10.07.2015 Aufrufe

Raising the output of vertical roller mills as an ... - Gebr. Pfeiffer SE

Raising the output of vertical roller mills as an ... - Gebr. Pfeiffer SE

Raising the output of vertical roller mills as an ... - Gebr. Pfeiffer SE

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

4Dipl.-Ing. O. Jung,<strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> AG, Kaiserslautern, Germ<strong>an</strong>yPROCESSINGSUMMARYVertical <strong>roller</strong> <strong>mills</strong>, or <strong>roller</strong> grinding <strong>mills</strong>, are used in <strong>the</strong>cement industry for grinding cement raw material, coal,petroleum coke, gr<strong>an</strong>ulated bl<strong>as</strong>tfurnace slag, pozzol<strong>an</strong>s <strong>an</strong>dcement clinker [1]. The most import<strong>an</strong>t re<strong>as</strong>ons for <strong>the</strong> widedistribution <strong>of</strong> <strong>the</strong>se <strong>mills</strong> are <strong>the</strong> combination <strong>of</strong> several processsteps within a single machine, <strong>the</strong> low electrical energyconsumption, <strong>the</strong> optimum utilization <strong>of</strong> process g<strong>as</strong>es<strong>an</strong>d <strong>the</strong> high level <strong>of</strong> availability [4]. There is <strong>an</strong> incre<strong>as</strong>ingtendency for <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> <strong>mills</strong> to be used <strong>an</strong>d <strong>the</strong>y alreadyhave a market share <strong>of</strong> more th<strong>an</strong> 60 %. Vertical <strong>roller</strong> <strong>mills</strong>are now also being used to a greatly incre<strong>as</strong>ing extent forfinish grinding <strong>of</strong> cement. In <strong>the</strong> calendar year 2003 alone<strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> AG received orders for six MPS <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong><strong>mills</strong> with drive ratings between 2500 <strong>an</strong>d 5300 kW for suchapplications. In less prospering regions production pl<strong>an</strong>tsare mainly being modernized <strong>an</strong>d <strong>the</strong>ir capacities are very<strong>of</strong>ten also upgraded. Incre<strong>as</strong>es in <strong>output</strong> c<strong>an</strong> generally beachieved relatively rapidly; <strong>the</strong>y improve <strong>the</strong> overall costeffectiveness<strong>of</strong> <strong>an</strong> existing grinding pl<strong>an</strong>t <strong>an</strong>d require lesscapital investment th<strong>an</strong> a new pl<strong>an</strong>t. <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> also h<strong>as</strong>extensive experience in this field <strong>an</strong>d <strong>of</strong>fers tailor-madesolutions for modernizing existing grinding pl<strong>an</strong>ts. As a rule<strong>the</strong> modernization <strong>of</strong> clinker production pl<strong>an</strong>ts also requiresch<strong>an</strong>ges to <strong>the</strong> existing grinding facilities. This need forch<strong>an</strong>ges applies to <strong>mills</strong> for producing raw meal <strong>an</strong>d pulverizedfuel <strong>as</strong> well <strong>as</strong> to cement <strong>mills</strong>. The grindability <strong>as</strong> well<strong>as</strong> <strong>the</strong> process <strong>an</strong>d mech<strong>an</strong>ical data are taken into accountwhen determining <strong>the</strong> conversion or modernization me<strong>as</strong>uresrequired in each c<strong>as</strong>e, which depend primarily on <strong>the</strong>incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong> required. A description is given <strong>of</strong> <strong>the</strong> procedures<strong>an</strong>d me<strong>as</strong>ures for a 45 % incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong> using<strong>the</strong> example <strong>of</strong> a successfully converted MPS 4150 <strong>vertical</strong><strong>roller</strong> mill for producing cement raw meal in <strong>the</strong> Gorazdzecement works in Pol<strong>an</strong>d.3ZUSAMMENFASSUNGWälzmühlen, nach