05.09.2013 Views

Buller från enspindliga

Buller från enspindliga

Buller från enspindliga

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Atgärd<br />

1 Ingen åtgärd<br />

2 Med ljudfällor och invändigt<br />

placerade absorbenter monterade<br />

3 Med skärm över svarvställe monterad<br />

4 Med skärm, ljudfällor och<br />

absorbenter monterade<br />

Ekvivalent ljudnivå i dB(AE) vid svarvning<br />

aven detalj . Svarvtid: 3 min.<br />

Bild 7. Resultat av olika dämpningsåtgärder under svarvning. Mätposition : 1 m<br />

bakom svarven.<br />

Mätposition<br />

Manöverplats<br />

Bakom svarven<br />

ljudnivå, dB(A)<br />

före åtgärd<br />

72<br />

78<br />

78<br />

77<br />

78<br />

Bild 8. Dämpningsresultat vid tomgångsdrift.<br />

Dessa är mycket svåra att eliminera<br />

och fordrar ombyggnad av hela hydraulsystemet,<br />

t. ex. byte av pump eller<br />

inkoppling av ljuddämpare. Detta kunde<br />

dock inte genomföras, varför arbetet<br />

inriktades på förbättringsåtgärder<br />

på befintlig konstruktion, minskat Ijudläckage<br />

(och förbättrad ljudisolering).<br />

Härvid måste kraven på kylning särskilt<br />

beaktas.<br />

Mittsektion<br />

Dämpning av stomljudet <strong>från</strong> mittsektionen<br />

bedömdes vara av föga intresse<br />

även om vissa omkopplingsljud också<br />

skulle kunna reduceras.<br />

Höger sektion<br />

För att minska bullret <strong>från</strong> skärstället<br />

var det naturligt att komplettera befintliga<br />

skydd med en skärm, så utformad<br />

att fullständig inbyggnad skulle erhållas.<br />

Flera viktiga praktiska frågor måste<br />

därvid lösas, så att åtkomlighet och<br />

funktion ej äventyrades. Främst måste<br />

hänsyn tas till att koncentrationen av<br />

oljedimma <strong>från</strong> skärvätskan ökas väsentligt<br />

inom inbyggnaden. Detta skulle<br />

irritera operatören kraftigt då skjutdörren<br />

öppnas, t. ex. vid byte av arbetsstycke.<br />

Lösningen av problemet borde vara<br />

kraftig ventilation av inbyggnaden.<br />

Detta kan antingen ske genom ventilering<br />

med luft uti<strong>från</strong> eller <strong>från</strong> arbetslokalen.<br />

