12.09.2013 Views

På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

På svenska - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2008<br />

Erfarenheter från driften av<br />

de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken


2<br />

S<br />

Årsrapporten Erfarenheter från driften av de<br />

<strong>svenska</strong> kärnkraftverken 2008 produ ceras av<br />

Enheten för erfarenhetsåterföring vid<br />

Kärn kraft säkerhet <strong>och</strong> <strong>Utbildning</strong> <strong>AB</strong>.<br />

Den ges också ut i en engelsk version.<br />

Layout <strong>och</strong> original: <strong>Kärnkraftsäkerhet</strong> <strong>och</strong> <strong>Utbildning</strong> <strong>AB</strong><br />

Foto: Oskarshamns Kraftgrupp <strong>AB</strong><br />

Forsmarks Kraftgrupp <strong>AB</strong><br />

Ringhals <strong>AB</strong><br />

Omslagets foto: Ringhals <strong>AB</strong><br />

Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck <strong>AB</strong><br />

äkerheten vid de <strong>svenska</strong> kärnkraftsanläggningarna har<br />

under året varit hög, trots störningar som gett upphov till längre stillestånd hos<br />

några anläggningar. Ett antal förbättringar har gjorts för att ytterligare förstärka<br />

säkerheten vid anläggningarna.<br />

År 2008 blev elproduktionen från kärnkraftsanläggningarna 61,3 TWh, vilket<br />

motsvarade 43 % av totalproduktionen av elektricitet i Sverige under året.<br />

Den totala genomsnittliga energitillgängligheten blev lägre än före gående år.<br />

För kokvattenreaktorerna uppgick tillgängligheten till 78 %, vilket är lägre än<br />

medelvärdet för de senaste fem åren, cirka 84 %. För tryckvattenreaktorerna blev<br />

energitillgängligheten cirka 87 % för 2008, vilket är ungefär lika mycket som<br />

medelvärdet för de senaste fem åren.<br />

Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 hade långa avställningar beroende på sprickor i<br />

styrstavarna, vilket var en bidragande orsak till de dåliga siffrorna för kokvattenreaktorerna.<br />

<strong>På</strong> tryckvattenreaktorsidan var det Ringhals 2 som med sina problem<br />

med hjälpmatarvattenkapaciteten orsakade en längre avställning.<br />

Under året startades kursverksamheten i den för samtliga <strong>svenska</strong> verk gemensamma<br />

underhållsutbildningen vid Barsebäcksverket. Här tränas el- <strong>och</strong><br />

mekunderhållspersonal i verkslik miljö <strong>och</strong> med verkliga komponenter <strong>och</strong> system<br />

innan de utför sina arbeten i skarpt läge vid våra kärnkraftverk. <strong>Utbildning</strong>en har<br />

fått ett positivt mottagande <strong>och</strong> även internationell uppmärksamhet.<br />

Åke Karlsson<br />

Verkställande direktör<br />

Ringhals<br />

Barsebäck<br />

KSU<br />

Oskarshamn<br />

Forsmark<br />

ÅR-99-002


KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING <strong>AB</strong>, KSU<br />

KSU är de <strong>svenska</strong> kärnkraftverkens centrum för utbildning <strong>och</strong> simulatorträning.<br />

En betydande del av drift- <strong>och</strong> underhållspersonalens kompetens byggs<br />

upp <strong>och</strong> underhålls genom KSUs utbildningsverksamhet, som under 2008<br />

omfattade cirka 3 120 kursdagar. Företaget producerar <strong>och</strong> förvaltar också<br />

läromedel för utbildningen.<br />

KSU analyserar drifterfarenheter från världens alla kärnkraftverk <strong>och</strong> informerar<br />

de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken. KSUs analysgrupp informerar samhällets<br />

beslutsfattare <strong>och</strong> opinionsbildare om kärnkraftssäkerhet, joniserande<br />

strålning <strong>och</strong> riskjämförelser mellan olika energiformer.<br />

Företaget bildades 1972 <strong>och</strong> ägs till 25 % vardera av Barsebäck Kraft <strong>AB</strong>,<br />

Forsmarks Kraftgrupp <strong>AB</strong>, OKG <strong>AB</strong> <strong>och</strong> Ringhals <strong>AB</strong>. KSU ingår i Vattenfallkoncernen.<br />

KSU har sitt huvudkontor i Studsvik med utbildningsenheter i Barsebäck,<br />

Ringhals, Forsmark <strong>och</strong> Oskarshamn. Företaget har cirka 270 anställda,<br />

varav cirka 90 vid utbildningsenheterna.<br />

Sedan starten har nära 1,5 miljarder kronor investerats i simulatorer <strong>och</strong><br />

kringutrustning – de senaste åren i genomsnitt 140 miljoner kronor per år.<br />

WANO<br />

WANO (World Association of Nuclear Operators) är en internationell<br />

organisation som bildades 1989 för att öka kärnkraftens säkerhet <strong>och</strong> tillförlitlighet<br />

genom erfarenhetsutbyte inom olika områden. 36 länder med<br />

sammanlagt cirka 440 kärnkraftverk är medlemmar. KSU svarade under<br />

2008 för de <strong>svenska</strong> kärnkraftsbolagens medlemskap i WANO. WANO<br />

är organiserat i fyra regioner med regionkontor i Atlanta, Moskva, Paris<br />

<strong>och</strong> Tokyo samt ett samordnande kontor i London. KSU ingår i WANOs<br />

Parisregion.<br />

INNEHÅLL<br />

KSU ...............................................2<br />

Introduktion ..................................3<br />

Historik<br />

Jämförelse mellan Sveriges reaktorer ....4<br />

Sveriges reaktortyper<br />

BWR (kokvattenreaktor) ....................6<br />

PWR (tryckvattenreaktor) ..................7<br />

Drifterfarenheter 2008<br />

Forsmark 1 ........................................8<br />

Forsmark 2 ......................................10<br />

Forsmark 3 ......................................12<br />

Oskarshamn 1 .................................14<br />

Oskarshamn 2 .................................16<br />

Oskarshamn 3 .................................18<br />

Ringhals 1 .......................................20<br />

Ringhals 2 .......................................22<br />

Ringhals 3 .......................................24<br />

Ringhals 4 .......................................26<br />

Särskild rapportering ....................28<br />

Styrstavsproblem ..............................28<br />

Elproduktionen i Sverige 2008 .....30<br />

Läsanvisningar<br />

Produktionsuppgifternas definitioner ..31<br />

INES definition ................................31<br />

3


Historik<br />

Jämförelse mellan sveriges reaktorer<br />

4<br />

Kärnkraftverk Reaktortyp Elektrisk effekt (MWe) Termisk effekt Start kommersiell<br />

en e r g i t i l l g ä n g l i g h e t<br />

BWR:<br />

Energitillgängligheten hos de <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna<br />

blev bättre än det internationella genomsnittet för 2008,<br />

74,7 %. Skillnaden blev dock inte lika stor som förra året. Det<br />

<strong>svenska</strong> värdet blev 77,8 %. Oskarshamn 1 <strong>och</strong> 2 lyckades bäst<br />

med drygt 88 % vardera.<br />

Netto Brutto MWt drift (år)<br />

Barsebäck 1* BWR 600 615 1800 1975<br />

Barsebäck 2** BWR 600 615 1800 1977<br />

Forsmark 1 BWR 978 1025 2928 1980<br />

Forsmark 2 BWR 990 1038 2928 1981<br />

Forsmark 3 BWR 1170 1232 3300 1985<br />

Oskarshamn 1 BWR 473 487 1375 1972<br />

Oskarshamn 2 BWR 590 623 1800 1975<br />

Oskarshamn 3 BWR 1152 1198 3300 1985<br />

Ringhals 1 BWR 859 908 2540 1976<br />

Ringhals 2 PWR 870 910 2652 1975<br />

Ringhals 3 PWR 1040 1086 2992 1981<br />

Ringhals 4 PWR 915 970 2775 1983<br />

* Avställd 1999 BWR = Boiling Water Reactor - Kokvattenreaktor<br />

** Avställd 2005 PWR = Pressurized Water Reactor - Tryckvattenreaktor<br />

WANOs jämförelsetal för 2008<br />

(årsmedelvärde)<br />

BWR<br />

74,7 % = medelvärde<br />

PWR<br />

84,3 % = medelvärde<br />

PWR:<br />

Energitillgängligheten hos de <strong>svenska</strong> tryckvattenreaktorerna<br />

blev högre än det internationella genomsnittet för 2008,<br />

84,3 %. Sveriges värde blev 86,7 %. Ringhals 4 lyckades återigen<br />

med nästan 91 %.


e a k t o r s n a b b s t o p p<br />

BWR:<br />

De <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna hade i medeltal 1,31 snabbstopp<br />

under 2008. Det är mycket högre än förra året <strong>och</strong> det<br />

är också högre än WANOs medelvärde på 0,45.<br />

ko l l e k t i v d o s<br />

BWR:<br />

2008 års medelvärde för kollektivdosen vid de <strong>svenska</strong> kokvattenreaktorerna<br />

blev 0,85 manSv. Det är något lägre än<br />

förra året, men mycket lägre än WANOs medelvärde på<br />

1,48 manSv.<br />

WANOs jämförelsetal för 2008<br />

(årsmedelvärde)<br />

BWR<br />

0,45 = medelvärde<br />

PWR<br />

0,36 = medelvärde<br />

PWR:<br />

Sveriges tre tryckvattenreaktorer hade inga snabbstopp under<br />

2008. WANOs medelvärde för världens tryckvattenreaktorer<br />

landade på 0,36.<br />

Anmärkning: Reaktorsnabbstoppen redovisas enligt WANOs<br />

definition, dvs att endast automatiskt utlösta snabbstopp per<br />

7 000 timmar kritisk reaktor tas med.<br />

WANOs jämförelsetal för 2008<br />

(årsmedelvärden)<br />

BWR<br />

1,48 manSv = medelvärde<br />

PWR<br />

0,70 manSv = medelvärde<br />

PWR:<br />

Årets medelvärde för kollektivdosen vid de <strong>svenska</strong> tryckvattenreaktorerna<br />

blev 0,85 manSv, vilket är något högre än<br />

WANOs motsvarande värde, 0,70 manSv.<br />

5


Sveriges reaktortyper<br />

bWr ko k v a t t e n r e a k t o r<br />

6<br />

Elgeneratorn är sammankopplad med turbinen<br />

<strong>och</strong> roterar med samma varvtal. Här genereras<br />

elenergi med spänningen cirka 20 000 volt. Av den<br />

producerande energin tar anläggingen ca 3 %<br />

till egen drift. Resten förs ut på det <strong>svenska</strong> storkraftnätet<br />

via en transformator där spänningen<br />

transformeras upp till 400 000 volt.<br />

2 Den 280 °C heta ångan, som ödar med 600–1 600 kg/s 3<br />

(beroende på reaktorstorlek), når turbinanläggningen.<br />

BWR = Boiling Water Reactor<br />

I reaktortanken nns reaktorns bränsle – uranet –<br />

i form av bränsleelement. Värmeutvecklingen i<br />

bränslet regleras med styrstavar <strong>och</strong> huvudcirkulationspumpar.<br />

Bränslet kyls med vatten som<br />

strömmar förbi bränsleelementen. Vattnet blir så<br />

varmt att det kokar. Den ånga som bildas går ut<br />

genom ledningar i reaktortankens övre del.<br />

1<br />

Ångturbin med utrustning<br />

Turbin<br />

Elgenerator<br />

3<br />

2<br />

Varje kärnkraftsanläggning<br />

har en turbingenerator utom<br />

R1, F1 <strong>och</strong> F2, som har två.<br />

O1 har en en turbin <strong>och</strong> två<br />

elgeneratorer. En tredjedel av<br />

den tillförda värmeenergin<br />

omvandlas till elenergi.<br />

Reaktor med utrustning<br />

1<br />

Reaktortank<br />

Elektroteknisk utrustning<br />

Ånga<br />

Kylvattenpump<br />

Kondensor<br />

Vatten<br />

Bränsleelement<br />

Kylvatten<br />

4<br />

Huvudcirkulationspump<br />

Fallspalt<br />

Kondensat<br />

Styrstavar<br />

Matarvattenpump<br />

När ångan har passerat turbinen<br />

strömmar den in i kondensorn.<br />

Där kyls ångan av cirka 20–30 m3<br />

havsvatten per sekund (beroende<br />

på hur stor anläggningens eekt är).<br />

Ångan övergår till vatten, s k kondensat.<br />

Vattnet pumpas in i reaktortanken igen <strong>och</strong> kallas då<br />

matarvatten. Reaktorn tillförs här lika mycket vatten<br />

som den ånga som lämnar den, alltså 600–1 600 kg/s.<br />

5<br />

Huvudcirkulationspumparna blandar matarvatten <strong>och</strong> vatten som<br />

skiljts av från ångan <strong>och</strong> cirkulerar det förbi bränslet. Vattnet tas<br />

från fallspalten (utrymmet alldeles innanför reaktortankens vägg)<br />

<strong>och</strong> pumpas in i tankens nedre del. Vid full eekt pumpas<br />

7 000–11 000 kg vatten genom härden per sekund. (I de yngsta<br />

reaktorerna, F1, F2, F3 <strong>och</strong> O3, är huvudcirkulationspumparna<br />

placerade i reaktortankens botten, s k internpumpar. Bildens<br />

rörsystem nns alltså inte där.)


