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U-Boot “Sharcon” - Electronic.hu

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12. Einstellung der Tauchautomatik<br />

Die Grundeinstellung von Tauchautomatik und Gestänge sollte für die ersten Fahrten genau nach Bauplan<br />

vorgenommen werden.<br />

Wenn mit zunehmender Routine eine Veränderung des Tauchverhaltens gewünscht wird, kann man<br />

wie folgt vorgehen:<br />

• Herausdrehen der vorderen Schraube 8.4 bewirkt eine stärkere Anstellung der vorderen Tiefenruder<br />

nach unten, was ein schnelleres Abtauchen zur Folge hat.<br />

• Ein Hereindrehen der Schraube nimmt die Anstellung der Ruder zurück und bewirkt damit ein langsameres<br />

Abtauchen.<br />

Die Feder 8.21 muß durch Herausziehen und entsprechendes Verdrehen der Einnietmutter gespannt<br />

oder entspannt werden.<br />

• Herausdrehen der hinteren Schraube 8.4 bewirkt entsprechend schnelleres Auftauchen, ein Hereindrehen<br />

verlängert die Tauchfahrt.<br />

Auch hier muß die Feder 8.21 nachgestellt werden.<br />

Fahrtipps zur Jungfernfahrt<br />

Das obere Ende der Stahldrahtantenne wird zweckmäßigerweise mit einem kleinen Wimpel aus farbiger<br />

Decorfolie gekennzeichnet, um das <strong>Boot</strong> für die ersten Tauchfahrten kenntlich zu machen.<br />

Suchen Sie sich für die ersten Fahrten ein möglichst klares Gewässer ohne Schlingpflanzen etc.<br />

Das Modell ins Wasser setzen und langsam Gas geben. Am Anfang sollte nicht über die Antennenhöhe<br />

hinaus getaucht und nicht mit Vollgas gefahren werden. Ist das Tiefenruder funktionsfähig ausgeführt,<br />

sollte es bei den ersten Fahrten noch nicht benutzt werden, um eventuell eingeleitete, abrupte Tauchvorgänge<br />

zu vermeiden.<br />

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