tesis de grado - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...
tesis de grado - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...
tesis de grado - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL<br />
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA<br />
ESCUELA DE INGENIERIA TEXTIL<br />
TESIS DE GRADO<br />
PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE<br />
INGENIERO TEXTIL<br />
TEMA<br />
“OPTIMIZACIÓN DE LA MANUFACTURA EN LA<br />
CONFECCION DE LA EMPRESA WELLMAN<br />
UTILIZANDO EL SISTEMA MODULAR”<br />
DIRECTOR DE TESIS: ING. WILSON GUALSAQUI<br />
REALIZADO POR: LUIS G. MENA S.<br />
QUITO-ECUADOR<br />
2003
DECLARACIÓN<br />
Lo expresado en la siguiente Tesis es responsabilidad <strong>de</strong>l Autor.<br />
Luis G. Mena S.
CERTIFICADO<br />
Certifico que el presente trabajo fue <strong>de</strong>sarrollado por Luis Gonzalo Mena Salgado, bajo mi<br />
supervisión.<br />
Ing. Wilson Gualsaqui<br />
Director <strong>de</strong> Tesis
DEDICATORIA<br />
La presente Tesis está <strong>de</strong>dicada a mis<br />
padres quienes me han apoyado en todo<br />
momento a lo largo <strong>de</strong> toda mi vida y mi<br />
carrera. A mis hermanos quienes me han<br />
tendido una mano cuando lo he<br />
necesitado, a todas las personas que <strong>de</strong><br />
una manera u otra me han apoyado, y a<br />
mis maestros quienes han compartido sus<br />
conocimientos sin condición alguna.
AGRADECIMIENTO<br />
MI PROFUNDO AGRADECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA<br />
EQUINOCCIAL, A LA ESCUELA DE INGENIERIA TEXTIL, A LAS DIGNIDADES<br />
COMO DECANO, SUBDECANO Y PROFESORES DE LA FACULTAD DE<br />
INGENIERIA, A LA EMPRESA WELLMAN QUE ME HA AYUDADO EN LA<br />
ELABORACIÓN DE ESTA TESIS.<br />
LUIS.
RESUMEN<br />
El presente trabajo aplica los conocimientos adquiridos sobre estudio <strong>de</strong>l trabajo, balanceo<br />
<strong>de</strong> líneas, distribución <strong>de</strong> planta y confección modular en la empresa WELLMAN, dón<strong>de</strong><br />
existe el trabajo en serie o sistema convencional, teniendo problemas con los niveles altos<br />
<strong>de</strong> inventario en proceso , <strong>de</strong>sperdicio <strong>de</strong> recursos, una imposible programación <strong>de</strong> la<br />
producción, un alto índice <strong>de</strong> ausentismo y rotación <strong>de</strong>l personal.<br />
Para implantar este sistema se verificó los tiempos y secuencia <strong>de</strong> las operaciones <strong>de</strong> los<br />
productos a elaborarse , la maquinaria con la que cuenta la empresa y la cantidad <strong>de</strong> recurso<br />
humanos, para luego po<strong>de</strong>r balancear las líneas <strong>de</strong> confección con su correspondiente<br />
distribución y formar los módulos <strong>de</strong> trabajo, los cuales funcionan con un número <strong>de</strong><br />
personas <strong>de</strong>finido y elaboran varios productos semejantes entre si.<br />
Implementando el sistema <strong>de</strong> confección modular permite la optimización <strong>de</strong> recursos,<br />
disminución <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> inventario en proceso, aumento <strong>de</strong> la producción, ahorro <strong>de</strong><br />
espacio físico. Hay un verda<strong>de</strong>ro trabajo en equipo lo que permite disminuir el ausentismo<br />
y la rotación <strong>de</strong> personal.
SUMMARY<br />
The following work applies acquired know ledges about work study, lines balance and<br />
modulate confection in “ WELLMAN ” company, where exist mass production or<br />
conventional system, having problems with high inventory levels, in the process, resources<br />
waste, an impossible production programine , a high absenteeism in<strong>de</strong>x and personnel<br />
rotation.<br />
For implanting this system. Where verified times and operations sequence about products<br />
to elaborate, machinery that company counts, and human human resources and after to<br />
balance confection lines with their corresponding distribution and then to form work<br />
modules. that operate with a <strong>de</strong>fined number of people who make products similar to each<br />
other.<br />
Implanting modulate confection system is possible to optimize resources, <strong>de</strong>crease of<br />
inventary level in process, production increase, saving of physical space. There is a team<br />
work what permits to reduce the absenteeism and personnel rotation .
CAPITULO 1 INTRODUCCION<br />
1.1 ANTECEDENTES.<br />
Dentro <strong>de</strong> un proceso <strong>de</strong> manufactura es inevitable la variedad ; existirá en los productos<br />
que se fabriquen, en los métodos que se apliquen, en los materiales que se utilicen y en las<br />
técnicas <strong>de</strong> organización y manufactura. Si bien es <strong>de</strong>seable que exista cierta variedad,<br />
conforme se incremente la producción, también aumentarán los problemas<br />
organizacionales y los costos. Así como al aumentar los componentes almacenados<br />
aumentarán las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> espacio <strong>de</strong> almacenamiento, las dificulta<strong>de</strong>s para registrar<br />
las existencias, el número <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s al almacén y así sucesivamente. Al aumentar la<br />
variedad disminuye la CONTROLABILIDAD. El control <strong>de</strong> variedad es esencial y la tarea<br />
<strong>de</strong> reducir esta es una <strong>de</strong> las acciones más <strong>de</strong>licadas en las que pue<strong>de</strong> empren<strong>de</strong>r<br />
cualquier organización.<br />
Con estos antece<strong>de</strong>ntes se estudiará y aplicará el sistema modular, tarea que permite<br />
elaborar productos con el mínimo <strong>de</strong> lotes <strong>de</strong> inventarios, balanceo <strong>de</strong> líneas <strong>de</strong> producción,<br />
productividad, trabajo en equipo; para lo cual se <strong>de</strong>be ubicar a<strong>de</strong>cuadamente todas las<br />
estaciones <strong>de</strong> trabajo, permitiendo que cada unidad sea transferida a la siguiente estación<br />
cuando se haya terminado, no permitiendo la acumulación <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s lotes en cada etapa<br />
<strong>de</strong>l sistema productivo.<br />
1
1.2 OBJETIVO GENERAL.<br />
• Optimizar la planta <strong>de</strong> confección por medio <strong>de</strong>l sistema modular, reduciendo<br />
inventarios, balanceando las líneas <strong>de</strong> producción, mejorando el sistema <strong>de</strong><br />
manufactura.<br />
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS.<br />
• Verificar la capacidad instalada <strong>de</strong> la planta <strong>de</strong> confección.<br />
• Verificar los estudios <strong>de</strong> tiempos y movimientos realizados anteriormente.<br />
• Realizar el balanceo <strong>de</strong> línea por cada producto que se confecciona.<br />
• Comprobar si la maquinaria que se necesita para las líneas <strong>de</strong> producción posee la<br />
planta <strong>de</strong> confección.<br />
• Realizar la distribución <strong>de</strong> maquinaria por cada línea <strong>de</strong> producción.<br />
• Analizar ventajas y <strong>de</strong>sventajas <strong>de</strong> la producción modular.<br />
2
1.4 JUSTIFICACION<br />
En la planta <strong>de</strong> confecciones Wellman existe el sistema <strong>de</strong> producción en serie, en dicha<br />
planta los niveles <strong>de</strong> inventarios en proceso son muy altos, la productividad es<br />
inestable, existe un nivel <strong>de</strong> producto en proceso que es difícil eliminarlo; no se<br />
cumplen los tiempos <strong>de</strong>terminados para la elaboración <strong>de</strong> los mismos; no se pue<strong>de</strong><br />
realizar una correcta programación <strong>de</strong> la producción; el índice <strong>de</strong> ausentismo y rotación<br />
<strong>de</strong>l personal es muy alto, existe una distribución <strong>de</strong> maquinaria <strong>de</strong>sorganizada.<br />
La empresa Wellman aplicando el sistema modular pue<strong>de</strong> mejorar su productividad<br />
<strong>de</strong>bido a que se balancearán las líneas; los procesos <strong>de</strong> producción se estandarizarán<br />
permitiendo aplicar un sistema <strong>de</strong> incentivos a su personal; Se reducirán los niveles <strong>de</strong><br />
inventario en proceso; se podrá realizar programaciones <strong>de</strong> producción mas acertadas,<br />
se optimizará el espacio físico <strong>de</strong> la planta <strong>de</strong> confección.<br />
1.4.1 Impacto Social<br />
Un sistema modular sirve para optimizar los procesos <strong>de</strong> producción elaborando<br />
productos económicos, lo que permite tener productos más competitivos y <strong>de</strong> buena<br />
calidad, beneficiando al consumidor, mejorando los ingresos <strong>de</strong> la empresa, dando<br />
trabajo a todos los empleados que laboran en ella y contribuyendo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l país<br />
por medio <strong>de</strong> sus tributaciones<br />
3
1.4.2. Implicancia Práctica<br />
Si la empresa cambia su tecnología a un sistema modular se programará su producción<br />
acertadamente <strong>de</strong>bido a que sus tiempos se cumplen, disminuirá el inventario tanto <strong>de</strong><br />
materias primas, proceso y producto final, teniendo un mejor control <strong>de</strong> la producción y<br />
por en<strong>de</strong> una mayor productividad, optimizará su espacio físico. Se obtendrá productos<br />
con un mayor valor agregado.<br />
1.4.3 Impacto Ecológico<br />
Con la optimización <strong>de</strong> procesos se reducirán los tiempos <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> equipos,<br />
minimizando el consumo <strong>de</strong> todos los servicios, como agua, energía, teléfonos y otros,<br />
tratando <strong>de</strong> ser efecto multiplicador para otras empresas<br />
1.4.4 Impacto Metodológico<br />
Esta investigación servirá como texto <strong>de</strong> consulta para estudiantes, empresarios,<br />
trabajadores, etc. para tener información sobre la manufactura modular en la confección,<br />
ayudando a la implementación <strong>de</strong> esta tecnología en las distintas fábricas Ecuatorianas,<br />
permitiendo el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las mismas y por en<strong>de</strong> <strong>de</strong>l país.<br />
4
1.5 HIPÓTESIS<br />
Si se aplica el sistema modular en la empresa Wellman se reducirán los inventarios, se<br />
balancearán las líneas <strong>de</strong> producción y se incrementará la productividad.<br />
1.6 VARIABLES<br />
1.6.1 Variable in<strong>de</strong>pendiente.<br />
• Proceso <strong>de</strong> Manufactura <strong>de</strong> Confección Wellman<br />
1.6.2 Variable <strong>de</strong>pendiente.<br />
• Balanceo <strong>de</strong> líneas <strong>de</strong> producción<br />
• Productividad<br />
• Sistema Modular<br />
1.7 METODOLOGÍA<br />
1.7.1 Diseño o tipo <strong>de</strong> investigación:<br />
• De acuerdo a la profundidad <strong>de</strong>l estudio es EXPLICATIVA<br />
5
• De acuerdo a la intervención <strong>de</strong>l investigador en la investigación es<br />
OBSERVACIONAL<br />
• De acuerdo a la conducta <strong>de</strong> la variable es CORRELACIONAL<br />
1.7.2 Métodos <strong>de</strong> investigación.<br />
Tiene métodos <strong>de</strong> investigación: INDUCTIVA Y DEDUCTIVA<br />
1.7.3 Fuentes y técnicas <strong>de</strong> investigación<br />
Entre las fuentes tenemos:<br />
• Archivos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> la empresa Wellman<br />
• Documentos <strong>de</strong> literatura <strong>de</strong> la Bibliografía sobre la investigación.<br />
• Apuntes anotados en las clases <strong>de</strong> Ingeniería <strong>de</strong> la Confección<br />
• Documentos elaborados sobre el curso <strong>de</strong> “producción modular en la confección”<br />
Entre las técnicas más utilizadas tenemos:<br />
• Revisión <strong>de</strong> archivos<br />
• Revisión <strong>de</strong> documentos<br />
• Revisión <strong>de</strong> literatura<br />
• Internet.<br />
6
1.7.4 Población o muestra<br />
Se realizará esta investigación con población total en la empresa Wellman<br />
1.7.5 Tratamiento <strong>de</strong> datos<br />
Los datos serán analizados cuantitativamente y cualitativamente los cuales serán<br />
representados y graficados en planos cartesianos, tablas con formatos establecidos y<br />
planos <strong>de</strong> distribución, utilizando METODOS ESTADÍSTICOS.<br />
La presentación <strong>de</strong> la investigación será impresa en una <strong>tesis</strong> y archivada en un disco<br />
compacto, en cuanto a su difusión se realizara la <strong>de</strong>fensa ante un jurado y espectadores.<br />
7
CAPITULO 2 FUNDAMENTO TEORICO<br />
2.1 MANUFACTURA MODULAR<br />
La manufactura modular es aquella don<strong>de</strong> se producen muchas unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> un producto o<br />
distintos mo<strong>de</strong>los a partir <strong>de</strong> un producto básico 1 .<br />
Este sistema se utiliza para <strong>de</strong>nominar diversas y distintas situaciones <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una<br />
instalación, ésta pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finirse como una agrupación <strong>de</strong> máquinas y trabajadores que<br />
elaboran una sucesión <strong>de</strong> operaciones sobre múltiples unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> un ítem o familia <strong>de</strong><br />
ítem 2 .<br />
La <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> distribución modular es un término nuevo, sin embargo, el fenómeno<br />
no lo es en absoluto. En esencia, la fabricación modular busca po<strong>de</strong>r beneficiarse<br />
simultáneamente <strong>de</strong> las ventajas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> las distribuciones por producto y <strong>de</strong> la<br />
distribuciones por proceso, particularmente <strong>de</strong> la eficiencia <strong>de</strong> las primeras y <strong>de</strong> la<br />
flexibilidad <strong>de</strong> las segundas.<br />
Esta consiste en la aplicación <strong>de</strong> los principios <strong>de</strong> la tecnología <strong>de</strong> grupos a la producción,<br />
agrupando con las mismas características en familias y asignando grupos <strong>de</strong> máquinas y<br />
trabajadores para la producción <strong>de</strong> cada familia<br />
1<br />
ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones (4<br />
ta ED.).México: Prentice Hall.<br />
2 INTERNET www.google.com /procesos<br />
8
2.1.1CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MODULAR<br />
• “Flexibilidad y simplicidad en la respuesta rápida a la <strong>de</strong>manda real.<br />
• Utilizar al mínimo el equipo <strong>de</strong> transporte. Emplear con frecuencia la transferencia<br />
manual <strong>de</strong> componentes <strong>de</strong> trabajador a trabajador mediante la ubicación <strong>de</strong> las<br />
estaciones <strong>de</strong> trabajo cercanas entre sí y produciendo en lotes pequeños<br />
• Las herramientas y accesorios se <strong>de</strong>ben colocar convenientemente en el lugar que se<br />
encuentra la maquinaria para simplificar su funcionamiento y los cambios<br />
• Evitar exceso <strong>de</strong> inventarios. Debido a que los inventarios son un mal<br />
funcionamiento, por el hecho que escon<strong>de</strong> o cubre problemas <strong>de</strong> producción.<br />
Producir sólo lo que se necesita y cuándo se necesita. En vez <strong>de</strong> producir por<br />
anticipado o con holgura, producir en lotes pequeños y tan frecuente sea necesario.<br />
• Relaciones estrechas entre proveedor-comprador, en forma <strong>de</strong> equipo o aun<br />
permanentes. Buena coordinación compra-entregas, frecuentemente en cantida<strong>de</strong>s<br />
pequeñas o variables, en lo posible con proveedores cerca <strong>de</strong> las instalaciones <strong>de</strong>l<br />
cliente.<br />
• Orientación flexible <strong>de</strong>l trabajo encauzada hacia una visión y un panorama más<br />
amplio sobre las responsabilida<strong>de</strong>s. Interés en <strong>de</strong>scubrir y corregir las <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l proceso para asegurar una producción libre <strong>de</strong> <strong>de</strong>fectos en cada unidad o<br />
producto. Realizar cambios en los equipos y ajustes en las propias estaciones <strong>de</strong><br />
trabajo a medida que lo requiera la producción <strong>de</strong> los distintos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong><br />
productos. Contratación y <strong>de</strong>spido limitados mediante la transferencia <strong>de</strong><br />
trabajadores a diverso puestos cuando la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> su trabajo fluctúa. Las líneas<br />
9
<strong>de</strong> producción se <strong>de</strong>tienen hasta que se corrige cualquier problema mediante<br />
esfuerzos personales e ingenio en el trabajo.” 3<br />
2.1.2 PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA TECNOLOGIA MODULAR<br />
• Informar a todo el personal sobre el nuevo sistema <strong>de</strong> producción que se <strong>de</strong>sea<br />
implantar, para tener una constante cooperación.<br />
• Clasificar los productos por su semejanza.<br />
• Realizar el estudio <strong>de</strong> tiempos y movimientos <strong>de</strong> las operaciones en la elaboración<br />
<strong>de</strong> esos productos.<br />
• Realizar el balanceo <strong>de</strong> líneas y su correspondiente distribución <strong>de</strong> maquinaria<br />
• Descubrir la <strong>de</strong>streza <strong>de</strong>l operario y la habilidad al tratar con los <strong>de</strong>más, para po<strong>de</strong>r<br />
tener un trabajo en equipo.<br />
• Capacitar al supervisor <strong>de</strong> línea, quien será el lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l grupo y será el responsable<br />
<strong>de</strong> llevar a cabo el nuevo método <strong>de</strong> producción.<br />
• Una vez implementado el sistema modular se <strong>de</strong>berá llevar a cabo la evaluación <strong>de</strong>l<br />
funcionamiento <strong>de</strong> dicho sistema y corregir los pasos que no han sido funcionales<br />
para lograr la mejor productividad <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proceso.<br />
