1. (Company Profile) 2. - LEAN
1. (Company Profile) 2. - LEAN
1. (Company Profile) 2. - LEAN
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
บริษัท นีสเทิร์น สตีล จํากัด<br />
<strong>1.</strong> ประวัติความเป็ นมาของบริษัท (<strong>Company</strong> <strong>Profile</strong>)<br />
บริษัท นีสเทิร์น สตีล จํากัด ตังอยู ่เลขที 147 หมู ่ 9 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด<br />
นครราชสีมา โดยมีคุณเธียรศักดิ ดีรุ่งโรจน์<br />
เป็นผู้บริหารสูงสุด มีทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจผลิต<br />
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ นรูปเย็น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณมาตรฐาน มอก. มีกําลัง<br />
การผลิต 5,000 ตันต่อเดือน และมีพนักงาน 80 คน<br />
<strong>2.</strong> อาจารย์ทีปรึกษา<br />
(Consulting Team)<br />
<strong>1.</strong> คุณ พีรพัฒน์ เกษบุญชู อาจารย์ที ปรึกษา<br />
<strong>2.</strong> คุณ เจษฎา เนื องหล้า อาจารย์ที ปรึกษา<br />
3. คณะทํางาน (Lean-TPM Team)<br />
<strong>1.</strong> คุณ ธนู น้อยยม ผู้จัดการฝ่ายผลิต<br />
<strong>2.</strong> คุณ สุเมธ โพธิจักร หัวหน้าส่วนผลิต<br />
3. คุณ อนันต์ ผิวเผือก เจ้าหน้าที ความปลอดภัยในการทํางาน<br />
4. คุณ ประทวน ณ พิมาย หัวหน้าพนักงานสายการผลิตท่อ 1 (กะ 1)<br />
5. คุณ ประภาส วัฒนโสภา หัวหน้าพนักงานสายการผลิตท่อ 1 (กะ 2)<br />
1
4. โครงการปรับปรุงกระบวนการ (Best Practice)<br />
4.1 แผนผังคุณค่าก่อนการปรับปรุง (VSM : Current State)<br />
แผนผังคุณค่าก่อนการปรับปรุง (VSM – Current State) แสดงให้เห็นถึงการประมาณการความ<br />
ต้องการสินค้าสําเร็จรูปจากลูกค้าเป็นรายเดือนและการรับคําสังซื อจริงเป็นรายวัน จากนันจึงดําเนินการวาง<br />
แผนการผลิตโดยทําการส่งประมาณการความต้องการวัตถุดิบให้แก่ผู้จัดหาเป็นรายเดือนและส่งคําสังซื อจริง<br />
เป็นรายครังขึ นอยู ่กับความเหมาะสมด้านราคาของวัตถุดิบ โดยแผนการผลิตจะถูกส่งไปยังฝ่ายผลิตซึ ง<br />
ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการสลิตเตอร์ เพื อดําเนินการซอยแผ่นเหล็กม้วนใหญ่ให้ได้<br />
ตามขนาดที ต้องการ และ กระบวนการม้วนท่อ 1 เพื อดําเนินการขึ นรูปเหล็กแผ่นให้เป็นท่อเหล็กตามขนาดที <br />
ลูกค้ากําหนด โดยมีการเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตดังแสดงในรูป<br />
ผู้จัดหา<br />
วัตถุดิบ<br />
ประมาณการ<br />
(รายเดือน)<br />
สังซือ<br />
(รายครัง)<br />
รายวัน<br />
สลิตเตอร์<br />
O 4 คน<br />
C/T = 30 นาที<br />
C/O = 30 นาที<br />
ขอบสลิต = 0.5%<br />
วางแผน<br />
รายสัปดาห์<br />
ผลิต<br />
I<br />
80 ตัน<br />
สังซือ<br />
(รายวัน)<br />
รายวัน<br />
ประมาณการ<br />
(รายเดือน)<br />
ม้วนท่อ 1<br />
O 8 คน<br />
C/T=7.5 วินาที/เส้น<br />
C/O = 213 นาที<br />
B=<strong>1.</strong>5% C=<strong>1.</strong>0%<br />
ลูกค้า<br />
ส่งของ(รายครัง)<br />
ส่งของ(รายวัน)<br />
1 วัน 30 นาที<br />
1 วัน 30 นาที<br />
1 วัน<br />
2
4.2 แผนผังคุณค่าหลังการปรับปรุง (VSM : Future State)<br />
แผนผังคุณค่าหลังการปรับปรุง (VSM – Future State) แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปรับปรุง<br />
