Rapport Développement Durable 2007 Notre engagement - Henkel
Rapport Développement Durable 2007 Notre engagement - Henkel
Rapport Développement Durable 2007 Notre engagement - Henkel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Production et logistique<br />
Italie : audits énergétiques de six usines<br />
Nos six sites italiens ont déjà réalisé une<br />
réduction d’énergie cumulée de 18 % par tonne<br />
produite entre 2002 et 2006, grâce à la mise<br />
en place progressive de mesures individuelles.<br />
En <strong>2007</strong>, les sites ont initié simultanément un<br />
programme d’audit dans le but de défi nir un<br />
équilibre énergétique pour chaque usine. Ces<br />
audits ont été réalisés à Lomazzo, Caleppio et<br />
Casarile. Les mesures d’amélioration possible<br />
du rendement énergétique comprennent<br />
l’optimisation des chaînes de production, en<br />
proposant des programmes d’information et<br />
de formation aux employés, et l’utilisation des<br />
sources d’énergie renouvelable. Un responsable<br />
de l’énergie sera désigné dans chaque site pour<br />
contrôler l’application des mesures. A l’avenir la<br />
consommation d’énergie constituera un critère<br />
décisif pour l’approbation de nouveaux projets et<br />
investissements.<br />
Russie : production de vapeur sur le site<br />
Dans de nombreuses usines <strong>Henkel</strong>, la vapeur<br />
est utilisée dans les sites de production et pour<br />
chauffer les bâtiments. C’est aussi le cas à Engels,<br />
en Russie, où nous produisons essentiellement<br />
des lessives à haut rendement et des adhésifs<br />
industriels. La vapeur était fournie à l’usine par<br />
une centrale thermique extérieure. Des quantités<br />
considérables de chaleur se perdaient pendant le<br />
transport de la vapeur à travers des kilomètres de<br />
conduites, et la fi abilité de l’approvisionnement<br />
était plutôt incertaine. Dans le cadre d’un projet de<br />
modernisation complet, le site a été équipé de sa<br />
propre installation thermique. Non seulement cela<br />
a contribué à la continuité de l’approvisionnement<br />
en énergie de la chaîne de production, mais a aussi<br />
permis une économie de 30 % de la consommation<br />
annuelle d’énergie. La réduction des émissions de<br />
dioxyde de carbone équivaut à 2 100 tonnes.<br />
32 <strong>Rapport</strong> <strong>Développement</strong> <strong>Durable</strong> <strong>2007</strong><br />
France : production de chaleur à partir d’une<br />
installation réfrigérante<br />
Les produits fabriqués dans notre site de Châlons<br />
comprennent les adhésifs à base d’eau. Dans le<br />
procédé de fabrication, les opérations de mélange<br />
se font à différentes températures. D’un côté,<br />
nous produisons de l’eau froide à l’aide d’un<br />
compresseur pour refroidir les cuves de mélange.<br />
Et d’un autre côté, nous avons besoin d’eau<br />
chaude pour laver les mélangeurs. L’eau était<br />
jusque là chauffée à 50°C par un brûleur à gaz.<br />
Une analyse a démontré que la chaleur dégagée<br />
par le compresseur réfrigérant suffi sait à produire<br />
l’eau chaude nécessaire. L’utilisation de la chaleur<br />
rejetée par le compresseur a permis de réduire<br />
la consommation de gaz dans la production de<br />
5 % et a conduit à une réduction d’émissions de<br />
dioxyde de carbone de 50 tonnes par an.<br />
De l’Allemagne au Guatemala : récupération<br />
de chaleur dans la production<br />
Partout dans le monde, nous nous efforçons de<br />
recycler les rejets de chaleur de notre production<br />
dans nos procédés. Dans notre usine de cosmétiques<br />
à Wassertrüdingen, en Allemagne, par<br />
exemple, nous avons installé en <strong>2007</strong> un nouvel<br />
échangeur de chaleur fonctionnant à la vapeur.<br />
A l’aide de la chaleur dégagée par le compresseur,<br />
nous pouvons aujourd’hui chauffer les bains de<br />
test pour les sprays à cheveux et déodorants. Cela<br />
nous a permis de réduire notre consommation<br />
d’énergie d’environ 6 % en <strong>2007</strong> – l’équivalent<br />
de 250 tonnes d’émission de dioxyde de carbone.<br />
Dans notre usine de Mixco au Guatemala, nous<br />
avons aussi investi dans un nouveau système de<br />
récupération de chaleur pour la chaîne de production<br />
de détergents. En utilisant la chaleur dégagée<br />
par la tour de séchage par atomisation employée<br />
dans le procédé de production, nous avons réduit<br />
notre consommation d’énergie d’environ 15 %,<br />
équivalent à 800 tonnes de dioxyde de carbone.