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zum Artikel - Vonderheiden

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30 wpn 2| 2007<br />

Lübecker Wellpappenwerk optimiert Verklebungsprozess<br />

Lübeck corrugator plant optimizes bonding process<br />

Der Hersteller und Verarbeiter von Wellpappe, die Smurfit Kappa<br />

Wellpappe Lübeck GmbH, produziert jährlich rund 130 Mio. qm<br />

Wellpappe - von F- bis Doppelwelle (1500-1800 g/qm) bei einem<br />

durchschnittlichen Flächengewicht von 480 g/qm und einer Leistung<br />

von 30.000 qm/Stunde. Im 2,5 Schichtbetrieb arbeiten rund 200<br />

Beschäftigte hauptsächlich für die Foodindustrie. Dabei wird auf die<br />

konsequente Umsetzung des GMP-Standards (Good Manufacturing<br />

Practice) der FEFCO geachtet. Das Unternehmen zeichnet sich durch<br />

seine hohe Verarbeitungstiefe aus: zwei Klebemaschinen, Hefter,<br />

Taper, Flachbettstanzen, Rotationsstanzen, Printer/Slotter bis 4,80 m<br />

und eine Vier-Farben-Flexodruckmaschine.<br />

Die im Jahr 1982 installierte Wellpappenanlage (Arbeitsbreite 2,45<br />

m) arbeitet mit zwei einseitigen Maschinen - Multistar und Bandlea-<br />

der - und erhielt 2006 ihr letztes aktuelles Update mit der komplet-<br />

ten Erneuerung der Heiz- und Zugpartie. Der Kern der Heizpartie<br />

www.interpack.com<br />

The corrugating board producer and -processor, Smurfit Kappa<br />

Wellpappe Lübeck GmbH, produces annually approx 130 Mio<br />

m2 corrugating board- ranging from F-flute to double wall, at<br />

an average linear weight of 480g/m2 and a performance of<br />

30.000 m2/h. About 200 employees are working a 2,5 shift,<br />

mainly for the food industry. Strict compliance with FEFCO’s<br />

GMP standards ( Good Manufacturing Practice ) is observed. The<br />

company is renowned for its in-depth process: two glue machi-<br />

nes, tucker, taper , flatbed die- cutter, rotary cutter printer/slot-<br />

ter to 4,80m and a 4-colour flexopress machine.<br />

The corrugator, installed in 1982 ( WW = 2,45m) operates with<br />

two single-facers- Multistar and a Bandleader- and underwent in<br />

2006 its latest current upgrade, by renewing the entire heating<br />

and traction section. The heating section’s core ( BHS) dated<br />

back to 1982 and had thus reached its lifespan. During its every-


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(BHS) stammte noch aus dem Baujahr 1982 und hatte damit die zu<br />

erwartende Lebensdauer erreicht. Bei der täglichen Wellpappenpro-<br />

duktion traten außerdem immer häufiger Schwierigkeiten auf, eine<br />

saubere Leimlinie zu erzielen, d.h. einen sauberen Kontakt zwischen<br />

der Unterbahn und der Welle in der Heizpartie herzustellen, ohne<br />

dabei die Welle zu deformieren und letztendlich Qualitätseinbußen<br />

hinsichtlich der Festigkeitseigenschaften der späteren Verpackung<br />

hinzunehmen.<br />

Aus diesem Grund wurde im Frühjahr des letzten Jahres die Firma<br />

<strong>Vonderheiden</strong> Maschinenbau und Messtechnik GmbH aus Hamburg<br />

mit der Erneuerung der Heiz- und Zugpartie beauftragt. Um das<br />

hohe Risiko einer langen Stillstandzeit während der Umbauphase zu<br />

umgehen, wurden alle Bestandteile der Anlage sowie die Heiz- und<br />

Zugpartie selbst in den Montagehallen von <strong>Vonderheiden</strong> vorgefer-<br />

