27.07.2013 Views

Vinterisering av prosessanlegg

Vinterisering av prosessanlegg

Vinterisering av prosessanlegg

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Vinterisering</strong>s Problematikk Gassanlegg<br />

Isrestriksjon i fakkel med storulykke potensial<br />

Svein Birger Thaule<br />

Direktør Prosess anlegg<br />

Gassco<br />

www.gassco.no


Temperatur statistikk Kårstø<br />

Des. 2009<br />

Jan. 2010<br />

Feb.2010<br />

Gj.snitt<br />

1,3°C<br />

-3,2°C<br />

-1,7°C<br />

Kaldest<br />

-1,9°C (31.Des)<br />

-16,6°C (09.Jan)<br />

-13,0°C (03.Feb)<br />

Anleggene er designet for -17 C<br />

www.gassco.no


<strong>Vinterisering</strong>sproblematikk Gassanlegg<br />

Is plugg presset opp fra underliggende<br />

kabelgrøft<br />

Kabler delvis <strong>av</strong>revet<br />

www.gassco.no


HMS<br />

Fall- ”skli”-skader på personell.<br />

Fall <strong>av</strong> istapper.<br />

• Sprengskader fra isdannelse på utstyr.<br />

• Varmekabel som ligger ute og som fører til at systemer med innhold <strong>av</strong> vann fryser.<br />

• Blokking/ restriksjoner i prosessutstyr som følge <strong>av</strong> lang kuldeperiode<br />

www.gassco.no


Ødelagt isolasjon<br />

Planlegging <strong>av</strong> vinteriseringstiltak starter i løpet <strong>av</strong> sommeren. Slutt<br />

dato for jobber som går mot varmekabel på vann og damp<br />

systemer til 1. oktober.<br />

www.gassco.no


Kompenserende tiltak<br />

• Etablere døgnkontinuerlig skift for elektro og<br />

isolasjon.<br />

• Bygging <strong>av</strong> telt over ekstra utsatte komponenter for<br />

å begrense frostproblematikken.<br />

• Steamslanger rundt vitalt utstyr.<br />

• Stoppe og omprioritere <strong>av</strong>isoleringsjobber og<br />

utlegging <strong>av</strong> varmekabel.<br />

www.gassco.no


Oppsummering kuldeproblematikk<br />

• Erfaring forteller oss at generelt sett har våre anlegg en tilstrekkelig<br />

design relatert til kuldeproblemer<br />

• Under unormal streng og langvarig kulde iverksettes kompenserende tiltak<br />

• Vi er <strong>av</strong> den oppfattning at det blir for kostbart og komplisert å designe seg<br />

ut <strong>av</strong> unormale kulde perioder, her må operativ erfaring og kompenserende<br />

tiltak sørge for at sikkerhet og regularitet opprettholdes.<br />

www.gassco.no


Restriksjon i varmfakkel Kårstø – januar 2010<br />

www.gassco.no


Hvordan oppdaget man restriksjonen?<br />

• Tripp <strong>av</strong> fødevannspumper til kjeler førte til at<br />

dampproduksjonen på Kårstø, og dermed også større<br />

deler <strong>av</strong> anlegget, gikk ned.<br />

• Ved gjenoppstart fikk man problemer i etananlegget<br />

pga høyt mottrykk i varmfakkelen i Åsgard-systemet.<br />

• Det ble raskt konkludert at en eller annen form for<br />

restriksjon hindret fri strøm gjennom fakkelen.<br />

• Fakkelen er tilknyttet T300 (inkludert<br />

buffertankene), l<strong>av</strong>trykkskilder i Åsgard-anlegget, og<br />

tetningsgassen fra kjølekompressor i etananlegget.<br />

Arbeid for å løse problemet ble raskt satt i gang, men hva var<br />

årsaken til oppbygningen <strong>av</strong> en restriksjon i fakkelsystemet?<br />

www.gassco.no


1993: Fakkelen ble satt i drift på Kårstø –<br />

Dampinjeksjon ytterst på fakkeltuppen b.la. For<br />

reduksjon <strong>av</strong> sotdannelse inngikk i designet<br />

1997: API-standard API RP 521 ble revidert:<br />

1998: Fakkeltupp ble skiftet ut, nytt design<br />

inkluderte ekstra senterdyse for dampinjeksjon<br />

2010: Problemet referert til i API-standard inntreffer<br />

etter langvarig kuldeperiode. Korrodert<br />

strupeskive for damptilførsel til fakkel har også ført til<br />

at for store mengder damp er tilført ved normal drift<br />

<strong>av</strong> fakkel.<br />

Bakenforliggende årsak<br />

Dampdyser<br />

ytterst på<br />

fakkeltuppen<br />

Senterdyse for<br />

dampinjeksjon<br />

www.gassco.no


Arbeid for å løse problemet > Restriksjon løsner<br />

Det ble antatt at restriksjonen satt i bunn <strong>av</strong> fakkelen.<br />

Dampslanger ble surret rundt fakkelrota for å smelte isen<br />

man antok satt her.<br />

Testing <strong>av</strong> fakkel ble utført, og ved andre test løsnet<br />

restriksjonen.<br />

Granskningsgruppa fant ut at det var overveiende<br />

sannsynlig at restriksjonen satt i toppen <strong>av</strong> fakkelen.<br />

Direkte årsaker til at restriksjonen løsnet er identifisert :<br />

• Høyere trykk og flow i system pga testing.<br />

• Økt fakling > Økt strålevarme<br />

• Sterkere sol utover dagen > Økt strålevarme og<br />

svakt stigende temperatur<br />

www.gassco.no


• Redusert fakkelkapasitet<br />

• Produksjonstap<br />

• Soting fra fakkel i kalde<br />

perioder<br />

• Mulig skade på fakkeltupp<br />

POTENSIELLE:<br />

• Personskade<br />

• Oljelekkasje/gasslekkasje/brann<br />

Faktiske og potensielle konsekvenser<br />

Høyeste klassifisering: Svekking/bortfall <strong>av</strong><br />

sikkerhetsfunksjoner og barrierer – Rød 2<br />

www.gassco.no


Kortsiktige tiltak<br />

Stopp dampinjeksjon i fakkel ved l<strong>av</strong><br />

temperatur ( under 0 C<br />

Regelmessig drenering i bunn <strong>av</strong> fakkelstack<br />

Langsiktige tiltak<br />

• Rør for injisering midt i fakkeltupp bør<br />

blokkeres før nye fakkeltupper installeres<br />

under RS2010<br />

• Sikre at endringer i standarder blir gjort<br />

kjent i alle relevante deler <strong>av</strong><br />

organisasjonen.<br />

• Bedre kommunikasjon med leverandør mht.<br />

endringer i standarder.<br />

• Vurder bedre system for alarm og varsling<br />

ved høyt trykk i fakkel<br />

www.gassco.no


Takk for oppmerksomheten<br />

www.gassco.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!