brukererfaringer - NHO
brukererfaringer - NHO
brukererfaringer - NHO
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NOx-fond seminar 2. og 3 oktober 2012<br />
NOx tiltak - <strong>brukererfaringer</strong><br />
Erik Hennie<br />
MARINTEK avd. Energisystemer og teknisk operasjon<br />
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt
NOx-tiltak - <strong>brukererfaringer</strong><br />
−<br />
−<br />
Kort om undersøkelsen<br />
− Bakgrunn<br />
− Gjennomføring<br />
Oppsummering av undersøkelse<br />
− SCR, Lav NOx, Gassdrift, EGR, Vannbasert<br />
Bakgrunn:<br />
Ønske om å vite mer om de praktiske erfaringene fra tiltakene støttet i marin sektor<br />
(fase 1) Erfaringer som evt. kan dras nytte av i fase 2 av tiltaksstøtte (2011-2017).<br />
Fase 2 vil bl.a. ha fokus på:<br />
• Tiltaket er "bærekraftig" i den forstand at tiltaket er varig, er kosteffektivt, ikke<br />
økt forbruk, ikke mer manntid for vedlikehold og operasjon av fartøy.
NOx-tiltak - <strong>brukererfaringer</strong><br />
Hensikt:<br />
• Innhente <strong>brukererfaringer</strong> fra marin sektor<br />
− implementering av tiltaket ombord<br />
− operasjon (evt. påvirkning på maskineri)<br />
− vedlikehold<br />
− feil/nedetid<br />
− opplæring<br />
− evt. forbedringer<br />
Gjennomføring (høst 2011/vår 2012):<br />
• Intervju på fartøy, fortrinnsvis maskin mannskapet (1. hands informasjon)<br />
• Web-basert spørreskjema<br />
Utvalg av fartøy:<br />
• SCR<br />
− 2-3 forskjellige fartøytyper (f. eks. PSV/AHTS og fiskefartøy)
−<br />
−<br />
−<br />
• EGR<br />
−<br />
fartøy av samme type/samme drift men vidt forskjellig rensegrad, om mulig også case med<br />
forskjellige driftsprofiler<br />
fartøy hvor det er stor ”variasjon” // avvik i beregnet rensegrad<br />
forskjellige SCR leverandører<br />
kun få alternativer<br />
• Motor teknisk (Lav NOx)<br />
− min. 2 forskjellige fartøytyper<br />
−<br />
fartøy med 100% lav NOx ombygging<br />
• Vannbaserte tiltak<br />
− kun få alternativer<br />
• Gassdrift<br />
− min. to forskjellige fartøytyper ( PSV og ferge)<br />
− både "gas only" og DF
Oversikt over intervjuer<br />
• SCR: Offshore fartøy: 6 (nybygg 2006 -2010)<br />
Fiskefartøy: 3 (retrofit 2008-2009)<br />
• EGR: Offshore fartøy: 1 (retrofit 2009)<br />
Kranfartøy: 1 (retrofit 2009)<br />
• Lav NOx: Offshore fartøy: 2 (retrofit 2009 -2010)<br />
Fiskefartøy: 1 (retrofit 2008)<br />
Annet: 1 (retrofit 2008)<br />
• Vann-basert: Bulk fartøy: 1 (retrofit 2009)<br />
Fiskefartøy: 1 (nybygg 2011)<br />
• Gass: Offshore fartøy: 2 (nybygg 2003-2009)<br />
LNG tanker: 1 (retrofit 2011)<br />
Ferge.: 1 (nybygg 2011)<br />
• Kat. filter: Passasjer : 1 (retrofit 2011, terminert 2011)
Oppsummering av intervjuer<br />
• SCR<br />
− Implementering: - SCR er tiltaket som er dominerende i antall. Intervjuene dekker<br />
offshore fartøy og fiskefartøy. 5 forskjellige SCR leverandører.<br />
Anlegg med fra 3000 til snart 30000 driftstimer. For offshore<br />
fartøyene er SCR anlegg satt inn ved nybygg, mens for fiskefartøyene<br />
retrofit.<br />
- Stor forskjell i strategi for styring/kontroll (urea dosering basert<br />
på kontinuerlig NOx måling versus forhånds innstilt som funksjon<br />
av last).<br />
- Ikke alle anlegg har system for sotblåsing, ei heller avgass bypass.<br />
− Operasjon/drift: - Langt de fleste feil og mangler rapportert tidlig i driftsfasen. Stor<br />
forskjell fra fartøy til fartøy både hva angår antall og type feil.<br />
- Alt overveiende iht. forventning. Få driftsstans pga. SCR anlegget<br />
-Noen anlegg rapportere hyppig sotblåsing
Oppsummering av intervjuer<br />
• SCR – forts.<br />
− Vedlikehold: -Skifte av filter i urea system og for NOx måler<br />
-Jevnlig oppfølging fra service personell. Mannskap mener dette<br />
har vært viktig for problemfri drift<br />
- Ikke erfart økt vedlikehold eller mer driftsforstyrrelser med<br />
driftstid<br />
− Opplæring: -Kunne vært bedre, men "reddes" av opplæring via service<br />
mann når denne er ombord<br />
− Annet: - Anleggene er langt på vei fullautomatisert og mannskapet har<br />
lite innsikt i teknologien.<br />
- Bunkring av urea krever ekstra logistikk planlegging<br />
- Behov for lett tilgjengelig informasjon om:<br />
-NOx og ureaforbruk versus en "ny-tilstand"<br />
-Utvikling av trykkfall<br />
-Ingen NOx verifikasjonsmåling på katalysator elementer med<br />
akkumulert driftstid.
