10.11.2012 Views

tesis de grado - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...

tesis de grado - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...

tesis de grado - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL<br />

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA<br />

ESCUELA DE INGENIERIA TEXTIL<br />

TESIS DE GRADO<br />

PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE<br />

INGENIERO TEXTIL<br />

TEMA<br />

“OPTIMIZACIÓN DE LA MANUFACTURA EN LA<br />

CONFECCION DE LA EMPRESA WELLMAN<br />

UTILIZANDO EL SISTEMA MODULAR”<br />

DIRECTOR DE TESIS: ING. WILSON GUALSAQUI<br />

REALIZADO POR: LUIS G. MENA S.<br />

QUITO-ECUADOR<br />

2003


DECLARACIÓN<br />

Lo expresado en la siguiente Tesis es responsabilidad <strong>de</strong>l Autor.<br />

Luis G. Mena S.


CERTIFICADO<br />

Certifico que el presente trabajo fue <strong>de</strong>sarrollado por Luis Gonzalo Mena Salgado, bajo mi<br />

supervisión.<br />

Ing. Wilson Gualsaqui<br />

Director <strong>de</strong> Tesis


DEDICATORIA<br />

La presente Tesis está <strong>de</strong>dicada a mis<br />

padres quienes me han apoyado en todo<br />

momento a lo largo <strong>de</strong> toda mi vida y mi<br />

carrera. A mis hermanos quienes me han<br />

tendido una mano cuando lo he<br />

necesitado, a todas las personas que <strong>de</strong><br />

una manera u otra me han apoyado, y a<br />

mis maestros quienes han compartido sus<br />

conocimientos sin condición alguna.


AGRADECIMIENTO<br />

MI PROFUNDO AGRADECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA<br />

EQUINOCCIAL, A LA ESCUELA DE INGENIERIA TEXTIL, A LAS DIGNIDADES<br />

COMO DECANO, SUBDECANO Y PROFESORES DE LA FACULTAD DE<br />

INGENIERIA, A LA EMPRESA WELLMAN QUE ME HA AYUDADO EN LA<br />

ELABORACIÓN DE ESTA TESIS.<br />

LUIS.


RESUMEN<br />

El presente trabajo aplica los conocimientos adquiridos sobre estudio <strong>de</strong>l trabajo, balanceo<br />

<strong>de</strong> líneas, distribución <strong>de</strong> planta y confección modular en la empresa WELLMAN, dón<strong>de</strong><br />

existe el trabajo en serie o sistema convencional, teniendo problemas con los niveles altos<br />

<strong>de</strong> inventario en proceso , <strong>de</strong>sperdicio <strong>de</strong> recursos, una imposible programación <strong>de</strong> la<br />

producción, un alto índice <strong>de</strong> ausentismo y rotación <strong>de</strong>l personal.<br />

Para implantar este sistema se verificó los tiempos y secuencia <strong>de</strong> las operaciones <strong>de</strong> los<br />

productos a elaborarse , la maquinaria con la que cuenta la empresa y la cantidad <strong>de</strong> recurso<br />

humanos, para luego po<strong>de</strong>r balancear las líneas <strong>de</strong> confección con su correspondiente<br />

distribución y formar los módulos <strong>de</strong> trabajo, los cuales funcionan con un número <strong>de</strong><br />

personas <strong>de</strong>finido y elaboran varios productos semejantes entre si.<br />

Implementando el sistema <strong>de</strong> confección modular permite la optimización <strong>de</strong> recursos,<br />

disminución <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> inventario en proceso, aumento <strong>de</strong> la producción, ahorro <strong>de</strong><br />

espacio físico. Hay un verda<strong>de</strong>ro trabajo en equipo lo que permite disminuir el ausentismo<br />

y la rotación <strong>de</strong> personal.


SUMMARY<br />

The following work applies acquired know ledges about work study, lines balance and<br />

modulate confection in “ WELLMAN ” company, where exist mass production or<br />

conventional system, having problems with high inventory levels, in the process, resources<br />

waste, an impossible production programine , a high absenteeism in<strong>de</strong>x and personnel<br />

rotation.<br />

For implanting this system. Where verified times and operations sequence about products<br />

to elaborate, machinery that company counts, and human human resources and after to<br />

balance confection lines with their corresponding distribution and then to form work<br />

modules. that operate with a <strong>de</strong>fined number of people who make products similar to each<br />

other.<br />

Implanting modulate confection system is possible to optimize resources, <strong>de</strong>crease of<br />

inventary level in process, production increase, saving of physical space. There is a team<br />

work what permits to reduce the absenteeism and personnel rotation .


CAPITULO 1 INTRODUCCION<br />

1.1 ANTECEDENTES.<br />

Dentro <strong>de</strong> un proceso <strong>de</strong> manufactura es inevitable la variedad ; existirá en los productos<br />

que se fabriquen, en los métodos que se apliquen, en los materiales que se utilicen y en las<br />

técnicas <strong>de</strong> organización y manufactura. Si bien es <strong>de</strong>seable que exista cierta variedad,<br />

conforme se incremente la producción, también aumentarán los problemas<br />

organizacionales y los costos. Así como al aumentar los componentes almacenados<br />

aumentarán las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> espacio <strong>de</strong> almacenamiento, las dificulta<strong>de</strong>s para registrar<br />

las existencias, el número <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s al almacén y así sucesivamente. Al aumentar la<br />

variedad disminuye la CONTROLABILIDAD. El control <strong>de</strong> variedad es esencial y la tarea<br />

<strong>de</strong> reducir esta es una <strong>de</strong> las acciones más <strong>de</strong>licadas en las que pue<strong>de</strong> empren<strong>de</strong>r<br />

cualquier organización.<br />

Con estos antece<strong>de</strong>ntes se estudiará y aplicará el sistema modular, tarea que permite<br />

elaborar productos con el mínimo <strong>de</strong> lotes <strong>de</strong> inventarios, balanceo <strong>de</strong> líneas <strong>de</strong> producción,<br />

productividad, trabajo en equipo; para lo cual se <strong>de</strong>be ubicar a<strong>de</strong>cuadamente todas las<br />

estaciones <strong>de</strong> trabajo, permitiendo que cada unidad sea transferida a la siguiente estación<br />

cuando se haya terminado, no permitiendo la acumulación <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s lotes en cada etapa<br />

<strong>de</strong>l sistema productivo.<br />

1


1.2 OBJETIVO GENERAL.<br />

• Optimizar la planta <strong>de</strong> confección por medio <strong>de</strong>l sistema modular, reduciendo<br />

inventarios, balanceando las líneas <strong>de</strong> producción, mejorando el sistema <strong>de</strong><br />

manufactura.<br />

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS.<br />

• Verificar la capacidad instalada <strong>de</strong> la planta <strong>de</strong> confección.<br />

• Verificar los estudios <strong>de</strong> tiempos y movimientos realizados anteriormente.<br />

• Realizar el balanceo <strong>de</strong> línea por cada producto que se confecciona.<br />

• Comprobar si la maquinaria que se necesita para las líneas <strong>de</strong> producción posee la<br />

planta <strong>de</strong> confección.<br />

• Realizar la distribución <strong>de</strong> maquinaria por cada línea <strong>de</strong> producción.<br />

• Analizar ventajas y <strong>de</strong>sventajas <strong>de</strong> la producción modular.<br />

2


1.4 JUSTIFICACION<br />

En la planta <strong>de</strong> confecciones Wellman existe el sistema <strong>de</strong> producción en serie, en dicha<br />

planta los niveles <strong>de</strong> inventarios en proceso son muy altos, la productividad es<br />

inestable, existe un nivel <strong>de</strong> producto en proceso que es difícil eliminarlo; no se<br />

cumplen los tiempos <strong>de</strong>terminados para la elaboración <strong>de</strong> los mismos; no se pue<strong>de</strong><br />

realizar una correcta programación <strong>de</strong> la producción; el índice <strong>de</strong> ausentismo y rotación<br />

<strong>de</strong>l personal es muy alto, existe una distribución <strong>de</strong> maquinaria <strong>de</strong>sorganizada.<br />

La empresa Wellman aplicando el sistema modular pue<strong>de</strong> mejorar su productividad<br />

<strong>de</strong>bido a que se balancearán las líneas; los procesos <strong>de</strong> producción se estandarizarán<br />

permitiendo aplicar un sistema <strong>de</strong> incentivos a su personal; Se reducirán los niveles <strong>de</strong><br />

inventario en proceso; se podrá realizar programaciones <strong>de</strong> producción mas acertadas,<br />

se optimizará el espacio físico <strong>de</strong> la planta <strong>de</strong> confección.<br />

1.4.1 Impacto Social<br />

Un sistema modular sirve para optimizar los procesos <strong>de</strong> producción elaborando<br />

productos económicos, lo que permite tener productos más competitivos y <strong>de</strong> buena<br />

calidad, beneficiando al consumidor, mejorando los ingresos <strong>de</strong> la empresa, dando<br />

trabajo a todos los empleados que laboran en ella y contribuyendo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l país<br />

por medio <strong>de</strong> sus tributaciones<br />

3


1.4.2. Implicancia Práctica<br />

Si la empresa cambia su tecnología a un sistema modular se programará su producción<br />

acertadamente <strong>de</strong>bido a que sus tiempos se cumplen, disminuirá el inventario tanto <strong>de</strong><br />

materias primas, proceso y producto final, teniendo un mejor control <strong>de</strong> la producción y<br />

por en<strong>de</strong> una mayor productividad, optimizará su espacio físico. Se obtendrá productos<br />

con un mayor valor agregado.<br />

1.4.3 Impacto Ecológico<br />

Con la optimización <strong>de</strong> procesos se reducirán los tiempos <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> equipos,<br />

minimizando el consumo <strong>de</strong> todos los servicios, como agua, energía, teléfonos y otros,<br />

tratando <strong>de</strong> ser efecto multiplicador para otras empresas<br />

1.4.4 Impacto Metodológico<br />

Esta investigación servirá como texto <strong>de</strong> consulta para estudiantes, empresarios,<br />

trabajadores, etc. para tener información sobre la manufactura modular en la confección,<br />

ayudando a la implementación <strong>de</strong> esta tecnología en las distintas fábricas Ecuatorianas,<br />

permitiendo el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las mismas y por en<strong>de</strong> <strong>de</strong>l país.<br />

4


1.5 HIPÓTESIS<br />

Si se aplica el sistema modular en la empresa Wellman se reducirán los inventarios, se<br />

balancearán las líneas <strong>de</strong> producción y se incrementará la productividad.<br />

1.6 VARIABLES<br />

1.6.1 Variable in<strong>de</strong>pendiente.<br />

• Proceso <strong>de</strong> Manufactura <strong>de</strong> Confección Wellman<br />

1.6.2 Variable <strong>de</strong>pendiente.<br />

• Balanceo <strong>de</strong> líneas <strong>de</strong> producción<br />

• Productividad<br />

• Sistema Modular<br />

1.7 METODOLOGÍA<br />

1.7.1 Diseño o tipo <strong>de</strong> investigación:<br />

• De acuerdo a la profundidad <strong>de</strong>l estudio es EXPLICATIVA<br />

5


• De acuerdo a la intervención <strong>de</strong>l investigador en la investigación es<br />

OBSERVACIONAL<br />

• De acuerdo a la conducta <strong>de</strong> la variable es CORRELACIONAL<br />

1.7.2 Métodos <strong>de</strong> investigación.<br />

Tiene métodos <strong>de</strong> investigación: INDUCTIVA Y DEDUCTIVA<br />

1.7.3 Fuentes y técnicas <strong>de</strong> investigación<br />

Entre las fuentes tenemos:<br />

• Archivos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> la empresa Wellman<br />

• Documentos <strong>de</strong> literatura <strong>de</strong> la Bibliografía sobre la investigación.<br />

• Apuntes anotados en las clases <strong>de</strong> Ingeniería <strong>de</strong> la Confección<br />

• Documentos elaborados sobre el curso <strong>de</strong> “producción modular en la confección”<br />

Entre las técnicas más utilizadas tenemos:<br />

• Revisión <strong>de</strong> archivos<br />

• Revisión <strong>de</strong> documentos<br />

• Revisión <strong>de</strong> literatura<br />

• Internet.<br />

6


1.7.4 Población o muestra<br />

Se realizará esta investigación con población total en la empresa Wellman<br />

1.7.5 Tratamiento <strong>de</strong> datos<br />

Los datos serán analizados cuantitativamente y cualitativamente los cuales serán<br />

representados y graficados en planos cartesianos, tablas con formatos establecidos y<br />

planos <strong>de</strong> distribución, utilizando METODOS ESTADÍSTICOS.<br />

La presentación <strong>de</strong> la investigación será impresa en una <strong>tesis</strong> y archivada en un disco<br />

compacto, en cuanto a su difusión se realizara la <strong>de</strong>fensa ante un jurado y espectadores.<br />

7


CAPITULO 2 FUNDAMENTO TEORICO<br />

2.1 MANUFACTURA MODULAR<br />

La manufactura modular es aquella don<strong>de</strong> se producen muchas unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> un producto o<br />

distintos mo<strong>de</strong>los a partir <strong>de</strong> un producto básico 1 .<br />

Este sistema se utiliza para <strong>de</strong>nominar diversas y distintas situaciones <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una<br />

instalación, ésta pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finirse como una agrupación <strong>de</strong> máquinas y trabajadores que<br />

elaboran una sucesión <strong>de</strong> operaciones sobre múltiples unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> un ítem o familia <strong>de</strong><br />

ítem 2 .<br />

La <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> distribución modular es un término nuevo, sin embargo, el fenómeno<br />

no lo es en absoluto. En esencia, la fabricación modular busca po<strong>de</strong>r beneficiarse<br />

simultáneamente <strong>de</strong> las ventajas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> las distribuciones por producto y <strong>de</strong> la<br />

distribuciones por proceso, particularmente <strong>de</strong> la eficiencia <strong>de</strong> las primeras y <strong>de</strong> la<br />

flexibilidad <strong>de</strong> las segundas.<br />

Esta consiste en la aplicación <strong>de</strong> los principios <strong>de</strong> la tecnología <strong>de</strong> grupos a la producción,<br />

agrupando con las mismas características en familias y asignando grupos <strong>de</strong> máquinas y<br />

trabajadores para la producción <strong>de</strong> cada familia<br />

1<br />

ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones (4<br />

ta ED.).México: Prentice Hall.<br />

2 INTERNET www.google.com /procesos<br />

8


2.1.1CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MODULAR<br />

• “Flexibilidad y simplicidad en la respuesta rápida a la <strong>de</strong>manda real.<br />

• Utilizar al mínimo el equipo <strong>de</strong> transporte. Emplear con frecuencia la transferencia<br />

manual <strong>de</strong> componentes <strong>de</strong> trabajador a trabajador mediante la ubicación <strong>de</strong> las<br />

estaciones <strong>de</strong> trabajo cercanas entre sí y produciendo en lotes pequeños<br />

• Las herramientas y accesorios se <strong>de</strong>ben colocar convenientemente en el lugar que se<br />

encuentra la maquinaria para simplificar su funcionamiento y los cambios<br />

• Evitar exceso <strong>de</strong> inventarios. Debido a que los inventarios son un mal<br />

funcionamiento, por el hecho que escon<strong>de</strong> o cubre problemas <strong>de</strong> producción.<br />

Producir sólo lo que se necesita y cuándo se necesita. En vez <strong>de</strong> producir por<br />

anticipado o con holgura, producir en lotes pequeños y tan frecuente sea necesario.<br />

• Relaciones estrechas entre proveedor-comprador, en forma <strong>de</strong> equipo o aun<br />

permanentes. Buena coordinación compra-entregas, frecuentemente en cantida<strong>de</strong>s<br />

pequeñas o variables, en lo posible con proveedores cerca <strong>de</strong> las instalaciones <strong>de</strong>l<br />

cliente.<br />

• Orientación flexible <strong>de</strong>l trabajo encauzada hacia una visión y un panorama más<br />

amplio sobre las responsabilida<strong>de</strong>s. Interés en <strong>de</strong>scubrir y corregir las <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>l proceso para asegurar una producción libre <strong>de</strong> <strong>de</strong>fectos en cada unidad o<br />

producto. Realizar cambios en los equipos y ajustes en las propias estaciones <strong>de</strong><br />

trabajo a medida que lo requiera la producción <strong>de</strong> los distintos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong><br />

productos. Contratación y <strong>de</strong>spido limitados mediante la transferencia <strong>de</strong><br />

trabajadores a diverso puestos cuando la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> su trabajo fluctúa. Las líneas<br />

9


<strong>de</strong> producción se <strong>de</strong>tienen hasta que se corrige cualquier problema mediante<br />

esfuerzos personales e ingenio en el trabajo.” 3<br />

2.1.2 PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA TECNOLOGIA MODULAR<br />

• Informar a todo el personal sobre el nuevo sistema <strong>de</strong> producción que se <strong>de</strong>sea<br />

implantar, para tener una constante cooperación.<br />

• Clasificar los productos por su semejanza.<br />

• Realizar el estudio <strong>de</strong> tiempos y movimientos <strong>de</strong> las operaciones en la elaboración<br />

<strong>de</strong> esos productos.<br />

• Realizar el balanceo <strong>de</strong> líneas y su correspondiente distribución <strong>de</strong> maquinaria<br />

• Descubrir la <strong>de</strong>streza <strong>de</strong>l operario y la habilidad al tratar con los <strong>de</strong>más, para po<strong>de</strong>r<br />

tener un trabajo en equipo.<br />

• Capacitar al supervisor <strong>de</strong> línea, quien será el lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l grupo y será el responsable<br />

<strong>de</strong> llevar a cabo el nuevo método <strong>de</strong> producción.<br />

• Una vez implementado el sistema modular se <strong>de</strong>berá llevar a cabo la evaluación <strong>de</strong>l<br />

funcionamiento <strong>de</strong> dicho sistema y corregir los pasos que no han sido funcionales<br />

para lograr la mejor productividad <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proceso.<br />

• Crear una conciencia <strong>de</strong> calidad a los supervisores y operarios, ya que son quienes<br />

hacen el producto, y por lo tanto, hacen la calidad.<br />

3<br />

ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones (4 ta ED.).México:<br />

Prentice Hall<br />

10


2.2 DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA MODULAR Y EL SISTEMA<br />

CONVENCIONAL<br />

2.2.1 SISTEMA MODULAR<br />

Gráfico Nro. 1 : SISTEMA DE CONFECCION MODULAR<br />

FUENTE: www.mexcostura.com/in<strong>de</strong>x.html<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

