28.07.2013 Views

1 Company Profile 2. Lean Team

1 Company Profile 2. Lean Team

1 Company Profile 2. Lean Team

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

หัวข้อที<br />

1 <strong>Company</strong> <strong>Profile</strong><br />

บริษัท สยามไวเนอรี<br />

จํากัด<br />

ประวัติความเป็ นมาของบริษัท สยาม ไวเนอรี<br />

จํากัด<br />

บริษัท สยาม ไวเนอรี<br />

จํากัด เลขที<br />

9/2 หมู ่ 3 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 74000 http//www.siamwinery.com<br />

เป็ นผู้ผลิตเครืองดืมประเภทแอลกอฮอล์<br />

ก่อตั งขึ นในปี พ.ศ. 2524 โดยใช้ชือว่า<br />

บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด (ชือเดิม)<br />

โดย<br />

มุ ่งเน้นเป็ นผู้ผลิตไวน์ และสร้างวัฒนธรรมในการดื มไวน์ ให้กับคนไทย ระบบการทํางานของบริษัทภายใต้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่<br />

ISO9001:2008 , ISO14001;2004, ISO17025;2005, GMP&HACCP ซึ งได้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด คือ<br />

SPY WINE COOLER (Classic, Red , White, Black Gold )<br />

SPY WINE COCKTAIL ( Maitai , Kamikaze, Screw diver )<br />

STILL WINE ( Monsoon ,Mont clair, Perter Vella, Chateau vendrom, Kookaburra , )<br />

บริษัท สยาม ไวเนอรี<br />

จํากัด เป็ นผู้นําในการจําหน่ายไวน์ เป็ นอันดับ หนึ งของประเทศ โดยจําหน่ายทั งในและต่างประเทศ<br />

เช่น อังกฤษ, ญีปุ<br />

่ น,เนเธอร์แลนด์, เยอรมัน, เวียดนาม, กัมพูชา,ลาว,พม่า เป็นต้น<br />

วิสัยทัศน์ (Vision) มีปณิธานในการเสนอลูกค้าให้ดืมไวน์เพือสุขภาพ<br />

เราปราถนาทีจะเป็<br />

นผู้นําในเอเชีย ด้านไวน์และผลิตภัณฑ์ทีทําจาก<br />

องุ ่น โดยคํานึงถึงคู ่ค้า สังคม และสิ งแวดล้อม<br />

พันธกิจ (Mission)<br />

• รับผิดชอบต่อสังคม มุ ่งพัฒนา วัฒนธรรมไวน์ไทย และสนับสนุนเกษตรกร<br />

• ส่งมอบการบริการที ดีเลิศไปยังคู ่ค้าของบริษัท<br />

• มุ ่งพัฒนาตราสัญญลักษณ์ของสินค้าให้เป็ นทีชืนชอบทั<br />

งในประเทศ และทั วโลก<br />

• มีระบบการกระจายสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดทีดีทีสุดทั<br />

งในประเทศไทยและต่างประเทศ<br />

• ส่งเสริมการลงทุน ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนือง<br />

• ใช้หลักการเรื องคุณภาพสูงสุด เป็ นมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด<br />

• มุ ่งใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง และรักษาสิ งแวดล้อม<br />

• มุ ่งพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถ ผลงาน และทัศนคติทีดี<br />

หัวข้อที<br />

<strong>2.</strong> <strong>Lean</strong> <strong>Team</strong><br />

ผู ้อํานวยการโรงงาน<br />

Factory Director<br />

<strong>Lean</strong> <strong>Team</strong><br />

คุณอนิรุตติ สุพานิช<br />

คุณวีระพันธ์ เชาวลิต<br />

Senior manager<br />

คุณสุพรรณ วิมล<br />

คุณกนกวรรณ อรุณรัตน์<br />

คุณธานี เดชมี<br />

Ass. manager<br />

<strong>Lean</strong> Leader<br />

คุณประมวลชัย เอียมสะอาด<br />

ทีปรึกษา<br />

อาจารย์เกรียงไกร ล้อมชวการ<br />

คุณพงษ์เพชร สิงห์จินดา


หัวข้อที<br />

3. Best Practice <strong>Lean</strong> การลดระยะเวลาในการหมักโดยลดขั นตอนการ ตกตะกอนด้วยสารเคมี แต่ใช้การตรวจสอบทางเคมี<br />

เข้ามาทดแทนสามารถลดเวลาในการรอคอยการตกตะกอนได้ถึง 5 วัน ใช้เวลาเพียง 1 วันในการทดสอบ<br />

