29.07.2013 Views

automatik 11 2008

automatik 11 2008

automatik 11 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

42<br />

november/december <strong>2008</strong><br />

Grundfos kapper ledningen<br />

Trådløs teknologi fra<br />

Siemens gør distributionscentret<br />

hos den<br />

danske pumpefabrikant<br />

Grundfos til det mest<br />

moderne i verden. Industrielt<br />

trådløst netværk<br />

gør det muligt at køre<br />

nødstop op til kategori 4<br />

på de store kraner på<br />

virksomhedens højlager.<br />

Af Leif Osmark<br />

TRÅDLØST. 100 procent<br />

sikkert, 100 procent pålideligt,<br />

og 100 procent trådløst.<br />

Automationen i distributionscentret<br />

hos Grundfos,<br />

der eksporterer pumper<br />

til hele verden, har udfordret<br />

grænserne for det<br />

teknisk mulige. Ved at gå<br />

forrest og satse på trådløs<br />

teknologi har den store<br />

virksomhed, der har sit<br />

hovedsæde i den lille by<br />

Bjerringbro i Danmark, opnået<br />

en lang række fordele.<br />

Som i mange andre storeproduktionsvirksomheder<br />

er distributionscentret<br />

en akilleshæl. Her bliver<br />

ordrerne pakket, kørt på lager<br />

og ekspederet fra lageret<br />

ud til de ventende lastbiler,<br />

og hvis teknikken fejler,<br />

hober pumperne sig op,<br />

og distributionscentret kan<br />

hurtigt udvikle sig til en<br />

flaskehals. Den menneskelige<br />

indblanding i processen<br />

er noget nær minimal.<br />

Fra en salgsmedarbejder<br />

har tastet ordren ind i<br />

Grundfos’ SAP-system, er<br />

der kun menneskehænder<br />

involveret, når en medarbejder<br />

i distributionscentret<br />

kalder ordren frem på<br />

skærmen for at pakke de<br />

rigtige pumper. Når kassen<br />

kort efter bliver sendt videre<br />

i systemet, tager <strong>automatik</strong>ken<br />

over igen.<br />

Med undtagelse af<br />

weekenderne kører distributionscentret<br />

i døgndrift,<br />

og for medarbejderne gælder<br />

det om hele tiden at<br />

Lagervognene, som tidligere blev styret via vedligeholdelsestunge<br />

strømskinner i gulvet, styres nu via trådløs kommunikation<br />

holde et konstant flow i antallet<br />

af pumper, der bliver<br />

kørt ind og ud. Medarbejderne<br />

er i høj grad afhængige<br />

af, at automationsprocesserne<br />

er pålidelige.<br />

Meget mindre<br />

vedligeholdelse<br />

Derfor må teknikken ikke<br />

fejle. Og derfor blev PLCtekniker<br />

Steffen Schmidt,<br />

servicetekniker Søren<br />

Skovgaard og servicetekniker<br />

Jan Ulstrup bedt om at<br />

foretage en risikoanalyse<br />

på det gamle anlæg og samtidig<br />

komme med anbefalinger<br />

til et fremtidssikret<br />

alternativ.<br />

-Vores gamle anlæg havde<br />

mere end ti år på bagen,<br />

vi oplevede daglige stop, og<br />

vi havde sværere og sværere<br />

ved at finde reservedele.<br />

For eksempel var vi heldige<br />

med at finde et netkort til<br />

vores gamle UNIX-server<br />

på et loppemarked i Australien.<br />

Vi havde ikke op-<br />

levet, at hele anlægget lå<br />

dødt, men det ville komme,<br />

siger Steffen Schmidt.<br />

PLC’en i det gamle anlæg<br />

var en SIMATIC S5, og<br />

da Siemens havde meldt<br />

ud, at supporten af den var<br />

under udfasning, havde<br />

Grundfos endnu en god<br />

grund til, at vi skulle redesigne<br />

anlægget. Oven i købet<br />

var S5 noget af det<br />

mest moderne i det gamle<br />

anlæg, hvor alt periferiudstyr<br />

var baseret på for<br />

længst udfasede Interbus<br />

IO-stationer.<br />

Konklusionen på vores<br />

analyse lød, at der ikke var<br />

nogen vej udenom: Vi måtte<br />

udskifte visse dele, mens<br />

enkelte af de gamle elementer<br />