“Los sistemas modulares en la confección se tienen que trabajar <strong>de</strong> diferente forma a la <strong>de</strong><br />

un sistema convencional, esto po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>finir con el estudio <strong>de</strong> tiempos y movimientos,<br />

en cual se forman equipos <strong>de</strong> trabajo que reunirán la cantidad <strong>de</strong> elementos requeridos para<br />

producir un volumen <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> productos. Por lo regular son pocos elementos.<br />

En este equipo, los integrantes tendrán que hacer dos operaciones, o más, hasta cubrir el<br />

aprovechamiento <strong>de</strong> la maquinaria al 100 por producto. Los empleados tendrán que trabajar<br />

11


muy unidos y en completa armonía, colaborando siempre en beneficio <strong>de</strong> los integrantes y<br />

el <strong>de</strong> la empresa, no buscando el beneficio propio.<br />

Tendrán reuniones <strong>de</strong> trabajo para exponer los beneficios y contratiempos <strong>de</strong>l equipo,<br />

aspectos que se complementarán con cursos <strong>de</strong> motivación y superación personal.<br />

Entre los beneficios <strong>de</strong>l sistema se tiene un ahorro consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong>l inventario en proceso,<br />

ya que no se requiere tener gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercancía para cubrir los requerimientos<br />

<strong>de</strong> trabajo. Cuando se manejan varios colores y tallas, nos ayuda a agilizar el movimiento<br />

<strong>de</strong> la mercancía, ya que se pue<strong>de</strong> meter en cualquiera <strong>de</strong> los equipos las tallas o colores que<br />

nos hagan falta para cubrir los pedidos.<br />

De la misma manera, los trabajadores se hacen responsables <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> sus artículos, y<br />

<strong>de</strong> las operaciones, esto los hace sentirse parte importante <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> fabricación.<br />

Entre los inconvenientes, hablamos <strong>de</strong> que se requiere tener máquinas <strong>de</strong> reserva, ya que no<br />

se pue<strong>de</strong> parar el trabajo <strong>de</strong> cualquier módulo en la reparación <strong>de</strong> cualquier máquina, ya<br />

que se <strong>de</strong>tiene todo el proceso <strong>de</strong> trabajo.<br />

También hay que tener una excelente programación <strong>de</strong> trabajo, para po<strong>de</strong>r integrar a las<br />

personas en equipo, ya que si un elemento no se adapta a los requerimientos, el módulo no<br />

funcionará” 4 .<br />

4 www.mexcostura.com/in<strong>de</strong>x.html<br />

12


2.2.2 SISTEMA CONVENCIONAL<br />

“Es la forma más común <strong>de</strong> trabajar en la industria <strong>de</strong> la confección, y también se <strong>de</strong>ben<br />

establecer con un estudio <strong>de</strong> tiempos y movimientos, ya que se calcula la cantidad <strong>de</strong><br />

máquinas y trabajadores <strong>de</strong> toda la fábrica, aunque se diferencia <strong>de</strong>l proceso anterior, en<br />

que no se hacen equipos <strong>de</strong> trabajo, y en algunos casos la línea se pue<strong>de</strong>n dividir en áreas,<br />

como en la preparación, el ensamble o el terminado.<br />

En este esquema, la mayoría <strong>de</strong> los trabajadores sólo realizan una operación, lo que los<br />

hace más hábiles, como en el otro sistema, también se requieren operarios que realicen<br />

otras funciones, para cubrir la falta <strong>de</strong> eficiencia <strong>de</strong> una sección.<br />

El sistema convencional requiere <strong>de</strong> un inventario <strong>de</strong> trabajo más gran<strong>de</strong>, pues por lo<br />

regular se les dan a los operarios bultos completos <strong>de</strong> los cuales sólo realizan una operación<br />

y así sucesivamente. No se requiere tener máquinas paradas para cubrir las fallas<br />

mecánicas, ya que por lo regular se pue<strong>de</strong> trasladar la operación a otra operaria, mientras se<br />

repara la máquina, situación que no ocasiona paros <strong>de</strong> producción tan significativos.<br />

Por otro lado, si se requiere cambiar <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo y talla en la línea <strong>de</strong> producción que se<br />

tiene trabajando, se <strong>de</strong>be mover todo el esquema y preparar a toda la gente, aspectos que<br />

afectan a la producción. Lo más a<strong>de</strong>cuado en estos casos es terminar el mo<strong>de</strong>lo que se tiene<br />

en la línea y luego meter el nuevo mo<strong>de</strong>lo, lo que nos ocasiona un tiempo <strong>de</strong> respuesta más<br />

tardado para surtir los pedidos emergentes.<br />

Esta situación se pue<strong>de</strong> evitar con una planeación a<strong>de</strong>cuada y con el personal capacitado en<br />

el área <strong>de</strong> supervisión, ya que se <strong>de</strong>be controlar todas las secciones <strong>de</strong> la fábrica. En este<br />

13


sentido, la capacitación juega un papel fundamental, <strong>de</strong>bido a que se hace en forma<br />

individual, por el tipo <strong>de</strong> operación, y a que son pocos los elementos que manejan varios<br />

mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> máquinas.<br />

A diferencia <strong>de</strong>l sistema modular, se <strong>de</strong>be tener un control más completo para <strong>de</strong>tectar la<br />

productividad y calidad <strong>de</strong> cada elemento, ya que en la mayoría <strong>de</strong> las ocasiones no se ven<br />

las fallas hasta que no esta muy avanzada la producción, lo que pue<strong>de</strong> causar gran<strong>de</strong>s<br />

mermas a la empresa.<br />

Como nos damos cuenta, los sistemas <strong>de</strong> producción tienen diferentes ventajas y<br />

<strong>de</strong>sventajas, pero se pue<strong>de</strong>n implementar con una planeación a<strong>de</strong>cuada. Cuando se monta<br />

una fábrica es más fácil implementar cualquiera <strong>de</strong> los dos sistemas, pero cuando ya está<br />

trabajando, es necesario hacer un profundo estudio <strong>de</strong> cómo cambiar el sistema <strong>de</strong><br />

producción a la empresa y a los trabajadores, aspecto que no es imposible, pero que sí<br />

requiere <strong>de</strong> la asesoría especializada” 5 .<br />

2.3 ESTUDIO DEL TRABAJO<br />

El estudio <strong>de</strong> métodos y la medición <strong>de</strong> trabajo están estrechamente ligados el uno con el<br />

otro. El primero se utiliza para reducir el contenido <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> la tarea u operación,<br />

mientras que el segundo sirve para investigar y reducir el consiguiente tiempo productivo,<br />

dar metas cuantitativas al trabajador y para fijar <strong>de</strong>spués las normas <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> las<br />

operaciones cuándo se efectúe en la forma perfeccionada e i<strong>de</strong>ada gracias al estudio <strong>de</strong><br />

métodos.<br />

5 www.mexcostura.com/in<strong>de</strong>x.html<br />

14


2.3.1 PROCEDIMIENTO BASICO PARA EL ESTUDIO DEL TRABAJO<br />

“1.- Seleccionar el trabajo o proceso que estudiar.<br />

2.- Registrar por observación directa cuanto suce<strong>de</strong> utilizando las<br />

técnicas más apropiadas y disponiendo los datos en la forma más<br />

cómoda para analizarlos.<br />

3.- Examinar los hechos registrados con espíritu crítico,<br />

preguntándose si se justifica lo que se hace, según el propósito <strong>de</strong><br />

la actividad; el lugar don<strong>de</strong> se lleva a cabo; el or<strong>de</strong>n en que se<br />

ejecuta; quién la ejecuta, y los medios empleados.<br />

4.- I<strong>de</strong>ar el método más económico tomando en cuenta todas las<br />

circunstancias.<br />

5.- Medir la cantidad <strong>de</strong> trabajo que exige el método elegido.<br />

6.- Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente para que<br />

pueda ser i<strong>de</strong>ntificado en todo momento.<br />

7.- Implantar el nuevo método como práctica general aceptada con el<br />

tiempo fijado.<br />

8 .- Mantener en uso la nueva práctica mediante procedimientos <strong>de</strong><br />

control a<strong>de</strong>cuados.” 6<br />

6 GARCIA, R. CRIOLLO (1998) Estudio <strong>de</strong>l Trabajo.Medición <strong>de</strong>l trabajo(1ra Ed.) México: McGraw-Hill<br />

15


2.4 BALANCEO DE LINEAS<br />

“El balanceo <strong>de</strong> líneas nos permite reasignar las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manera que las cargas <strong>de</strong><br />

trabajo estén mejor distribuidas en términos <strong>de</strong> tiempo. Si los tiempos productivos que se<br />

requieren en todas las estaciones <strong>de</strong> trabajo fuesen iguales no existirían tiempos muertos y<br />

la línea estaría perfectamente equilibrada.<br />

El problema <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> encontrar formas para igualar los tiempos <strong>de</strong> trabajo en todas las<br />

estaciones se <strong>de</strong>nomina problema <strong>de</strong> balanceo <strong>de</strong> la línea. Este procedimiento tiene seis<br />

etapas.<br />

1.- Definir las activida<strong>de</strong>s elementales.<br />

2.- I<strong>de</strong>ntificar los requerimientos <strong>de</strong> la prece<strong>de</strong>ncia<br />

3.- Calcular el número mínimo <strong>de</strong> estaciones<br />

4.- Aplicar una heurística <strong>de</strong> asignación para especificar el contenido<br />

<strong>de</strong> cada trabajo <strong>de</strong> cada estación.<br />

5.- Calcular la eficacia y la eficiencia.<br />

6.- Buscar mejoras subsecuentes.<br />

La primera etapa se realiza al <strong>de</strong>finir las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l proceso, la segunda etapa expresa<br />

que las activida<strong>de</strong>s elementales no se pue<strong>de</strong> hacer en cualquier or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>bido a que el<br />

proceso tiene una secuencia lógica.<br />

Una vez que se ha especificado la producción <strong>de</strong> línea, se pue<strong>de</strong> calcular el número teórico<br />

mínimo <strong>de</strong> estaciones que se requieren, la tercera etapa en nuestro procedimiento:<br />

16


Número teórico mínimo <strong>de</strong> estaciones 7 =<br />

Contenido Número <strong>de</strong>seado<br />

Total <strong>de</strong>l Trabajo X <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s / día<br />

Tiempo productivo total disponible / día<br />

La cuarta etapa implica la aplicación <strong>de</strong> una heurística <strong>de</strong> asignación. El diseñador <strong>de</strong>be<br />

asignar las activida<strong>de</strong>s que sean necesarias. Se pue<strong>de</strong> combinar diversas activida<strong>de</strong>s en una<br />

estación.<br />

La eficiencia se calcula <strong>de</strong> acuerdo con la medida <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra<br />

<strong>de</strong>scrita. En esta etapa se pue<strong>de</strong> mejorar un diseño mediante ensayo y error, que es la fase 6<br />

<strong>de</strong> nuestro procedimiento. A<strong>de</strong>más se pue<strong>de</strong> utilizar otras heurísticas, en vez <strong>de</strong> utilizar un<br />

tiempo <strong>de</strong> operación más largo, en la actualidad se dispone <strong>de</strong> heurísticas computarizadas y<br />

como diferentes pue<strong>de</strong>n conducir a diseños diferentes, se pue<strong>de</strong> pensar en hacer la prueba<br />

con más <strong>de</strong> un intento” 8 .<br />

2.5 DISTRIBUCION DE PLANTA<br />

La distribución compren<strong>de</strong> tanto la colocación <strong>de</strong>l equipo en cada <strong>de</strong>partamento con la<br />

disposición <strong>de</strong> los <strong>de</strong>partamentos en el espacio <strong>de</strong> la planta.<br />

La distribución afecta a la organización <strong>de</strong> la planta, a la tecnología mediante la cual se<br />

realizan activida<strong>de</strong>s y al flujo <strong>de</strong> trabajo a través <strong>de</strong> la unidad. La velocidad con que fluye el<br />

7<br />

ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones (4 ta<br />

ED.).México: Prentice Hall.<br />

8<br />

ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones (4 ta ED.).México:<br />

Prentice Hall<br />

17


trabajo por la unidad es uno <strong>de</strong> los factores <strong>de</strong>terminantes <strong>de</strong> la supervivencia <strong>de</strong> dicha<br />

unidad, y por tanto, el problema <strong>de</strong> la distribución <strong>de</strong> la planta es <strong>de</strong> importancia<br />

fundamental para la organización. En consecuencia es necesario tomar las <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong><br />

política relativas a organización, método y flujo <strong>de</strong> trabajo antes <strong>de</strong> proyectar la planta, en<br />

vez <strong>de</strong> proyectarla primero y luego adaptarle a la organización, los métodos y el flujos <strong>de</strong><br />

trabajo. Esta es una parte particularmente importante <strong>de</strong> la responsabilidad <strong>de</strong>l gerente <strong>de</strong><br />

producción, ya que este se encarga <strong>de</strong>l equipo industrial <strong>de</strong> la organización, el cual en<br />

general es difícil <strong>de</strong> reubicar una vez que queda instalado.<br />

2.5.1 DISTRIBUCIÓN POR PROCESOS<br />

“También llamada taller <strong>de</strong> empleos o distribución funcional.<br />

El enfoque más común para <strong>de</strong>sarrollar una distribución por procesos es el <strong>de</strong> arreglar los<br />

<strong>de</strong>partamentos que tengan procesos semejantes <strong>de</strong> manera tal que optimicen su colocación<br />

relativa.<br />

En que todas las operaciones <strong>de</strong> la misma naturaleza están agrupadas. Este sistema <strong>de</strong><br />

disposición se utiliza generalmente cuando se fabrica una amplia gama <strong>de</strong> productos que<br />

requieren la misma maquinaria y se produce un volumen relativamente pequeño <strong>de</strong> cada<br />

producto.<br />

Por ejemplo, fábricas <strong>de</strong> hilados y tejidos, talleres <strong>de</strong> mantenimiento e industrias <strong>de</strong><br />

confección.<br />

18


Ventajas:<br />

• Menor inversión en máquinas <strong>de</strong>bido a que es menor la duplicidad. Sólo se<br />

necesitan las máquinas suficientes <strong>de</strong> cada clase para manejar la carga máxima<br />

normal. Las sobrecargas se resolverán por lo general, trabajando horas<br />

extraordinarias.<br />

• Pue<strong>de</strong>n mantenerse ocupadas las máquinas la mayor parte <strong>de</strong>l tiempo porque el<br />

número <strong>de</strong> ellas (<strong>de</strong> cada tipo), es generalmente necesario para la producción<br />

normal.<br />

• Una gran flexibilidad para ejecutar los trabajos. Es posible asignar tareas a<br />

cualquier máquina <strong>de</strong> la misma clase que esté disponible en ese momento. Fácil,<br />

adaptable a gran variedad <strong>de</strong> productos. Cambios fáciles cuando hay variaciones<br />

frecuentes en los productos ó en el or<strong>de</strong>n en que se ejecuten las operaciones.<br />

Fácilmente adaptable a <strong>de</strong>mandas intermitentes.<br />

• Los operarios son mucho más hábiles porque tienen que saber manejar cualquier<br />

máquina (gran<strong>de</strong> o pequeña) <strong>de</strong>l grupo, como preparar la labor, ejecutar<br />

operaciones especiales, calibrar el trabajo, y en realidad, tienen que ser mecánicos<br />

más simples operarios, lo que proporciona mayores incentivos individuales.<br />

• Los supervisores y los inspectores adquieren pericia y eficiencia, en manejo <strong>de</strong> sus<br />

respectivas clases <strong>de</strong> máquinas y pue<strong>de</strong>n dirigir la preparación y ejecución <strong>de</strong> todas<br />

las tareas en éstas máquinas.,<br />

• Los costos <strong>de</strong> fabricación pue<strong>de</strong>n mantenerse bajos. Es posible que los <strong>de</strong> mano <strong>de</strong><br />

obra sean más altos por unidad cuando la carga sea máxima, pero serán menores<br />

que en una disposición por producto, cuando la producción sea baja. Los costos<br />

19


unitarios por gastos generales serán más bajos con una fabricación mo<strong>de</strong>rna. Por<br />

consiguiente, los costos totales pue<strong>de</strong>n ser inferiores cuando la instalación no está<br />

fabricando a su máxima capacidad ó cerca <strong>de</strong> ella.<br />

• Las averías en la maquinaria no interrumpen toda una serie <strong>de</strong> operaciones. Basta<br />

trasladar el trabajo a otra máquina, si está disponible ó altera ligeramente el<br />

programa, si la tarea en cuestión es urgente y no hay ninguna máquina ociosa en<br />

ese momento” 9 .<br />

2.5.2 DISPOSICIÓN POR PRODUCTO O EN LINEA<br />

“Llamada también distribución <strong>de</strong>l taller <strong>de</strong> flujos.<br />

Vulgarmente <strong>de</strong>nominada "Producción en ca<strong>de</strong>na". En este caso, toda la maquinaria y<br />

equipos necesarios para fabricar <strong>de</strong>terminado producto se agrupan en una misma zona y se<br />

or<strong>de</strong>nan <strong>de</strong> acuerdo con el proceso <strong>de</strong> fabricación. Se emplea principalmente en los casos<br />

en que exista una elevada <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> uno ó varios productos más o menos normalizados.<br />

Ejemplos típicos son el embotellado <strong>de</strong> gaseosas, el montaje <strong>de</strong> automóviles y el enlatado<br />

<strong>de</strong> conservas.<br />

Ventajas:<br />

• El trabajo se mueve siguiendo rutas mecánicas directas, lo que hace que sean<br />

menores los retrasos en la fabricación.<br />

• Menos manipulación <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong>bido a que el recorrido a la labor es más corto<br />

sobre una serie <strong>de</strong> máquinas sucesivas, contiguas ó puestos <strong>de</strong> trabajo adyacentes.<br />

9 www.google.com/ procesos/distribución<br />

20


• Estrecha coordinación <strong>de</strong> la fabricación <strong>de</strong>bido al or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finido <strong>de</strong> las operaciones<br />

sobre máquinas contiguas. Menos probabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> que se pierdan materiales o<br />

que se produzcan retrasos <strong>de</strong> fabricación.<br />

• Tiempo total <strong>de</strong> producción menor. Se evitan las <strong>de</strong>moras entre máquinas.<br />

