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Il MAN TGX! - MAN inmotion

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3<strong>Il</strong> banco di prova è protetto da porte in plexiglas, in<br />

modo che le temperature rimangano costanti a 20°C.<br />

Durante il test il motore viene sollevato dal pallet per<br />

garantire le corrette misurazioni.<br />

Tutta la prova in 3 minuti<br />

L’ultima stazione prima della prova a freddo è la verifica<br />

di eventuali perdite d’olio e di acqua. Al suo interno durante<br />

il riempimento completamente automatico si ricerca con aria<br />

la presenza di punti non a tenuta. Successivamente si passa al<br />

banco di prova al quale nessun può accedere. È quasi come<br />

la camera bianca nella produzione di chip: solo se le condizioni<br />

rimangono costanti la prova ha successo. La procedura<br />

è del tutto automatizzata. Per tre minuti la centralina rileva<br />

pressioni e informazioni nei diversi punti di misura e le analizza,<br />

parallelamente viene eseguita una verifica delle oscillazioni<br />

con un vibrometro laser.<br />

Kocher: “In questo modo possiamo trarre conclusioni<br />

sulla qualità dei componenti installati come pompa<br />

dell’olio o turbocompressore.” Al termine il motore esce<br />

dalla camera di prova. Attualmente il test è eseguito sui<br />

motori D20/D26 delle gamme TGS e <strong>TGX</strong> e sui motori D08<br />

delle gamme TGL e TGM.<br />

<strong>MAN</strong> impegnata per l’ambiente<br />

L’effetto della prova a freddo è considerevole: mentre nella<br />

prova a caldo un motore ha bisogno di ca. 25 l di<br />

gasolio per ogni ciclo, nella prova a freddo ne richiede solo 2.<br />

Più rapida della prova a caldo, consente di testare i motori<br />

in sincronia con la catena di montaggio, risparmiando costi<br />

di produzione. Una procedura conveniente per la Casa<br />

che ora sottopone alla prova a caldo solo il 10%<br />

dei motori. Ma anche l’ambiente ha il suo vantaggio dalla<br />

prova a freddo: nel complesso si risparmiano ca. 3.000 t di<br />

anidride carbonica all’anno, il che ha portato al riconosci-<br />

“<strong>MAN</strong> Truck & Bus è impegnata<br />

sin dal 1995 nello<br />

sviluppo di tecnologie ecologiche<br />

per motori e veicoli<br />

ed in una produzione ad efficienza<br />

energetica.”<br />

Dott.ssa Heike Sarstedt, responsabile Gestione ambientale<br />

4Vibrometri analizzano oscillazioni e rumorosità e controllano<br />

via laser (luce rossa nella foto) difetti nella fasatura<br />

delle valvole. Questi sensibili apparecchi garantiscono<br />

risultati sicuri ed affidabili rispetto al passato.<br />

mento da parte del Ministero per l’ambiente bavarese.<br />

Heike Sarstedt, responsabile di gestione ambiente e sicurezza<br />

in <strong>MAN</strong> Truck & Bus: “Dal 1995 <strong>MAN</strong> Truck & Bus si<br />

assume la responsabilità aziendale in un patto regionale<br />

per l’ambiente” con misure che vanno dallo sviluppo di<br />

una tecnologia più ecologica per veicoli e motori fino<br />

alla produzione ad efficienza energetica ed al risparmio di<br />

risorse nelle diverse sedi. A Monaco l’ottimizzazione di<br />

ventilazione e riscaldamento dei capannoni di produzione<br />

ha consentito il risparmio di ca. 4.500 t di anidride carbonica<br />

l’anno.<br />

L’impegno di <strong>MAN</strong> Truck & Bus è divenuto presto parte<br />

della strategia di Corporate Responsibility dell’intero Gruppo.<br />

Obiettivo: creare valore a lungo termine in tutti i processi e le<br />

strategie aziendali, in modo che economia, ambiente e persone<br />

siano il più possibile in armonia preservando lo spazio<br />

vitale per le generazioni future. La prova a freddo nella<br />

fabbrica di Norimberga è un esempio eccezionale dell’attuazione<br />

di questa idea: dimostrazione pratica della conservazione<br />

delle risorse. ■<br />

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