MY FACTORY 3/2021
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INTRALOGISTIK<br />
EFFIZIENTE TRANSPORTTECHNIK<br />
RING FREI!<br />
Erkaltet das flüssige Zink auf dem Weg<br />
von den Vorschmelzöfen zu den Druckgussmaschinen,<br />
kann dies in der Produktion<br />
von Zink-Druckguss schnell zu einer<br />
unbrauchbaren Charge führen. Um dies<br />
zu vermeiden, war bei einem Spezialisten<br />
für Druckguss-Erzeugnisse ein neues<br />
Transportkonzept gefragt. Mit Hilfe<br />
des Kranbaukasten KBK von Demag<br />
konnte die ringförmige Beschickungslinie<br />
effizient und zugleich ergonomisch gestaltet<br />
werden.<br />
D<br />
ie Karl Wagenaar GmbH & Co. KG begann im Jahr<br />
1972 mit fünf Mitarbeitern in Heiligenhaus (Rheinland)<br />
als Lohnschleiferei. Nach dem Erwerb der<br />
ersten Druckgussmaschine im Jahr 1980 und dem<br />
Umzug in das benachbarte Velbert drei Jahre später erweiterte<br />
das Unternehmen seither Schritt für Schritt seine Produktion.<br />
Mittlerweile fertigen rund 100 Mitarbeiter im Mehrschichtbetrieb<br />
sieben Tage die Woche Zink-Druckguss-Teile<br />
für alle Industriezweige, vornehmlich für die Bau- sowie<br />
Schloss- und Beschlagindustrie. Dabei werden pro Jahr ca.<br />
5 000 Tonnen Zink vergossen.<br />
Die Produktionserweiterung erhöhte die Kapazität der Produktion<br />
von drei auf vier Vorschmelzöfen. Das flüssige Zink<br />
mit einer Temperatur von 420°C muss effizient, schnell und<br />
sicher von den vier Öfen zu den 26 Druckgussmaschinen<br />
transportiert werden. Bisher leistete eine Eigenkonstruktion<br />
mit Doppel-T-Träger und Laufkatze ihren Dienst. Die Stromversorgung<br />
erfolgte dabei per Schleppleitung. Für die Mitarbeiter<br />
bedeutete dies, dass bei Kurvenfahrten die Stromversorgung<br />
mühselig vor und nach der Kurve per Steckverbindung<br />
getrennt und wieder aufgenommen werden musste. Es<br />
bestand stets die Gefahr, dass die Temperatur des flüssigen<br />
Zinks absinkt und die Charge damit unbrauchbar wird.<br />
MANUELL VERFAHRBARE RINGBAHN<br />
ALS LÖSUNG<br />
Bei der Planung der neuen Produktionshalle war es Betriebsleiter<br />
Christian Schwab und Gießereileiter Recep Tunc daher<br />
wichtig, dass die Beschickung der Anlagen optimiert wird.<br />
www.myfactory-magazin.de <strong>MY</strong> <strong>FACTORY</strong> <strong>2021</strong>/03 9