Oppsummering av intervjuer<br />
• SCR – forts.<br />
− Rensegrad:<br />
Fartøy<br />
Teknisk<br />
rensegrad (%)<br />
PSV (8) 92 73<br />
AHTS (9) 94 75<br />
Fiske (15) 94 76<br />
Operasjonell<br />
rensegrad (%)<br />
• Etter-rensing av avgass ved f.eks. SCR åpner for en strategi med å optimere<br />
maskineri mot lavt forbruk og så lite sot / PM som mulig. Mange mener dette er en<br />
fornuftig strategi.
Oppsummering av intervjuer<br />
• Gassdrift DF<br />
− Fartøy: Nybygg offshore fartøy, hele spekteret av driftstid (2003- 2011).<br />
Ett fartøy retrofit.<br />
− Driftsproblemer: Erfart i startfasen. Vesentlig mindre på de nyere installasjonene.<br />
− Vedlikehold: Redusert på de nyere fartøyene<br />
− Opplæring: Generelt fornøyd. Mulig å forbedre, spesielt for nye mannskaper<br />
ukjent med gassdrift fra før<br />
− Bank: Kan oppstå ved lastvariasjon i røff sjø eller ved raske lastpåslag.<br />
Etter noe tids lavlast operasjon.<br />
Tas automatisk hand om av deteksjonssystemet. Sjelden<br />
automatisk overgang til diesel pga. bank<br />
− Gass systemer: De få gasslekkasjene som er erfart har blitt handtert av dobbeltrør<br />
system<br />
− Annet: - HC ikke målt<br />
- Mindre forbruk av smøreolje og renere enn dieseldrift<br />
- Kan bunkringsprosessen forenkles Regelverk
Oppsummering av intervjuer<br />
• Gassdrift SI<br />
− Fartøy: Nytt fartøy med kort driftstid (
Oppsummering av intervjuer<br />
• Motor modifikasjon - Lav NOx<br />
− Implementering: -Retrofit utført av motorleverandør ifm. planlagt stopp<br />
− Operasjon/drift: -Stor forskjell på hva som er erfart.<br />
-Varierende grad av feil, særlig i tidligfasen<br />
- Rapportert variasjon både hva angår drivstoff forbruk, røyk<br />
(særlig på dellast), smøreoljeforbruk, avgass temperatur<br />
− Annet: - Kontroll av oppnådd NOx red. effekt. Eksempel med urealistisk<br />
høyt NOx nivå før modifikasjon.
Oppsummering av intervjuer<br />
• EGR<br />
−<br />
−<br />
Fellesnevner på de få anlegg som har vært/er i drift er forurensning av motor<br />
(kompressor, luft manifold og kanaler i topplokk). Spesielt som følge av lavlast<br />
operasjon.<br />
Økt vedlikehold som følge<br />
−<br />
EGR gis best forutsetninger dersom det integreres av motorbygger sammen med<br />
motor, gjerne fra en ny-tilstand. Dette innebære en utvikling og testfase hvor EGR<br />
og motor optimeres sammen.