• Crear una conciencia <strong>de</strong> calidad a los supervisores y operarios, ya que son quienes<br />
hacen el producto, y por lo tanto, hacen la calidad.<br />
3<br />
ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones (4 ta ED.).México:<br />
Prentice Hall<br />
10
2.2 DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA MODULAR Y EL SISTEMA<br />
CONVENCIONAL<br />
2.2.1 SISTEMA MODULAR<br />
Gráfico Nro. 1 : SISTEMA DE CONFECCION MODULAR<br />
FUENTE: www.mexcostura.com/in<strong>de</strong>x.html<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
“Los sistemas modulares en la confección se tienen que trabajar <strong>de</strong> diferente forma a la <strong>de</strong><br />
un sistema convencional, esto po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>finir con el estudio <strong>de</strong> tiempos y movimientos,<br />
en cual se forman equipos <strong>de</strong> trabajo que reunirán la cantidad <strong>de</strong> elementos requeridos para<br />
producir un volumen <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> productos. Por lo regular son pocos elementos.<br />
En este equipo, los integrantes tendrán que hacer dos operaciones, o más, hasta cubrir el<br />
aprovechamiento <strong>de</strong> la maquinaria al 100 por producto. Los empleados tendrán que trabajar<br />
11
muy unidos y en completa armonía, colaborando siempre en beneficio <strong>de</strong> los integrantes y<br />
el <strong>de</strong> la empresa, no buscando el beneficio propio.<br />
Tendrán reuniones <strong>de</strong> trabajo para exponer los beneficios y contratiempos <strong>de</strong>l equipo,<br />
aspectos que se complementarán con cursos <strong>de</strong> motivación y superación personal.<br />
Entre los beneficios <strong>de</strong>l sistema se tiene un ahorro consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong>l inventario en proceso,<br />
ya que no se requiere tener gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercancía para cubrir los requerimientos<br />
<strong>de</strong> trabajo. Cuando se manejan varios colores y tallas, nos ayuda a agilizar el movimiento<br />
<strong>de</strong> la mercancía, ya que se pue<strong>de</strong> meter en cualquiera <strong>de</strong> los equipos las tallas o colores que<br />
nos hagan falta para cubrir los pedidos.<br />
De la misma manera, los trabajadores se hacen responsables <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> sus artículos, y<br />
<strong>de</strong> las operaciones, esto los hace sentirse parte importante <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> fabricación.<br />
Entre los inconvenientes, hablamos <strong>de</strong> que se requiere tener máquinas <strong>de</strong> reserva, ya que no<br />
se pue<strong>de</strong> parar el trabajo <strong>de</strong> cualquier módulo en la reparación <strong>de</strong> cualquier máquina, ya<br />
que se <strong>de</strong>tiene todo el proceso <strong>de</strong> trabajo.<br />
También hay que tener una excelente programación <strong>de</strong> trabajo, para po<strong>de</strong>r integrar a las<br />
personas en equipo, ya que si un elemento no se adapta a los requerimientos, el módulo no<br />
funcionará” 4 .<br />
4 www.mexcostura.com/in<strong>de</strong>x.html<br />
12
2.2.2 SISTEMA CONVENCIONAL<br />
“Es la forma más común <strong>de</strong> trabajar en la industria <strong>de</strong> la confección, y también se <strong>de</strong>ben<br />
establecer con un estudio <strong>de</strong> tiempos y movimientos, ya que se calcula la cantidad <strong>de</strong><br />
máquinas y trabajadores <strong>de</strong> toda la fábrica, aunque se diferencia <strong>de</strong>l proceso anterior, en<br />
que no se hacen equipos <strong>de</strong> trabajo, y en algunos casos la línea se pue<strong>de</strong>n dividir en áreas,<br />
como en la preparación, el ensamble o el terminado.<br />
En este esquema, la mayoría <strong>de</strong> los trabajadores sólo realizan una operación, lo que los<br />
hace más hábiles, como en el otro sistema, también se requieren operarios que realicen<br />
otras funciones, para cubrir la falta <strong>de</strong> eficiencia <strong>de</strong> una sección.<br />
El sistema convencional requiere <strong>de</strong> un inventario <strong>de</strong> trabajo más gran<strong>de</strong>, pues por lo<br />
regular se les dan a los operarios bultos completos <strong>de</strong> los cuales sólo realizan una operación<br />
y así sucesivamente. No se requiere tener máquinas paradas para cubrir las fallas<br />
mecánicas, ya que por lo regular se pue<strong>de</strong> trasladar la operación a otra operaria, mientras se<br />
repara la máquina, situación que no ocasiona paros <strong>de</strong> producción tan significativos.<br />
Por otro lado, si se requiere cambiar <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo y talla en la línea <strong>de</strong> producción que se<br />
tiene trabajando, se <strong>de</strong>be mover todo el esquema y preparar a toda la gente, aspectos que<br />
afectan a la producción. Lo más a<strong>de</strong>cuado en estos casos es terminar el mo<strong>de</strong>lo que se tiene<br />
en la línea y luego meter el nuevo mo<strong>de</strong>lo, lo que nos ocasiona un tiempo <strong>de</strong> respuesta más<br />
tardado para surtir los pedidos emergentes.<br />
Esta situación se pue<strong>de</strong> evitar con una planeación a<strong>de</strong>cuada y con el personal capacitado en<br />
el área <strong>de</strong> supervisión, ya que se <strong>de</strong>be controlar todas las secciones <strong>de</strong> la fábrica. En este<br />
13
sentido, la capacitación juega un papel fundamental, <strong>de</strong>bido a que se hace en forma<br />
individual, por el tipo <strong>de</strong> operación, y a que son pocos los elementos que manejan varios<br />
mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> máquinas.<br />
A diferencia <strong>de</strong>l sistema modular, se <strong>de</strong>be tener un control más completo para <strong>de</strong>tectar la<br />
productividad y calidad <strong>de</strong> cada elemento, ya que en la mayoría <strong>de</strong> las ocasiones no se ven<br />
las fallas hasta que no esta muy avanzada la producción, lo que pue<strong>de</strong> causar gran<strong>de</strong>s<br />
mermas a la empresa.<br />
Como nos damos cuenta, los sistemas <strong>de</strong> producción tienen diferentes ventajas y<br />
<strong>de</strong>sventajas, pero se pue<strong>de</strong>n implementar con una planeación a<strong>de</strong>cuada. Cuando se monta<br />
una fábrica es más fácil implementar cualquiera <strong>de</strong> los dos sistemas, pero cuando ya está<br />
trabajando, es necesario hacer un profundo estudio <strong>de</strong> cómo cambiar el sistema <strong>de</strong><br />
producción a la empresa y a los trabajadores, aspecto que no es imposible, pero que sí<br />
requiere <strong>de</strong> la asesoría especializada” 5 .<br />
2.3 ESTUDIO DEL TRABAJO<br />
El estudio <strong>de</strong> métodos y la medición <strong>de</strong> trabajo están estrechamente ligados el uno con el<br />
otro. El primero se utiliza para reducir el contenido <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> la tarea u operación,<br />
mientras que el segundo sirve para investigar y reducir el consiguiente tiempo productivo,<br />
dar metas cuantitativas al trabajador y para fijar <strong>de</strong>spués las normas <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> las<br />
operaciones cuándo se efectúe en la forma perfeccionada e i<strong>de</strong>ada gracias al estudio <strong>de</strong><br />
métodos.<br />
5 www.mexcostura.com/in<strong>de</strong>x.html<br />
14
2.3.1 PROCEDIMIENTO BASICO PARA EL ESTUDIO DEL TRABAJO<br />
“1.- Seleccionar el trabajo o proceso que estudiar.<br />
2.- Registrar por observación directa cuanto suce<strong>de</strong> utilizando las<br />
técnicas más apropiadas y disponiendo los datos en la forma más<br />
cómoda para analizarlos.<br />
3.- Examinar los hechos registrados con espíritu crítico,<br />
preguntándose si se justifica lo que se hace, según el propósito <strong>de</strong><br />
la actividad; el lugar don<strong>de</strong> se lleva a cabo; el or<strong>de</strong>n en que se<br />
ejecuta; quién la ejecuta, y los medios empleados.<br />
4.- I<strong>de</strong>ar el método más económico tomando en cuenta todas las<br />
circunstancias.<br />
5.- Medir la cantidad <strong>de</strong> trabajo que exige el método elegido.<br />
6.- Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente para que<br />
pueda ser i<strong>de</strong>ntificado en todo momento.<br />
7.- Implantar el nuevo método como práctica general aceptada con el<br />
tiempo fijado.<br />
8 .- Mantener en uso la nueva práctica mediante procedimientos <strong>de</strong><br />
control a<strong>de</strong>cuados.” 6<br />
6 GARCIA, R. CRIOLLO (1998) Estudio <strong>de</strong>l Trabajo.Medición <strong>de</strong>l trabajo(1ra Ed.) México: McGraw-Hill<br />
15
2.4 BALANCEO DE LINEAS<br />
“El balanceo <strong>de</strong> líneas nos permite reasignar las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manera que las cargas <strong>de</strong><br />
trabajo estén mejor distribuidas en términos <strong>de</strong> tiempo. Si los tiempos productivos que se<br />
requieren en todas las estaciones <strong>de</strong> trabajo fuesen iguales no existirían tiempos muertos y<br />
la línea estaría perfectamente equilibrada.<br />
El problema <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> encontrar formas para igualar los tiempos <strong>de</strong> trabajo en todas las<br />
estaciones se <strong>de</strong>nomina problema <strong>de</strong> balanceo <strong>de</strong> la línea. Este procedimiento tiene seis<br />
etapas.<br />
1.- Definir las activida<strong>de</strong>s elementales.<br />
2.- I<strong>de</strong>ntificar los requerimientos <strong>de</strong> la prece<strong>de</strong>ncia<br />
3.- Calcular el número mínimo <strong>de</strong> estaciones<br />
4.- Aplicar una heurística <strong>de</strong> asignación para especificar el contenido<br />
<strong>de</strong> cada trabajo <strong>de</strong> cada estación.<br />
5.- Calcular la eficacia y la eficiencia.<br />
6.- Buscar mejoras subsecuentes.<br />
La primera etapa se realiza al <strong>de</strong>finir las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l proceso, la segunda etapa expresa<br />
que las activida<strong>de</strong>s elementales no se pue<strong>de</strong> hacer en cualquier or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>bido a que el<br />
proceso tiene una secuencia lógica.<br />
Una vez que se ha especificado la producción <strong>de</strong> línea, se pue<strong>de</strong> calcular el número teórico<br />
mínimo <strong>de</strong> estaciones que se requieren, la tercera etapa en nuestro procedimiento:<br />
16
Número teórico mínimo <strong>de</strong> estaciones 7 =<br />
Contenido Número <strong>de</strong>seado<br />
Total <strong>de</strong>l Trabajo X <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s / día<br />
Tiempo productivo total disponible / día<br />
La cuarta etapa implica la aplicación <strong>de</strong> una heurística <strong>de</strong> asignación. El diseñador <strong>de</strong>be<br />
asignar las activida<strong>de</strong>s que sean necesarias. Se pue<strong>de</strong> combinar diversas activida<strong>de</strong>s en una<br />
estación.<br />
La eficiencia se calcula <strong>de</strong> acuerdo con la medida <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra<br />
<strong>de</strong>scrita. En esta etapa se pue<strong>de</strong> mejorar un diseño mediante ensayo y error, que es la fase 6<br />
<strong>de</strong> nuestro procedimiento. A<strong>de</strong>más se pue<strong>de</strong> utilizar otras heurísticas, en vez <strong>de</strong> utilizar un<br />
tiempo <strong>de</strong> operación más largo, en la actualidad se dispone <strong>de</strong> heurísticas computarizadas y<br />
como diferentes pue<strong>de</strong>n conducir a diseños diferentes, se pue<strong>de</strong> pensar en hacer la prueba<br />
con más <strong>de</strong> un intento” 8 .<br />
2.5 DISTRIBUCION DE PLANTA<br />
La distribución compren<strong>de</strong> tanto la colocación <strong>de</strong>l equipo en cada <strong>de</strong>partamento con la<br />
disposición <strong>de</strong> los <strong>de</strong>partamentos en el espacio <strong>de</strong> la planta.<br />
La distribución afecta a la organización <strong>de</strong> la planta, a la tecnología mediante la cual se<br />
realizan activida<strong>de</strong>s y al flujo <strong>de</strong> trabajo a través <strong>de</strong> la unidad. La velocidad con que fluye el<br />
7<br />
ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones (4 ta<br />
ED.).México: Prentice Hall.<br />
8<br />
ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones (4 ta ED.).México:<br />
Prentice Hall<br />
17
trabajo por la unidad es uno <strong>de</strong> los factores <strong>de</strong>terminantes <strong>de</strong> la supervivencia <strong>de</strong> dicha<br />
unidad, y por tanto, el problema <strong>de</strong> la distribución <strong>de</strong> la planta es <strong>de</strong> importancia<br />
fundamental para la organización. En consecuencia es necesario tomar las <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong><br />
política relativas a organización, método y flujo <strong>de</strong> trabajo antes <strong>de</strong> proyectar la planta, en<br />
vez <strong>de</strong> proyectarla primero y luego adaptarle a la organización, los métodos y el flujos <strong>de</strong><br />
trabajo. Esta es una parte particularmente importante <strong>de</strong> la responsabilidad <strong>de</strong>l gerente <strong>de</strong><br />
producción, ya que este se encarga <strong>de</strong>l equipo industrial <strong>de</strong> la organización, el cual en<br />
general es difícil <strong>de</strong> reubicar una vez que queda instalado.<br />
2.5.1 DISTRIBUCIÓN POR PROCESOS<br />
“También llamada taller <strong>de</strong> empleos o distribución funcional.<br />
El enfoque más común para <strong>de</strong>sarrollar una distribución por procesos es el <strong>de</strong> arreglar los<br />
<strong>de</strong>partamentos que tengan procesos semejantes <strong>de</strong> manera tal que optimicen su colocación<br />
relativa.<br />
En que todas las operaciones <strong>de</strong> la misma naturaleza están agrupadas. Este sistema <strong>de</strong><br />
disposición se utiliza generalmente cuando se fabrica una amplia gama <strong>de</strong> productos que<br />
requieren la misma maquinaria y se produce un volumen relativamente pequeño <strong>de</strong> cada<br />
producto.<br />
Por ejemplo, fábricas <strong>de</strong> hilados y tejidos, talleres <strong>de</strong> mantenimiento e industrias <strong>de</strong><br />
confección.<br />
18
Ventajas:<br />
• Menor inversión en máquinas <strong>de</strong>bido a que es menor la duplicidad. Sólo se<br />
necesitan las máquinas suficientes <strong>de</strong> cada clase para manejar la carga máxima<br />
normal. Las sobrecargas se resolverán por lo general, trabajando horas<br />
extraordinarias.<br />
• Pue<strong>de</strong>n mantenerse ocupadas las máquinas la mayor parte <strong>de</strong>l tiempo porque el<br />
número <strong>de</strong> ellas (<strong>de</strong> cada tipo), es generalmente necesario para la producción<br />
normal.<br />
• Una gran flexibilidad para ejecutar los trabajos. Es posible asignar tareas a<br />
cualquier máquina <strong>de</strong> la misma clase que esté disponible en ese momento. Fácil,<br />
adaptable a gran variedad <strong>de</strong> productos. Cambios fáciles cuando hay variaciones<br />
frecuentes en los productos ó en el or<strong>de</strong>n en que se ejecuten las operaciones.<br />
Fácilmente adaptable a <strong>de</strong>mandas intermitentes.<br />
• Los operarios son mucho más hábiles porque tienen que saber manejar cualquier<br />
máquina (gran<strong>de</strong> o pequeña) <strong>de</strong>l grupo, como preparar la labor, ejecutar<br />
operaciones especiales, calibrar el trabajo, y en realidad, tienen que ser mecánicos<br />
más simples operarios, lo que proporciona mayores incentivos individuales.<br />
• Los supervisores y los inspectores adquieren pericia y eficiencia, en manejo <strong>de</strong> sus<br />
respectivas clases <strong>de</strong> máquinas y pue<strong>de</strong>n dirigir la preparación y ejecución <strong>de</strong> todas<br />
las tareas en éstas máquinas.,<br />
• Los costos <strong>de</strong> fabricación pue<strong>de</strong>n mantenerse bajos. Es posible que los <strong>de</strong> mano <strong>de</strong><br />
obra sean más altos por unidad cuando la carga sea máxima, pero serán menores<br />
que en una disposición por producto, cuando la producción sea baja. Los costos<br />
19
unitarios por gastos generales serán más bajos con una fabricación mo<strong>de</strong>rna. Por<br />
consiguiente, los costos totales pue<strong>de</strong>n ser inferiores cuando la instalación no está<br />
fabricando a su máxima capacidad ó cerca <strong>de</strong> ella.<br />
• Las averías en la maquinaria no interrumpen toda una serie <strong>de</strong> operaciones. Basta<br />
trasladar el trabajo a otra máquina, si está disponible ó altera ligeramente el<br />
programa, si la tarea en cuestión es urgente y no hay ninguna máquina ociosa en<br />
ese momento” 9 .<br />
2.5.2 DISPOSICIÓN POR PRODUCTO O EN LINEA<br />
“Llamada también distribución <strong>de</strong>l taller <strong>de</strong> flujos.<br />
Vulgarmente <strong>de</strong>nominada "Producción en ca<strong>de</strong>na". En este caso, toda la maquinaria y<br />
equipos necesarios para fabricar <strong>de</strong>terminado producto se agrupan en una misma zona y se<br />
or<strong>de</strong>nan <strong>de</strong> acuerdo con el proceso <strong>de</strong> fabricación. Se emplea principalmente en los casos<br />
en que exista una elevada <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> uno ó varios productos más o menos normalizados.<br />
Ejemplos típicos son el embotellado <strong>de</strong> gaseosas, el montaje <strong>de</strong> automóviles y el enlatado<br />
<strong>de</strong> conservas.<br />
Ventajas:<br />
• El trabajo se mueve siguiendo rutas mecánicas directas, lo que hace que sean<br />
menores los retrasos en la fabricación.<br />
• Menos manipulación <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong>bido a que el recorrido a la labor es más corto<br />
sobre una serie <strong>de</strong> máquinas sucesivas, contiguas ó puestos <strong>de</strong> trabajo adyacentes.<br />