dem englischen Sprachgebrauch heutehäufig auch als Vertikal-Rollenmühlen bezeichnet, werden inder Zementindustrie für die Mahlung von Zementrohmaterial,Kohle, Petrolkoks, Hüttens<strong>an</strong>d, Puzzol<strong>an</strong> und Zementklinkereingesetzt [1]. Die wesentlichsten Gründe für den hohenVerbreitungsgrad dieser Mühlen sind die Kombination mehrererVerfahrensschritte innerhalb einer einzigen M<strong>as</strong>chine,der niedrige elektrische Energieverbrauch, die optimale Nutzungvon Prozessg<strong>as</strong>en und die hohe Verfügbarkeit [4]. Miteinem Markt<strong>an</strong>teil von mehr als 60 % gel<strong>an</strong>gen Wälzmühlenmit steigender Tendenz zum Einsatz. Inzwischen werdenauch für die Fertigmahlung von Zement in stark zunehmendemMaße Wälzmühlen eingesetzt. Die <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> AGkonnte beispielsweise im Kalenderjahr 2003 allein für derartigeEinsatzfälle sechs MPS Walzenschüsselmühlen mitAntriebsleistungen zwischen 2500 und 5300 kW in Auftragnehmen. In weniger prosperierenden Regionen werdenProduktions<strong>an</strong>lagen überwiegend modernisiert und auchsehr häufig in der Kapazität gesteigert. Durchsatzsteigerungenl<strong>as</strong>sen sich im Allgemeinen relativ schnell realisieren,verbessern die Gesamtwirtschaftlichkeit einer bestehendenMahl<strong>an</strong>lage und verursachen – im Vergleich zu einer Neu<strong>an</strong>lage– geringere Investitionskosten. <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> verfügtauch auf diesem Feld über umf<strong>an</strong>greiche Erfahrungen undbietet maßgeschneiderte Lösungen zur Modernisierungvon bestehenden Mahl<strong>an</strong>lagen <strong>an</strong>. Die Modernisierungvon Klinkerproduktions<strong>an</strong>lagen erfordern in der Regel auchAnp<strong>as</strong>sungen bei den vorh<strong>an</strong>denen Mahlkapazitäten. DieseAnp<strong>as</strong>sungserfordernisse gelten sowohl für Mühlen zurRohmehl- und Brennstauberzeugung als auch für Zementmühlen.Die dafür jeweils notwendigen Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmenwerden unter Berücksichtigung vonMahlbarkeits-, Verfahrens- und M<strong>as</strong>chinenbaukenndatenermittelt und hängen in erster Linie von der gefordertenDurchsatzsteigerung ab. Vorgehensweise und Maßnahmeneiner 45 %-igen Durchsatzsteigerung werden am Beispieleiner erfolgreich umgebauten Walzenschüsselmühle MPS4150 für die Erzeugung von Zementrohmehl im polnischenZementwerk Gorazdze beschrieben. 3(Tr<strong>an</strong>slation by Mr. Robin B.C. Baker)52 CEMENT INTERNATIONAL 4 2/2004 4 VOL. 2


<strong>Raising</strong> <strong>the</strong> <strong>output</strong> <strong>of</strong> <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> <strong>mills</strong> <strong>as</strong> <strong>an</strong>alternative to new capital investmentDurchsatzsteigerung von Walzenschüsselmühlenals Alternative zu Neuinvestitionen1 SituationIn December 2001 <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> AG <strong>of</strong> Kaiserslauternreceived a contract from Gorazdze Zement S.A., Pol<strong>an</strong>d, toincre<strong>as</strong>e <strong>the</strong> <strong>output</strong> <strong>of</strong> <strong>an</strong> existing grinding pl<strong>an</strong>t with MPS<strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> mill for producing raw meal. The contractincluded not only <strong>the</strong> supply <strong>of</strong> all <strong>the</strong> conversion componentsbut also monitoring <strong>the</strong> installation, <strong>the</strong> commissioning, <strong>an</strong>dverification <strong>of</strong> <strong>the</strong> perform<strong>an</strong>ce. The delivery <strong>of</strong> mech<strong>an</strong>icalcomponents w<strong>as</strong> scheduled for December 2002 <strong>an</strong>d <strong>the</strong>commissioning for May 2003.Gorazdze Zement lies in <strong>the</strong> south-west <strong>of</strong> Pol<strong>an</strong>d <strong>an</strong>d since1975 h<strong>as</strong> operated two <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> MPS 4150 <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong><strong>mills</strong> for