BaseWine<br />

ตารางแสดงการลดลงของถังทีต้องใช้ในการหมักไวน์<br />

1,526,855 ลิตรจากต้องใช้ถัง 62ใบ ใช้เพียง 50 ใบ สามารถลดการใช้ถัง 12 ใบ<br />

ต้องการใช้<br />

Bw(ลิตร)<br />

Bw1 -<br />

Bw2 683,012<br />

Bw3 703,033<br />

Bw4 140,810<br />

Total 1,526,855<br />

จํานวนถ ัง<br />

( ถ ัง 24,500<br />

lt)<br />

-<br />

28<br />

29<br />

6<br />

62<br />

เวลาในการ<br />

หม ักBefore(<br />

วัน)<br />

เวลาในการ<br />

หม ัก After(<br />

วัน)<br />

เวลาหม ัก x<br />

จน.ถ ัง<br />

(Before)(1)<br />

29 25 -<br />

31 27 864<br />

30 24 861<br />

37 33 213<br />

32<br />

27 1,938<br />

เวลาหม ัก x<br />

จน.ถ ัง<br />

(After) (2)<br />

-<br />

753<br />

689<br />

190<br />

1,631<br />

ผลต่างของ<br />

(1)และ (2)<br />

-<br />

112<br />

172<br />

23<br />

307<br />

เวลาใช้ถ ังหม ัก ทีลดลง<br />

หล ังปร ับปรุง(ถ ัง*วัน)<br />

หากมีการหม ักเฉลีย<br />

27<br />

วันต่อรอบ จะมีถ ังเพิมขึ<br />

น<br />

จํานวน<br />

12 ถ ัง 25,000 L/Tank<br />

ตารางสรุปต้นทุนทีสามารถลดลงได้จากกระบวนการหมักไวน์ในส่วนสารเคมีในการตกตะกอน<br />

และต้นทุนการเพิ มถังหมัก ขนาด 25000 ลิตร<br />

Description Current Future Target Cost Saving<br />

1. ลดขั นตอนในการทํา Fining ในกระบวนการ<br />

หมักไวน์<br />

Fining 50% ไม่ Fining 100% 256,200<br />

<strong>2.</strong> ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ มถังหมัก - - - 16,200,000<br />

(ราคาถัง 1,350,000 บาท/ใบ)<br />

Total Cost Saving 16,456,200.00<br />

เครืองมือ<br />

- Combine Process ; การรวมกิจกรรมของการตกตะกอนด้วยสารเคมี โดยหลังจากทีมีการเหวียงแยกตะกอนแล้วจะมี<br />

การตรวจสอบโปรตีนทีมีอยู<br />

่ในไวน์ ถ้าไม่พบจะดําเนินการแยกตะกอนอีกครั งเพือให้ไวน์ใส<br />

- Kanban ; ใบสังหมักไวน์ในแต่ละ Lot เพือสามารถกําหนดวันที<br />

จะสามารถใช้งานไวน์ในถังนั น ๆ<br />

Fermentation Flow Chart<br />

การเปรียบเทียบระยะเวลาหมัก ระหว่าง ไม่มีการตกตะกอนด้วย<br />

สารเคมี กับ วิธีปกติซึ งระยะเวลาลดลงอย่างชัดเจน<br />

40 day<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

กราฟแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาหมักไวน์หลัง Combine process<br />

Bw1 BW2 Bw3 Bw4<br />

type wine<br />

Mix 29 31 30 37<br />

Min 20 24 25 35


L/T = 8.71 วัน<br />

TCT = 0.5905 sec<br />

MCT = 8.71 วัน


L/T = 8.71 วัน<br />

TCT = 0.5623 sec<br />

MCT = 8.71 วัน


หัวข้อทีต้องการปรุบปรุง<br />

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสิ งทีจะดําเนินการปรับปรุง<br />

เลือกจากสายการผลิตทีมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากที<br />

สุดของบริษัท โดยอาศัยหลักเกณฑ์ จากยอดการสั งซื อ ซึ งโดยทั วไปการ<br />

ผลิตเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์จะแบ่งเป็<br />

น 2 ช่วง คือ Low Season และ High season ร่วมถึงการสั งซื อจากต่างประเทศ ซึ งมีเงือนไข<br />

ต่าง ๆ ส่งผล<br />

กระทบต่อยอดการผลิต ในช่วง High Season กิจกรรมการปรับปรุงทีสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน<br />