pWr tr y c k v a t t e n r e a k t o r<br />

Elgeneratorn är sammankopplad med turbinen <strong>och</strong><br />

roterar med samma varvtal. Här genereras elenergi<br />

med spänningen 20 000 volt. Av den producerade<br />

energin tar anläggningen cirka 3 % till egen drift.<br />

Resten förs ut på det <strong>svenska</strong> storkraftnätet via en<br />

transformator där spänningen transformeras upp till<br />

400 000 volt.<br />

5 Den 280 °C heta ångan, som ödar med<br />

6<br />

cirka 1 400 kg/s, delas upp på de två turbinanläggningarna<br />

<strong>och</strong> avger sin energi till<br />

turbinernas rotorer.<br />

Ångturbin med utrustning<br />

PWR = Pressurized Water Reactor<br />

I ånggeneratorerna strömmar det heta vattnet från reaktorn<br />

i era tusen tuber <strong>och</strong> förångar vattnet på utsidan av tuberna.<br />

Ångan som bildas är fri från aktivitet eftersom den inte<br />

kommit i kontakt med vattnet i<br />

reaktorkretsen. Till varje reaktor Reaktor med utrustning<br />

hör tre ånggeneratorer.<br />

3<br />

3<br />

Elenergi<br />

6<br />

5<br />

Tryckhållningskärl<br />

I turbingeneratorerna omvandlas 1/3<br />

av värmeenergin till elenergi.<br />

Trycket i kretsen regleras med<br />

ett tryckhållningskärl med tillhörande<br />

avblåsningstank. Trycket<br />

höjs om man tillför värme via en<br />

elpatron <strong>och</strong> sänks om man<br />

sprutar in vatten i ångan i<br />

tryckhållningskärlet.<br />

2<br />

Ånggenerator<br />

2<br />

Ånga<br />

Avblåsningstank<br />

Kylvattenpump<br />

Kondensor<br />

Kylvatten<br />

Elpatron<br />

I reaktortanken nns reaktorns bränsle –<br />

uranet – i form av bränsleelement. Värmeutvecklingen<br />

i bränslet regleras med borsyra<br />

i reaktorkylvattnet. För snabb reglering används<br />

styrstavarna. Bränslet kyls med vatten som<br />

strömmar förbi bränsleelementen.<br />

1<br />

7<br />

När ångan har passerat turbinen strömmar<br />

den in i kondensorn. Där kyls den av<br />

cirka 20 m3 havsvatten per sekund.<br />

Ångan övergår till vatten, s k kondensat.<br />

7<br />

Kondensat<br />

Tuber<br />

Styrstavar<br />

8<br />

1<br />

Matarvattenpump<br />

Reaktorkylpump<br />

Vattnet pumpas in i ånggeneratorerna <strong>och</strong><br />

kallas då matarvatten. Ånggeneratorerna<br />

tillförs här lika mycket vatten som den ånga<br />

som lämnar dem, alltså cirka 1 400 kg/s.<br />

8<br />

Vatten<br />

4<br />

Vatten<br />

Reaktorkylpumparna cirkulerar cirka<br />

6 m3 vatten per sekund i reaktorn.<br />

4<br />

Bränsleelement<br />

Reaktortank<br />

7


Forsmark 1<br />

8<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

23–29 jan: Externt läckage från ett rör<br />

i en av mellanöverhettarna upptäcktes,<br />

varvid en turbin stoppades. Vid en inspektion<br />

konstaterades ett hål på cirka<br />

10 mm i diameter. Rörets godstjocklek<br />

mättes <strong>och</strong> en godsförtunning konstaterades.<br />

Även i en annan liknande ledning<br />

konstaterades tre förtunnade områden.<br />

Läckagestället, såväl som områdena med<br />

godsförtunning, åtgärdades.<br />

17 april: Stopp av två av reaktorns huvudcirkulationspumpar.<br />

En växelriktarmodul<br />

byttes <strong>och</strong> pumparna kunde återstartas.<br />

Revisionsavställning 11 maj–29 juni<br />

Avställningen planerades till 49 dygn <strong>och</strong><br />

var en av de mest omfattande revisionerna<br />

i Forsmark 1s historia. Mer än 4 000<br />

åtgärder var inplanerade. Flera anläggningsändringar<br />

utfördes inför kommande<br />

effektuppgradering. Miljödomstolen har<br />

gett Forsmark 1 tillstånd till förberedande<br />

arbeten inför den effektuppgradering<br />

som ligger för prövning.<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />

följande stora arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Översyn av 13 drivdon.<br />

• Modernisering <strong>och</strong> säkerhetshöjande<br />

åtgärder i reaktorns kontroll- <strong>och</strong><br />

säkerhetssystem, med bland annat<br />

uppgradering av delsnabbstopp <strong>och</strong><br />

införande av ett nytt effektmätningssystem.<br />

• Inspektion av kondensationsbassängen<br />

för visuell kontroll av bassängplåtarna.<br />

• Total urladdning av allt bränsle för<br />

inspektion av reaktortankens botten.<br />

• Åtgärder för att minska vibrationer<br />

i reaktorns avblåsningsventiler <strong>och</strong><br />

deras ledningar.<br />

•<br />

•<br />

Renovering av två utloppsschakt i<br />

huvudkylvattensystemen.<br />

Inspektion av reaktorinneslutningen<br />

med hjälp av termografikamera/IRkamera.<br />

Termografibild av en ventil i reaktorinneslutningen.<br />

Turbindelen<br />

• Byte av pumphjul i en av matarvattenpumparna.<br />

• Byte av huvudkylvattenpumparna.<br />

• Införande av partikelfilter i matarvattenledningarna.<br />

• Översyn av åtta reglerventiler på båda<br />

turbinerna.<br />

• Renovering av vattenföringsdon till<br />

båda generatorerna.<br />

Övrigt<br />

• Förberedande arbete i huvudställverket<br />

inför nästa års utbyte av ställverksutrustningen.<br />

Revisionstiden blev 56 dygn.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

1,22 manSv.<br />

31 juli: Delsnabbstopp löste ut på grund<br />

av lastfrånslag på en turbin. Orsaken var<br />

att turbinens automatik felaktigt löste<br />

ut generatorbrytaren. Felet var aktivt i<br />

0,4 sekunder <strong>och</strong> har inte gått att identifiera.<br />

Turbinen fasades in efter felsökning.<br />

Elektronikkorten gicks igenom i<br />

Nettoproduktion 7,0 TWh<br />

Energitillgänglighet 81,4 %<br />

Energiutnyttjande 81,0 %<br />

syfte att finna orsaken till den felaktiga<br />

utlösningen.<br />

Augusti: Under augusti månad kördes<br />

reaktorn vid något reducerad effekt till<br />

följd av problemen med huvudcirkulationspumparnas<br />

frekvensomformare.<br />

Problemet upptäcktes på Forsmark 2.<br />

1 september: Efter nya beräkningar för<br />

torrkokningsmarginalen erhölls tillstånd<br />

att öka reaktoreffekten till 108 %.<br />

12 september: En av turbinernas huvudkylvattenpumpar<br />

stoppades på grund<br />

av för hög temperatur på ett axiallager.<br />

Undersökningarna visade att mätutrustningen<br />

felfun-gerade.<br />

3 oktober: Prov av reaktorns säkerhetssystem<br />

utfördes för att verifiera ombyggnationen<br />

av delsnabbstoppsfunktionen.<br />

Provet utfördes genom att en matarvattenpump<br />

löstes ut. Nedstyrning <strong>och</strong><br />

delsnabbstopp blev följden, som planerat.<br />

Turbinen löste dock ut på grund av utebliven<br />

lastsignal till turbin 12. Ombyggnationen<br />

av delsnabbstoppsfunktionen<br />

utfördes under revisionsavställningen.<br />

Provet visade att ändringen fungerade<br />

som avsett.<br />

November–december: Reaktoreffekten<br />

var något reducerad på grund av att de<br />

termiska marginalerna skulle innehållas.<br />

Kontrollmätning av reaktoreffekten (TIPkörning)<br />

<strong>och</strong>efterföljande kalibrering av<br />

detektorerna för effektmätningen (LPRMkalibrering)<br />

medförde att den termiska<br />

reaktoreffekten begränsades något.<br />

Sedan sommaren 2008 drivs Forsmark<br />

1 <strong>och</strong> 2 vid något reducerad effekt. Orsaken<br />

är att man inte längre säkerhetsmässigt<br />

tillgodoräknar sig energilagren.<br />

I princip är energilagren stora svänghjul


som vid ett snabbstopp har som extra säkerhetsfunktion<br />

att under några sekunder mjukt<br />

varva ner huvudcirkulationspumparna. Som en<br />

konsekvens av sommarens störning, då ett åsknedslag<br />

i kraftnätet vållade produktionsstopp på<br />

Forsmark 2, beslöts att reaktorerna i Forsmark<br />

1 <strong>och</strong> 2 inte skulle tillgodogöra sig energilagren<br />

förrän åtgärder vidtagits.<br />

8 december: Effektreduktion för åtgärder i<br />

turbinanläggningen. Turbinaggregat 11, TA11,<br />

ställdes av för åtgärd av externt läckage från<br />

en ventil i matarvattensystemet. Därefter togs<br />

TA11 i drift <strong>och</strong> elproduktionen omdisponerades<br />

så att man reducerade effekten på TA12<br />

för inspektion av turbinaggregat 12s turbininneslutning.<br />

Man fann ett läckage i en manlucka<br />

på ett avspänningskärl. Läckaget åtgärdades. Ett<br />

läckage i en ledning i spärrångsystemet visade<br />

sig komma från en spricka i ledningen. En bit<br />

av röret kommer att bytas vid nästa turbinavställning.<br />

Blocket producerade full effekt igen<br />

den 11 december.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl förekom<br />

under året.<br />

• Coastdown-drift förekom inte under året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom under<br />

året.<br />

Forsmark 1 togs i kommersiell drift 1980. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />

Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 2. Den termiska<br />

effekten är 2 928 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är 978 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,46 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 676 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 161 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