Oppsummering av intervjuer<br />
• Vannbaserte tiltak (få anlegg)<br />
Fuktig av ladeluft (injeksjon av vann i ladeluft fra egen evaporator):<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Nybygg fra 2011, begrenset operasjonstid<br />
Ikke så langt erfart driftsproblem<br />
Ikke registrert endring i motor karakter eller forbruk med og uten anlegg i drift, kun noe<br />
lavere avgasstemp.<br />
Ingen automatisk logging av anleggets driftstid. Må loggføres av mannskap. Kunne tenke<br />
seg flowmeter på vannforbruk.<br />
− NOx reduksjon på over 80% (urimelig mye). Egne målinger på bla. HAM har gitt maks. 50%.<br />
Emulsjon (vann i drivstoff)<br />
− Eldre fartøy, emulsjons utrustning installert i 2009<br />
−<br />
Tilnærmet problemfri drift 2009 og 2010 . Mangelfull dokumentasjon på anleggets driftstid.<br />
Ute av drift i 2011. Utskifting av komponenter primo 2012, justert og restartet.<br />
− Oppgitt NOx reduksjon på ca. 20%
Oppsummering av intervjuer<br />
• Generelle betraktninger:<br />
− Mangel på NOx verifisering etter noe driftstid, kun verifikasjon på "nytt" anlegg<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
HC måling på gassdrift<br />
Viktighet av opplæring og motivasjon av mannskap<br />
Mannskap bør gis mulighet til å "oppdage" et signifikant avvik i rensegrad<br />
Viktighet av å involvere motorprodusent, spesielt ved retrofit tiltak. Tiltaket som en<br />
integrert utprøvd pakke.<br />
Krav om et minimum av dokumentasjon av "NOx reduksjons effektivitet" før implementering<br />
permanent i fullskala<br />
− Kan rapportering NOx–fond / Toll og Avgift forenkles <br />
−<br />
Flere av mannskapene synes det var ok å bli spurt/hørt
Interviews findings: Summary and comments<br />
SCR:<br />
• Information gathered from the interviews has not uncovered severe weaknesses of a general character.<br />
Where initial start-up faults/problems are encountered they are solved together with the system<br />
supplier.<br />
• For a well-tuned plant the NO x reduction efficiency is according to what the supplier specifies.<br />
• Some installations have reported high pressure drop across the catalyst even when running frequent<br />
soot blasting. The amount of soot and particulate from the engine is certainly of importance (i.e. from<br />
transient operation) when it comes to clogging. The catalyst soot oxidizing capacity (V 2 O 5 ), module size<br />
(cross section of flow channel in catalyst element) and urea quality are other parameters.<br />
• The initial training of the crew can be improved. A close follow-up from the supplier, as to some degree<br />
practiced today, is recommended.<br />
• Solutions to help the crew in a simple way to check or monitor the SCR system performance should be<br />
looked into.<br />
• It is not possible to define a definite lifespan of a catalyst element as it depends quite much on the<br />
overall operating conditions. Figures given by suppliers are typically 10000 - 20000 operating hours.<br />
There is still an open question regarding the actual efficiency of the catalyst as a function of number of<br />
operating hours. A survey, by measure, on selected SCR plants with considerable time in operation, is<br />
recommended. Valuable information about marine SCR capability and sustainability could then be<br />
added.
Gas fuel engines:<br />
• The crew on gas driven vessel is in general satisfied with their machinery. The problems<br />
encountered initially on some of the first vessels are now claimed to be solved.<br />
• To compare gas only and the dual fuel vessels is not meaningful as the gas only vessel<br />
interviewed was brand new with only a few running hours. The two concepts are in a way<br />
complementary as they cover a wide range of marine applications. As gas engines together<br />
with mechanical drive are now offered the range of applicability also increases.<br />
• Gas operation is regarded as sustainable not only because of the significant with NO X<br />
reduction but also for reducing harmful emissions such as SO X , PM, and CO 2 . The<br />
technology may in addition last the whole lifespan of the vessel.<br />
• It is recommended to continue development on engine transient control in order to increase<br />
margin to knock and reduce methane slip.<br />
• Verification measurement on vessels should also include THC measurements.
Low NOX modification:<br />
• There are varied experiences from the different vessel interviewed, all with modifications<br />
done as retrofit. The problems reported are to some degree surprising as the technology<br />
used is mature and well proven. A factory delivered low NO X diesel engine is probably more<br />
trouble free.<br />
• Low NO X modification has a potential as NO X reduction measure, even if the efficiency is<br />
limited to about 20-30%. It is a technology based on design and tuning which is meant to<br />
last over the lifespan of the engine. A premise is that the fuel consumption does not suffer<br />
significantly due to the modification.
EGR:<br />
• To fully utilize the potential the EGR system has to be a well-tuned integrated part of the<br />
actual type of engine, developed and tested by engine makers.<br />
• The main challenge with EGR is the particulate matter (PM) and contamination of the engine.<br />
A PM optimized combustion and filtration is essential.
Water based technologies:<br />
• The number of vessels with such technologies is low and the information gathered from the<br />
interviews is thus not a proper basis for definite conclusions.<br />
• The vessel with water emulsion claims about 20% NO X reduction (amount of water<br />
unknown), however without any documented effect on fuel consumption. The plant has also<br />
from time to time been out of operation.<br />
• The vessel with HAM claims an unrealistically high NO X reduction efficiency, which should<br />
be documented together with water and also fuel consumption.<br />
• None of the vessels have a record on operating hours of the system (run in proper<br />
condition). Some tracking should be possible.