จากข้อมูลการผลิตในต้นปี 2010 ทีผ่านมา<br />

พบว่า สายการผลิตที<br />

3 มียอดการผลิตมากถึง 60 %ของยอดการผลิตทั งหมด ดังกราฟ<br />

<br />

<br />

<br />

ผลลัพท์จากการวิเคราะห์ VSM สายการผลิตที3<br />

และเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่า ณ ปัจจุบัน และระดมความคิด จากทีมงานเพือเขียน<br />

แผนการในอนาคตสรุปได้ดังนี<br />

Takt Time : 0.16 วินาที / ขวด ( คิดที 1 กะทํางาน 8 ชัวโมง การทํางาน พัก 0.5 ชัวโมง )<br />

DGR ; ยอดการผลิต 13,000,000 ขวด ต่อเดือน ประกอบด้วย<br />

Mix Wine 3,575,000 lits Base wine 1,787,500 lits Grape 393,250 lits<br />

เป้ าหมายทีต้องดําเนินการ<br />

คือ เพิมจํานวนการผลิต<br />

โดยไม่เพิมกะการผลิตและพนักงาน<br />

( จ้างเหมา ) รวมทั ง OT โดย<br />

- เพิมประสิทธิภาพการผลิต<br />

สายการผลิตที 3 ขึน 15 % จากเดิม OEE = 65% เป็ น 75%<br />

- เพิมกําลังการหมักต่อวัน<br />

Description Current Future Target<br />

Total cycle Time ( C/T ) 0.23 0.20 To Reduce around 0.03 sec/bottle<br />

OEE (Overall Equipment Effectiveness ) 65% 75 % To Increase 15 % from current<br />

Labor Cost 4 Shift 3 Shift To Reduced > 15 %<br />

Losses 0.40 % 0.10 % To Reduced > 15 % from current<br />

Reduce fermentation time ( day ) 26 days 22 days To Reduce day of ferment 4 days<br />

เลือก Filler,<br />

CIP ,<br />

Labeler มา<br />

ดําเนินการ<br />

10,000<br />

9,000<br />

8,000<br />

7,000<br />

6,000<br />

5,000<br />

4,000<br />

3,000<br />

2,000<br />

1,000<br />

0<br />

Pareto of Process Loss<br />

38%<br />

Mixing -<br />

excise<br />

70%<br />

97%<br />

Series2<br />

Series1<br />

Over Fill ปริมาตรไม่ได ้ Quality<br />

Check<br />

100%<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%


หัวข้อที<br />

4. A3 Process Management<br />

Siam winery<br />

Background<br />

เนืองจากทางบริษัท<br />

มียอดการสั งซื อในช่วง<br />

High season ทําให้ต้องมีการ เพิ มก ําลังการผลิต โดยการเพิ ม OT ให้พนักงาน และเพิ ม<br />

พนักงาน ทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ น<br />

Current Conditions<br />

จากความต้องการของลูกค้า อยู ่ที<br />

500,000 ขวด ต่อวัน แต่ ทางโรงงานสามารถผลิตได้ ที<br />

343,200 ขวด เนืองมาจาก<br />

OEE ของเครืองจักร<br />

อยู ่ที<br />

65 % ทําให้ต้องเพิ มพนักงาน<br />

Out source เวลาการผลิต อีก 1 กะ<br />

Current State Map<br />

Target/Goals)<br />

- เพิ มจํานวนการผลิต โดยไม่เพิ มกะการผลิตและพนักงาน<br />

- เพิ มประสิทธิภาพการผลิต สายการผลิตที<br />

3 15 % (เดิม OEE = 65% เป็ น 75%)<br />

- เพิ มก ําลังการหมักต่อวัน<br />

Analysis<br />

Capacity ของเครืองจักรทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ<br />