(Kaizen) ที กระบวนการม้วนท่อ 1 เนื องจากเป็นกระบวนการหลักของโรงงานและเป็นกระบวนการที ส่งผลให้<br />
เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตมากที สุด โดยระยะเวลาในการเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
(Change over)<br />
ก่อนการปรับปรุงอยู ่ที 213 นาที จึงกําหนดหัวข้อในการปรับปรุงตามโครงการเพิ มประสิทธิภาพในการ<br />
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ น 15% (มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน<br />
การเปลี ยนรุ่น<br />
ผลิตภัณฑ์ และ การบํารุงรักษาเครื องจักร) โดยมีเป้าหมายในการลดระยะเวลาในการเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
(Change over) ให้เหลือ 181 นาที<br />
ผู้จัดหา<br />
วัตถุดิบ<br />
ประมาณการ<br />
(รายเดือน)<br />
สังซือ<br />
(รายครัง)<br />
รายวัน<br />
สลิตเตอร์<br />
O 4 คน<br />
C/T = 30 นาที<br />
C/O = 30 นาที<br />
ขอบสลิต = 0.5%<br />
วางแผน<br />
รายสัปดาห์<br />
ผลิต<br />
I<br />
80 ตัน<br />
สังซือ<br />
(รายวัน)<br />
ประมาณการ<br />
(รายเดือน)<br />
รายวัน<br />
ลดเวลา C/O<br />
จาก 213 นาที<br />
เหลือ 181 นาที<br />
ม้วนท่อ 1<br />
O 8 คน<br />
C/T=7.5 วินาที/เส้น<br />
C/O = 181 นาที<br />
B=<strong>1.</strong>5% C=<strong>1.</strong>0%<br />
ลูกค้า<br />
ส่งของ(รายครัง)<br />
ส่งของ(รายวัน)<br />
1 วัน 30 นาที<br />
1 วัน 30 นาที<br />
1 วัน<br />
3
5. การดําเนินการ (Process Management)<br />
5.1 หัวข้อในการปรับปรุง (Lean-TPM Project)<br />
กิจกรรมการปรับปรุง Base line Target<br />
<strong>1.</strong> ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ<br />
ChangeOver ChangeOver<br />
ปฏิบัติงานเพิ มขึ น 15% (มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการ<br />
213 นาที<br />
181 นาที<br />
ปฏิบัติงาน การเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
และ การบํารุงรักษา Downtime<br />
Downtime<br />
เครื องจักร)<br />
23.40 %<br />
19.89 %<br />
<strong>2.</strong> ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียในกระบวนการ Score<br />
Score<br />
ผลิตเพิมขึ<br />
น 15%<br />
40.33 %<br />
46.38 %<br />
5.2 แผนการปรับปรุง (Action Plan)<br />
กิจกรรม<br />
<strong>1.</strong> กําหนดกิจกรรมการปรับปรุง<br />
<strong>2.</strong> ศึกษาสภาพปัจจุบันและตังเป้าหมาย<br />
3. กําหนดแผนการดําเนินงาน<br />
4. วิเคราะห์หาสาเหตุ<br />
5. กําหนดแนวทางการปรับปรุง<br />
6. ติดตามผลการปรับปรุง<br />
7. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน<br />
แผนงาน ปฏิบัติจริง<br />
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ผู ้รับผิดชอบ<br />
ที ปรึกษา/<br />
บริษัท<br />
4
5.3 การปรับปรุงกระบวนการ<br />
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์และจํานวน (Product-Quantity Analysis) พบว่า<br />
ผลิตภัณฑ์เหล็กท่อ เป็นผลิตพันธ์ที มีปริมาณการผลิตสูงสุด และเป็นผลิตภัณฑ์ที มีความสําคัญต่อบริษัทฯ<br />
มากที สุด ทางที ปรึกษาและทีมงานจึงเลือกสายการผลิตท่อ 1 เป็นส่นการผลิตต้นแบบในการดําเนินโครงการ<br />
ปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง Lean-TPM<br />
ปริมาณการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ในเดือนมีนาคม 2554 (ตัน)<br />
ในการลดระยะเวลาการเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
ที ปรึกษาและทีมงานในการปรับปรุงกระบวนการได้<br />
ประยุกต์แนวทางการปรับปรุงเฉพาะเรื อง (Focus Improvement) เข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ โดย<br />
นําหลักการ SMED (Single Minute Exchange of Die) เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์งานนอกและงานใน โดย<br />
พบว่าระยะเวลาก่อนการปรับปรุงอยู ่ที 213 นาที เนื องจากกิจกรรมทุกกิจกรรมที เกี ยวข้องในการเปลี ยนรุ่น<br />
ผลิตภัณฑ์จะเริ มต้นภายหลังจากการหยุดเครื องจักร ส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการรอคอยเป็นระยะ<br />
เวลานาน เนื องจากต้องรอหัวหน้าสายการผลิตม้วนท่อ 1 ดําเนินกิจกรรมเตรียมปลอกโรล และ กิจกรรม<br />
เตรียมคอยล์และไส้ถ่าน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถดําเนินการในขันตอนต่อไปได้<br />
5
ลําดับ กิจกรรมในการเปลี ยน Roll จํานวน ชือ<br />
คน พนักงาน<br />
เวลา<br />
(นาที)<br />
1 เตรียมปลอกโรล 1 A 20 A<br />
หยุด<br />
เครือง<br />
เวลาหลังหยุดเครือง<br />
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220<br />
2 เตรียมคอยล์และไส ้ถ่าน 1 A 20 A<br />
3 ถอดสกรู / ดึงตุ ๊กตา / ถอดโรลและ<br />
ปลอกเดิม / ใส่โรลและปลอกใหม่ / ดัน<br />
ตุ๊กตา<br />
/ ยึดสกรู<br />
2 B+C 180<br />
B+C<br />
4 ยกออก / เอาลูกปืนใส่ชุดใหม่ / ยกเข ้า /<br />
เปลียนตุ<br />
๊กตา#8<br />
1 A 40<br />
A<br />
5 ถอดสกรู / ดึงตุ ๊กตา / ถอดโรลและ<br />
ปลอกเดิม / ใส่โรลและปลอกใหม่ / ดัน<br />
ตุ๊กตา<br />
/ ยึดสกรู<br />
2 D+E 80<br />
D+E<br />
6 ปรับชุด 4 จับ 1 F 80<br />
F<br />
7 ถอดลูกปืน 24 ลูกจากชุดเดิมใส่ชุดใหม่ 2 F+D 100<br />
8 เปลียนแคลมป์<br />
1 E 20 E<br />
F+D<br />
6
เครืองจักรเก่า<br />
ชินส่วนเสือมสภาพ<br />
ไม่มีอะไหล่<br />
เพียงพอ<br />
เครืองจักร<br />
วัตถุดิบ<br />
ไม่สมําเสมอ<br />
วัตถุดิบ วิธีการ<br />
พนักงานขาด<br />
ความกระตือรือร้น<br />
จากผลการวิเคราะห์พบว่า การรอเตรียมอุปกรณ์เปลี ยนรุ่นเป็นสาเหตุสําคัญที<br />
ทําให้ระยะเวลาในการ<br />
เปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์นาน<br />
โดยกิจกรรมที เกี ยวข้องในการเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กิจกรรมเตรียมปลอกโรล และ<br />
กิจกรรมเตรียมคอยล์และไส้ถ่าน ซึ งจัดอยู ่ในกลุ่มงานนอก<br />
และสามารถดําเนินการก่อนการหยุดเครื องได้ ที <br />
ปรึกษาและทีมงานจึงดําเนินการปรับปรุง โดยการกําหนดให้หัวหน้าสายการผลิตม้วนท่อ 1 ดําเนินกิจกรรม<br />
เตรียมปลอกโรล และ กิจกรรมเตรียมคอยล์และไส้ถ่าน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการหยุดเครื อง เพื อลดความ<br />
สูญเสียจากการรอคอยลง โดยเมื อถึงเวลาในการเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถดําเนิน<br />
กิจกรรมทีได้รับมอบหมายได้ทันที<br />
ทําให้สามารถลดระยะเวลาจาก 213 นาที เหลือ 178 นาที หรือคิดเป็น<br />
16.43% ซึ งดีกว่าเป้าหมายที ตังไว้ที 181 นาที<br />
ลําดับ กิจกรรมในการเปลี ยน Roll จํานวน ชือ<br />
เวลา เวลาก่อน หยุด<br />
