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Micronora Infos

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Les non-conformités observées étaient de<br />

deux ordres : si la température était trop<br />

froide, les tubes étaient juste "collés" et<br />

ils cassaient, et si elle était trop chaude, ils<br />

étaient percés. Le taux de rebus était de<br />

10 % et coûtait 50 K€/mois. Que faire ?<br />

"D’autant plus que le pyromètre étant étalonné<br />

avec une erreur mesurée de l’ordre de<br />

5°C et que la tolérance sur la température<br />

étant de ± 25°C, l’industriel affirmait légitimement<br />

que ce n’était pas le pyromètre ! Tout<br />

fut envisagé : défaut matière, qualité de la brasure,<br />

temps de réaction du générateur de chaleur…<br />

Au bout de trois mois d’analyse (perte<br />

de 150 K€ !), aucune solution n’étant proposée,<br />

l’entreprise revenait au pyromètre avec<br />

une inter-comparaison entre trois pyromètres<br />

identiques". Et là, surprise ! La variation de<br />

température entre les trois pyromètres fit<br />

apparaître des dispersions atteignant 50°C.<br />

Conclusion : le système de mesure étant<br />

instable, on ne visait jamais le même point<br />

et les fluctuations du processus de mesure<br />

atteignaient 50°C. Il était donc impossible<br />

de piloter ce système de production pour<br />

lequel la tolérance était de ± 25°C, avec un<br />

système qui dispersait de 50°C. D’où l’idée<br />

de re-concevoir le système de pilotage…<br />

par les débits de gaz.<br />

Connaître le besoin client<br />

et la capabilité<br />

de ses moyens de mesure<br />

Bernard Larquier cite encore<br />

l’exemple d’une ligne de production générant<br />

des dimensionnels qui dispersaient<br />

trop, et qui nécessitait qu’un régleur<br />

intervienne trois fois par équipe (soit<br />

30 mn x 3 = 1 h 30 perdue / journée de<br />

8 h). Les actionnaires exigeaient une pro-<br />

ductivité de 90 % (au lieu de 80) sans quoi<br />

ils fermeraient le site (300 personnes !).<br />

Le premier réflexe de l’entreprise fut de<br />

penser qu’il était impossible de modifier<br />

un process amélioré depuis 20 ans et géré<br />

par des régleurs expérimentés. "Quand le<br />

chef d’entreprise nous a demandé de l’aider<br />

à régler la production, nous avons pensé,<br />

après analyse, que le problème était peut-être<br />

ailleurs… et notamment sur le besoin du<br />

client. Mais comment mesure t-on le besoin<br />

d’un client ? Nous avons fait évoluer les tolérances<br />

en fonction du besoin et mis en place<br />

un processus de mesure adapté. Après 6 mois<br />

de travail et de surveillance, après 3000 €<br />

d’achat d’instruments de mesure, nous avons<br />

fait des essais pour vérifier si la courbe<br />

rentrait dans les tolérances et la production<br />

est repartie pour 8 heures sans arrêt pour<br />

intervention des régleurs… avec un taux de<br />

productivité supérieur à 90%".<br />

Autre exemple, celui d’une entreprise<br />

où un opérateur remplit des sacs de<br />

5kg ± 50g d’un produit qui coûte 15 €/kg.<br />

Le responsable de l’entreprise ayant peu<br />

confiance dans sa balance et ne souhaitant<br />

Le microscope numérique KH-7700 proposé par Hirox peut effectuer différents types de mesures en 2D<br />

et en 3D. Source : Hirox<br />

M é T R O L O G I E<br />

Opérateur contrôlant<br />

un carter V6<br />

au secteur aluminium<br />

liaison au sol<br />

de l’usine PSA<br />

de Charleville<br />

Mézières.<br />

Source : PSA Peugeot<br />

Citroen/Patrick Legros<br />

pas avoir de réclamations de la part de<br />

ses clients, demande donc à cet opérateur<br />

de remplir les sacs à 5050 g… et s’estime<br />

légitimement à l’abri. Effectivement,<br />

les clients sont satisfaits jusqu’à ce<br />

qu’un plan de performance exige une<br />

analyse métrologique incluant l’étalonnage<br />

de tous les instruments de mesure.<br />

Contrôle tridimensionnel de pièces à l’usine PSA<br />

de Charleville Mézières.<br />

Source : PSA Peugeot Citroen/Patrick Legros<br />

Au terme de cette étude, et compte tenu<br />

d’une erreur imputable à la balance, il<br />

s’avère que l’opérateur ajoute, non pas<br />

50, mais 60 g/sac. Compte tenu de son<br />

coût salarial (35000 €), de sa productivité<br />

(102000 sacs/an, soit 6120 kg), il ressort<br />

que le "recalage" métrologique a fait économiser<br />

15 € x 6120 = 91800 €… soit<br />

2,5 fois son coût salarial !<br />

"Et nous pourrions évoquer quantité<br />

d’exemples chez des sous-traitants automobile<br />

et aéronautique où des économies<br />

substantielles ont été réalisées en optimisant<br />

les périodicités d’étalonnage des appareils de<br />

mesure". ■<br />

Yann Clavel<br />

<strong>Micronora</strong> inforMations - Mai 2011<br />

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