tigt, vorinstalliert und getestet. Ebenso fanden dort die Messungen<br />

für alle den Dampf betreffenden Faktoren statt.<br />

Die alte Heizpartie war mit 18 Gussheizplatten und einem „Interfic-<br />

Belastungsystem“ ausgerüstet. In der Zugpartie waren auf der Unter-<br />

seite Führungswalzen eingebaut, wobei die Belastungswalzen bereits<br />

day corrugating board production it became more and more<br />

problematic to achieve an accurate glue line, i.e to produce a<br />

neat contact between the lower liner and the fluting in the hea-<br />

ting section, which might deform the fluting and lead to lowe-<br />

ring the quality as far as strength characteristics in the later pak-<br />

kaging product is concerned.<br />

As a result <strong>Vonderheiden</strong> Maschinenbau- und Messtechnik<br />

GmbH received the order in spring last year to renew the com-<br />

plete heating- and traction section. So as to minimise the<br />

downtime during the modification phase, all the components of<br />

this heating and traction section were prefabricated, preassem-<br />

bled and pretested in <strong>Vonderheiden</strong>’s factory. Furthermore all the<br />

measuring for the steam related components was also perfor-<br />

med there.<br />

The old heating section had been equipped with 18 cast iron<br />

hotplates and an " Interfic” load system. Underneath the tracti-<br />

on section, guide rolls had been fitted, however the load rolls<br />

had in the past already been exchanged against " Interfic” load<br />

shoes. The cast iron hotplates however were replaced by BHS


in der Vergangenheit gegen Interfic- Schuhe ausgetauscht wurden.<br />

Die Gussheizplatten wurden durch periphär gebohrte Stahlheizplat-<br />

ten der Firma BHS ersetzt. Diese Heizplatten werden auch in neuen<br />

BHS Heizpartien eingesetzt. Neben diesen standardmäßig geraden<br />

Heizplatten gibt es auch gebogene Einlaufheizplatten mit periphärer<br />

Bohrung. Eine solche speziell gebogene Heizplatte wurde installiert,<br />

um den vorhandenen Vorheizzylinder am Einlauf zu ersetzen.<br />

Das Interfic-System wurde komplett durch das neue <strong>Vonderheiden</strong><br />

Belastungssystem „Powerline“ ersetzt. Dieses System ist ein modula-<br />

res Schuhsystem, welches sich durch seine einfache Bedienung und<br />

geringen Wartungsaufwand auszeichnet. Das versehentliche Verstel-<br />

len der Schuhe, wie es in früheren Versionen möglich war, gehört<br />

der Vergangenheit an. Bei der Produktion mit geringeren Arbeitsbrei-<br />

ten ist es zudem möglich, die seitlichen Randschuhe auszuheben,<br />

um den Gurt zu schonen und eine unerwünschte Pappenquetschung<br />

zu vermeiden.<br />

Ein wichtiger Bestandteil des Belastungssystems ist die Verwendung<br />

eines sogenannten „Rollenschuhs“ am Einlauf auf der ersten Heiz-<br />

platte. Hierbei handelt es sich um fünf Belastungswalzen, die in<br />

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peripherally drilled steel hotplates.<br />