kunne beholdes.<br />

Men da mulighedernes<br />

land begyndte at åbne sig,<br />

og det blev besluttet, at anlægget<br />

skulle integreres<br />

med virksomhedens SAPsystem,<br />

blev det naturlige<br />

valg at bygge et nyt anlæg<br />

op fra bunden. Det medførte<br />

helt nye fordele.<br />

-I det gamle anlæg havde<br />

vi ingen sporbarhed, så<br />

løsningen blev at udskifte<br />

alle<br />

PLC’er og servere. Det<br />

har givet os nogle rigtigt<br />

gode værktøjer til at kunne<br />

se status på de enkelte dele.<br />

Hvis kran nummer syv<br />

holder stille, kan vi hurtigt<br />

se, hvor mange timer den<br />

Den lysegrå boks på kabelbakken<br />

er et wireless accesspoint<br />

– eller sagt på en anden<br />

måde – det er en af ”radioerne”,<br />

som udveksler data med<br />

vognene, der bevæger sig<br />

rundt på lageret<br />

har været nede siden nytår,<br />

så det ikke bare er baseret<br />

på en fornemmelse af, at<br />

der altid er problemer med<br />

en bestemt enhed, siger<br />

Steffen Schmidt.<br />

Den største fordel ved<br />

sporbarheden er dog, at fejl<br />

kan fanges, før de får konsekvenser.<br />

-Ved at benytte sporbarheden<br />

til at analysere på<br />

performance, har vi kunnet<br />

gå over til planlagt vedligehold<br />

i stedet for crash-vedligehold,<br />

siger han.<br />

Trådløst sparer tid<br />

Mens det gamle anlæg var<br />

baseret på proprietær teknologi,<br />

kører anlægget i dag<br />

på de nyeste standarder.<br />

PLC’en er en SIMATIC<br />

S7, alt er PROFINET-baseret,<br />

og så besluttede Grundfos,<br />

at distributionscentret<br />

var modent til at køre trådløst.<br />

Her spillede den daglige<br />

vedligeholdelse også ind<br />

som et afgørende argument.<br />

Kasserne med pumper<br />

bliver nemlig automatisk<br />

transporteret fra pakkepladserne<br />

til kranerne på<br />

lageret på nogle små vogne,<br />

der før i tiden blev styret<br />

serielt via nogle små slæbesko.<br />

Slæbeskoene var i<br />

kontakt med to skinner i<br />

gulvet, som blev brugt til<br />

kommunikation via 40<br />

volts signaler.<br />

-Vi rensede de slæbesko<br />

konstant, så det lå lige til<br />

højrebenet, at vi skulle have<br />

et trådløst net.Vi undersøgte<br />

markedet, og Siemens’<br />

bud var det eneste,<br />

der holdt vand. Jeg fik clearet<br />

med it-afdelingen, at<br />

der var sikkerhed for, at vi<br />

kunne holde netværkene<br />

adskilt, så ingen kunne<br />

komme til at pille i vores<br />

administrative LAN, og så<br />

var der åbent for at gå videre,<br />

siger Steffen Schmidt,<br />

der selvfølgelig havde visse<br />

betænkeligheder.<br />

-Vi ved jo alle sammen,<br />

at man derhjemme af uforklarlige<br />

årsager skal slukke<br />

og tænde for det trådløse<br />

net en gang imellem, når<br />

forbindelsen forsvinder.<br />

Her binder vi så noget af<br />

det mest kritiske i hele produktionen<br />

op på det.<br />

Sikkerheden er trådløs<br />

I stedet for slæbesko sidder<br />

der i dag en lille antenne på<br />

hver vogn, som modtager<br />

et signal fra de SCALAN-<br />

CE W accesspoints, der<br />

dækker distributionscentret.<br />

Accesspoints’ne skal<br />

overholde svartider på 32<br />

millisekunder, da hele sikkerhedsløsningen<br />

også er<br />

baseret på det industrielle<br />

W-LAN.<br />

På lageret suser førerløse<br />

kraner frem og tilbage ad<br />

lange gange og løfter kasser<br />

op og ned fra de høje reoler.<br />

Kranernes nødstop er<br />

-Hele konceptet blev søsat på grund af de høje krav om<br />

oppetid – vi har ikke råd til at holde stille. At vi så har fået<br />

en masse andre forbedringer med oveni, er bare dejligt,<br />