เวลาหลังหยุดเครือง<br />
คน พนักงาน (นาที) หยุดเครือง<br />
เครือง<br />
40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180<br />
1 เตรียมปลอกโรล 1 A 20 A<br />
2 เตรียมคอยล์และไส ้ถ่าน 1 A 20 A<br />
3 ถอดสกรู / ดึงตุ๊กตา<br />
/ ถอดโรลและ<br />
ปลอกเดิม / ใส่โรลและปลอกใหม่ / ดัน<br />
ตุ ๊กตา / ยึดสกรู<br />
2 B+C 180<br />
B+C<br />
4 ยกออก / เอาลูกปืนใส่ชุดใหม่ / ยกเข ้า /<br />
เปลียนตุ๊กตา#8<br />
1 A 40<br />
A<br />
5 ถอดสกรู / ดึงตุ๊กตา<br />
/ ถอดโรลและ<br />
ปลอกเดิม / ใส่โรลและปลอกใหม่ / ดัน<br />
ตุ ๊กตา / ยึดสกรู<br />
2 D+E 80<br />
D+E<br />
6 ปรับชุด 4 จับ 1 F 80<br />
F<br />
7 ถอดลูกปืน 24 ลูกจากชุดเดิมใส่ชุดใหม่ 2 F+D 100<br />
8 เปลียนแคลมป์<br />
1 E 20 E<br />
คน<br />
รอเตรียมอุปกรณ์<br />
เปลียนรุ่น<br />
ไม่มีขันตอน<br />
ทีชัดเจน<br />
พนักงานใหม่<br />
ไม่เข้าใจการทํางาน<br />
ระยะเวลาในการ<br />
เปลียนรุ่น<br />
ผลิตภัณฑ์นาน<br />
F+D<br />
7
6. ผลการปรับปรุงกระบวนการ<br />
ผลการปรับปรุงจากการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ<br />
น<br />
15% (มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน<br />
การเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
และ การบํารุงรักษาเครื องจักร) โดยการลด<br />
ระยะเวลาในการเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ก่อนการปรับปรุงที<br />
213 นาที มีเป้าหมายในการปรับปรุงอยู ่ที 181 นาที และ<br />
สามารถทําได้จริงที 178 นาที คิดเป็นผลการปรับปรุง 16.43% และในส่วนของการลดอัตราการเสียหายของเครื องจักร<br />
ก่อนการปรับปรุงที 23.40% มีเป้าหมายในการปรับปรุงอยู ่ที 19.89% และสามารถทําได้จริงที 19.66% คิดเป็นผลการ<br />
ปรับปรุง 15.98% และในส่วนของการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิตที<br />
40.33% มี<br />
เป้าหมายในการปรับปรุงอยู ่ที 46.38% และสามารถทําได้จริงที 49.33% คิดเป็นผลการปรับปรุง 2<strong>2.</strong>50%<br />
กิจกรรมการปรับปรุง<br />
<strong>1.</strong> ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน<br />
Base line Target Result Diff Cost Saving<br />
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ChangeOver ChangeOver ChangeOver 16.43% 116,932<br />
เพิมขึ<br />
น 15% (มุ่งเน้นการสร้าง<br />
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การ<br />
213 นาที 181 นาที 178 นาที<br />
บาท/ปี<br />
เปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
และ การ Downtime Downtime Downtime 15.98% 345,450<br />
บํารุงรักษาเครื องจักร)<br />
23.40 % 19.89 % 19.66 %<br />
บาท/ปี<br />
<strong>2.</strong> ประสิทธิภาพการบริหาร Score Score Score 2<strong>2.</strong>50% N/A<br />
จัดการของเสียในกระบวนการ<br />
ผลิตเพิมขึ<br />
น 15%<br />
40.33 % 46.38 % 49.33 %<br />
สรุป Lean assessment ก่อนและหลังดําเนินโครงการ<br />
Lean Assessment<br />
Lean Assessment<br />
<strong>2.</strong>19 3.21<br />
3.33<br />
<strong>1.</strong>43<br />
<strong>2.</strong>14<br />
<strong>2.</strong>19<br />
<strong>1.</strong>43<br />
3.21<br />
<strong>2.</strong>08<br />
Communication & Cutural<br />