producing cement raw meal. The two <strong>mills</strong> are eachoperated in conjunction with a dry-process kiln pl<strong>an</strong>t <strong>an</strong>d hadguar<strong>an</strong>teed <strong>output</strong>s <strong>of</strong> 300 t/h raw meal each, with a finenesscorresponding to a residue <strong>of</strong> ≤ 18 % on 90 µm. As part <strong>of</strong> <strong>the</strong>incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong> one <strong>of</strong> <strong>the</strong> two rotary kilns w<strong>as</strong> upgradedfrom 3 500 to 6 000 t/d. The second kiln remained unch<strong>an</strong>gedso that on completion <strong>of</strong> <strong>the</strong> conversion work <strong>the</strong> nominalclinker production capacity w<strong>as</strong> 9 500 t/d.To supply <strong>the</strong> two rotary kilns with cement raw meal <strong>the</strong><strong>output</strong> <strong>of</strong> one MPS mill w<strong>as</strong> incre<strong>as</strong>ed by 45 %, i.e. from300 to 440 t/h. This me<strong>an</strong>t that 740 t/h cement raw mealwere available for <strong>the</strong> two kiln pl<strong>an</strong>ts. With a <strong>the</strong>oreticalrequirement <strong>of</strong> about 635 t/h <strong>the</strong> raw meal supply to <strong>the</strong> twokiln pl<strong>an</strong>ts w<strong>as</strong> <strong>the</strong>refore ensured at all times <strong>an</strong>d if necessary<strong>the</strong> pl<strong>an</strong>ned capacity could also be exceeded. Fig. 1 shows<strong>the</strong> MPS <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> mill at Gorazdze Zement.1 AufgabenstellungIm Dezember 2001 erhielt die <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> AG, Kaiserslauternvon Gorazdze Zement S.A., Polen, den Auftrag zur Durchsatzsteigerungeiner bestehenden Mahl<strong>an</strong>lage mit MPS Walzenschüsselmühlefür die Rohmehlerzeugung. Der Auftragumf<strong>as</strong>ste neben der Lieferung aller Umbauteile auch dieMontageüberwachung, die Inbetriebnahme und den Leistungsnachweis.Die Lieferung der mech<strong>an</strong>ischen Bauteilewar auf Dezember 2002 und die Inbetriebnahme auf Mai2003 terminiert.Gorazdze Zement liegt im Südwesten Polens und betreibtseit 1975 zwei <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> Walzenschüsselmühlen MPS4150 zur Erzeugung von Zementrohmehl. Die beiden Mühlenwerden jeweils im Verbund mit einer Ofen<strong>an</strong>lage nachdem Trockenverfahren betrieben und waren für einen Durchsatzvon je 300 t/h Rohmehl mit einer Mahlfeinheit entsprechendeinem R90-Rückst<strong>an</strong>d von ≤ 18 % gar<strong>an</strong>tiert worden.Im Rahmen von durchsatzsteigernden Maßnahmen wurdeder Durchsatz einer der beiden Drehrohröfen von 3 500 auf6 000 t/d gesteigert. Der zweite Ofen blieb unverändert, sod<strong>as</strong>snach Abschluss der Umbaumaßnahmen die nominelleProduktionskapazität <strong>an</strong> Klinker 9 500 t/d betrug.2 B<strong>as</strong>isThe pl<strong>an</strong>ned <strong>output</strong> <strong>an</strong>d <strong>the</strong> grindability <strong>of</strong> <strong>the</strong> mill feedform <strong>the</strong> essential b<strong>as</strong>is for <strong>the</strong> process <strong>an</strong>d mech<strong>an</strong>icalengineering design <strong>of</strong> a grinding pl<strong>an</strong>t. B<strong>as</strong>ed on extensiveexperience it h<strong>as</strong> proved advisable to determine <strong>the</strong>grindability in a semi-industrial grinding pl<strong>an</strong>t in which <strong>the</strong>conditions <strong>of</strong> <strong>the</strong> subsequent operational pl<strong>an</strong>t c<strong>an</strong> besimulated <strong>as</strong> accurately <strong>as</strong> possible ( Fig. 2). The reliability <strong>of</strong>this test method h<strong>as</strong> been confirmed over m<strong>an</strong>y years by <strong>the</strong>good correlation between operational <strong>an</strong>d test results [2].PROCESSINGExperience with operational pl<strong>an</strong>ts <strong>of</strong> a wide variety <strong>of</strong> sizesh<strong>as</strong> also shown