9 www.google.com/ procesos/distribución<br />
20
• Estrecha coordinación <strong>de</strong> la fabricación <strong>de</strong>bido al or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finido <strong>de</strong> las operaciones<br />
sobre máquinas contiguas. Menos probabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> que se pierdan materiales o<br />
que se produzcan retrasos <strong>de</strong> fabricación.<br />
• Tiempo total <strong>de</strong> producción menor. Se evitan las <strong>de</strong>moras entre máquinas.<br />
• Menores cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabajo en curso, poca acumulación <strong>de</strong> materiales en las<br />
diferentes operaciones y en el tránsito entre éstas.<br />
• Menor superficie <strong>de</strong> suelo ocupado por unidad <strong>de</strong> producto <strong>de</strong>bido a la<br />
concentración <strong>de</strong> la fabricación.<br />
• Cantidad limitada <strong>de</strong> inspección, quizá solamente una antes <strong>de</strong> que el producto<br />
entre en la línea, otra <strong>de</strong>spués que salga <strong>de</strong> ella y poca inspección entre ambos<br />
puntos.<br />
• Control <strong>de</strong> producción muy simplificado. El control visual reemplaza a gran parte<br />
<strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> papeleo. Menos impresos y registros utilizados. La labor se<br />
comprueba a la entrada a la línea <strong>de</strong> producción y a su salida. Pocas ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong><br />
trabajo, pocos boletos <strong>de</strong> inspección, pocas ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> movimiento, etc. menos<br />
contabilidad y costos administrativos más bajos.<br />
Se obtiene una mejor utilización <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra <strong>de</strong>bido a: que existe mayor<br />
especialización <strong>de</strong>l trabajo. Que es más fácil adiestrarlo. Que se tiene mayor afluencia <strong>de</strong><br />
mano <strong>de</strong> obra ya que se pue<strong>de</strong>n emplear trabajadores especializados y no especializados.” 10<br />
10 www.google.com/ procesos/distribución<br />
21
2.6 FORMACIÓN DE MODULOS DE TRABAJO<br />
La aplicación <strong>de</strong> los principios <strong>de</strong> la tecnología <strong>de</strong> grupos a la formación <strong>de</strong> las familias <strong>de</strong><br />
ítem y módulos asociadas a las mismas, aspecto fundamental en el estudio <strong>de</strong> la<br />
Distribución modular<br />
Una vez <strong>de</strong>terminadas las familias <strong>de</strong> productos, la formación <strong>de</strong> un módulo para cada<br />
familia pue<strong>de</strong> ser la mejor solución, aunque ello no sea siempre cierto ( a veces es incluso<br />
una solución imposible). Son muchas las ocasiones en las que es difícil <strong>de</strong>finir los módulos<br />
sobre la base <strong>de</strong> idénticos requerimientos en el proceso <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> las familias <strong>de</strong><br />
ítem. Las cuatro aproximaciones utilizadas generalmente para i<strong>de</strong>ntificar familias y<br />
módulos son las siguientes:<br />
• Clasificación y codificación <strong>de</strong> todos los ítem y comparación <strong>de</strong> los mismos entre sí<br />
para <strong>de</strong>terminar las familias, posteriormente, habrá que i<strong>de</strong>ntificar los módulos y<br />
equipos que han <strong>de</strong> producirlas.<br />
• Formación <strong>de</strong> módulos por agrupación <strong>de</strong> máquinas, utilizando el análisis clúster o<br />
la teoría <strong>de</strong> grafos. En este caso, aún habrá que solucionar la formación <strong>de</strong> las<br />
familias.<br />
• Formación <strong>de</strong> familias por similitud <strong>de</strong> rutas <strong>de</strong> fabricación. De nuevo, queda<br />
pendiente la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los módulos.<br />
• I<strong>de</strong>ntificación simultánea <strong>de</strong> familias y módulos fundamentados en la similitud<br />
entre productos en función <strong>de</strong> sus necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> equipos / máquinas (o viceversa).<br />
Una vez <strong>de</strong>terminadas los módulos y las familias <strong>de</strong> productos que en ellas se elaborarán,<br />
hay que <strong>de</strong>tallar la distribución interna <strong>de</strong> las mismas. Dicha distribución será, por lo<br />
22
general, muy similar a la <strong>de</strong> una típica distribución por producto y proceso. El número <strong>de</strong><br />
máquinas y el cuello <strong>de</strong> botella <strong>de</strong>terminarán la capacidad <strong>de</strong>l Módulo ; el manejo <strong>de</strong><br />
materiales <strong>de</strong>be minimizarse y se equilibrará la carga <strong>de</strong> trabajo tanto como sea posible.<br />
Se <strong>de</strong>termina las familias y módulos mediante el análisis <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> producción.<br />
2.7 CAPACITACION<br />
“La capacitación ayuda a <strong>de</strong>sarrollar las aptitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l trabajador, con el propósito <strong>de</strong><br />
prepararlo para <strong>de</strong>sempeñar eficientemente una unidad <strong>de</strong> trabajo específica e impersonal,<br />
entendiéndose como aptitud como la potencialidad <strong>de</strong>l individuo para apren<strong>de</strong>r;<br />
condiciones o serie <strong>de</strong> características que le permiten adquirir, mediante entrenamiento, un<br />
conocimiento o una habilidad.<br />
Entre las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la capacitación tenemos:<br />
• El vínculo entre los objetivos <strong>de</strong> la empresa y las acciones <strong>de</strong> capacitación.<br />
• Garantiza que la capacitación es la mejor alternativa para un problema dado.<br />
• El punto <strong>de</strong> partida para planear el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l personal.<br />
• El reflejo <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> los trabajadores y <strong>de</strong> la empresa.<br />
• El resultado <strong>de</strong> un proceso sistemático y muchas veces complejo en el que se<br />
recomienda participen el personal y los jefes inmediatos <strong>de</strong>l mismo, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los<br />
directivos” 11 .<br />
11 MENDOZA, A (1990) Manual para <strong>de</strong>terminar necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación México:<br />
Trillas S.A.<br />
23
2.8 TRABAJO EN EQUIPO<br />
“El principio <strong>de</strong>l trabajo en equipo es <strong>de</strong>sempeñar un trabajo individual bajo un fin común.<br />
Es una actitud <strong>de</strong> servicio con el espíritu <strong>de</strong>l grupo para un fin común exterior al equipo.<br />
Todos los miembros <strong>de</strong>l equipo aceptan otorgar parte <strong>de</strong> su libertad e intereses individuales<br />
hacia un objetivo común, sabiendo que es la mejor forma <strong>de</strong> conseguir lo propuesto,<br />
respetando al máximo la dignidad <strong>de</strong> las personas. La riqueza y el valor añadido <strong>de</strong> esta<br />
forma <strong>de</strong> trabajo, nos viene dada por la diversidad <strong>de</strong> lo que uno es y aporta. Todas las<br />
personas en principio tienen el mismo valor. El jefe no es el único importante <strong>de</strong>l equipo<br />
sino el lí<strong>de</strong>r, el organizador” 12 .<br />
El sistema <strong>de</strong> producción modular se necesita que el personal trabaje en equipo para tener<br />
los siguientes resultados:<br />
• Un mayor rendimiento en la coordinación <strong>de</strong> acciones y resolución <strong>de</strong> dificulta<strong>de</strong>s<br />
con la contribución activa <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> equipo involucrados<br />
• Contar con personas creadores <strong>de</strong> una cultura organizada que contribuya y participe<br />
en el cumplimiento <strong>de</strong> resultados<br />
• Situar en la empresa equipos capaces <strong>de</strong> auto administrar su <strong>de</strong>sempeño y práctica<br />
<strong>de</strong> acciones.<br />
12 www.zaraempleo.org/reportajes/trabajo_equipo/6.html<br />
24
CAPITULO 3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL<br />
3.1 MEDICIÓN DEL TRABAJO<br />
Para la medición <strong>de</strong>l trabajo se tomó en cuenta un porcentaje <strong>de</strong> concesión que correspon<strong>de</strong><br />
a los siguientes suplementos<br />
Suplementos constantes<br />
Suplemento por necesida<strong>de</strong>s personales................................. 7<br />
Suplemento base por fatiga .................................................... 5<br />
Suplementos variables<br />
Ruido Intermitente y fuerte .................................................... 2<br />
Tensión mental compleja .................................................... 4<br />
La suma <strong>de</strong> todos estos suplementos nos da el 18 % que será concedido al tiempo estándar<br />
La medición <strong>de</strong>l trabajo en la elaboración <strong>de</strong> las prendas esta <strong>de</strong>scrito en las siguientes<br />
tablas<br />
25
Tabla Nro 1: TIEMPOS DE NURY TANGA LLANA<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY TANGA LLANA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Armado Overlock 0.61 98 784<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.27 222 1776<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />
7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 3.05<br />
Total Máquina 1.92<br />
Total Manual 1.13<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 2: TIEMPOS DE NURY TANGA ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY TANGA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Armado Overlock 0.61 98 784<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.27 222 1776<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />
7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
26
Total Estándar 3.05<br />
Total Máquina 1.92<br />
Total Manual 1.13<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro. 3: TIEMPOS DE NURY BIKINI LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY BIKINI LLANO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Armado Overlock 0.61 98 784<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.25 240 1920<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />
7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 3.03<br />
Total Máquina 1.90<br />
Total Manual 1.13<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA AN<br />
Tabla Nro. 4: TIEMPOS DE NURY BIKINI ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY BIKINI ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Armado Overlock 0.61 98 784<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer Overlock 0.37 162 1296<br />
27
Costado<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Elasticadora<br />
Recubridora<br />
0.25 240 1920<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />
7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 3.03<br />
Total Máquina 1.90<br />
Total Manual 1.13<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 5: TIEMPOS DE NURY CLÁSICO LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY CLÁSICO LLANO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Armado Overlock 0.65 92 736<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.27 222 1776<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />
7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 3.09<br />
Total Máquina 1.96<br />
Total Manual 1.13<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
28
Tabla Nro 6: TIEMPOS DE NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Armado Overlock 0.65 92 736<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 154 1232<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.27 222 1776<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />
7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 3.09<br />
Total Máquina 1.96<br />
Total Manual 1.13<br />
Tabla Nro 7: TIEMPOS DE NURY GIRLS LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />
REFERENCIA: NURY GIRLS LLANO<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Armado Overlock 0.55 109 872<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.33 182 1456<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.25 240 1920<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />
7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
29
Total Estándar 2.91<br />
Total Máquina 1.78<br />
Total Manual 1.13<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 8: TIEMPOS DE NURY GIRLS ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />
REFERENCIA: NURY GIRLS ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Armado Overlock 0.55 109 872<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.33 182 1456<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.25 240 1920<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
6 Puli-revisar Manual 0.63 95 760<br />
7 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 2.91<br />
Total Máquina 1.78<br />
Total Manual 1.13<br />
Tabla Nro 9: TIEMPOS DE TANGA ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA ESTAMPADA<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l Overlock 0.16 375 3000<br />
30
3<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />
5 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.41 146 1168<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
7 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />
cintura<br />
overlock<br />
8 Cerrar segundo Overlock 0.28 214 1712<br />
costado<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />
10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />
11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />
12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 4.68<br />
Total Máquina 2.98<br />
Total Manual 1.7<br />
Tabla Nro 10: TIEMPOS DE TANGA LLANA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA LLANA<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />
5 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.41 146 1168<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
7 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />
cintura<br />
overlock<br />
8 Cerrar segundo Overlock 0.28 214 1712<br />
31
costado<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />
10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />
11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />
12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 4.68<br />
Total Máquina 2.98<br />
Total Manual 1.7<br />
Tabla Nro 11: TIEMPOS DE TANGA RAYADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA RAYADA<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />
5 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.41 146 1168<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
7 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />
cintura<br />
overlock<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />
10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />
11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />
12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 4.68<br />
Total Máquina 2.98<br />
Total Manual 1.7<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
32
Tabla Nro 12: TIEMPOS DE CHALO´S<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO LLANO<br />
REFERENCIA: CHALO’S<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />
5 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.39 154 1232<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
7 Pegar Elástico Elasticadora 0.22 273 2184<br />
cintura<br />
overlock<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />
10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />
11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />
12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 4.64<br />
Total Máquina 2.94<br />
Total Manual 1.7<br />
Tabla Nro 13: TIEMPOS DE GABO’S<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO ESTAMPADO<br />
REFERENCIA: GABO’S<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l Overlock 0.16 375 3000<br />
33
3<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
4 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />
5 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.39 154 1232<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
7 Pegar Elástico Elasticadora 0.22 273 2184<br />
cintura<br />
overlock<br />
8 Cerrar segundo Overlock 0.28 214 1712<br />
costado<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />
10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />
11 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />
12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 4.64<br />
Total Máquina 2.94<br />
Total Manual 1.7<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 14: TIEMPOS DE TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
2 Embolsar <strong>de</strong>lantero<br />
poniendo talla<br />
Overlock 0.75 80 640<br />
3 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />
4 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.41 146 1168<br />
5 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
6 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />
cintura<br />
overlock<br />
7 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
8 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />
34
9 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />
10 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />
11 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 5.05<br />
Total Máquina 3.35<br />
Total Manual 1.7<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 15: TIEMPOS DE TANGA COMBINADA LLANA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA COMBINADA LLANA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 375 3000<br />
2 Unir tira al <strong>de</strong>lantero Overlock 0.56 107 856<br />
3 Recubrir <strong>de</strong>lantero Recubridora 0.37 162 1296<br />
4 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
5 Armado Overlock 0.37 162 1296<br />
6 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.41 146 1168<br />
7 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 273 2184<br />
8 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 250 2000<br />
cintura<br />
overlock<br />
9 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
10 Recubrir piernas Recubridora 0.52 115 920<br />