- จํานวนพนักงานเทียบก ับหน่วยผลิตตํ า<br />

- Loss ในกระบวนการผลิตสูง<br />

- จํานวนถังหมักไวน์ไม่พอเพียงก ับการผลิต<br />

Countermeasures<br />

Operator บันทึกข้อมูล - ประสิทธิภาพเครื องจักร ด้วยการเปรียบเทียบ OEE<br />

- การสุญเสียนํ าไวน์ในระหว่างกระบวนการผสม บรรจุ<br />

- ในขั นตอนการหมักเพือหาปัจจัยที<br />

มีผลต่อระยะเวลาในการหมัก<br />

Future State Map<br />

Follow up


หัวข้อทีนํามาดําเนินการปรับปรุง<br />

และการนํา <strong>Lean</strong> Tool<br />

1. กระบวนการทีทําให้เกิดการสูญเปล่าในการทํางาน<br />

และส่งผลกระทบมากที สุดทีทําให้ค่า<br />

OEE = 65 % คือ<br />

กิจกรรมทีเกิดการสูญเปล่าทีกระทบต่อค่า<br />

OEE <strong>Lean</strong> Tool Before After Response Due date<br />

1.1 เวลาในการทําความสะอาดสายการผลิตเพือเปลียนชนิด<br />

Kanban 4.40 hr 3.0 hr <strong>Lean</strong> team 30/09/53<br />

ผลิตภัณฑ์ ( CIP )<br />

Control Chart<br />

1.2 Start up Filler บรรจุไวน์ปริมาตรไม่ได้ตามมาตรฐาน TPM ,5S 0.40 % 0.1% <strong>Lean</strong> team 09/06/53<br />

1.3 การSet up เริมต้นการผลิตและส่งต่อกะ พนักงาน<br />

Visual Contol<br />

- Labeler<br />

15-20 min 5 min <strong>Lean</strong> team 16/08/53<br />

- การติดสติกเกอร์<br />

20-30 min 10 min <strong>Lean</strong> team 16/08/53<br />

เวลาในการทําความสะอาดสายการผลิตเพือเปลียนชนิดผลิตภัณฑ์<br />

นานเกินมาตรฐาน ( CIP )<br />

การลดเวลาทีสูญเสียจากทําความสะอาด<br />

ในการเปลียนชนิดของผลิตภัณฑ์<br />

ลดลงจาก 4 ชั วโมง เป็ น 3 ชัวโมงในการทําความสะอาดด้วยนํ า<br />

ร้อน ตาม Program CIP ซึ งSet at <strong>2.</strong>5 ชัวโมง ไม่รวมกระบวนการเตรียมนํ าร้อน ( ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน )<br />

กราฟแสดงการระยะเวลา<br />

กราฟแสดงการระยะเวลาCIPเทียบกับ<br />

กราฟแสดงการระยะเวลา เทียบกับ เทียบกับ<br />

6.00<br />

เวลามาตรฐานและเวลาที<br />

เวลามาตรฐานและเวลาที ่สูญเสีย ่สูญเสีย<br />

่สูญเสีย<br />

เวลา<br />

5.00<br />

4.00<br />

3.00<br />

<strong>2.</strong>00<br />

1.00<br />

0.00<br />

04/05/53<br />

04/11/53<br />

20/4/53<br />

เวลาที ใช้ปัจจุบัน<br />

STD Time line<br />

ผลต่างเวลามาตรฐาน<br />

03/05/53<br />

04/05/53<br />

15/05/53<br />

19/05/53<br />

24/05/53<br />

10/06/53<br />

16/06/53<br />

18/06/53<br />

2106/53<br />

รูปภาพที<br />

1<br />

6.00<br />

เวลา<br />

5.00<br />

time<br />

4.00<br />

3.00<br />

<strong>2.</strong>00<br />

1.00<br />

0.00<br />

วันที Loss time<br />

ติดตั งถัง<br />

เพิม<br />

hot<br />

water<br />

จากการระดมความคิด<br />

ในการCIP ด้วยนํ าร้อนตาม Program ที<br />

Set at <strong>2.</strong>5 hr แต่ใน<br />

การทํางานจริงไม่สามารถทําได้ตามเวลานั น Operator ทีทํางาน<br />

พบว่าสาเหตุใหญ่ของการทีเวลามากกว่าทีกําหนดไว้คือ<br />

การเตรียมนํ า<br />

ร้อน สามารถแก้ไขตามแนวทางดังนี <br />

1. Operator ต้องมีการทราบแผนลิตล่วงหน้าโดยใช้ใบสั งผลิต<br />

<strong>2.</strong> ดําเนินการเตรียมนํ าร้อนไว้ ล่วงหน้า 1 ชัวโมง<br />

3. การแยก/จัดลําดับการ CIP ของระบบ Mixing และ Bottling<br />

4. โครงการอนาคตติดตั งถัง Buffer tank สําหรับต้มนํ าสํารองไว้<br />

เพือให้ระบบสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องรออุณหภูมิของนํ<br />