that <strong>the</strong> specific power requirement <strong>of</strong> a<strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> mill is not dependent on <strong>the</strong> size <strong>of</strong> <strong>the</strong> machinebut only on <strong>the</strong> material being ground. This me<strong>an</strong>s that <strong>the</strong><strong>output</strong> <strong>of</strong> a <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> mill c<strong>an</strong> be calculated <strong>as</strong> follows:Figure 1: View <strong>of</strong> one <strong>of</strong> <strong>the</strong> two MPS 4150 <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> <strong>mills</strong> atGorazdze Zement S.A. in Pol<strong>an</strong>dBild 1: Blick auf eine der beiden Walzenschüsselmühlen MPS 4150 beiGorazdze Zement S.A. in PolenCEMENT INTERNATIONAL 4 2/2004 4 VOL. 2 53


<strong>the</strong> pl<strong>an</strong>t w<strong>as</strong> adjusted to suit <strong>the</strong> feed material, <strong>the</strong> productto be produced, <strong>the</strong> project framework conditions <strong>an</strong>d <strong>the</strong>possible mill size. The test equipment w<strong>as</strong> also used to find<strong>the</strong> limits <strong>of</strong> unstable operating conditions so that <strong>the</strong>secould be avoided in <strong>the</strong> final design. The results obtainedin this way <strong>the</strong>n served <strong>as</strong> <strong>the</strong> b<strong>as</strong>is for determining <strong>the</strong>conversion me<strong>as</strong>ures to raise <strong>the</strong> <strong>output</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> existinggrinding pl<strong>an</strong>t.3 Conversion me<strong>as</strong>uresTrials were carried out in <strong>the</strong> <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> research centrebefore making <strong>the</strong> decision on capital investment; <strong>the</strong>above-mentioned variables w T <strong>an</strong>d f T that are predomin<strong>an</strong>tlydependent on <strong>the</strong> material being ground were determined<strong>an</strong>d <strong>the</strong> mill mech<strong>an</strong>ics <strong>an</strong>d process engineering werechecked <strong>an</strong>d adjusted with <strong>the</strong> following result:Mill main drive: Renewed <strong>an</strong>d upgraded to 2375 kW<strong>as</strong> not adequately dimensioned fortarget <strong>output</strong> rate <strong>of</strong> 440 t/h.Nozzle ring:Renewed, <strong>as</strong> too small for <strong>the</strong> incre<strong>as</strong>edg<strong>as</strong> flow.Grinding <strong>roller</strong>s: Renewed, <strong>as</strong> not adequately dimensionedfor <strong>the</strong> incre<strong>as</strong>ed grindingforces.Pressure frame: Renewed, <strong>as</strong> not sufficiently dimensionedfor tr<strong>an</strong>smitting <strong>the</strong> incre<strong>as</strong>edgrinding forces.Cl<strong>as</strong>sifier:Replaced by a 3rd generation cl<strong>as</strong>sifierwith signific<strong>an</strong>tly improved efficiency.Pl<strong>an</strong>t f<strong>an</strong>: Upgraded from 650000 to 720000m 3 /h to create additional controlreserves for future operationCyclone, pipelines: Unch<strong>an</strong>ged, <strong>as</strong> still adequate forincre<strong>as</strong>ed g<strong>as</strong> flow.Raw material feed Unch<strong>an</strong>ged, <strong>as</strong> still adequate for<strong>an</strong>d discharge: <strong>the</strong> incre<strong>as</strong>ed m<strong>as</strong>s flows.The incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong> that c<strong>an</strong> be achieved by <strong>the</strong>conversion me<strong>as</strong>ures c<strong>an</strong> be determined <strong>as</strong> follows by using<strong>the</strong> equation described at <strong>the</strong> beginning for calculating <strong>the</strong><strong>output</strong> <strong>of</strong> <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> <strong>mills</strong>:The variables that have been left <strong>as</strong> letters remain unch<strong>an</strong>gedafter <strong>the</strong> mill conversion <strong>an</strong>d c<strong>an</strong> <strong>the</strong>refore be taken <strong>as</strong> equalto 1. The incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong> to 145 % follows from <strong>the</strong>incre<strong>as</strong>e in grinding forces to 131 % <strong>an</strong>d <strong>the</strong> improvement<strong>of</strong> <strong>the</strong> cl<strong>as</strong>sifier efficiency to 111 %.Various modernization me<strong>as</strong>ures were also carried out on <strong>the</strong>mill <strong>as</strong> part <strong>of</strong> <strong>the</strong> incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong>. For example, <strong>the</strong> Lift<strong>an</strong>d Swing system that h<strong>as</strong> proved so successful for yearsw<strong>as</strong> retr<strong>of</strong>itted. This system makes it possible for grinding<strong>roller</strong>s <strong>as</strong> well <strong>as</strong> wear segments to be replaced through <strong>as</strong>ingle installation door in <strong>the</strong> mill housing. Grinding <strong>roller</strong>sor grinding table wear segments are taken to <strong>the</strong> installationdoor by me<strong>an</strong>s <strong>of</strong> <strong>an</strong> auxiliary drive <strong>an</strong>d <strong>the</strong>n swung out<strong>of</strong> <strong>the</strong> grinding chamber with <strong>the</strong> Lift <strong>an</strong>d Swing system. Fig. 3 shows a grinding <strong>roller</strong> being removed with <strong>the</strong> aid<strong>of</strong> this installation tool.(2)Figure 3: View <strong>of</strong> <strong>the</strong> MPS Lift <strong>an</strong>d Swing systemBild 3: Blick auf d<strong>as</strong> so gen<strong>an</strong>nte MPS Lift-<strong>an</strong>d-Swing SystemFestlegung der Umbaumaßnahmen zur Durchsatzsteigerungder bestehenden Mahl<strong>an</strong>lage.3 UmbaumaßnahmenIm Vorfeld der Investitionsentscheidung wurden im Technikumvon <strong>Gebr</strong>. <strong>Pfeiffer</strong> Versuche durchgeführt, die zuvorbeschriebenen, überwiegend mahlgutabhängigen Größenw T und f T ermittelt, sowie die Mühlenmech<strong>an</strong>ik als auch-verfahrenstechnik mit folgendem Ergebnis überprüft und<strong>an</strong>gep<strong>as</strong>st:Mühlenhaupt<strong>an</strong>trieb: Erneuert und auf 2375 kW verstärkt,da nicht ausreichend dimensioniertfür 440 t/h Zieldurchsatz.Düsenring:Erneuert, da zu klein für den erhöhtenG<strong>as</strong>volumenstrom.Mahlwalzen: Erneuert, da nicht ausreichend di mensioniertfür die erhöhten Mahlkräfte.Druckrahmen: Erneuert, da nicht ausreichend dimensioniertzur Übertragung der erhöhtenMahlkräfte.Sichter:Ersetzt durch einen Sichter der 3. Generationmit deutlich verbessertemWirkungsgrad.Anlagenventilator: Von 650000 auf 720000 m 3 /h verstärkt,um für den künftigen Betriebzusätzliche Regelreserve zu schaffen.Zyklon, Rohrleitungen: Unverändert, da noch ausreichend fürerhöhten G<strong>as</strong>volumenstrom.Rohmaterialzu- und Unverändert, da noch ausreichend-abförderung: für die erhöhten M<strong>as</strong>seströme.Unter Anwendung der eing<strong>an</strong>gs vorgestellten Gleichung zurBerechnung des Durchsatzes von Walzenschüsselmühlenk<strong>an</strong>n die durch die Umbaumaßnahmen erzielbare Durchsatzsteigerungwie folgt ermittelt werden:(2)PROCESSINGCEMENT INTERNATIONAL 4 2/2004 4 VOL. 2 55


PROCESSINGTorque arms were also retr<strong>of</strong>itted to provide better control<strong>of</strong> <strong>the</strong> pressure frame.4 Operating resultsThe operating results <strong>of</strong> <strong>the</strong> grinding pl<strong>an</strong>t are summarizedin Table 1. The <strong>output</strong>, specific power consumption <strong>an</strong>dfineness matched <strong>the</strong> preliminary calculations. The specificpower consumption <strong>of</strong> <strong>the</strong> overall pl<strong>an</strong>t w<strong>as</strong> lowered by 20 %to 11.8 kWh/t due, in particular, to reduced mill air flow.Converted operating pl<strong>an</strong>ts in <strong>the</strong> <strong>output</strong> r<strong>an</strong>ge from 40 to440 t/h <strong>an</strong>d <strong>mills</strong> with