11 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 150 1200<br />
12 Puli-revisar Manual 1.2 50 400<br />
13 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 5.45<br />
Total Máquina 3.75<br />
Total Manual 1.7<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
35
Tabla Nro 16: TIEMPOS DE BIKINI<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BIKINI<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer 2 pinzas en<br />
una pasada<br />
Overlock 0.19 316 2520<br />
2 Unir pieza al<br />
<strong>de</strong>lantero poniendo<br />
talla<br />
Overlock 0.5 120 960<br />
3 Unir fundillo al<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
4 Unir fundillo a la<br />
espalda<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
5 Elasticar pierna Overelasticadora<br />
0.39 154 1232<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.28 214 1712<br />
7 Elasticar cintura Overelasticadora<br />
0.24 250 2000<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.37 162 1296<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.44 136 1088<br />
10 Recubrir cintura Recubridora 0.37 162 1296<br />
11 Puli-revisado Manual 1.2 50 400<br />
12 Empacar Manual 0.5 120 960<br />
Total Estándar 5.13<br />
Total Máquina 3.43<br />
Total Manual 1.7<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 17: TIEMPOS DE CAMISETA CUELLO REDONDO ADULTO<br />
PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
Overlock 0.55 109 872<br />
36
2 Pegar collarete Reubridora<br />
(fól<strong>de</strong>r)<br />
0.52 115 920<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.32 188 1504<br />
4 Pegar manga D. Overlock 0.38 158 1264<br />
5 Pegar manga Iz. Overlock 0.38 158 1264<br />
6 Cerrar dos costados Overlock 0.8 75 600<br />
7 Dobladillar bajos Recubridora 0.71 85 680<br />
8 Dobladillar mangas Recubridora 0.56 107 856<br />
9 Puli-revisar Manual 1.58 38 304<br />
10 Empacar Manual 0.92 65 520<br />
Total Estándar 6.72<br />
Total Máquina 4.22<br />
Total Manual 2.5<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 18: TIEMPOS DE CAMISETA CUELLO REDONDO NIÑO<br />
PRODUCTO: CAMISETA NIÑO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0.55 109 872<br />
2 Pegar collarete Reubridora<br />
(fól<strong>de</strong>r)<br />
0.52 115 920<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.31 194 1552<br />
4 Pegar manga D. Overlock 0.40 150 1200<br />
5 Pegar manga Iz. Overlock 0.40 150 1200<br />
6 Cerrar dos costados Overlock 0.74 81 648<br />
7 Dobladillar bajos Recubridora 0.56 107 856<br />
8 Dobladillar mangas Recubridora 0.44 136 1088<br />
9 Puli-revisar Manual 1.58 38 304<br />
10 Empacar Manual 0.92 65 520<br />
Total Estándar 6.42<br />
Total Máquina 3.92<br />
Total Manual 2.5<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
37
Tabla Nro 19: TIEMPOS DE BVD DE ADULTO<br />
PRODUCTO: BVD<br />
REFERENCIA: BVD ADULTO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0.31 194 1552<br />
2 Pegar tirilla <strong>de</strong> Reubridora 0.38 158 1264<br />
escote<br />
(fól<strong>de</strong>r)<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.20 300 2400<br />
4 Pegar tirilla en siza Recubridora<br />
(fol<strong>de</strong>r)<br />
0.33 182 1456<br />
5 Cerrar dos costados Overlock 0.76 79 632<br />
6 Dobladillar bajos Recubridora 0.67 90 720<br />
7 Puli-revisar Manual 0.68 88 704<br />
8 Empacar Manual 0.92 65 520<br />
Total Estándar 4.25<br />
Total Máquina 2.65<br />
Total Manual 1.6<br />
Tabla Nro 20: TIEMPOS DE BVD DE NIÑO<br />
PRODUCTO: BVD<br />
REFERENCIA: BVD NIÑO<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0.31 194 1552<br />
2 Pegar tirilla <strong>de</strong> Reubridora 0.28 214 1712<br />
escote<br />
(fól<strong>de</strong>r)<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.19 316 2528<br />
4 Pegar tirilla en siza Recubridora<br />
(fol<strong>de</strong>r)<br />
0.29 207 1656<br />
5 Cerrar dos costados Overlock 0.56 107 856<br />
6 Dobladillar bajos Recubridora 0.48 125 1000<br />
38
7 Puli-revisar Manual 0.68 88 704<br />
8 Empacar Manual 0.92 65 520<br />
Total Estándar 3.71<br />
Total Máquina 2.11<br />
Total Manual 1.60<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 21: TIEMPOS DE CAMISETA CUELLO EN V<br />
PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO EN V<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0.55 109 872<br />
2 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.32 188 1504<br />
3 Hacer cuello en V Overlock 0.11 545 4360<br />
4 Pegar cuello en V Overlock 1.58 38 304<br />
5 Pegar Tirilla en Recubridora 0.55 109 872<br />
escote y hombros Tirilladora<br />
6 Pegar manga D. Overlock 0.38 158 1264<br />
7 Pegar manga Iz. Overlock 0.38 158 1264<br />
8 Cerrar dos costados Overlock 0.8 75 600<br />
9 Dobladillar bajos Recubridora 0.71 85 680<br />
10 Dobladillar mangas Recubridora 0.56 107 856<br />
11 Puli-revisar Manual 1.58 38 304<br />
12 Empacar Manual 0.92 65 520<br />
Total Estándar 8.44<br />
Total Máquina 5.94<br />
Total Manual 2.5<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
39
Tabla Nro 22: TIEMPOS DE BOXER<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BOXER<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Doblar dos<br />
<strong>de</strong>lanteros<br />
Unidora 0.48 125 1000<br />
2 Pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />
3 cm.<br />
Recta 0.32 188 1504<br />
3 Hacer hojal Ojaladora 0.37 162 1296<br />
4 pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />
5 cm.<br />
Recta 0.29 207 1656<br />
5 Unir espalda con<br />
entrepierna<br />
Unidora 0.35 171 1368<br />
6 Unir espalda y<br />
entrepierna con<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Unidora 0.48 125 1000<br />
7 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.4 150 1200<br />
8 Elasticar cintura Elasticadora<br />
Overlock<br />
0.23 261 2088<br />
9 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.36 167 1336<br />
10 Recubrir cintura Ca<strong>de</strong>neta 0.36 167 1336<br />
11 Doblar bastas Recubrir 0.58 103 824<br />
12 Pegar Etiqueta Recta 0.69 87 696<br />
13 Pegar botón Botonera 0.38 158 1264<br />
14 Puli-revisar Manual 1.53 39 312<br />
15 Empacar Manual 0.63 96 768<br />
Total Estándar 7.45<br />
Total Máquina 5.29<br />
Total Manual 2.16<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
40
Tabla Nro 23: TIEMPOS DE BOXITOS<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BOXITOS<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) HORA TURNO<br />
1 Hacer pinzas Overlock 0.22 273 2184<br />
2 Unir Centro<br />
<strong>de</strong>lantero a costado<br />
<strong>de</strong>recho<br />
Unidora 0.27 222 1776<br />
3 Unir Centro<br />
<strong>de</strong>lantero a costado<br />
izquierdo<br />
Unidora 0.27 222 1776<br />
4 Unir entrepierna a<br />
espalda<br />
Unidora 0.32 188 1504<br />
5 Unir entrepierna y<br />
espalda a <strong>de</strong>lantero<br />
Unidora 0.46 130 1040<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.30 200 1600<br />
7 Elasticar cintura Elasticadora<br />
Overlock<br />
0.16 375 3000<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.25 240 1920<br />
9 Recubrir cintura Ca<strong>de</strong>neta 0.28 214 1712<br />
10 Doblar bajos Recubridora 0.88 68 544<br />
11 Pegar etiqueta Recta 0.69 87 696<br />
12 Pulirevisar Manual 1.53 39 312<br />
13 Empacar Manual 0.63 95 760<br />
Total Estándar 6.26<br />
Total Máquina 4.10<br />
Total Manual 2.16<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
41
3.2 PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL DE LOS PRODUCTOS<br />
El pronóstico <strong>de</strong> ventas mensual ha sido proporcionada por el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> la<br />
empresa Wellman, por esta razón no se ha realizado el cálculo y proyección respectiva.<br />
Tabla Nro 24: PRONISTICO MENSUAL DE VENTAS<br />
MODELO PRONOSTICO<br />
MENSUAL<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
TANGA LLANA<br />
4033<br />
TANGA COMB. ESTAMP<br />
3600<br />
CHALO´S<br />
1400<br />
GABO´S<br />
2730<br />
BOXER<br />
2225<br />
BOXITOS<br />
2880<br />
TANGA RAYADA<br />
4000<br />
TANGA COMB.LLANA<br />
3123<br />
BIKINI<br />
3500<br />
CCR ADULTO<br />
2760<br />
CCR NIÑO<br />
3012<br />
BVD ADULTO<br />
4400<br />
BVD NIÑO<br />
5500<br />
CCV<br />
1312<br />
TANGA ESTAMPADA<br />
2800<br />
NURY GIRLS LLANO<br />
3270<br />
NURY GIRLS ESTAMPADO<br />
3300<br />
NURY TANGA LLANA<br />
3100<br />
NURY TANGA ESTAMPADA<br />
4533<br />
NURY CLÁSICO LLANO<br />
4428<br />
NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />
4523<br />
NURY BIKINI LLANO<br />
3132<br />
42
NURY BIKINI ESTAMPADO<br />
3.3 TIPO DE MAQUINARIA Y CANTIDADES<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 25: TIPO DE MAQUINARIA Y CANTIDADES<br />
4630<br />
MAQUINA MARCA NOMBRE CANTIDAD<br />
737 E SIRUBA Overlock 13<br />
C007 H SIRUBA Recubridora 8<br />
737 E SIRUBA Overlock –<br />
elasticadora<br />
6<br />
F007 E SIRUBA Recubridora –<br />
elasticadora<br />
3<br />
191 SINGER Recta 2<br />
P817101 BROTHER Ojaladora 1<br />
F007H SIRUBA Unidora 3<br />
VC008 SIRUBA Ca<strong>de</strong>neta 1<br />
F007 E SIRUBA Tirilladora 1<br />
20 U SINGER Botonera 1<br />
TOTAL 39<br />
3.4 EFICIENCIA DE MAQUINARIA<br />
EFICIENCA MAQUINA =<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
EMPLEO DE LA MAQUINA REAL<br />
CAPACIDAD EFECTIVA DE MAQUINA<br />
Capacidad efectiva = 60 min./h x 8 horas/día x 5 días/sem. x 4 semanas/mes x 39 máquinas<br />
Capacidad efectiva máquina = 374400 min. mes / total máquinas<br />
43
Empleo <strong>de</strong> la máquina real:<br />
La empresa Wellman produce al mes las siguientes cantida<strong>de</strong>s<br />
Tabla Nro 26: EFICIENCIA DE MAQUINA TRABAJO CONVENCIONAL<br />
SECCIÓN 1<br />
MODELO<br />
STD<br />
PRODUCCIÓN DIAS PRODUCCION maqna. CAPACIDAD<br />
MENSUAL<br />
DIARIA MENSUAL m(min.) (min)<br />
NURY GIRLS LLANO<br />
1456 2 2912<br />
1,78<br />
5183,36<br />
NURY GIRLS ESTAMPADO<br />
1456 2 2912<br />
1,78<br />
5183,36<br />
NURY TANGA LLANA<br />
1232 2 2464<br />
1,92<br />
4730,88<br />
NURY TANGA ESTAMPADA<br />
1232 3 3696<br />
1,92<br />
7096.32<br />
NURY CLÁSICO LLANO<br />
1232 3 3696<br />
1,96<br />
7244,16<br />
NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />
1232 3 3696<br />
1,96<br />
7244.16<br />
NURY BIKINI LLANO<br />
1232 2 2464<br />
1,9<br />
4681,6<br />
NURY BIKINI ESTAMPADO<br />
1232 3 3696<br />
1,9<br />
7022.4<br />
TOTAL<br />
20días<br />
48386.24<br />
SECCION 2<br />
MODELO<br />
STD<br />
PRODUCCIÓN DIAS PRODUCCION maqna. CAPACIDAD<br />
MENSUAL<br />
DIARIA MENSUAL m(min.) (min)<br />
TANGA COMB.LLANA<br />
900 3 2700<br />
3,75<br />
10125<br />
BIKINI<br />
960 3 2880<br />
3,43<br />
9878,4<br />
CCR ADULTO<br />
600 3 1800<br />
4,22<br />
7596<br />
CCR NIÑO<br />
856 3 2568<br />
3,92<br />
10066.56<br />
BVD ADULTO<br />
1264 3 3792<br />
2,65<br />
10048.8<br />
BVD NIÑO<br />
1656 3 4968<br />
2,11<br />
10482.48<br />
CCV<br />
600 2 1200<br />
5,94<br />
7128<br />
TOTAL<br />
20días<br />
65325.24<br />
44
SECCION 3<br />
MODELO<br />
STD<br />
PRODUCCIÓN DIAS PRODUCCION maqna. CAPACIDAD<br />
MENSUAL<br />
DIARIA MENSUAL m(min.) (min)<br />
PRODUCTO<br />
TANGA LLANA<br />
1040 3 3120<br />
2,98<br />
92976.6<br />
TANGA COMB. ESTAMP<br />
1000 3 3000<br />
3,35<br />
10050<br />
CHALO´S<br />
1040 1 1040<br />
2,94<br />
3057.6<br />
GABO´S<br />
1040 2 2080<br />
2,94<br />
6115,2<br />
BOXER<br />
648 3 1944<br />
5,29<br />
10283,76<br />
BOXITOS<br />
696 3 2088<br />
4,1<br />
8560,8<br />
TANGA RAYADA<br />
1040 3 3120<br />
2,98<br />
9297,6<br />
TANGA ESTAMPADA<br />
1040 2 2080<br />
2,98<br />
6198.4<br />
TOTAL<br />
20días<br />
62860.96<br />
∑ TOTAL<br />
EFICIENCIA DE MAQUINA =<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
176572.44 min.<br />
374400 min.<br />
EFICIENCIA DE MAQUINA = 0.47 47 %<br />
176572.44<br />
45
3.5 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO<br />
Al producir cada referencia , se forman cuellos <strong>de</strong> botella los mismos que<br />
son difíciles <strong>de</strong> eliminar, ocasionando inventario <strong>de</strong> producto en proceso.<br />
Tabla Nro 27: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY TANGA<br />
LLANA<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY TANGA LLANA<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
1 Armado 230<br />
2 Elasticar<br />
piernas<br />
150<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
140<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
115<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
120<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
46
Tabla Nro 28 : : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY TANGA<br />
ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY TANGA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
1 Armado 225<br />
2 Elasticar<br />
piernas<br />
149<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
138<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
135<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
125<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro. 29 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY BIKINI<br />
LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY BIKINI LLANO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
1 Armado 253<br />
2 Elasticar<br />
piernas<br />
154<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
129<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
127<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
130<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA AN<br />
47
Tabla Nro. 30: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY BIKINI<br />
ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY BIKINI ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
1 Armado 250<br />
2 Elasticar<br />
piernas<br />
151<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
126<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
124<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
123<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 31 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY CLÁSICO<br />
LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY CLÁSICO LLANO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
1 Armado 260<br />
2 Elasticar<br />
piernas<br />
145<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
120<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
116<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
133<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
48
Tabla Nro 32: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY CLÁSICO<br />
ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE INVENTARIO<br />
OPERACIÓN EN PROCESO<br />
1 Armado 240<br />
2 Elasticar<br />
piernas<br />
150<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
119<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
123<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
118<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 33: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY GIRLS<br />
LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />
REFERENCIA: NURY GIRLS LLANO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
1 Armado 225<br />
2 Elasticar<br />
piernas<br />
136<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
143<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
127<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
120<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
49
Tabla Nro 34: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY GIRLS<br />
ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />
REFERENCIA: NURY GIRLS ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
1 Armado 219<br />
2 Elasticar<br />
piernas<br />
134<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
135<br />
4 Elasticar<br />
cintura<br />
121<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
116<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 35: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TIEMPOS DE<br />
TANGA ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
130<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
130<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
126<br />
4 Armado 130<br />
5 Elasticar piernas 125<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
120<br />
7 Pegar Elástico<br />
cintura<br />
116<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
123<br />
50
9 Recubrir piernas 120<br />
10 Recubrir cinturas 150<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 36: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE<br />
TANGA LLANA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA LLANA<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
140<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
140<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
116<br />
4 Armado 125<br />
5 Elasticar piernas 115<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
111<br />
7 Pegar Elástico<br />
cintura<br />
114<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
113<br />
9 Recubrir piernas 112<br />
10 Recubrir cinturas 146<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
51
Tabla Nro 37: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />
RAYADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA RAYADA<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
135<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
136<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
120<br />
4 Armado 122<br />
5 Elasticar piernas 114<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
110<br />
7 Pegar Elástico<br />
cintura<br />
111<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
113<br />
9 Recubrir piernas 114<br />
10 Recubrir cinturas 115<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 38: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CHALO´S<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO LLANO<br />
REFERENCIA: CHALO’S<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
126<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
126<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
121<br />
4 Armado 123<br />
5 Elasticar piernas 124<br />
6 Cerrar primer 111<br />
52
costado<br />
7 Pegar Elástico<br />
cintura<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
119<br />
119<br />
9 Recubrir piernas 150<br />
10 Recubrir cinturas 113<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 39: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE GABO’S<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO ESTAMPADO<br />