• Menores cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabajo en curso, poca acumulación <strong>de</strong> materiales en las<br />

diferentes operaciones y en el tránsito entre éstas.<br />

• Menor superficie <strong>de</strong> suelo ocupado por unidad <strong>de</strong> producto <strong>de</strong>bido a la<br />

concentración <strong>de</strong> la fabricación.<br />

• Cantidad limitada <strong>de</strong> inspección, quizá solamente una antes <strong>de</strong> que el producto<br />

entre en la línea, otra <strong>de</strong>spués que salga <strong>de</strong> ella y poca inspección entre ambos<br />

puntos.<br />

• Control <strong>de</strong> producción muy simplificado. El control visual reemplaza a gran parte<br />

<strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> papeleo. Menos impresos y registros utilizados. La labor se<br />

comprueba a la entrada a la línea <strong>de</strong> producción y a su salida. Pocas ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong><br />

trabajo, pocos boletos <strong>de</strong> inspección, pocas ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> movimiento, etc. menos<br />

contabilidad y costos administrativos más bajos.<br />

Se obtiene una mejor utilización <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra <strong>de</strong>bido a: que existe mayor<br />

especialización <strong>de</strong>l trabajo. Que es más fácil adiestrarlo. Que se tiene mayor afluencia <strong>de</strong><br />

mano <strong>de</strong> obra ya que se pue<strong>de</strong>n emplear trabajadores especializados y no especializados.” 10<br />

10 www.google.com/ procesos/distribución<br />

21


2.6 FORMACIÓN DE MODULOS DE TRABAJO<br />

La aplicación <strong>de</strong> los principios <strong>de</strong> la tecnología <strong>de</strong> grupos a la formación <strong>de</strong> las familias <strong>de</strong><br />

ítem y módulos asociadas a las mismas, aspecto fundamental en el estudio <strong>de</strong> la<br />

Distribución modular<br />

Una vez <strong>de</strong>terminadas las familias <strong>de</strong> productos, la formación <strong>de</strong> un módulo para cada<br />

familia pue<strong>de</strong> ser la mejor solución, aunque ello no sea siempre cierto ( a veces es incluso<br />

una solución imposible). Son muchas las ocasiones en las que es difícil <strong>de</strong>finir los módulos<br />

sobre la base <strong>de</strong> idénticos requerimientos en el proceso <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> las familias <strong>de</strong><br />

ítem. Las cuatro aproximaciones utilizadas generalmente para i<strong>de</strong>ntificar familias y<br />

módulos son las siguientes:<br />

• Clasificación y codificación <strong>de</strong> todos los ítem y comparación <strong>de</strong> los mismos entre sí<br />

para <strong>de</strong>terminar las familias, posteriormente, habrá que i<strong>de</strong>ntificar los módulos y<br />

equipos que han <strong>de</strong> producirlas.<br />

• Formación <strong>de</strong> módulos por agrupación <strong>de</strong> máquinas, utilizando el análisis clúster o<br />

la teoría <strong>de</strong> grafos. En este caso, aún habrá que solucionar la formación <strong>de</strong> las<br />

familias.<br />

• Formación <strong>de</strong> familias por similitud <strong>de</strong> rutas <strong>de</strong> fabricación. De nuevo, queda<br />

pendiente la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los módulos.<br />

• I<strong>de</strong>ntificación simultánea <strong>de</strong> familias y módulos fundamentados en la similitud<br />

entre productos en función <strong>de</strong> sus necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> equipos / máquinas (o viceversa).<br />

Una vez <strong>de</strong>terminadas los módulos y las familias <strong>de</strong> productos que en ellas se elaborarán,<br />

hay que <strong>de</strong>tallar la distribución interna <strong>de</strong> las mismas. Dicha distribución será, por lo<br />

22


general, muy similar a la <strong>de</strong> una típica distribución por producto y proceso. El número <strong>de</strong><br />

máquinas y el cuello <strong>de</strong> botella <strong>de</strong>terminarán la capacidad <strong>de</strong>l Módulo ; el manejo <strong>de</strong><br />

materiales <strong>de</strong>be minimizarse y se equilibrará la carga <strong>de</strong> trabajo tanto como sea posible.<br />

Se <strong>de</strong>termina las familias y módulos mediante el análisis <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> producción.<br />

2.7 CAPACITACION<br />

“La capacitación ayuda a <strong>de</strong>sarrollar las aptitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l trabajador, con el propósito <strong>de</strong><br />

prepararlo para <strong>de</strong>sempeñar eficientemente una unidad <strong>de</strong> trabajo específica e impersonal,<br />

entendiéndose como aptitud como la potencialidad <strong>de</strong>l individuo para apren<strong>de</strong>r;<br />

condiciones o serie <strong>de</strong> características que le permiten adquirir, mediante entrenamiento, un<br />

conocimiento o una habilidad.<br />

Entre las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la capacitación tenemos:<br />

• El vínculo entre los objetivos <strong>de</strong> la empresa y las acciones <strong>de</strong> capacitación.<br />

• Garantiza que la capacitación es la mejor alternativa para un problema dado.<br />

• El punto <strong>de</strong> partida para planear el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l personal.<br />

• El reflejo <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> los trabajadores y <strong>de</strong> la empresa.<br />

• El resultado <strong>de</strong> un proceso sistemático y muchas veces complejo en el que se<br />

recomienda participen el personal y los jefes inmediatos <strong>de</strong>l mismo, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los<br />

directivos” 11 .<br />

11 MENDOZA, A (1990) Manual para <strong>de</strong>terminar necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación México:<br />

Trillas S.A.<br />

23


2.8 TRABAJO EN EQUIPO<br />

“El principio <strong>de</strong>l trabajo en equipo es <strong>de</strong>sempeñar un trabajo individual bajo un fin común.<br />

Es una actitud <strong>de</strong> servicio con el espíritu <strong>de</strong>l grupo para un fin común exterior al equipo.<br />

Todos los miembros <strong>de</strong>l equipo aceptan otorgar parte <strong>de</strong> su libertad e intereses individuales<br />

hacia un objetivo común, sabiendo que es la mejor forma <strong>de</strong> conseguir lo propuesto,<br />

respetando al máximo la dignidad <strong>de</strong> las personas. La riqueza y el valor añadido <strong>de</strong> esta<br />

forma <strong>de</strong> trabajo, nos viene dada por la diversidad <strong>de</strong> lo que uno es y aporta. Todas las<br />

personas en principio tienen el mismo valor. El jefe no es el único importante <strong>de</strong>l equipo<br />

sino el lí<strong>de</strong>r, el organizador” 12 .<br />

El sistema <strong>de</strong> producción modular se necesita que el personal trabaje en equipo para tener<br />

los siguientes resultados:<br />

• Un mayor rendimiento en la coordinación <strong>de</strong> acciones y resolución <strong>de</strong> dificulta<strong>de</strong>s<br />

con la contribución activa <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> equipo involucrados<br />

• Contar con personas creadores <strong>de</strong> una cultura organizada que contribuya y participe<br />

en el cumplimiento <strong>de</strong> resultados<br />

• Situar en la empresa equipos capaces <strong>de</strong> auto administrar su <strong>de</strong>sempeño y práctica<br />

<strong>de</strong> acciones.<br />

12 www.zaraempleo.org/reportajes/trabajo_equipo/6.html<br />

24


CAPITULO 3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL<br />

3.1 MEDICIÓN DEL TRABAJO<br />

Para la medición <strong>de</strong>l trabajo se tomó en cuenta un porcentaje <strong>de</strong> concesión que correspon<strong>de</strong><br />

a los siguientes suplementos<br />

Suplementos constantes<br />

Suplemento por necesida<strong>de</strong>s personales................................. 7<br />

Suplemento base por fatiga .................................................... 5<br />

Suplementos variables<br />

Ruido Intermitente y fuerte .................................................... 2<br />

Tensión mental compleja .................................................... 4<br />

La suma <strong>de</strong> todos estos suplementos nos da el 18 % que será concedido al tiempo estándar<br />

La medición <strong>de</strong>l trabajo en la elaboración <strong>de</strong> las prendas esta <strong>de</strong>scrito en las siguientes<br />

tablas<br />

25


Tabla Nro 1: TIEMPOS DE NURY TANGA LLANA<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY TANGA LLANA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Armado Overlock 0.61 98 784<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.27 222 1776<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />

7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 3.05<br />

Total Máquina 1.92<br />

Total Manual 1.13<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 2: TIEMPOS DE NURY TANGA ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY TANGA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Armado Overlock 0.61 98 784<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.27 222 1776<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />

7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

26


Total Estándar 3.05<br />

Total Máquina 1.92<br />

Total Manual 1.13<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro. 3: TIEMPOS DE NURY BIKINI LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY BIKINI LLANO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Armado Overlock 0.61 98 784<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.25 240 1920<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />

7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 3.03<br />

Total Máquina 1.90<br />

Total Manual 1.13<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA AN<br />

Tabla Nro. 4: TIEMPOS DE NURY BIKINI ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY BIKINI ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Armado Overlock 0.61 98 784<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer Overlock 0.37 162 1296<br />

27


Costado<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Elasticadora<br />

Recubridora<br />

0.25 240 1920<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />

7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 3.03<br />

Total Máquina 1.90<br />

Total Manual 1.13<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 5: TIEMPOS DE NURY CLÁSICO LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY CLÁSICO LLANO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Armado Overlock 0.65 92 736<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.27 222 1776<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />

7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 3.09<br />

Total Máquina 1.96<br />

Total Manual 1.13<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

28


Tabla Nro 6: TIEMPOS DE NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Armado Overlock 0.65 92 736<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.27 222 1776<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />

7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 3.09<br />

Total Máquina 1.96<br />

Total Manual 1.13<br />

Tabla Nro 7: TIEMPOS DE NURY GIRLS LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />

REFERENCIA: NURY GIRLS LLANO<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Armado Overlock 0.55 109 872<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.33 182 1456<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.25 240 1920<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />

7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

29


Total Estándar 2.91<br />

Total Máquina 1.78<br />

Total Manual 1.13<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 8: TIEMPOS DE NURY GIRLS ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />

REFERENCIA: NURY GIRLS ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Armado Overlock 0.55 109 872<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.33 182 1456<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.25 240 1920<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />

7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 2.91<br />

Total Máquina 1.78<br />

Total Manual 1.13<br />

Tabla Nro 9: TIEMPOS DE TANGA ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA ESTAMPADA<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l Overlock 0.16 375 3000<br />

30


3<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />

5 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.41 146 1168<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

7 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />

cintura<br />

overlock<br />

8 Cerrar segundo Overlock 0.28 214 1712<br />

costado<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />

10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />

11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />

12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 4.68<br />

Total Máquina 2.98<br />

Total Manual 1.7<br />

Tabla Nro 10: TIEMPOS DE TANGA LLANA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA LLANA<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />

5 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.41 146 1168<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

7 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />

cintura<br />

overlock<br />

8 Cerrar segundo Overlock 0.28 214 1712<br />

31


costado<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />

10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />

11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />

12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 4.68<br />

Total Máquina 2.98<br />

Total Manual 1.7<br />

Tabla Nro 11: TIEMPOS DE TANGA RAYADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA RAYADA<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />

5 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.41 146 1168<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

7 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />

cintura<br />

overlock<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />

10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />

11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />

12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 4.68<br />

Total Máquina 2.98<br />

Total Manual 1.7<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

32


Tabla Nro 12: TIEMPOS DE CHALO´S<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO LLANO<br />

REFERENCIA: CHALO’S<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />

5 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.39 154 1232<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

7 Pegar Elástico Elasticadora 0.22 273 2184<br />

cintura<br />

overlock<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />

10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />

11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />

12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 4.64<br />

Total Máquina 2.94<br />

Total Manual 1.7<br />

Tabla Nro 13: TIEMPOS DE GABO’S<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO ESTAMPADO<br />

REFERENCIA: GABO’S<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l Overlock 0.16 375 3000<br />

33


3<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />

5 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.39 154 1232<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

7 Pegar Elástico Elasticadora 0.22 273 2184<br />

cintura<br />

overlock<br />

8 Cerrar segundo Overlock 0.28 214 1712<br />

costado<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />

10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />

11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />

12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 4.64<br />

Total Máquina 2.94<br />

Total Manual 1.7<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 14: TIEMPOS DE TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

2 Embolsar <strong>de</strong>lantero<br />

poniendo talla<br />

Overlock 0.75 80 640<br />

3 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />

4 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.41 146 1168<br />

5 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

6 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />

cintura<br />

overlock<br />

7 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

8 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />

34


9 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />

10 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />

11 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 5.05<br />

Total Máquina 3.35<br />

Total Manual 1.7<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 15: TIEMPOS DE TANGA COMBINADA LLANA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA COMBINADA LLANA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 375 3000<br />

2 Unir tira al <strong>de</strong>lantero Overlock 0.56 107 856<br />

3 Recubrir <strong>de</strong>lantero Recubridora 0.37 162 1296<br />

4 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

5 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />

6 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.41 146 1168<br />

7 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 273 2184<br />

8 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />

cintura<br />

overlock<br />

9 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

10 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />

11 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />

12 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />

13 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 5.45<br />

Total Máquina 3.75<br />

Total Manual 1.7<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

35


Tabla Nro 16: TIEMPOS DE BIKINI<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BIKINI<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer 2 pinzas en<br />

una pasada<br />

Overlock 0.19 316 2520<br />

2 Unir pieza al<br />

<strong>de</strong>lantero poniendo<br />

talla<br />

Overlock 0.5 120 960<br />

3 Unir fundillo al<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

4 Unir fundillo a la<br />

espalda<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

5 Elasticar pierna Overelasticadora<br />

0.39 154 1232<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.28 214 1712<br />

7 Elasticar cintura Overelasticadora<br />

0.24 250 2000<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.37 162 1296<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.44 136 1088<br />

10 Recubrir cintura Recubridora 0.37 162 1296<br />

11 Puli-revisado Manual 1.2 50 400<br />

12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />

Total Estándar 5.13<br />

Total Máquina 3.43<br />

Total Manual 1.7<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 17: TIEMPOS DE CAMISETA CUELLO REDONDO ADULTO<br />

PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

Overlock 0.55 109 872<br />

36


2 Pegar collarete Reubridora<br />

(fól<strong>de</strong>r)<br />

0.52 115 920<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.32 188 1504<br />

4 Pegar manga D. Overlock 0.38 158 1264<br />

5 Pegar manga Iz. Overlock 0.38 158 1264<br />

6 Cerrar dos costados Overlock 0.8 75 600<br />

7 Dobladillar bajos Recubridora 0.71 85 680<br />

8 Dobladillar mangas Recubridora 0.56 107 856<br />

9 Puli-revisar Manual 1.58 38 304<br />

10 Empacar Manual 0.92 65 520<br />

Total Estándar 6.72<br />

Total Máquina 4.22<br />

Total Manual 2.5<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 18: TIEMPOS DE CAMISETA CUELLO REDONDO NIÑO<br />

PRODUCTO: CAMISETA NIÑO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0.55 109 872<br />

2 Pegar collarete Reubridora<br />

(fól<strong>de</strong>r)<br />

0.52 115 920<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.31 194 1552<br />

4 Pegar manga D. Overlock 0.40 150 1200<br />

5 Pegar manga Iz. Overlock 0.40 150 1200<br />

6 Cerrar dos costados Overlock 0.74 81 648<br />

7 Dobladillar bajos Recubridora 0.56 107 856<br />

8 Dobladillar mangas Recubridora 0.44 136 1088<br />

9 Puli-revisar Manual 1.58 38 304<br />

10 Empacar Manual 0.92 65 520<br />

Total Estándar 6.42<br />

Total Máquina 3.92<br />

Total Manual 2.5<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

37


Tabla Nro 19: TIEMPOS DE BVD DE ADULTO<br />

PRODUCTO: BVD<br />

REFERENCIA: BVD ADULTO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0.31 194 1552<br />

2 Pegar tirilla <strong>de</strong> Reubridora 0.38 158 1264<br />

escote<br />

(fól<strong>de</strong>r)<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.20 300 2400<br />

4 Pegar tirilla en siza Recubridora<br />

(fol<strong>de</strong>r)<br />

0.33 182 1456<br />

5 Cerrar dos costados Overlock 0.76 79 632<br />

6 Dobladillar bajos Recubridora 0.67 90 720<br />

7 Puli-revisar Manual 0.68 88 704<br />

8 Empacar Manual 0.92 65 520<br />

Total Estándar 4.25<br />

Total Máquina 2.65<br />

Total Manual 1.6<br />

Tabla Nro 20: TIEMPOS DE BVD DE NIÑO<br />

PRODUCTO: BVD<br />

REFERENCIA: BVD NIÑO<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0.31 194 1552<br />

2 Pegar tirilla <strong>de</strong> Reubridora 0.28 214 1712<br />

escote<br />

(fól<strong>de</strong>r)<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.19 316 2528<br />

4 Pegar tirilla en siza Recubridora<br />

(fol<strong>de</strong>r)<br />

0.29 207 1656<br />

5 Cerrar dos costados Overlock 0.56 107 856<br />

6 Dobladillar bajos Recubridora 0.48 125 1000<br />

38


7 Puli-revisar Manual 0.68 88 704<br />

8 Empacar Manual 0.92 65 520<br />

Total Estándar 3.71<br />

Total Máquina 2.11<br />

Total Manual 1.60<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 21: TIEMPOS DE CAMISETA CUELLO EN V<br />

PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO EN V<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0.55 109 872<br />

2 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.32 188 1504<br />

3 Hacer cuello en V Overlock 0.11 545 4360<br />

4 Pegar cuello en V Overlock 1.58 38 304<br />

5 Pegar Tirilla en Recubridora 0.55 109 872<br />

escote y hombros Tirilladora<br />

6 Pegar manga D. Overlock 0.38 158 1264<br />

7 Pegar manga Iz. Overlock 0.38 158 1264<br />

8 Cerrar dos costados Overlock 0.8 75 600<br />

9 Dobladillar bajos Recubridora 0.71 85 680<br />

10 Dobladillar mangas Recubridora 0.56 107 856<br />

11 Puli-revisar Manual 1.58 38 304<br />

12 Empacar Manual 0.92 65 520<br />

Total Estándar 8.44<br />

Total Máquina 5.94<br />

Total Manual 2.5<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

39


Tabla Nro 22: TIEMPOS DE BOXER<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BOXER<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Doblar dos<br />

