process - Siemens
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Industrie Chemische Industrie<br />
22 <strong>process</strong> news | 2-2009<br />
p DSM Fine Chemicals, Österreich<br />
Fliegender Wechsel<br />
Das Prozessleitsystem PCS 7 hat die Kosten für die häufi gen Produktumstellungen<br />
in einer Produktion für Wirkstoffe und Zwischenprodukte nahezu halbiert.<br />
Die holländische DSM entwickelt innovative<br />
Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen<br />
Life Sciences und Materials Sciences,<br />
die einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität leisten.<br />
Teil des DSM-Konzerns ist die DSM Fine Chemicals Austria<br />
(DFCA), die im Chemiepark Linz einen Produktionsstandort<br />
besitzt. Die Kernkompetenzen der DFCA<br />
liegen in der Prozess- und Produktentwicklung sowie<br />
in der Herstellung chemischer Zwischenprodukte für<br />
die Pharma-, Lebensmittel und Agroindustrie.<br />
Dabei werden die komplexen Substanzen in der<br />
Pilot Plant im Bau 30 und in der Mehrzweckanlage im<br />
Bau 52 mit 19 durchschnittlich 6,3 Kubikmeter großen<br />
Reaktoren sowie in einer weiteren Anlage für die<br />
großtechnische Produktion in Bau 700 hergestellt.<br />
Insgesamt steht ein Reaktorvolumen von 430 Kubikmetern<br />
zur Verfügung.<br />
Geringere Kosten, mehr Effi zienz<br />
Bau 52 wurde bereits in den 1970er Jahren errichtet.<br />
„Wir haben uns Ende 2005 dazu entschlossen, die Produktionskosten<br />
im Bau 52 durch eine neue Automatisierungslösung<br />
zu optimieren“, erklärt DSM-Projektmanager<br />
Wolfgang Wiesinger. „Insbesondere galt<br />
es, die häufi gen Produktwechsel in der Mehrzweckanlage<br />
günstiger abzuwickeln.<br />
Fotos: DSM<br />
» Das Anfahren eines<br />
Produktes geht damit<br />
überaus schnell,<br />
Rezepte bereits<br />
produzierter Produkte<br />
können auf Knopfdruck<br />
geladen<br />
werden.«<br />
Harald Baumgartner, DSM Production<br />
Manager für den Bau 52<br />
Mit dem bestehenden Leitsystem waren Effi zienzsteigerungen<br />
nicht mehr möglich und auch die Ersatzteilverfügbarkeit<br />
war nicht mehr gesichert.“ Jetzt profi<br />
tiert die Anlage von einer modernen Automatisierung<br />
auf Basis von Simatic PCS 7 und Simatic Batch.<br />
Im Bau 52 werden – je nach Produktionsplan – bis<br />
zu vier verschiedene Produkte gleichzeitig und etwa<br />
16 verschiedene Produkte pro Jahr im Kampagnenbetrieb<br />
hergestellt. Entsprechend schwierig gestalteten<br />
sich die Rahmenbedingungen für die Implementierung<br />
eines neuen Leitsystems: Sehr kurze Abstellzeiten<br />
waren gefordert, gleichzeitig wurden die neuen<br />
Computeranlagen validiert, außerdem erfolgte die<br />
Umstellung in Phasen sowie teilweise bei laufendem<br />
Betrieb. „Eine genaue Planung, sehr fl exible Projektpartner<br />
und viel Kommunikationsaufwand waren<br />
nötig, um mit dem enormen Zeitdruck fertig zu werden“,<br />
betont Wolfgang Wiesinger.<br />
Der Austausch des vorhandenen Leitsystems durch<br />
Simatic PCS 7 wurde für zwei Jahre geplant und die<br />
Anlage in diesem Zeitraum in drei Phasen umgestellt.<br />
Im Juni 2006 wurden das Tanklager und die Infrastrukturanlagen<br />
mit rund 500 Loops auf das neue<br />
Leitsystem migriert. Ende 2006 folgte die Umstellung<br />
der Nordseite mit 1.200 Loops und im Herbst 2007 die<br />
der Südseite mit etwa 1.300 Loops. „Wir haben am relativ<br />
einfachen Tanklager bereits Operator-Schulun-