Även i det senare fallet<br />

kan luften i lokalen förbättras om oljedimman<br />

i <strong>från</strong>luften avskiljs i ett filter.<br />

Genomförd ljuddämpning<br />

Av bild 3 framgår vilka bullerdämpande<br />

åtgärder som genomförts på svarven.<br />

77<br />

Efter ålgard<br />

71<br />

73<br />

Vänstra sektionens hölje har kompletIerats<br />

med invändigt placerade,<br />

ljudabsorberande skivor av 50 mm mineralull<br />

med ytskydd av stapelfiber<br />

(Rockwool typ 359 eller Gullfiber typ<br />

3130). Skivorna har fästs med kontaktlim<br />

direkt mot plåten. En alternativ<br />

monteringsmetod är svetspinne med<br />

klämbricka.<br />

Ventilationsöppningarna har dessutom<br />

försetts med ljudfällor bestående<br />

av rektangulära »plåtlock» med invändig<br />

isolering av samma typ som tidigare<br />

nämnts. Fällans dimensioner är ca<br />

150 mm större än respektive öppning<br />

och den är monterad på konsoler<br />

framför denna med ca 100 mm lu!tspalt.<br />

Skärstället har byggts in med en<br />

kompletterande skärm. De n har utförts<br />

av 2 mm plåt och utformats med<br />

god anslutning mot befintliga stänkskydd.<br />

Skärmen kan lätt demonteras.<br />

Overvakningen har förbätlrats genom<br />

att maskinens framsida försetts<br />

med en plexiglasruta med storleken<br />

300 X 400 mm. Som framgår av bild 4<br />

kan arbetsstycket fortfarande lätt bytas<br />

ut enbart genom att man öppnar den<br />

befintliga skjutdörren.<br />

För att lösa problemet med evakueringen<br />

av oljedimma <strong>från</strong> skärvätskan<br />

har svarven utrustats med en separat<br />

fläkt som kopplats till in byggnaden<br />

och placerats upptill på svarven.<br />

För att möjliggöra e n god luftgenomströmning<br />

har ventilationshål tagits<br />

upp i skärmen. Dessas diameter<br />

har valts liten för att skärmens luftljudsisolering<br />

inte skall försämras. Lufthastigheten<br />

i hålen är 4-5 m/s.<br />

Eftersom evakueringsfläkten är försedd<br />

med ett oljeavskiljningsfilter har<br />

den genomförda ventilationen även<br />

förbättrat luftväxlingen i hela lokalen.<br />

Rotogravyr 1975<br />

<strong>Buller</strong>dosen<br />

på manöverplatsen<br />

minskad till en fjärdedel<br />

på bilderna 5, 6 och 7 presenteras de<br />

ljuddämpningsresultat som erhållits<br />

med de beskrivna åtgärderna. Mätningarna<br />

har utförts vid utvändig svarvning<br />

samt vid spårsvarvning av hyd<br />

raulkaivar med dimensionerna 0 90<br />

mm, längd 68 mm.<br />

på manöverplatsen erhålls en sänkning<br />

av den ekvivalenta ljudnivån med<br />

7 dB(AE) vid en svarvcykeltid av 3 min,<br />

bild 5. Enbart skärmen över svarvstället<br />

ger en minskning med 6 dB(AE), vilket<br />

är minskningen av den totala bullerdosen<br />

under tidsintervallet som man<br />

uppnått.<br />

Bild 6 visar i detalj hur bullret förändrats<br />

på manöverplatsen vid de olika<br />

arbetsförioppen. Vid omställning av<br />

hastighet, revolver m. m. erhålls endast<br />

1-2 dB(A) nivåsänkning, medan bullret<br />

<strong>från</strong> svarvningen reduceras med max.<br />

6 dB(A). Oktavbandsmätningar visar att<br />

den senare förbättringen erhålls vid<br />

höga frekvenser - 12 dB uppmättes vid<br />

8000 Hz.<br />

I de redovisade resultaten ingår ej<br />

skrikljud. Av andra mätningar framgår<br />

att utstrålninge n av dessa minskas upp<br />

till 20 dB(A) med skärmen över skärstället.<br />

Bakom svarven har den ekvivalenta<br />

ljudnivån under bearbetning sänkts 1<br />

dB(AE), bild 7. Bullret <strong>från</strong> skärstället är<br />

försumbart, varför skärmen ej har någon<br />

inverkan på denna plats.<br />

Av bild 8 framgår att tomgångsbullret<br />

däremot reduceras 5 dB(A) som<br />

följd av de vidtagna åtgärderna, vilka<br />

främst påverkar luftljudet. Vid svarvning<br />

är stomljudet kraftigare och begränsar<br />

åtgärdernas effekt.<br />

Slutsatser<br />

I tomgång har bullret vid den aktuella<br />

svarVen minskat till ca 73 dB(A). Beroende<br />

på ökad stomljudsutstrålning stiger<br />

ljudnivån vid vissa svarvoperationer<br />

till ca 85 dB(A).<br />

För att åstadkomma ytterligare bu 1lersänkning<br />

är det nödvändigt att -<br />

främst vid växellådsenheten - minska<br />

stomljudet <strong>från</strong> maskinytorna. En beklädnad<br />

i form av mineralullsisolering<br />

jämte tätt ytterskikt av tunnplåt eller<br />

svängningsdämpande beläggning med<br />

dämpmassa är lämpligt. Jf r Meddelande<br />

nr 11, 1973.<br />

Vid nyinköp av svarvar är det angeläget<br />

att söka få angivna åtgärder vidtagna<br />

av maskinfabrikanten. I en sådan<br />

situation kan det också vara möjligt att<br />

genom annan infästning av hydrauIaggregat<br />

etc. minska stomljudsspridningen<br />

i maskinstativet. •<br />

arbetsgruppen mot<br />

BULLER<br />

inom verkstadsindustrin ·<br />

Verkstadsföreningens och Metalls gemensamma organ tör bullerbekämpning<br />

MEDDELANDE<br />

Nr13<br />

. 1975<br />

<strong>Buller</strong> <strong>från</strong> <strong>enspindliga</strong><br />

automatsvarvar<br />

Resultat av dämpningsåtgärder<br />

Civilingenjör Hans Elvhammar och ingenjör Hasse Moss, Ingemanssons Ingenjörsbyrå AB, Göteborg<br />

