25.02.2013 Aufrufe

Lebensdauer- management - AREVA

Lebensdauer- management - AREVA

Lebensdauer- management - AREVA

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Innovationen & Technologie<br />

Neuer Manipulator erleichtert Rohrleitungsaustausch<br />

im Bereich des Chemikalieneinspeiseund<br />

Volumenregelsystems<br />

Nach der Entdeckung von temperaturbedingten<br />

Spannungsrissen in Vermischungszonen<br />

im Jahr 1999 stieß der<br />

französische Energieversorger Electricité de<br />

France (EDF) ein umfassendes Programm<br />

an zur Identifizierung von Bereichen, die<br />

von ähnlichen Phänomenen betroffen sein<br />

könnten, z.B. Stutzen der Sicherheitseinspeisung,<br />

der Abblaseleitung sowie des<br />

Chemikalieneinspeise- und Volumenregelsystems.<br />

Gleichzeitig wollte EDF die Werkzeuge<br />

und Methoden für den Austausch eines<br />

kompletten Abschnitts der Hauptkühlmittelleitung<br />

einschließlich des Anschlussstutzens<br />

des Chemikalieneinspeise- und<br />

Volumenregelsystems qualifizieren und<br />

den entfernten Abschnitt umfassend<br />

untersuchen (mit zerstörungsfreien und<br />

zerstörenden Prüfungen).<br />

Anfang 2001 wurde Framatome ANP<br />

von EDF mit dem Austausch eines<br />

Hauptkühlmittelleitungsabschnitts<br />

einschließlich des Anschlussstutzens für<br />

das Chemikalieneinspeise- und Volumenregelsystem<br />

im Kernkraftwerk<br />

Fessenheim 1 beauftragt. Um Zeit auf<br />

dem kritischen Pfad der Revision zu sparen,<br />

wurde diese Maßnahme zeitgleich<br />

mit dem Dampferzeuger-Austausch vorgenommen,<br />

da die durchzuführenden<br />

Arbeiten (Heraustrennen des Rohrstücks,<br />

Dekontamination der Rohrleitungsenden<br />

und des Pumpengehäuses, Schweißnahtvorbereitung)<br />

sowie die Schweißverfahren<br />

und die eingesetzten Werkzeuge denen<br />

ähnlich sind, die beim Dampferzeuger-Austausch<br />

verwendet werden.<br />

Spezialausrüstungen<br />

waren notwendig<br />

Zum Auftragsumfang zählten zwei<br />

Schnitte auf der Höhe der bestehenden<br />

Schweißnähte (einer am Pumpen-Anschluss<br />

und einer im mittleren Abschnitt<br />

der Rohrleitung). Zum Aus- und Einbau<br />

des Abschnitts waren aufgrund des beschränkten<br />

Zugangs spezielle Handhabungseinrichtungen<br />

erforderlich.<br />

Vorbereitung für den Einsatz: Durchführung von Tests (am Modell)<br />

für das Beschleifen mit ARTUR.<br />

Für das abschließende Beschleifen und<br />

die zerstörungsfreie Prüfung der Innenseite<br />

der Schweißnähte in der Hauptkühlmittelleitung<br />

unter Beachtung der<br />

Strahlenschutzziele wurde von uns ein<br />

neuer Manipulator namens ARTUR entwickelt<br />

und qualifiziert. Dieses zweiteilige<br />

System besteht aus einem Rohr-Krabbler<br />

sowie einem Arm, die getrennt durch<br />

die Hauptkühlmittelpumpe eingeführt<br />

und dann im Gehäuse zusammengefügt<br />

werden. Anschließend wird der Manipulator<br />

automatisch zu den Arbeitspositionen<br />

bewegt, wo er dann die Schleif- und<br />

Reinigungsarbeiten sowie die Farbeindringprüfung<br />

durchführt.<br />

Neue Schweißeinrichtung<br />

entwickelt<br />

Zusätzlich haben wir ein automatisches<br />

Schweißverfahren für den Anschluss der<br />

2-, 3- und 4-Zoll-Leitungen an die<br />

Hauptkühlmittelleitung entwickelt.<br />

Das Ziel eines solchen vollautomatischen<br />

Schweißverfahrens ist, abgesehen<br />

von der geringeren Strahlenbelastung des<br />

Personals, die Requalifizierung der Kreisläufe<br />

gemäß den französischen Genehmigungsvorschriften<br />

ohne die Notwendigkeit<br />

einer Wasserdruckprobe des<br />

Primärkreislaufs.<br />

Die Arbeiten in Fessenheim begannen<br />

am 18. Mai 2002 und am 21. September<br />

2002 wurde das Primärsystem wieder<br />

an den Betreiber übergeben. Während<br />

des Anlagenstillstands wurden die drei<br />

Dampferzeuger sowie der Hauptkühlmittelleitungsabschnitt<br />

ausgetauscht und<br />

weitere wichtige Instandhaltungsmaßnahmen<br />

durchgeführt. Dabei haben sich<br />

ARTUR und das neue Schweißverfahren<br />

bewährt.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!