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RC-Flight-Control Ein Bolt für alle Fälle (Vorschau)

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Treffen und da<strong>für</strong> hätte ich gerne einen gut<br />

fliegenden Kopter im Gepäck gehabt.<br />

Besonders die Motoren stellen einen<br />

nicht unerheblichen Kostenfaktor<br />

dar. Beim BOLT kommen Roxxy-<br />

Außenläufer von robbe zum <strong>Ein</strong>satz<br />

net. Er benötigt keinen externen Quarz<br />

oder sonstige externe Bauelemente und<br />

läuft bei 3,3 Volt bereits mit sagenhaften<br />

32 Megahertz. Anfangs war es ziemlich<br />

schwierig, dem BOLT das Fliegen mit<br />

der neuen IMU beizubringen. Gerade<br />

als ich bereits aufgeben wollte, wurden<br />

nach sehr vielen Versuchen die richtigen<br />

Initialisierungskommandos <strong>für</strong> die IMU und<br />

die richtigen Regelparameter gefunden.<br />

Der Kopter flog nun prima – nein, besser<br />

sogar als je zuvor. Leider ließ sich das<br />

nach nur einem Flug nicht genau sagen,<br />

denn nach dem folgenden Anschließen<br />

des Programmiersteckers stellte sich der<br />

Kopter tot. <strong>Ein</strong>fach so verweigerte er jeden<br />

Befehl. Der Ärger war groß, denn ziemlich<br />

bald war das Landkamp 2012 Multikopter-<br />

Ich versuchte den <strong>Control</strong>ler von der<br />

Platine zu entfernen – bei selbstgemachten<br />

Platinen und SMD Technik ist das jedoch<br />

relativ schwierig. Doch die neu verlöteten<br />

<strong>Control</strong>ler zeigten ebenfalls keine Reaktion.<br />

Also doch ein Fehler auf der Platine?<br />

Nach zwei Versuchen gab ich auf, denn die<br />

Platine sah nach den wiederholten Entlötvorgängen<br />

ziemlich mitgenommen aus.<br />

Was sollte ich tun, um in der kurzen Zeit<br />

bis zum Landkamp noch einen flugfähigen<br />

Hexa zu besitzen? Es ging zurück ans<br />

Reißbrett – mit dem Ergebnis, den Kopter<br />

noch kleiner zu gestalten. In kürzester<br />

Zeit entstand so der BOLT 2. Leider war<br />

das Problem mit dem <strong>Control</strong>lersterben<br />

noch nicht beendet. Wieder ging nach<br />

dem Anstecken des Programmieradapters<br />

gar nichts mehr. Obwohl ich nur schwer<br />

daran glauben konnte, war das einzige Teil,<br />

das noch nicht ausgetauscht wurde, der<br />

Programmieradapter selber (ein Originalteil<br />

aus dem Hause AVR). Nachdem dieser<br />

ausgewechselt war, konnte ich endlich den<br />

<strong>Control</strong>ler programmieren – genau einen<br />

Tag vor dem Treffen.<br />

Klein, aber oho!<br />

Obwohl der BOLT 2 der kleinste von<br />

meinen bisher entwickelten Multikopter<br />

<strong>Ein</strong> 5,8-Gigahertz-Nano Stinger-<br />

Videosender und die CCD-Killer-<br />

Kamera liefern gute Ergebnisse<br />

<strong>für</strong> den Flug per Videobrille<br />

ist, fliegt er mit einigem Abstand am<br />

besten. Das normale Fliegen auf Sicht ist<br />

durch die sehr schlechte Lageerkennung<br />

ziemlich schwierig, aber beim Flug per<br />

Videobrille macht sich die geringe Größe<br />

sehr positiv bemerkbar. Mit rund 270 g<br />

Abfluggewicht ist der BOLT wahrlich kein<br />

Leichtgewicht, und erzeugt daher mit den<br />

kleinen Koaxialpropellern eine sehr hohe<br />

Strahlgeschwindigkeit. Dies ist zugleich<br />

die Erklärung <strong>für</strong> die guten Flugeigenschaften<br />

und <strong>für</strong> die geringe Flugzeit von<br />

6 Minuten. Zusätzlich macht das kleine<br />

Trägheitsmoment der winzigen Propeller<br />

es der Regelung einfach, Abweichungen<br />

vom Sollwert schnell zu kompensieren.<br />

Fazit: Zur Nachahmung empfohlen! ■<br />

Klick-Tipp<br />

Projektseite: www.shrediquette.blogspot.com<br />

Roboterforum: www.Roboternetz.de<br />

Flugvideo: www.vimeo.com/willa/bolt<br />

IMAV FPV Video: www.youtu.be/l1gIPbhLb8M?hd=1<br />

www.rcflightcontrol.de 11

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