cost 4 Shift 3 Shift To Reduced > 15 %<br />
4. Product Losses 0.40 % 0.10 % To Reduced > 15 % from current 1,389,960 Baht/Year<br />
5. Reduce fermentation time ( day ) 32 days 27 days To Reduce day of ferment 4 days 16,456,200 Baht/Year<br />
Total Cost Saving 18,625,848 Bath/Year<br />
1. จากการวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ Line การผลิต คาดว่าจะสามารถเพิ มประสิทธิภาพ Line การผลิต<br />
(OEE) จาก 65% เป็ น 75% ได้ ซึ งจะทําให้สามารถลดเวลาการทํางานในช่วง High Season จาก 4 กะ ลงเหลือ 3 กะได้<br />
<strong>2.</strong> จากการประยุกต์ใช้แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุการเสียของเครื องบรรจุ (Filler) ซึ งเป็ นสาเหตุให้บรรจุไวน์ไม่ได้ปริมาตร เมือ<br />
ปรับปรุงแล้วสามารถลด Product losses ได้จาก 0.40% เหลือ 0.10%<br />
3. สามารถลดระยะเวลาการหมักไวน์ได้โดยเฉลียจากถังละ<br />
32 วัน เหลือเพียง 27 วัน ซึ งสามารถเพิมโอกาสในการผลิตและลดค่าใช้จ่าย<br />
ในการลงทุนสร้าง Fermentation Tank ลงได้<br />
4. จากการดําเนินการโครงการทั งหมดสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็ นมูลค่า 18,625,848 บาท/ปี<br />
หัวข้อที 5. สิงทีจะทําในอนาคต<br />
ผลการประเมิน <strong>Lean</strong> assessment บริษัทฯ มี<br />
ระบบการบริหารการผลิตทีมีความยืดหยุ<br />
่นมากยิ งขึ น<br />
สามารถปรับความสามารถของการผลิตได้ตามความต้องการ<br />
ของตลาด<br />
การนําแนวคิด LEAN มาใช้ใน Model line คือ<br />
Line ผลิตที<br />
3 ได้ผลเป็ นทีน่าพอใจ<br />
ทําให้ในอนาคตสามมาร<br />
ถนํา LEAN ไปขยายผลใช้ในการปรับปรุง Line ผลิตที<br />
2<br />
และส่วนผลิตอืน<br />
ๆ ของโรงงานได้ ต่อไป<br />
หัวข้อที6<br />
. ความเห็นผู ้บริหาร<br />
ระบบลีน เป็ นเครืองมือในการจัดการกระบวนการที<br />
ช่วยเพิมขีดความสามารถในการทํางานเพื อมุ ่งสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และ<br />
บริการ บริษัทสยาม ไวเนอรี<br />
จํากัด ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-<br />
ญีปุ<br />
่ น)นับเป็ นโอกาสทีเหมาะสมทีได้เข้าร่วมโครงการนี<br />
โดยมีอาจารย์ เกรียงไกร ล้อมชวการ เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาเป็<br />
นอย่างดี ทําให้มีการ<br />
ปรับปรุงอย่างต่อเนื อง ตามหัวข้อดังนี <br />
1.ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต<br />
<strong>2.</strong>ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต<br />
โครงการนี ทําให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ บริษัทฯ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคม<br />
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ<br />
่ น) และ อาจารย์ เกรียงไกร ล้อมชวการ ทีได้นําโครงการที<br />
ดีๆมาให้ความรู้กับบริษัท ซึ งทางบริษัทฯจะนําความรู้ที <br />
ได้มาปฏิบัติให้ดียิ งขึ นต่อไป<br />
นายทรงเกียรติ อัสสะบํารุงรัตน์<br />
ผู้อํานวยการโรงงาน