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Optimierung der Schlammfaulung mit Lysotherm® - VSA

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<strong>Optimierung</strong> <strong>der</strong> <strong>Schlammfaulung</strong><strong>mit</strong> <strong>Lysotherm®</strong>SUISSE PUBLIC, Bern 18.-21.6.2013Fachtagung <strong>VSA</strong> Swissmem, Mittwoch, 19.06.2013Dr. Marianne Buchmüller, STULZ H+E GmbH


Anfor<strong>der</strong>ungen an die mo<strong>der</strong>neAbwasserbehandlung• Abwasserreinigung gemäß <strong>der</strong> geltenden gesetzlichen Bestimmungen• Reduktion <strong>der</strong> Betriebskosten / akzeptable InvestitionskostenBetriebskosten:– Elektrische Energie– Abfallentsorgungskosten (Sand, Rechengut, Klärschlamm)– …. Schlüsseltechnologie: <strong>Schlammfaulung</strong>• Nährstoff-Rückgewinnung (Phosphor / Stickstoff)


Effekte <strong>der</strong> <strong>Schlammfaulung</strong>• Biologische Schlammstabilisierung• Energieerzeugung (Strom/Wärme):- Produktion von BiogasDas in <strong>der</strong> <strong>Schlammfaulung</strong> produzierte Biogas trägt wesentlichzur Deckung des Bedarfes an elektrischer und thermischerEnergie einer Kläranlage bei.• Reduktion <strong>der</strong> Klärschlammentsorgungskosten:- Reduktion <strong>der</strong> Schlammtrockenmasse (übliche Abbauraten: 40 - 50%)- Verbesserung <strong>der</strong> SchlammentwässerungDer Abbaugrad bestimmt die Menge an zu entsorgen<strong>der</strong>Trockensubstanz.


Bedeutung <strong>der</strong> Hydrolyse• Die Hydrolyse ist ein Teilprozess des anaeroben Abbaus, bestimmt jedochdas Stabilisierungsergebnis.Manche Substanzen (z. B. fakultativ anaerobe Bakterien) werden durch diebiologische Hydrolyse nicht angegriffen.• Primärschlamm– besteht aus überwiegend gut hydrolysierbaren organischen Stoffen.– übliche Abbaugrade ca. 55 - 60% (15 - 20 Tage hydr. Aufenthaltszeit)• Überschussschlamm– besteht zum großen Teil aus Bakterien, die schlecht hydrolysierbar undteilweise auch fakultativ anaerob sind.– anaerober Abbau langsam und unvollständig– übliche Abbaugrade ca. 20 - 30% (15 - 20 Tage hydr. Aufenthaltszeit) Die Li<strong>mit</strong>ierung <strong>der</strong> biologischen Hydrolyse wird durch die thermischeHydrolyse aufgehoben Lysotherm ®


Lysotherm ® :Thermische Schlammhydrolyse Lysotherm ®Neuartiges, patentiertes System <strong>der</strong>zur thermischenHydrolyse von organischen Schlämmen, insbeson<strong>der</strong>e von KlärschlammDas Design erlaubt die effektive,kostengünstige und betriebssichereHydrolyse des Schlammes auch vonkleineren Kläranlagen (ab ca. 30.000 EW)


Effekte von <strong>Lysotherm®</strong> <strong>Lysotherm®</strong> zur Klärschlammhydrolyse(Thermo-Druck-Hydrolyse – TDH-Prozess) verbessert die Bioverfügbarkeit von Überschussschlämmen intensiviert die anaerobe Stabilisierung steigert die Biogasproduktion und erhöht da<strong>mit</strong> die Energieproduktion reduziert die Schlammtrockenmasse erhöht den TR-Gehalt des entwässerten Schlammes und minimiert dadurch die zu entsorgenden Klärschlammmengen


Lysotherm ® - Funktionsprinzip


Lysotherm ® - Charakteristik• Energieeffizientes, mehrstufiges Wärmetauschersystem fürkontinuierliche Fahrweise• Kein Dampf erfor<strong>der</strong>lich• Wärmeträger: Thermalöl / Heißwasser• Wärmequelle: BHKW-Abgaswärme• Hohe Bedien- und Wartungsfreundlichkeit• Robuste, verschleißarme Anlagenbauweise• Pilotanlage (Durchsatz ca. 1,5 m³/h) verfügbar• Standardisierte Anlagenbaugrößen• Kostengünstiges TDH-System bereits für Kläranlagen ≥ 30.000 EW


Lysotherm ® - Pilotanlage• 2 Standardcontainer (1 x 40 ft und 1 x 20 ft)• Max. Durchsatz: 1,5 m³/h• Thermalöl-Kessel <strong>mit</strong> Energieträger Heizöl o<strong>der</strong> Gas• Einsetzbar für die Primär- und Sekundärhydrolyse• Vollautomatischer Prozess <strong>mit</strong> Fernzugriff


<strong>Lysotherm®</strong> - Grosstechnische Anlage• Standardisierte, containerisierte Einheiten, modularer Aufbau


