29.03.2013 Views

LTU - EX - - 10/168 - - SE - Sök - Luleå tekniska universitet

LTU - EX - - 10/168 - - SE - Sök - Luleå tekniska universitet

LTU - EX - - 10/168 - - SE - Sök - Luleå tekniska universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5 Utförande av försök<br />

Kapitel 5 - Utförande av försök<br />

De försök och provtagningar som utfördes under detta projekt redovisas här.<br />

Innan fullskaleförsöken påbörjades gjordes två inledande provtagningskampanjer:<br />

• Ugnsprov utan ny syrgasbrännare<br />

• Ugnsprov med ny syrgasbrännare<br />

Under projektet gjordes följande försök i ljusbågsugnen:<br />

• Försök med ny syrgasbrännare<br />

• Försök med extra syrgas<br />

• Försök med tillsats<br />

En mängd olika stålsorter tillverkas i Hofors. För att skilja dessa åt används ett system med<br />

tre siffror och en bokstav. Alla försök och provuttag, bortsett från ett, gjordes på<br />

kullagerstålsorter med betäckning 803. Genom att i stort sett bara använda 803:or är<br />

skrotsammansättningen någorlunda konstant och kromhalten är teoretiskt sett ungefär lika<br />

hög. Det försök som avviker från övriga är ett av syrgasbrännarförsöken som gjordes på<br />

825B, en stålsort med en slaggbildartillsats som endast består av kalk.<br />

Som referenser valdes fyra prover av tidigare producerad slagg (för mer information om dessa<br />

se avsnitt 5.4.1).<br />

5.1 Metodik<br />

Från varje fullskaleförsök samlades slagg in från ugnen, slaggrytan samt från golvet.<br />

Slaggprov togs både från grytan och golvet för att se stelningshastighetens betydelse. För att<br />

inte kontaminera försöksslaggen med annan slagg utarbetades en speciell procedur för<br />

hanteringen efter att slaggen lämnat ugnen.<br />

Innan varje försök påbörjades togs allt material på golvet bort och en ny slaggbädd lades på<br />

för att skydda golvet mot den varma slaggen som sväller över grytan. Samtidigt ställdes en<br />

tom slaggryta in under ugnen. Under försöken tippades endast slagg från en charge i<br />

slaggrytan innan den byttes. Samtidigt med det första stålprovet i slutet av<br />

ljusbågsugnsprocessen togs ett slaggprov under varje försök.<br />

När försökschargen var färdig och tappning skett togs grytan ut och fick svalna i ungefär 2<br />

timmar innan slaggtruckföraren tog ett aktivt beslut om slaggen stelnat nog mycket för<br />

tippning. Det aktiva beslutet var en säkerhetsåtgärd för att undvika att slagg skvalpar ur under<br />

transport och tippning. Slaggen tippades alltid över en tom ramp. Så fort slaggen från grytan<br />

tippats vattenkyldes den tills slaggen var tillräckligt kall för att flyttas till en uppmärkt plats.<br />

Den del av slaggen som svällde över ur grytan och hamnade på golvet togs upp med<br />

lastmaskin, och placerades i plåtlådor innan vidare transport för uppmärkning. Både<br />

golvslaggen och grytslaggen förvarades sedan utomhus innan provtagning.<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!