08.02.2015 Views

brukererfaringer - NHO

brukererfaringer - NHO

brukererfaringer - NHO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NOx-fond seminar 2. og 3 oktober 2012<br />

NOx tiltak - <strong>brukererfaringer</strong><br />

Erik Hennie<br />

MARINTEK avd. Energisystemer og teknisk operasjon<br />

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt


NOx-tiltak - <strong>brukererfaringer</strong><br />

−<br />

−<br />

Kort om undersøkelsen<br />

− Bakgrunn<br />

− Gjennomføring<br />

Oppsummering av undersøkelse<br />

− SCR, Lav NOx, Gassdrift, EGR, Vannbasert<br />

Bakgrunn:<br />

Ønske om å vite mer om de praktiske erfaringene fra tiltakene støttet i marin sektor<br />

(fase 1) Erfaringer som evt. kan dras nytte av i fase 2 av tiltaksstøtte (2011-2017).<br />

Fase 2 vil bl.a. ha fokus på:<br />

• Tiltaket er "bærekraftig" i den forstand at tiltaket er varig, er kosteffektivt, ikke<br />

økt forbruk, ikke mer manntid for vedlikehold og operasjon av fartøy.


NOx-tiltak - <strong>brukererfaringer</strong><br />

Hensikt:<br />

• Innhente <strong>brukererfaringer</strong> fra marin sektor<br />

− implementering av tiltaket ombord<br />

− operasjon (evt. påvirkning på maskineri)<br />

− vedlikehold<br />

− feil/nedetid<br />

− opplæring<br />

− evt. forbedringer<br />

Gjennomføring (høst 2011/vår 2012):<br />

• Intervju på fartøy, fortrinnsvis maskin mannskapet (1. hands informasjon)<br />

• Web-basert spørreskjema<br />

Utvalg av fartøy:<br />

• SCR<br />

− 2-3 forskjellige fartøytyper (f. eks. PSV/AHTS og fiskefartøy)


−<br />

−<br />

−<br />

• EGR<br />

−<br />

fartøy av samme type/samme drift men vidt forskjellig rensegrad, om mulig også case med<br />

forskjellige driftsprofiler<br />

fartøy hvor det er stor ”variasjon” // avvik i beregnet rensegrad<br />

forskjellige SCR leverandører<br />

kun få alternativer<br />

• Motor teknisk (Lav NOx)<br />

− min. 2 forskjellige fartøytyper<br />

−<br />

fartøy med 100% lav NOx ombygging<br />

• Vannbaserte tiltak<br />

− kun få alternativer<br />

• Gassdrift<br />

− min. to forskjellige fartøytyper ( PSV og ferge)<br />

− både "gas only" og DF


Oversikt over intervjuer<br />

• SCR: Offshore fartøy: 6 (nybygg 2006 -2010)<br />

Fiskefartøy: 3 (retrofit 2008-2009)<br />

• EGR: Offshore fartøy: 1 (retrofit 2009)<br />

Kranfartøy: 1 (retrofit 2009)<br />

• Lav NOx: Offshore fartøy: 2 (retrofit 2009 -2010)<br />

Fiskefartøy: 1 (retrofit 2008)<br />

Annet: 1 (retrofit 2008)<br />

• Vann-basert: Bulk fartøy: 1 (retrofit 2009)<br />

Fiskefartøy: 1 (nybygg 2011)<br />

• Gass: Offshore fartøy: 2 (nybygg 2003-2009)<br />

LNG tanker: 1 (retrofit 2011)<br />

Ferge.: 1 (nybygg 2011)<br />

• Kat. filter: Passasjer : 1 (retrofit 2011, terminert 2011)


Oppsummering av intervjuer<br />

• SCR<br />

− Implementering: - SCR er tiltaket som er dominerende i antall. Intervjuene dekker<br />

offshore fartøy og fiskefartøy. 5 forskjellige SCR leverandører.<br />

Anlegg med fra 3000 til snart 30000 driftstimer. For offshore<br />

fartøyene er SCR anlegg satt inn ved nybygg, mens for fiskefartøyene<br />

retrofit.<br />

- Stor forskjell i strategi for styring/kontroll (urea dosering basert<br />

på kontinuerlig NOx måling versus forhånds innstilt som funksjon<br />

av last).<br />

- Ikke alle anlegg har system for sotblåsing, ei heller avgass bypass.<br />

− Operasjon/drift: - Langt de fleste feil og mangler rapportert tidlig i driftsfasen. Stor<br />

