Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Indtil for et år siden skulle der mindst være én person på<br />
stedet til konstant at holde øje med de mange computerskærme<br />
og dioder på væggene. Men i dag kan medarbejderne<br />
godt tillade sig at hente kaffe, gå på toilettet eller bevæge sig<br />
ud i en af kedelbygningerne for at reagere på en alarm uden<br />
først at alliere sig med en kollega.<br />
”Oprindeligt var der altid en kedelpasser og en maskinmester<br />
til at passe anlægget, og der skulle altid være mindst én af<br />
dem til stede i kontrolrummet. På aften- og nattevagten har<br />
der de seneste par år kun være én på vagt, og han måtte så<br />
ringe efter en maskinmester ovre fra pillefabrikken, hvis han<br />
skulle ud af rummet,” siger Steen Andersen, projektingeniør i<br />
Dong Energy, der ejer kraftvarmeværket.<br />
Der går ikke mange minutter, før vagten igen er tilbage bag<br />
skærmene, og selv om medarbejderne aldrig forlader posten<br />
i mere end en time ad gangen, må der i dag faktisk gå op til<br />
24 timer, uden at der er mennesker i kontrolrummet.<br />
525 grader varm damp<br />
Køge Kraftvarmeværk fyrer primært med overskudstræ fra<br />
Junckers, som igen bruger dampen fra kraftvarmeværket til<br />
processen med at tørre gulvbrædderne. Derudover leverer<br />
værket også damp til en halmpillefabrik og udnytter energien<br />
optimalt ved også at drive nogle turbiner, som producerer<br />
strøm til el-nettet. Dampen til savværket er hovedproduktet,<br />
og det produceres under meget høje temperaturer og et<br />
meget højt tryk – 525 °C og 92 bar. Derfor er sikkerheden<br />
nødt til at være helt i top.<br />
”Hvis vandstanden i kedlen falder og blotlægger hedefladerne<br />
i kedlen, vil der være stor risiko for, at de sprænges, og<br />
hele kedelbygningen bliver fyldt med 525 grader varm damp.<br />
Det er der næppe nogen, der overlever,” siger Steen Andersen<br />
om det absolut værste, der kan ske.<br />
For at undgå den situation skal både vandstanden og trykket<br />
i kedlen hele tiden måles. Det har værket altid gjort med tryk-<br />
og differenstryktransmittere.<br />
”De har fungeret upåklageligt, siden kedlerne blev bygget i<br />
henholdsvis 1987 og 1999, men disse var ikke sikkerhedsgodkendt,”<br />
siger automationsingeniør Sten Mikkelsen.<br />
Den billige løsning<br />
For at få lov til at køre i 24 timers vagtfri drift skulle Køge<br />
Kraftvarmeværk benytte sikkerhedsgodkendte flyde- eller<br />
stavmålere (efter DS/EN 12953) som sikring af kedelbeholderne<br />
mod tørkog.<br />
”Vores beholdere er ikke forberedt til stav- eller flydemålere.<br />
Hvis vi skulle overholde de krav, skulle vi afisolere hele beholderen,<br />
skære hul i den, udgløde svejsningerne, trykteste hele<br />
beholderen op til 150 bar og lukke til med isolering igen. Og<br />
det er dyrt,” fastslår Steen Andersen.<br />
Heldigvis for Dong Energy var der dog en mere enkel løsning.<br />
Arbejdstilsynet kunne nemlig godt acceptere en løsning med<br />
differenstryktransmittere, når den samlede løsning kommer<br />
op i SIL 3 (efter DS/EN 61508). Og det gøres ved at udskifte<br />
transmitterne til SIL 2-godkendte transmittere og koble dem<br />
sammen med en <strong>Siemens</strong> S7 sikkerheds-PLC, som er SIL 3.<br />
”Vi tager de to målinger og kører direkte ind i indstikskortet<br />
på S7, og dermed opnår vi SIL 3. Det var der ingen andre på<br />
markedet, der kunne løse – og slet ikke til den pris,” siger<br />
Steen Andersen.<br />
Giver sikrere rutiner<br />
Løsningen har fungeret et års tid, og selv om den ikke betyder<br />
det helt store for den daglige drift, kan Steen og Sten<br />
godt mærke forandringer.<br />
”Den store forskel er selvfølgelig, at medarbejderne nu kan<br />
forlade kontrolrummet. Men vi synes stadig, det er mere<br />
sikkert, når der er en mand til at kigge efter anlægget.<br />
Han kan tage stilling og reagere på alarmer, så hvis der for<br />
eksempel falder en pumpe ud, kan han nå at køre over på<br />
en anden pumpe, inden anlægget lukker ned,” siger Steen<br />
Andersen.<br />
”Der indgår så mange parametre i vores processer, og det er<br />
jo kun, hvis noget går galt, at sikkerheden for alvor kommer<br />
ind i billedet,” siger Sten Mikkelsen.<br />
De daglige rutiner er dog blevet udfordret lidt af den øgede<br />
sikkerhed.<br />
”Vi har været nødt til at tilføje nogle nye arbejdsrutiner for<br />
kontrol af sikkerhedskomponenterne. Til gengæld er der in-<br />
gen usikkerhed omkring, at anlægget kan lukke sikkerhedsmæssigt<br />
korrekt ned - med PLC’en kan sikkerheden ikke<br />
omgås,” siger Sten Mikkelsen.<br />
”Den øgede sikkerhed gør til gengæld, at opstarten af anlægget<br />
kan være lidt problematisk, da sikkerhedssystemet ikke<br />
tillader for store udsving i niveauet i kedelbeholderen. Vi har<br />
haft nogle udfald på grund af sikkerheden, og vi har lært, at<br />
vi skal have lidt mere fokus på ”at køre ligeud”, siger Steen<br />
Andersen.<br />
Dublerede processer<br />
Tre uger tog det for Dong Energy at installere det nye<br />
sikkerhedsudstyr, som består af mere end fejlsikre PLC’er.<br />
Ved samme lejlighed er alle procedurer gennemgået, og<br />
sikkerheden er blevet forbedret på en lang række punkter.<br />
Hver enkelt lille del af anlægget er blevet risikovurderet, og<br />
risikoen er vurderet i forhold til, hvordan hver ting interagerer<br />
med de andre parametre.<br />
Med den viden har Dong Energy skabt ekstra sikkerhed i<br />
anlægget ved at indsætte sikkerhedsrelæer og koble dem<br />
sammen på tværs.<br />
”I stedet for at montere dublerede kontaktorer har vi valgt<br />
at udkoble dublerede enheder i processerne. Det kan for<br />
eksempel være, når der skal lukkes for tilførsel af brændsel af<br />
sikkerhedsårsager. Det gøres ved både at stoppe en sluse og<br />
lukke et spjæld, som begge stopper for tilførslen af brændsel.<br />
På den måde sikrer vi, at der lukkes for varmetilførslen på<br />
mere end én måde,” siger Steen Andersen.<br />
Til hver kedelovervågning er anvendt S7-315F-PN/DP<br />
og ET200M fejlsikre analog- og digitalkort.<br />
Kommunikation med overordnet SCADA foregår via<br />
DP/DP Coupler.<br />
15