Handel meblami rozrasta się na skalę światową… - Holz-Zentralblatt
Handel meblami rozrasta się na skalę światową… - Holz-Zentralblatt
Handel meblami rozrasta się na skalę światową… - Holz-Zentralblatt
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Marzec 2011 Energia i ochro<strong>na</strong> środowiska <strong>Holz</strong>-<strong>Zentralblatt</strong> · Stro<strong>na</strong> 5<br />
Nowoczes<strong>na</strong> technika podnosi wydajność<br />
Ciąg dalszy od strony 4<br />
Faza 2: Modernizacja<br />
instalacji wyciągowej<br />
Główne istotne punkty profilu wymagań<br />
stawianych nowej instalacji wyciągowej<br />
dadzą <strong>się</strong> zreasumować w <strong>na</strong>stępujący<br />
sposób:<br />
u instalacja filtrująca o ciągłym trybie<br />
roboczym przy objętościowej wydajności<br />
powietrza równej 70 000 m 3 /h,<br />
u wyczerpanie możliwego maksymalnego<br />
potencjału w zakresie oszczędności<br />
energii,<br />
u niska emisja obciążenia hałasem,<br />
u niskie zapotrzebowanie przestrzeni<br />
dla stacji filtrowo/wentylacyjnej.<br />
Na tle tego profilu wymagań zastosowano<br />
<strong>na</strong>stępującą techniczną wersję rozwiązania<br />
odnośnie wymiany elementów<br />
instalacji:<br />
u szeregowa instalacja filtrująca z czyszczeniem<br />
za pomocą powietrza przepłukiwania,<br />
przez<strong>na</strong>czo<strong>na</strong> do pracy<br />
w trybie ciągłym,<br />
u usytuowany po stronie czystego powietrza<br />
wentylator radialny z wysokowydajnym<br />
wirnikiem, zamknięty<br />
w dźwiękoszczelnej kabinie,<br />
u regulowa<strong>na</strong> w zależności od potrzeb<br />
prędkość obrotowa wentylatora ukła -<br />
du wyciągowego. Regulacja ta jest<br />
realizowa<strong>na</strong> tu poprzez przetwornicę<br />
częstotliwości.<br />
A<strong>na</strong>liza zapotrzebowania wydajności<br />
układu wyciągowego w odniesieniu do<br />
aktualnego wyposażenia maszyny z uwz -<br />
ględnieniem nowego, dwustronnego centrum<br />
obróbkowego wykazała wymagany<br />
strumień objętościowy równy około<br />
61 000 m 3 /h. Uwzględniając objętość<br />
rezerwową tego strumienia równą<br />
9 000 m 3 /h, uzyskujemy tu wartość maksymalną<br />
równą 70 000 m 3 /h. Zapotrzebowanie<br />
wydajności wyciągu ze względu<br />
<strong>na</strong> przebieg procesów produkcji może<br />
zawierać <strong>się</strong> w przedziale od 20 000 m 3 /h<br />
do 61 000 m 3 /h, odpowiednio między<br />
30% i 85% maksymalnej zdolności wyciągowej.<br />
Podczas wyboru i projektowania ukła -<br />
du wentylatorowego stwierdzono, że za<br />
pomocą wentylatora „NG 900“ o re gu -<br />
lowanej prędkości obrotowej moż<strong>na</strong><br />
pokryć całe spektrum wydajności wyciągowej,<br />
przy czym współczynnik sprawności<br />
zmienia <strong>się</strong> tu w zakresie od 80%<br />
do 87%. Wymaga<strong>na</strong> moc <strong>na</strong> wale wynosi<br />
od 15 do 65 kW. Zainstalowano silnik<br />
o mocy 90 kW, ponieważ dla maksymalnej<br />
objętości powietrza równej 70 000 m 3<br />
i wymaganego całkowitego podwyższenia<br />
ciśnienia do 3 500 Pa potrzeba 84 kW<br />
mocy.<br />
W aspekcie energetycznym rozwiązanie<br />
to wykazuje w stosunku do technologii<br />
dotychczas stosowanej zadziwiający<br />
potencjał oszczędnościowy – istniejąca<br />
instalacja wyciągowa składała <strong>się</strong> z szeregowego<br />
filtra, do którego podłączone<br />
było 6 ścieżek wyciągowych o wydajności<br />
powietrza równej około 44 000 m 3 /h.<br />
Każda ze ścieżek wyciągowych wyposażo<strong>na</strong><br />
była w wentylator wyciągowy, usytuowany<br />
po stronie surowego powietrza.<br />
Zainstalowa<strong>na</strong> moc silnika wynosiła<br />
85,5 kW. Instalacja filtrowa miała<br />
powierzchnię filtrowania równą 406 m 2<br />
i mogła pracować tylko w trybie pracy<br />
nieciągłej. Oczyszczanie miało miejsce<br />
poprzez wykorzystanie w czasie przerw<br />
roboczych silników wibracyjnych. Na<br />
bazie wartości empirycznych i z uwz -<br />
ględnieniem podłączonego nowego centrum<br />
obróbkowego moż<strong>na</strong> przyjąć<br />
średnie dociążenie instalacji <strong>na</strong> poziomie<br />
równo 70%, to z<strong>na</strong>czy z wydajnością<br />
49 000 m 3 /h.<br />
Utrzymując techniczny stan starej instalacji,<br />