forskjell fra fartøy til fartøy både hva angår antall og type feil.<br />

- Alt overveiende iht. forventning. Få driftsstans pga. SCR anlegget<br />

-Noen anlegg rapportere hyppig sotblåsing


Oppsummering av intervjuer<br />

• SCR – forts.<br />

− Vedlikehold: -Skifte av filter i urea system og for NOx måler<br />

-Jevnlig oppfølging fra service personell. Mannskap mener dette<br />

har vært viktig for problemfri drift<br />

- Ikke erfart økt vedlikehold eller mer driftsforstyrrelser med<br />

driftstid<br />

− Opplæring: -Kunne vært bedre, men "reddes" av opplæring via service<br />

mann når denne er ombord<br />

− Annet: - Anleggene er langt på vei fullautomatisert og mannskapet har<br />

lite innsikt i teknologien.<br />

- Bunkring av urea krever ekstra logistikk planlegging<br />

- Behov for lett tilgjengelig informasjon om:<br />

-NOx og ureaforbruk versus en "ny-tilstand"<br />

-Utvikling av trykkfall<br />

-Ingen NOx verifikasjonsmåling på katalysator elementer med<br />

akkumulert driftstid.


Oppsummering av intervjuer<br />

• SCR – forts.<br />

− Rensegrad:<br />

Fartøy<br />

Teknisk<br />

rensegrad (%)<br />

PSV (8) 92 73<br />

AHTS (9) 94 75<br />

Fiske (15) 94 76<br />

Operasjonell<br />

rensegrad (%)<br />

• Etter-rensing av avgass ved f.eks. SCR åpner for en strategi med å optimere<br />

maskineri mot lavt forbruk og så lite sot / PM som mulig. Mange mener dette er en<br />

fornuftig strategi.


Oppsummering av intervjuer<br />

• Gassdrift DF<br />

− Fartøy: Nybygg offshore fartøy, hele spekteret av driftstid (2003- 2011).<br />

Ett fartøy retrofit.<br />

− Driftsproblemer: Erfart i startfasen. Vesentlig mindre på de nyere installasjonene.<br />

− Vedlikehold: Redusert på de nyere fartøyene<br />

− Opplæring: Generelt fornøyd. Mulig å forbedre, spesielt for nye mannskaper<br />

ukjent med gassdrift fra før<br />

− Bank: Kan oppstå ved lastvariasjon i røff sjø eller ved raske lastpåslag.<br />

Etter noe tids lavlast operasjon.<br />

Tas automatisk hand om av deteksjonssystemet. Sjelden<br />

automatisk overgang til diesel pga. bank<br />

− Gass systemer: De få gasslekkasjene som er erfart har blitt handtert av dobbeltrør<br />

system<br />

− Annet: - HC ikke målt<br />

- Mindre forbruk av smøreolje og renere enn dieseldrift<br />

- Kan bunkringsprosessen forenkles Regelverk


Oppsummering av intervjuer<br />

• Gassdrift SI<br />

− Fartøy: Nytt fartøy med kort driftstid (


Oppsummering av intervjuer<br />

• Motor modifikasjon - Lav NOx<br />

− Implementering: -Retrofit utført av motorleverandør ifm. planlagt stopp<br />

− Operasjon/drift: -Stor forskjell på hva som er erfart.<br />

-Varierende grad av feil, særlig i tidligfasen<br />

- Rapportert variasjon både hva angår drivstoff forbruk, røyk<br />

(særlig på dellast), smøreoljeforbruk, avgass temperatur<br />

− Annet: - Kontroll av oppnådd NOx red. effekt. Eksempel med urealistisk<br />

høyt NOx nivå før modifikasjon.


Oppsummering av intervjuer<br />

• EGR<br />

−<br />

−<br />

Fellesnevner på de få anlegg som har vært/er i drift er forurensning av motor<br />

(kompressor, luft manifold og kanaler i topplokk). Spesielt som følge av lavlast<br />

operasjon.<br />

Økt vedlikehold som følge<br />

−<br />

EGR gis best forutsetninger dersom det integreres av motorbygger sammen med<br />

motor, gjerne fra en ny-tilstand. Dette innebære en utvikling og testfase hvor EGR<br />

og motor optimeres sammen.


Oppsummering av intervjuer<br />

• Vannbaserte tiltak (få anlegg)<br />

Fuktig av ladeluft (injeksjon av vann i ladeluft fra egen evaporator):<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

Nybygg fra 2011, begrenset operasjonstid<br />

Ikke så langt erfart driftsproblem<br />

Ikke registrert endring i motor karakter eller forbruk med og uten anlegg i drift, kun noe<br />

lavere avgasstemp.<br />

Ingen automatisk logging av anleggets driftstid. Må loggføres av mannskap. Kunne tenke<br />

seg flowmeter på vannforbruk.<br />

− NOx reduksjon på over 80% (urimelig mye). Egne målinger på bla. HAM har gitt maks. 50%.<br />

