21.07.2023 Views

Celulose_61Web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

do teor seco, o consumo de vapor e, portanto, de<br />

gás natural, pôde ser reduzido em aproximadamente<br />

10% na operação da indústria.<br />

Além da energia térmica, a energia elétrica também<br />

teve redução perceptível após a instalação<br />

com o conceito FabriClean. Uma vez que os níveis<br />

de vácuo foram reduzidos nas caixas uhle, uma<br />

bomba de 250 kW (quilowatts) pôde ser parada.<br />

Isso gerou uma economia de aproximadamente 2<br />

mil kW/h (quilowatts por hora) durante o ano. Também<br />

houve relevante evolução no perfil de umidade<br />

e o teor seco melhorou significativamente, a um<br />

nível inimaginável. O valor 2-Sigma do perfil transversal<br />

de gramatura teve uma melhoria de 100%.<br />

Através de um melhor perfil, um novo recorde de<br />

velocidade de produção foi alcançado.<br />

APROVAÇÃO DOS CLIENTES<br />

O sistema FabriClean, em combinação com o<br />

pressMaster, foi instalado em uma das fábricas da<br />

Hamburger Containerboard, empresa sediada em<br />

Gelsenkirchen, Alemanha. Essa é uma indústria que<br />

faz parte do gigante grupo Prinzhorn, com mais de<br />

9.800 funcionários em 16 países, sendo reconhecida<br />

como a terceira maior empresa do segmento de<br />

papel, embalagens e reciclado.<br />

Segundo Wolfgang Leitner, diretor de operações<br />

da Hamburger Containerboard, graças ao Fabri-<br />

Clean+pressMaster, conseguiu-se aumentar a vida<br />

útil do feltro em 50% e reduzir o consumo de água<br />

em 80%. Além disso, as propriedades do feltro permanecem<br />

no nível de um novo feltro durante toda<br />

a vida útil. “Nós, definitivamente instalaremos o<br />

sistema em outras posições da máquina de papel”,<br />

destacou Wolfgang.<br />

2.5%, from 47% to 49.5%, in the production volume<br />

implies a final result of more than 40 tons per hour. In<br />

addition, there was a reduction in thermal energy consumption.<br />

Due to the increase in dry content, the consumption<br />

of steam, and therefore of natural gas, could<br />

be reduced by approximately 10% in mill operations.<br />

In addition to thermal energy, electrical energy<br />

consumption was considerably reduced after installing<br />

the FabriClean concept. Once the vacuum levels<br />

have been reduced in the Uhle boxes, a 250 kW<br />

pump could be shut down – this generated savings of<br />

approximately 2 thousand kW/h during the year. There<br />

was also a relevant evolution in the moisture profile,<br />

and the dry content improved significantly to an unimaginable<br />

level. The 2-Sigma value of the weight<br />

cross-sectional profile showed a 100% improvement.<br />

Using a better profile, a new production speed record<br />

could be achieved.<br />

CUSTOMER APPROVAL<br />

The FabriClean system, in combination with the<br />

pressMaster, was installed in one of the Hamburger<br />

Containerboard mills based in Gelsenkirchen, Germany.<br />

This Company is part of the giant Prinzhorn group,<br />

with more than 98 hundred employees in 16 countries,<br />

being recognized as the third largest company in<br />

the paper, packaging, and recycled segment.<br />

According to Wolfgang Leitner, Chief Operating<br />

Officer of Hamburger Containerboard, thanks to the<br />

FabriClean + pressMaster, we have increased the life<br />

of the felt by 50% and reduced water consumption<br />

by 80%. In addition, the properties of felt remain at<br />

the level of a new felt throughout its service life. “Definitely,<br />

we will install the system in other positions of<br />

the paper machine,” Leitner says.<br />

Nós, definitivamente<br />

instalaremos o sistema em<br />

outras posições da máquina<br />

de papel<br />

Wolfgang Leitner, diretor de<br />

operações da Hamburger<br />

Containerboard, na Alemanha<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!