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EntrEntr evista/evista/ InterInter viewview

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UNIT I<br />

• Reactor scram on 14/08/99<br />

due to an algae avalanche in the<br />

condenser cooling water intake<br />

canal.<br />

• Download to 60% on<br />

31/12/99 in conformance with<br />

the contingency plan to prevent<br />

the Y2K effect.<br />

UNIT II<br />

• Reactor scrams:<br />

- On 14/08/99 due to an algae<br />

avalanche in the condenser<br />

cooling water intake canal.<br />

- On 15/08/99 due to a power<br />

transfer failure to rod 2A.<br />

- On 30/08/99 due to failure<br />

in power supply normalization to rod 2A.<br />

- On 15/10/99 due to main transformer phase “S”<br />

surge.<br />

- On 22/10/99 due to failure in the 50% load<br />

rejection test.<br />

• One-day extension of the Refueling Outage.<br />

• Power limitation to 930 MWe between<br />

22/10/99 and 14/11/99, when the load rejection was<br />

repeated with satisfactory results; the power uprate<br />

and operation at 1,014 MWe were then approved.<br />

• Download to 60% on 31/12/99 to prevent the<br />

Y2K effect.<br />

REPORTABLE EVENTS<br />

Seven reportable events occurred in Unit I and<br />

twelve in Unit II. None of these events affected<br />

nuclear safety, and the Units reacted according to<br />

established design criteria.<br />

The most relevant actions taken as a result of<br />

these incidents were as follows:<br />

• Design modification to substitute cables for the<br />

power supply rod clusters from 6.9 KV Trafos in the<br />

Turbine Building and Exterior Areas.<br />

• Prepare an Operation Instruction to regulate<br />

Discharge System recirculation and prevent the<br />

algae avalanche incident.<br />

• Steam Dump design modification to respond to<br />

a 50% load rejection.<br />

CN ASCî<br />

Santiago Martínez<br />

Gilgado<br />

La Unidad I alcanzó<br />

la criticidad inicial el<br />

17.06.83, con una<br />

potencia inicial de<br />

930 MWe, que ha sido<br />

mejorada por optimización<br />

de turbina,<br />

y ha pasado a una<br />

potencia eléctrica de<br />

979 MWe, desde octubre<br />

de 1998.<br />

La Unidad II alcanzó<br />

la criticidad inicial el<br />

11.09.85, con una potencia inicial<br />

de 930 MWe, que ha sido mejorada<br />

por optimización de turbina y aumento<br />

de potencia térmica de 2.686<br />

MWt a 2.900 MWt y ha pasado a<br />

una potencia eléctrica de 1.014,8<br />

MWe, desde noviembre de 1999.<br />

PRODUCCIîN<br />

CN Ascó, está operando en ciclos<br />

de 18 meses, habiendo correspondido<br />

la realización de una recarga en<br />

la Unidad II durante 1999.<br />

La producción bruta conjunta de<br />

ambas unidades ha sido de 15.983<br />

GWh, correspondiendo 8.472 GWh<br />

con un factor de carga del 98,78% a<br />

la Unidad I, y 7.511 GWh con un<br />

factor de carga del 87,05% a la<br />

Unidad II.<br />

Las indisponibilidades no programadas<br />

han sido del 1, 19% en la<br />

Unidad I y del 2,79% en la Unidad<br />

II.<br />

La potencia se ha mantenido al<br />

100% en ambas Unidades con las<br />

variaciones indicadas seguidamente:<br />

UNIDAD I<br />

• Parada automática del reactor<br />

el 14.08.99 por avalancha de algas<br />

en el canal de toma de agua de refrigeración<br />

del condensador.<br />

• Bajada de carga el 31.12.99 al<br />

60% en cumplimiento del plan de<br />

contingencias para prevenir el efecto<br />

2.000.<br />

UNIDAD II<br />

• Paradas automáticas del<br />

Reactor:<br />

- El 14.08.99 por avalancha de algas<br />

en el canal de toma de agua de<br />

refrigeración del condensador.<br />

- El 15.08.99 por fallo de transferencia<br />

eléctrica a barra 2A.<br />

- El 30.08.99 por fallo en la normalización<br />

de la alimentación a barra<br />

2A.<br />

- El 15.10.99 por sobretensión fase<br />

"S" del transformador principal.<br />

- Y el 22.10.99 por fallo en la<br />

prueba del rechazo de carga del<br />

50%.<br />

• Alargamiento de 1 día de la<br />

Parada de Recarga.<br />

• Limitación de potencia entre el<br />

22.10 y el 14.11.99 a 930 MWe, en<br />

que se repite el rechazo de carga<br />

con resultado satisfactorio, procediéndose<br />

a aprobar el aumento de<br />

potencia y el funcionamiento a<br />

1.014 MWe.<br />

• Bajada de carga el 31.12.99 al<br />

60% para prevención del efecto<br />

2.000.<br />

SUCESOS NOTIFICABLES<br />

Se han producido siete sucesos<br />

notificables en la Unidad I, y doce<br />

en la Unidad II. En ningún caso se<br />

ha visto afectada la seguridad nuclear,<br />

habiendo reaccionado las<br />

Plantas según los criterios de diseño<br />

establecidos.<br />

Las acciones más relevantes que<br />

se han efectuado como consecuencia<br />

de los incidentes mencionados<br />

han sido:<br />

Modificación de diseño para sustitución<br />

por cables de las barras<br />

agrupadas de alimentación desde<br />

Trafos a 6,9 KV en Edificio de<br />

Turbinas y Áreas Exteriores.<br />

Realizar una Instrucción de<br />

Operación para regular la recirculación<br />

del Sistema de Descarga y evitar<br />

la incidencia de una avalancha<br />

de algas.<br />

A b r i l 2 0 0 0<br />

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