26.07.2013 Views

A&D Information 7 gode grunde - Siemens

A&D Information 7 gode grunde - Siemens

A&D Information 7 gode grunde - Siemens

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Indtil for et år siden skulle der mindst være én person på<br />

stedet til konstant at holde øje med de mange computerskærme<br />

og dioder på væggene. Men i dag kan medarbejderne<br />

godt tillade sig at hente kaffe, gå på toilettet eller bevæge sig<br />

ud i en af kedelbygningerne for at reagere på en alarm uden<br />

først at alliere sig med en kollega.<br />

”Oprindeligt var der altid en kedelpasser og en maskinmester<br />

til at passe anlægget, og der skulle altid være mindst én af<br />

dem til stede i kontrolrummet. På aften- og nattevagten har<br />

der de seneste par år kun være én på vagt, og han måtte så<br />

ringe efter en maskinmester ovre fra pillefabrikken, hvis han<br />

skulle ud af rummet,” siger Steen Andersen, projektingeniør i<br />

Dong Energy, der ejer kraftvarmeværket.<br />

Der går ikke mange minutter, før vagten igen er tilbage bag<br />

skærmene, og selv om medarbejderne aldrig forlader posten<br />

i mere end en time ad gangen, må der i dag faktisk gå op til<br />

24 timer, uden at der er mennesker i kontrolrummet.<br />

525 grader varm damp<br />

Køge Kraftvarmeværk fyrer primært med overskudstræ fra<br />

Junckers, som igen bruger dampen fra kraftvarmeværket til<br />

processen med at tørre gulvbrædderne. Derudover leverer<br />

værket også damp til en halmpillefabrik og udnytter energien<br />

optimalt ved også at drive nogle turbiner, som producerer<br />

strøm til el-nettet. Dampen til savværket er hovedproduktet,<br />

og det produceres under meget høje temperaturer og et<br />

meget højt tryk – 525 °C og 92 bar. Derfor er sikkerheden<br />

nødt til at være helt i top.<br />

”Hvis vandstanden i kedlen falder og blotlægger hedefladerne<br />

i kedlen, vil der være stor risiko for, at de sprænges, og<br />

hele kedelbygningen bliver fyldt med 525 grader varm damp.<br />

Det er der næppe nogen, der overlever,” siger Steen Andersen<br />

om det absolut værste, der kan ske.<br />

For at undgå den situation skal både vandstanden og trykket<br />

i kedlen hele tiden måles. Det har værket altid gjort med tryk-<br />

og differenstryktransmittere.<br />

”De har fungeret upåklageligt, siden kedlerne blev bygget i<br />

henholdsvis 1987 og 1999, men disse var ikke sikkerhedsgodkendt,”<br />

siger automationsingeniør Sten Mikkelsen.<br />

Den billige løsning<br />

For at få lov til at køre i 24 timers vagtfri drift skulle Køge<br />

Kraftvarmeværk benytte sikkerhedsgodkendte flyde- eller<br />

stavmålere (efter DS/EN 12953) som sikring af kedelbeholderne<br />

mod tørkog.<br />

”Vores beholdere er ikke forberedt til stav- eller flydemålere.<br />

Hvis vi skulle overholde de krav, skulle vi afisolere hele beholderen,<br />

skære hul i den, udgløde svejsningerne, trykteste hele<br />

beholderen op til 150 bar og lukke til med isolering igen. Og<br />

det er dyrt,” fastslår Steen Andersen.<br />

Heldigvis for Dong Energy var der dog en mere enkel løsning.<br />

Arbejdstilsynet kunne nemlig godt acceptere en løsning med<br />

differenstryktransmittere, når den samlede løsning kommer<br />

op i SIL 3 (efter DS/EN 61508). Og det gøres ved at udskifte<br />

transmitterne til SIL 2-godkendte transmittere og koble dem<br />

sammen med en <strong>Siemens</strong> S7 sikkerheds-PLC, som er SIL 3.<br />

”Vi tager de to målinger og kører direkte ind i indstikskortet<br />

på S7, og dermed opnår vi SIL 3. Det var der ingen andre på<br />

markedet, der kunne løse – og slet ikke til den pris,” siger<br />

Steen Andersen.<br />

Giver sikrere rutiner<br />

Løsningen har fungeret et års tid, og selv om den ikke betyder<br />

det helt store for den daglige drift, kan Steen og Sten<br />

godt mærke forandringer.<br />

”Den store forskel er selvfølgelig, at medarbejderne nu kan<br />

forlade kontrolrummet. Men vi synes stadig, det er mere<br />

sikkert, når der er en mand til at kigge efter anlægget.<br />

Han kan tage stilling og reagere på alarmer, så hvis der for<br />

eksempel falder en pumpe ud, kan han nå at køre over på<br />

en anden pumpe, inden anlægget lukker ned,” siger Steen<br />

Andersen.<br />

”Der indgår så mange parametre i vores processer, og det er<br />

jo kun, hvis noget går galt, at sikkerheden for alvor kommer<br />

ind i billedet,” siger Sten Mikkelsen.<br />

De daglige rutiner er dog blevet udfordret lidt af den øgede<br />

sikkerhed.<br />

”Vi har været nødt til at tilføje nogle nye arbejdsrutiner for<br />

kontrol af sikkerhedskomponenterne. Til gengæld er der in-<br />

gen usikkerhed omkring, at anlægget kan lukke sikkerhedsmæssigt<br />

korrekt ned - med PLC’en kan sikkerheden ikke<br />

omgås,” siger Sten Mikkelsen.<br />

”Den øgede sikkerhed gør til gengæld, at opstarten af anlægget<br />

kan være lidt problematisk, da sikkerhedssystemet ikke<br />

tillader for store udsving i niveauet i kedelbeholderen. Vi har<br />

haft nogle udfald på grund af sikkerheden, og vi har lært, at<br />

vi skal have lidt mere fokus på ”at køre ligeud”, siger Steen<br />

Andersen.<br />

Dublerede processer<br />

Tre uger tog det for Dong Energy at installere det nye<br />

sikkerhedsudstyr, som består af mere end fejlsikre PLC’er.<br />

Ved samme lejlighed er alle procedurer gennemgået, og<br />

sikkerheden er blevet forbedret på en lang række punkter.<br />

Hver enkelt lille del af anlægget er blevet risikovurderet, og<br />

risikoen er vurderet i forhold til, hvordan hver ting interagerer<br />

med de andre parametre.<br />

Med den viden har Dong Energy skabt ekstra sikkerhed i<br />

anlægget ved at indsætte sikkerhedsrelæer og koble dem<br />

sammen på tværs.<br />

”I stedet for at montere dublerede kontaktorer har vi valgt<br />

at udkoble dublerede enheder i processerne. Det kan for<br />

eksempel være, når der skal lukkes for tilførsel af brændsel af<br />

sikkerhedsårsager. Det gøres ved både at stoppe en sluse og<br />

lukke et spjæld, som begge stopper for tilførslen af brændsel.<br />

På den måde sikrer vi, at der lukkes for varmetilførslen på<br />

mere end én måde,” siger Steen Andersen.<br />

Til hver kedelovervågning er anvendt S7-315F-PN/DP<br />

og ET200M fejlsikre analog- og digitalkort.<br />

Kommunikation med overordnet SCADA foregår via<br />

DP/DP Coupler.<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!