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Production Maintenance n°64

Ma maintenance 4.0. un vrai projet d'entreprise !

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maintenance mécanique<br />

maintenance mécanique<br />

HVG-90x274-OK.pdf 1 26/10/2018 16:33:41<br />

▶ Détection d’un problème mécanique au démarrage de la<br />

campagne :<br />

• Machine : M170 Pompe à Gaz CN16 – Moteur électrique<br />

asynchrone (P=160 kW)<br />

D’après les critères de SDT International, cette augmentation<br />

correspond à un manque de graissage et/ou début de défaillance<br />

du roulement. Le client a procédé au graissage de ce<br />

roulement avant moteur ce qui a fait diminuer considérablement<br />

la mesure qui est revenue en dessous de sa valeur d’origine<br />

soit 30 dBµV (élimination de la friction du roulement).<br />

Le client a donc surveillé ce moteur très minutieusement<br />

pendant toute la campagne et il s’est avéré que le bruit sur ce<br />

roulement avant moteur revenait régulièrement (voir graphes<br />

ci-dessus). Grâce à la maitrise de la quantité de graisse réinjectée<br />

et aux valeurs ultrasonores, le client a maintenu son<br />

roulement en état pendant toute la période de production.<br />

Après trois mois de surveillance sur ce moteur électrique, la<br />

valeur ultrasonore RMS du roulement arrière a sérieusement<br />

augmenté. Les mesures statiques (niveaux globaux) ont montré<br />

une augmentation significative de +12.9dBµV ce qui a fait passer<br />

la valeur RMS sur ce roulement arrière du moteur de 26.9 dBµV<br />

(25/09/2017) à 39.8 dBµV (04/12/2017). D’après les critères<br />

de SDT International, cette augmentation correspond à une<br />

défaillance avancée du roulement. L’écoute du roulement et les<br />

spectres temporels (voir graphique ci-dessus) ont permis de<br />

confirmer le diagnostic en voyant émerger des pics significatifs<br />

liés à cette dégradation de roulement.<br />

LUBRIFIANT<br />

PROPRE<br />

POLYVALENT<br />

Au bout de quelques semaines de production et après la troisième<br />

mesure effectuée sur ce moteur, le technicien en charge<br />

des campagnes de mesures ultrasonores s’aperçoit que la<br />

valeur du roulement avant de ce moteur électrique a considérablement<br />

augmenté et fait énormément de bruit à l’écoute, ce<br />

qui est confirmé par les spectres temporels (voir ci-dessous).<br />

Après la campagne et le démontage du moteur électrique,<br />

l’expertise a montré que la bague servant d’étanchéité pour le<br />

roulement avant moteur était fendue. Le fait de maîtriser la<br />

bonne quantité de graisse dans ce roulement, malgré la dégradation<br />

de la bague d’étanchéité, a évité de détériorer prématurément<br />

le roulement et de subir une casse impromptue.<br />

▶ Surveillance d’une dégradation de roulement moteur :<br />

• Machine : Turbine 1 er JET M257 ventilation forcée –<br />

moteur électrique asynchrone<br />

Au vu des niveaux ultrasonores atteints sur les deux roulements<br />

moteurs avant et arrière, le client a pris la décision<br />

de remplacer ce moteur pendant un arrêt programmé pour<br />

éviter une casse brutale et un arrêt de production beaucoup<br />

plus préjudiciable.<br />

Cette ventilation forcée a pour rôle de refroidir un moteur d’une<br />

puissance de 160 kW qui passe de 50 tr/min à 1200 tr/min et<br />

à nouveau à 50tr/min en 3 minutes.<br />

Cette dégradation de roulement a été provoquée par un balourd<br />

excessif dû au dépôt de poussière de sucre sur les pâles du ventilateur<br />

de la VF.<br />

C<br />

M<br />

J<br />

CM<br />

MJ<br />

CJ<br />

CMJ<br />

N<br />

- S A F E T Y -<br />

- O K<br />

-<br />

NOUVEAU<br />

HVG<br />

POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE<br />

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Antiadhérent pour process<br />

Découpage emboutissage léger<br />

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Dégradation<br />

La valeur RMS d’origine était de 32dBµV(RMS) à la date du<br />

16/12/16 et lors de la ronde de mesures du 14/10/2017, les<br />

mesures statiques (niveaux globaux) ont montré une augmentation<br />

significative de + 8 dBµV (RMS), ce qui a fait passer la<br />

valeur RMS à 40 dBµV (voir courbes précédentes).<br />

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74ı PRODUCTION MAINTENANCE • N°64 • février-mars 2019<br />

PRODUCTION MAINTENANCE • N°64 • février-mars 2019 ı75

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