REFERENCIA: GABO’S<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
122<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
125<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
130<br />
4 Armado 133<br />
5 Elasticar piernas 129<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
112<br />
7 Pegar Elástico<br />
cintura<br />
109<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
119<br />
9 Recubrir piernas 150<br />
10 Recubrir cinturas 113<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
53
Tabla Nro 40: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />
COMBINADA ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
2 Embolsar <strong>de</strong>lantero<br />
poniendo talla<br />
100<br />
3 Armado 160<br />
4 Elasticar piernas 110<br />
5 Cerrar primer<br />
costado<br />
150<br />
6 Pegar Elástico<br />
cintura<br />
162<br />
7 Cerrar segundo<br />
costado<br />
120<br />
8 Recubrir piernas 130<br />
9 Recubrir cinturas 110<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
200<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 41: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />
COMBINADA LLANA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA COMBINADA LLANA<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
250<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
2 Unir tira al <strong>de</strong>lantero 160<br />
3 Recubrir <strong>de</strong>lantero 120<br />
4 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
100<br />
5 Armado 160<br />
6 Elasticar piernas 160<br />
7 Cerrar primer 111<br />
54
costado<br />
8 Pegar Elástico<br />
cintura<br />
9 Cerrar segundo<br />
costado<br />
105<br />
113<br />
10 Recubrir piernas 95<br />
11 Recubrir cinturas 110<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 42: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BIKINI<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BIKINI<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
211<br />
1 Hacer 2 pinzas en<br />
una pasada<br />
2 Unir pieza al<br />
<strong>de</strong>lantero poniendo<br />
talla<br />
150<br />
3 Unir fundillo al<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
162<br />
4 Unir fundillo a la<br />
espalda<br />
120<br />
5 Elasticar pierna 130<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
111<br />
7 Elasticar cintura 112<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
130<br />
9 Recubrir piernas 111<br />
10 Recubrir cintura 150<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
55
Tabla Nro 43: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />
CUELLO REDONDO ADULTO<br />
PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
160<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
2 Pegar collarete 112<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
130<br />
4 Pegar manga D. 125<br />
5 Pegar manga Iz. 125<br />
6 Cerrar dos costados 136<br />
7 Dobladillar bajos 139<br />
8 Dobladillar mangas 129<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 44: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />
CUELLO REDONDO NIÑO<br />
PRODUCTO: CAMISETA NIÑO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
170<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
2 Pegar collarete 135<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
146<br />
4 Pegar manga D. 150<br />
5 Pegar manga Iz. 139<br />
6 Cerrar dos costados 129<br />
7 Dobladillar bajos 127<br />
8 Dobladillar mangas 128<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
56
Tabla Nro 45: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BVD DE ADULTO<br />
PRODUCTO: BVD<br />
REFERENCIA: BVD ADULTO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
250<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
2 Pegar tirilla <strong>de</strong><br />
escote<br />
160<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
170<br />
4 Pegar tirilla en siza 111<br />
5 Cerrar dos costados 120<br />
6 Dobladillar bajos 130<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 46: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BVD DE NIÑO<br />
PRODUCTO: BVD<br />
REFERENCIA: BVD NIÑO<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVERSIÓN<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
185<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
2 Pegar tirilla <strong>de</strong><br />
escote<br />
111<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
135<br />
4 Pegar tirilla en siza 126<br />
5 Cerrar dos costados 128<br />
6 Dobladillar bajos 100<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
57
Tabla Nro 47: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />
CUELLO EN V<br />
PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO EN V<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
175<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
2 Cerrar sgundo<br />
hombro<br />
123<br />
3 Hacer cuello en V 112<br />
4 Pegar cuello en V 134<br />
5 Pegar Tirilla en<br />
escote y hombros<br />
129<br />
6 Pegar manga D. 96<br />
7 Pegar manga Iz. 97<br />
8 Cerrar dos costados 111<br />
9 Dobladillar bajos 123<br />
10 Dobladillar mangas 13<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 48 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BOXER<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BOXER<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
1 Doblar dos<br />
<strong>de</strong>lanteros<br />
2 Pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />
3 cm.<br />
99<br />
3 Hacer hojal 65<br />
4 pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />
5 cm.<br />
50<br />
5 Unir espalda con<br />
entrepierna<br />
169<br />
6 Unir espalda y<br />
entrepierna con<br />
120<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
120<br />
58
7<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Cerrar primer<br />
costado<br />
50<br />
8 Elasticar cintura 61<br />
9 Cerrar segundo 62<br />
costado<br />
10 Recubrir cintura 100<br />
11 Doblar bastas 130<br />
12 Pegar Etiqueta 111<br />
13 Pegar botón 111<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 49: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BOXITOS<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BOXITOS<br />
N° NOMBRE<br />
OPERACIÓN<br />
1 Hacer pinzas 230<br />
2 Unir Centro<br />
<strong>de</strong>lantero a costado<br />
<strong>de</strong>recho<br />
112<br />
3 Unir Centro<br />
<strong>de</strong>lantero a costado<br />
izquierdo<br />
115<br />
4 Unir entrepierna a<br />
espalda<br />
136<br />
5 Unir entrepierna y<br />
espalda a <strong>de</strong>lantero<br />
50<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
55<br />
7 Elasticar cintura 69<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
80<br />
9 Recubrir cintura 135<br />
10 Doblar bajos 129<br />
11 Pegar etiqueta 128<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
(unida<strong>de</strong>s)<br />
FUENTE: CONFECCIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
59
3.6 CLASIFICACION DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA<br />
El inventario <strong>de</strong> materia prima se reagrupará en base a la inversión semestral <strong>de</strong> cada<br />
artículo dón<strong>de</strong> se clasificará en tres grupos A, B, C.<br />
Tabla Nro50: INVERSIÓN EN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br />
No.<br />
PORCENTAJE<br />
PRODUCTO INVERSIÓN<br />
%<br />
1 Talla S 4,4 0,00351<br />
2 Talla XL 4,4 0,00351<br />
3 Talla L 8,77 0,00699<br />
4 Tallas 6 Nury 10 0,00797<br />
5 Tallas 10 Nury 10,5 0,00837<br />
6 Tallas 2 Nury 12 0,00957<br />
7 Talla M 13,23 0,01055<br />
8 Tallas 12 Nury 15 0,01196<br />
9 Tallas 14 Nury 15 0,01196<br />
10 Tallas 4 Nury 25 0,01993<br />
11 Tallas 8 Nury 25 0,01993<br />
12 PES cemento 36 0,02870<br />
13 Tallas S Nury 38,71 0,03086<br />
14 Tallas L Nury 45,38 0,03617<br />
15 PES Azul Marino 46,8 0,03731<br />
16 Shurtape 53,42 0,04258<br />
17 Scoth 60,48 0,04821<br />
18 Tallas XL Nury 60,63 0,04833<br />
19 Hilo ver<strong>de</strong> ja<strong>de</strong> 61,51 0,04903<br />
20 PES Habano 61,63 0,04913<br />
21 Marquilla Nury<br />
Tanga 71,73 0,05718<br />
22 Hilo petróleo 72,91 0,05812<br />
23 Hilo Kaki 77,92 0,06211<br />
24 Tallas M Nury 82,33 0,06563<br />
25 PES Petróleo 83,88 0,06687<br />
26 PES Beige 85,03 0,06778<br />
27 Control calidad 7-8-9 98,44 0,07847<br />
28 Etiquetas Bóxer 99 0,07892<br />
29 Control Calidad C1-<br />
2-3 99,6 0,07940<br />
60
30 Hilo cemento 110,79 0,08832<br />
31 Marquillas Chalo's 124,47 0,09922<br />
32 Control Calidad C4-<br />
5-6 132,17 0,10536<br />
33 Hilo plomo 147,62 0,11768<br />
34 Marquillas Tg.<br />
Estampad. 162,27 0,12935<br />
35 Hilo Beige 166,74 0,13292<br />
36 Marquillas<br />
Comb.estmp. 186,52 0,14869<br />
37 Plastiflechas 190,86 0,15214<br />
38 Hilo negro 197,96 0,15780<br />
39 Hilo capry 201,7 0,16079<br />
40 Cartón 202,5 0,16142<br />
41 Pestañas 202,5 0,16142<br />
42 Tesapack blanco 209,9 0,16732<br />
43 Clips 210,95 0,16816<br />
44 Tesapack café 227,31 0,18120<br />
45 Marquillas Tg.<br />
Rayada 232,15 0,18506<br />
46 Marquillas Bóxer 232,42 0,18527<br />
47 Marquillas Gabo´s 240,95 0,19207<br />
48 Hilo azul marino 258,07 0,20572<br />
49 Etiquetas Boxitos 286,71 0,22855<br />
50 Elástico cintura<br />
amarillo 292,22 0,23294<br />
51 Cajas Chalo's 301,94 0,24069<br />
52 Elástico cintura<br />
celeste 309,66 0,24685<br />
53 Marquillas Boxitos 385,81 0,30755<br />
54 Cajas Tg. Estampada 393,16 0,31341<br />
55 Marquillas Tg.<br />
Comb. llana 399,76 0,31867<br />
56 Hilo blanco 401,81 0,32030<br />
57 Marquillas Tg. Llana 402,41 0,32078<br />
58 PES Blanco 429,73 0,34256<br />
59 Cajas Comb. Estpd. 458,48 0,36548<br />
60 Marquillas Bikini 477,94 0,38099<br />
61 Elástico cintura<br />
salmón 504,2 0,40192<br />
62 Marquillas Nury<br />
Clásico 546,08 0,43531<br />
63 Elástico # 30 559,3 0,44585<br />
61
64 Cajas Tg. Rayada 563,17 0,44893<br />
65 Cajas Bóxer 568,4 0,45310<br />
66 Elástico cintura<br />
blanco 573,99 0,45756<br />
67 Elástico cintura<br />
Ver<strong>de</strong> 576,03 0,45918<br />
68 Cajas Gabo´s 584,53 0,46596<br />
69 Cajas Boxitos 612,82 0,48851<br />
70 Marquillas Nury<br />
Girls 712,17 0,56771<br />
71 Cajas Nury Clásico 736,35 0,58698<br />
72 Tela Azul Pastel<br />
Jersey 878,72 0,70047<br />
73 Abraza<strong>de</strong>ras 966,2 0,77021<br />
74 Cajas Tg. Comb.<br />
Llana 969,8 0,77308<br />
75 Cajas Tg. Llana 976,21 0,77819<br />
76 Cajas Bikini 1124,5 0,89640<br />
77 Cajas Nury Girls 1391,35 1,10912<br />
78 Tela Amarillo Jersey 1579,22 1,25888<br />
79 Tela Celeste Jersey 1724,72 1,37487<br />
80 Tela Kaki Jersey 1750,47 1,39539<br />
81 Tela Beige Jersey 1912,09 1,52423<br />
82 Elástico # 7 2164,07 1,72510<br />
83 Elástco. pierna<br />
celeste 2226,84 1,77513<br />
84 Tela Ver<strong>de</strong> Ja<strong>de</strong><br />
Jersey 2277,13 1,81522<br />
85 Elástico pierna Ver<strong>de</strong> 2467,5 1,96698<br />
86 Tela Salmón Jersey 2614,32 2,08401<br />
87 Tela Petróleo Jersey 2840,45 2,26427<br />
88 Tela Rosado Jersey 2933,63 2,33855<br />
89 Tela Habana Jersey 3062,76 2,44149<br />
90 Elástico pierna<br />
Rosado 3103,8 2,47421<br />
91 Tela Ver<strong>de</strong> Pistacho 3331,21 2,65549<br />
92 Tela Plomo Jersey 3491,92 2,78360<br />
93 Elástico pierna<br />
salmón 3640,56 2,90209<br />
94 Elástico # 25 3649,79 2,90944<br />
95 Tela Cemento Jersey 4014,86 3,20046<br />
96 Elástico pierna<br />
amarillo 4088,7 3,25932<br />
62
97 Tela Capry Jersey 4364,1 3,47886<br />
98 Elástico pierna Bl. 6301,68 5,02341<br />
99 Tela Azul Marino<br />
Jersey 6413,55 5,11258<br />
100 Tela Negro Jersey 6910,44 5,50868<br />
101 Tela Blanco Jersey 26182,53 20,87150<br />
TOTAL 125446,34 100 %<br />
FUENTE: CONFECIONES WELLMAN<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
Los grupos quedan según la siguiente tabla y gráfico:<br />
Tabla Nro 51: GRUPOS DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA<br />
PRODUCTOS GRUPOS PORCENTAJE DE LA INVERSION<br />
001-050 C 4,46045<br />
051-080 B 17,4249<br />
081-101 A 78,11462<br />
FUENTE: Tabla Nro 50<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
63
Gráfico Nro. 2: CLASIFICACION DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA POR SU<br />
INVERSION<br />
PORCENTAJES<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
4.46%<br />
CLASIFICACION DEL INVENTARIO<br />
17.42%<br />
78.11%<br />
C B A<br />
001-050 051-080<br />
PRODUCTOS<br />
081-101<br />
FUENTE: TABLA Nro. 51<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
INVERSION<br />
64
3.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA<br />
65
3.8 INCENTIVOS<br />
La empresa Wellman no tiene ningún tipo <strong>de</strong> incentivo con respecto a la producción<br />
66
CAPITULO 4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MODULAR<br />
4.1 FORMACION DE MODULOS DE TRABAJO<br />
Para la formación <strong>de</strong> módulos se <strong>de</strong>be clasificar a los productos en familias y estará en<br />
función <strong>de</strong> la afinidad que existe entre el uso <strong>de</strong> máquinas y secuencia <strong>de</strong> operaciones<br />
4.1.2 AFINIDAD ENTRE SECUENCIA DE OPERACIONES<br />
De acuerdo con la secuencia <strong>de</strong> operaciones expuesta en el capítulo anterior po<strong>de</strong>mos<br />
observar una similitud entre productos dón<strong>de</strong> los po<strong>de</strong>mos clasificar <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
Tabla Nro. 52 LINEA A Tabla Nro. 53 LINEA B<br />
MODULO A<br />
Nury Girls estampado<br />
Nury Girls llano<br />
Nury Clásico llano<br />
Nury Clásico estampado<br />
Nury Tanga llana<br />
Nury Tanga estampada<br />
Nury Bikini llano<br />
Nury Bikini estampado<br />
FUENTE: TABLAS Nros.1- 8<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
FUENTE: TABLAS Nros. 9 - 16<br />
Tabla Nro. 54 LINEA D ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
MODULO D<br />
Camiseta cuello redondo<br />
adulto<br />
Camiseta cuello redondo<br />
niño<br />
BVD <strong>de</strong> adulto<br />
BVD <strong>de</strong> niño<br />
Camiseta Cuello en V<br />
FUENTE: TABLAS Nros.17 - 21<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
MODULO B<br />
Tanga Rayada<br />
Tanga Estampada<br />
Tanga Combinada<br />
llana<br />
Tanga Combinada<br />
estampada<br />
Bikini<br />
Chalos<br />
Gabo´s<br />
Tanga llana<br />
Tabla Nro. 55 LINEA C<br />
MODULO C<br />
Bóxer <strong>de</strong> niño<br />
Bóxer <strong>de</strong><br />
adulto<br />
FUENTE: TABLAS Nros. 22 -23<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
67
4.1.3 AFINIDAD ENTRE MAQUINAS<br />
4.1.3.1 ABREVIATURA DE PRODUCTO Y MAQUINARIAS<br />
Tabla Nro. 56 ABREVIATURA DEL NOMBRE DE LA MAQUINA<br />
MAQUINA Abreviatura<br />
Overlock Ov.<br />
Recubridora Recb.<br />
Recubridora-fól<strong>de</strong>r Recb.-F<br />
Overlock-elasticadora-pierna Ov-elst.-P<br />
Overlock-elasticadora-cintura Ov-elst.-C<br />
Recubridora-elasticadora-pierna Recb.elst.-P<br />
Recubridora-elasticadora-cintura Recb.elst.-C<br />
Recta Rect.<br />
Ojaladora Oj.<br />
Unidora Und.<br />
Ca<strong>de</strong>neta Cadt.<br />
Botonera Bt.<br />
Tirilladora Tirill.<br />
FUENTE: PROPIA<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
68
Tabla Nro. 57 ABREVIATURA DE NOMBRE DE LA REFERENCIA<br />
PRODUCTO Abreviatura<br />
Nury Girls estampado N.G.E<br />
Nury Girls llano N.G.LL.<br />
Tanga rayada <strong>de</strong> hombre T.R.H.<br />
Nury tanga llana N.T.LL<br />
Tanga estampada <strong>de</strong> hombre T.E.H<br />
Nury tanga estampada N.T.E.<br />
Tanga llana <strong>de</strong> nombre T.LL.H.<br />
Nury clásico estampado N.C.E.<br />
Nury Clásico llano N.C.LL.<br />
Camiseta cuello redondo <strong>de</strong> niño C.C.R.N<br />
Nury bikini estampado N.B.E.<br />
Chalo's CHAL.<br />
Nury bikini llano N.B.LL.<br />
Bóxer adulto BOX.A.<br />
Camiseta cuello redondo <strong>de</strong> adulto C.C.R.A<br />
Tanga combinada llana T.C.LL.H<br />
Camiseta cuello en v C.C.V.<br />
Gabo's GAB.<br />
BVD <strong>de</strong> adulto BVD.A<br />
Tanga combinada estampada T.C.E.H.<br />
Bóxer <strong>de</strong> niño BOX.N<br />
Bikini <strong>de</strong> hombre BK.H<br />
BVD <strong>de</strong> niño BVD.N<br />
FUENTE: PROPIA<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
69
4.1.3.2 REQUERIMIENTOS MAQUINA- REFERENCIA<br />
Tabla Nro. 58 REQUERIMIENTOS MAQUINA- REFERENCIA<br />
PRODUCTO N.G.E N.G.LL. T.R.H. N.T.LL T.E.H N.T.E. N.C.E. T.LL.H. N.C.LL.<br />
REQUERIMIEN<br />
TO<br />
DE MAQUNAS<br />
Ov.<br />
Recb.elst.-P<br />
Recb.elst.-<br />
C<br />
Ov.<br />
Recb.elst.-<br />
P<br />
Recb.elst.-<br />
C<br />
Ov.<br />
Ov-elst.-<br />
P<br />
Ov-elst.-<br />
C<br />
Recb.<br />
Ov.<br />
Recb.elst.-<br />
P<br />
Recb.elst.-<br />
C<br />
Ov.<br />
Ov-elst.-<br />
P<br />
Ov-elst.-<br />
C<br />
Recb.<br />
Ov.<br />
Recb.elst.-<br />
P<br />
Recb.elst.-<br />
C<br />
FUENTE: TABLAS Nros. 1 - 21<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
Ov.<br />
Recb.elst.-<br />
P<br />
Recb.elst.-<br />
C<br />
Ov.<br />
Ov-elst.-<br />
P<br />
Ov-elst.-<br />
C<br />
Recb.<br />
Ov.<br />
Recb.elst.-<br />
P<br />
Recb.elst.-<br />
C<br />
C.C.R.<br />
N N.B.E.<br />
Ov.<br />
Ov. Recb.el<br />
Recb.- st.-P<br />
F Recb.el<br />
Recb. st.-C<br />
PRODUCTO CHAL. N.B.LL. BOX.A. C.C.R.A T.C.LL.H C.C.V. GAB. BVD.A T.C.E.H. BOX.N BK.H BVD.N<br />
Ov. Ov.<br />
REQUERIMIENTO Ov-elst.-P Recb.elst.-P<br />
DE MQUINAS Ov-elst.-C Recb.elst.-C<br />
Recb.<br />
Und.<br />
Rect.<br />
Ov.<br />
Ov. Recb.-F<br />
Recb. Recb.<br />
Ov-elst.-C<br />
Cadt.<br />
Bt.<br />
Ov.<br />
Ov-elst.-P<br />
Ov-elst.-C<br />
Recb.<br />
Ov. Ov. Ov. Ov. Und. Ov. Ov.<br />
Tirill. Ov-elst.-P Recb.-F Ov-elst.-P Rect. Ov-elst.-P Recb.-F<br />
Recb.-F Ov-elst.-C Recb. Ov-elst.-C Ov. Ov-elst.-C Recb.<br />
Recb. Recb.<br />
Recb. Recb. Recb.<br />
Ov-elst.-C<br />
Cadt.<br />
70
4.1.3.3 TABLA BASICA DE MAQUINAS - REFERENCIA<br />
Una vez i<strong>de</strong>ntificado el tipo <strong>de</strong> maquinaria que utiliza cada referencia po<strong>de</strong>mos presentarla<br />
en la tabla 36, dón<strong>de</strong>, se coloca un símbolo ( 1 ) en la máquina que utiliza la referencia;<br />
para po<strong>de</strong>r tener una mejor visión y agrupar las referencias por líneas semejantes.<br />
Tabla Nro. 59 TABLA BASICA DE MAQUINAS - REFERENCIA<br />
MAQUINA Ov. Recb. Recb.-F Ov-elst.-P<br />
Ov-elst.-<br />
C<br />
Recb.elst.-<br />
P<br />
FUENTE: TABLA Nro. 58<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
Recb.elst.-<br />
C Rect. Oj. Und. Cadt.<br />
71<br />
Bt. Tirill.<br />
PRODUCTO<br />
N.G.E 1 1 1<br />
N.G.LL. 1 1 1<br />
