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11/12 - Verein österreichischer Gießereifachleute

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GIESSEREI-RUNDSCHAU 58 (20<strong>11</strong>) HEFT <strong>11</strong>/<strong>12</strong><br />

FALLSTUDIE 1 –<br />

Australische Gießerei produziert GJS 500/7:<br />

Das Problem:<br />

Ungleichmäßige und schlechte Stahlschrottqualität zwang die<br />

Gießerei dazu, jede Behandlung genau zu überwachen und ständig<br />

Anpassungen vorzunehmen, außerdem gab es viele Fehlbehandlungen.<br />

Um auf der sicheren Seite zu sein, wurde mit sehr<br />

großen Zugaben FeSiMg überbehandelt, was zu hohen Magnesiumgehalten<br />

und viel Perlit im Gefüge führte, die Gussstücke<br />

mussten geglüht werden.<br />

Die Lösung:<br />

Der INITEK Prozess wurde mit einem 700 kg-Konverter (Bild 6)<br />

bei einer Zugabe von 0,4% INODEX mit folgendem Ergebnis<br />

eingeführt:<br />

• FeSiMg-Zugabe von 1,7% auf 1,1%reduziert, bessere Ausbeute<br />

ohne Abdeckmaterial<br />

• Keine Pfannenimpfung mehr<br />

• Geringere Emissionen durch weniger MgO-Rauch beim Behandeln<br />

• Bessere und gleichmäßigere Gussqualität, gleichmäßige Graphitausbildung,<br />

bessere Werkstoffeigenschaften<br />

• Wärmebehandlung entfällt bei einigen Gussstücken<br />

Die Prozesse vorher und nachher einschließlich der erreichten<br />

mechanischen Eigenschaften für GJS 350-22-LT sind in Tabelle<br />

5 gezeigt. Dehnung und Kerbschlagarbeit wurden bei Umstellung<br />

von Tundish-Cover auf den INITEK-Prozess deutlich verbessert,<br />

obwohl die Gattierung mit weniger Roheisen und mehr<br />

Stahlschrott billiger als vorher war und als minderwertig bezeichnet<br />

werden kann. Der Mangangehalt ist höher und Silizium<br />

niedriger, was normalerweise die elastischen Eigenschaften<br />

verschlechtert.<br />

Tundish-Cover- INITEK-<br />

Prozess<br />

Prozess<br />

Gattierung und Behandlung<br />

Roheisen % 80% 40%<br />

Stahl % 15% 55%<br />

FeSiMg % 1,775% 1,00%<br />

INODEX % 0 0,4%<br />

Abstich<br />

Temperatur °C<br />

1520 1450<br />

Analyse % C 3.45, Si 1.99, C 3.64, Si 1.78,<br />

S 0.003, Mn 0.10, S 0.010, Mn 0.23,<br />

Mg 0.043 Mg 0.039<br />

Mechanische Eigenschaften<br />

(Spezifikation und Ist-Werte)<br />

Rm, Mpa 350 415 382<br />

Rp 0.2 220 260 230<br />

A % 22 16 27<br />

KV –40 ºC <strong>12</strong> 13 17,5<br />

HB 150 max. 155 137 – 140 – 147<br />

Tabelle 5: Vergleich Tundish-Cover und INITEK Prozess in Fallstudie 2<br />

Bild 6: 700 kg-Konverter im Betrieb (Fallstudie 1)<br />

FALLSTUDIE 2 – Französische Gießerei mit<br />

weiter Palette an Werkstoffen<br />

Das Problem:<br />

Große Palette an unterschiedlichen Gussstücken bis 2 t Stückgewicht,<br />

viele mit hohen Anforderungen an Eigenschaften und Qualität,<br />

wie z. B. für Windkraftanlagen. Die Gießerei brauchte einen<br />

gleichmäßigen Prozess mit guten metallurgischen Ergebnissen.<br />

Die Lösung:<br />

Der INITEK-Prozess wurde mit je einem 1 t und 2 t Konverter<br />

(Bild 7) eingeführt, Inodex-Zugabe 0,4%. Die Einsparungen ergaben<br />

sich wie in Tabelle 4 ausgeführt:<br />

Kostenänderungen<br />

272<br />

Wert in € je<br />

Tonne Flüssigeisen<br />

Behandeln und Impfen – 7,8<br />

Futter + 2,8<br />

Energie – 8<br />

Gattierung (RE u. Stahlschrott) – 31<br />

Putzen, Strahlen, Schleifen – 30<br />

Gesamt – 74<br />

Tabelle 4: Kosteneinsparungen durch den INITEK-Prozess (Fallstudie 2) Bild 7: Konverter im Betrieb (Fallstudie 2)

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