<strong>de</strong>lanteros<br />

Unidora 0.48 125 1000<br />

2 Pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />

3 cm.<br />

Recta 0.32 188 1504<br />

3 Hacer hojal Ojaladora 0.37 162 1296<br />

4 pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />

5 cm.<br />

Recta 0.29 207 1656<br />

5 Unir espalda con<br />

entrepierna<br />

Unidora 0.35 171 1368<br />

6 Unir espalda y<br />

entrepierna con<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Unidora 0.48 125 1000<br />

7 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.4 150 1200<br />

8 Elasticar cintura Elasticadora<br />

Overlock<br />

0.23 261 2088<br />

9 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.36 167 1336<br />

10 Recubrir cintura Ca<strong>de</strong>neta 0.36 167 1336<br />

11 Doblar bastas Recubrir 0.58 103 824<br />

12 Pegar Etiqueta Recta 0.69 87 696<br />

13 Pegar botón Botonera 0.38 158 1264<br />

14 Puli-revisar Manual 1.53 39 312<br />

15 Empacar Manual 0.63 96 768<br />

Total Estándar 7.45<br />

Total Máquina 5.29<br />

Total Manual 2.16<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

40


Tabla Nro 23: TIEMPOS DE BOXITOS<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BOXITOS<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />

1 Hacer pinzas Overlock 0.22 273 2184<br />

2 Unir Centro<br />

<strong>de</strong>lantero a costado<br />

<strong>de</strong>recho<br />

Unidora 0.27 222 1776<br />

3 Unir Centro<br />

<strong>de</strong>lantero a costado<br />

izquierdo<br />

Unidora 0.27 222 1776<br />

4 Unir entrepierna a<br />

espalda<br />

Unidora 0.32 188 1504<br />

5 Unir entrepierna y<br />

espalda a <strong>de</strong>lantero<br />

Unidora 0.46 130 1040<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.30 200 1600<br />

7 Elasticar cintura Elasticadora<br />

Overlock<br />

0.16 375 3000<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.25 240 1920<br />

9 Recubrir cintura Ca<strong>de</strong>neta 0.28 214 1712<br />

10 Doblar bajos Recubridora 0.88 68 544<br />

11 Pegar etiqueta Recta 0.69 87 696<br />

12 Pulirevisar Manual 1.53 39 312<br />

13 Empacar Manual 0.63 95 760<br />

Total Estándar 6.26<br />

Total Máquina 4.10<br />

Total Manual 2.16<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

41


3.2 PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL DE LOS PRODUCTOS<br />

El pronóstico <strong>de</strong> ventas mensual ha sido proporcionada por el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> la<br />

empresa Wellman, por esta razón no se ha realizado el cálculo y proyección respectiva.<br />

Tabla Nro 24: PRONISTICO MENSUAL DE VENTAS<br />

MODELO PRONOSTICO<br />

MENSUAL<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

TANGA LLANA<br />

4033<br />

TANGA COMB. ESTAMP<br />

3600<br />

CHALO´S<br />

1400<br />

GABO´S<br />

2730<br />

BOXER<br />

2225<br />

BOXITOS<br />

2880<br />

TANGA RAYADA<br />

4000<br />

TANGA COMB.LLANA<br />

3123<br />

BIKINI<br />

3500<br />

CCR ADULTO<br />

2760<br />

CCR NIÑO<br />

3012<br />

BVD ADULTO<br />

4400<br />

BVD NIÑO<br />

5500<br />

CCV<br />

1312<br />

TANGA ESTAMPADA<br />

2800<br />

NURY GIRLS LLANO<br />

3270<br />

NURY GIRLS ESTAMPADO<br />

3300<br />

NURY TANGA LLANA<br />

3100<br />

NURY TANGA ESTAMPADA<br />

4533<br />

NURY CLÁSICO LLANO<br />

4428<br />

NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />

4523<br />

NURY BIKINI LLANO<br />

3132<br />

42


NURY BIKINI ESTAMPADO<br />

3.3 TIPO DE MAQUINARIA Y CANTIDADES<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 25: TIPO DE MAQUINARIA Y CANTIDADES<br />

4630<br />

MAQUINA MARCA NOMBRE CANTIDAD<br />

737 E SIRUBA Overlock 13<br />

C007 H SIRUBA Recubridora 8<br />

737 E SIRUBA Overlock –<br />

elasticadora<br />

6<br />

F007 E SIRUBA Recubridora –<br />

elasticadora<br />

3<br />

191 SINGER Recta 2<br />

P817101 BROTHER Ojaladora 1<br />

F007H SIRUBA Unidora 3<br />

VC008 SIRUBA Ca<strong>de</strong>neta 1<br />

F007 E SIRUBA Tirilladora 1<br />

20 U SINGER Botonera 1<br />

TOTAL 39<br />

3.4 EFICIENCIA DE MAQUINARIA<br />

EFICIENCA MAQUINA =<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

EMPLEO DE LA MAQUINA REAL<br />

CAPACIDAD EFECTIVA DE MAQUINA<br />

Capacidad efectiva = 60 min./h x 8 horas/día x 5 días/sem. x 4 semanas/mes x 39 máquinas<br />

Capacidad efectiva máquina = 374400 min. mes / total máquinas<br />

43


Empleo <strong>de</strong> la máquina real:<br />

La empresa Wellman produce al mes las siguientes cantida<strong>de</strong>s<br />

Tabla Nro 26: EFICIENCIA DE MAQUINA TRABAJO CONVENCIONAL<br />

SECCIÓN 1<br />

MODELO<br />

STD<br />

PRODUCCIÓN DIAS PRODUCCION maqna. CAPACIDAD<br />

MENSUAL<br />

DIARIA MENSUAL m(min.) (min)<br />

NURY GIRLS LLANO<br />

1456 2 2912<br />

1,78<br />

5183,36<br />

NURY GIRLS ESTAMPADO<br />

1456 2 2912<br />

1,78<br />

5183,36<br />

NURY TANGA LLANA<br />

1232 2 2464<br />

1,92<br />

4730,88<br />

NURY TANGA ESTAMPADA<br />

1232 3 3696<br />

1,92<br />

7096.32<br />

NURY CLÁSICO LLANO<br />

1232 3 3696<br />

1,96<br />

7244,16<br />

NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />

1232 3 3696<br />

1,96<br />

7244.16<br />

NURY BIKINI LLANO<br />

1232 2 2464<br />

1,9<br />

4681,6<br />

NURY BIKINI ESTAMPADO<br />

1232 3 3696<br />

1,9<br />

7022.4<br />

TOTAL<br />

20días<br />

48386.24<br />

SECCION 2<br />

MODELO<br />

STD<br />

PRODUCCIÓN DIAS PRODUCCION maqna. CAPACIDAD<br />

MENSUAL<br />

DIARIA MENSUAL m(min.) (min)<br />

TANGA COMB.LLANA<br />

900 3 2700<br />

3,75<br />

10125<br />

BIKINI<br />

960 3 2880<br />

3,43<br />

9878,4<br />

CCR ADULTO<br />

600 3 1800<br />

4,22<br />

7596<br />

CCR NIÑO<br />

856 3 2568<br />

3,92<br />

10066.56<br />

BVD ADULTO<br />

1264 3 3792<br />

2,65<br />

10048.8<br />

BVD NIÑO<br />

1656 3 4968<br />

2,11<br />

10482.48<br />

CCV<br />

600 2 1200<br />

5,94<br />

7128<br />

TOTAL<br />

20días<br />

65325.24<br />

44


SECCION 3<br />

MODELO<br />

STD<br />

PRODUCCIÓN DIAS PRODUCCION maqna. CAPACIDAD<br />

MENSUAL<br />

DIARIA MENSUAL m(min.) (min)<br />

PRODUCTO<br />

TANGA LLANA<br />

1040 3 3120<br />

2,98<br />

92976.6<br />

TANGA COMB. ESTAMP<br />

1000 3 3000<br />

3,35<br />

10050<br />

CHALO´S<br />

1040 1 1040<br />

2,94<br />

3057.6<br />

GABO´S<br />

1040 2 2080<br />

2,94<br />

6115,2<br />

BOXER<br />

648 3 1944<br />

5,29<br />

10283,76<br />

BOXITOS<br />

696 3 2088<br />

4,1<br />

8560,8<br />

TANGA RAYADA<br />

1040 3 3120<br />

2,98<br />

9297,6<br />

TANGA ESTAMPADA<br />

1040 2 2080<br />

2,98<br />

6198.4<br />

TOTAL<br />

20días<br />

62860.96<br />

∑ TOTAL<br />

EFICIENCIA DE MAQUINA =<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

176572.44 min.<br />

374400 min.<br />

EFICIENCIA DE MAQUINA = 0.47 47 %<br />

176572.44<br />

45


3.5 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO<br />

Al producir cada referencia , se forman cuellos <strong>de</strong> botella los mismos que<br />

son difíciles <strong>de</strong> eliminar, ocasionando inventario <strong>de</strong> producto en proceso.<br />

Tabla Nro 27: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY TANGA<br />

LLANA<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY TANGA LLANA<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

1 Armado 230<br />

2 Elasticar<br />

piernas<br />

150<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

140<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

115<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

120<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

46


Tabla Nro 28 : : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY TANGA<br />

ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY TANGA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

1 Armado 225<br />

2 Elasticar<br />

piernas<br />

149<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

138<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

135<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

125<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro. 29 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY BIKINI<br />

LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY BIKINI LLANO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

1 Armado 253<br />

2 Elasticar<br />

piernas<br />

154<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

129<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

127<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

130<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA AN<br />

47


Tabla Nro. 30: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY BIKINI<br />

ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY BIKINI ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

1 Armado 250<br />

2 Elasticar<br />

piernas<br />

151<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

126<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

124<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

123<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 31 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY CLÁSICO<br />

LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY CLÁSICO LLANO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

1 Armado 260<br />

2 Elasticar<br />

piernas<br />

145<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

120<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

116<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

133<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

48


Tabla Nro 32: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY CLÁSICO<br />

ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE INVENTARIO<br />

OPERACIÓN EN PROCESO<br />

1 Armado 240<br />

2 Elasticar<br />

piernas<br />

150<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

119<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

123<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

118<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 33: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY GIRLS<br />

LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />

REFERENCIA: NURY GIRLS LLANO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

1 Armado 225<br />

2 Elasticar<br />

piernas<br />

136<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

143<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

127<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

120<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

49


Tabla Nro 34: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY GIRLS<br />

ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />

REFERENCIA: NURY GIRLS ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

1 Armado 219<br />

2 Elasticar<br />

piernas<br />

134<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

135<br />

4 Elasticar<br />

cintura<br />

121<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

116<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 35: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TIEMPOS DE<br />

TANGA ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

130<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

130<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

126<br />

4 Armado 130<br />

5 Elasticar piernas 125<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

120<br />

7 Pegar Elástico<br />

cintura<br />

116<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

123<br />

50


9 Recubrir piernas 120<br />

10 Recubrir cinturas 150<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 36: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE<br />

TANGA LLANA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA LLANA<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

140<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

140<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

116<br />

4 Armado 125<br />

5 Elasticar piernas 115<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

111<br />

7 Pegar Elástico<br />

cintura<br />

114<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

113<br />

9 Recubrir piernas 112<br />

10 Recubrir cinturas 146<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

51


Tabla Nro 37: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />

RAYADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA RAYADA<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

135<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

136<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

120<br />

4 Armado 122<br />

5 Elasticar piernas 114<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

110<br />

7 Pegar Elástico<br />

cintura<br />

111<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

113<br />

9 Recubrir piernas 114<br />

10 Recubrir cinturas 115<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 38: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CHALO´S<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO LLANO<br />

REFERENCIA: CHALO’S<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

126<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

126<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

121<br />

4 Armado 123<br />

5 Elasticar piernas 124<br />

6 Cerrar primer 111<br />

52


costado<br />

7 Pegar Elástico<br />

cintura<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

119<br />

119<br />

9 Recubrir piernas 150<br />

10 Recubrir cinturas 113<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 39: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE GABO’S<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO ESTAMPADO<br />

REFERENCIA: GABO’S<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

122<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

125<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

130<br />

4 Armado 133<br />

5 Elasticar piernas 129<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

112<br />

7 Pegar Elástico<br />

cintura<br />

109<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

119<br />

9 Recubrir piernas 150<br />

10 Recubrir cinturas 113<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

53


Tabla Nro 40: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />

COMBINADA ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

2 Embolsar <strong>de</strong>lantero<br />

poniendo talla<br />

100<br />

3 Armado 160<br />

4 Elasticar piernas 110<br />

5 Cerrar primer<br />

costado<br />

150<br />

6 Pegar Elástico<br />

cintura<br />

162<br />

7 Cerrar segundo<br />

costado<br />

120<br />

8 Recubrir piernas 130<br />

9 Recubrir cinturas 110<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

200<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 41: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />

COMBINADA LLANA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA COMBINADA LLANA<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

250<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

2 Unir tira al <strong>de</strong>lantero 160<br />

3 Recubrir <strong>de</strong>lantero 120<br />

4 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

100<br />

5 Armado 160<br />

6 Elasticar piernas 160<br />

7 Cerrar primer 111<br />

54


costado<br />

8 Pegar Elástico<br />

cintura<br />

9 Cerrar segundo<br />

costado<br />

105<br />

113<br />

10 Recubrir piernas 95<br />

11 Recubrir cinturas 110<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 42: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BIKINI<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BIKINI<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

211<br />

1 Hacer 2 pinzas en<br />

una pasada<br />

2 Unir pieza al<br />

<strong>de</strong>lantero poniendo<br />

talla<br />

150<br />

3 Unir fundillo al<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

162<br />

4 Unir fundillo a la<br />

espalda<br />

120<br />

5 Elasticar pierna 130<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

111<br />

7 Elasticar cintura 112<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

130<br />

9 Recubrir piernas 111<br />

10 Recubrir cintura 150<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

55


Tabla Nro 43: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />

CUELLO REDONDO ADULTO<br />

PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

160<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

2 Pegar collarete 112<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

130<br />

4 Pegar manga D. 125<br />

5 Pegar manga Iz. 125<br />

6 Cerrar dos costados 136<br />

7 Dobladillar bajos 139<br />

8 Dobladillar mangas 129<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 44: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />

CUELLO REDONDO NIÑO<br />

PRODUCTO: CAMISETA NIÑO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

170<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

2 Pegar collarete 135<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

146<br />

4 Pegar manga D. 150<br />

5 Pegar manga Iz. 139<br />

6 Cerrar dos costados 129<br />

7 Dobladillar bajos 127<br />

8 Dobladillar mangas 128<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

56


Tabla Nro 45: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BVD DE ADULTO<br />

PRODUCTO: BVD<br />

REFERENCIA: BVD ADULTO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

250<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

2 Pegar tirilla <strong>de</strong><br />

escote<br />

160<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

170<br />

4 Pegar tirilla en siza 111<br />

5 Cerrar dos costados 120<br />

6 Dobladillar bajos 130<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 46: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BVD DE NIÑO<br />

PRODUCTO: BVD<br />

REFERENCIA: BVD NIÑO<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVERSIÓN<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

185<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

2 Pegar tirilla <strong>de</strong><br />

escote<br />

111<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

135<br />

4 Pegar tirilla en siza 126<br />

5 Cerrar dos costados 128<br />

6 Dobladillar bajos 100<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

57


Tabla Nro 47: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />

CUELLO EN V<br />

PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO EN V<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

175<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

2 Cerrar sgundo<br />

hombro<br />

123<br />

3 Hacer cuello en V 112<br />

4 Pegar cuello en V 134<br />

5 Pegar Tirilla en<br />

escote y hombros<br />

129<br />

6 Pegar manga D. 96<br />

7 Pegar manga Iz. 97<br />

8 Cerrar dos costados 111<br />

9 Dobladillar bajos 123<br />

10 Dobladillar mangas 13<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 48 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BOXER<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BOXER<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

1 Doblar dos<br />

<strong>de</strong>lanteros<br />

2 Pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />

3 cm.<br />

99<br />

3 Hacer hojal 65<br />

4 pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />

5 cm.<br />

50<br />

5 Unir espalda con<br />

entrepierna<br />

169<br />

6 Unir espalda y<br />

entrepierna con<br />

120<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

120<br />

58


7<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Cerrar primer<br />

costado<br />

50<br />

8 Elasticar cintura 61<br />

9 Cerrar segundo 62<br />

costado<br />

10 Recubrir cintura 100<br />

11 Doblar bastas 130<br />

12 Pegar Etiqueta 111<br />

13 Pegar botón 111<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 49: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BOXITOS<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BOXITOS<br />

N° NOMBRE<br />

OPERACIÓN<br />

1 Hacer pinzas 230<br />

2 Unir Centro<br />

<strong>de</strong>lantero a costado<br />

<strong>de</strong>recho<br />

112<br />

3 Unir Centro<br />

<strong>de</strong>lantero a costado<br />

izquierdo<br />

115<br />

4 Unir entrepierna a<br />

espalda<br />

136<br />

5 Unir entrepierna y<br />

espalda a <strong>de</strong>lantero<br />

50<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

55<br />

7 Elasticar cintura 69<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

80<br />

9 Recubrir cintura 135<br />

10 Doblar bajos 129<br />

11 Pegar etiqueta 128<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

(unida<strong>de</strong>s)<br />

FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

59


3.6 CLASIFICACION DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA<br />

El inventario <strong>de</strong> materia prima se reagrupará en base a la inversión semestral <strong>de</strong> cada<br />

artículo dón<strong>de</strong> se clasificará en tres grupos A, B, C.<br />

Tabla Nro50: INVERSIÓN EN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br />