grinding path diameters <strong>of</strong> up to 5.6 mhave provided repeated pro<strong>of</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> validity <strong>of</strong> <strong>the</strong> test <strong>an</strong>dcalculation methods described above. Fig. 4 shows <strong>the</strong>ch<strong>an</strong>ge in <strong>output</strong> <strong>of</strong> ten modernized grinding pl<strong>an</strong>ts before<strong>an</strong>d after <strong>the</strong> implementation <strong>of</strong> <strong>output</strong>-incre<strong>as</strong>ing me<strong>as</strong>ures.The operating data for <strong>the</strong>se modernization projects werecalculated in adv<strong>an</strong>ce with great reliability.The replacement <strong>of</strong> a cl<strong>as</strong>sifier <strong>of</strong> <strong>the</strong> 2nd generation by ahigh-perform<strong>an</strong>ce cl<strong>as</strong>sifier (3 rd generation) leads in m<strong>an</strong>yc<strong>as</strong>es to incre<strong>as</strong>es in <strong>output</strong> <strong>of</strong> 5 to 15 %. Here again, firstcl<strong>as</strong>sprediction <strong>of</strong> <strong>the</strong> improvement in cl<strong>as</strong>sifier efficiency<strong>an</strong>d <strong>the</strong> <strong>as</strong>sociated incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong> <strong>as</strong> a rule requiresinvestigations in <strong>the</strong> test grinding pl<strong>an</strong>t. It h<strong>as</strong> <strong>of</strong>ten beenfound in practice that incre<strong>as</strong>es in <strong>output</strong> are attributed to<strong>the</strong> cl<strong>as</strong>sifier although <strong>the</strong>y have been achieved primarily byimprovements in <strong>the</strong> grinding zone.5 Decision criteriaThe decision to replace or modify <strong>an</strong> existing grindingpl<strong>an</strong>t is determined by m<strong>an</strong>y factors, but primarily by <strong>the</strong>condition <strong>of</strong> <strong>the</strong> grinding pl<strong>an</strong>t itself, by <strong>the</strong> available potentialfor incre<strong>as</strong>ing <strong>the</strong> <strong>output</strong> <strong>an</strong>d by <strong>the</strong> level <strong>of</strong> <strong>the</strong> capitalinvestment required.Under operating conditions mech<strong>an</strong>ical components areusually exposed to r<strong>an</strong>dom stresses that c<strong>an</strong>not all beme<strong>as</strong>ured, so that even in a design that takes durability intoaccount material fatigue phenomena c<strong>an</strong> occur in individualinst<strong>an</strong>ces after long operating periods (about 10 8 load cyclesc<strong>an</strong> be <strong>as</strong>sumed for a period <strong>of</strong> 10 years). The affected partsshould <strong>the</strong>n be replaced by upgraded components to meet<strong>the</strong> requirements.The grinding <strong>output</strong> potential <strong>of</strong> a <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> mill c<strong>an</strong> beestimated roughly on <strong>the</strong> b<strong>as</strong>is <strong>of</strong> <strong>the</strong> power density <strong>of</strong><strong>the</strong> mill. The drive rating <strong>of</strong> <strong>the</strong> mill main motor is dividedby (D a ) 2.5 <strong>an</strong>d compared with <strong>the</strong> power value <strong>of</strong> 75 kW, aguide value for <strong>mills</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> latest design. The parameter (D a )corresponds to <strong>the</strong> outer diameter <strong>of</strong> <strong>the</strong> grinding table, <strong>an</strong>d<strong>the</strong> exponent is derived from familiar model relationships.Die als Buchstaben bel<strong>as</strong>senen Größen bleiben nach demMühlenumbau unverändert und können somit gleich 1 gesetztwerden. Die Durchsatzerhöhung auf 145 % folgt ausder Erhöhung der Mahlkräfte auf 131 % und aus der Verbesserungdes Sichterwirkungsgrads auf 111 %.Im Rahmen der Durchsatzsteigerung wurden auch verschiedeneModernisierungsmaßnahmen <strong>an</strong> der Mühle durchgeführt.So wurde beispielsweise auch