T.R.H. 1 1 1 1<br />
N.T.LL 1 1 1<br />
T.E.H 1 1 1 1<br />
N.T.E. 1 1 1<br />
T.LL.H 1 1 1 1<br />
N.C.E. 1 1 1<br />
N.C.LL. 1 1 1<br />
C.C.R.N 1 1 1<br />
N.B.E. 1 1 1<br />
CHAL. 1 1 1 1<br />
N.B.LL. 1 1 1<br />
BOX.A. 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
C.C.R.A 1 1 1<br />
T.C.LL.H 1 1 1 1<br />
C.C.V. 1 1 1<br />
GAB. 1 1 1 1<br />
BVD.A 1 1 1 1 1<br />
T.C.E.H. 1 1 1 1<br />
BOX.N 1 1 1 1 1 1<br />
BK.H 1 1 1 1<br />
BVD.N 1 1 1
4.1.3.4 REORDENAMIENTO DE TABLA<br />
Para po<strong>de</strong>r reor<strong>de</strong>nar la tabla 36 se <strong>de</strong>be ir colocando los número uno <strong>de</strong> izquierda a<br />
<strong>de</strong>recha empezando por la parte superior.<br />
Tabla Nro. 60 REORDENAMIENTO DE LA TABLA BASICA<br />
Recb.elst.-<br />
MAQUINA Ov. P<br />
Recb.elst.- Ov-elst.-<br />
C Recb. P<br />
Ov-elst.-<br />
C Rect. Oj. Und. Cadt. Bt. Recb.-F Tirill.<br />
PRODUCTO<br />
N.G.E 1 1 1<br />
N.G.LL. 1 1 1<br />
N.T.E. 1 1 1<br />
N.C.E. 1 1 1<br />
N.C.LL. 1 1 1<br />
N.B.E. 1 1 1<br />
N.B.LL. 1 1 1<br />
N.T.LL 1 1 1<br />
T.LL.H 1 1 1 1<br />
T.R.H. 1 1 1 1<br />
T.E.H 1 1 1 1<br />
T.C.LL.H 1 1 1 1<br />
BK.H 1 1 1 1<br />
GAB. 1 1 1 1<br />
T.C.E.H. 1 1 1 1<br />
CHAL. 1 1 1 1<br />
BOX.A. 1 1 1 1 1 1 1<br />
BOX.N 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
C.C.R.A 1 1 1<br />
C.C.R.N 1 1 1<br />
BVD.A 1 1 1<br />
BVD.N 1 1 1<br />
C.C.V. 1 1 1 1<br />
FUENTE: TABLA Nro. 59<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
72
Esta tabla nos <strong>de</strong>muestra que se forman cuatro líneas <strong>de</strong> referencias semejantes a las líneas<br />
<strong>de</strong> las tablas 29, 30, 31 y 32 que es una clasificación por secuencia <strong>de</strong> operaciones.<br />
Esta clasificación nos permitirá trabajar sobre las líneas para po<strong>de</strong>r formar los módulos <strong>de</strong><br />
trabajo.<br />
4.2 BALANCEO DE LINEAS<br />
Se balanceará la línea por cada referencia, para tener un estudio mas <strong>de</strong>tallado sobre los<br />
recursos físicos y humanos a utilizar. Para este análisis se tomará en cuenta el mismo<br />
número <strong>de</strong> personas por sección.<br />
Para el cálculo <strong>de</strong> la Producción se utilizará la siguiente fórmula<br />
PRODUCCIÓN<br />
Número personas X tiempo <strong>de</strong> trabajo<br />
STD máquina<br />
73
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY TANGA LLANA, NURY TANGA ESTAMPADA<br />
NUMERO DE PERSONAS: 6<br />
PRODUCION : 1500 u./ día , 188 u. /hora<br />
Tabla Nro 61 BALANCEO DE LINEA NURY TANGA LLANA Y NURY TANGA<br />
ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIO<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />
1 Armado Overlock 0.61 115 A,B<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 73 C, D<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 70 E, D<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.27 51 F<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 53 D, B, F<br />
Total STD Máquina 1.92<br />
FUENTE: TABLA Nro. 1 , TABLA Nro 2 y GRAFICO Nro. 3<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
74
Gráfico Nro. 3 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NURY TANGA LLANA Y<br />
NURY TANGA ESTAMPADA<br />
OBSERVACIONES<br />
Ov<br />
FUENTE: TABLA Nro. 61<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
máquina<br />
operaria<br />
operación tiempo<br />
movimiento <strong>de</strong> operaria<br />
• Los operarios B, D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1500 u / día<br />
A<br />
1 – 60´<br />
Recb-el-p<br />
Ov<br />
C<br />
2 – 60´<br />
E<br />
3 – 60´<br />
Recb-el-c<br />
F<br />
4 – 51´<br />
Ov<br />
B<br />
1 – 55´<br />
Recb-el-p<br />
D<br />
2 – 10´<br />
Ov<br />
D<br />
5 – 40´<br />
3 - 10´<br />
Ov<br />
B<br />
5 – 4´<br />
F<br />
5 – 9´<br />
Ov<br />
A<br />
1-60´<br />
75
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY BIKINI LLANO, NURY BIKINI ESTAMPADO<br />
NUMERO DE PERSONAS: 6<br />
PRODUCION: 1515 u./ día , 189 u. /hora<br />
Tabla Nro 62 BALANCEO DE LINEA NURY BIKINI LLANO Y NURY BIKINI<br />
ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIO<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓ(min.)<br />
1 Armado Overlock 0.61 115 A , B<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 74 C, D<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 70 E, D<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.25 47 F<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 53 D, F<br />
Total STD Máquina 1.90<br />
FUENTE: TABLA Nro. 3 , TABLA Nro 4 y GRAFICO Nro. 4<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
76
Gráfico Nro. 4 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NURY BIKINI LLANO Y NURY<br />
OBSERVACIONES<br />
BIKINI ESTAMPADO<br />
Ov<br />
A<br />
1 – 60´<br />
Recb-el-p<br />
Ov<br />
C<br />
2 - 60´<br />
E<br />
3 - 60´<br />
Recb-el-c<br />
FUENTE: TABLA Nro. 62<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• Los operarios D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
operaciones correspondientes.<br />
F<br />
4 - 47´<br />
Ov<br />
B<br />
1 – 55´<br />
Recb-el-p<br />
D<br />
2 – 10´<br />
Ov<br />
D<br />
3 – 10´<br />
5 - 40´<br />
Ov<br />
F<br />
5 - 13´<br />
77
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1515 u / día<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY CLASICO LLANO, NURY CLASICO ESTAMPADO<br />
NUMERO DE PERSONAS: 6<br />
PRODUCION: 1469 u./ día , 184 u. /hora<br />
Tabla Nro 63 BALANCEO DE LINEA NURY CLASICO LLANO Y NURY CLASICO<br />
ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACION<br />
1 Armado Overlock 0.65 120 A, B<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.39 72 C, D<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 68 E, D<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.27 50 F<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 52 D, F<br />
Total STD Máquina 1.96<br />
FUENTE: TABLA Nro. 5 , TABLA Nro 6 y GRAFICO Nro. 5<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
78
Gráfico Nro. 5 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NURY CLASICO LLANO Y<br />
OBSERVACIONES<br />
NURY CLASICO ESTAMPADO<br />
Ov<br />
FUENTE: TABLA Nro. 63<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• Los operarios D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1469 u / día<br />
A<br />
1 - 60´<br />
Recb-el-p<br />
Ov<br />
C<br />
2 - 60´<br />
E<br />
3 - 60´<br />
Recb-el-c<br />
F<br />
4 - 50´<br />
Ov<br />
B<br />
1 - 60´<br />
Recb-el-p<br />
D<br />
2 - 12´<br />
Ov<br />
D<br />
3 – 8´<br />
5 - 40´<br />
Ov<br />
F<br />
5 - 10´<br />
79
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY GIRLS LLANO, NURY GIRLS ESTAMPADO<br />
NUMERO DE PERSONAS: 6<br />
PRODUCION: 1618 u./ día , 202 u. /hora<br />
Tabla Nro 64 BALANCEO DE LINEA NURY GIRLS LLANO Y NURY GIRLS<br />
ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN<br />
1 Armado Overlock 0.55 111 A, B<br />
2 Elasticar Elasticadora 0.33 67 C, D<br />
piernas Recubridora<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
Overlock 0.37 75 E, D<br />
4 Elasticar Elasticadora 0.25 51 F<br />
cintura Recubridora<br />
5 Cerrar otro<br />
costado<br />
Overlock 0.28 57 D, B, F<br />
Total STD Máquina 1.78<br />
FUENTE: TABLA Nro. 7 , TABLA Nro 8 y GRAFICO Nro. 6<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
80
Gráfico Nro.6 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NURY GIRLS LLANO Y NURY<br />
OBSERVACIONES<br />
GIRLS ESTAMPADO<br />
Ov<br />
FUENTE: TABLA Nro. 64<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• Los operarios B, D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA 1618 u / día<br />
A<br />
1 - 60´<br />
Recb-el-p<br />
Ov<br />
C<br />
2 - 60´<br />
E<br />
3 - 60´<br />
Recb-el-c<br />
F<br />
4 - 51´<br />
Ov<br />
B<br />
1 - 51´<br />
Recb-el-p<br />
D<br />
2 - 7´<br />
Ov<br />
D<br />
3 – 15´<br />
5 - 38´<br />
Ov<br />
B<br />
5 – 9´<br />
F<br />
5 - 9´<br />
81
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA ESTAMPADA, TANGA LLANA, TANGA RAYADA<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 1289 u./ día , 161 u. /hora<br />
Tabla Nro 65 BALANCEO DE LINEA TANGA ESTAMPADA, TANGA LLANA Y<br />
TANGA RAYADA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 26 A<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Overlock 0.16 26 A<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 35 A, B<br />
4 Armado Overlock 0.37 60 C<br />
5 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.41 66 B, D<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 35 E<br />
7 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 39 F<br />
cintura<br />
overlock<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.28 45 E, D<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 84 G, F, E<br />
10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 64 E, H<br />
Total STD Máquina 2.98<br />
FUENTE: TABLA Nro. 9 , TABLA Nro 10 , TABLA Nro. 11 y GRAFICO Nro. 7<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
82
Gráfico Nro.7 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA TANGA ESTAMPADA, TANGA<br />
LLANA Y TANGA RAYADA<br />
Ov<br />
A<br />
1 – 26´<br />
2 - 26´<br />
3 - 8´<br />
Ov<br />
C<br />
4 - 60´<br />
Ov-el-p<br />
D<br />
5 - 33´<br />
Recb<br />
D<br />
8 - 27´<br />
Recb<br />
G<br />
9 - 60´<br />
Recb<br />
H<br />
10 - 60´<br />
Ov<br />
B<br />
3 - 27´<br />
Ov-el-p<br />
B<br />
5 - 33´<br />
Ov<br />
E<br />
6 – 35´<br />
8 - 18´<br />
Ov-el-c<br />
F<br />
7 - 39´<br />
Recb<br />
F<br />
9 – 21´<br />
E<br />
10 – 4´<br />
9 - 3´<br />
FUENTE: TABLA Nro. 65<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
83
OBSERVACIONES<br />
• Los operarios B, E, D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1289 u / día<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO<br />
REFERENCIA: CHALO’S , GABO’S<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 1306 u./ día , 163 u. /hora<br />
Tabla Nro 66 BALANCEO DE LINEA CHALO’S Y GABO’S<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min)<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 26 A<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Overlock 0.16 26 A<br />
3 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 36 A, B<br />
4 Armado Overlock 0.37 60 C<br />
5 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.39 64 B, D<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 36 E<br />
7 Pegar Elástico Elasticadora 0.22 36 F<br />
cintura<br />
overlock<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.28 46 E, D<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.52 85 G, F<br />
10 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 65 E, H<br />
Total Máquina 2.94<br />
FUENTE: TABLA Nro. 12 , TABLA Nro 13 y GRAFICO Nro. 8<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
84
Gráfico Nro.8 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA CHALO’S Y GABO’S<br />
Ov<br />
A<br />
1 – 26´<br />
2 - 26´<br />
3 - 8´<br />
Ov<br />
C<br />
4 - 60´<br />
Ov-el-p<br />
D<br />
5 - 32´<br />
Ov.<br />
D<br />
8 - 28´<br />
Recb<br />
G<br />
9 - 60´<br />
Recb<br />
H<br />
10 - 60´<br />
Ov<br />
B<br />
3 - 28´<br />
Ov-el-p<br />
B<br />
5 - 32´<br />
Ov<br />
E<br />
6 – 36´<br />
8 - 18´<br />
Ov-el-c<br />
F<br />
7 - 36´<br />
Recb<br />
F<br />
9 – 24´<br />
E<br />
10 – 5´<br />
FUENTE: TABLA Nro. 66<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
85
OBSERVACIONES<br />
• Los operarios B, E, D y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1306 u / día<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 1146 u./ día , 143 u. /hora<br />
Tabla Nro 67 BALANCEO DE LINEA TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min)<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 23 A<br />
2 Embolsar <strong>de</strong>lantero<br />
poniendo talla<br />
Overlock 0.75 107 A, B, C<br />
3 Armado Overlock 0.37 53 C, E<br />
4 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.41 59 D<br />
5 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 31 E, F<br />
6 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 34 E<br />
cintura<br />
overlock<br />
7 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.28 40 F<br />
8 Recubrir piernas Recubridora 0.52 74 F, G, H<br />
9 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 57 H<br />
Total Máquina 3.35<br />
FUENTE: TABLA Nro. 14 , y GRAFICO Nro. 9<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
86
Gráfico Nro.9 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA TANGA COMBINADA<br />
ESTAMPADA<br />
Ov<br />
A<br />
1 – 23´<br />
2 - 37´<br />
Ov<br />
C<br />
2 – 10´<br />
3 - 50´<br />
Ov.<br />
F<br />
5 - 8´<br />
7 - 40´<br />
Recb<br />
F<br />
8 - 12´<br />
Recb<br />
H<br />
8 – 2´<br />
9 - 57´<br />
Ov<br />
B<br />
2 - 60´<br />
Ov-el-p<br />
D<br />
4 - 59´<br />
Ov<br />
E<br />
3 – 3´<br />
5 - 23´<br />
Ov-el-c<br />
E<br />
6 - 34´<br />
Recb<br />
G<br />
8 – 60´<br />
FUENTE: TABLA Nro. 67<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
87
OBSERVACIONES<br />
• Los operarios E y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las operaciones<br />
correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1146 u / día<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA COMBINADA LLANA<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 1024 u./ día , 128 u. /hora<br />
Tabla Nro 68 BALANCEO DE LINEA TANGA COMBINADA LLANA<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l<br />
protector<br />
Overlock 0.16 20 A<br />
2 Unir tira al <strong>de</strong>lantero Overlock 0.56 72 A, B<br />
3 Recubrir <strong>de</strong>lantero Recubridora 0.37 47 B<br />
4 Orillar protector<br />
colocando talla<br />
Overlock 0.22 28 D<br />
5 Armado Overlock 0.37 47 C<br />
6 Elasticar piernas Elasticadora<br />
overlock<br />
0.41 52 E,C<br />
7 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.22 28 E, D<br />
8 Pegar Elástico Elasticadora 0.24 31 F<br />
cintura<br />
overlock<br />
9 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.28 36 G<br />
10 Recubrir piernas Recubridora 0.52 67 G, F, H<br />
11 Recubrir cinturas Recubridora 0.40 51 H<br />
Total STD Máquina 3.75<br />
FUENTE: TABLA Nro. 15 , y GRAFICO Nro. 10<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
88
Gráfico Nro.10 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA TANGA COMBINADA<br />
LLANA<br />
´<br />
Ov<br />
A<br />
1 – 20´<br />
2 - 40´<br />
Ov<br />
C<br />
5 – 47´<br />
6 - 13´<br />
Ov<br />
E<br />
6 - 39´<br />
7 – 13’<br />
Ov<br />
G<br />
9 - 36´<br />
Recb<br />
G<br />
10 - 24´<br />
Recb<br />
H<br />
10 – 9´<br />
11 51´<br />
Ov<br />
B<br />
2 - 32´<br />
3 - 28´<br />
Recb<br />
D<br />
4 - 47´<br />
Ov-el-p<br />
D<br />
7 – 13´<br />
Ov-el-c<br />
F<br />
8 - 31´<br />
Recb<br />
FUENTE: TABLA Nro. 68<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
F<br />
10 – 29´<br />
89
OBSERVACIONES<br />
• Los operarios D, G y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA =1024 u / día<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BIKINI<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 1120 u./ día , 140 u. /hora<br />
Tabla Nro 69 BALANCEO DE LINEA BIKINI<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />
1 Hacer 2 pinzas en<br />
una pasada<br />
Overlock 0.19 27 A<br />
2 Unir pieza al<br />
<strong>de</strong>lantero poniendo<br />
talla<br />
Overlock 0.5 70 A, B<br />
3 Unir fundillo al<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Overlock 0.28 39 B, C<br />
4 Unir fundillo a la<br />
espalda<br />
Overlock 0.37 52 C<br />
5 Elasticar pierna Overelasticadora<br />
0.39 55 D<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.28 39 E, F<br />
7 Elasticar cintura Overelasticadora<br />
0.24 34 E<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.37 52 F<br />
9 Recubrir piernas Recubridora 0.44 62 G, H<br />
10 Recubrir cintura Recubridora 0.37 52 H<br />
Total STD Máquina 3.43<br />
FUENTE: TABLA Nro. 16 , y GRAFICO Nro. 11<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
90
Gráfico Nro.11 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BIKINI<br />
OBSERVACIONES<br />
FUENTE: TABLA Nro. 69<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• El operario E se traslada a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las operaciones<br />
correspondientes.<br />
Ov<br />
A<br />
1 – 27´<br />
2 - 33´<br />
Ov<br />
C<br />
4 – 52´<br />
3 - 8´<br />
Ov<br />
F<br />
6 – 13´<br />
8 - 47´<br />
Recb<br />
G<br />
9 - 60´<br />
Ov<br />
B<br />
2 - 37´<br />
3 - 23´<br />
Ov-el-p<br />
D<br />
5 - 55´<br />
Ov<br />
E<br />
6 – 26´<br />
Ov-el-c<br />
E<br />
7 - 34´<br />
Recb<br />
H<br />
9 – 2´<br />
10 - 52´<br />
91
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1120 u / día<br />
PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 910 u./ día , 114 u. /hora<br />
Tabla Nro 70 BALANCEO DE LINEA CAMISETA CUELLO REDONDO ADULTO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERADORES<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min)<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0.55 63 A, C<br />
2 Pegar collarete Reubridora<br />
(fól<strong>de</strong>r)<br />
0.52 59 B<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.32 36 C<br />
4 Pegar manga D. Overlock 0.38 43 C, D<br />
5 Pegar manga Iz. Overlock 0.38 43 D, E<br />
6 Cerrar dos costados Overlock 0.8 91 F, E<br />
7 Dobladillar bajos Recubridora 0.71 81 F, E, G<br />
8 Dobladillar mangas Recubridora 0.56 64 G, H<br />
Total STD Máquina 4.22<br />
FUENTE: TABLA Nro. 17 , y GRAFICO Nro. 12<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
92
Gráfico Nro.12 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
ADULTO<br />
OBSERVACIONES<br />
Ov<br />
Ov<br />
A<br />
1 – 60<br />
C<br />
1 - 3´<br />
3 – 36´<br />
4 - 21´<br />
Ov<br />
F<br />
6 - 46´<br />
Recb<br />
F<br />
7 - 14´<br />
E<br />
7 - 10´<br />
Recb<br />
H<br />
8 - 60´<br />
Recb-F<br />
FUENTE: TABLA Nro. 70<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• Los operarios E y F se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
B<br />
2 - 59<br />
Ov<br />
D<br />
4 – 22´<br />
5 - 38´<br />
Ov<br />
E<br />
5 – 5´<br />
6 - 45´<br />
Recb<br />
G<br />
7 – 57´<br />
8 - 3´<br />
93
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 910 u / día<br />
PRODUCTO: CAMISETA NIÑO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 980 u./ día , 123 u. /hora<br />
Tabla Nro 71 BALANCEO DE LINEA CAMISETA CUELLO REDONDO NIÑO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0. 55 68 A, C<br />