moż<strong>na</strong> w odniesieniu do pracy<br />
w systemie dwuzmianowym wyjść z założenia,<br />
że robocze zużycie prądu wyniesie<br />
około 240 000 kWh. W odniesieniu<br />
do nowej instalacji moż<strong>na</strong> oczekiwać<br />
w tych samych warunkach zużycia prądu<br />
<strong>na</strong> poziomie około 155 000 kWh, co<br />
oz<strong>na</strong>cza, iż rocznie oszczędności prądu<br />
są rzędu 85 000 kWh.<br />
Wykazany potencjał oszczędności <strong>na</strong>leży<br />
w istocie przypisać <strong>na</strong>stępującym<br />
czynnikom:<br />
u wentylator wyciągowy wyposażony<br />
jest w zamknięty wysokowydajny wirnik,<br />
uzbrojony w łopatki zagięte do<br />
tyłu, dzięki czemu w stosunku do wentylatorów<br />
zastosowanych po stronie<br />
surowego powietrza uzyskuje <strong>się</strong><br />
z<strong>na</strong>cznie wyższe współczynniki sprawności,<br />
u dzięki regulacji prędkości obrotowej<br />
wytwarza <strong>się</strong> tylko dostosowany<br />
do danego zapotrzebowania objętościowy<br />
strumień powietrza oraz<br />
konieczne podwyższenie ciśnienia,<br />
u ponieważ oczyszczanie giętkich przewodów<br />
filtra jest możliwe do zrealizowania<br />
podczas pracy instalacji wy cią -<br />
gowej, dlatego przeciętnie uzyskuje <strong>się</strong><br />
tu mniejsze opory pracy instalacji<br />
filtrowej w stosunku do uprzednio<br />
stosowanego trybu pracy nieciągłej.<br />
Poza tym system podciśnieniowy<br />
z wen tylatorem wyciągowym o regulowanej<br />
prędkości obrotowej oferuje swe<br />
kolejne zalety. I tak zamontowany po<br />
stronie czystego powietrza wentylator<br />
wyciągowy nie podlega praktycznie żadnemu<br />
zużyciu i zostaje wykluczony jako<br />
potencjalne źródło zapłonu. Dzięki średnio<br />
niższemu poziomowi liczby obrotów<br />
wentylatora wyciągowego uzyskujemy<br />
zredukowany poziom emisji hałasu.<br />
Poza tym dostosowa<strong>na</strong> do potrzeb<br />
wydajność wyciągowa zmniejsza zapotrzebowanie<br />
paliwa potrzebnego do wyrów<strong>na</strong>nia<br />
spadku temperatury powietrza<br />
odlotowego.<br />
Dzięki możliwości pokrycia całego<br />
spektrum wydajności powietrza przy pomocy<br />
jednego wentylatora wyciągowego<br />
moż<strong>na</strong> było zrealizować zamontowanie<br />
zwartej i podatnej <strong>na</strong> serwis jednostki filtrowo-wentylatorowej.<br />
Wentylator jest<br />
usytuowany czołowo, bezpośrednio za<br />
filtrem szeregowym i zamknięty w dźwiękochłonnej<br />
kabinie, a tym samym jest<br />
on łatwo i skutecznie dostępny dla prze-<br />
prowadzenia prac konserwacyjno-serwisowych.<br />
Oddzielony w urządzeniu filtracyjnym<br />
materiał wiórowy moż<strong>na</strong> za pomocą<br />
urządzeń przenośnikowych dowolnie<br />
przetransportować do silosu głównego<br />
względnie do silosu zapasu. Obydwa te<br />
silosy są wyposażone każdorazowo w instalację<br />
filtrową, łącznie ze szczelną ciśnieniowo<br />
śluzą bęb<strong>na</strong> z przegrodami.<br />
W ramach instalacji transportującej występuje<br />
rozdrabniarka resztek drew<strong>na</strong>, tak,<br />
iż posiekany materiał może zostać odtransportowany<br />
do obydwu silosów, nie obciążając<br />
urządzenia filtrującego powietrze.<br />
Podsumowanie<br />
W podsumowaniu moż<strong>na</strong> stwierdzić<br />
odnośnie tego przed<strong>się</strong>wzięcia inwestycyjnego,<br />
co <strong>na</strong>stępuje:<br />
u zastąpienie około 120 000 l oleju opałowego<br />
rocznie termiczne wykorzystanie<br />
resztek drew <strong>na</strong>, uzyskiwanych w procesie<br />
produkcji,<br />
u oczekiwane oszczędności około 85 000 kWh<br />
energii elektrycznej rocznie dzięki<br />
zastosowaniu nowoczesnej techniki<br />
wyciągu i filtrowania.<br />
u ciągła praca instalacji wyciągowej bez<br />
konieczności przerywania produkcji<br />
celem oczyszczenia instalacji filtrującej,<br />
u brak przestojów podczas przeniesienia<br />
produkcji dzięki profesjo<strong>na</strong>lnemu planowaniu<br />
i realizacji projektu.<br />
Lothar Deckert,<br />
Dyrektor zarządzający firmy Spänex<br />
Producent:<br />
Mönnekemeyer GmbH,<br />
48485 Neuenkirchen (Niemcy)<br />
Spänex GmbH,<br />
37170 Uslar (Niemcy)<br />
Nolting <strong>Holz</strong>feuerungstechnik GmbH,<br />
32760 Detmold (Niemcy)