9


Forsmark 2<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

17 februari: Avställning av turbin 22 för<br />

åtgärder på en kärvande ventil till förvärmningen<br />

av kondensat.<br />

5 mars: Avställning av turbin 21 på grund<br />

av ett externt läckage i spärr- <strong>och</strong> läckageångsystemet.<br />

10 maj: Effektreduktion för prov av ångledningarnas<br />

skalventiler.<br />

6 juni: Två huvudcirkulationspumpar<br />

stoppade på grund av en felfungerande<br />

ljusbågsvakt. Efter flera dagars felsökande<br />

hittades felet, varvid vakten tillsammans<br />

med en växelriktarmodul byttes ut.<br />

Revisionsavställning<br />

17 augusti–7 september<br />

Avställningen planerades till 21 dygn.<br />

Unikt för årets revisionsavställning var<br />

att man inte utförde något bränslebyte.<br />

Detta gjordes i samband med stilleståndet<br />

i juni/juli.<br />

Förutom provningar var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Införande av nyckelblockeringar i<br />

reaktorns utlösningskedjor.<br />

• Utbyte av åtta drivdon.<br />

• Åtgärder för att minska vibrationer<br />

i reaktorns avblåsningsventiler <strong>och</strong><br />

deras ledningar.<br />

• Inspektion av 20 styrstavar.<br />

Turbindelen<br />

• Uppgradering av generatorernas<br />

matarrotorer.<br />

• Inspektion av den generator som byttes<br />

under föregående revision.<br />

• Översyn av två huvudkylvattenpumpar.<br />

10<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Övrigt<br />

• Besiktning av utloppsschakt i hjälpkylvattensystemen.<br />

• Stor översyn av en hjälpkraftsdieselgenerator.<br />

I samband med provningar av reaktorns<br />

säkerhetssystem, med alla styrstavar inskjutna,<br />

erhölls ett snabbstopp på grund<br />

av bristande kommunikation mellan provningsledaren<br />

<strong>och</strong> reaktoroperatören.<br />

Vid skalventilprovning i reaktorns nödsprinklersystem<br />

upptäcktes att en skalventil<br />

i en av fyra kretsar var stängd. Ventilen<br />

hade stängts i samband med ett extra ventilprov<br />

vid förra årets revision <strong>och</strong> därmed<br />

stått stängd under hela driftsäsongen.<br />

Tillkommande arbeten<br />

Vid inspektion av reaktorinneslutningen<br />

upptäcktes ett externt läckage i systemet<br />

för avställningskylning. Sprickor hittades<br />

i en infästningssvets till en stuts som ansluter<br />

mot systemet för reaktortanklockssprinkling.<br />

Skadorna åtgärdades genom<br />

att rördelen byttes ut.<br />

Vid start av reaktorn skulle ventiler i reaktorns<br />

avblåsningssystem öppnas, vilket<br />

inte fungerade. Ventilerna hade servats<br />

<strong>och</strong> byggts om under revisionen. Åtgärder<br />

hade vidtagits för att minska vibrationerna<br />

i reaktorns avblåsningsventiler<br />

<strong>och</strong> deras ledningar. Vid återmontage av<br />

ventilerna vändes de 180º fel, vilket medförde<br />

att styrledningarna för ventilerna<br />

hamnade fel. Styrledningen för öppnafunktionen<br />

hamnade på stängafunktionens<br />

plats <strong>och</strong> vice versa. Ventilerna vändes<br />

<strong>och</strong> driftklarhetsverifierades.<br />

Revisionstiden blev 35 dygn. Förlängningen<br />

orsakades av sprickan i kylsystemet<br />

för avställd reaktor samt av problemen i<br />

avblåsningssystemet.<br />

Nettoproduktion 6,95 TWh<br />

Energitillgänglighet 79,7 %<br />

Energiutnyttjande 79,1 %<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,4 manSv.<br />

15 september: Snabbstopp löste ut på<br />

högt tryck i reaktortanken.<br />

27 november: Tillstånd att höja reaktoreffekten<br />

från 102 till 105 % erhölls<br />

efter nya beräkningar av torrkokningsmarginalerna.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Ingen coastdown-drift förekom under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

13 juni: Ett åsknedslag i 400 kV-linjen<br />

mellan Hagby <strong>och</strong> Tuna medförde en trefasig<br />

kortslutning som i sin tur genererade<br />

en kortvarig underspänning. Felet medförde<br />

att likriktarna i styrutrustningen<br />

till reaktorns huvudcirkulationspumpar<br />

(HCP) löste ut, varvid pumparna med<br />

tillhörande energilager stoppade.<br />

Reaktoreffekten sjönk momentant till<br />

39 %. Därefter uppstod effektpendlingar,<br />

varvid reaktorn snabbstoppades manuellt.<br />

Cirka två veckor tidigare hade det finska<br />

kärnkraftverket Olkiluoto 1 (OL1)<br />

råkat ut för en störning där även deras<br />

HCP <strong>och</strong> energilager stoppade under<br />

uppgång från revision. Den finska säkerhetsmyndigheten<br />

STUK förbjöd OL1 att<br />

tillgodoräkna sig energilagren för sina beräkningar<br />

av marginaler mot torrkokning<br />

(för hög belastning på bränslet). Beslut<br />

togs därför på Forsmark att lägga extra<br />

stora krav på marginaler mot torrkokning.<br />

För att erhålla tillräckliga marginaler ökades<br />

huvudcirkulationsflödet, vilket vid<br />

stoppet av samtliga HCP visade sig vara<br />

en bra åtgärd.


Efter störningen kördes Forsmark 1 <strong>och</strong> 2 med<br />

något reducerad effekt under hösten då ytterligare<br />

undersökningar <strong>och</strong> beräkningar utfördes.<br />

Samtliga undersökningar visade att inga skador<br />

hade uppstått på bränslet.<br />

15 september: Vid start av reaktorn erhölls<br />

ett snabbstopp på grund av högt tryck i reaktortanken.<br />

Förberedelser inför de så kallade<br />

varma drivdonsproven pågick <strong>och</strong> man höll på<br />

att etablera fullt tryck (70 bar) i reaktortanken.<br />

Trycket steg till 71,6 bar <strong>och</strong> man sänkte trycket<br />

med hjälp av att pumpa in kallt matarvatten.<br />

Till följd härav steg reaktoreffekten något <strong>och</strong><br />

därmed även reaktortrycket, något som tar ett<br />

par minuter. Efter inpumpningen kom fokus att<br />

ligga på genomförandet av provet <strong>och</strong> man missade<br />

det stigande reaktortrycket. Trycket kunde<br />

därmed fortsätta upp till 73 bar, vilket är den<br />

gräns vid vilken automatiskt snabbstopp löses<br />

ut, helt enligt anläggningens konstruktion.<br />

Forsmark 2 togs i kommersiell drift 1981. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />

Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 1. Den termiska<br />

effekten är 2 928 MW <strong>och</strong> den elekt riska nettoeffekten är 990 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,46 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 676 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 161 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

11


Forsmark 3<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

14 januari: Effektreduktion för periodiskt<br />

ventilprov.<br />

5 april: Effektreduktion för periodiskt<br />

ventilprov.<br />

2–10 juni: Ett externt gasläckage i ventilmanövernätet<br />

i reaktorinneslutningen<br />

uppstod, varvid reservkompressorn startade<br />

automatisk för att hålla rätt tryck i<br />

manövernätet. Forsmark 3 ställdes av för<br />

att åtgärda läckaget samt byta ut skadat<br />

bränsle.<br />

Under nedgången uppstod saltvatteninläckage<br />

i turbinkondensorn, vilket i sin<br />

tur medförde snabbstopp av reaktorn.<br />

Alla automatiska funktioner fungerade,<br />

men snabbstoppet blev verkningslöst eftersom<br />

reaktorn redan var underkritisk.<br />

Läckaget i kondensorn åtgärdades under<br />

stoppet.<br />

16 juni: Delsnabbstopp löste ut. Utförliga<br />

kontroller <strong>och</strong> undersökningar gjordes<br />

utan att man hittade orsaken.<br />

9 juli: Coastdown-driften började.<br />

Revisionsavställning 13 juli–7 augusti<br />

Avställningen var planerad till 25 dygn.<br />

Förutom bränslebytet var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Införande av förstärkt snabbstopp.<br />

• Översyn av en huvudcirkulationspump.<br />

• Inspektion av styrstavar.<br />

• Tömning <strong>och</strong> sanering av kondensationsbassängen.<br />

• Utbyte av tre värmeväxlare till huvudcirkulationspumparna.<br />

12<br />

Turbindelen<br />

• Översyn av en lagerbock.<br />

• Översyn av turbinens trottelventiler.<br />

• Inspektion av två lågtrycksturbiner<br />

med avseende på erosionsskador. Nya<br />

lågtrycksturbiner monterades 2004.<br />

Under revisionen 2007 utfördes en<br />

garantiinspektion av lågtrycksturbin<br />

2, varvid erosionsskador hittades.<br />

Liknande problem fanns på den<br />

gamla turbinen, men skulle enligt<br />

leverantören inte kunna uppstå på<br />

den nya. Trots detta inspekterades de<br />

övriga två lågtrycksturbinerna – även<br />

här hittades skador.<br />

Övrigt<br />

• Separation av elektrisk matning till<br />

objekt som tillhör säkerhetsklassad<br />

utrustning. Anläggningen byggdes<br />

med flera elskenor som matar både<br />

säkerhetsutrustning <strong>och</strong> utrustning<br />

utan reaktorsäkerhetskrav. Detta kan<br />

medföra risk för att elektriska fel på<br />

icke säkerhetsklassad utrustning slår<br />

ut matningen till säkerhetsklassad utrustning,<br />

som därmed inte kan utföra<br />

sin funktion.<br />

Tillkommande arbeten<br />

Revisionens största arbete, separation av<br />

elektrisk matning, medförde en förlängning<br />

på cirka sju dygn. Arbetet var mycket<br />

omfattande med montering av nya skenor,<br />

dragning av nya elmatningar <strong>och</strong> indikeringar<br />

samt en omfattande provning.<br />

Vid de varma drivdonsproven fann man<br />

att en indikering på ett drivdon inte fungerade,<br />

vilket medförde att växellådan havererade<br />

<strong>och</strong> måste bytas. För att möjliggöra<br />

detta arbete stoppades reaktorn.<br />

Nettoproduktion 7,1 TWh<br />

Energitillgänglighet 69,7 %<br />

Energiutnyttjande 69,2 %<br />

Revisionstiden blev 32 dygn.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,27 manSv.<br />

28 september: I samband med den rutinmässiga<br />

motioneringen av drivdonen<br />

uppdagades att styrstav I55 inte gick att<br />

manövrera in – drivdonet löste på högt<br />

moment vid 99 % uteläge.<br />

Beräkningar visade att det inte skulle<br />

gå att göra reaktorn säkert underkritisk<br />

med det fastnade drivdonet <strong>och</strong> om den<br />

effektivaste snabbstoppsgruppen skulle<br />

felfungera samtidigt vid ett utlöst snabbstopp.<br />

Effektnedgång till 65 % utfördes för byte<br />

av styrstavssekvens till en sekvens där<br />

kraven på den så kallade avstängningsmarginalen<br />

kunde uppfyllas.<br />

17 oktober: Oskarshamn 3 meddelade<br />

att man funnit en styrstav med brustet<br />

skaft/styrstavsförlängare. De första undersökningarna<br />

på Oskarshamn 3 pekade<br />

på att det endast skulle vara styrstavar<br />

som levererats till Oskarshamn 3 som<br />

var påverkade.<br />

21 oktober: Ytterligare information från<br />

Oskarshamn visade att det kunde finnas<br />

stavar på Forsmark 3 med samma<br />

felbild som på Oskarshamn 3. Därmed<br />

stoppades Forsmark 3 för inspektion av<br />

styrstavsförlängarna. Misstanke fanns att<br />

problemet kunde finnas på den fastnade<br />

styrstaven I55.<br />

Forsmark 3 startades igen den 2 januari<br />

2009. Se vidare beskrivning under ”Särskild<br />

rapportering.”


Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl förekom<br />

under året.<br />

• Coastdown-driften medförde ett produktionsbortfall<br />

på 1,9 GWh, vilket motsvarar<br />

drygt 1,5 fulleffekttimme.<br />

Snabbstopp<br />

13 juli: Under nedgången inför revisionen,<br />

vid cirka 20 % reaktoreffekt, felfungerade en<br />

minflödesventil till matarvattnet <strong>och</strong> ett manuellt<br />

snabbstopp löstes ut. Ventilen undersöktes<br />

under avställningen, varvid man fann<br />

att ventilspindeln satt fast i käglan med enbart<br />

ett fåtal gängor.<br />

Skadorna på gängorna, tillsammans med det<br />

faktum att ventilen indikerade 90 % öppen,<br />

gjorde att kägla <strong>och</strong> spindel bedömdes ha separerat<br />

vid störningen.<br />

12 augusti: Under pågående värmning av<br />

reaktorn inför varma prov av styrstavarnas drivutrustning<br />

beslutades, när fullt tryck (6,9 MPa)<br />

nåtts, att gå till lägre driftmönster för att kunna<br />

motionera styrstavarna. Logiken i styrstavsmanöversystemet<br />

kräver vissa styrstavsmönster, så<br />

kallade driftmönster, för att tillåta motionering.<br />

Efter att en del styrstavar hade manövrerats<br />

in, togs ett nytt beslut om att gå till ett högre<br />

driftmönster. Beslutet grundades på att temperaturen<br />

<strong>och</strong> trycket i reaktortanken sjönk<br />

relativt snabbt. Effekthöjningen blev enligt<br />

mätsystemet för neutronflödet för snabb när<br />

styrstavar började dras ut, varför snabbstopp<br />

utlöste per automatik. Effektmätningen vid låg<br />

effekt är uppdelad i områden <strong>och</strong> man får inte<br />

passera genom områdena för snabbt.<br />

Forsmark 3 togs i kommersiell drift 1985. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />

Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Oskarshamn 3. Den<br />

termiska effekten är 3 300 MW <strong>och</strong> den elekt riska nettoeffekten är<br />

1 170 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,6 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 700 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 169 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />

tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />

kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />

rotor.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 70 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

13


Oskarshamn 1<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

14<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

7 januari: Effektreduktion för underhållsåtgärder.<br />

11 januari: Effektreduktion för underhållsåtgärder.<br />

22 januari: Snabbstopp på grund av fel i<br />

en magnetspole till en ångskalventil.<br />

4 mars: Snabbstopp på grund av fel i en<br />

magnetspole till en ångskalventil.<br />

20 mars: En kortslutning inträffade i samband<br />

med inspektion av utrymmet kring<br />

kolborstarna vid Oskarshamn 1s östra generator.<br />

Händelsen ledde till turbinsnabbstängning<br />

<strong>och</strong> delsnabbstopp av reaktorn.<br />

21 maj: Manuell avställning som en extra<br />

säkerhetsåtgärd. Anledningen var de<br />

polisiära insatser som pågick till följd av<br />

att OKG upptäckte spår av sprängmedel<br />

på en person som inpasserade till anläggningarna.<br />

Oskarshamn 1 gick ner till<br />

kall avställd reaktor <strong>och</strong> polisavsökningar<br />

gjordes i anläggningen.<br />

16 juni: Ett blixtnedslag i ett ställverk<br />

utanför OKG ledde till att Oskarshamn 1<br />

förlorade 130 kV-nätet, varpå reaktorn<br />

snabbstoppades. Bortfallet av kraftmatningen<br />

medförde bland annat att anläggningens<br />

fyra huvudcirkulationspumpar<br />

stoppade. <strong>På</strong> grund av en stängd ventil<br />

i en av huvudcirkulationskretsarna<br />

uppstod en ansamling av kallare vatten i<br />

denna. Vid försök att temperaturutjämna<br />

mellan kretsen <strong>och</strong> reaktortanken uppstod<br />

en temperaturtransient. För stora<br />

temperaturskillnader kan vara påfrestande<br />

för materialet <strong>och</strong> därför inleddes<br />

en analys för att ta reda på om materialet<br />

i reaktortanken hade tagit skada av stoppet.<br />

Analys <strong>och</strong> prover visade dock att<br />

temperaturskillnaden inte varit så stor<br />

att materialet skadats.<br />

Revisionsavställning 22 juni–25 juli<br />

Revisionstiden planerades från början till<br />

23 dagar, men planen ändrades senare<br />

till 26 dygn.<br />

Förutom bränslebytet, som i år omfattade<br />

78 bränsleelement, var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Inspektion av fuktavskiljarens dragstänger.<br />

• Byte av 16 drivdon.<br />

• Återkommande kontroll av reaktortanklocket,<br />

reaktortanken <strong>och</strong> interna<br />

delar.<br />

• Täthetsprovning.<br />

Turbindelen<br />

• Service av kylare <strong>och</strong> ventiler.<br />

• Inspektion av turbinlager.<br />

• Övriga inspektioner <strong>och</strong> kontroller.<br />

Tillkommande arbeten<br />

Reaktordelen<br />

• Vid inspektion upptäcktes skador<br />

på svetsar som tillhör moderatortankstativet.<br />

Detta ledde till utökad<br />

provning.<br />

• Under täthetsprovning av en ångskalventil<br />

upptäcktes läckage, vilket<br />

föranledde service av ventilen.<br />

Turbindelen<br />

• I slutet av driftperioden uppstod<br />

problem med temperaturgivare till<br />

turbinlagren, vilket under revisionen<br />

ledde till åtgärder.<br />

Övrigt<br />

Installation av en rekombinator, vars uppgift<br />

är att genom en katalytisk process (rekombinering)<br />

återförena den vätgas <strong>och</strong><br />

syrgas som evakueras från turbinkondensorn,<br />

till vatten. Rekombinatorn reducerar<br />

mängden gas som leds till skorstenen,<br />

Nettoproduktion 3,5 TWh<br />

Energitillgänglighet 88,3 %<br />

Energiutnyttjande 84,9 %<br />

varvid man får en längre uppehållstid i<br />

systemet. Kortlivad aktivitet hinner därmed<br />

klinga av <strong>och</strong> doserna till personal<br />

<strong>och</strong> allmänhet reduceras.<br />

Revisionstiden blev 32 dygn <strong>och</strong> åtta timmar.<br />

Oskarshamn 1 fasades in mot det<br />

<strong>svenska</strong> stamnätet efter genomförd provning<br />

den 25 juli.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,79 manSv.<br />

20 september: Kontroll utfördes av vibrationspåverkan<br />

på turbinen vid effektsänkning.<br />

8 oktober: Nedgång till kall avställd reaktor<br />

för åtgärder på en ventil i ett härdkylsystem<br />

som hade felfungerat vid periodisk<br />

provning. Ytterligare tre ventiler av<br />

samma typ undersöktes <strong>och</strong> åtgärdades.<br />

7 november: Extra provning av en ånglednings<br />

skalventiler. Orsaken var att provningsintervallet<br />

hade förkortats sedan en<br />

ventil visat icke godkänd stängningstid<br />

vid ett tidigare prov.<br />

19 december: Effektreduktion för provning<br />

av ångledningarnas skalventiler samt<br />

säkerhets- <strong>och</strong> avblåsningsventiler.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Coastdown-drift inleddes den 1 juni<br />

<strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall på<br />

6,9 GWh, vilket motsvarar drygt ett<br />

halvt fulleffektdygn.<br />

Snabbstopp<br />

22 januari: <strong>På</strong> grund av kortslutning i<br />

en styrventil till en av ångskalventilerna<br />

ändrade styrventilen läge <strong>och</strong> ångskalventilen<br />

fick stängaorder. När en ångskalventil


stänger, ökar trycket i reaktortanken <strong>och</strong><br />

man kan då dumpa ånga förbi turbinen<br />

till kondensorn. Med en stängd ångskalventil<br />

förbjuds dock dumpning <strong>och</strong> strax<br />

därefter snabbstängs turbinen. Ytterligare<br />

något senare snabbstoppas reaktorn automatiskt.<br />

4 mars: Ytterligare ett snabbstopp inträffade<br />

med samma förlopp som snabbstoppet<br />

den 22 januari. Samma scenario,<br />

dock en annan ångskalventil.<br />

24 maj: Under uppstart, vid cirka 2 %<br />

effekt, <strong>och</strong> när huvudmatarvattensystemet<br />

just hade startats, lades en ventil i<br />

läge ”automatik” innan förutsättningarna<br />

för detta var uppfyllda. Vattennivån i<br />

reaktorn steg snabbt <strong>och</strong> reaktorn snabbstoppades<br />

automatiskt på grund av hög<br />

nivå.<br />

16 juni: Ett blixtnedslag nära kraftverket<br />

medförde att jordfelsskyddet för<br />

Oskarshamn 1s aggregatbrytare startade.<br />

Både aggregatbrytaren <strong>och</strong> generatorbrytaren<br />

löste sedan ut <strong>och</strong> blockets interna<br />

6 kV-skenor blev spänningslösa. Snabbstopp<br />

löste ut automatiskt.<br />

22 juli: I samband med ett övervarvsprov<br />

av turbinen löste reaktorsnabbstopp<br />

ut automatiskt. Detta orsakades av ett<br />

utlöst reläskydd på generatorn som i sin<br />

tur löste ut aggregatbrytaren, varpå de<br />

interna 6 kV-skenorna blev spänningslösa.<br />

Oskarshamn 1 togs i kommersiell drift 1972. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />

Electric Sweden <strong>AB</strong>). Den termiska effek ten är 1 375 MW <strong>och</strong> den<br />

elektriska nettoeffekten är 473 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,45 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 448 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 112 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från fyra externa huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av en radialhögtrycksturbin med två<br />

motroterande axlar. <strong>På</strong> varje axel finns en enkel <strong>och</strong> två dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. <strong>På</strong> varje turbinaxel finns en synkrongenerator med<br />

vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld rotor.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i två separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer<br />

<strong>och</strong> två gasturbinaggregat. Gasturbinaggregaten är gemensamma<br />

med Oskarshamn 2.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

15


Oskarshamn 2<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

19 januari: Effektnedgång för prov av<br />

turbinventiler.<br />

23 februari: Effektreduktion för prov av<br />

turbinventiler.<br />

12 mars: Under provning av anläggningens<br />

säkerhetssystem ledde ett logikfel till<br />

att anläggningen snabbstoppades automatiskt.<br />

Se ”Snabbstopp” nedan.<br />

25 mars: Snabbstopp efter en turbinsnabbstängning.<br />

Se ”Snabbstopp” nedan.<br />

30 april: Nedstyrning på grund av bypass<br />

av lågtrycksförvärmare.<br />

Revisionsavställning 11 maj–12 juni<br />

Revisionstiden planerades till 25 dygn.<br />

Förutom bränslebytet var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Täthetsprovning av skalventiler.<br />

• Inspektion av reaktortanken <strong>och</strong> dess<br />

interna delar.<br />

• Byte av styrstavs- <strong>och</strong> drivmutterindikering.<br />

• Byte av 17 drivdon.<br />

Tillkommande arbeten, reaktordelen:<br />

• Åtgärd av läckage från en ångskalventil<br />

i reaktorinneslutningen.<br />

• Byte av kägla <strong>och</strong> ventilspindel på<br />

en ventil i sprinklersystemet för reaktorinneslutningen.<br />

Turbindelen<br />

• Garantiinspektion av generator.<br />

• Installation av bypass-ventil i spärrångsystemet.<br />

• Förberedelser inför projekt PLEX<br />

(Oskarshamn 2s moderniseringsprojekt).<br />

16<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Övrigt<br />

Installation av en rekombinator, vars<br />

uppgift är att genom en katalytisk process<br />

(rekombinering) återförena den vätgas<br />

<strong>och</strong> syrgas som evakueras från turbinkondensorn<br />

till vatten. Rekombinatorn<br />

reducerar mängden gas som passerar till<br />

skorstenen. Därmed får man en längre uppehållstid<br />

i systemet. Kortlivad aktivitet<br />

hinner därmed klinga av <strong>och</strong> utsläppen av<br />

radioaktiva gaser till luften reduceras.<br />

Revisionstiden blev 33 dygn. Oskarshamn<br />

2 fasades in mot det <strong>svenska</strong> stamnätet<br />

den 12 juni.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,43 manSv.<br />

27 juni: Effektreduktion för åtgärd av<br />

ett ångläckage.<br />

12 juli: Effektreduktion för prov av turbinventiler.<br />

12 augusti: Snabbstopp utlöstes då ett<br />

underhållsarbete på en massafångare i<br />

kondensatreningssystemet ledde till ett<br />

större läckage. Se ”Snabbstopp” nedan.<br />

13 september: Effektreduktion för prov<br />

av ventiler i ång- <strong>och</strong> matarvattenledningarna.<br />

25 oktober: Effektreduktion för åtgärd av<br />

ventilläckage <strong>och</strong> provning av ventiler.<br />

6 december: Effektreduktion för provning<br />

av ventiler i ång- <strong>och</strong> matarvattenledningarna.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Coastdown-drift förekom inte under<br />

