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RELAZIONE FINALE - Ascomac

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PROGETTO PILOTA PROPULSIONE IBRIDA DIESEL-ELETTRICA A BORDO DI NAVI DA PESCA (Apr. 2008)<br />

3.4 L’inverter multilivello<br />

3.4.1 Tecnica di modulazione SVM<br />

3.4.2 Regolazione della ripartizione della potenza<br />

3.4.3 Limiti operativi<br />

3.5 Il modello del carico<br />

3.5.1 Funzionamento alla velocità di crociera<br />

3.5.2 Funzionamento allo strascico<br />

3.6 Il modello del controllo di velocità dell’elica<br />

3.7 Il modello dell’inverter<br />

3.8 Il modello del motore brushless<br />

3.9 Il modello del bus DC<br />

3.10 Il modello del sistema di motogenerazione<br />

3.10.1 Il motore diesel<br />

3.10.2 Dati sperimentali rilevati al banco<br />

3.10.3 Minimizzazione dei consumi<br />

3.10.4 Modello del motore Diesel<br />

3.10.5 Controllo del motore Diesel<br />

3.10.6 Controllo a consumo minimo<br />

3.10.7 Modello del generatore brushless<br />

3.10.8 Controllo del generatore brushless<br />

3.10.9 Simulazione del sistema di motogenerazione<br />

3.10.11 Simulazione dell’avviamento del sistema e del funzionamento<br />

a regime<br />

3.10.12 Stima dei consumi del gruppo di motogenerazione<br />

3.11 Modello del sistema complessivo<br />

3.11.1 Introduzione<br />

3.11.2 Algoritmo di ottimizzazione dei consumi complessivi<br />

3.11.3 Risultati ottenuti con il modello del sistema complessivo<br />

3.12 Prestazione del sistema di produzione di energia<br />

3.12.1 Ricerca di minimo consumo per una unità di generazione<br />

3.12.2 Ricerca di minimo consumo per quattro unità di generazione<br />

4. VALUTAZIONI TECNICO - ECONOMICHE<br />

4.1 Introduzione<br />

4.2 Requisiti del sistema di propulsione<br />

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