siger Steffen Schmidt, PLC-tekniker hos Grundfos.<br />

SIL 3 kategori 4, og også<br />

disse nødstop kører på det<br />

trådløse net, hvilket kan lade<br />

sig gøre, da den trådløse<br />

realtidsløsning er baseret<br />

på SCALANCE W, der kan<br />

garantere faste opdateringstider<br />

helt ned til 16<br />

millisekunder. For teknikerne<br />

på Grundfos er det<br />

samtidig en stor fordel, at<br />

der nu kun er én sikkerhedsløsning<br />

til hele produktionen.<br />

I modsætning<br />

til de gamle parallelløsninger<br />

skal de kun overvåge<br />

og vedligeholde én PLC,<br />

ét netværk og én teknologi.<br />

-Sikkerheden den gang<br />

og i dag er slet ikke<br />

sammenlignelig. Det her er<br />

meget nemmere, og det lever<br />

helt og fuldt op til vores<br />

sikkerhedskrav. Alle åbninger,<br />

hvor en truck kan<br />

tage pallerne af, er personbeskyttet<br />

med lysgitter, og<br />

sikkerhedsløsningen ved<br />

pakkepladserne, nødstoppene<br />

og alt i vognbaneområdet<br />

kører på PROFIsafe,<br />

siger Steffen Schmidt.<br />

Sammenhæng<br />

fra top til bund<br />

Fordelen ved at benytte<br />

PROFINET og standardteknologi<br />

fra Siemens rækker<br />

langt ud over sikkerheden.<br />

Med den nye løsning<br />

har Grundfos fået åbnet<br />

for nogle muligheder, der<br />

kaster mange gevinster af<br />

sig i dagligdagen.<br />

-Ved at det hele er fra<br />

Siemens, har vi fået nogle<br />

integrationsmuligheder,<br />

som vi ellers ikke ville kunne<br />

opnå. En af de store fordele<br />

er hardware-diagnosen<br />

via Report System Error-konceptet.<br />

Hvis et modul<br />

går i stykker, kan vi se,<br />

hvad det er, og hvor det er.<br />

Hvis et kabel går i stykker,<br />

kan vi se inden for en meter,<br />

hvor fejlen er. Når vi taler<br />

om oppetid, som er vores<br />

primære parameter, er<br />

det rigtigt vigtigt, siger<br />

Steffen Schmidt.<br />

På det område har systemet<br />

allerede sparet tekni-<br />

kerne mange timer. Ikke<br />

mindst fordi alle informationer<br />

er samlet ét sted.<br />

-Det hele er integreret i<br />

et fælles projekt. Alle<br />

PLC’er og alle ting i projektet<br />

er tilgængelige i<br />

SCADA-systemet via vores<br />

S7 Symbol Server, og<br />

alle diagnoseinformationer<br />

kan tjekkes i PLC’ernes integrerede<br />

Web-interface.<br />

Vi får det hele serveret, siger<br />

han.<br />

Og serveringen gælder<br />

også ud af huset. For med<br />

en VPN-adgang er der også<br />

fuld adgang til SCADAsystemet<br />

hjemmefra.<br />

-Om det bliver brugt?<br />

Jeg brugte det i går aftes.<br />

Og i fredags. Før kunne vi<br />

slet ikke logge os ind på<br />

systemet, men skulle herned<br />

for at afhjælpe fejl. Så<br />

det sparer os for nogle ture<br />

herned, og det var altså ikke<br />

rart at skulle af sted<br />

hjemmefra klokken tre om<br />

natten, siger Steffen<br />

Schmidt.<br />

FAKTA<br />

Det trådløse ”backbone”<br />

er redundant og kan<br />

håndtere faste opdateringstider<br />

ned til 32 ms<br />

(også når der roames).<br />

Denne del består af 8<br />

SCALANCE W788-<br />

2RR.<br />

De 9 kraner kommunikere<br />

med det trådløse<br />

backbone via SCALAN-<br />

CE 747-1RR klient<br />

moduler der kan servicere<br />

optil 8 IP-adresser.<br />

De 16 selvkørende robotter<br />

er baseret på<br />

PROFIBUS, derfor anvender<br />

de IWLAN/PB<br />

Link PN IO, der er en gateway<br />

imellem Industrial<br />

W-LAN og PROFI-<br />

BUS.<br />

Hele den trådløse løsning<br />

opererer i 5GHz<br />

området (IEEE802.<strong>11</strong>a<br />

og h) da 2,4 GHz anvendes<br />

til andre formål.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!