No.<br />

PORCENTAJE<br />

PRODUCTO INVERSIÓN<br />

%<br />

1 Talla S 4,4 0,00351<br />

2 Talla XL 4,4 0,00351<br />

3 Talla L 8,77 0,00699<br />

4 Tallas 6 Nury 10 0,00797<br />

5 Tallas 10 Nury 10,5 0,00837<br />

6 Tallas 2 Nury 12 0,00957<br />

7 Talla M 13,23 0,01055<br />

8 Tallas 12 Nury 15 0,01196<br />

9 Tallas 14 Nury 15 0,01196<br />

10 Tallas 4 Nury 25 0,01993<br />

11 Tallas 8 Nury 25 0,01993<br />

12 PES cemento 36 0,02870<br />

13 Tallas S Nury 38,71 0,03086<br />

14 Tallas L Nury 45,38 0,03617<br />

15 PES Azul Marino 46,8 0,03731<br />

16 Shurtape 53,42 0,04258<br />

17 Scoth 60,48 0,04821<br />

18 Tallas XL Nury 60,63 0,04833<br />

19 Hilo ver<strong>de</strong> ja<strong>de</strong> 61,51 0,04903<br />

20 PES Habano 61,63 0,04913<br />

21 Marquilla Nury<br />

Tanga 71,73 0,05718<br />

22 Hilo petróleo 72,91 0,05812<br />

23 Hilo Kaki 77,92 0,06211<br />

24 Tallas M Nury 82,33 0,06563<br />

25 PES Petróleo 83,88 0,06687<br />

26 PES Beige 85,03 0,06778<br />

27 Control calidad 7-8-9 98,44 0,07847<br />

28 Etiquetas Bóxer 99 0,07892<br />

29 Control Calidad C1-<br />

2-3 99,6 0,07940<br />

60


30 Hilo cemento 110,79 0,08832<br />

31 Marquillas Chalo's 124,47 0,09922<br />

32 Control Calidad C4-<br />

5-6 132,17 0,10536<br />

33 Hilo plomo 147,62 0,11768<br />

34 Marquillas Tg.<br />

Estampad. 162,27 0,12935<br />

35 Hilo Beige 166,74 0,13292<br />

36 Marquillas<br />

Comb.estmp. 186,52 0,14869<br />

37 Plastiflechas 190,86 0,15214<br />

38 Hilo negro 197,96 0,15780<br />

39 Hilo capry 201,7 0,16079<br />

40 Cartón 202,5 0,16142<br />

41 Pestañas 202,5 0,16142<br />

42 Tesapack blanco 209,9 0,16732<br />

43 Clips 210,95 0,16816<br />

44 Tesapack café 227,31 0,18120<br />

45 Marquillas Tg.<br />

Rayada 232,15 0,18506<br />

46 Marquillas Bóxer 232,42 0,18527<br />

47 Marquillas Gabo´s 240,95 0,19207<br />

48 Hilo azul marino 258,07 0,20572<br />

49 Etiquetas Boxitos 286,71 0,22855<br />

50 Elástico cintura<br />

amarillo 292,22 0,23294<br />

51 Cajas Chalo's 301,94 0,24069<br />

52 Elástico cintura<br />

celeste 309,66 0,24685<br />

53 Marquillas Boxitos 385,81 0,30755<br />

54 Cajas Tg. Estampada 393,16 0,31341<br />

55 Marquillas Tg.<br />

Comb. llana 399,76 0,31867<br />

56 Hilo blanco 401,81 0,32030<br />

57 Marquillas Tg. Llana 402,41 0,32078<br />

58 PES Blanco 429,73 0,34256<br />

59 Cajas Comb. Estpd. 458,48 0,36548<br />

60 Marquillas Bikini 477,94 0,38099<br />

61 Elástico cintura<br />

salmón 504,2 0,40192<br />

62 Marquillas Nury<br />

Clásico 546,08 0,43531<br />

63 Elástico # 30 559,3 0,44585<br />

61


64 Cajas Tg. Rayada 563,17 0,44893<br />

65 Cajas Bóxer 568,4 0,45310<br />

66 Elástico cintura<br />

blanco 573,99 0,45756<br />

67 Elástico cintura<br />

Ver<strong>de</strong> 576,03 0,45918<br />

68 Cajas Gabo´s 584,53 0,46596<br />

69 Cajas Boxitos 612,82 0,48851<br />

70 Marquillas Nury<br />

Girls 712,17 0,56771<br />

71 Cajas Nury Clásico 736,35 0,58698<br />

72 Tela Azul Pastel<br />

Jersey 878,72 0,70047<br />

73 Abraza<strong>de</strong>ras 966,2 0,77021<br />

74 Cajas Tg. Comb.<br />

Llana 969,8 0,77308<br />

75 Cajas Tg. Llana 976,21 0,77819<br />

76 Cajas Bikini 1124,5 0,89640<br />

77 Cajas Nury Girls 1391,35 1,10912<br />

78 Tela Amarillo Jersey 1579,22 1,25888<br />

79 Tela Celeste Jersey 1724,72 1,37487<br />

80 Tela Kaki Jersey 1750,47 1,39539<br />

81 Tela Beige Jersey 1912,09 1,52423<br />

82 Elástico # 7 2164,07 1,72510<br />

83 Elástco. pierna<br />

celeste 2226,84 1,77513<br />

84 Tela Ver<strong>de</strong> Ja<strong>de</strong><br />

Jersey 2277,13 1,81522<br />

85 Elástico pierna Ver<strong>de</strong> 2467,5 1,96698<br />

86 Tela Salmón Jersey 2614,32 2,08401<br />

87 Tela Petróleo Jersey 2840,45 2,26427<br />

88 Tela Rosado Jersey 2933,63 2,33855<br />

89 Tela Habana Jersey 3062,76 2,44149<br />

90 Elástico pierna<br />

Rosado 3103,8 2,47421<br />

91 Tela Ver<strong>de</strong> Pistacho 3331,21 2,65549<br />

92 Tela Plomo Jersey 3491,92 2,78360<br />

93 Elástico pierna<br />

salmón 3640,56 2,90209<br />

94 Elástico # 25 3649,79 2,90944<br />

95 Tela Cemento Jersey 4014,86 3,20046<br />

96 Elástico pierna<br />

amarillo 4088,7 3,25932<br />

62


97 Tela Capry Jersey 4364,1 3,47886<br />

98 Elástico pierna Bl. 6301,68 5,02341<br />

99 Tela Azul Marino<br />

Jersey 6413,55 5,11258<br />

100 Tela Negro Jersey 6910,44 5,50868<br />

101 Tela Blanco Jersey 26182,53 20,87150<br />

TOTAL 125446,34 100 %<br />

FUENTE: CONFECIONES WELLMAN<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

Los grupos quedan según la siguiente tabla y gráfico:<br />

Tabla Nro 51: GRUPOS DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA<br />

PRODUCTOS GRUPOS PORCENTAJE DE LA INVERSION<br />

001-050 C 4,46045<br />

051-080 B 17,4249<br />

081-101 A 78,11462<br />

FUENTE: Tabla Nro 50<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

63


Gráfico Nro. 2: CLASIFICACION DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA POR SU<br />

INVERSION<br />

PORCENTAJES<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

4.46%<br />

CLASIFICACION DEL INVENTARIO<br />

17.42%<br />

78.11%<br />

C B A<br />

001-050 051-080<br />

PRODUCTOS<br />

081-101<br />

FUENTE: TABLA Nro. 51<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

INVERSION<br />

64


3.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA<br />

65


3.8 INCENTIVOS<br />

La empresa Wellman no tiene ningún tipo <strong>de</strong> incentivo con respecto a la producción<br />

66


CAPITULO 4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MODULAR<br />

4.1 FORMACION DE MODULOS DE TRABAJO<br />

Para la formación <strong>de</strong> módulos se <strong>de</strong>be clasificar a los productos en familias y estará en<br />

función <strong>de</strong> la afinidad que existe entre el uso <strong>de</strong> máquinas y secuencia <strong>de</strong> operaciones<br />

4.1.2 AFINIDAD ENTRE SECUENCIA DE OPERACIONES<br />

De acuerdo con la secuencia <strong>de</strong> operaciones expuesta en el capítulo anterior po<strong>de</strong>mos<br />

observar una similitud entre productos dón<strong>de</strong> los po<strong>de</strong>mos clasificar <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />

Tabla Nro. 52 LINEA A Tabla Nro. 53 LINEA B<br />

MODULO A<br />

Nury Girls estampado<br />

Nury Girls llano<br />

Nury Clásico llano<br />

Nury Clásico estampado<br />

Nury Tanga llana<br />

Nury Tanga estampada<br />

Nury Bikini llano<br />

Nury Bikini estampado<br />

FUENTE: TABLAS Nros.1- 8<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

FUENTE: TABLAS Nros. 9 - 16<br />

Tabla Nro. 54 LINEA D ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

MODULO D<br />

Camiseta cuello redondo<br />

adulto<br />

Camiseta cuello redondo<br />

niño<br />

BVD <strong>de</strong> adulto<br />

BVD <strong>de</strong> niño<br />

Camiseta Cuello en V<br />

FUENTE: TABLAS Nros.17 - 21<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

MODULO B<br />

Tanga Rayada<br />

Tanga Estampada<br />

Tanga Combinada<br />

llana<br />

Tanga Combinada<br />

estampada<br />

Bikini<br />

Chalos<br />

Gabo´s<br />

Tanga llana<br />

Tabla Nro. 55 LINEA C<br />

MODULO C<br />

Bóxer <strong>de</strong> niño<br />

Bóxer <strong>de</strong><br />

adulto<br />

FUENTE: TABLAS Nros. 22 -23<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

67


4.1.3 AFINIDAD ENTRE MAQUINAS<br />

4.1.3.1 ABREVIATURA DE PRODUCTO Y MAQUINARIAS<br />

Tabla Nro. 56 ABREVIATURA DEL NOMBRE DE LA MAQUINA<br />

MAQUINA Abreviatura<br />

Overlock Ov.<br />

Recubridora Recb.<br />

Recubridora-fól<strong>de</strong>r Recb.-F<br />

Overlock-elasticadora-pierna Ov-elst.-P<br />

Overlock-elasticadora-cintura Ov-elst.-C<br />

Recubridora-elasticadora-pierna Recb.elst.-P<br />

Recubridora-elasticadora-cintura Recb.elst.-C<br />

Recta Rect.<br />

Ojaladora Oj.<br />

Unidora Und.<br />

Ca<strong>de</strong>neta Cadt.<br />

Botonera Bt.<br />

Tirilladora Tirill.<br />

FUENTE: PROPIA<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

68


Tabla Nro. 57 ABREVIATURA DE NOMBRE DE LA REFERENCIA<br />

PRODUCTO Abreviatura<br />

Nury Girls estampado N.G.E<br />

Nury Girls llano N.G.LL.<br />

Tanga rayada <strong>de</strong> hombre T.R.H.<br />

Nury tanga llana N.T.LL<br />

Tanga estampada <strong>de</strong> hombre T.E.H<br />

Nury tanga estampada N.T.E.<br />

Tanga llana <strong>de</strong> nombre T.LL.H.<br />

Nury clásico estampado N.C.E.<br />

Nury Clásico llano N.C.LL.<br />

Camiseta cuello redondo <strong>de</strong> niño C.C.R.N<br />

Nury bikini estampado N.B.E.<br />

Chalo's CHAL.<br />

Nury bikini llano N.B.LL.<br />

Bóxer adulto BOX.A.<br />

Camiseta cuello redondo <strong>de</strong> adulto C.C.R.A<br />

Tanga combinada llana T.C.LL.H<br />

Camiseta cuello en v C.C.V.<br />

Gabo's GAB.<br />

BVD <strong>de</strong> adulto BVD.A<br />

Tanga combinada estampada T.C.E.H.<br />

Bóxer <strong>de</strong> niño BOX.N<br />

Bikini <strong>de</strong> hombre BK.H<br />

BVD <strong>de</strong> niño BVD.N<br />

FUENTE: PROPIA<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

69


4.1.3.2 REQUERIMIENTOS MAQUINA- REFERENCIA<br />

Tabla Nro. 58 REQUERIMIENTOS MAQUINA- REFERENCIA<br />

PRODUCTO N.G.E N.G.LL. T.R.H. N.T.LL T.E.H N.T.E. N.C.E. T.LL.H. N.C.LL.<br />

REQUERIMIEN<br />

TO<br />

DE MAQUNAS<br />

Ov.<br />

Recb.elst.-P<br />

Recb.elst.-<br />

C<br />

Ov.<br />

Recb.elst.-<br />

P<br />

Recb.elst.-<br />

C<br />

Ov.<br />

Ov-elst.-<br />

P<br />

Ov-elst.-<br />

C<br />

Recb.<br />

Ov.<br />

Recb.elst.-<br />

P<br />

Recb.elst.-<br />

C<br />

Ov.<br />

Ov-elst.-<br />

P<br />

Ov-elst.-<br />

C<br />

Recb.<br />

Ov.<br />

Recb.elst.-<br />

P<br />

Recb.elst.-<br />

C<br />

FUENTE: TABLAS Nros. 1 - 21<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

Ov.<br />

Recb.elst.-<br />

P<br />

Recb.elst.-<br />

C<br />

Ov.<br />

Ov-elst.-<br />

P<br />

Ov-elst.-<br />

C<br />

Recb.<br />

Ov.<br />

Recb.elst.-<br />

P<br />

Recb.elst.-<br />

C<br />

C.C.R.<br />

N N.B.E.<br />

Ov.<br />

Ov. Recb.el<br />

Recb.- st.-P<br />

F Recb.el<br />

Recb. st.-C<br />

PRODUCTO CHAL. N.B.LL. BOX.A. C.C.R.A T.C.LL.H C.C.V. GAB. BVD.A T.C.E.H. BOX.N BK.H BVD.N<br />

Ov. Ov.<br />

REQUERIMIENTO Ov-elst.-P Recb.elst.-P<br />

DE MQUINAS Ov-elst.-C Recb.elst.-C<br />

Recb.<br />

Und.<br />

Rect.<br />

Ov.<br />

Ov. Recb.-F<br />

Recb. Recb.<br />

Ov-elst.-C<br />

Cadt.<br />

Bt.<br />

Ov.<br />

Ov-elst.-P<br />

Ov-elst.-C<br />

Recb.<br />

Ov. Ov. Ov. Ov. Und. Ov. Ov.<br />

Tirill. Ov-elst.-P Recb.-F Ov-elst.-P Rect. Ov-elst.-P Recb.-F<br />

Recb.-F Ov-elst.-C Recb. Ov-elst.-C Ov. Ov-elst.-C Recb.<br />

Recb. Recb.<br />

Recb. Recb. Recb.<br />

Ov-elst.-C<br />

Cadt.<br />

70


4.1.3.3 TABLA BASICA DE MAQUINAS - REFERENCIA<br />

Una vez i<strong>de</strong>ntificado el tipo <strong>de</strong> maquinaria que utiliza cada referencia po<strong>de</strong>mos presentarla<br />

en la tabla 36, dón<strong>de</strong>, se coloca un símbolo ( 1 ) en la máquina que utiliza la referencia;<br />

para po<strong>de</strong>r tener una mejor visión y agrupar las referencias por líneas semejantes.<br />

Tabla Nro. 59 TABLA BASICA DE MAQUINAS - REFERENCIA<br />

MAQUINA Ov. Recb. Recb.-F Ov-elst.-P<br />

Ov-elst.-<br />

C<br />

Recb.elst.-<br />

P<br />

FUENTE: TABLA Nro. 58<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

Recb.elst.-<br />

C Rect. Oj. Und. Cadt.<br />

71<br />

Bt. Tirill.<br />

PRODUCTO<br />

N.G.E 1 1 1<br />

N.G.LL. 1 1 1<br />

T.R.H. 1 1 1 1<br />

N.T.LL 1 1 1<br />

T.E.H 1 1 1 1<br />

N.T.E. 1 1 1<br />

T.LL.H 1 1 1 1<br />

N.C.E. 1 1 1<br />

N.C.LL. 1 1 1<br />

C.C.R.N 1 1 1<br />

N.B.E. 1 1 1<br />

CHAL. 1 1 1 1<br />

N.B.LL. 1 1 1<br />

BOX.A. 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

C.C.R.A 1 1 1<br />

T.C.LL.H 1 1 1 1<br />

C.C.V. 1 1 1<br />

GAB. 1 1 1 1<br />

BVD.A 1 1 1 1 1<br />

T.C.E.H. 1 1 1 1<br />

BOX.N 1 1 1 1 1 1<br />

BK.H 1 1 1 1<br />

BVD.N 1 1 1


4.1.3.4 REORDENAMIENTO DE TABLA<br />

Para po<strong>de</strong>r reor<strong>de</strong>nar la tabla 36 se <strong>de</strong>be ir colocando los número uno <strong>de</strong> izquierda a<br />

<strong>de</strong>recha empezando por la parte superior.<br />

Tabla Nro. 60 REORDENAMIENTO DE LA TABLA BASICA<br />

Recb.elst.-<br />

MAQUINA Ov. P<br />

Recb.elst.- Ov-elst.-<br />

C Recb. P<br />

Ov-elst.-<br />

C Rect. Oj. Und. Cadt. Bt. Recb.-F Tirill.<br />

PRODUCTO<br />

N.G.E 1 1 1<br />

N.G.LL. 1 1 1<br />

N.T.E. 1 1 1<br />

N.C.E. 1 1 1<br />

N.C.LL. 1 1 1<br />

N.B.E. 1 1 1<br />

N.B.LL. 1 1 1<br />

N.T.LL 1 1 1<br />

T.LL.H 1 1 1 1<br />

T.R.H. 1 1 1 1<br />

T.E.H 1 1 1 1<br />

T.C.LL.H 1 1 1 1<br />

BK.H 1 1 1 1<br />

GAB. 1 1 1 1<br />

T.C.E.H. 1 1 1 1<br />

CHAL. 1 1 1 1<br />

BOX.A. 1 1 1 1 1 1 1<br />

BOX.N 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

C.C.R.A 1 1 1<br />

C.C.R.N 1 1 1<br />

BVD.A 1 1 1<br />

BVD.N 1 1 1<br />

C.C.V. 1 1 1 1<br />

FUENTE: TABLA Nro. 59<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

72


Esta tabla nos <strong>de</strong>muestra que se forman cuatro líneas <strong>de</strong> referencias semejantes a las líneas<br />

<strong>de</strong> las tablas 29, 30, 31 y 32 que es una clasificación por secuencia <strong>de</strong> operaciones.<br />

Esta clasificación nos permitirá trabajar sobre las líneas para po<strong>de</strong>r formar los módulos <strong>de</strong><br />

trabajo.<br />

4.2 BALANCEO DE LINEAS<br />

Se balanceará la línea por cada referencia, para tener un estudio mas <strong>de</strong>tallado sobre los<br />

recursos físicos y humanos a utilizar. Para este análisis se tomará en cuenta el mismo<br />

número <strong>de</strong> personas por sección.<br />

Para el cálculo <strong>de</strong> la Producción se utilizará la siguiente fórmula<br />

PRODUCCIÓN<br />

Número personas X tiempo <strong>de</strong> trabajo<br />

STD máquina<br />

73


PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY TANGA LLANA, NURY TANGA ESTAMPADA<br />

NUMERO DE PERSONAS: 6<br />

PRODUCION : 1500 u./ día , 188 u. /hora<br />

Tabla Nro 61 BALANCEO DE LINEA NURY TANGA LLANA Y NURY TANGA<br />

ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIO<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />

1 Armado Overlock 0.61 115 A,B<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 73 C, D<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 70 E, D<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.27 51 F<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 53 D, B, F<br />

Total STD Máquina 1.92<br />

FUENTE: TABLA Nro. 1 , TABLA Nro 2 y GRAFICO Nro. 3<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

74


Gráfico Nro. 3 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NURY TANGA LLANA Y<br />

NURY TANGA ESTAMPADA<br />

OBSERVACIONES<br />

Ov<br />

FUENTE: TABLA Nro. 61<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

máquina<br />

operaria<br />

operación tiempo<br />

movimiento <strong>de</strong> operaria<br />

• Los operarios B, D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1500 u / día<br />

A<br />

1 – 60´<br />

Recb-el-p<br />

Ov<br />

C<br />

2 – 60´<br />

E<br />

3 – 60´<br />

Recb-el-c<br />

F<br />

4 – 51´<br />

Ov<br />

B<br />

1 – 55´<br />

Recb-el-p<br />

D<br />

2 – 10´<br />

Ov<br />

D<br />

5 – 40´<br />

3 - 10´<br />

Ov<br />

B<br />

5 – 4´<br />

F<br />

5 – 9´<br />

Ov<br />

A<br />

1-60´<br />

75


PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY BIKINI LLANO, NURY BIKINI ESTAMPADO<br />

NUMERO DE PERSONAS: 6<br />

PRODUCION: 1515 u./ día , 189 u. /hora<br />

Tabla Nro 62 BALANCEO DE LINEA NURY BIKINI LLANO Y NURY BIKINI<br />

ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIO<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓ(min.)<br />

1 Armado Overlock 0.61 115 A , B<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 74 C, D<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 70 E, D<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.25 47 F<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 53 D, F<br />

Total STD Máquina 1.90<br />

FUENTE: TABLA Nro. 3 , TABLA Nro 4 y GRAFICO Nro. 4<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

76


Gráfico Nro. 4 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NURY BIKINI LLANO Y NURY<br />

OBSERVACIONES<br />

BIKINI ESTAMPADO<br />

Ov<br />

A<br />

1 – 60´<br />

Recb-el-p<br />

Ov<br />

C<br />

2 - 60´<br />

E<br />

3 - 60´<br />

Recb-el-c<br />

FUENTE: TABLA Nro. 62<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• Los operarios D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

operaciones correspondientes.<br />

F<br />

4 - 47´<br />

Ov<br />

B<br />

1 – 55´<br />

Recb-el-p<br />

D<br />

2 – 10´<br />

Ov<br />

D<br />

3 – 10´<br />

5 - 40´<br />

Ov<br />

F<br />

5 - 13´<br />

77


• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1515 u / día<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY CLASICO LLANO, NURY CLASICO ESTAMPADO<br />

NUMERO DE PERSONAS: 6<br />

PRODUCION: 1469 u./ día , 184 u. /hora<br />

Tabla Nro 63 BALANCEO DE LINEA NURY CLASICO LLANO Y NURY CLASICO<br />

ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACION<br />

1 Armado Overlock 0.65 120 A, B<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.39 72 C, D<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 68 E, D<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.27 50 F<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 52 D, F<br />

Total STD Máquina 1.96<br />

FUENTE: TABLA Nro. 5 , TABLA Nro 6 y GRAFICO Nro. 5<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

78


Gráfico Nro. 5 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NURY CLASICO LLANO Y<br />

OBSERVACIONES<br />

NURY CLASICO ESTAMPADO<br />

Ov<br />

FUENTE: TABLA Nro. 63<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• Los operarios D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1469 u / día<br />

A<br />

1 - 60´<br />

Recb-el-p<br />

Ov<br />

C<br />

2 - 60´<br />

E<br />

3 - 60´<br />

Recb-el-c<br />

F<br />

4 - 50´<br />

Ov<br />

B<br />

1 - 60´<br />

Recb-el-p<br />

D<br />

2 - 12´<br />

Ov<br />

D<br />

3 – 8´<br />

5 - 40´<br />

Ov<br />

F<br />

5 - 10´<br />

79


PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY GIRLS LLANO, NURY GIRLS ESTAMPADO<br />

NUMERO DE PERSONAS: 6<br />

PRODUCION: 1618 u./ día , 202 u. /hora<br />

Tabla Nro 64 BALANCEO DE LINEA NURY GIRLS LLANO Y NURY GIRLS<br />

ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN<br />

1 Armado Overlock 0.55 111 A, B<br />

2 Elasticar Elasticadora 0.33 67 C, D<br />

piernas Recubridora<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

Overlock 0.37 75 E, D<br />

4 Elasticar Elasticadora 0.25 51 F<br />

cintura Recubridora<br />

5 Cerrar otro<br />

costado<br />

Overlock 0.28 57 D, B, F<br />

Total STD Máquina 1.78<br />

FUENTE: TABLA Nro. 7 , TABLA Nro 8 y GRAFICO Nro. 6<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

80


Gráfico Nro.6 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NURY GIRLS LLANO Y NURY<br />

OBSERVACIONES<br />

GIRLS ESTAMPADO<br />

Ov<br />

FUENTE: TABLA Nro. 64<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• Los operarios B, D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA 1618 u / día<br />

A<br />

1 - 60´<br />

Recb-el-p<br />

Ov<br />

C<br />

2 - 60´<br />

E<br />

3 - 60´<br />

Recb-el-c<br />

F<br />

4 - 51´<br />

Ov<br />

B<br />

1 - 51´<br />

Recb-el-p<br />

D<br />

2 - 7´<br />

Ov<br />

D<br />

3 – 15´<br />

5 - 38´<br />

Ov<br />

B<br />

5 – 9´<br />

F<br />

5 - 9´<br />

81


PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA ESTAMPADA, TANGA LLANA, TANGA RAYADA<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 1289 u./ día , 161 u. /hora<br />

Tabla Nro 65 BALANCEO DE LINEA TANGA ESTAMPADA, TANGA LLANA Y<br />

TANGA RAYADA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 26 A<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Overlock 0.16 26 A<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 35 A, B<br />

4 Armado Overlock 0.37 60 C<br />

5 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.41 66 B, D<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 35 E<br />

7 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 39 F<br />

cintura<br />

overlock<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.28 45 E, D<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 84 G, F, E<br />

10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 64 E, H<br />

Total STD Máquina 2.98<br />

FUENTE: TABLA Nro. 9 , TABLA Nro 10 , TABLA Nro. 11 y GRAFICO Nro. 7<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

82


Gráfico Nro.7 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA TANGA ESTAMPADA, TANGA<br />

LLANA Y TANGA RAYADA<br />

Ov<br />

A<br />

1 – 26´<br />

2 - 26´<br />

3 - 8´<br />

Ov<br />

C<br />

4 - 60´<br />

Ov-el-p<br />

D<br />

5 - 33´<br />

Recb<br />

D<br />

8 - 27´<br />

Recb<br />

G<br />

9 - 60´<br />

Recb<br />

H<br />

10 - 60´<br />

Ov<br />

B<br />

3 - 27´<br />

Ov-el-p<br />

B<br />

5 - 33´<br />

Ov<br />

E<br />

6 – 35´<br />

8 - 18´<br />

Ov-el-c<br />

F<br />

7 - 39´<br />

Recb<br />

F<br />

9 – 21´<br />

E<br />

10 – 4´<br />

9 - 3´<br />

FUENTE: TABLA Nro. 65<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

83


OBSERVACIONES<br />

• Los operarios B, E, D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1289 u / día<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO<br />

REFERENCIA: CHALO’S , GABO’S<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 1306 u./ día , 163 u. /hora<br />

Tabla Nro 66 BALANCEO DE LINEA CHALO’S Y GABO’S<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min)<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 26 A<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Overlock 0.16 26 A<br />

3 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 36 A, B<br />

4 Armado Overlock 0.37 60 C<br />

5 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.39 64 B, D<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 36 E<br />

7 Pegar Elástico Elasticadora 0.22 36 F<br />

cintura<br />

overlock<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.28 46 E, D<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 85 G, F<br />

10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 65 E, H<br />

Total Máquina 2.94<br />

FUENTE: TABLA Nro. 12 , TABLA Nro 13 y GRAFICO Nro. 8<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

84


Gráfico Nro.8 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA CHALO’S Y GABO’S<br />

Ov<br />

A<br />

1 – 26´<br />

2 - 26´<br />

3 - 8´<br />

Ov<br />

C<br />

4 - 60´<br />

Ov-el-p<br />

D<br />

5 - 32´<br />

Ov.<br />

D<br />

8 - 28´<br />

Recb<br />

G<br />

9 - 60´<br />

Recb<br />

H<br />

10 - 60´<br />

Ov<br />

B<br />

3 - 28´<br />

Ov-el-p<br />

B<br />

5 - 32´<br />

Ov<br />

E<br />

6 – 36´<br />

8 - 18´<br />

Ov-el-c<br />

F<br />

7 - 36´<br />

Recb<br />

F<br />

9 – 24´<br />

E<br />

10 – 5´<br />

FUENTE: TABLA Nro. 66<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

85


OBSERVACIONES<br />

• Los operarios B, E, D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1306 u / día<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 1146 u./ día , 143 u. /hora<br />

Tabla Nro 67 BALANCEO DE LINEA TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min)<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 23 A<br />

2 Embolsar <strong>de</strong>lantero<br />

poniendo talla<br />

Overlock 0.75 107 A, B, C<br />

3 Armado Overlock 0.37 53 C, E<br />

4 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.41 59 D<br />

5 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 31 E, F<br />

6 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 34 E<br />

cintura<br />

overlock<br />

7 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.28 40 F<br />

8 Recubrir piernas Recubridora 0.52 74 F, G, H<br />

9 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 57 H<br />

Total Máquina 3.35<br />

FUENTE: TABLA Nro. 14 , y GRAFICO Nro. 9<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

86


Gráfico Nro.9 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA TANGA COMBINADA<br />

ESTAMPADA<br />

Ov<br />

A<br />

1 – 23´<br />

2 - 37´<br />

Ov<br />

C<br />

2 – 10´<br />

3 - 50´<br />

Ov.<br />

F<br />

5 - 8´<br />

7 - 40´<br />

Recb<br />

F<br />

8 - 12´<br />

Recb<br />

H<br />

8 – 2´<br />

9 - 57´<br />

Ov<br />

B<br />

2 - 60´<br />

Ov-el-p<br />

D<br />

4 - 59´<br />

Ov<br />

E<br />

3 – 3´<br />

5 - 23´<br />

Ov-el-c<br />

E<br />

6 - 34´<br />

Recb<br />

G<br />

8 – 60´<br />

FUENTE: TABLA Nro. 67<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

87


OBSERVACIONES<br />

• Los operarios E y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las operaciones<br />

correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1146 u / día<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA COMBINADA LLANA<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 1024 u./ día , 128 u. /hora<br />

Tabla Nro 68 BALANCEO DE LINEA TANGA COMBINADA LLANA<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />

protector<br />

Overlock 0.16 20 A<br />

2 Unir tira al <strong>de</strong>lantero Overlock 0.56 72 A, B<br />

3 Recubrir <strong>de</strong>lantero Recubridora 0.37 47 B<br />

4 Orillar protector<br />

colocando talla<br />

Overlock 0.22 28 D<br />

5 Armado Overlock 0.37 47 C<br />

6 Elasticar piernas Elasticadora<br />

overlock<br />

0.41 52 E,C<br />

7 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.22 28 E, D<br />

8 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 31 F<br />

cintura<br />

overlock<br />

9 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.28 36 G<br />

10 Recubrir piernas Recubridora 0.52 67 G, F, H<br />

11 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 51 H<br />

Total STD Máquina 3.75<br />

FUENTE: TABLA Nro. 15 , y GRAFICO Nro. 10<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

88


Gráfico Nro.10 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA TANGA COMBINADA<br />

LLANA<br />

´<br />

Ov<br />

A<br />

1 – 20´<br />

2 - 40´<br />

Ov<br />

C<br />

5 – 47´<br />

6 - 13´<br />

Ov<br />

E<br />

6 - 39´<br />

7 – 13’<br />

Ov<br />

G<br />

9 - 36´<br />

Recb<br />

G<br />

10 - 24´<br />

Recb<br />

H<br />

10 – 9´<br />

11 51´<br />

Ov<br />

B<br />

2 - 32´<br />

3 - 28´<br />

Recb<br />

D<br />

4 - 47´<br />

Ov-el-p<br />

D<br />

7 – 13´<br />

Ov-el-c<br />

F<br />

8 - 31´<br />

Recb<br />

FUENTE: TABLA Nro. 68<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

F<br />

10 – 29´<br />

89


OBSERVACIONES<br />

• Los operarios D, G y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA =1024 u / día<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BIKINI<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 1120 u./ día , 140 u. /hora<br />

Tabla Nro 69 BALANCEO DE LINEA BIKINI<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />

1 Hacer 2 pinzas en<br />

una pasada<br />

Overlock 0.19 27 A<br />

2 Unir pieza al<br />

<strong>de</strong>lantero poniendo<br />

talla<br />

Overlock 0.5 70 A, B<br />

3 Unir fundillo al<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Overlock 0.28 39 B, C<br />

4 Unir fundillo a la<br />

espalda<br />

Overlock 0.37 52 C<br />

5 Elasticar pierna Overelasticadora<br />

0.39 55 D<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.28 39 E, F<br />

7 Elasticar cintura Overelasticadora<br />

0.24 34 E<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.37 52 F<br />

9 Recubrir piernas Recubridora 0.44 62 G, H<br />

10 Recubrir cintura Recubridora 0.37 52 H<br />

Total STD Máquina 3.43<br />

FUENTE: TABLA Nro. 16 , y GRAFICO Nro. 11<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

90


Gráfico Nro.11 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BIKINI<br />

OBSERVACIONES<br />

FUENTE: TABLA Nro. 69<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• El operario E se traslada a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las operaciones<br />

correspondientes.<br />

Ov<br />

A<br />

1 – 27´<br />

2 - 33´<br />

Ov<br />

C<br />

4 – 52´<br />

3 - 8´<br />

Ov<br />

F<br />

6 – 13´<br />

8 - 47´<br />

Recb<br />

G<br />

9 - 60´<br />

Ov<br />

B<br />

2 - 37´<br />

3 - 23´<br />

Ov-el-p<br />

D<br />

5 - 55´<br />

Ov<br />

E<br />

6 – 26´<br />

Ov-el-c<br />

E<br />

7 - 34´<br />

Recb<br />

H<br />

9 – 2´<br />

10 - 52´<br />

91


• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1120 u / día<br />

PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 910 u./ día , 114 u. /hora<br />

Tabla Nro 70 BALANCEO DE LINEA CAMISETA CUELLO REDONDO ADULTO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERADORES<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min)<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0.55 63 A, C<br />

2 Pegar collarete Reubridora<br />

(fól<strong>de</strong>r)<br />

0.52 59 B<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.32 36 C<br />

4 Pegar manga D. Overlock 0.38 43 C, D<br />

5 Pegar manga Iz. Overlock 0.38 43 D, E<br />

6 Cerrar dos costados Overlock 0.8 91 F, E<br />

7 Dobladillar bajos Recubridora 0.71 81 F, E, G<br />

8 Dobladillar mangas Recubridora 0.56 64 G, H<br />

Total STD Máquina 4.22<br />

FUENTE: TABLA Nro. 17 , y GRAFICO Nro. 12<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

92


Gráfico Nro.12 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

ADULTO<br />

OBSERVACIONES<br />

Ov<br />

Ov<br />

A<br />

1 – 60<br />

C<br />

1 - 3´<br />

3 – 36´<br />

4 - 21´<br />

Ov<br />

F<br />

6 - 46´<br />

Recb<br />

F<br />

7 - 14´<br />

E<br />

7 - 10´<br />

Recb<br />

H<br />

8 - 60´<br />

Recb-F<br />

FUENTE: TABLA Nro. 70<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• Los operarios E y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

B<br />

2 - 59<br />

Ov<br />

D<br />

4 – 22´<br />

5 - 38´<br />

Ov<br />

E<br />

5 – 5´<br />

6 - 45´<br />

Recb<br />

G<br />

7 – 57´<br />

8 - 3´<br />

93


operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 910 u / día<br />

PRODUCTO: CAMISETA NIÑO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 980 u./ día , 123 u. /hora<br />

Tabla Nro 71 BALANCEO DE LINEA CAMISETA CUELLO REDONDO NIÑO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0. 55 68 A, C<br />

2 Pegar collarete Reubridora<br />

(fól<strong>de</strong>r)<br />

0.52 64 B<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.31 38 C<br />

4 Pegar manga D. Overlock 0.40 49 C, D<br />

5 Pegar manga Iz. Overlock 0.40 49 D, E<br />

6 Cerrar dos costados Overlock 0.74 91 F, E<br />

7 Dobladillar bajos Recubridora 0.56 69 H, G<br />

8 Dobladillar mangas Recubridora 0.44 54 H<br />

Total STD Máquina 3.92<br />

FUENTE: TABLA Nro. 18 , y GRAFICO Nro. 13<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

94


Gráfico Nro.13 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

NIÑO<br />

OBSERVACIONES<br />

Ov<br />

Ov<br />

FUENTE: TABLA Nro. 71<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 980 u / día<br />

A<br />

1 – 60´<br />

C<br />

1 - 8´<br />

3 – 38´<br />

4 - 14´<br />

Ov<br />

F<br />

6 - 55´<br />

Recb<br />

H<br />

7 - 6´<br />

8 - 54´<br />

Recb<br />

B<br />

2 - 60´<br />

Ov<br />

D<br />

4 – 35´<br />

5 - 25´<br />

Ov<br />

E<br />

5 – 24´<br />

6 - 36´<br />

Recb<br />

G<br />

7 – 60´<br />

95


PRODUCTO: BVD<br />

REFERENCIA: BVD ADULTO<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 1449u./ día , 181 u. /hora<br />

Tabla Nro 72 BALANCEO DE LINEA BVD ADULTO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min)<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0.31 56 A<br />

2 Pegar tirilla <strong>de</strong> Reubridora 0.38 69 B<br />

escote<br />

(fól<strong>de</strong>r)<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.20 36 C<br />

4 Pegar tirilla en siza Recubridora<br />

(fol<strong>de</strong>r)<br />

0.33 60 D<br />

5 Cerrar dos costados Overlock 0.76 138 C, E, F<br />

6 Dobladillar bajos Recubridora 0.67 121 G, H<br />

Total STD Máquina 2.65<br />

FUENTE: TABLA Nro. 19 , y GRAFICO Nro. 14<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