Lysotherm ® - Betriebsbedingungen• TR-Gehalt im Zulauf: bis zu ca. 6 %• Viskosität im Zulauf: bis zu ca. 900 mPas• Aufenthaltszeit: ca. 30 - 60 min• Hydrolysetemperatur: > 100 °C bis ca. 175 °C• Hydrolysedruck: ca. 1 - 15 bar• Zulauftemperatur: > ca. 8 °C• Ablauftemperatur: i.d.R. 40 - 50 °C


Lysotherm ® - Design-Konzept


Lysotherm ® - Pilotversuche• KLA Stockacher Aach, Deutschland• ca. 60.000 EW• ca. 80 m 3 /d Klärschlamm (PS/ÜSS, ca. 1/1),hydraulische Aufenthaltszeit in <strong>der</strong> Faulung ca. 25 Tage• Faulturm 1 und 2 (FT 1 und FT 2),je ca. 1000 m 3 ,parallele Beschickung <strong>mit</strong> PS/ÜSS• FT 1: Betrieb ohne <strong>Lysotherm®</strong>• FT 2: Betrieb <strong>mit</strong> <strong>Lysotherm®</strong>• Siebbandpresse Bellmer zur Entwässerung desausgefaulten SchlammesVersuche <strong>mit</strong> primärer Hydrolyse: Hydrolysetemp. ca. 145 °CVersuche <strong>mit</strong> sekundärer Hydrolyse: Hydrolysetemp. ca. 170 °C


Ergebnis Pilotversuch, prim. Hydrolyse• Deutliche Reduzierung <strong>der</strong> Viskosität des behandelten Schlammes


Ergebnis Pilotversuch, prim. Hydrolyse• Anstieg <strong>der</strong> Gasproduktion (Mittelwerte Dez. 2009)


Ergebnis Pilotversuch, prim. HydrolyseParameter Einheit Ergebnis ErgebnisFaulturm 1 Faulturm 2oTR Abbaugrad PS % 58 58oTR Abbaugrad ÜSS % 39 53oTR Abbaugrad, ges. % 49,8 55,9Entwässerung*TR im Schlammkuchen % 19,5 25,8*er<strong>mit</strong>telt <strong>mit</strong> Siebbandpresse Klein Technical SolutionsTR(A)-Wert % 24,8(Laborversuch,Ausführung durchKläranlagenberatungKopp, Lengede)


Ergebnis Pilotversuch, prim. Hydrolyse• CSB-Rückbelastung wirkt sich nicht auf die Qualität am Ablauf <strong>der</strong>Kläranlage aus• Biologische Abbaubarkeit des Zentrats aus <strong>der</strong> Hydrolyse unteraeroben Bedingungen (Zahn-Wellens-Test, Institut Fresenius):‣ Bereits nach einer verkürzten Inkubationszeit von 7 Tagen <strong>mit</strong>nicht adaptierter Biomasse: 90 % Abbau‣ Nach 28 Tagen Inkubationszeit:ca. 98 % Abbau


Ergebnis Pilotversuch, sek. Hydrolyse• Deutliche Verbesserung <strong>der</strong> Entwässerbarkeit des Schlammes(nurFaulschlamm, FT 2(nur Primärhydrolyse):Siebbandpresse Bellmer:18,9 %Zentrifuge:26 %Faulschlamm, FT 2( (Prim.- und Sek. Hydr.)TR(A)-Wert, Labor Kopp:): 39,2 %


Großtechnische Anlage KLA Lingen• Projekt:Umwandlung <strong>der</strong> Kläranlage in eine„Plus-Energie-Kläranlage <strong>mit</strong>Phosphorrückgewinnung“(För<strong>der</strong>projekt desBundesministeriums für Umwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheitund <strong>der</strong> KfW Bankengruppe)Projektpartner:Ziele: Energieautarkie(elektrisch / thermisch) Überschuss an elektrischerEnergie* (ca. 25 %) und anthermischer Energie* Rückgewinnung von min. 30 % desPhosphors im Zulauf*Co-Fermentation von Biodiesel-Abwasser


Ergebnis KLA Lingen, akt. Stand• Steigerung Erwartet IstGasausbeute > 10 - max. 20 % √• Verbesserung Erwartet IstSchlammentwässerung 3 - 5 % √(vorher: ca. 25%erzielt: 28 - 30%)• Reduktion Erwartet IstoTR ca. 2 % √


Lysotherm ® - Das Wichtigste auf einen BlickEffektives, flexibel einsetzbares, indirektes thermisches Verfahren zurHydrolyse (Desintegration) von organischen Schlämmen <strong>mit</strong> folgendenAuswirkungen:• Verbesserung <strong>der</strong> Schlammstabilisierung in <strong>der</strong> <strong>Schlammfaulung</strong>• Erhöhung <strong>der</strong> Gasausbeute• Reduzierung <strong>der</strong> Schlammtrockenmasse• Erhöhung des Trockenstoffanteils im entwässerten Schlamm• Reduzierung <strong>der</strong> zu entsorgenden Schlammmenge


Lysotherm ®<strong>Lysotherm®</strong> –ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur optimalen<strong>Schlammfaulung</strong>Haben Sie Fragen?Bitte sprechen Sie uns an!SUISSE PUBLICHalle 3.2. Stand A050

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