03.04.2024 Aufrufe

My Factory 04/2024

My Factory 04/2024

My Factory 04/2024

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

DRUCKLUFTTECHNIK<br />

DEUTLICHE KOSTENREDUKTION<br />

BEI PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN<br />

EFFIZIENTE<br />

VAKUUMTECHNOLOGIE<br />

Bei einem namhaften Hersteller von Industrie-Torlösungen gelang eine<br />

beeindruckende Transformation. Durch die Implementierung drehzahlgeregelter<br />

Klauen-Vakuumpumpen in den Herstellungsprozess wurden die Betriebskosten<br />

für Vakuumtechnik dauerhaft um 70 Prozent reduziert.<br />

Ob Metallverarbeitung, Lebensmittelbranche oder Medizintechnik:<br />

In der Optimierung industrieller Automationsprozesse<br />

kann Vakuumtechnik der Schlüssel zu nachweislich<br />

mehr Effizienz sein. Besonders stark verbreitet sind<br />

Pick-and-Place-Anwendungen, die ein Werkstück mittels Vakuum<br />

ansaugen und zur Weiterbearbeitung auf Transport- oder Förderbändern<br />

platzieren. So auch in diesem Projekt eines langjährigen<br />

Kunden des Druckluftspezialisten Oltrogge.<br />

Damit ein solches Vakuum-System nicht zur Kostenfalle wird,<br />

gilt es sicherzustellen, dass die eingesetzten Pumpen möglichst<br />

exakt das Saugvermögen liefern, das für den jeweiligen Prozess<br />

erforderlich ist. Im Auftrag des Kunden führte Oltrogge daher<br />

eine umfassende Messung des Vakuum-Systems durch. Sieben<br />

Tage lang wurden das Druck-, Strömungs- und Leistungsprofil<br />

gemessen und später mit den simulierten Werten einer Klauenpumpe<br />

vom Typ DZS VSD+ von Atlas Copco verglichen. Die<br />

Gegenüberstellung ergab eine rechnerische Kostenoptimierung<br />

von ca. 70 Prozent.<br />

„Wie viele industrielle Nutzer von Vakuumsystemen hat auch<br />

dieser Kunde einen schwankenden Bedarf. Die bislang eingesetzten<br />

Pumpen besaßen keine Drehzahlregelung und liefen durchgehend<br />

mit einer Motorleistung nahe am Maximum. Dies hatte<br />

einen unnötig hohen Energieverbrauch zur Folge“, beschreibt<br />

Sascha Borowczak, Gebietsverkaufsleiter Drucklufttechnik bei<br />

Oltrogge, die Ausgangssituation.<br />

VARIABLE DREHZAHLREGELUNG MINIMIERT<br />

ENERGIEVERSCHWENDUNG<br />

Vergegenwärtigt man sich, dass viele Produktionsprozesse mit<br />

einem wesentlich größeren Vakuum gefahren werden als not-<br />

wendig und zudem variable Volumenströme sinnvoll wären, wird<br />

klar, warum sich durch den Einsatz drehzahlgeregelter Vakuumpumpen<br />

(Variable Speed Drive, kurz: VSD) enorme Einsparpotenziale<br />

realisieren lassen. Anstatt durchgängig mit fester<br />

Drehzahl die volle Leistung abzunehmen, liefert hier ein<br />

Frequenzumrichter dem Pumpenmotor immer genau die<br />

Frequenz und damit Drehzahl, die tatsächlich für den Prozess<br />

erforderlich ist. Das reduziert den Stromverbrauch signifikant.<br />

Die von Atlas Copco entwickelten und beim Kunden eingesetzten<br />

Vakuumpumpen heben das VSD-Effizienzkonzept auf ein<br />

ganz neues Level. Ausgestattet mit einem internen Permanentmagnetmotor<br />

erzielen sie höchste Wirkungsgrade. Der Drucksensor<br />

am Pumpeneinlass ermöglicht in Kombination mit der<br />

integrierten Elektronikon-Steuerung zusätzliche Energieeinsparungen,<br />

indem ein vorgegebener Drucksollwert das Vakuum<br />

auf den für den Prozess erforderlichen Druck begrenzt. Nach Einbau<br />

der neuen Pumpen und einer erneuten Überprüfung der<br />

Messwerte bestätigte sich die errechnete Einsparung von 70 Prozent<br />

mit einer Toleranz von nur zwei bis drei Prozent.<br />

„Dieses erfolgreiche Projekt ist ein schönes Beispiel dafür, wie<br />

wir durch innovative Technologie und die enge Zusammenarbeit<br />

mit unserem Vakuumtechnik-Partner Atlas Copco in industriellen<br />

Anwendungen erhebliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen<br />

erreichen können“, freut sich Sascha Borowczak<br />

und fügt hinzu: „Unseren Kunden haben die erzielten Verbesserungen<br />

überzeugt, so dass wir bereits gemeinsam die nächsten<br />

Schritte zur Optimierung der Produktion planen.“<br />

Bilder: Oltrogge<br />

www.oltrogge.de<br />

40 MY FACTORY <strong>2024</strong>/<strong>04</strong> www.myfactory-magazin.de

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!