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Rapport Développement Durable 2007 Notre engagement - Henkel

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Production et logistique<br />

Italie : audits énergétiques de six usines<br />

Nos six sites italiens ont déjà réalisé une<br />

réduction d’énergie cumulée de 18 % par tonne<br />

produite entre 2002 et 2006, grâce à la mise<br />

en place progressive de mesures individuelles.<br />

En <strong>2007</strong>, les sites ont initié simultanément un<br />

programme d’audit dans le but de défi nir un<br />

équilibre énergétique pour chaque usine. Ces<br />

audits ont été réalisés à Lomazzo, Caleppio et<br />

Casarile. Les mesures d’amélioration possible<br />

du rendement énergétique comprennent<br />

l’optimisation des chaînes de production, en<br />

proposant des programmes d’information et<br />

de formation aux employés, et l’utilisation des<br />

sources d’énergie renouvelable. Un responsable<br />

de l’énergie sera désigné dans chaque site pour<br />

contrôler l’application des mesures. A l’avenir la<br />

consommation d’énergie constituera un critère<br />

décisif pour l’approbation de nouveaux projets et<br />

investissements.<br />

Russie : production de vapeur sur le site<br />

Dans de nombreuses usines <strong>Henkel</strong>, la vapeur<br />

est utilisée dans les sites de production et pour<br />

chauffer les bâtiments. C’est aussi le cas à Engels,<br />

en Russie, où nous produisons essentiellement<br />

des lessives à haut rendement et des adhésifs<br />

industriels. La vapeur était fournie à l’usine par<br />

une centrale thermique extérieure. Des quantités<br />

considérables de chaleur se perdaient pendant le<br />

transport de la vapeur à travers des kilomètres de<br />

conduites, et la fi abilité de l’approvisionnement<br />

était plutôt incertaine. Dans le cadre d’un projet de<br />

modernisation complet, le site a été équipé de sa<br />

propre installation thermique. Non seulement cela<br />

a contribué à la continuité de l’approvisionnement<br />

en énergie de la chaîne de production, mais a aussi<br />

permis une économie de 30 % de la consommation<br />

annuelle d’énergie. La réduction des émissions de<br />

dioxyde de carbone équivaut à 2 100 tonnes.<br />

32 <strong>Rapport</strong> <strong>Développement</strong> <strong>Durable</strong> <strong>2007</strong><br />

France : production de chaleur à partir d’une<br />

installation réfrigérante<br />

Les produits fabriqués dans notre site de Châlons<br />

comprennent les adhésifs à base d’eau. Dans le<br />

procédé de fabrication, les opérations de mélange<br />

se font à différentes températures. D’un côté,<br />

nous produisons de l’eau froide à l’aide d’un<br />

compresseur pour refroidir les cuves de mélange.<br />

Et d’un autre côté, nous avons besoin d’eau<br />

chaude pour laver les mélangeurs. L’eau était<br />

jusque là chauffée à 50°C par un brûleur à gaz.<br />

Une analyse a démontré que la chaleur dégagée<br />

par le compresseur réfrigérant suffi sait à produire<br />

l’eau chaude nécessaire. L’utilisation de la chaleur<br />

rejetée par le compresseur a permis de réduire<br />

la consommation de gaz dans la production de<br />

5 % et a conduit à une réduction d’émissions de<br />

dioxyde de carbone de 50 tonnes par an.<br />

De l’Allemagne au Guatemala : récupération<br />

de chaleur dans la production<br />

Partout dans le monde, nous nous efforçons de<br />

recycler les rejets de chaleur de notre production<br />

dans nos procédés. Dans notre usine de cosmétiques<br />

à Wassertrüdingen, en Allemagne, par<br />

exemple, nous avons installé en <strong>2007</strong> un nouvel<br />

échangeur de chaleur fonctionnant à la vapeur.<br />

A l’aide de la chaleur dégagée par le compresseur,<br />

nous pouvons aujourd’hui chauffer les bains de<br />

test pour les sprays à cheveux et déodorants. Cela<br />

nous a permis de réduire notre consommation<br />

d’énergie d’environ 6 % en <strong>2007</strong> – l’équivalent<br />

de 250 tonnes d’émission de dioxyde de carbone.<br />

Dans notre usine de Mixco au Guatemala, nous<br />

avons aussi investi dans un nouveau système de<br />

récupération de chaleur pour la chaîne de production<br />

de détergents. En utilisant la chaleur dégagée<br />

par la tour de séchage par atomisation employée<br />

dans le procédé de production, nous avons réduit<br />

notre consommation d’énergie d’environ 15 %,<br />

équivalent à 800 tonnes de dioxyde de carbone.

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