2 Pegar collarete Reubridora<br />
(fól<strong>de</strong>r)<br />
0.52 64 B<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.31 38 C<br />
4 Pegar manga D. Overlock 0.40 49 C, D<br />
5 Pegar manga Iz. Overlock 0.40 49 D, E<br />
6 Cerrar dos costados Overlock 0.74 91 F, E<br />
7 Dobladillar bajos Recubridora 0.56 69 H, G<br />
8 Dobladillar mangas Recubridora 0.44 54 H<br />
Total STD Máquina 3.92<br />
FUENTE: TABLA Nro. 18 , y GRAFICO Nro. 13<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
94
Gráfico Nro.13 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
NIÑO<br />
OBSERVACIONES<br />
Ov<br />
Ov<br />
FUENTE: TABLA Nro. 71<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 980 u / día<br />
A<br />
1 – 60´<br />
C<br />
1 - 8´<br />
3 – 38´<br />
4 - 14´<br />
Ov<br />
F<br />
6 - 55´<br />
Recb<br />
H<br />
7 - 6´<br />
8 - 54´<br />
Recb<br />
B<br />
2 - 60´<br />
Ov<br />
D<br />
4 – 35´<br />
5 - 25´<br />
Ov<br />
E<br />
5 – 24´<br />
6 - 36´<br />
Recb<br />
G<br />
7 – 60´<br />
95
PRODUCTO: BVD<br />
REFERENCIA: BVD ADULTO<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 1449u./ día , 181 u. /hora<br />
Tabla Nro 72 BALANCEO DE LINEA BVD ADULTO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min)<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0.31 56 A<br />
2 Pegar tirilla <strong>de</strong> Reubridora 0.38 69 B<br />
escote<br />
(fól<strong>de</strong>r)<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.20 36 C<br />
4 Pegar tirilla en siza Recubridora<br />
(fol<strong>de</strong>r)<br />
0.33 60 D<br />
5 Cerrar dos costados Overlock 0.76 138 C, E, F<br />
6 Dobladillar bajos Recubridora 0.67 121 G, H<br />
Total STD Máquina 2.65<br />
FUENTE: TABLA Nro. 19 , y GRAFICO Nro. 14<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
96
Gráfico Nro.14 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BVD ADULTO<br />
OBSERVACIONES<br />
Ov<br />
Ov<br />
FUENTE: TABLA Nro. 72<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA =1449 u / día<br />
A<br />
1 - 56´<br />
C<br />
3 – 36´<br />
5 - 24´<br />
Ov<br />
E<br />
5 - 60´<br />
Recb<br />
G<br />
6 - 60´<br />
Recb-F<br />
B<br />
2 - 60´<br />
Recb-F<br />
D<br />
4 - 60´<br />
Ov<br />
F<br />
5 - 54´<br />
Recb<br />
H<br />
6 - 60´<br />
97
PRODUCTO: BVD<br />
REFERENCIA: BVD NIÑO<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 1820 u./ día , 228 u. /hora<br />
Tabla Nro 73 BALANCEO DE LINEA BVD NIÑO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0.31 71 A, C<br />
2 Pegar tirilla <strong>de</strong> Reubridora 0.28 64 B, H<br />
escote<br />
(fól<strong>de</strong>r)<br />
3 Cerrar segundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.19 43 C<br />
4 Pegar tirilla en siza Recubridora<br />
(fol<strong>de</strong>r)<br />
0.29 66 D, H<br />
5 Cerrar dos costados Overlock 0.56 128 C, E, F<br />
6 Dobladillar bajos Recubridora 0.48 109 G, H<br />
Total STD Máquina 2.11<br />
FUENTE: TABLA Nro. 20 , y GRAFICO Nro. 15<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
98
Gráfico Nro.15 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BVD NIÑO<br />
OBSERVACIONES<br />
Ov<br />
Ov<br />
FUENTE: TABLA Nro. 73<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 1820 1816 u / día<br />
A<br />
1 - 60´<br />
C<br />
1 - 11´<br />
3 – 43´<br />
5 - 6´<br />
Ov<br />
E<br />
5 - 60´<br />
Recb<br />
G<br />
6 - 60´<br />
Recb-F<br />
B<br />
2 - 60´<br />
Recb-F<br />
D<br />
4 - 6´<br />
Ov<br />
F<br />
5 - 60´<br />
Recb<br />
H<br />
6 – 49´<br />
2 - 4´<br />
4 - 6´<br />
99
PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO EN V<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 646 u./ día , 81 u. / hora<br />
Tabla Nro 74 BALANCEO DE LINEA CAMISETA CUELLO EN V<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />
1 Cerrar primer<br />
hombro con tira<br />
Overlock 0.55 45 A<br />
2 Cerrar sgundo<br />
hombro<br />
Overlock 0.32 26 A<br />
3 Hacer cuello en V Overlock 0.11 9 B<br />
4 Pegar cuello en V Overlock 1.58 128 B, D, C<br />
5 Pegar Tirilla en Recubridora 0.55 45 D<br />
escote y hombros Tirilladora<br />
6 Pegar manga D. Overlock 0.38 31 E<br />
7 Pegar manga Iz. Overlock 0.38 31 E<br />
8 Cerrar dos costados Overlock 0.8 65 F<br />
9 Dobladillar bajos Recubridora 0.71 58 G<br />
10 Dobladillar mangas Recubridora 0.56 45 H<br />
Total STD Máquina 5.94<br />
FUENTE: TABLA Nro. 21 , y GRAFICO Nro. 16<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
100
Gráfico Nro.16 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA CAMISETA CUELLO EN V<br />
FUENTE: TABLA Nro. 74<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
OBSERVACIONES<br />
• El operario D se traslada a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las operaciones<br />
correspondientes.<br />
Ov<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 646 u / día<br />
A<br />
1 – 45´<br />
2 - 25´<br />
Ov<br />
D<br />
4 – 17´<br />
Tirill<br />
D<br />
5 – 43´<br />
Recb<br />
G<br />
9 - 58´<br />
Recb<br />
H<br />
10 - 45´<br />
Ov<br />
B<br />
3 - 9´<br />
4 - 51´<br />
Ov<br />
C<br />
4 - 60´<br />
Ov<br />
E<br />
6 – 30´<br />
7 - 30´<br />
Recb<br />
F<br />
8 - 60´<br />
101
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BOXER<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 726 u./ día , 91 u. /hora<br />
Tabla Nro 75 BALANCEO DE LINEA BOXER<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA DE OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN (min.)<br />
1 Doblar dos<br />
<strong>de</strong>lanteros<br />
Unidora 0.48 44 A<br />
2 Pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />
3 cm.<br />
Recta 0.32 29 B<br />
3 Hacer hojal Ojaladora 0.37 34 C<br />
4 pespuntar <strong>de</strong>lantero<br />
5 cm.<br />
Recta 0.29 26 B<br />
5 Unir espalda con<br />
entrepierna<br />
Unidora 0.35 32 D, A<br />
6 Unir espalda y<br />
entrepierna con<br />
<strong>de</strong>lantero<br />
Unidora 0.48 44 D<br />
7 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.4 36 E<br />
8 Elasticar cintura Elasticadora<br />
Overlock<br />
0.23 21 F<br />
9 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.36 33 E, G<br />
10 Recubrir cintura Ca<strong>de</strong>neta 0.36 33 F<br />
11 Doblar bastas Recubrir 0.58 53 G<br />
12 Pegar Etiqueta Recta 0.69 63 H<br />
13 Pegar botón Botonera 0.38 35 C, B<br />
Total STD Máquina 5.29<br />
FUENTE: TABLA Nro. 22 , y GRAFICO Nro. 17<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
102
Gráfico Nro.17 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BOXER<br />
OBSERVACIONES<br />
Oj.<br />
C<br />
3 – 34´<br />
Und<br />
D<br />
5 – 16´<br />
6 - 44´<br />
Ov<br />
E<br />
7 – 36´<br />
9 - 24´<br />
Ov<br />
G<br />
9 - 9´<br />
Recb<br />
G<br />
11 – 51´<br />
Rct<br />
FUENTE: TABLA Nro. 75<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
• Los operarios B , C y G se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
B<br />
2 – 29´<br />
4– 26´<br />
Und<br />
A<br />
1 – 44´<br />
5 - 16´<br />
Ov-el-c<br />
F<br />
8 – 21´<br />
Cadt<br />
F<br />
10 – 33´<br />
Rct<br />
H<br />
12 – 60´<br />
Bt.<br />
C B<br />
13 – 26´ 13 – 5´<br />
103
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 726 u / día<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BOXITO<br />
NUMERO DE PERSONAS: 8<br />
PRODUCION: 937 u./ día , 117 u. /hora<br />
Tabla Nro 76 BALANCEO DE LINEA BOXITO<br />
N° NOMBRE TIPO DE TIEMPO CARGA OPERARIOS<br />
OPERACIÓN MAQUINA STD(min.) OPERACIÓN(min.)<br />
1 Hacer pinzas Overlock 0.22 26 A<br />
2 Unir Centro<br />
<strong>de</strong>lantero a costado<br />
<strong>de</strong>recho<br />
Unidora 0.27 32 B<br />
3 Unir Centro<br />
<strong>de</strong>lantero a costado<br />
izquierdo<br />
Unidora 0.27 31 B,C<br />
4 Unir entrepierna a<br />
espalda<br />
Unidora 0.32 37 C<br />
5 Unir entrepierna y<br />
espalda a <strong>de</strong>lantero<br />
Unidora 0.46 54 C,D<br />
6 Cerrar primer<br />
costado<br />
Overlock 0.30 35 A<br />
7 Elasticar cintura Elasticadora<br />
Overlock<br />
0.16 19 D<br />
8 Cerrar segundo<br />
costado<br />
Overlock 0.25 29 E<br />
9 Recubrir cintura Ca<strong>de</strong>neta 0.28 33 E<br />
10 Doblar bajos Recubridora 0.88 103 F,G<br />
11 Pegar etiqueta Recta 0.69 81 H,D,G<br />
Total STD Máquina 4.10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 23, y GRAFICO Nro. 18<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
104
Gráfico Nro.18 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA BOXITOS<br />
Und<br />
B<br />
2 – 32´<br />
3 - 28´<br />
Ov<br />
A<br />
1 – 26´<br />
6 - 34´<br />
Ov<br />
E<br />
8 – 29´<br />
Cadt<br />
Rct<br />
E<br />
9 - 31´<br />
H<br />
11 – 60´<br />
Und<br />
C<br />
4 - 37´<br />
3 – 3´<br />
5 – 20´<br />
Und<br />
FUENTE: TABLA Nro. 76<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
D<br />
5 – 34´<br />
Ov-el-c<br />
D<br />
7 – 19´<br />
Recb<br />
F<br />
10 – 60´<br />
Recb<br />
G<br />
10 – 43´<br />
Rct<br />
D<br />
11 – 4´<br />
G<br />
11 – 17´<br />
105
OBSERVACIONES<br />
• Los operarios D, E y G se trasladan a otro puesto <strong>de</strong> trabajo para apoyar las<br />
operaciones correspondientes.<br />
• PRODUCCIÓN EFECTIVA = 937 u / día<br />
106
4.3 CALCULO DE EFICIENCIA DE MAQUINA<br />
Tabla Nro 77 CALCULO EFICIENCIA DE MAQUINA<br />
M O DELO PRO DUCCION DIAS PRO DUCCIO N STD CAPACIDAD<br />
DIARIA M ENSUAL m aq M ENSUAL<br />
SECCION 1<br />
NURY GIRLS LLANO 1618 2 3236 1,78<br />
NURY GIRLS ESTAMPADO 1618 2 3236 1,78<br />
NURY TANGA LLANA 1500 2 3000 1,92<br />
NURY TANGA ESTAMPADA 1500 3 4500 1,92<br />
NURY CLÁSICO LLANO 1469 3 4407 1,96<br />
NURY CLASICO ESTAMPAD. 1469 3 4407 1,96<br />
NURY BIKINI LLANO 1515 2 3030<br />
1,9<br />
NURY BIKINI ESTAMPADO<br />
SECCION 2<br />
1515 3 4545<br />
1,9<br />
TANGA COMB.LLANA 1024 3 3072 3,75<br />
BIKINI 1120 3 3360 3,43<br />
CCR ADULTO 910 3 2730 4,22<br />
CCR NIÑO 980 3 2940 3,92<br />
BVD ADULTO 1449 3 4347 2,65<br />
BVD NIÑO 1820 3 5460 2,11<br />
CCV 646 2 1292 5,94<br />
SECCION 3<br />
TANGA LLANA 1289 3 3867 2,98<br />
TANGA COMB. ESTAMP 1146 3 3438 3,35<br />
CHALO´S 1306 1 1306 2,94<br />
GABO´S 1306 2 2612 2,94<br />
BOXER 726 3 2178 5,29<br />
BOXITOS 937 3 2811<br />
4,1<br />
TANGA RAYADA 1289 3 3867 2,98<br />
TANGA ESTAMPADA 1289 2 2578 2,98<br />
TOTAL<br />
FUENTE : TABLAS 61-76<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
107<br />
( minutos)<br />
5760,08<br />
5760,08<br />
5760<br />
8640<br />
8637,72<br />
8637,72<br />
5757<br />
8635,5<br />
11520<br />
11524,8<br />
11520,6<br />
11524,8<br />
11519,55<br />
11520,6<br />
7674,48<br />
11523,66<br />
11517,3<br />
3839,64<br />
7679,28<br />
11521,62<br />
11525,1<br />
11523,66<br />
7682,44<br />
211205,63
EFICIENCIA MAQUINA =<br />
EFICIENCIA MAQUINA =<br />
EMPLEO DE LA MAQUINA REAL<br />
CAPACIDAD EFECTIVA DE MAQUINA<br />
211205.63 min.<br />
374400 min.<br />
EFICIENCIA MAQUINA = 0.56 56 %<br />
108
4.4 DISTRIBUCION DE PLANTA<br />
Para la distribución <strong>de</strong> planta se tomó en cuenta cuatro criterios importantes los cuales se<br />
encuentran <strong>de</strong>finidos en:<br />
• Criterios generales, los cuales toma en cuenta la seguridad y salud , el<br />
<strong>de</strong>sempeño, comodidad.<br />
• Relaciones <strong>de</strong> aprovechamiento <strong>de</strong> recursos, es <strong>de</strong>cir se toma en cuenta<br />
el aprovechamiento <strong>de</strong> gente, energía, equipo, espacio.<br />
• Relaciones <strong>de</strong> control administrativo se dividirá en materiales,<br />
movimientos y pérdida.<br />
• Relaciones <strong>de</strong> eficiencia operativa tomando aspectos como: fabricación,<br />
almacenamiento , recuperación , recepción y embarque.<br />
Estos criterios permiten flexibilizar la producción, optimizar los procesos y garantizar un<br />
flujo constante <strong>de</strong> producto en toda la operación.<br />
109
CAPITULO 5 RESULTADOS<br />
5.1 INCREMENTO DE LA PRODUCCION<br />
La producción se incrementa según la siguiente tabla<br />
Tabla Nro. 78 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN<br />
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN<br />
STD DIARIA DEL DIARIA DEL %<br />
maqna. SISTEMA SISTEMA<br />
MODELO<br />
(min.) CONVENCIONAL MODULAR INCREMENTO<br />
TANGA LLANA 2,98<br />
1040 1289 23.9<br />
TANGA COMB. ESTAMP 3,35<br />
14.6<br />
1000 1146<br />
CHALO´S 2,94<br />
1040 1306 25.5<br />
GABO´S 2,94<br />
1040 1306 25.5<br />
BOXER 5,29<br />
648 726 12.0<br />
BOXITOS 4,1<br />
696 937 34.6<br />
TANGA RAYADA 2,98<br />
1040 1289<br />
23.9<br />
TANGA COMB.LLANA 3,75<br />
900 1024<br />
13.8<br />
BIKINI 3,43<br />
960 1120<br />
16.6<br />
CCR ADULTO 4,22<br />
600 910<br />
51.6<br />
CCR NIÑO 3,92<br />
856 980<br />
14.4<br />
BVD ADULTO 2,65<br />
1264 1449<br />
14.6<br />
BVD NIÑO 2,11<br />
1656 1820<br />
9.9<br />
CCV 5,94<br />
600 646<br />
7.7<br />
TANGA ESTAMPADA 2,98<br />
521 1289<br />
147<br />
NURY GIRLS LLANO 1,78<br />
1456 1618<br />
11.1<br />
NURY GIRLS ESTAMPADO 1,78<br />
1456 1618<br />
11.1<br />
110
NURY TANGA LLANA 1,92<br />
NURY TANGA ESTAMPADA 1,92<br />
NURY CLÁSICO LLANO 1,96<br />
NURY CLÁSICO ESTAMPADO 1,96<br />
1,9<br />
NURY BIKINI LLANO<br />
NURY BIKINI ESTAMPADO 1,9<br />
5.2 EFICIENCIA DE MAQUINARIA<br />
1232 1500 21.8<br />
1232 1500 21.8<br />
1232 1469<br />
19.2<br />
1232 1469 19.2<br />
1232 1515<br />
1232 1515<br />
FUENTE: TABLA 26 Y TABLA 77<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
Tabla Nro. 79 INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE MAQUINARIA<br />
SISTEMA CAPACIDAD EN MINUTOS EFICIENCIA 374400 min.<br />
CONVENCIONAL 173479.21 min. 46 %<br />
MODULAR 211205.63 min. 56 %<br />
FUENTE: TABLA 26 Y TABLA 77<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
22.9<br />
23<br />
111
5.3 SATISFACCION DEL PRONOSTICO DE VENTAS<br />
Tabla Nro. 80 SATISFACCION DEL PRONOSTICO DE VENTAS<br />
MODELO PRONSTICO PRODUCCION PRODUCCION<br />
MENSUAL MENSUAL SATISFACCION MENSUAL SATISFACCION<br />
EN UNIDADES SISTEMA PRONOSTICO SISTEMA PRONOSTICO<br />
CONVENCIONAL MODULAR<br />
TANGA LLANA 4033 3120 77,4 3867 95,9<br />
TANGA COMB. ESTAMP 3600 3000 83,3 3438 95,5<br />
CHALO´S 1400 1040 74,3 1306 93,3<br />
GABO´S 2730 2080 76,2 2612 95,7<br />
BOXER 2225 1944 87,4 2178 97,9<br />
BOXITOS 2880 2088 72,5 2811 97,6<br />
TANGA RAYADA 4000 3120 78,0 3867 96,7<br />
TANGA COMB.LLANA 3123 2700 86,5 3072 98,4<br />
BIKINI 3500 2880 82,3 3360 96,0<br />
CCR ADULTO 2760 1800 65,2 2730 98,9<br />
CCR NIÑO 3012 2568 85,3 2940 97,6<br />
BVD ADULTO 4400 3792 86,2 4347 98,8<br />
BVD NIÑO 5500 4968 90,3 5460 99,3<br />
CCV 1312 1200 91,5 1292 98,5<br />
TANGA ESTAMPADA 2800 2080 74,3 2578 92,1<br />
NURY GIRLS LLANO 3270 2912 89,1 3236 99,0<br />
NURY GIRLS ESTAMPADO 3300 2912 88,2 3236 98,1<br />
NURY TANGA LLANA 3100 2464 79,5 3000 96,8<br />
NURY TANGA ESTAMPADA 4533 3696 81,5 4500 99,3<br />
NURY CLÁSICO LLANO 4428 3696 83,5 4407 99,5<br />
NURY CLÁSICO ESTAMPADO 4523 3696 81,7 4407 97,4<br />
NURY BIKINI LLANO 3132 2464 78,7 3030 96,7<br />
NURY BIKINI ESTAMPADO 4630 3696 79,8 4545 98,2<br />
FUENTE: TABLA Nro. 24 , TABLA Nro. 26 Y TABLA Nro. 77<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
112
5.4 INVERSION EN MATERIA PRIMA<br />
Tabla Nro 81: GRUPOS DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA<br />
PRODUCTOS PORCENTAJE DEL INVENTARIO GRUPOS PORCENTAJE DE LA INVERSION<br />
001-050 49 % C 4,46045 %<br />
051-080 30 % B 17,4249 %<br />
081-101 21 % A 78,11462 %<br />
FUENTE: Tabla Nro 51<br />
ELABORADO POR: LUIS MENA<br />
113
5.5 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO<br />
Se pronostica tener en el inventario <strong>de</strong> producto en proceso las siguientes cantida<strong>de</strong>s<br />
Tabla Nro 82: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY TANGA<br />
LLANA<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY TANGA LLANA<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Armado 230 6<br />
2 Elasticar piernas 150 6<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
140 6<br />
4 Elasticar cintura 115 6<br />
5 Cerrar otro costado 120 6<br />
FUENTE: TABLA Nro. 27<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 83 : : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY TANGA<br />
ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY TANGA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Armado 225 6<br />
2 Elasticar piernas 149 6<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
138 6<br />
4 Elasticar cintura 135 6<br />
5 Cerrar otro costado 125 6<br />
FUENTE: TABLA Nro. 28<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
114
Tabla Nro. 84 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY BIKINI<br />
LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY BIKINI LLANO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Armado 253 6<br />
2 Elasticar piernas 154 6<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
129 6<br />
4 Elasticar cintura 127 6<br />
5 Cerrar otro costado 130 6<br />
FUENTE: TABLA Nro. 29<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro. 85 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY BIKINI<br />
ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY BIKINI ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Armado 250 6<br />
2 Elasticar piernas 151 6<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
126 6<br />
4 Elasticar cintura 124 6<br />
5 Cerrar otro costado 123 6<br />
FUENTE: TABLA Nro. 30<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
115
Tabla Nro 86 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY CLÁSICO<br />
LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY CLÁSICO LLANO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Armado 260 6<br />
2 Elasticar piernas 145 6<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
120 6<br />
4 Elasticar cintura 116 6<br />
5 Cerrar otro costado 133 6<br />
FUENTE: TABLA Nro.31<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 87: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY CLÁSICO<br />
ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE DAMA<br />
REFERENCIA: NURY CLÁSICO ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Armado 240 6<br />
2 Elasticar piernas 150 6<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
119 6<br />
4 Elasticar cintura 123 6<br />
5 Cerrar otro costado 118 6<br />
FUENTE: TABLA Nro. 32<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
116
Tabla Nro 88: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY GIRLS<br />
LLANO<br />
PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />
REFERENCIA: NURY GIRLS LLANO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Armado 225 6<br />
2 Elasticar piernas 136 6<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
143 6<br />
4 Elasticar cintura 127 6<br />
5 Cerrar otro costado 120 6<br />
FUENTE: TABLA Nro. 33<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 89: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE NURY GIRLS<br />
ESTAMPADO<br />
PRODUCTO: PANTY DE NIÑA<br />
REFERENCIA: NURY GIRLS ESTAMPADO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO EN<br />
PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Armado 219 6<br />
2 Elasticar piernas 134 6<br />
3 Cerrar primer<br />
Costado<br />
135 6<br />
4 Elasticar cintura 121 6<br />
5 Cerrar otro costado 116 6<br />
FUENTE: TABLA Nro. 34<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
117
Tabla Nro 90: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TIEMPOS DE<br />
TANGA ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVECIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 130 10<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 130 10<br />
3 Orillar protector colocando talla 126 10<br />
4 Armado 130 10<br />
5 Elasticar piernas 125 10<br />
6 Cerrar primer costado 120 10<br />
7 Pegar Elástico cintura 116 10<br />
8 Cerrar segundo costado 123 10<br />
9 Recubrir piernas 120 10<br />
10 Recubrir cinturas 150 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 35<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 91: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE<br />
TANGA LLANA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA LLANA<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 140 10<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 140 10<br />
3 Orillar protector colocando talla 116 10<br />
4 Armado 125 10<br />
5 Elasticar piernas 115 10<br />
6 Cerrar primer costado 111 10<br />
7 Pegar Elástico cintura 114 10<br />
8 Cerrar segundo costado 113 10<br />
9 Recubrir piernas 112 10<br />
10 Recubrir cinturas 146 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 36<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
118
Tabla Nro 92: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />
RAYADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA RAYADA<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 135 10<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 136 10<br />
3 Orillar protector colocando talla 120 10<br />
4 Armado 122 10<br />
5 Elasticar piernas 114 10<br />
6 Cerrar primer costado 110 10<br />
7 Pegar Elástico cintura 111 10<br />
8 Cerrar segundo costado 113 10<br />
9 Recubrir piernas 114 10<br />
10 Recubrir cinturas 115 10<br />
FUENTE: TABLA Nro.37<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 93: : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CHALO´S<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO LLANO<br />
REFERENCIA: CHALO’S<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 126 10<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 126 10<br />
3 Orillar protector colocando talla 121 10<br />
4 Armado 123 10<br />
5 Elasticar piernas 124 10<br />
6 Cerrar primer costado 111 10<br />
7 Pegar Elástico cintura 119 10<br />
8 Cerrar segundo costado 119 10<br />
9 Recubrir piernas 150 10<br />
10 Recubrir cinturas 113 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 38<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
119
Tabla Nro 94: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE GABO’S<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE NIÑO ESTAMPADO<br />
REFERENCIA: GABO’S<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 122 10<br />
2 Hacer pinzas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lantero 125 10<br />
3 Orillar protector colocando talla 130 10<br />
4 Armado 133 10<br />
5 Elasticar piernas 129 10<br />
6 Cerrar primer costado 112 10<br />
7 Pegar Elástico cintura 109 10<br />
8 Cerrar segundo costado 119 10<br />
9 Recubrir piernas 150 10<br />
10 Recubrir cinturas 113 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 39<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 95 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />
COMBINADA ESTAMPADA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA COMBINADA ESTAMPADA<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 200 10<br />
2 Embolsar <strong>de</strong>lantero poniendo talla 100 10<br />
3 Armado 160 10<br />
4 Elasticar piernas 110 10<br />
5 Cerrar primer costado 150 10<br />
6 Pegar Elástico cintura 162 10<br />
7 Cerrar segundo costado 120 10<br />
8 Recubrir piernas 130 10<br />
9 Recubrir cinturas 110 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 40<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
120
Tabla Nro 96: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE TANGA<br />
COMBINADA LLANA<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: TANGA COMBINADA LLANA<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S CONVECNIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer pinzas <strong>de</strong>l protector 250 10<br />
2 Unir tira al <strong>de</strong>lantero 160 10<br />
3 Recubrir <strong>de</strong>lantero 120 10<br />
4 Orillar protector colocando talla 100 10<br />
5 Armado 160 10<br />
6 Elasticar piernas 160 10<br />
7 Cerrar primer costado 111 10<br />
8 Pegar Elástico cintura 105 10<br />
9 Cerrar segundo costado 113 10<br />
10 Recubrir piernas 95 10<br />
11 Recubrir cinturas 110<br />
FUENTE: TABLA Nro. 41<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 97: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BIKINI<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BIKINI<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVECNIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer 2 pinzas en una pasada 211 10<br />
2 Unir pieza al <strong>de</strong>lantero poniendo<br />
talla<br />
150 10<br />
3 Unir fundillo al <strong>de</strong>lantero 162 10<br />
4 Unir fundillo a la espalda 120 10<br />
5 Elasticar pierna 130 10<br />
6 Cerrar primer costado 111 10<br />
7 Elasticar cintura 112 10<br />
8 Cerrar segundo costado 130 10<br />
9 Recubrir piernas 111 10<br />
10 Recubrir cintura 150 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 42<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
121
Tabla Nro 98: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />
CUELLO REDONDO ADULTO<br />
PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Cerrar primer hombro con tira 160 10<br />
2 Pegar collarete 112 10<br />
3 Cerrar segundo hombro 130 10<br />
4 Pegar manga D. 125 10<br />
5 Pegar manga Iz. 125 10<br />
6 Cerrar dos costados 136 10<br />
7 Dobladillar bajos 139 10<br />
8 Dobladillar mangas 129 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 43<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 99: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />
CUELLO REDONDO NIÑO<br />
PRODUCTO: CAMISETA NIÑO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO REDONDO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Cerrar primer hombro con tira 170 10<br />
2 Pegar collarete 135 10<br />
3 Cerrar segundo hombro 146 10<br />
4 Pegar manga D. 150 10<br />
5 Pegar manga Iz. 139 10<br />
6 Cerrar dos costados 129 10<br />
7 Dobladillar bajos 127 10<br />
8 Dobladillar mangas 128 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 44<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
122
Tabla Nro 100: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BVD DE ADULTO<br />
PRODUCTO: BVD<br />
REFERENCIA: BVD ADULTO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Cerrar primer hombro con tira 250 10<br />
2 Pegar tirilla <strong>de</strong> escote 160 10<br />
3 Cerrar segundo hombro 170 10<br />
4 Pegar tirilla en siza 111 10<br />
5 Cerrar dos costados 120 10<br />
6 Dobladillar bajos 130 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 45<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 101: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BVD DE NIÑO<br />
PRODUCTO: BVD<br />
REFERENCIA: BVD NIÑO<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVERSIÓN<br />
EN PROCESO<br />
S. CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Cerrar primer hombro con tira 185 10<br />
2 Pegar tirilla <strong>de</strong> escote 111 10<br />
3 Cerrar segundo hombro 135 10<br />
4 Pegar tirilla en siza 126 10<br />
5 Cerrar dos costados 128 10<br />
6 Dobladillar bajos 100 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 46<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
123
Tabla Nro 102: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE CAMISETA<br />
CUELLO EN V<br />
PRODUCTO: CAMISETA ADULTO<br />
REFERENCIA: CAMISETA CUELLO EN V<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Cerrar primer hombro con tira 175 10<br />
2 Cerrar sgundo hombro 123 10<br />
3 Hacer cuello en V 112 10<br />
4 Pegar cuello en V 134 10<br />
5 Pegar Tirilla en escote y hombros 129 10<br />
6 Pegar manga D. 96 10<br />
7 Pegar manga Iz. 97 10<br />
8 Cerrar dos costados 111 10<br />
9 Dobladillar bajos 123 10<br />
10 Dobladillar mangas 13 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 47<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
Tabla Nro 103 : INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BOXER<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BOXER<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Doblar dos <strong>de</strong>lanteros 120 10<br />
2 Pespuntar <strong>de</strong>lantero 3 cm. 99 10<br />
3 Hacer hojal 65 10<br />
4 pespuntar <strong>de</strong>lantero 5 cm. 50 10<br />
5 Unir espalda con entrepierna 169 10<br />
6 Unir espalda y entrepierna con <strong>de</strong>lantero 120 10<br />
7 Cerrar primer costado 50 10<br />
8 Elasticar cintura 61 10<br />
9 Cerrar segundo costado 62 10<br />
10 Recubrir cintura 100 10<br />
11 Doblar bastas 130 10<br />
12 Pegar Etiqueta 111 10<br />
13 Pegar botón 111 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 48<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
124
Tabla Nro 104: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO DE BOXITOS<br />
PRODUCTO: INTERIOR DE HOMBRE<br />
REFERENCIA: BOXITOS<br />
N° NOMBRE OPERACIÓN INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S.CONVENCIONAL<br />
INVENTARIO<br />
EN PROCESO<br />
S. MODULAR<br />
1 Hacer pinzas 230 10<br />
2 Unir Centro <strong>de</strong>lantero a costado <strong>de</strong>recho 112 10<br />
3 Unir Centro <strong>de</strong>lantero a costado izquierdo 115 10<br />
4 Unir entrepierna a espalda 136 10<br />
5 Unir entrepierna y espalda a <strong>de</strong>lantero 50 10<br />
6 Cerrar primer costado 55 10<br />
7 Elasticar cintura 69 10<br />
8 Cerrar segundo costado 80 10<br />
9 Recubrir cintura 135 10<br />
10 Doblar bajos 129 10<br />
11 Pegar etiqueta 128 10<br />
FUENTE: TABLA Nro. 49<br />
ELABORADO POR : LUIS MENA<br />
125
5.6 CONCLUSIONES<br />
• La empresa Wellman tiene tres secciones que confeccionan distintos productos, cada<br />
una <strong>de</strong> ellas es in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> la otra con los procesos <strong>de</strong> corte, confección y<br />
empaque.<br />
• La empresa tiene varios productos, los cuales tienen distintos procesos y acabados, lo<br />
que implica tener maquinaria especial, que es únicamente utilizada para la<br />
elaboración <strong>de</strong> dichos productos, la misma que provoca tener una eficiencia <strong>de</strong><br />
maquinaria muy baja<br />
• El control <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> los trabajadores se lo hace individualmente, registrado<br />
en formatos establecidos , este control no es muy acertado <strong>de</strong>bido a que se ha<br />
<strong>de</strong>tectado que los trabajadores aumentan la cantidad que han producido para obtener<br />
una mayor eficiencia. Este control se lo hace cada 2 días presentando resultados<br />
tardíos.<br />
• El sistema <strong>de</strong> trabajo en serie que se aplica en empresa Wellman se encuentra muy<br />
<strong>de</strong>sorganizado , provocando que la fecha <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> los pedidos se retracen más <strong>de</strong><br />
lo establecido.<br />
126
• El trabajo realizado por las operarias es muy rutinario y mecánico, <strong>de</strong>bido a que su<br />
capacitación es muy limitada en ciertas operaciones y máquinas, ocasionando un<br />
trabajo individualista y no en equipo.<br />
• La falta <strong>de</strong> capacitación y la forma <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> los operarios provoca cuellos <strong>de</strong><br />
botella, los cuales ocasionan inventarios <strong>de</strong> producto en proceso muy altos, dándonos<br />
un <strong>de</strong>scontrol total en la programación <strong>de</strong> la producción.<br />
• Las políticas <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> la empresa que se han establecido no se aplican en su<br />
totalidad provocando productos <strong>de</strong>fectuosos.<br />
• El control <strong>de</strong> calidad se realiza al final <strong>de</strong>l proceso, lo que no permite el<br />
aseguramiento <strong>de</strong> la calidad , si no simplemente el reproceso <strong>de</strong>l producto o en su<br />
<strong>de</strong>fecto la venta <strong>de</strong>l mismo con menor calidad, lo que ocasiona <strong>de</strong>sperdicio por<br />
proceso y pérdidas por bajo valor <strong>de</strong>l producto.<br />
• Aplicando el sistema modular en la empresa se disminuye el inventario en proceso<br />
dándonos un control visible <strong>de</strong> la programación, cumpliendo las fechas <strong>de</strong> entrega.<br />
• En el sistema modular obliga a la empresa a una capacitación constante <strong>de</strong> todos los<br />
trabajadores que laboran en la misma.<br />
127
• En el sistema modular los problemas que se presentan se <strong>de</strong>tectan fácilmente los<br />
mismos que <strong>de</strong>ben ser solucionados correcta e inmediatamente por los supervisores,<br />
en este sistema hay un ahorro <strong>de</strong> superficie en la distribución <strong>de</strong> maquinaria <strong>de</strong>bido a<br />
que las máquinas están completamente pegadas una tras otra según el producto que<br />
se va a elaborar.<br />
• Cada producto pertenece a un módulo <strong>de</strong> trabajo , el mismo que tiene una semejanza<br />
en su elaboración con los <strong>de</strong>más productos que pertenecen al módulo a pesar <strong>de</strong> esto<br />
hay productos con pequeñas diferencias en su diseño que impi<strong>de</strong> que haya una<br />
distribución <strong>de</strong> maquinaria fija, lo cual implica tener una planeación <strong>de</strong> movimiento<br />
<strong>de</strong> maquinaria cuándo sea necesario.<br />
• El control <strong>de</strong> la producción se lo hace en grupo permitiendo que la gente trabaje en<br />
equipo dándonos resultado cada hora <strong>de</strong>l turno.<br />
• Existe con el sistema modular mayor responsabilidad disminuyendo el ausentismo <strong>de</strong><br />
los operarios. Este sistema permite tener una administración <strong>de</strong> personal más fácil<br />
<strong>de</strong>bido a que en caso <strong>de</strong> pedir permiso la operaria ya no se lo hará directamente con<br />
el superior sino con sus compañeras <strong>de</strong> equipo, <strong>de</strong>bido a que ellas tendrán la<br />
responsabilidad <strong>de</strong> entregar la misma producción en el día.<br />
128
5.7 RECOMENDACIONES<br />
• Se recomienda poner en práctica la tecnología modular para po<strong>de</strong>r obtener los<br />
beneficios mencionados, los mismos que representarán reducción <strong>de</strong> costos <strong>de</strong><br />
producción y aumento <strong>de</strong> la capacidad instalada.<br />
• Se <strong>de</strong>be aumentar los diseños en la línea <strong>de</strong> camiseta y bóxer para po<strong>de</strong>r aumentar la<br />
capacidad en estos módulos <strong>de</strong> trabajo.<br />
• Al presentar una nueva colección <strong>de</strong> productos se <strong>de</strong>be tomar en cuanta el tipo <strong>de</strong><br />
maquinaria que permite elaborar cada uno <strong>de</strong> ellos, <strong>de</strong>bido a que cada módulo <strong>de</strong>be<br />
ser in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong>l otro ya sea en maquinaria como en operarios.<br />
• El lote <strong>de</strong> corte <strong>de</strong>be ser introducido en el módulo por color y por talla para tener un<br />
flujo <strong>de</strong> proceso correcto.<br />
• Como complemento a este trabajo se <strong>de</strong>berá realizar un sistema <strong>de</strong> incentivo <strong>de</strong><br />
equipo que permita tener a los operarios motivados.<br />
• Realizar capacitación periódicas <strong>de</strong> equipo con los trabajadores para actualizar o<br />
revisar los conocimientos tecnológicos y científicos, que con la rutina y el trabajo<br />
continuo, han llegado a per<strong>de</strong>rse o confundirse bajo el supuesto <strong>de</strong> <strong>de</strong>streza.<br />
129
• Se <strong>de</strong>be realizar un control <strong>de</strong> calidad cada período <strong>de</strong>l turno para asegurar el<br />
proceso.<br />
• Se recomienda hacer un estudio más profundo en la sección <strong>de</strong> corte y empaque <strong>de</strong> la<br />
empresa.<br />
130
BIBLIOGRAFIA<br />
• KEITH Lockyer(1993) La producción Industrial, México.Alfaomega<br />
• GARCIA, R. CRIOLLO (1998) Estudio <strong>de</strong>l Trabajo.Medición <strong>de</strong>l trabajo(1ra Ed.)<br />
México: McGraw-Hill.<br />
• ADAM, E. EBERT, R. (1991) Administración <strong>de</strong> la producción y las operaciones<br />
(4 ta ED.).México: Prentice Hall.<br />
• KOONTZ, H. Y WEIHRICH, H.(1998) Administración una perspectiva global.<br />
(11ª.ED.).México: McGraw-Hill.<br />
• NIEBEL, B. (1996) Ingeniería Industrial. Métodos, tiempos y movimientos.<br />
(9ª. Ed.). México: Alfaomega.<br />
• SUMANTH, D. (1990) Ingeniería y administración <strong>de</strong> la productividad.<br />
México: McGraw-Hill.<br />
• CHASE A. (2000) Administración <strong>de</strong> producción y operaciones.(8va.ED.) Bogotá:<br />
Mcgraw-Hill<br />
• KIGGS JAMES L, (2000) Sistemas <strong>de</strong> producción, planeación, y control, limusa,<br />
México: Limusa<br />
• BARRY L. (1998) Dirección <strong>de</strong> producción, Printence Hall, (4ta ED.). Madrid<br />
Printice-Hall.<br />
• MENDOZA, A (1990) Manual para <strong>de</strong>terminar necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación<br />
México:Trillas S.A.<br />
131