05.09.2018 Views

Production Maintenance n° 62

La mesure, élément incontournable de la maintenance

La mesure, élément incontournable de la maintenance

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TECHNOLOGIE<br />

Détection de gaz - Senspoint XRL d’Honeywell<br />

de plusieurs minutes de fonctionnement, puis l’interprétation<br />

des données qui vont renseigner l’exploitant sur la « santé » de<br />

son équipement. Quant au contrôle statique, il est réalisé sur<br />

le moteur mis hors fonctionnement et débranché ; il permet<br />

le diagnostic automatique de l’état de l’isolant des moteurs. Le<br />

mode opératoire inclut le test par ondes de choc afin de déceler<br />

préventivement des défaillances affectant les isolants entre les<br />

spires, entre les phases et par rapport à la masse (à l’aide du<br />

mégohmmètre).<br />

Du côté de l’endoscopie industrielle, souvent définie comme étant<br />

une méthode simple à mettre en place et efficace, elle permet<br />

notamment de contrôler les soudures, les bavures ou encore l’état<br />

de surface et de mener un contrôle périodique des moteurs. Cette<br />

technique flexible permet d’établir un diagnostic rapide et immédiat.<br />

Cependant, elle requiert elle aussi une formation spécifique<br />

du technicien de maintenance.<br />

Une économie de plus de 34 000 € en R&D grâce à la<br />

surveillance des machines<br />

34 500 € économisés en R&D ! Voilà qui est<br />

précis… plus en tout cas que l’industriel qui n’a<br />

pas souhaité dire son nom. On sait juste qu’il<br />

s’agit d’un fabricant de pompes centrifuges<br />

destinées au traitement des eaux et qui ne<br />

parvenait pas à comprendre pourquoi les<br />

essais sur banc indiquaient une température<br />

de fonctionnement supérieure à celle du<br />

concept initial. C’est alors que l’entreprise<br />

contacte le service de surveillance d’état<br />

(SSE) de NSK qui, une fois sur place, a<br />

constaté que les roulements du prototype<br />

de pompe étaient pourtant en parfait état.<br />

C’est l’analyse de vibrations qui a révélé que<br />

l’augmentation de température inexpliquée<br />

provenait d’un problème de lubrification.<br />

Le client a ainsi pu faire évoluer le projet,<br />

en recourant à une nouvelle méthode de<br />

lubrification pour applications hauts débits.<br />

Dans le cadre de la proposition de valeur de<br />

NSK, l’examen de surveillance d’état mené<br />

sur le site du client comprenait toutes les<br />

données techniques, conditions de mesure et<br />

explications de l’analyse de spectre. À vitesse<br />

de fonctionnement fixe lors de l’essai, il a été<br />

constaté que la température commençait à<br />

augmenter rapidement, mettant en évidence<br />

le problème potentiel de lubrification. L’origine<br />

du problème décelée, l’équipe de NSK a été à<br />

même d’estimer la durée de vie des composants<br />

critiques, permettant ainsi au client de mieux<br />

planifier le calendrier de maintenance. Au<br />

total, le SSE a fait économiser au fabricant<br />

de pompes centrifuges environ six mois de<br />

coûts de R&D et de fonctionnement de bancs<br />

d’essai, soit environ 34 500 €.<br />

20 IPRODUCTION MAINTENANCE • N°<strong>62</strong> • août-septembre-octobre 2018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!