HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART OG JERNBANE
HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART OG JERNBANE
HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART OG JERNBANE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
HCLJ Information 12/2007<br />
ikke dokumenteret, om ”Two-step” proceduren blev startet helt forfra, eller om det blev antaget, at den<br />
del af ”One-step” proceduren, der allerede var gennemført, blev betragtet som delvist dækkende første<br />
del (”step”) af ”Two-step” proceduren. Forbruget af de-icing væske antydede, at dette kunne have<br />
været tilfældet. Der blev samlet brugt 215 liter de-icing væske ved den delvise ”One-step” de-icing<br />
plus den efterfølgende fulde ”Two-step” de-/anti-icing. Dette var stort set samme forbrug som ved den<br />
de-/anti-icing, der blev gennemført efter den afbrudte start. Efter den afbrudte start blev der forbrugt<br />
208 liter de-icing væske. Havarikommissionen har fået oplyst, at et forbrug på lidt over 200 liter deicing<br />
væske var normalt forbrug ved de-icing af ATR luftfartøjer.<br />
Første startforsøg<br />
Luftfartøjets manglende evne til at rotere til den korrekte næsestilling for start – selv ved en hastighed,<br />
der lå 17 knob (16%) over den beregnede rotationshastighed – viste, at højderorets effekt var<br />
reduceret. Fabrikantens efterfølgende undersøgelser viste, at højderoret i den aktuelle situation havde<br />
ca. 30% mindre effekt end under normale omstændigheder. Det er Havarikommissionens opfattelse, at<br />
dette kun kan tilskrives en utilstrækkelig de-/anti-icing af luftfartøjets horisontale stabilisator og<br />
højderor. Den højderorskraft, der var nødvendig, kunne derfor ikke produceres. Faktorer, der kunne<br />
have medvirket til dette effekttab, var utilstrækkelig de-/anti-icing, ophobning af rester af indtørret<br />
Type 2 anti-icing væske i åbningen mellem stabilisatoren og højderoret samt evt. genfrysning og<br />
dannelsen af en is-bræmme, der dels ville virke som en ”spoiler” og dels kunne medvirke til de<br />
oplevede restriktioner til højderorets bevægelser.<br />
Tyngdepunktets beliggenhed<br />
Tyngdepunktsberegningerne viste, at dette lå på den forreste begrænsning. Da tyngdepunktet således<br />
lå inden for de fastsatte begrænsninger, er det Havarikommissionens vurdering, at tyngdepunktets<br />
placering ikke havde indflydelse på luftfartøjets manglende evne til at rotere. Dette understøttes af, at<br />
luftfartøjet i andet startforsøg – efter fornyet de-/anti-icing og med samme tyngdepunktsplacering –<br />
startede uden problemer med rotationen.<br />
Andet startforsøg<br />
Luftfartøjet blev, efter den afbrudte start, de-/anti-icet på ny og igen under anvendelsen af en ”Twostep”<br />
procedure. Starten blev herefter foretaget uden yderligere hændelser.<br />
Det er Havarikommissionens opfattelse, at dette (understøttet af det dokumenterede væskeforbrug)<br />
indicerer, at dele af den første ”One-step” de-icing kan være blevet betragtet som dækkende for den<br />
første del af den efterfølgende ”Two-step” procedure. Havarikommissionen har set dokumentation for<br />
et eventuelt yderligere forbrug ud over det antal liter de-icer væske der normalt medgår til en de-icing<br />
af ATR luftfartøjstypen.<br />
Konklusion<br />
Følgende er efter Havarikommissionens opfattelse faktorer, der har haft indflydelse på hændelsen.<br />
Utilstrækkelig de-/anti-icing, gen-frysning eller ophobning af indtørret anti-ice væske kan have været<br />
årsagen til, at luftfartøjet ikke kunne roteres ved første startforsøg.<br />
14