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Voir M141-3-2005F.pdf - Publications du gouvernement du Canada

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de sables bitumineux », déclare John Velden, gestionnaire<br />

de l’énergie chez Syncrude, Planification et coordination de<br />

la pro<strong>du</strong>ction.<br />

À la suite de l’atelier, Syncrude a formé une équipe des<br />

opérations pour discuter de l’optimisation de l’énergie et<br />

de la marche à suivre pour intégrer cette approche à<br />

l’optimisation des processus et aux activités des usines.<br />

En deux semaines, l’entreprise a passé en revue l’utilisation<br />

<strong>du</strong> gaz naturel et mis en place des améliorations de ses<br />

systèmes de récupération de la chaleur rési<strong>du</strong>elle.<br />

« L’atelier nous a appris de nouvelles techniques analytiques,<br />

comme le CUSUM (le cumul des écarts), qui sont très utiles<br />

pour repérer les changements survenus dans la consommation,<br />

explique M. Velden. Cela nous a également montré l’importance<br />

de faire en sorte que chacun puisse facilement faire sa part<br />

pour améliorer l’efficacité énergétique. » Le personnel de<br />

Syncrude utilise désormais les outils découverts au cours de<br />

l’atelier pour optimiser la pro<strong>du</strong>ction et gérer l’énergie.<br />

L’incidence la plus marquante de l’atelier a été d’accroître<br />

la sensibilisation des employés aux possibilités de gestion de<br />

l’énergie qui les concernaient directement. « Les employés qui<br />

ont assisté à l’atelier sont maintenant les premiers partisans<br />

de l’intro<strong>du</strong>ction d’améliorations en matière de gestion de<br />

l’énergie », remarque M. Velden.<br />

Hemlo, exploitant de la mine Williams, près d’Hemlo en<br />

Ontario, a élaboré un programme de gestion de l’énergie<br />

complet dans la foulée des ateliers Le gros bon $ens. La<br />

mine, une coentreprise de Barrick Gold Corporation et<br />

Teck Cominco Limited, s’est servie des ateliers pour aider<br />

son personnel à obtenir des renseignements utiles quant aux<br />

pratiques de gestion de l’énergie, à l’analyse des données et<br />

au repérage des possibilités. « Les ateliers <strong>du</strong> PEEIC nous ont<br />

donné les premiers éléments pour mettre en place une<br />

gestion efficace de l’énergie », convient M. Kent Cook,<br />

responsable principal de l’amélioration continue à la mine.<br />

Les ateliers ont constitué le point de départ pour la mine.<br />

Une vérification énergétique des installations in<strong>du</strong>strielles a<br />

bientôt suivi. Elle décrivait le rendement de la mine par rapport<br />

aux autres entreprises minières et précisait environ 50 possibilités<br />

d’amélioration de l’efficacité énergétique.<br />

RAPPORT ANNUEL 2006 DU PEEIC Page 19<br />

Une équipe interfonctionnelle a élaboré à la mine un plan<br />

d’action et a formé des équipes distinctives pour mettre en<br />

œuvre les possibilités d’amélioration en matière d’air<br />

comprimé, de gestion de l’eau, de chauffage et de<br />

ventilation, de renforcement de la sensibilisation et<br />

de gestion <strong>du</strong> programme. La mine s’est également servie<br />

des ressources offertes par le PEEIC pour obtenir de<br />

l’information et établir un réseau de connaissances en<br />

matière d’efficacité énergétique.<br />

Des changements à moindre coût ou sans frais ont été mis en<br />

œuvre au milieu de 2004. Ils ont offert très rapidement une<br />

ré<strong>du</strong>ction de 9 p. 100 des coûts d’électricité, en dépit d’une<br />

forte augmentation des tarifs de l’électricité. « Notre<br />

principale mesure consistait à changer les mentalités, affirme<br />

M. Cook. Nous avons effectué des améliorations en centrant<br />

l’attention des employés sur l’élimination <strong>du</strong> gaspillage<br />

d’énergie. Notre personnel a pris à cœur de participer à<br />

l’amélioration de l’efficacité énergétique et d’en être<br />

responsable. Nous sommes fiers de ce qu’il a accompli. »<br />

Un atelier Le gros bon $ens organisé par Petro-<strong>Canada</strong><br />

à sa raffinerie de Montréal, au Québec, a apporté bien plus<br />

à l’entreprise qu’une journée remplie d’idées en matière de<br />

gestion de l’énergie. « L’interaction avec les représentants<br />

d’autres in<strong>du</strong>stries nous a donné un bon aperçu de notre<br />

situation par rapport à d’autres entreprises », lance<br />

M. Robert Zeijlmaker, spécialiste en ingénierie <strong>du</strong> groupe<br />

Traitement, technologie et fiabilité de Petro-<strong>Canada</strong>.<br />

« Cela nous a donné la chance de mesurer nos progrès et de<br />

cerner nos points forts et nos lacunes. »<br />

Par des démonstrations et des présentations, l’atelier<br />

Découvrir les occasions d’économiser l’énergie permet de<br />

déterminer où le gaspillage énergétique risque de se pro<strong>du</strong>ire et<br />

de donner aux participants une idée de la quantité d’énergie<br />

susceptible de se perdre à cause de phénomènes en apparence<br />

négligeables, comme les petites fuites d’air. « Les petites<br />

choses peuvent avoir des répercussions importantes sur les<br />

coûts d’exploitation », remarque M. Zeijlmaker. L’atelier a<br />

également appris aux participants comment accéder à la mine<br />

de renseignements qu’offre le <strong>gouvernement</strong> <strong>du</strong> <strong>Canada</strong>.

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