These steel hotplates are also installed in BHS’s new heating<br />

sections. Apart from the standard straight hotplates, there are<br />

also peripherally drilled curved infeed hotplates. One such cur-<br />

ved hotplate was installed to replace the existing infeed<br />

preheater.<br />

The " Interfic" system was completely replaced by the Vonder-<br />

heiden load system " Powerline" . This is a modular shoe system<br />

, easy to operate and requiring little maintenance. Accidental<br />

shoe misalignment having been a problem with earlier systems,<br />

was now history. When producing narrower board width, it is<br />

possible to lift the edge shoes so as protect the belt from exces-<br />

sive wear and to avoid the board being crushed.<br />

An important aspect of the load system is the use of a " roll<br />

shoe" at the infeed of the first hotplate. This assembly consists<br />

of five load rolls, fitted in a frame, which can be lifted complete-<br />

ly to ease paper feeding or for cleaning tasks. This construction’s<br />

most important advantage however , is the fact that pressure<br />

can be applied and thus an optimum glue line is guaranteed.<br />

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34 wpn 2| 2007<br />

einem Rahmen zusammengefasst sind. Diese Konstruktion kann<br />

komplett ausgehoben werden, um Papier einzufädeln oder gegebe-<br />

nenfalls Reinigungsarbeiten durchzuführen. Der wichtigste Vorteil<br />

dieser Konstruktion ist jedoch die Möglichkeit, dass das System mit<br />

Druck beaufschlagt werden kann und somit eine optimale Leimlinie<br />

garantiert.<br />

Die unterstützenden Führungswalzen in der Zugpartie stellen eine<br />

häufige Fehlerquelle dar und führten in der Vergangenheit häufig zu<br />

Qualitätseinbußen. Aus diesem Grund wurden diese bei der Moder-<br />

nisierung ausgebaut und durch Überführungstische ersetzt. Die<br />

Steuerung des kompletten Schuhsystems erfolgt über einen TFT<br />

Touchscreen Panel PC, der in den bereits vorhandenen <strong>Vonderheiden</strong><br />

Wet-End Manager integriert wurde.<br />

Bei Montagebeginn wurden die alten Rahmenträger, Gussheizplat-<br />

ten, Walzen und das Belastungssystem komplett demontiert, sodass<br />

nur die Füße des Rahmengestells stehen blieben und keine Funda-<br />

mentarbeiten erforderlich waren. Nach einer rekordverdächtigen<br />

Installationszeit von nur 3,5 Tagen im Smurfit Kappa Werk in Lübeck<br />

konnte die neue Heiz-und Zugpartie in Betrieb genommen werden.<br />

Das Ergebnis war für Christian Wala, Betriebsleiter bei der Smurfit<br />

Kappa Wellpappe Lübeck, überaus zufriedenstellend: „Der die Biege-<br />

steifigkeit der Wellpappe negativ beeinflussende sogenannte „Kiss-<br />

Effekt“ war nicht mehr da und auch die messbaren Daten für die<br />

ECT-, FCT- und BCT-Werte waren genau so, wie wir uns das vorge-<br />

stellt hatten. Durch die saubere Verklebung liegen wir heute mit den<br />

ECT- und FCT-Werten für eine B-Welle (2,4 mm) rund 20 Prozent<br />

über den Werten einer früheren B-Welle mit 2,6 mm Höhe. Zwei<br />

weitere sehr erfreuliche Aspekte unserer Investition sind der um<br />

20% gesunkene Dampfkonsum und die fast 40%-ige Reduzierung<br />

der Stromkosten bei der täglichen Wellpappenproduktion.“<br />

www.interpack.com<br />

In days gone by the supporting guide rolls of the traction secti-<br />

on caused many problems and lead to inferior quality results. As<br />

a consequence these were removed during the modernisation<br />

phase and replaced by a tranfser table. Control of the complete<br />

shoes system is done from a TFT Touchscreen Panel PC, which<br />

was integrated in the already existing <strong>Vonderheiden</strong> Wet-End<br />

Manager.<br />

At the start of the installation, old frame girders, cast iron hot-<br />

plates, rolls and the load system were entirely disassembled,<br />

leaving only the feet of the frame structure, consequently no<br />

foundation work was needed. After a mere 3,5 days installation<br />

period at the Smurfit Kappa plant in Lübeck, the new heating-<br />

and traction section was ready to go into production.<br />

According to Christian Wala, Works Manager at Smurfit Kappa<br />

Lübeck, the result was extremely satisfactory: " the negative "<br />

kiss effect" had disappeared and measuring the ECT , FCT and<br />

BCT values, the results were exactly what we expected. The very<br />

neat adhesion means that the ECT, FCT and BCT values for B-<br />

flute ( 2,4mm ) are about 20% above the earlier measured B-<br />

flute values of 2,6mm height. An additional , very positive<br />

aspect of this investment , is the reduced ( by about 20%) steam<br />

consumption and the almost 40% reduced energy consumption<br />

on a day‘s corrugating board production."<br />

Tagesaktuelle News unter:<br />

www.wellpappenachrichten.de

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