16.07.2013 Views

HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART OG JERNBANE

HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART OG JERNBANE

HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART OG JERNBANE

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HCLJ Information 12/2007<br />

ikke dokumenteret, om ”Two-step” proceduren blev startet helt forfra, eller om det blev antaget, at den<br />

del af ”One-step” proceduren, der allerede var gennemført, blev betragtet som delvist dækkende første<br />

del (”step”) af ”Two-step” proceduren. Forbruget af de-icing væske antydede, at dette kunne have<br />

været tilfældet. Der blev samlet brugt 215 liter de-icing væske ved den delvise ”One-step” de-icing<br />

plus den efterfølgende fulde ”Two-step” de-/anti-icing. Dette var stort set samme forbrug som ved den<br />

de-/anti-icing, der blev gennemført efter den afbrudte start. Efter den afbrudte start blev der forbrugt<br />

208 liter de-icing væske. Havarikommissionen har fået oplyst, at et forbrug på lidt over 200 liter deicing<br />

væske var normalt forbrug ved de-icing af ATR luftfartøjer.<br />

Første startforsøg<br />

Luftfartøjets manglende evne til at rotere til den korrekte næsestilling for start – selv ved en hastighed,<br />

der lå 17 knob (16%) over den beregnede rotationshastighed – viste, at højderorets effekt var<br />

reduceret. Fabrikantens efterfølgende undersøgelser viste, at højderoret i den aktuelle situation havde<br />

ca. 30% mindre effekt end under normale omstændigheder. Det er Havarikommissionens opfattelse, at<br />

dette kun kan tilskrives en utilstrækkelig de-/anti-icing af luftfartøjets horisontale stabilisator og<br />

højderor. Den højderorskraft, der var nødvendig, kunne derfor ikke produceres. Faktorer, der kunne<br />

have medvirket til dette effekttab, var utilstrækkelig de-/anti-icing, ophobning af rester af indtørret<br />

Type 2 anti-icing væske i åbningen mellem stabilisatoren og højderoret samt evt. genfrysning og<br />

dannelsen af en is-bræmme, der dels ville virke som en ”spoiler” og dels kunne medvirke til de<br />

oplevede restriktioner til højderorets bevægelser.<br />

Tyngdepunktets beliggenhed<br />

Tyngdepunktsberegningerne viste, at dette lå på den forreste begrænsning. Da tyngdepunktet således<br />

lå inden for de fastsatte begrænsninger, er det Havarikommissionens vurdering, at tyngdepunktets<br />

placering ikke havde indflydelse på luftfartøjets manglende evne til at rotere. Dette understøttes af, at<br />

luftfartøjet i andet startforsøg – efter fornyet de-/anti-icing og med samme tyngdepunktsplacering –<br />

startede uden problemer med rotationen.<br />

Andet startforsøg<br />

Luftfartøjet blev, efter den afbrudte start, de-/anti-icet på ny og igen under anvendelsen af en ”Twostep”<br />

procedure. Starten blev herefter foretaget uden yderligere hændelser.<br />

Det er Havarikommissionens opfattelse, at dette (understøttet af det dokumenterede væskeforbrug)<br />

indicerer, at dele af den første ”One-step” de-icing kan være blevet betragtet som dækkende for den<br />

første del af den efterfølgende ”Two-step” procedure. Havarikommissionen har set dokumentation for<br />

et eventuelt yderligere forbrug ud over det antal liter de-icer væske der normalt medgår til en de-icing<br />

af ATR luftfartøjstypen.<br />

Konklusion<br />

Følgende er efter Havarikommissionens opfattelse faktorer, der har haft indflydelse på hændelsen.<br />

Utilstrækkelig de-/anti-icing, gen-frysning eller ophobning af indtørret anti-ice væske kan have været<br />

årsagen til, at luftfartøjet ikke kunne roteres ved første startforsøg.<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!