året.<br />

Nettoproduktion 4,5 TWh<br />

Energitillgänglighet 88,7 %<br />

Energiutnyttjande 86,7 %<br />

Snabbstopp<br />

12 mars: Under pågående ordinarie<br />

provning av nivå- <strong>och</strong> tryckvakter till<br />

reaktorskyddssystemets snabbstoppsvillkor,<br />

fick en kondensat- <strong>och</strong> en matarvattenpump<br />

stopporder när ett villkor<br />

tillhörande C-kanalen löstes ut. Vid tillfället<br />

var en matarvattenpump avställd<br />

för service <strong>och</strong> därmed inte möjlig att<br />

starta. Vattennivån i reaktorn började<br />

sjunka <strong>och</strong> snabbstopp erhölls till följd<br />

av låg vattennivå i reaktortanken. Logikprovning<br />

hade tidigare utförts i A- <strong>och</strong> Bkanalerna<br />

utan anmärkning. I efterhand<br />

konstaterades att en mjukvarubaserad<br />

minnesfunktion för snabbstoppsvillkoren,<br />

som finns i turbinens kontrollsystem,<br />

inte var återställd efter provningen<br />

av B-kanalen. När provningen fortsatte<br />

med utlösning av C-kanalen medförde<br />

detta att två kanaler av tre var utlösta i<br />

turbinens kontrollsystem, vilket resulterade<br />

i stoppet av pumpar. Orsaken till<br />

att minnesfunktionen inte var återställd<br />

efter provningen av B-kanalen härleddes<br />

till att den analoga återställningspulsen<br />

måste vara cirka en sekund lång för att<br />

det digitala mjukvarubaserade systemet<br />

ska kunna registrera <strong>och</strong> bearbeta signalen<br />

fullständigt. I det aktuella fallet var<br />

återställningspulsen för kort.<br />

25 mars: Vid periodiskt prov av ”enskild<br />

kanal i turbinsnabbstängningskedjan,<br />

TS-kedjan”, fastnade C-kanalens<br />

utlösningsventil i utlöst läge.<br />

Senare började temperaturvärdet för ett<br />

turbinlager vandra uppåt för att slutligen<br />

indikera mer än 90 grader. Ett villkor i Bkanalen<br />

i TS-kedjan löste därmed ut.<br />

Härmed var B-kanalen utlöst på grund av<br />

hög temperatur <strong>och</strong> C-kanalen på grund<br />

av den felande utlösningsventilen. Detta<br />

medförde att man hade uppfyllt villkoret


för utlösning av turbinsnabbstängning,<br />

dvs två av tre kanaler.<br />

De hydrauliskt manövrerade ångpådragsventilerna<br />

till turbinen började stänga.<br />

Här ska ångan automatiskt styras över<br />

till dumpventilerna, som ska öppna <strong>och</strong><br />

leda ångan förbi turbinen till kondensorn.<br />

Detta gjordes också, men på grund av<br />

en tidsförskjutning i TS-signalen hann<br />

trycket stiga i reaktorn. Detta medförde<br />

i sin tur att reaktoreffekten steg. Reaktorsnabbstopp<br />

utlöstes automatiskt på<br />

hög effekt.<br />

12 augusti: Snabbstopp utlöstes då ett<br />

planerat underhållsarbete på en massafångare<br />

i kondensatreningssystemet ledde<br />

till ett större läckage. Anledningen till<br />

läckaget var att det skedde en förväxling<br />

av vilket av de sex filtren som skulle bytas<br />

<strong>och</strong> arbetet påbörjades på fel filter. När<br />

arbetet med att öppna filterbehållaren<br />

påbörjades, genom att lossa bultarna i<br />

lockets fläns, brast en packning på grund<br />

av trycket <strong>och</strong> ett större läckage uppstod.<br />

Detta löste ut nivåvakter i A-isoleringskedjan.<br />

Vattennivån i turbinkondensorn<br />

sjönk till låg nivå på grund av läckaget,<br />

vilket i kombination med utlöst A-isoleringskedja<br />

uppfyllde villkoret för snabbstopp<br />

av reaktorn.<br />

Oskarshamn 2 togs i kommersiell drift 1975. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />

Electric Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Barsebäck 2. Den<br />

termiska effekten är 1 800 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är<br />

590 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 444 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 109 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från fyra externa huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />

tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />

kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />

rotor.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i två separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från två dieselgeneratorer<br />

<strong>och</strong> två gasturbinaggregat. Gasturbinaggregaten är gemensamma<br />

med Oskarshamn 1.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

17


Oskarshamn 3<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

14 februari: I slutet av 2007 visade mätningar<br />

att Oskarshamn 3 fått en bränsleskada.<br />

I slutet av januari förvärrades skadan<br />

<strong>och</strong> den 14 februari ställdes anläggningen<br />

av för härdläcksökning <strong>och</strong> byte av skadat<br />

bränsle. Förutom att tre skadade bränsleknippen<br />

laddades ut ur härden <strong>och</strong> ersattes<br />

med nya, tillfördes reaktivitet i form<br />

av ett antal nya bränsleknippen. Detta<br />

för att minska produktionsbortfallen på<br />

grund av coastdown-drift i samband med<br />

att den årliga revisionsavställningen flyttades<br />

fram två månader. Innan fasningen<br />

genomfördes var man också tvungen att<br />

åtgärda ett fel på ett tidrelä.<br />

Strax efter fasningen stoppades uppgången<br />

på grund av att en reglerventil i turbinens<br />

huvudångsystem inte öppnade som<br />

förväntat. Ungefär tolv timmar efter att<br />

felet identifierats, fasade Oskarshamn 3<br />

åter mot kraftnätet <strong>och</strong> uppnådde full<br />

effekt på morgonen den 25 februari.<br />

23 maj: Oskarshamns sammanlagda bruttoproduktion<br />

passerade 200 TWh.<br />

9 juni: En huvudcirkulationspump stoppade<br />

<strong>och</strong> försök till återstart misslyckades.<br />

Efter utbyte av några elektronikkomponenter<br />

i pumpens drivaggregat kunde<br />

pumpen återstartas utan anmärkning.<br />

30 juni: En ny bränsleskada upptäcktes.<br />

Denna åtgärdades under revisionsavställningen.<br />

11 augusti: Ett fel uppstod i regleringen<br />

av ventilerna till mellanöverhettarna, vilket<br />

medförde att dessa stängde. I samband<br />

med detta fick man en reaktornedstyrning.<br />

Beslut fattades att åtgärda felet<br />

i samband med revisionsavställningen.<br />

Felet medförde att Oskarshamn 3 inte<br />

kunde producera full effekt.<br />

18<br />

6 september: Effektreduktion för ventilprov.<br />

<strong>På</strong> grund av bränsleskadan utfördes<br />

effektuppgången efter provet långsamt<br />

<strong>och</strong> försiktigt.<br />

1 oktober: Beslut fattades om att gå ner<br />

med Oskarshamn 3 till kall avställd reaktor<br />

på grund av oklarheter i anläggningens<br />

säkerhetsanalyser. Anläggningens<br />

funktion kunde ifrågasättas vid långsamt<br />

fallande spänning på yttre nät i kombination<br />

med att aggregatbrytaren eller<br />

dess skydd inte fungerade som förväntat.<br />

Oskarshamn 3 var avställd fram till revisionsavställningen<br />

den 5 oktober <strong>och</strong><br />

fasades inte in mer under 2008. Under<br />

revisionen skedde en omkonstruktion,<br />

vilken har gjort Oskarshamn 3 robust mot<br />

denna typ av störning.<br />

Revisionsavställning<br />

5 oktober–1 januari<br />

Revisionen skulle, enligt planeringen,<br />

omfatta 21 dygn <strong>och</strong> vara avslutad den<br />

25 oktober. <strong>På</strong> grund av problem med<br />

Leverans av statorn till den nya generatorn som ska installeras 2009.<br />

Nettoproduktion 7,1 TWh<br />

Energitillgänglighet 71,4 %<br />

Energiutnyttjande 70,3 %<br />

styrstavar förlängdes revisionen <strong>och</strong> anläggningen<br />

fasades in mot kraftnätet först<br />

den 1 januari 2009.<br />

Förutom bränslebytet var följande stora<br />

arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Läcksökning av allt bränsle i härden<br />

<strong>och</strong> urladdning av skadat bränsle.<br />

• Inspektion <strong>och</strong> provning av samtliga<br />

styrstavar <strong>och</strong> byte av styrstavar på<br />

grund av skador på styrstavsförlängare.<br />

Endast felfria styrstavar har monterats<br />

i reaktorn.<br />

• Provning av reaktortankstutsar.<br />

• Inspektion av moderatortankstativet.<br />

• Byte av fyra sonder <strong>och</strong> byte/renovering<br />

av två drivenheter i mätsystemet<br />

för neutronflöde i lågeffektområdet,<br />

0–8 % effekt.


Turbindelen<br />

• Inspektioner inför moderniseringsprojektet<br />

PULS.<br />

• Service av reglerventiler.<br />

• Åtgärder på turbinlager.<br />

Övrigt<br />

Projekt PULS har som mål en säkerhetsmässig<br />

modernisering för att uppfylla<br />

myndighetens krav <strong>och</strong> höja den elektriska<br />

effekten till 1 450 MW samt byte<br />

av kritiska komponenter för att säkra den<br />

fortsatta driften. Projektets åtgärder var<br />

planerade att införas under revisionsavställningen<br />

2008, men senarelades till<br />

den 1 mars 2009 på grund av försenade<br />

leveranser. Avställningen planerades pågå<br />

i cirka 90 dagar.<br />

Revisionstiden blev 89 dygn.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,28 manSv.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Coastdown-drift förekom inte under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />

under året.<br />

Oskarshamn 3 togs i kommersiell drift 1985. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse<br />

Electric Sweden <strong>AB</strong>) <strong>och</strong> av samma utförande som Forsmark 3. Den<br />

termiska effekten är 3 300 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är<br />

1 152 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,6 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 700 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 169 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från åtta interna huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong><br />

tre dubbla axiella lågtrycksturbiner. Turbinen är via en gemensam axel<br />

kopplad till en synkrongenerator med vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld<br />

rotor.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

19


Ringhals 1<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

27 mars: Osignalerat stopp av en huvudkylvattenpump<br />

under cirka 11 timmar,<br />

ingen effektreduktion.<br />

14 april: Sänkning av reaktoreffekten<br />

till 103 % på grund av obefogad stängning<br />

av en turbinsnabbstängningsventil<br />

på turbin 12.<br />

19 april: Reduktion till cirka 57 % reaktoreffekt<br />

för prov av huvudångledningarnas<br />

skalventiler.<br />

20 april: Kraftkontroll beordrade nedreglering<br />

med 100 MW i cirka 2 timmar på<br />

grund av att linjen mellan Söderåsen <strong>och</strong><br />

Horred togs ur drift. En presenning hade<br />

blåst upp <strong>och</strong> lagt sig över ledningen.<br />

3 maj: I samband med en obefogad stängning<br />

av en snabbstängningsventil på en<br />

lågtrycksturbin löste effektreduktion<br />

<strong>och</strong> turbinsnabbstopp ut. Den obefogade<br />

stängningen av snabbstoppsventilen<br />

resulterade i att det blev hög nivå i en<br />

dränagetank tillhörande turbin 11s mellanöverhettare,<br />

varvid turbin 11 snabbstoppade<br />

helt korrekt <strong>och</strong> i enlighet med<br />

logiken.<br />

9 maj: Effektreduktion till cirka 99 % på<br />

grund av att en snabbstängningsventil på<br />

en lågtrycksturbin stängde obefogat.<br />

13 juli: Reduktion av reaktoreffekten på<br />

grund av hög temperatur i havet <strong>och</strong> i<br />

kondensationsbassängen.<br />

19 juli: Reduktion till cirka 56 % reaktoreffekt<br />

för prov av huvudångledningarnas<br />

skalventiler.<br />

27 juli: Effektreduktion på grund av hög<br />

temperatur i havet/kondensationsbassängen.<br />

20<br />

29 juli: Effektreduktion på grund av hög<br />

temperatur i havet/kondensationsbassängen.<br />

2 augusti: Urdrifttagning av turbin 12 på<br />

grund av kraftigt ångläckage från packboxen<br />

till en reglerventil.<br />

4 augusti: Coastdown-driften började.<br />

Revisionsavställning<br />

16 augusti–31 december<br />

(fasning första turbin 09-01-08)<br />

Tillgängligheten under driftsäsongen<br />

2007–2008 var 61,8 % <strong>och</strong> nettoproduktionen<br />

blev 4,55 TWh.<br />

Avställningen planerades till 47 dygn.<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar<br />

genomfördes följande stora arbeten:<br />

Reaktordelen<br />

• Modifiering av kylare i resteffektkylsystemet.<br />

• Byte av en huvudcirkulationspump.<br />

• Ombyggnad av reaktorns säkerhetsventiler.<br />

• Förberedelser för moderniseringsprojektet<br />

RPS/SP2.<br />

• Miljökvalificeringsprojektet MILK<br />

fortsatte med miljökvalificering av<br />

elkomponenter.<br />

• Införande av ny bufferttank för dränering<br />

<strong>och</strong> fyllning av reaktorbassäng.<br />

• Byte av reläer i säkerhetssystemet i<br />

en delsub (C-sub).<br />

• Översyn av en pump i härdnödkylsystemet.<br />

• Utbyte <strong>och</strong> omgummering av rör<br />

<strong>och</strong> ventiler i saltvattenkylsystemet<br />

i reaktordelen.<br />

Turbindelen<br />

• Turbin 11 <strong>och</strong> 12, byte av skovlar i<br />

lågtrycksturbinernas steg 7.<br />

Nettoproduktion 4,6 TWh<br />

Energitillgänglighet 61,8 %<br />

Energiutnyttjande 61,4 %<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Turbin 11 <strong>och</strong> 12, byte av gummibälgar,<br />