d<strong>as</strong> seit Jahren vielfachbewährte Lift <strong>an</strong>d Swing-System nachgerüstet. Mit diesemSystem können sowohl Mahlwalzen als auch Schleißsegmentedurch eine einzige Montagetür im Mühlengehäuseausgetauscht werden. Mahlwalzen oder Mahltellerschleißsegmentewerden zu diesem Zweck mittels eines Hilfs<strong>an</strong>triebszur Montagetür gefahren und d<strong>an</strong>n mit dem Lift <strong>an</strong>dSwing-System aus dem Mahlraum geschwenkt. Bild 3zeigt den Ausbau einer Mahlwalze mit Hilfe dieses Montagewerkzeugs.Zur besseren Führung des Druckrahmens wurden auch Drehmomentstützennachgerüstet.4 BetriebsergebnisseDie Betriebsergebnisse der Mahl<strong>an</strong>lage sind in Tabelle 1 zusammengef<strong>as</strong>st.Durchsatz, spezifischer Arbeitsbedarf undMahlfeinheit entsprechen den Vorausberechnungen. Derspezifische Arbeitsbedarf der Gesamt<strong>an</strong>lage konnte, insbesonderewegen einer reduzierten Mühlenbelüftung, um 20 %auf 11,8 kWh/t verbessert werden.Der Gültigkeitsnachweis der vorstehend beschriebenen TestundBerechnungsmethode wurde mehrfach <strong>an</strong> umgebautenBetriebs<strong>an</strong>lagen im Durchsatzbereich von 40 bis 440 t/h und<strong>an</strong> Mühlen mit einem Mahlbahndurchmesser bis zu 5,6 merbracht. Bild 4 zeigt die Durchsatzentwicklung von zehnmodernisierten Mahl<strong>an</strong>lagen vor und nach der Durchführungdurchsatzsteigernder Maßnahmen. Die Betriebsdaten dieserModernisierungen konnten mit hoher Sicherheit vorausberechnetwerden.Der Austausch eines Sichters der 2. Generation gegen einenHochleistungssichter (3. Generation) führt in vielen Fällenzu Durchsatzsteigerungen von 5 bis 15 %. Eine qualifiziertePrognose über die Verbesserung des Sichtwirkungsgradesund der damit verbundenen Durchsatzerhöhung erfordertauch hier in der Regel Untersuchungen auf der Testmahl<strong>an</strong>lage.In der Praxis zeigt sich immer wieder, d<strong>as</strong>s Durchsatzsteigerungendem Sichter zugerechnet werden, obgleichsie primär durch Verbesserungsmaßnahmen in der Mahlzoneerreicht wurden.Table 1: Operating results before <strong>an</strong>d after <strong>the</strong> incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> MPS 4150 <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> mill at Gorazdze Zement in Pol<strong>an</strong>dTabelle 1: Betriebsergebnisse vor und nach der Durchsatzsteigerung der Walzenschüsselmühle MPS 4150 bei Gorazdze Zement in PolenParameter Units Before conversion After conversionAchieved Guar<strong>an</strong>teed AchievedOutput t/h 300 440 437Fineness, residue on 90 µm % 18.0 18.0 17.5Spec. power consumption (grinding table drive) kWh/t 4.5 4.3 4.456 CEMENT INTERNATIONAL 4 2/2004 4 VOL. 2


Capacity [t/h]45040035030025020015010050Cost [% <strong>of</strong> new installation]706050403020100A B C D E F G H I J05.0 … 15.0 5.0 … 30.0 30.0 … 50.0CustomerUpgrade [%]Figure 4: Summary <strong>of</strong> <strong>the</strong> incre<strong>as</strong>es in <strong>output</strong> achieved by ten converted<strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> <strong>mills</strong>Bild 4: Zusammenstellung der erzielten Durchsatzsteigerungen vonzehn umgebauten WalzenschüsselmühlenFigure 5: Conversion costs for a <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> mill in % <strong>of</strong> a new installation<strong>as</strong> a function <strong>of</strong> <strong>the</strong> incre<strong>as</strong>e in <strong>output</strong>Bild 5: Umbaukosten einer Walzenschüsselmühle in % zu einer Neuinstallationin Abhängigkeit von der DurchsatzsteigerungWhen very moist mill feeds are being ground <strong>the</strong> <strong>output</strong> isnot determined solely by <strong>the</strong> mill geometry; <strong>the</strong> g<strong>as</strong> volumeflow <strong>an</strong>d inlet temperature must also be taken into accountin <strong>the</strong> calculation.The conversion costs are compared with <strong>the</strong> cost <strong>of</strong> newpurch<strong>as</strong>e. The cost values in Fig. 5 give a rough indication<strong>an</strong>d relate to mill, mill foundation <strong>an</strong>d mill