10.07.2015 Views

Инструкция F5-Лифт

Инструкция F5-Лифт

Инструкция F5-Лифт

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Запуск4.2 Запуск асинхронного двигателя с энкодером и редукторомLb.03: Выберете подходящий тип привода (Lb.03= AG/ 0: ASM замкнутый контур с редуктором)Lb.05: Выберете режим задания уставкиLd.01доLd.06: Введите данные двигателя в соответствии с шильдиком.Ld.11: При необходимости ограничьте максимальный момент привода для нормальной работы.Ld.20: Возможно ограничение максимального момента для работы в режиме UPS, чтобы защитить UPSот перегрузок.LC.12: Введите количество импульсов энкодера за один оборот.LF.01доLF.05: Настройте данные лифта.LF.20доLF.27: Настройте соответствующие скорости.LF.30доLF.36: Настройте профиль движения.LF.40: Настройте время растормаживания. Слишком короткое время вызывает стартовый толчок, срывс тормоза. Слишком длинное время вызывает откат после растормаживания. Опытные значения:0.2…0.5 сек.LF.41: Настройка времени наложения тормоза. Слишком короткое время вызывает откат доналожения тормоза. Слишком длинное время приводит к задержке на отпускание основныхконтактов контактора. Опытные значения: 0.3…0.7сек.LF.49: Если требуется мониторинг температуры двигателя, введите соответствующее значение.Проведите несколько тестовых поездок, при необходимости оптимизируйте следующее:• Выбрано ли желаемое направление движения (вверх/вниз)?• Сравните заданную скорость LI.03 с фактической скоростью LI.04. При одинаковом направлениидвижения знак обеих скоростей должен совпадать. Если знак не совпадает, то в параметре LC.13необходимо произвести инверсию треков энкодера. Дополнительно также можно произвести сменунаправления движения.• Откат при растормаживании и останове лифта можно оптимизировать пошаговым увеличениемзначения параметра LF.13 с дискретностью 500.RUS - 63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!