Emulsjon (vann i drivstoff)<br />

− Eldre fartøy, emulsjons utrustning installert i 2009<br />

−<br />

Tilnærmet problemfri drift 2009 og 2010 . Mangelfull dokumentasjon på anleggets driftstid.<br />

Ute av drift i 2011. Utskifting av komponenter primo 2012, justert og restartet.<br />

− Oppgitt NOx reduksjon på ca. 20%


Oppsummering av intervjuer<br />

• Generelle betraktninger:<br />

− Mangel på NOx verifisering etter noe driftstid, kun verifikasjon på "nytt" anlegg<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

HC måling på gassdrift<br />

Viktighet av opplæring og motivasjon av mannskap<br />

Mannskap bør gis mulighet til å "oppdage" et signifikant avvik i rensegrad<br />

Viktighet av å involvere motorprodusent, spesielt ved retrofit tiltak. Tiltaket som en<br />

integrert utprøvd pakke.<br />

Krav om et minimum av dokumentasjon av "NOx reduksjons effektivitet" før implementering<br />

permanent i fullskala<br />

− Kan rapportering NOx–fond / Toll og Avgift forenkles <br />

−<br />

Flere av mannskapene synes det var ok å bli spurt/hørt


Interviews findings: Summary and comments<br />

SCR:<br />

• Information gathered from the interviews has not uncovered severe weaknesses of a general character.<br />

Where initial start-up faults/problems are encountered they are solved together with the system<br />

supplier.<br />

• For a well-tuned plant the NO x reduction efficiency is according to what the supplier specifies.<br />

• Some installations have reported high pressure drop across the catalyst even when running frequent<br />

soot blasting. The amount of soot and particulate from the engine is certainly of importance (i.e. from<br />

transient operation) when it comes to clogging. The catalyst soot oxidizing capacity (V 2 O 5 ), module size<br />

(cross section of flow channel in catalyst element) and urea quality are other parameters.<br />

• The initial training of the crew can be improved. A close follow-up from the supplier, as to some degree<br />

practiced today, is recommended.<br />

• Solutions to help the crew in a simple way to check or monitor the SCR system performance should be<br />

looked into.<br />

• It is not possible to define a definite lifespan of a catalyst element as it depends quite much on the<br />

overall operating conditions. Figures given by suppliers are typically 10000 - 20000 operating hours.<br />

There is still an open question regarding the actual efficiency of the catalyst as a function of number of<br />

operating hours. A survey, by measure, on selected SCR plants with considerable time in operation, is<br />

recommended. Valuable information about marine SCR capability and sustainability could then be<br />

added.


Gas fuel engines:<br />

• The crew on gas driven vessel is in general satisfied with their machinery. The problems<br />

encountered initially on some of the first vessels are now claimed to be solved.<br />

• To compare gas only and the dual fuel vessels is not meaningful as the gas only vessel<br />

interviewed was brand new with only a few running hours. The two concepts are in a way<br />

complementary as they cover a wide range of marine applications. As gas engines together<br />

with mechanical drive are now offered the range of applicability also increases.<br />

• Gas operation is regarded as sustainable not only because of the significant with NO X<br />

reduction but also for reducing harmful emissions such as SO X , PM, and CO 2 . The<br />

technology may in addition last the whole lifespan of the vessel.<br />

• It is recommended to continue development on engine transient control in order to increase<br />

margin to knock and reduce methane slip.<br />

• Verification measurement on vessels should also include THC measurements.


Low NOX modification:<br />

• There are varied experiences from the different vessel interviewed, all with modifications<br />

done as retrofit. The problems reported are to some degree surprising as the technology<br />

used is mature and well proven. A factory delivered low NO X diesel engine is probably more<br />

trouble free.<br />

• Low NO X modification has a potential as NO X reduction measure, even if the efficiency is<br />

limited to about 20-30%. It is a technology based on design and tuning which is meant to<br />

last over the lifespan of the engine. A premise is that the fuel consumption does not suffer<br />

significantly due to the modification.


EGR:<br />

• To fully utilize the potential the EGR system has to be a well-tuned integrated part of the<br />

actual type of engine, developed and tested by engine makers.<br />

• The main challenge with EGR is the particulate matter (PM) and contamination of the engine.<br />

A PM optimized combustion and filtration is essential.


Water based technologies:<br />

• The number of vessels with such technologies is low and the information gathered from the<br />

interviews is thus not a proper basis for definite conclusions.<br />

• The vessel with water emulsion claims about 20% NO X reduction (amount of water<br />

unknown), however without any documented effect on fuel consumption. The plant has also<br />

from time to time been out of operation.<br />

• The vessel with HAM claims an unrealistically high NO X reduction efficiency, which should<br />

be documented together with water and also fuel consumption.<br />

• None of the vessels have a record on operating hours of the system (run in proper<br />

condition). Some tracking should be possible.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!