า ใน<br />

พื นทีด้านข้าง<br />

ของ Plant CIP ( ตามรูปภาพที<br />

1)<br />

สิ งทีคาดว่าจะได้รับ<br />

หลังการเปลียนแปลงจะสามารถเพิมระยะเวลาในการผลิตสินค้า<br />

เพิมขึนอีก<br />

1 ชัวโมง<br />

เท่ากับ 24,000 ขวด ต่อรอบการ CIP ซึง<br />

1 สัปดาห์ จะมีการCIP เฉลีย<br />

4 ครั ง จะสามารถเพิมเวลาในการผลิต<br />

สินค้าได้ 4 ชัวโมง<br />

เท่ากัน 96,000 ขวด ( หรือใช้ 15600 ตามรายงาน)


Start up Filler บรรจุไวน์ปริมาตรไม่ได้ตามมาตรฐาน และการสูญเสียความเร็วเนื องจาก Speed loss<br />

จากการวิเคราะห์โดยใช้ cause-effect Diagram พบว่ามีการ<br />

สูญเสีย Speed loss ในช่วง Start up เนืองจากต้องมีการ<br />

ปรับแต่ง ซึ งเกิดจากปัญหา Filling Tube ชํารุดจํานวน 30<br />

หัวจาก 84 หัว (28,000 บาท/หัว) จึงดําเนินการปรับแก้ไข<br />

เครื<br />

องจักร ในช่วงวันที 9/6/53 หลังแก้ไขแล้วพบว่ามี<br />

แนวโน้มที ดีขึ นจํานวนขวดที บรรจุปริ มาตรไม่ได้ตาม<br />

มาตรฐานน้อยอย่างชัดเจน ( จากกราฟ หลังการแก้ไข )<br />

แนวทางป้ องกันในอนาคต จะดําเนินการ<br />

1. กําหนดระยะเวลาการใช้งานของชินส่วนเครื องจักร<br />

ตามรอบ และสภาพการใช้งาน<br />

<strong>2.</strong> จัดทีม Self Maintenance ประกอบด้วย Operator ,<br />

Maintenance <strong>Team</strong> ตรวจสอบบํารุงรักษาและเมื อพบ<br />

ปัญหาดําเนินการปรับแก้ไข<br />

3. จัดทํา Work Sheet สําหรับบันทึกข้อมูลการแก้ไขใน<br />

ตําแหน่งต่าง ๆ ของเครือง<br />

( ประวัติเครื องจักร )<br />

1.3 Set up Labeler เริมต้นการผลิตและส่งต่อกะ<br />

พนักงาน<br />

การ Set up Labeler ช่วง Start up พนักงานมีการปรับและSet<br />

ตําแหน่งของเครื องใหม่หลังจากรับงานเมื อพบว่าสภาพของ<br />

ฉลากไม่สวยงามตามทีต้องการทําให้สูญเสียเวลาในช่วงส่ง<br />

ต่อกะได้ดําเนินการวิเคระห์และแก้ไขดังนี <br />

1. จัดทํา Check Sheet และกําหนดค่ามาตรฐานในการ<br />

Set up เครือง<br />

โดยมีการติดป้ ายค่าควบคุมไว้ทีบริเวณ<br />

จุด<br />

ควบคุม มาตรวัด แรงดัน และ มาตรวัดลมตาม (รูปภาพที<br />

4 )<br />

<strong>2.</strong> จัดทํามาตรฐานในการติด Sticker โดยกําหนดระยะในการ<br />

ตั งค่าก่อนดําเนินการเพื อลดเวลาในการ Set up โดยแยกตาม<br />

ขนาดของ Sticker ในแต่ละประเทศ เพือไม่ให้เกิด<br />

Speed loss ตาม (รูปภาพที<br />

5 และ6 )<br />

สิ งทีได้รับ<br />

ประโยชน์ของ Visual control ของ Labeler<br />

1. การส่งต่อกะรวดเร็วขึ น Operator ไม่มีการปรับแต่งเพิ มเติม<br />

<strong>2.</strong>สามารถทําให้เครื องจักรไม่เสียความเร็วในการติด Sticker<br />

ในการผลิตต่างประเทศ<br />

ลดเวลาในการ Set up จาก 15-20 นาที เหลือเพียง 5 นาทีต่อ<br />

กะ มีการส่งต่อกะ 3 ครัง<br />

คิดเป็ น 45 นาที ต่อวัน<br />

1.000<br />

0.800<br />

0.600<br />

0.400<br />

0.200<br />

0.000<br />

-0.200<br />

รูปภาพที<br />

2<br />

รูปภาพที<br />

3<br />

กราฟแสดงการบรรจุนําไวน์ Start up<br />

ปกติ<br />

หลังแก้ไข<br />

Lower<br />

level<br />

ผิดปกติ<br />

ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ รูปภาพที<br />

4<br />

รูปภาพที<br />

5<br />

วันที <br />

เปลียน<br />

Filling<br />

Tube<br />

30 ห ัว<br />

สภาพ<br />

เป็ น<br />

อย่างที<br />

รูปภาพที<br />

6


สรุปผลการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของโครงการ<br />