I denna artikel redogörs för bullerkällorna hos en hydrau1styrd enspindlig automatsvarv och<br />

redovisas de resultat som uppnåtts med genomförda ljuddämpningsåtgärder. Dessa har inneburit<br />

montering aven kompletterande skärm över skärstället, ljudabsorberande beklädnader<br />

inom maskinhöljet samt ljudfällor vid ventilationsöppningarna.<br />

Den för hörselskaderisken på manöverplatsen avgörande ekvivalenta ljudnivån har reducerats<br />

<strong>från</strong> 83 till 76 dB(AE). Genom avskärmningen har tidvis uppträdande skrikljud minskats kraftigt<br />

invid svarven, ca 20 dB har uppmätts.<br />

D Såsom framgår av arbetsgruppens<br />

Meddelanden nr 12, 1975, sammansätts<br />

bullret invid svarvar av bidrag <strong>från</strong><br />

maskin konstruktionen och <strong>från</strong> bearbetn<br />

ingsprocessen.<br />

Bullret <strong>från</strong> maskinens olika delar<br />

beror i mycket hög grad av den uppbyggnad<br />

av svarven som tillverkare n<br />

valt. Ofta är det mycket svårt att i efterhand<br />

uppnå någon väsentlig minskning<br />

av detta buller.<br />

Det av bearbetningsprocessen förorsakade<br />

bullret å andra sidan styrs av<br />

faktorer som betingas av de produkter<br />

som skall framställas och varierar därför<br />

ofta vid olika tidpunkter. En förändring<br />

av ljudalstringen kräver åtgärder<br />

som inte enbart berör maskinens<br />

konstruktion.<br />

Här beskrivs de åtgärder som i efterhand<br />

vidtagits hos Volvo BM, Eskilstuna,<br />

för att ljuddämpa hydrau1styrda<br />

<strong>enspindliga</strong> automatsvarvar av fabrikat<br />

Monforts, typbeteckning FAR 250, bild<br />

1. I denna svarvtyp kan arbetsstycken<br />

med upp till 250 mm diameter och 150<br />

mm längd bearbetas.<br />

Ljuda/stringen <strong>från</strong> maskinen och<br />

bearbetningen har ej kunnat påverkas<br />

utan endast ljudspridningen till omgivningen.<br />

Möjligheterna att minska bearbetningsbullret<br />

kommer att behandlas<br />

i ett senare meddelande.<br />

Svarvens uppbyggnad<br />

Bild 2 visar schematiskt svarvens uppbyggnad.<br />

Det styva maskinstativet (1 )<br />

bär upp svarvspindeln (2), växellådan<br />

(3), hydraulaggregatet (4) samt revolveraxeln<br />

(5). Till maskinstativet, vilket<br />

står på en fast underdel, e n fotplatta<br />

(9), ansluter övriga maskinytor - bl. a.<br />

inbyggnader för svarvens funktionsenheter.<br />

T. v. är oljekylare, elmotorer, st yrtrumma<br />

för hydraulik samt övriga regleringsenheter<br />

såsom ventiler och slider<br />

placerade. Planslider, revolverhuvud<br />

och svarvspindel är lokal iserade<br />

till maskinens högra del.<br />

Svarvspindelns varvtal regleras med<br />

den i växellådan inbyggda PIV-variatorn.<br />

Regleringen av denna samt revol-<br />

331.043 621 .94 628.517.2 699.844<br />

verns växlingsrörelse (indexning), planslidernas<br />

fram- och återgående rörelse,<br />

uppspänning av arbetsstycke samt ytterligare<br />

några funktioner manövreras<br />

med hydraulik.<br />

En eller två svarvar betjänas aven<br />

operatör som manuellt utför erforderliga<br />

»chuckningsarbeten}). Denne måste<br />

således lätt komma åt svarvchucken.<br />

<strong>Buller</strong>utstrålningen förändras<br />

under svarvens arbetscykel<br />

Bullret <strong>från</strong> den aktuella svarven sammansätts<br />

av bidrag <strong>från</strong> en rad olika<br />

källor, men uppträder i form av:<br />

• tomgångsljud (<strong>från</strong> elmotorer, kraftöverföring<br />

och pumpar)<br />

• omkopplingsljud (<strong>från</strong> koppling och<br />

broms, variator, matarverk samt hydrauliska<br />

och mekaniska styrelement)<br />

• bearbetningsljud (<strong>från</strong> kraftöverföring,<br />

verktyg och bearbetat ämne).<br />

Tomgångsljud<br />

Ett tämligen konstant och varaktigt ljud<br />

uppträder mellan bearbetningsperio-<br />

Särtryck ur Verkstäderna nr 13/75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!