tätningar mellan turbinaxel<br />

<strong>och</strong> turbinhus.<br />

Utbyte <strong>och</strong> omgummering av rör<br />

<strong>och</strong> ventiler i turbindelens saltvattenkylsystem.<br />

Turbin 11, utbyte av ångavtappningsledning<br />

till matarvattenförvärmare<br />

3.<br />

Turbin 11 <strong>och</strong> 12, utbyte av transmittrar<br />

<strong>och</strong> reglerkretsar.<br />

Övrigt<br />

• Utbyte av 6 kV-ställverk, ordinarie<br />

internt nät.<br />

Revisionstiden blev 142,4 dygn, en förlängning<br />

med 95,5 dygn jämfört med den<br />

planerade tiden, 47 dygn.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

1,43 manSv, vilket ska jämföras med<br />

budgeterade 1,40 manSv.<br />

2 oktober: Revisionsförlängning på grund<br />

av tryckförändringar i härdnödkylsystemet.<br />

Under den normala revisionsavställningsperioden<br />

modifierades härdnödkylsystemet<br />

genom flytt av en säkerhetsventil<br />

som tidigare orsakat ett flertal störningar.<br />

I samband med provkörning av systemet<br />

efter modifieringen konstaterades att systemtrycket<br />

tillfälligt överskred tillåtet<br />

värde. Orsaken till att trycket steg var<br />

med största sannolikhet luft i systemet.<br />

Olika avluftningsmöjligheter infördes,<br />

dock utan att problemet löstes helt. Detta<br />

arbete pågick fram till den 30 oktober då<br />

en ny lösning togs fram.<br />

30 oktober: Planerat bortfall på grund av<br />

åtgärder i härdnödkylsystemet. Efter en<br />

tids försök med olika avluftningsvarianter<br />

beslutades att en dämpning av systemtrycket<br />

vid start skulle installeras i form<br />

av så kallade tryckklockor. Tryckklockan,


en behållare som till hälften är fylld med<br />

vatten <strong>och</strong> till hälften gas, dämpar de<br />

tryckstegringar som uppstår då systemet<br />

startas <strong>och</strong> systemtrycket hamnar inom<br />

tillåtet värde.<br />

17 december: Revisionen förlängdes ytterligare<br />

på grund av felaktig driftläggning<br />

av snabbstoppssystemet samt utlösta nivåvakter<br />

i reaktortanken vid nedkylning<br />

till kall avställd reaktor. Två felaktigt<br />

stängda ventiler medförde att det prov<br />

av anläggningens snabbstoppssystem som<br />

normalt genomförs i uppstartsskedet inte<br />

utföll med godkänt resultat. I samband<br />

med avställning till kall avställd reaktor<br />

kyldes reaktorn ned så hastigt att delar av<br />

reaktorns nivåvisning föll bort då kokning<br />

uppstod i nivåmätningens rörsystem.<br />

Under året<br />

• Reglering har inträffat vid ett tillfälle,<br />

den 20 april, <strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall<br />

på endast 219 MWh,<br />

vilket motsvarar ungefär 15 minuter<br />

på full effekt.<br />

• Coastdown-driften inleddes strax<br />

före effektreduktion inför revisionen<br />

<strong>och</strong> gav ett produktionsbortfall på<br />

17,3 GWh, vilket motsvarar nästan<br />

ett fulleffektdygn.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />

under året.<br />

Ringhals 1 togs i kommersiell drift 1976. Reaktorn är en kokvattenreaktor<br />

(BWR) tillverkad av ASEA Atom (idag Westinghouse Electric<br />

Sweden <strong>AB</strong>). Den termiska effekten är 2 540 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />

nettoeffekten är 859 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa<br />

<strong>och</strong> är fylld med kvävgas. Till inneslutningen hör ett system för filtrerad<br />

tryckavlastning, vilket kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 648 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 157 styrstavar<br />

<strong>och</strong> vattenkylflödet från sex externa huvudcirkulationspumpar.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en enkel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en synkrongenerator, med<br />

vattenkyld stator <strong>och</strong> vätgaskyld rotor, kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

21


Ringhals 2<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

2 januari: Nedreglering med 300 MW<br />

på grund av överföringsproblem i kraftnätet.<br />

31 januari: Nedgång till kall avställning<br />

samt dränering till 2/3 loopnivå för reparation<br />

av externt läckage från en backventil<br />

i nödkylsystemet. Läckaget återfanns<br />

i tätningen mellan ventillock <strong>och</strong> ventilhus.<br />

Ventilens innerlock tätsvetsades.<br />

7 februari: Återstart av blocket.<br />

17 februari: Snabbstopp av turbin 21<br />

beroende på fel i turbinens datoriserade<br />

styrsystem. Stoppet blev kortvarigt, ett<br />

par timmar efter stoppet var turbinen<br />

åter infasad mot nätet.<br />

20 april: Nedreglering med cirka 100 MW<br />

på begäran av Kraftkontroll.<br />

2 maj: Revisionsstart.<br />

Revisionsavställning 2 maj–21 juni<br />

Avställningen planerades till 23 dygn <strong>och</strong><br />

9 timmar.<br />

Ringhals 2 var först ut bland blocken att<br />

genomföra en revisionsavställning med<br />

de nya kraven på fysiskt skydd. Detta<br />

ställde stora krav på organisationen när<br />

det gällde att anpassa sig till de nya rutinerna<br />

för inpassering, gods- <strong>och</strong> fordonsavsökning,<br />

m m. Erfarenheten blev dock<br />

att det gick över förväntan.<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />

följande stora arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Utbyte av flödesreglerventil i laddningsledningen<br />

i kemi- <strong>och</strong> volymkontrollsystemet.<br />

Syftet med utbytet var<br />

att säkerställa ventilens reglerfunktion<br />

i alla förekommande driftfall.<br />

22<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Bränslebyte.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Översyn av reaktorkylpump 2, inklusive<br />

inspektion av pumphus.<br />

Byte av motor för reaktorkylpump 1.<br />

Byte av fläktmotorer på reaktorinneslutningens<br />

tre kylfläktar. <strong>På</strong> en av<br />

dessa byttes även fläkthjulet.<br />

Lyft av de undre interna delarna i<br />

reaktortanken. I samband med detta<br />

utfördes provning av stumsvetsar i<br />

reaktortanken samt provning av tankens<br />

baffelskruvar. Dessutom provades<br />

styrklackar till reaktorns interna<br />

delar.<br />

Ånggeneratorunderhåll, vilket innebar<br />

att hälften av alla tuberna provades<br />

samt att tubplattan rengjordes<br />

från slam (sludge lancing).<br />

Montage av fjärde nivåmätkanalen<br />

på alla tre ånggeneratorerna.<br />

Utbyte av matarvattenreglerventiler.<br />

Utformningen på de nya ventilerna<br />

är sådan att de förhindrar främmande<br />

föremål (skrot) i matarvattnet att<br />

komma in i ånggeneratorerna.<br />

Nettoproduktion 5,75 TWh<br />

Energitillgänglighet 79,5 %<br />

Energiutnyttjande 76,7 %<br />

Turbindelen<br />

• Översyn av högtrycksturbin T 21.<br />

Övrigt<br />

• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />

i byggnaderna för<br />

kylvattenintag har visat att betong<br />

<strong>och</strong> armering i rensgatorna har degraderats.<br />

Under året påbörjades<br />

arbete för att reparera betongkonstruktionerna.<br />

• Rensning <strong>och</strong> inspektion av huvudkylvattenkanal<br />

2–L3.<br />

Oplanerade händelser<br />

Under revisionen inträffade tre större,<br />

oplanerade händelser som orsakade<br />

revisionsförlängning, se nedan:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Läckage på loop-lucka (Nozzle Dam)<br />

till ånggenerator 1s varma sida – cirka<br />

1 dygn. I samband med återmontage<br />

av reaktortankens undre interna delar<br />

var restvärmepump 1 i drift <strong>och</strong> detta<br />

orsakade en tryckspik som gjorde<br />

att loop-luckan till ånggenerator 1s<br />

varma sida började läcka.<br />

Läckage på rotventil i reaktorkylsystemet<br />

– cirka 2 dygn. Vid manövrering<br />

av rotventil 313-8062 A inför<br />

uppstart brast oket till glanden <strong>och</strong><br />

ett externt läckage uppstod. Driftledningen<br />

tog beslut om nedgång<br />

till kall avställning för att åtgärda det<br />

brustna oket.<br />

Kapacitetsproblem i hjälpmatarvattensystemet<br />

– cirka 23 dygn. Vid<br />

rutinmässigt fullflödestest av hjälpmatarvattensystemet<br />

i samband med<br />

uppstart noterades kapacitetsproblem<br />

på motordriven pump 1. Beslut<br />

togs att gå ner till kall avställning. Ett<br />

omfattande analysarbete påbörjades<br />

<strong>och</strong> den 19 juni gav SKI sitt godkännande<br />

att återstarta med 90 %<br />

reaktoreffekt.


Revisionstiden blev 50 dygn <strong>och</strong> 14 timmar,<br />

vilket innebar en förlängning med<br />

27 dygn <strong>och</strong> 5 timmar jämfört med den<br />

planerade tiden.<br />

Kollektivdosen under revisionen (inklusive<br />

ÅG-underhåll) blev 0,50 manSv,<br />

vilket ska jämföras med budgeterade<br />

0,44 manSv.<br />

21 juni: Återstart av blocket efter revisionen.<br />

22 juni: Effektnivån begränsad till 90 %<br />

på grund av reducerat hjälpmatarvattenflöde.<br />

6 augusti: Nedgång till kall avställning<br />

för Svenska Kraftnäts arbeten på 400 kVställverket<br />

i Strömma.<br />

15 augusti: Återstart av blocket.<br />

18 augusti: Nedreglering med cirka<br />

240 MW på begäran av Kraftkontroll.<br />

18 oktober: Uppgång från 90 % till 94 %<br />

reaktoreffekt efter medgivande från Strålsäkerhetsmyndigheten<br />

(SSM).<br />

Under året<br />

• Nedreglering av kraftbalansskäl resulterade<br />

i ett produktionsbortfall på<br />

209,4 GWh, vilket motsvarar drygt<br />

10 fulleffektdygn.<br />

• Ingen coastdown-drift förekom under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />

under året.<br />

Ringhals 2 togs i kommersiell drift 1975. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />

(PWR) tillverkad av Westinghouse. Den termiska effekten är<br />

2 652 MW <strong>och</strong> den elektriska nettoeffekten är 870 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,5 MPa.<br />

Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />

kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />

genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

23


Ringhals 3<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

3 januari: Effektreduktion på grund av<br />

byte av motorlager i kylvattenpump 4<br />

för turbin 32.<br />

10 januari: Effektreduktion på grund av<br />

byte av motorlager i kylvattenpump 1<br />

för turbin 32.<br />

19 januari: Problem i renshuset, kylvattenintaget,<br />

på grund av hård vind. Turbinsnabbstopp<br />

av turbin 31 erhölls. Orsaken<br />

var högt tryck i kondensorn, i sin<br />

tur orsakat av att huvudkylvattenpumpar<br />

löste ut på överlast. <strong>På</strong> grund av rådande<br />

vindförhållanden kom vid tillfället<br />

stora mängder tång <strong>och</strong> föroreningar in<br />

i kylvattenintaget för Ringhals 3 <strong>och</strong> 4.<br />

Ringhals 3 tappade därmed 50 % av sin<br />

produktionsförmåga.<br />

27 mars: Effektreduktion med cirka<br />

60 MW på grund av byte av motorlager<br />

i kylvattenpump 2 för turbin 31.<br />

3 april: Effektreduktion med cirka 60 MW<br />

för stopp av kylvattenpump 4 för turbin<br />

31 för montage av testutrustning inför<br />

husturbintest.<br />

5 april: Prov av husturbindrift (GREATprov)<br />

samt ventilprov på båda turbinerna.<br />

20 april: Effektreduktion med cirka<br />

100 MW på order av Kraftkontroll. Anledningen<br />

var att en presenning låg över<br />

en 400 kV-ledning.<br />

15 maj: Effektreduktion för prov av regler-<br />

<strong>och</strong> snabbstängningsventiler på båda<br />

turbinernas mellanöverhettare.<br />

1 juni: Avställning av turbin 31 för att<br />

åtgärda externt oljeläckage från kraftoljeledning.<br />

18 juli: Revisionsstart.<br />

24<br />

Revisionsavställning 18 juli–12 augusti<br />

Avställningen planerades till 21 dygn <strong>och</strong><br />

23 timmar.<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar var<br />

följande stora arbeten inplanerade:<br />

Reaktordelen<br />

• Omställning av skydds- <strong>och</strong> reglerparametrar<br />

med syfte att möjliggöra<br />

höjning av den termiska effekten till<br />

113 % inom effekthöjningsprojektet<br />

GREAT.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Under revisionen följde de normala<br />

rutiner som finns både avseende<br />

projektering <strong>och</strong> konstruktion samt<br />

själva genomförandet.<br />

Ombyggnad av nivåmätningen på<br />

säkerhetsinsprutningssystemets<br />

ackumulatortankar.<br />

Inre inspektion/pumpbyte av reaktorkylpump<br />

3.<br />

Ny varvtalsmätning för den ångdrivna<br />

hjälpmatarvattenpumpen.<br />

Turbindelen<br />

• Utbyte av pumphjul (impellrar) på<br />

matarvattenpumparna.<br />

• Utbyte av venturimetrar på matarvattenflödesmätning.<br />

Övrigt<br />

• Utbyte av lokaltransformator LT 310.<br />

Efter branden i LT 310 år 2006 sattes<br />

en reservtransformator in. Denna byttes<br />

nu ut till en ny transformator.<br />

• Utbyte av 220 V AEG lik- <strong>och</strong> växelriktare,<br />

A-sida.<br />

• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />

i byggnaderna för kylvattenintag<br />

har visat att betong <strong>och</strong><br />

armering i rensgatorna har degraderats.<br />

Under året har arbete påbörjats<br />

för att reparera betongkonstruktionerna.<br />

Nettoproduktion 7,6 TWh<br />

Energitillgänglighet 88,5 %<br />

Energiutnyttjande 88,5 %<br />

•<br />

Vid revisionen 2007 upptäcktes<br />

sprickbildningar i 400 kV-ledningarnas<br />

infästningar i turbinbyggnadens<br />

vägg. Reparationsåtgärder utfördes.<br />

Revisionstiden blev 25 dygn <strong>och</strong> 19 timmar,<br />

en förlängning med 3 dygn <strong>och</strong> 20<br />

timmar jämfört med planerad tid.<br />

De främsta orsakerna till förlängningen<br />

var:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Återställning/driftläggning inför återladdning.<br />

Provkörning av hjälpmatarvattensystemet,<br />

bland annat problem med ny<br />

varvtalsmätningsutrustning.<br />

Dränering av reaktorbassängen på<br />

grund av höjning av borhalten i borvattentanken<br />

samt på grund av friktionsmätning.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,22 manSv, vilket ska jämföras med<br />

budgeterade 0,36 manSv.<br />

9 augusti: Revisionsförlängning.<br />

12 augusti: Revisionen avslutades.<br />

19 augusti: Beordrad avlastning <strong>och</strong> nedgång<br />

till kall avställning på grund av felaktig<br />

design av brännbara absorbatorer i 24<br />

bränsleknippen för aktuell härd. Ny analys<br />

av bränsle <strong>och</strong> härd genomfördes.<br />

24 augusti: Återstart av blocket.<br />

25 augusti: Turbin 31 ställdes av för<br />

åtgärdande av fukt i generatorn.<br />

29 augusti: Nedgång till kall avställning<br />

för tungt lyft av generatorrotorn för turbin<br />

31.<br />

1 september: Återstart av blocket.


10 september: Laständringsprov med<br />

turbinerna (GREAT-prov).<br />

12 september: Lastfrånslagsprov på turbin<br />

31 (GREAT-prov).<br />

19 september: Prov av reaktorsnabbstopp<br />

(GREAT-prov).<br />

1 november: Effektreduktion efter ventilprov<br />

på turbinerna på grund av att<br />

mellanöverhettarens reglerventiler inte<br />

öppnade mer än till 30 % på turbin 32.<br />

Orsaken var att en snabbtömningsventil<br />

hade hängt sig.<br />

9 december: Effektreduktion på grund av<br />

byte av det övre motorlagret i kylvattenpump<br />

3 för turbin 31.<br />

Under året<br />

• Ingen nedreglering av kraftbalansskäl<br />

förekom under året.<br />

• Ingen coastdown-drift förekom under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga reaktorsnabbstopp från effektdrift<br />

förekom under året.<br />

Ringhals 3 togs i kommersiell drift 1981. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />

(PWR) tillverkad av Westinghouse <strong>och</strong> av samma utförande<br />

som Ringhals 4. Den termiska effekten är 2 992 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />

nettoeffekten är 1040 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,4 MPa.<br />

Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />

kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % avbränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />

genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

25


Ringhals 4<br />

h ä n d e l s e r a v betydelse f ö r säkerhet o c h t i l l g ä n g l i g h e t<br />

Dygnsmedeleffekt (%)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

18 januari: En funktionsprocessor felfungerade,<br />

vilket gav omkoppling till borvattentanken<br />

(RWST) <strong>och</strong> därmed borering<br />

av reaktorkylvattnet. Detta ledde till<br />

reduktion till cirka 95 % reaktoreffekt.<br />

Laddning/avtappning stoppade också,<br />

vilket gjorde det omöjligt att späda reaktorkylvattnet<br />

tills funktionsprocessorn<br />

var åtgärdad.<br />

16 april: Växelriktare VR 445 löste på<br />

överström <strong>och</strong> skena SHC 445 blev<br />

spänningslös på grund av att automatisk<br />

övergång till bypass-drift uteblev (med<br />

andra ord två fel). När SHC 445 blev<br />

spänningslös förlorades indata till beräkning<br />

av ”Termisk effekt”. Med anledning<br />

av detta utfördes effektreduktion för att<br />

få marginal till högsta tillåten ”Termisk<br />

effekt”.<br />

8 maj: Effektreduktion med cirka 80 MW<br />

på grund av att kylvattenpump 1 för turbin<br />

41 automatiskt stoppade på överlastskyddet.<br />

Kylvattenpumpen startades åter<br />

efter kontroll, varpå effektuppgång utfördes<br />

till 100 %. Pumpen stoppades igen på<br />

grund av stigande strömförbrukning. Vid<br />

inspektion hittades en stor ansamling av<br />

musslor i musselfiltret. Detta förorsakade<br />

att pumpen gick tyngre än normalt med<br />

stigande strömförbrukning som följd.<br />

29 maj: Revisionsstart.<br />

Revisionsavställning 29 maj–26 juni<br />

Avställningen planerades till 26 dygn <strong>och</strong><br />

10 timmar.<br />

Dimensionerande för revisionslängden<br />

var byte av CRDM (Control Rod Drive<br />

Mechanism – Drivdonshus för styrstavarna).<br />

26<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Förutom bränslebyte <strong>och</strong> provningar<br />

genomfördes följande stora arbeten:<br />

Reaktordelen<br />

• Utbyte av CRDM (Control Rod<br />

Drive Mechanism).<br />

•<br />

Vid revisionen 2004 identifierades<br />

borsyra på fem av drivdonshusen<br />

(CRDM) vid tätsvetsen mellan<br />

drivdonhusens övre <strong>och</strong> nedre delar.<br />

Undersökningar visar att läckage<br />

sannolikt kommer att uppstå i fler<br />

CRDM <strong>och</strong> att det även finns risk för<br />

större läckage med produktionsbortfall<br />

som följd. Risken för läckage leder<br />

till utökade underhållskostnader<br />

<strong>och</strong> inspektioner samt behov av årlig<br />

beredskap för reparation av läckande<br />

CRDM. Ringhals 4 har bytt samtliga<br />

CRDM för att undvika ökade underhållskostnader<br />

<strong>och</strong> produktionsstörningar.<br />

Årlig inspektion av normal karaktär<br />

av ånggeneratorerna.<br />

Övrigt<br />

• Utbyte av 220 V AEG lik- <strong>och</strong> växelriktare,<br />

A-sida.<br />

• Återkommande kontroll av betongkonstruktioner<br />

i byggnaderna för<br />

kylvattenintag har visat att betong<br />

<strong>och</strong> armering i rensgatorna har degraderats.<br />

Under året har arbete påbörjats<br />

för att reparera betongkonstruktionerna.<br />

Revisionstiden blev 28 dygn <strong>och</strong> 16 timmar,<br />

en förlängning med 2 dygn <strong>och</strong> 6 timmar<br />

jämfört med den planerade tiden.<br />

Revisionen följde tidsplanen ända fram<br />

till uppstarten. Flera orsaker fanns till<br />

att fasningstidpunkten blev försenad.<br />

Det största bidraget var uttransport <strong>och</strong><br />

Nettoproduktion 7,33 TWh<br />

Energitillgänglighet 91,0 %<br />

Energiutnyttjande 90,8 %<br />

CRDM-projektet. Detta tillsammans<br />

med ytterligare händelser försenade<br />

fasningstidpunkten.<br />

Kollektivdosen under revisionen blev<br />

0,73 manSv, vilket ska jämföras med<br />

budgeterade 0,54 manSv.<br />

De främsta orsakerna till överskridandet<br />

var bytet av CRDM <strong>och</strong> något högre<br />

dosrater gentemot revisionen 2007.<br />

24 juni: Revisionsförlängning.<br />

26 juni: Revisionen avslutad.<br />

30 juni: Nedgång till drifttillstånd ”Uppstartning”<br />

på grund av osäkerhet med<br />

mätningen av reaktorkylflödet.<br />

2 juli: Återstart av blocket.<br />

6 juli: Effektreduktion vid högtrycksförvärmarbypass<br />

på turbin 41 på grund av<br />

fel i regleringen. Instrumentpersonalen<br />

kunde inte hitta orsaken till felet.<br />

12 juli: Effektreduktion på grund av att<br />

dubbelpump 104 på turbin 42 stoppade<br />

på höga SPM-värden (vibrationer) för<br />

lager på högtryckssidan.<br />

17 juli: Effektreduktion vid högtrycksförvärmarbypass<br />

på turbin 41 på grund<br />

av fel i regleringen. Byte av nivåregulator.<br />

18 juli: Effektreduktion på grund av att<br />

kylvattenpump 3 för turbin 42 fick stoppas<br />

på grund av höga vibrationer.<br />

18 augusti: Planerad nedreglering för<br />

Svenska Kraftnäts arbeten på ställverket<br />

i Strömma (Svenska Kraftnät bygger nytt<br />

ställverk).


30 augusti: Effektreduktion till 90 % för<br />

prov av turbinventiler.<br />

Under året<br />

• Nedreglering av kraftbalansskäl resulterade<br />

i ett produktionsbortfall<br />

på 17,5 GWh, vilket motsvarar cirka<br />

18,4 fulleffekttimmar.<br />

• Ingen coastdown-drift förekom under<br />

året.<br />

Snabbstopp<br />

Inga snabbstopp från effektdrift förekom<br />

under året.<br />

Arbete på ett av turbinaxelns lager. Generatorn syns<br />

till höger.<br />

Ringhals 4 togs i kommersiell drift 1983. Reaktorn är en tryckvattenreaktor<br />

(PWR) tillverkad av Westinghouse <strong>och</strong> av samma utförande<br />

som Ringhals 3. Den termiska effekten är 2 775 MW <strong>och</strong> den elektriska<br />

nettoeffekten är 915 MW.<br />

Reaktorinneslutningen är dimensionerad för tryck upp till 0,4 MPa.<br />

Till inneslutningen hör ett system för filtrerad tryckavlastning, vilket<br />

kopplas in i händelse av en reaktorolycka.<br />

Reaktorhärden består av 157 bränsleelement. Cirka 20 % av bränslet<br />

byts ut årligen. Reaktoreffekten regleras med hjälp av 48 styrstavar <strong>och</strong><br />

genom förändring av borhalten i reaktorkylvattnet.<br />

Turbinanläggningen består av två separata turbinsträngar. Varje<br />

sträng består av en dubbel axialhögtrycksturbin <strong>och</strong> tre dubbla axiella<br />

lågtrycksturbiner. Till varje turbinsträng är en vattenkyld synkrongenerator<br />

kopplad via en gemensam axel.<br />

Elkraftsystemen är uppdelade i fyra separata delsystem. När reaktorn<br />

är avställd svarar det yttre kraftnätet för kraftförsörjningen via<br />

400 <strong>och</strong> 130 kV-linjer. Som reserv finns intern hjälpkraft från fyra dieselgeneratorer.<br />