96


Gráfico Nro.14 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BVD ADULTO<br />

OBSERVACIONES<br />

Ov<br />

Ov<br />

FUENTE: TABLA Nro. 72<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA =1449 u / día<br />

A<br />

1 - 56´<br />

C<br />

3 – 36´<br />

5 - 24´<br />

Ov<br />

E<br />

5 - 60´<br />

Recb<br />

G<br />

6 - 60´<br />

Recb-F<br />

B<br />

2 - 60´<br />

Recb-F<br />

D<br />

4 - 60´<br />

Ov<br />

F<br />

5 - 54´<br />

Recb<br />

H<br />

6 - 60´<br />

97


PRODUCTO: BVD<br />

REFERENCIA: BVD NIÑO<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 1820 u./ día , 228 u. /hora<br />

Tabla Nro 73 BALANCEO DE LINEA BVD NIÑO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0.31 71 A, C<br />

2 Pegar tirilla <strong>de</strong> Reubridora 0.28 64 B, H<br />

escote<br />

(fól<strong>de</strong>r)<br />

3 Cerrar segundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.19 43 C<br />

4 Pegar tirilla en siza Recubridora<br />

(fol<strong>de</strong>r)<br />

0.29 66 D, H<br />

5 Cerrar dos costados Overlock 0.56 128 C, E, F<br />

6 Dobladillar bajos Recubridora 0.48 109 G, H<br />

Total STD Máquina 2.11<br />

FUENTE: TABLA Nro. 20 , y GRAFICO Nro. 15<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

98


Gráfico Nro.15 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BVD NIÑO<br />

OBSERVACIONES<br />

Ov<br />

Ov<br />

FUENTE: TABLA Nro. 73<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1820 1816 u / día<br />

A<br />

1 - 60´<br />

C<br />

1 - 11´<br />

3 – 43´<br />

5 - 6´<br />

Ov<br />

E<br />

5 - 60´<br />

Recb<br />

G<br />

6 - 60´<br />

Recb-F<br />

B<br />

2 - 60´<br />

Recb-F<br />

D<br />

4 - 6´<br />

Ov<br />

F<br />

5 - 60´<br />

Recb<br />

H<br />

6 – 49´<br />

2 - 4´<br />

4 - 6´<br />

99


PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO EN V<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 646 u./ día , 81 u. / hora<br />

Tabla Nro 74 BALANCEO DE LINEA CAMISETA CUELLO EN V<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />

1 Cerrar primer<br />

hombro con tira<br />

Overlock 0.55 45 A<br />

2 Cerrar sgundo<br />

hombro<br />

Overlock 0.32 26 A<br />

3 Hacer cuello en V Overlock 0.11 9 B<br />

4 Pegar cuello en V Overlock 1.58 128 B, D, C<br />

5 Pegar Tirilla en Recubridora 0.55 45 D<br />

escote y hombros Tirilladora<br />

6 Pegar manga D. Overlock 0.38 31 E<br />

7 Pegar manga Iz. Overlock 0.38 31 E<br />

8 Cerrar dos costados Overlock 0.8 65 F<br />

9 Dobladillar bajos Recubridora 0.71 58 G<br />

10 Dobladillar mangas Recubridora 0.56 45 H<br />

Total STD Máquina 5.94<br />

FUENTE: TABLA Nro. 21 , y GRAFICO Nro. 16<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

100


Gráfico Nro.16 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA CAMISETA CUELLO EN V<br />

FUENTE: TABLA Nro. 74<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

OBSERVACIONES<br />

• El operario D se traslada a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las operaciones<br />

correspondientes.<br />

Ov<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 646 u / día<br />

A<br />

1 – 45´<br />

2 - 25´<br />

Ov<br />

D<br />

4 – 17´<br />

Tirill<br />

D<br />

5 – 43´<br />

Recb<br />

G<br />

9 - 58´<br />

Recb<br />

H<br />

10 - 45´<br />

Ov<br />

B<br />

3 - 9´<br />

4 - 51´<br />

Ov<br />

C<br />

4 - 60´<br />

Ov<br />

E<br />

6 – 30´<br />

7 - 30´<br />

Recb<br />

F<br />

8 - 60´<br />

101


PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BOXER<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 726 u./ día , 91 u. /hora<br />

Tabla Nro 75 BALANCEO DE LINEA BOXER<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN (min.)<br />

1 Doblar dos<br />

<strong>de</strong>lanteros<br />

Unidora 0.48 44 A<br />

2 Pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />

3 cm.<br />

Recta 0.32 29 B<br />

3 Hacer hojal Ojaladora 0.37 34 C<br />

4 pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />

5 cm.<br />

Recta 0.29 26 B<br />

5 Unir espalda con<br />

entrepierna<br />

Unidora 0.35 32 D, A<br />

6 Unir espalda y<br />

entrepierna con<br />

<strong>de</strong>lantero<br />

Unidora 0.48 44 D<br />

7 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.4 36 E<br />

8 Elasticar cintura Elasticadora<br />

Overlock<br />

0.23 21 F<br />

9 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.36 33 E, G<br />

10 Recubrir cintura Ca<strong>de</strong>neta 0.36 33 F<br />

11 Doblar bastas Recubrir 0.58 53 G<br />

12 Pegar Etiqueta Recta 0.69 63 H<br />

13 Pegar botón Botonera 0.38 35 C, B<br />

Total STD Máquina 5.29<br />

FUENTE: TABLA Nro. 22 , y GRAFICO Nro. 17<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

102


Gráfico Nro.17 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BOXER<br />

OBSERVACIONES<br />

Oj.<br />

C<br />

3 – 34´<br />

Und<br />

D<br />

5 – 16´<br />

6 - 44´<br />

Ov<br />

E<br />

7 – 36´<br />

9 - 24´<br />

Ov<br />

G<br />

9 - 9´<br />

Recb<br />

G<br />

11 – 51´<br />

Rct<br />

FUENTE: TABLA Nro. 75<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

• Los operarios B , C y G se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

B<br />

2 – 29´<br />

4– 26´<br />

Und<br />

A<br />

1 – 44´<br />

5 - 16´<br />

Ov-el-c<br />

F<br />

8 – 21´<br />

Cadt<br />

F<br />

10 – 33´<br />

Rct<br />

H<br />

12 – 60´<br />

Bt.<br />

C B<br />

13 – 26´ 13 – 5´<br />

103


operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 726 u / día<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BOXITO<br />

NUMERO DE PERSONAS: 8<br />

PRODUCION: 937 u./ día , 117 u. /hora<br />

Tabla Nro 76 BALANCEO DE LINEA BOXITO<br />

N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIOS<br />

OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />

1 Hacer pinzas Overlock 0.22 26 A<br />

2 Unir Centro<br />

<strong>de</strong>lantero a costado<br />

<strong>de</strong>recho<br />

Unidora 0.27 32 B<br />

3 Unir Centro<br />

<strong>de</strong>lantero a costado<br />

izquierdo<br />

Unidora 0.27 31 B,C<br />

4 Unir entrepierna a<br />

espalda<br />

Unidora 0.32 37 C<br />

5 Unir entrepierna y<br />

espalda a <strong>de</strong>lantero<br />

Unidora 0.46 54 C,D<br />

6 Cerrar primer<br />

costado<br />

Overlock 0.30 35 A<br />

7 Elasticar cintura Elasticadora<br />

Overlock<br />

0.16 19 D<br />

8 Cerrar segundo<br />

costado<br />

Overlock 0.25 29 E<br />

9 Recubrir cintura Ca<strong>de</strong>neta 0.28 33 E<br />

10 Doblar bajos Recubridora 0.88 103 F,G<br />

11 Pegar etiqueta Recta 0.69 81 H,D,G<br />

Total STD Máquina 4.10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 23, y GRAFICO Nro. 18<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

104


Gráfico Nro.18 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BOXITOS<br />

Und<br />

B<br />

2 – 32´<br />

3 - 28´<br />

Ov<br />

A<br />

1 – 26´<br />

6 - 34´<br />

Ov<br />

E<br />

8 – 29´<br />

Cadt<br />

Rct<br />

E<br />

9 - 31´<br />

H<br />

11 – 60´<br />

Und<br />

C<br />

4 - 37´<br />

3 – 3´<br />

5 – 20´<br />

Und<br />

FUENTE: TABLA Nro. 76<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

D<br />

5 – 34´<br />

Ov-el-c<br />

D<br />

7 – 19´<br />

Recb<br />

F<br />

10 – 60´<br />

Recb<br />

G<br />

10 – 43´<br />

Rct<br />

D<br />

11 – 4´<br />

G<br />

11 – 17´<br />

105


OBSERVACIONES<br />

• Los operarios D, E y G se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />

operaciones correspondientes.<br />

• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 937 u / día<br />

106


4.3 CALCULO DE EFICIENCIA DE MAQUINA<br />

Tabla Nro 77 CALCULO EFICIENCIA DE MAQUINA<br />

M O DELO PRO DUCCION DIAS PRO DUCCIO N STD CAPACIDAD<br />

DIARIA M ENSUAL m aq M ENSUAL<br />

SECCION 1<br />

NURY GIRLS LLANO 1618 2 3236 1,78<br />

NURY GIRLS ESTAMPADO 1618 2 3236 1,78<br />

NURY TANGA LLANA 1500 2 3000 1,92<br />

NURY TANGA ESTAMPADA 1500 3 4500 1,92<br />

NURY CLÁSICO LLANO 1469 3 4407 1,96<br />

NURY CLASICO ESTAMPAD. 1469 3 4407 1,96<br />

NURY BIKINI LLANO 1515 2 3030<br />

1,9<br />

NURY BIKINI ESTAMPADO<br />

SECCION 2<br />

1515 3 4545<br />

1,9<br />

TANGA COMB.LLANA 1024 3 3072 3,75<br />

BIKINI 1120 3 3360 3,43<br />

CCR ADULTO 910 3 2730 4,22<br />

CCR NIÑO 980 3 2940 3,92<br />

BVD ADULTO 1449 3 4347 2,65<br />

BVD NIÑO 1820 3 5460 2,11<br />

CCV 646 2 1292 5,94<br />

SECCION 3<br />

TANGA LLANA 1289 3 3867 2,98<br />

TANGA COMB. ESTAMP 1146 3 3438 3,35<br />

CHALO´S 1306 1 1306 2,94<br />

GABO´S 1306 2 2612 2,94<br />

BOXER 726 3 2178 5,29<br />

BOXITOS 937 3 2811<br />

4,1<br />

TANGA RAYADA 1289 3 3867 2,98<br />

TANGA ESTAMPADA 1289 2 2578 2,98<br />

TOTAL<br />

FUENTE : TABLAS 61-76<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

107<br />

( minutos)<br />

5760,08<br />

5760,08<br />

5760<br />

8640<br />

8637,72<br />

8637,72<br />

5757<br />

8635,5<br />

11520<br />

11524,8<br />

11520,6<br />

11524,8<br />

11519,55<br />

11520,6<br />

7674,48<br />

11523,66<br />

11517,3<br />

3839,64<br />

7679,28<br />

11521,62<br />

11525,1<br />

11523,66<br />

7682,44<br />

211205,63


EFICIENCIA MAQUINA =<br />

EFICIENCIA MAQUINA =<br />

EMPLEO DE LA MAQUINA REAL<br />

CAPACIDAD EFECTIVA DE MAQUINA<br />

211205.63 min.<br />

374400 min.<br />

EFICIENCIA MAQUINA = 0.56 56 %<br />

108


4.4 DISTRIBUCION DE PLANTA<br />

Para la distribución <strong>de</strong> planta se tomó en cuenta cuatro criterios importantes los cuales se<br />

encuentran <strong>de</strong>finidos en:<br />

• Criterios generales, los cuales toma en cuenta la seguridad y salud , el<br />

<strong>de</strong>sempeño, comodidad.<br />

• Relaciones <strong>de</strong> aprovechamiento <strong>de</strong> recursos, es <strong>de</strong>cir se toma en cuenta<br />

el aprovechamiento <strong>de</strong> gente, energía, equipo, espacio.<br />

• Relaciones <strong>de</strong> control administrativo se dividirá en materiales,<br />

movimientos y pérdida.<br />

• Relaciones <strong>de</strong> eficiencia operativa tomando aspectos como: fabricación,<br />

almacenamiento , recuperación , recepción y embarque.<br />

Estos criterios permiten flexibilizar la producción, optimizar los procesos y garantizar un<br />

flujo constante <strong>de</strong> producto en toda la operación.<br />

109


CAPITULO 5 RESULTADOS<br />

5.1 INCREMENTO DE LA PRODUCCION<br />

La producción se incrementa según la siguiente tabla<br />

Tabla Nro. 78 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN<br />

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />

STD DIARIA DEL DIARIA DEL %<br />

maqna. SISTEMA SISTEMA<br />

MODELO<br />

(min.) CONVENCIONAL MODULAR INCREMENTO<br />

TANGA LLANA 2,98<br />

1040 1289 23.9<br />

TANGA COMB. ESTAMP 3,35<br />

14.6<br />

1000 1146<br />

CHALO´S 2,94<br />

1040 1306 25.5<br />

GABO´S 2,94<br />

1040 1306 25.5<br />

BOXER 5,29<br />

648 726 12.0<br />

BOXITOS 4,1<br />

696 937 34.6<br />

TANGA RAYADA 2,98<br />

1040 1289<br />

23.9<br />

TANGA COMB.LLANA 3,75<br />

900 1024<br />

13.8<br />

BIKINI 3,43<br />

960 1120<br />

16.6<br />

CCR ADULTO 4,22<br />

600 910<br />

51.6<br />

CCR NIÑO 3,92<br />

856 980<br />

14.4<br />

BVD ADULTO 2,65<br />

1264 1449<br />

14.6<br />

BVD NIÑO 2,11<br />

1656 1820<br />

9.9<br />

CCV 5,94<br />

600 646<br />

7.7<br />

TANGA ESTAMPADA 2,98<br />

521 1289<br />

147<br />

NURY GIRLS LLANO 1,78<br />

1456 1618<br />

11.1<br />

NURY GIRLS ESTAMPADO 1,78<br />

1456 1618<br />

11.1<br />

110


NURY TANGA LLANA 1,92<br />

NURY TANGA ESTAMPADA 1,92<br />

NURY CLÁSICO LLANO 1,96<br />

NURY CLÁSICO ESTAMPADO 1,96<br />

1,9<br />

NURY BIKINI LLANO<br />

NURY BIKINI ESTAMPADO 1,9<br />

5.2 EFICIENCIA DE MAQUINARIA<br />

1232 1500 21.8<br />

1232 1500 21.8<br />

1232 1469<br />

19.2<br />

1232 1469 19.2<br />

1232 1515<br />

1232 1515<br />

FUENTE: TABLA 26 Y TABLA 77<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

Tabla Nro. 79 INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE MAQUINARIA<br />

SISTEMA CAPACIDAD EN MINUTOS EFICIENCIA 374400 min.<br />

CONVENCIONAL 173479.21 min. 46 %<br />

MODULAR 211205.63 min. 56 %<br />

FUENTE: TABLA 26 Y TABLA 77<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

22.9<br />

23<br />

111


5.3 SATISFACCION DEL PRONOSTICO DE VENTAS<br />

Tabla Nro. 80 SATISFACCION DEL PRONOSTICO DE VENTAS<br />

MODELO PRONSTICO PRODUCCION PRODUCCION<br />

MENSUAL MENSUAL SATISFACCION MENSUAL SATISFACCION<br />

EN UNIDADES SISTEMA PRONOSTICO SISTEMA PRONOSTICO<br />

CONVENCIONAL MODULAR<br />

TANGA LLANA 4033 3120 77,4 3867 95,9<br />

TANGA COMB. ESTAMP 3600 3000 83,3 3438 95,5<br />

CHALO´S 1400 1040 74,3 1306 93,3<br />

GABO´S 2730 2080 76,2 2612 95,7<br />

BOXER 2225 1944 87,4 2178 97,9<br />

BOXITOS 2880 2088 72,5 2811 97,6<br />

TANGA RAYADA 4000 3120 78,0 3867 96,7<br />

TANGA COMB.LLANA 3123 2700 86,5 3072 98,4<br />

BIKINI 3500 2880 82,3 3360 96,0<br />

CCR ADULTO 2760 1800 65,2 2730 98,9<br />

CCR NIÑO 3012 2568 85,3 2940 97,6<br />

BVD ADULTO 4400 3792 86,2 4347 98,8<br />

BVD NIÑO 5500 4968 90,3 5460 99,3<br />

CCV 1312 1200 91,5 1292 98,5<br />

TANGA ESTAMPADA 2800 2080 74,3 2578 92,1<br />

NURY GIRLS LLANO 3270 2912 89,1 3236 99,0<br />

NURY GIRLS ESTAMPADO 3300 2912 88,2 3236 98,1<br />

NURY TANGA LLANA 3100 2464 79,5 3000 96,8<br />

NURY TANGA ESTAMPADA 4533 3696 81,5 4500 99,3<br />

NURY CLÁSICO LLANO 4428 3696 83,5 4407 99,5<br />

NURY CLÁSICO ESTAMPADO 4523 3696 81,7 4407 97,4<br />

NURY BIKINI LLANO 3132 2464 78,7 3030 96,7<br />

NURY BIKINI ESTAMPADO 4630 3696 79,8 4545 98,2<br />

FUENTE: TABLA Nro. 24 , TABLA Nro. 26 Y TABLA Nro. 77<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

112


5.4 INVERSION EN MATERIA PRIMA<br />

Tabla Nro 81: GRUPOS DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA<br />

PRODUCTOS PORCENTAJE DEL INVENTARIO GRUPOS PORCENTAJE DE LA INVERSION<br />

001-050 49 % C 4,46045 %<br />

051-080 30 % B 17,4249 %<br />

081-101 21 % A 78,11462 %<br />

FUENTE: Tabla Nro 51<br />

ELABORADO POR: LUIS MENA<br />

113


5.5 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO<br />

Se pronostica tener en el inventario <strong>de</strong> producto en proceso las siguientes cantida<strong>de</strong>s<br />

Tabla Nro 82: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY TANGA<br />

LLANA<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY TANGA LLANA<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Armado 230 6<br />

2 Elasticar piernas 150 6<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

140 6<br />

4 Elasticar cintura 115 6<br />

5 Cerrar otro costado 120 6<br />

FUENTE: TABLA Nro. 27<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 83 : : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY TANGA<br />

ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY TANGA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Armado 225 6<br />

2 Elasticar piernas 149 6<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

138 6<br />

4 Elasticar cintura 135 6<br />

5 Cerrar otro costado 125 6<br />

FUENTE: TABLA Nro. 28<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

114


Tabla Nro. 84 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY BIKINI<br />

LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY BIKINI LLANO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Armado 253 6<br />

2 Elasticar piernas 154 6<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

129 6<br />

4 Elasticar cintura 127 6<br />

5 Cerrar otro costado 130 6<br />

FUENTE: TABLA Nro. 29<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro. 85 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY BIKINI<br />

ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY BIKINI ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Armado 250 6<br />

2 Elasticar piernas 151 6<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

126 6<br />

4 Elasticar cintura 124 6<br />

5 Cerrar otro costado 123 6<br />

FUENTE: TABLA Nro. 30<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

115


Tabla Nro 86 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY CLÁSICO<br />

LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY CLÁSICO LLANO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Armado 260 6<br />

2 Elasticar piernas 145 6<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

120 6<br />

4 Elasticar cintura 116 6<br />

5 Cerrar otro costado 133 6<br />

FUENTE: TABLA Nro.31<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 87: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY CLÁSICO<br />

ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />

REFERENCIA: NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Armado 240 6<br />

2 Elasticar piernas 150 6<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

119 6<br />

4 Elasticar cintura 123 6<br />

5 Cerrar otro costado 118 6<br />

FUENTE: TABLA Nro. 32<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

116


Tabla Nro 88: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY GIRLS<br />

LLANO<br />

PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />

REFERENCIA: NURY GIRLS LLANO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Armado 225 6<br />

2 Elasticar piernas 136 6<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

143 6<br />

4 Elasticar cintura 127 6<br />

5 Cerrar otro costado 120 6<br />

FUENTE: TABLA Nro. 33<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 89: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY GIRLS<br />

ESTAMPADO<br />

PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />

REFERENCIA: NURY GIRLS ESTAMPADO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO EN<br />

PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Armado 219 6<br />

2 Elasticar piernas 134 6<br />

3 Cerrar primer<br />

Costado<br />

135 6<br />

4 Elasticar cintura 121 6<br />

5 Cerrar otro costado 116 6<br />

FUENTE: TABLA Nro. 34<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

117


Tabla Nro 90: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TIEMPOS DE<br />

TANGA ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVECIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 130 10<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 130 10<br />

3 Orillar protector colocando talla 126 10<br />

4 Armado 130 10<br />

5 Elasticar piernas 125 10<br />

6 Cerrar primer costado 120 10<br />

7 Pegar Elástico cintura 116 10<br />

8 Cerrar segundo costado 123 10<br />

9 Recubrir piernas 120 10<br />

10 Recubrir cinturas 150 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 35<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 91: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE<br />

TANGA LLANA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA LLANA<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 140 10<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 140 10<br />

3 Orillar protector colocando talla 116 10<br />

4 Armado 125 10<br />

5 Elasticar piernas 115 10<br />

6 Cerrar primer costado 111 10<br />

7 Pegar Elástico cintura 114 10<br />

8 Cerrar segundo costado 113 10<br />

9 Recubrir piernas 112 10<br />

10 Recubrir cinturas 146 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 36<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

118


Tabla Nro 92: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />

RAYADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA RAYADA<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 135 10<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 136 10<br />

3 Orillar protector colocando talla 120 10<br />

4 Armado 122 10<br />

5 Elasticar piernas 114 10<br />

6 Cerrar primer costado 110 10<br />

7 Pegar Elástico cintura 111 10<br />

8 Cerrar segundo costado 113 10<br />

9 Recubrir piernas 114 10<br />

10 Recubrir cinturas 115 10<br />

FUENTE: TABLA Nro.37<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 93: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CHALO´S<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO LLANO<br />

REFERENCIA: CHALO’S<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 126 10<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 126 10<br />

3 Orillar protector colocando talla 121 10<br />

4 Armado 123 10<br />

5 Elasticar piernas 124 10<br />

6 Cerrar primer costado 111 10<br />

7 Pegar Elástico cintura 119 10<br />

8 Cerrar segundo costado 119 10<br />

9 Recubrir piernas 150 10<br />

10 Recubrir cinturas 113 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 38<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

119


Tabla Nro 94: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE GABO’S<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO ESTAMPADO<br />

REFERENCIA: GABO’S<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 122 10<br />

2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 125 10<br />

3 Orillar protector colocando talla 130 10<br />

4 Armado 133 10<br />

5 Elasticar piernas 129 10<br />

6 Cerrar primer costado 112 10<br />

7 Pegar Elástico cintura 109 10<br />

8 Cerrar segundo costado 119 10<br />

9 Recubrir piernas 150 10<br />

10 Recubrir cinturas 113 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 39<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 95 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />

COMBINADA ESTAMPADA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 200 10<br />

2 Embolsar <strong>de</strong>lantero poniendo talla 100 10<br />

3 Armado 160 10<br />

4 Elasticar piernas 110 10<br />

5 Cerrar primer costado 150 10<br />

6 Pegar Elástico cintura 162 10<br />

7 Cerrar segundo costado 120 10<br />

8 Recubrir piernas 130 10<br />

9 Recubrir cinturas 110 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 40<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

120


Tabla Nro 96: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />

COMBINADA LLANA<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: TANGA COMBINADA LLANA<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S CONVECNIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 250 10<br />

2 Unir tira al <strong>de</strong>lantero 160 10<br />

3 Recubrir <strong>de</strong>lantero 120 10<br />

4 Orillar protector colocando talla 100 10<br />

5 Armado 160 10<br />

6 Elasticar piernas 160 10<br />

7 Cerrar primer costado 111 10<br />

8 Pegar Elástico cintura 105 10<br />

9 Cerrar segundo costado 113 10<br />

10 Recubrir piernas 95 10<br />

11 Recubrir cinturas 110<br />

FUENTE: TABLA Nro. 41<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 97: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BIKINI<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BIKINI<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVECNIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer 2 pinzas en una pasada 211 10<br />

2 Unir pieza al <strong>de</strong>lantero poniendo<br />

talla<br />

150 10<br />

3 Unir fundillo al <strong>de</strong>lantero 162 10<br />

4 Unir fundillo a la espalda 120 10<br />

5 Elasticar pierna 130 10<br />

6 Cerrar primer costado 111 10<br />

7 Elasticar cintura 112 10<br />

8 Cerrar segundo costado 130 10<br />

9 Recubrir piernas 111 10<br />

10 Recubrir cintura 150 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 42<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

121


Tabla Nro 98: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />

CUELLO REDONDO ADULTO<br />

PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Cerrar primer hombro con tira 160 10<br />

2 Pegar collarete 112 10<br />

3 Cerrar segundo hombro 130 10<br />

4 Pegar manga D. 125 10<br />

5 Pegar manga Iz. 125 10<br />

6 Cerrar dos costados 136 10<br />

7 Dobladillar bajos 139 10<br />

8 Dobladillar mangas 129 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 43<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 99: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />

CUELLO REDONDO NIÑO<br />

PRODUCTO: CAMISETA NIÑO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Cerrar primer hombro con tira 170 10<br />

2 Pegar collarete 135 10<br />

3 Cerrar segundo hombro 146 10<br />

4 Pegar manga D. 150 10<br />

5 Pegar manga Iz. 139 10<br />

6 Cerrar dos costados 129 10<br />

7 Dobladillar bajos 127 10<br />

8 Dobladillar mangas 128 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 44<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

122


Tabla Nro 100: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BVD DE ADULTO<br />

PRODUCTO: BVD<br />

REFERENCIA: BVD ADULTO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Cerrar primer hombro con tira 250 10<br />

2 Pegar tirilla <strong>de</strong> escote 160 10<br />

3 Cerrar segundo hombro 170 10<br />

4 Pegar tirilla en siza 111 10<br />

5 Cerrar dos costados 120 10<br />

6 Dobladillar bajos 130 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 45<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 101: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BVD DE NIÑO<br />

PRODUCTO: BVD<br />

REFERENCIA: BVD NIÑO<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVERSIÓN<br />

EN PROCESO<br />

S. CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Cerrar primer hombro con tira 185 10<br />

2 Pegar tirilla <strong>de</strong> escote 111 10<br />

3 Cerrar segundo hombro 135 10<br />

4 Pegar tirilla en siza 126 10<br />

5 Cerrar dos costados 128 10<br />

6 Dobladillar bajos 100 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 46<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

123


Tabla Nro 102: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />

CUELLO EN V<br />

PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />

REFERENCIA: CAMISETA CUELLO EN V<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Cerrar primer hombro con tira 175 10<br />

2 Cerrar sgundo hombro 123 10<br />

3 Hacer cuello en V 112 10<br />

4 Pegar cuello en V 134 10<br />

5 Pegar Tirilla en escote y hombros 129 10<br />

6 Pegar manga D. 96 10<br />

7 Pegar manga Iz. 97 10<br />

8 Cerrar dos costados 111 10<br />

9 Dobladillar bajos 123 10<br />

10 Dobladillar mangas 13 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 47<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

Tabla Nro 103 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BOXER<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BOXER<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Doblar dos <strong>de</strong>lanteros 120 10<br />

2 Pespuntar <strong>de</strong>lantero 3 cm. 99 10<br />

3 Hacer hojal 65 10<br />

4 pespuntar <strong>de</strong>lantero 5 cm. 50 10<br />

5 Unir espalda con entrepierna 169 10<br />

6 Unir espalda y entrepierna con <strong>de</strong>lantero 120 10<br />

7 Cerrar primer costado 50 10<br />

8 Elasticar cintura 61 10<br />

9 Cerrar segundo costado 62 10<br />

10 Recubrir cintura 100 10<br />

11 Doblar bastas 130 10<br />

12 Pegar Etiqueta 111 10<br />

13 Pegar botón 111 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 48<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

124


Tabla Nro 104: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BOXITOS<br />

PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />

REFERENCIA: BOXITOS<br />

N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S.CONVENCIONAL<br />

INVENTARIO<br />

EN PROCESO<br />

S. MODULAR<br />

1 Hacer pinzas 230 10<br />

2 Unir Centro <strong>de</strong>lantero a costado <strong>de</strong>recho 112 10<br />

3 Unir Centro <strong>de</strong>lantero a costado izquierdo 115 10<br />

4 Unir entrepierna a espalda 136 10<br />

5 Unir entrepierna y espalda a <strong>de</strong>lantero 50 10<br />

6 Cerrar primer costado 55 10<br />

7 Elasticar cintura 69 10<br />

8 Cerrar segundo costado 80 10<br />

9 Recubrir cintura 135 10<br />

10 Doblar bajos 129 10<br />

11 Pegar etiqueta 128 10<br />

FUENTE: TABLA Nro. 49<br />

ELABORADO POR : LUIS MENA<br />

125


5.6 CONCLUSIONES<br />

• La empresa Wellman tiene tres secciones que confeccionan distintos productos, cada<br />

una <strong>de</strong> ellas es in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> la otra con los procesos <strong>de</strong> corte, confección y<br />

empaque.<br />

• La empresa tiene varios productos, los cuales tienen distintos procesos y acabados, lo<br />

que implica tener maquinaria especial, que es únicamente utilizada para la<br />

elaboración <strong>de</strong> dichos productos, la misma que provoca tener una eficiencia <strong>de</strong><br />

maquinaria muy baja<br />

• El control <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> los trabajadores se lo hace individualmente, registrado<br />

en formatos establecidos , este control no es muy acertado <strong>de</strong>bido a que se ha<br />

<strong>de</strong>tectado que los trabajadores aumentan la cantidad que han producido para obtener<br />

una mayor eficiencia. Este control se lo hace cada 2 días presentando resultados<br />

tardíos.<br />

• El sistema <strong>de</strong> trabajo en serie que se aplica en empresa Wellman se encuentra muy<br />

<strong>de</strong>sorganizado , provocando que la fecha <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> los pedidos se retracen más <strong>de</strong><br />

lo establecido.<br />

126


• El trabajo realizado por las operarias es muy rutinario y mecánico, <strong>de</strong>bido a que su<br />

capacitación es muy limitada en ciertas operaciones y máquinas, ocasionando un<br />

trabajo individualista y no en equipo.<br />

• La falta <strong>de</strong> capacitación y la forma <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> los operarios provoca cuellos <strong>de</strong><br />

botella, los cuales ocasionan inventarios <strong>de</strong> producto en proceso muy altos, dándonos<br />

un <strong>de</strong>scontrol total en la programación <strong>de</strong> la producción.<br />

• Las políticas <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> la empresa que se han establecido no se aplican en su<br />

totalidad provocando productos <strong>de</strong>fectuosos.<br />

• El control <strong>de</strong> calidad se realiza al final <strong>de</strong>l proceso, lo que no permite el<br />

aseguramiento <strong>de</strong> la calidad , si no simplemente el reproceso <strong>de</strong>l producto o en su<br />

<strong>de</strong>fecto la venta <strong>de</strong>l mismo con menor calidad, lo que ocasiona <strong>de</strong>sperdicio por<br />

proceso y pérdidas por bajo valor <strong>de</strong>l producto.<br />

• Aplicando el sistema modular en la empresa se disminuye el inventario en proceso<br />

dándonos un control visible <strong>de</strong> la programación, cumpliendo las fechas <strong>de</strong> entrega.<br />

• En el sistema modular obliga a la empresa a una capacitación constante <strong>de</strong> todos los<br />

trabajadores que laboran en la misma.<br />

127


• En el sistema modular los problemas que se presentan se <strong>de</strong>tectan fácilmente los<br />

mismos que <strong>de</strong>ben ser solucionados correcta e inmediatamente por los supervisores,<br />

en este sistema hay un ahorro <strong>de</strong> superficie en la distribución <strong>de</strong> maquinaria <strong>de</strong>bido a<br />

que las máquinas están completamente pegadas una tras otra según el producto que<br />

se va a elaborar.<br />

• Cada producto pertenece a un módulo <strong>de</strong> trabajo , el mismo que tiene una semejanza<br />

en su elaboración con los <strong>de</strong>más productos que pertenecen al módulo a pesar <strong>de</strong> esto<br />

hay productos con pequeñas diferencias en su diseño que impi<strong>de</strong> que haya una<br />

distribución <strong>de</strong> maquinaria fija, lo cual implica tener una planeación <strong>de</strong> movimiento<br />

<strong>de</strong> maquinaria cuándo sea necesario.<br />

• El control <strong>de</strong> la producción se lo hace en grupo permitiendo que la gente trabaje en<br />

equipo dándonos resultado cada hora <strong>de</strong>l turno.<br />

• Existe con el sistema modular mayor responsabilidad disminuyendo el ausentismo <strong>de</strong><br />

los operarios. Este sistema permite tener una administración <strong>de</strong> personal más fácil<br />

<strong>de</strong>bido a que en caso <strong>de</strong> pedir permiso la operaria ya no se lo hará directamente con<br />

el superior sino con sus compañeras <strong>de</strong> equipo, <strong>de</strong>bido a que ellas tendrán la<br />

responsabilidad <strong>de</strong> entregar la misma producción en el día.<br />

128


5.7 RECOMENDACIONES<br />

• Se recomienda poner en práctica la tecnología modular para po<strong>de</strong>r obtener los<br />

beneficios mencionados, los mismos que representarán reducción <strong>de</strong> costos <strong>de</strong><br />

producción y aumento <strong>de</strong> la capacidad instalada.<br />

• Se <strong>de</strong>be aumentar los diseños en la línea <strong>de</strong> camiseta y bóxer para po<strong>de</strong>r aumentar la<br />

capacidad en estos módulos <strong>de</strong> trabajo.<br />

• Al presentar una nueva colección <strong>de</strong> productos se <strong>de</strong>be tomar en cuanta el tipo <strong>de</strong><br />

maquinaria que permite elaborar cada uno <strong>de</strong> ellos, <strong>de</strong>bido a que cada módulo <strong>de</strong>be<br />

ser in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong>l otro ya sea en maquinaria como en operarios.<br />

• El lote <strong>de</strong> corte <strong>de</strong>be ser introducido en el módulo por color y por talla para tener un<br />

flujo <strong>de</strong> proceso correcto.<br />

• Como complemento a este trabajo se <strong>de</strong>berá realizar un sistema <strong>de</strong> incentivo <strong>de</strong><br />

equipo que permita tener a los operarios motivados.<br />

• Realizar capacitación periódicas <strong>de</strong> equipo con los trabajadores para actualizar o<br />

revisar los conocimientos tecnológicos y científicos, que con la rutina y el trabajo<br />

continuo, han llegado a per<strong>de</strong>rse o confundirse bajo el supuesto <strong>de</strong> <strong>de</strong>streza.<br />

129


• Se <strong>de</strong>be realizar un control <strong>de</strong> calidad cada período <strong>de</strong>l turno para asegurar el<br />

proceso.<br />

• Se recomienda hacer un estudio más profundo en la sección <strong>de</strong> corte y empaque <strong>de</strong> la<br />

empresa.<br />

130


BIBLIOGRAFIA<br />

• KEITH Lockyer(1993) La producción Industrial, México.Alfaomega<br />

• GARCIA, R. CRIOLLO (1998) Estudio <strong>de</strong>l Trabajo.Medición <strong>de</strong>l trabajo(1ra Ed.)<br />

México: McGraw-Hill.<br />

• ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones<br />

(4 ta ED.).México: Prentice Hall.<br />

• KOONTZ, H. Y WEIHRICH, H.(1998) Administración una perspectiva global.<br />

(11ª.ED.).México: McGraw-Hill.<br />

• NIEBEL, B. (1996) Ingeniería Industrial. Métodos, tiempos y movimientos.<br />

(9ª. Ed.). México: Alfaomega.<br />

• SUMANTH, D. (1990) Ingeniería y administración <strong>de</strong> la productividad.<br />

México: McGraw-Hill.<br />

• CHASE A. (2000) Administración <strong>de</strong> producción y operaciones.(8va.ED.) Bogotá:<br />

Mcgraw-Hill<br />

• KIGGS JAMES L, (2000) Sistemas <strong>de</strong> producción, planeación, y control, limusa,<br />

México: Limusa<br />

• BARRY L. (1998) Dirección <strong>de</strong> producción, Printence Hall, (4ta ED.). Madrid<br />

Printice-Hall.<br />

• MENDOZA, A (1990) Manual para <strong>de</strong>terminar necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación<br />

México:Trillas S.A.<br />

131

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!