09.12.2012 Aufrufe

process - Siemens

process - Siemens

process - Siemens

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Titel Petrochemische Industrie<br />

Die Erneuerung der Prozessinstrumentierung mit modernen Geräten<br />

wie Stellungsreglern Sipart PS erhöht die Prozessstabilität zusätzlich<br />

Das eigensichere Simatic ET 200iSP-System ist eine kostengünstige<br />

Lösung für die dezentrale Peripherie in Gefahrenbereichen<br />

6 <strong>process</strong> news | 2-2009<br />

P. Koerber<br />

P. Koerber<br />

gaben wie Alarmmanagement, Prozesssicherheit und<br />

Asset Management.<br />

Die Arbeiten mussten in einem überaus engen<br />

Zeitplan von nur vier Monaten bis zum Produktionsanlauf<br />

durchgeführt werden. Dabei wurden alle Arbeiten<br />

von Mitarbeitern aus Kroatien ausgeführt, die<br />

durch ein internationales Netzwerk von <strong>Siemens</strong> Experten<br />

für die Prozessautomatisierung unterstützt<br />

wurden. Mit dem Umstieg auf das neue Leitsystem<br />

überspringt DINA rund 40 Jahre Entwicklung in der<br />

Prozessleittechnik – und auch aus diesem Grund<br />

war das Projekt sehr anspruchsvoll. Das Projektteam<br />

musste zunächst den Polyethylenprozess und das<br />

vorhandene Leitsystem der Anlage analysieren. Da<br />

die ursprüngliche Dokumentation bereits vor 40 Jahren<br />

erstellt und seitdem zahlreiche Änderungen vorgenommen<br />

worden waren, war dies keine leichte Aufgabe.<br />

Die Ingenieure von DINA mussten zahlreiche<br />

detaillierte Spezifi kationen des Produktionsprozesses<br />

erstellen, damit das neue PCS 7-System in der Anlage<br />

implementiert werden konnte. „Wir kennen die Produktionsanlage<br />

und unseren Prozess, aber wir sind keine<br />

Experten, was die Prozessautomatisierung angeht“,<br />

so Romeo Deša, Plant Manager bei DINA. „<strong>Siemens</strong><br />

zeigte uns die Vor- und Nachteile bestimmter Varianten<br />

der Prozessführung und half uns dabei, eine gute<br />

Entscheidung zu treffen. Genau das erwarten wir von<br />

einem Automatisierungspartner.“ Diese Projektphase<br />

war sicherlich kritisch, aber dank der guten Zusammenarbeit<br />

zwischen den Ingenieuren von DINA und<br />

<strong>Siemens</strong> wurde die Aufgabe erfolgreich gelöst.<br />

Knackpunkt Safety<br />

Die Produktion von Polyethylen erfordert umfassende<br />

Sicherheitsmaßnahmen, da die Substanzen im<br />

Prozess leicht entzündlich sind und der Reaktor bei<br />

einem extrem hohen Druck von 2500 Bar arbeitet. Sicherheit<br />

steht bei DINA und beim gesamten Bedienpersonal<br />

an erster Stelle und daher waren die Anlagenfahrer<br />

von Anfang an in die Entwicklung der<br />

Bedienstationen eingebunden, um eine intuitive und<br />

dem Kenntnis- und Erfahrungsstand des Personals<br />

angemessene Anlagenbedienung zu ermöglichen. Da<br />

PCS 7 eine hohe Flexibilität beim Engineering bietet,<br />

konnte ein zweigleisiger Anlagenbetrieb implementiert<br />

werden. Die erste Bedienerstrategie setzt auf<br />

modernen Prinzipien auf, während sich der zweite<br />

Ansatz an dem Erscheinungsbild des alten Leitsystems<br />

aus den Siebzigern orientierte. Auf diese Weise<br />

konnten sich die Bediener an das neue System gewöhnen<br />

und entsprechend geschult werden. Außerdem<br />

bietet diese Lösung auch eine Rückfallstrategie<br />

auf eine vertraute Umgebung, wenn eine solche als<br />

notwendig werden sollte.<br />

„Der Umstieg von der Technologie aus den 70er Jahren<br />

mit Leuchttafeln und Tasten auf ein modernes<br />

System wie PCS 7 ist ein großer Schritt“, erklärt Miša<br />

Vrcelj, Projektleiter bei DINA. „Durch die Designfl exibilität<br />

von PCS 7, kombiniert mit dem ausgezeichneten<br />

Verständnis, das die <strong>Siemens</strong> Ingenieure für un-

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!