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Sfogliabile_AeL_n3_GIUGNO_2016

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Foundry<br />

(casting, extraction of casts and air cooling) the traditional<br />

smoke emission linked to the resin’s thermal degradation is<br />

no longer to be seen. This cannot be simply summarized as<br />

absence of smoke and odour, but it is well described by data<br />

concerning detection at the chimney level of pollutants developed<br />

during the combustion of resins. The graph in Figure2showsthedataofthemonitoring,carriedouteverysix<br />

months, of phenol and formaldehyde in the smoke uptake<br />

chimney of the casting and cast cooling sections.<br />

Let us start with some data: FMB is a foundry with 110 employees<br />

found on an area of 22,000<br />

sq.m.inthePavonedelMellamunicipality,<br />

near Brescia. Within this foundry<br />

there are two shell moulding units<br />

and 4 low pressure plants, mainly producing<br />

thin structural casts weighing<br />

from0.2to50kg.Wecannowanalyze<br />

the graph: the first data that emerges<br />

is that levels of both pollutants are well<br />

below the limit set by the law, as can be<br />

seenintheboxedarea,toptight.The<br />

secondmeaningfulaspectisthatduringthepastthreeyears,inspiteofthe<br />

factthattherehasbeenamarkedincrease<br />

in production, concentration at<br />

chimney level has dropped practically<br />

to zero. These emission are actually<br />

lower than values measured in the crisis<br />

period, 2008/2009.<br />

Theabsenceoffumesinthefoundry<br />

may also be connected to other advantages:<br />

the first is the reduction of<br />

Figure 2:<br />

FMB, Pavone<br />

del Mella plant:<br />

monitoring of<br />

emissions at the<br />

smoke uptake<br />

chimney of the<br />

shell moulding<br />

department<br />

Figura 2:<br />

FMB, stabilimento<br />

di Pavone del<br />

Mella: rilievi<br />

delle emissioni<br />

al camino di<br />

captazione fumi<br />

del reparto<br />

conchigliatrici<br />

Il grafico della Figura 1 riassume il progressivo passaggio<br />

daanimetradizionalialegantiorganici(coldboxeshell<br />

moulding) ad anime a legante inorganico.<br />

Iprimiprogettisononatitralafinedel2010eiprimi6<br />

mesidel2011edhannoportatoallacampionaturaealla<br />

produzionedeiprimipiccolilottidigetti,produzioniche<br />

sonopoiandatearegimenel2012enegliannisuccessivi.Daquelperiodoinavantiogninuovoprogettoèstato<br />

sviluppatoprevedendol’utilizzodianimealeganteinorganico:<br />

il trend di crescita può essere osservato nel grafico,dacuisinotailprogressivoincrementodellacomponenteinorganicaadiscapitodelleanimetradizionali,<br />

lacuidiminuzioneinterminiditonnellaggioèassociabile<br />

alla fine delle commesse di getti datati. La conseguenzaèilconsolidamentodell’impiegodianimealegante<br />

inorganico su circa il 72% del tonnellaggio totale, pari a<br />

47 codici in produzione, valore destinato ad arrivare al<br />

100%conl'obsolescenzadegliultimicodicirimasticon<br />

anime in shell moulding.<br />

I benefici ambientali<br />

Ilfattoreprincipalechegiustificaquestocambiamento<br />

radicale nella cultura delle animisterie e delle fonderie è<br />

sicuramente l’impatto ambientale. Fino a qualche anno fa<br />

allafonderiainconchigliaerasempreassociatoilfumoe<br />

l’odore derivane dalla combustione di parte del legante<br />

organico delle anime. In FMB non è più così: infatti, duranteleoperazionidifonderia(colata,estrazionedeigetti<br />

e raffreddamento in aria) non si assiste alla tradizionale<br />

fumata legata al degrado termico della resina. Questo<br />

non è semplicemente riassumibile dall’assenza di fumo e<br />

diodori,maèbendescrittodaidatirelativiallerilevazioni<br />

ai camini delle sostanze inquinanti che si sviluppano<br />

durante la combustione delle resine. Il grafico di Figura2riportaidatirelativiairilievisemestralidifenoloe<br />

formaldeide nel camino di captazione fumi delle postazionidicolataediraffreddamentogetti.<br />

Partiamodaqualchedato:laFMBèunafonderiadi110<br />

personesituatasuun’areadi22.000mqnelcomunedi<br />

Pavone del Mella (Bs). Al suo interno sono presenti 28<br />

conchigliatrici e 4 impianti di bassa pressione, con una<br />

produzione prevalente di getti strutturali a spessori sottilidipesovariabiledai0,2ai50kg.Analizziamoorail<br />

grafico: il primo dato che emerge è che i rilievi per entrambigliinquinantisonobenaldisottodellimiteimpostoperlegge,comesipuòvederenelriquadroinaltoa<br />

destra.Ilsecondoaspettosignificativoèchenegliultimi<br />

treanni,nonostantecisiastatounimportanteincrementoproduttivo,leconcentrazioniaicaminisisonopraticamenteazzerate.Addiritturataliemissionisonoaldi<br />

sotto dei valori misurati nel periodo di crisi 2008/2009.<br />

All’assenza di fumi in fonderia possono essere legati anche<br />

altri vantaggi: il primo è la riduzione dei consumi<br />

energetici degli impianti di aspirazione. Infatti, non essendoci<br />

fumi da captare, è possibile ridurre la portata<br />

di aspirazione. Diamo un altro dato: prima del passaggio<br />

dal legante organico a quello inorganico la portata di<br />

aspirazione del camino era di 35.000 Nm 3 /h in continuo,<br />

74 - .com<br />

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