Sfogliabile_AeL_n3_GIUGNO_2016
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Foundry<br />
(casting, extraction of casts and air cooling) the traditional<br />
smoke emission linked to the resin’s thermal degradation is<br />
no longer to be seen. This cannot be simply summarized as<br />
absence of smoke and odour, but it is well described by data<br />
concerning detection at the chimney level of pollutants developed<br />
during the combustion of resins. The graph in Figure2showsthedataofthemonitoring,carriedouteverysix<br />
months, of phenol and formaldehyde in the smoke uptake<br />
chimney of the casting and cast cooling sections.<br />
Let us start with some data: FMB is a foundry with 110 employees<br />
found on an area of 22,000<br />
sq.m.inthePavonedelMellamunicipality,<br />
near Brescia. Within this foundry<br />
there are two shell moulding units<br />
and 4 low pressure plants, mainly producing<br />
thin structural casts weighing<br />
from0.2to50kg.Wecannowanalyze<br />
the graph: the first data that emerges<br />
is that levels of both pollutants are well<br />
below the limit set by the law, as can be<br />
seenintheboxedarea,toptight.The<br />
secondmeaningfulaspectisthatduringthepastthreeyears,inspiteofthe<br />
factthattherehasbeenamarkedincrease<br />
in production, concentration at<br />
chimney level has dropped practically<br />
to zero. These emission are actually<br />
lower than values measured in the crisis<br />
period, 2008/2009.<br />
Theabsenceoffumesinthefoundry<br />
may also be connected to other advantages:<br />
the first is the reduction of<br />
Figure 2:<br />
FMB, Pavone<br />
del Mella plant:<br />
monitoring of<br />
emissions at the<br />
smoke uptake<br />
chimney of the<br />
shell moulding<br />
department<br />
Figura 2:<br />
FMB, stabilimento<br />
di Pavone del<br />
Mella: rilievi<br />
delle emissioni<br />
al camino di<br />
captazione fumi<br />
del reparto<br />
conchigliatrici<br />
Il grafico della Figura 1 riassume il progressivo passaggio<br />
daanimetradizionalialegantiorganici(coldboxeshell<br />
moulding) ad anime a legante inorganico.<br />
Iprimiprogettisononatitralafinedel2010eiprimi6<br />
mesidel2011edhannoportatoallacampionaturaealla<br />
produzionedeiprimipiccolilottidigetti,produzioniche<br />
sonopoiandatearegimenel2012enegliannisuccessivi.Daquelperiodoinavantiogninuovoprogettoèstato<br />
sviluppatoprevedendol’utilizzodianimealeganteinorganico:<br />
il trend di crescita può essere osservato nel grafico,dacuisinotailprogressivoincrementodellacomponenteinorganicaadiscapitodelleanimetradizionali,<br />
lacuidiminuzioneinterminiditonnellaggioèassociabile<br />
alla fine delle commesse di getti datati. La conseguenzaèilconsolidamentodell’impiegodianimealegante<br />
inorganico su circa il 72% del tonnellaggio totale, pari a<br />
47 codici in produzione, valore destinato ad arrivare al<br />
100%conl'obsolescenzadegliultimicodicirimasticon<br />
anime in shell moulding.<br />
I benefici ambientali<br />
Ilfattoreprincipalechegiustificaquestocambiamento<br />
radicale nella cultura delle animisterie e delle fonderie è<br />
sicuramente l’impatto ambientale. Fino a qualche anno fa<br />
allafonderiainconchigliaerasempreassociatoilfumoe<br />
l’odore derivane dalla combustione di parte del legante<br />
organico delle anime. In FMB non è più così: infatti, duranteleoperazionidifonderia(colata,estrazionedeigetti<br />
e raffreddamento in aria) non si assiste alla tradizionale<br />
fumata legata al degrado termico della resina. Questo<br />
non è semplicemente riassumibile dall’assenza di fumo e<br />
diodori,maèbendescrittodaidatirelativiallerilevazioni<br />
ai camini delle sostanze inquinanti che si sviluppano<br />
durante la combustione delle resine. Il grafico di Figura2riportaidatirelativiairilievisemestralidifenoloe<br />
formaldeide nel camino di captazione fumi delle postazionidicolataediraffreddamentogetti.<br />
Partiamodaqualchedato:laFMBèunafonderiadi110<br />
personesituatasuun’areadi22.000mqnelcomunedi<br />
Pavone del Mella (Bs). Al suo interno sono presenti 28<br />
conchigliatrici e 4 impianti di bassa pressione, con una<br />
produzione prevalente di getti strutturali a spessori sottilidipesovariabiledai0,2ai50kg.Analizziamoorail<br />
grafico: il primo dato che emerge è che i rilievi per entrambigliinquinantisonobenaldisottodellimiteimpostoperlegge,comesipuòvederenelriquadroinaltoa<br />
destra.Ilsecondoaspettosignificativoèchenegliultimi<br />
treanni,nonostantecisiastatounimportanteincrementoproduttivo,leconcentrazioniaicaminisisonopraticamenteazzerate.Addiritturataliemissionisonoaldi<br />
sotto dei valori misurati nel periodo di crisi 2008/2009.<br />
All’assenza di fumi in fonderia possono essere legati anche<br />
altri vantaggi: il primo è la riduzione dei consumi<br />
energetici degli impianti di aspirazione. Infatti, non essendoci<br />
fumi da captare, è possibile ridurre la portata<br />
di aspirazione. Diamo un altro dato: prima del passaggio<br />
dal legante organico a quello inorganico la portata di<br />
aspirazione del camino era di 35.000 Nm 3 /h in continuo,<br />
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