Description Current Future Target Cost Saving<br />

1. Total cycle Time ( C/T ) 0.23 0.20 To Reduce around 0.03 sec/bottle<br />

<strong>2.</strong> OEE (Overall Equipment Effectiveness ) 65% 75 % To Increase 15 % from current 779,688 Baht/Year<br />

3. Labor Cost 4 Shift 3 Shift To Reduced > 15 %<br />

4. Product Losses 0.40 % 0.10 % To Reduced > 15 % from current 1,389,960 Baht/Year<br />

5. Reduce fermentation time ( day ) 32 days 27 days To Reduce day of ferment 4 days 16,456,200 Baht/Year<br />

Total Cost Saving 18,625,848 Bath/Year<br />

1. จากการวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ Line การผลิต คาดว่าจะสามารถเพิ มประสิทธิภาพ Line การผลิต<br />

(OEE) จาก 65% เป็ น 75% ได้ ซึ งจะทําให้สามารถลดเวลาการทํางานในช่วง High Season จาก 4 กะ ลงเหลือ 3 กะได้<br />

<strong>2.</strong> จากการประยุกต์ใช้แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุการเสียของเครื องบรรจุ (Filler) ซึ งเป็ นสาเหตุให้บรรจุไวน์ไม่ได้ปริมาตร เมือ<br />

ปรับปรุงแล้วสามารถลด Product losses ได้จาก 0.40% เหลือ 0.10%<br />

3. สามารถลดระยะเวลาการหมักไวน์ได้โดยเฉลียจากถังละ<br />

32 วัน เหลือเพียง 27 วัน ซึ งสามารถเพิมโอกาสในการผลิตและลดค่าใช้จ่าย<br />

ในการลงทุนสร้าง Fermentation Tank ลงได้<br />

4. จากการดําเนินการโครงการทั งหมดสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็ นมูลค่า 18,625,848 บาท/ปี<br />

หัวข้อที 5. สิงทีจะทําในอนาคต<br />

ผลการประเมิน <strong>Lean</strong> assessment บริษัทฯ มี<br />

ระบบการบริหารการผลิตทีมีความยืดหยุ<br />

่นมากยิ งขึ น<br />

สามารถปรับความสามารถของการผลิตได้ตามความต้องการ<br />

ของตลาด<br />

การนําแนวคิด LEAN มาใช้ใน Model line คือ<br />

Line ผลิตที<br />

3 ได้ผลเป็ นทีน่าพอใจ<br />

ทําให้ในอนาคตสามมาร<br />

ถนํา LEAN ไปขยายผลใช้ในการปรับปรุง Line ผลิตที<br />

2<br />

และส่วนผลิตอืน<br />

ๆ ของโรงงานได้ ต่อไป<br />

หัวข้อที6<br />

. ความเห็นผู ้บริหาร<br />

ระบบลีน เป็ นเครืองมือในการจัดการกระบวนการที<br />

ช่วยเพิมขีดความสามารถในการทํางานเพื อมุ ่งสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และ<br />

บริการ บริษัทสยาม ไวเนอรี<br />

จํากัด ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-<br />

ญีปุ<br />

่ น)นับเป็ นโอกาสทีเหมาะสมทีได้เข้าร่วมโครงการนี<br />

โดยมีอาจารย์ เกรียงไกร ล้อมชวการ เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาเป็<br />

นอย่างดี ทําให้มีการ<br />

ปรับปรุงอย่างต่อเนื อง ตามหัวข้อดังนี <br />

1.ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต<br />

<strong>2.</strong>ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต<br />

โครงการนี ทําให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ บริษัทฯ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคม<br />

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ<br />

่ น) และ อาจารย์ เกรียงไกร ล้อมชวการ ทีได้นําโครงการที<br />

ดีๆมาให้ความรู้กับบริษัท ซึ งทางบริษัทฯจะนําความรู้ที <br />

ได้มาปฏิบัติให้ดียิ งขึ นต่อไป<br />

นายทรงเกียรติ อัสสะบํารุงรัตน์<br />

ผู้อํานวยการโรงงาน

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!