Energitillgänglighet <strong>och</strong> utnyttjande<br />

Produktionsbortfall<br />

Snabbstopp<br />

Kollektivdos<br />

27


Särskild Rapportering<br />

Fördjupning – Oskarshamn 3s<br />

<strong>och</strong> Forsmark 3s styrstavsproblem<br />

I samband med urladdning av bränsle under<br />

2008 års revision på Oskarshamn 3,<br />

upptäcktes att en styrstav stod lutad mot<br />

en närliggande styrstav. Dagen efter upptäckten<br />

lyftes styrstaven upp för visuell<br />

inspektion, varvid det visade sig att den<br />

så kallade styrstavsförlängaren var helt<br />

av. Det finns huvudsakligen två typer<br />

av styrstavsförlängare: en med så kallat<br />

fast skaft <strong>och</strong> en med delbart skaft. Den<br />

styrstavsförlängare som nämns ovan var<br />

den med fast skaft.<br />

Från början misstänkte leverantören av<br />

styrstavarna att det var brister i materialet<br />

som hade lett till problemet. Därför<br />

pekade man ut de nio styrstavarna som<br />

kommit till Oskarhamns Kraftgrupp<br />

(OKG) i den leveransen som ”problemstavar”.<br />

OKG betraktade händelsen, i<br />

detta första skede, som ett enstaka fel.<br />

Detta ledde till att Forsmark 3, som är<br />

av en konstruktion liknande den för Oskarshamn<br />

3, gjorde samma bedömning<br />

<strong>och</strong> fortsatte driften av anläggningen. Vidare<br />

inspektioner av styrstavsförlängare<br />

i Oskarshamn 3 visade dock sprickbildningar<br />

i fler styrstavsförlängare. Denna<br />

information gjorde att även Forsmark<br />

beslutade sig för att ställa av Forsmark 3<br />

för att kunna inspektera sina styrstavar.<br />

Vid inspektionerna i Forsmark 3 visade<br />

det sig att också där fanns sprickor i några<br />

styrstavsförlängare. En av dem var, precis<br />

som vid Oskarshamn 3, helt av.<br />

28<br />

Korta fakta om styrstavar<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Både OKG <strong>och</strong> Forsmark klassade händelsen<br />

som en så allvarlig brist att anläggningarna<br />

utan dröjsmål ställdes av<br />

för åtgärder. Vare sig Oskarshamn 3 eller<br />

Forsmark 3 skulle återstartas utan<br />

Strålsäkerhetsmyndighetens medgivande.<br />

Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 påbörjade<br />

arbetet med att analysera det inträffade<br />

<strong>och</strong> identifiera en skadeorsak.<br />

En gemensam nämnare för dessa båda<br />

anläggningar är, i motsats till övriga kokvattenreaktorer,<br />

att de har en lägre temperatur<br />

(cirka 60 grader) på det spolflöde<br />

som strömmar genom drivdonen, som<br />

manövrerar styrstavarna. Det omgivande<br />

reaktorvattnets temperatur är cirka<br />

270 grader.<br />

Spolflödet strömmar genom drivdonen<br />

för att kyla <strong>och</strong> förhindra ansamlingar av<br />

smuts, så kallat crud, i drivdonen. Detta<br />

”kalla” spolflöde kan generera så kallad<br />

termisk utmattning, som uppstår när materialet<br />

utsätts för spänningar på grund av<br />

stora temperaturskillnader. Anledningen<br />

till att anläggningarna är konstruerade<br />

med det kallare flödet är att det har en<br />

positiv inverkan på drivdonens servicebehov.<br />

Inspektioner <strong>och</strong> provningar på Forsmark<br />

3 <strong>och</strong> Oskarshamn 3 visade att<br />

cirka 37 procent av samtliga styrstavsförlängare<br />

hade sprickbildning. Både typen<br />

med fast skaft <strong>och</strong> den med delbart skaft<br />

visade sig ha skador, men antalet skadade<br />

Styrstavar innehåller borkarbid <strong>och</strong> hafnium, ämnen som ”äter” neutroner<br />

<strong>och</strong> därmed kan begränsa antalet kärnklyvningar.<br />

Styrstavarna är cirka 4 meter långa. I Oskarshamn 3 <strong>och</strong> Forsmark 3 finns<br />

169 styrstavar.<br />

Styrstavar används för att kontrollera reaktoreffekten i kokvattenreaktorer.<br />

Styrstavar används också för att fördela effekten i härden.<br />

En styrstavs läge justeras in eller ut med hjälp av ett drivdon som är anslutet<br />

till en elektrisk motor.<br />

När reaktorn snabbt måste stoppas, skjuts styrstavarna in med ett trycksatt,<br />

hydrauliskt system.<br />

Vid start av reaktorn börjar man med att helt dra ut varannan styrstav. Dessa<br />

kallas för avställningsstavar.<br />

Resten av stavarna, så kallade reglerstavar, används för att justera effekten i<br />

härden.<br />

styrstavar med fast skaft var något fler.<br />

För att på de fasta skaften undvika de<br />

termiska påkänningarna vid hålrummet<br />

(kapzonen) samt för att säkerställa att<br />

det område som forsättningsvis befinner<br />

sig i den termiska blandningszonen inte<br />

tidigare utsatts för termiska påkänningar,<br />

kommer vare sig Forsmark 3 eller Oskarshamn<br />

3 att dra ut sina styrstavar längre än<br />

till maximalt 86 procent, dvs 14 procent<br />

av stavarna kommer att vara inne i härden.<br />

Detta gör att den zon som är mest<br />

utsatt för den termiska utmattningen<br />

förskjuts <strong>och</strong> inte kommer att påverkas<br />

i samma grad som tidigare.<br />

Forsmark har fått tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten<br />

att köra Forsmark 3<br />

med de begränsningar som nämns ovan<br />

till <strong>och</strong> med den 31 juli 2009. Vad gäller<br />

Oskarshamn 3 ansökte OKG om,<br />

<strong>och</strong> fick tillstånd, att driva anläggningen<br />

fram till den 1 mars, då en avställning<br />

i effekthöjningsprogrammet PULS var<br />

inplanerad.<br />

Här har sprickorna<br />

uppstått


Här har sprickorna<br />

uppstått<br />

Styrstavsledrör<br />

29


30<br />

Elproduktionen i Sverige 2008<br />

Tillförsel av el, 158,6 TWh<br />

Användning av el, 158,6 TWh<br />

Hur långt räcker<br />

1 TWh<br />

=1 000 000 000 kWh?<br />

Glödlampa, 100 W 1 141 553 år<br />

Villa, 25 000 kWh/år 40 000 år<br />

X2000-tåget 35,7 år<br />

Stockholm, 8 TWh/år 1,5 månad<br />

Sveriges bostäder, 70 TWh/år 5,2 dygn<br />

Sverige totalt, 144 TWh/år 2,5 dygn<br />

Vattenkraft 68,3 TWh<br />

Vindkraft 2,0 TWh<br />

Forsmark 21,0 TWh<br />

Oskarshamn 15,0 TWh<br />

Ringhals 25,3 TWh<br />

Värmekraft 14,3 TWh<br />

Import 12,7 TWh<br />

Industri 60,8 TWh<br />

Transport 3,0 TWh<br />

Bostäder 69,0 TWh<br />

Export 14,7 TWh<br />

Förluster 11,1 TWh


Definitionerna på tillgänglighetsbegreppen<br />

motsvarar UNIPEDEs<br />

klassificering enligt ”Statistical Terminology<br />

Employed in the Electrical<br />

Supply Industry”.<br />

Etg/En: Energitillgänglighet (UNI­<br />

PEDEs definition nr 4.6.03.f).<br />

Ed/En: Energiutnyttjande (UNIPE­<br />

DEs definition nr 4.5.01).<br />

En: Maximal producerbar energi<br />

med fastställd maximal effekt under<br />

total tid för en viss period.<br />

Ed: Aktuell producerad energi under<br />

en viss tidsperiod.<br />

Etg: Maximal producerbar energi<br />

med tillgänglig maximal effekt under<br />

en viss tidsperiod.<br />

Den internationella skalan för kärntekniska<br />

händelser har utarbetats<br />

av IAEA för enhetlig bedömning <strong>och</strong><br />

information om händelser i kärntekniska<br />

anläggningar. Händelser i<br />

<strong>svenska</strong> anlägg ningar rapporteras<br />

via SSM till IAEA, medan utländs ka<br />

händelser rapporteras omvänt. Nivåerna<br />

1 till 3 betecknar händelser,<br />

medan nivåerna 4 till 7 utgör olyckor<br />

med omgiv ningspåverkan.<br />

Exem pel<br />

Tjernobylolyckan 1986 hade nivå 7.<br />

Harrisburg 1979 hade nivå 5.<br />

Pr o d u k t I o n s u P P g I f t e r – defInItIoner<br />

PRODUKTIONS-<br />

POTENTIAL<br />

ENERGI-<br />

TILLGÄNGLIGHET<br />

ENERGIUTNYTTJANDE<br />

avser den verkliga produktionen<br />

Nedreglering<br />

orsakas av tillgång <strong>och</strong><br />

efterfrågan<br />

Coastdown<br />

nedreglering för effektivt<br />

bränsleutnyttjande<br />

Planerat bortfall<br />

för underhåll, inspektion<br />

<strong>och</strong> provning<br />

Oplanerat bortfall<br />

avser störningar som minskar<br />

produktionen<br />

In t e r n at Io n e l l a s k a l a n f ö r k ä r n t e k n I s k a h ä n d e l s e r – Ines<br />

Klass Omgivningspåverkan Anläggningspåverkan Försämrat djupförsvar<br />

7<br />

Mycket stort utsläpp.<br />

Stor Omfattande hälso­ <strong>och</strong><br />

olycka miljöpåverkan<br />

6<br />

Stort utsläpp.<br />

Allvarlig Beredskapsåtgärder<br />

olycka troligen i full omfattning<br />

5<br />

Olycka med risk<br />

för omgivningen<br />

4<br />

Olycka utan be­<br />

tydande risk för<br />

omgivningen<br />

3<br />

Allvarlig<br />

händelse<br />

2<br />

Händelse<br />

1<br />

Avvikelse<br />

0<br />

Mindre<br />

avvikelse<br />

Begränsat utsläpp.<br />

Beredskapsåtgärder troligen<br />

i begränsad omfattning<br />

Litet utsläpp.<br />

Allmänheten utsätts för<br />

stråldoser under gränsvärdet<br />

Mycket litet utsläpp.<br />

Allmänheten utsätts för<br />

mycket små doser under<br />

gränsvärde<br />

Allvarliga skador på<br />

reaktorhärd <strong>och</strong>/eller<br />

strålskyddsbarriärer<br />

Betydande skador på<br />

reaktorhärd <strong>och</strong>/eller livs­<br />

hotande doser till personal<br />

Mycket omfattande spridning<br />

av radioaktiva ämnen<br />

<strong>och</strong>/eller höga doser till<br />

personal<br />

Betydande spridning av<br />

radioaktiva ämnen <strong>och</strong>/<br />

eller förhöjda doser till<br />

personal<br />

Ingen säkerhetsbetydelse<br />

Nära olycka.<br />

Inga återstående<br />

skyddsbarriärer<br />

Händelse med betydande<br />

avvikelser från säkerhets­<br />

förutsättningar<br />

Avvikelse från driftvillkor<br />

31


2008<br />

Erfarenheter från driften av<br />

de <strong>svenska</strong> kärnkraftverken<br />

Studsvik (huvudkontor) Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck<br />

KSU, Box 1039,<br />

SE-611 29 Nyköping<br />

Tfn: +46 (0)155-26 35 00<br />

Fax: +46 (0)155-26 30 74<br />

KSU<br />

SE-742 03 Östhammar<br />

Tfn: +46 (0)173-167 00<br />

Fax: +46 (0)173-167 50<br />

KSU, Box 926,<br />

SE-572 29 Oskarshamn<br />

Tfn: +46 (0)491-78 13 00<br />

Fax: +46 (0)491-78 13 59<br />

KSU<br />

SE-432 85 Väröbacka<br />

Tfn: +46 (0)340-64 62 00<br />

Fax: +46 (0)340-64 62 99<br />

E-post: info@ksu.se www.ksu.se Org nr: 556167-1784 VAT-nr: SE556167178401<br />

KSU, Box 524,<br />

SE-246 25 Löddeköpinge<br />

Tfn: +46 (0)46-72 40 00<br />

Fax: +46 (0)46-77 57 93<br />

ISSN 1654-0484

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!