Awareness<br />
10.00<br />
Visual System &<br />
Balance Production 8.00 Workplace Organization<br />
6.00<br />
4.00<br />
Pull Systems<br />
Standard Work<br />
<strong>2.</strong>00<br />
0.00<br />
<strong>1.</strong>43<br />
TPM, Total Preventive<br />
Continuous Improvement<br />
Maintenance<br />
Communication &<br />
Cutural Awareness<br />
10.00 Visual System &<br />
Balance Production 6.88<br />
8.00<br />
Workplace<br />
6.67<br />
5.71<br />
Organization<br />
6.00<br />
4.00<br />
Pull Systems<br />
6.79Standard<br />
Work<br />
3.75<strong>2.</strong>00<br />
0.00<br />
TPM, Total Preventive 5.36<br />
5.36 Continuous<br />
Maintenance<br />
Improvement<br />
SMED Quick Changeover<br />
Operational Flexibility<br />
Mistake Proofing/Poka<br />
Yoke<br />
5.31<br />
6.07<br />
SMED Quick<br />
Operational Flexibility<br />
Changeover 7.14<br />
Mistake<br />
Proofing/Poka Yoke<br />
คะแนนของหัวข้อสําคัญทีมีโอกาสในการปรับปรุง<br />
คะแนนของหัวข้อสําคัญทีมีโอกาสในการปรับปรุง<br />
<strong>1.</strong> Standard Work ได้ <strong>1.</strong>43 คะแนน <strong>1.</strong> Standard Work ได้ 6.79 คะแนน<br />
<strong>2.</strong> Continuous Improvement ได้ <strong>1.</strong>43 คะแนน <strong>2.</strong> Continuous Improvement ได้ 5.36 คะแนน<br />
3. Operational Flexibility ได้ <strong>1.</strong>43 คะแนน 3. Operational Flexibility ได้ 6.07 คะแนน<br />
8
7. แผนงานในอนาคต (Next Project)<br />
• ดําเนินการขยายผลการปรับปรุงกระบวนการ ในส่วนของการเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
โดยการพิจารณาจัดหา<br />
อุปกรณ์เพิมเติม<br />
ได้แก่ ปลอกโรล และ แบริง<br />
เพื อลดระยะเวลาในการเปลี ยนรุ่นให้ลดลง<br />
และมีประสิทธิภาพ<br />
มากยิงขึ<br />
น<br />
• ดําเนินการขยายผลการปรับปรุงกระบวนการ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์<br />
และ<br />
การบํารุงรักษาเครื องจักร ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานไปยัง<br />
เครื องจักรอื นๆ ทัวทังบริษัท<br />
8. สรุปความเห็นผู ้บริหาร (Executive Summary)<br />
จากการที บริษัทฯ ได้เข้าร่วมดําเนินโครงการส่งผลให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู ้ ความสามารถ<br />
ในการเพิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิค<br />
Lean-TPM และสามารถลดระยะเวลาในการเปลี ยนรุ่นผลิตภัณฑ์และลด<br />
การเสียหายของเครื องจักร ส่งผลให้สามารถเพิมผลผลิตได้มากขึ<br />
น รวมถึงสามารถบริหารจัดการของเสียตามหลักการ<br />
5ส ส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกระบวนการผลิต และเพิมประสิทธิภาพในการทํางานได้ดียิ<br />
งขึ น<br />
ขอขอบคุณ อาจารย์ที ปรึกษา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 6 และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี ปุ่น)<br />
ในการเข้าร่วมโครงการ การเพิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิค<br />
Lean-TPM ซึ งทางบริษัทฯ จะได้ขยายผลไปยัง<br />
เครื องจักรอื นๆ เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป<br />
9