installation,<strong>as</strong>suming central Europe<strong>an</strong> cost structures. However, projectrelatedcost examination is essential because <strong>of</strong> widelydiffering influencing factors. As a rule, incre<strong>as</strong>es in <strong>output</strong><strong>of</strong> <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> <strong>mills</strong> c<strong>an</strong> be achieved rapidly. They improve<strong>the</strong> overall cost-effectiveness <strong>of</strong> <strong>an</strong> existing grinding pl<strong>an</strong>t<strong>an</strong>d require less capital investment th<strong>an</strong> <strong>the</strong> construction <strong>of</strong>a new pl<strong>an</strong>t.35 EntscheidungskriterienDie Entscheidung über einen Austausch oder die Modifikationeiner bestehenden Mahl<strong>an</strong>lage wird von vielen Faktoren,jedoch in erster Linie vom Zust<strong>an</strong>d der Mahl<strong>an</strong>lage selbst,vom vorh<strong>an</strong>denen Potenzial zur Durchsatzerhöhung sowievon der Höhe der Investitionskosten bestimmt.M<strong>as</strong>chinenbauteile unterliegen unter Betriebsbedingungenmeist regellosen und nur unvollständig erf<strong>as</strong>sbaren Be<strong>an</strong>spruchungen,sod<strong>as</strong>s sich selbst bei einer Dimensionierung,welche die Dauerfestigkeit berücksichtigt, nach längererBetriebszeit in Einzelfällen auch Materialermüdungserscheinungeneinstellen können (bei einem Zeitraum von zehn Jahrenist von ca. 10 8 L<strong>as</strong>twechseln auszugehen). Den Erfor -dernissen entsprechend sind d<strong>an</strong>n die betr<strong>of</strong>fenen Komponentendurch verstärkte Bauteile zu ersetzen.LITERATUR[1] Reichardt, Y.; Link, G.; Gilabert, H.: Cement finish grindingwith a MPS <strong>roller</strong> mill at <strong>the</strong> S<strong>an</strong> Rafael cementpl<strong>an</strong>t in Ecuador. ZKG International 55 (2002) No. 11,pp. 54-57.[2] Reichardt, Y.: Grinding, cl<strong>as</strong>sifying, drying – <strong>as</strong> used insophisticated pilot-scale trials for capital pl<strong>an</strong>t projects.ZKG International 54 (2001) No. 1, pp. 38-43.[3] Jung, O.: Developments <strong>an</strong>d operational experiencewith <strong>vertical</strong> <strong>roller</strong> <strong>mills</strong> in <strong>the</strong> cement industry. ZKGInternational 52 (1999) No. 8, pp. 452-458.[4] Jung, O.; Schütte, K.-H.: Thermal stressing in <strong>vertical</strong><strong>roller</strong> <strong>mills</strong> when grinding very moist materials. ZKGInternational 51 (1998) No. 8, pp. 438-443.D<strong>as</strong> mahltechnische Durchsatzpotenzial einer Walzenschüsselmühlek<strong>an</strong>n auf der Grundlage der Leistungsdichte einerMühle überschlägig ermittelt werden. Zu diesem Zweck wirddie Antriebsleistung des Mühlenhauptmotors durch (D a ) 2,5 dividiertund mit dem Leistungswert 75 kW, einem Orientierungswertfür Mühlen neuester Bauart, verglichen. Der Parameter(D a ) entspricht dabei dem Mahltelleraußendurchmesser, derExponent leitet sich aus allgemein bek<strong>an</strong>nten Modellbeziehungenab. Bei der Mahlung von sehr feuchten Mahlgütern wirdder Durchsatz nicht allein von der Mühlengeometrie bestimmt,sondern muss auch unter Berücksichtigung von G<strong>as</strong>volumenstromund Eing<strong>an</strong>gstemperatur errechnet werden.Die Umbaukosten werden in Relation zu den Neubeschaffungskostengesetzt. Die Zahlen<strong>an</strong>gaben in Bild 5 geben einengroben Überblick und beziehen sich auf Mühle, Mühlenfundamentund Mühlenmontage. Bei der Betrachtung wurde vonmitteleuropäischen Kostenstrukturen ausgeg<strong>an</strong>gen. Aufgrundunterschiedlichster Einflussfaktoren sind jedoch projektbezogeneKostenbetrachtungen unumgänglich. Durchsatzerhöhungenvon Walzenschüsselmühlen l<strong>as</strong>sen sich i.d.R. schnell realisieren.Sie verbessern die Gesamtwirtschaftlichkeit einerbestehenden Mahl<strong>an</strong>lage und verursachen im Vergleich zurErrichtung einer Neu<strong>an</strong>lage geringere Investitionskosten.3PROCESSINGCEMENT INTERNATIONAL 4 2/2004 4 VOL. 2 57

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!