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MANIGLEY SA CH-2572 Sutz

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Die Praxis zeigt, dass die Dynamik der Spindel- und Achsantriebe einer Maschine<br />

Synchronisationsfehler beim Gewindeschneiden erzeugt. Zudem bestehen Mikrounterschiede<br />

zwischen gerechnetem Vorschub und tatsächlichem Gewindebohrer.<br />

Diese Unterschiede sind minimal, doch sie führen zu Verspannungen und zu<br />

erstaunlich hohen Druckkräften auf die Gewindebohrerflanken. Die Folge sind<br />

Flankenabrieb, kurze Standzeiten und nicht lehrenhaltige Gewinde. SYN<strong>CH</strong>ROFLEX<br />

Spannfutter mit axialer und radialer Mikrokompensation gleichen die minimalen<br />

Unterschiede zwischen dem von der Steuerung berechneten Vorschub und tatsächlichem<br />

Gewindebohrer aus und kompensieren Lageabweichungen.<br />

La machine à commande numérique ne peut au mieux que répondre à une demande<br />

de déplacement d’une masse en réponse à une impulsion de l’électronique.<br />

Les lois de la physique s’appliquent aussi aux machines anciennes. Toute anomalie,<br />

toute poussée, tout couple réduit la durée de vie du taraud et incrémente l’altération<br />

de la qualité du filet. En pratique on remarque souvent une désynchronisation<br />

entre l’avance et le nombre de tours de la broche. Cette désynchronisation est due<br />

à la rapidité du directeur de commande comparativement à une sortie relative de<br />

la partie mécanique. Ce déphasage provoque fatalement des contraintes anormales<br />

sur le taraud et la qualité du taraudage. Par contre: les mandrins SYN<strong>CH</strong>ROFLEX<br />

compensent cette désynchronisation entre l’avance calculée par le directeur de<br />

commande et le taraud.<br />

The CNC machine can only do it’s best to move mass in response to electronic<br />

impulse. The laws of physics still apply and every machine has it’s limits. Any discrepancy<br />

at all increases the required thrust or tension and torque, reducing tap life<br />

and thread quality proportionally. SYN<strong>CH</strong>ROFLEX cushions the differences between<br />

the computer feed rate and the actual. Compensating for these minimal differences<br />

both axial and radial.<br />

Die Resultate sind:<br />

• Garantiert verdoppelte Standzeit der Gewindebohrer<br />

• Bessere Gewindequalität<br />

• Höhere Prozessicherheit dank geringer Bruchgefahr<br />

• Weniger Stillstandzeiten<br />

Versuchsmessung eines Gewindebohrerherstellers:<br />

Druckmessung auf die Gewindebohrerflanken,<br />

10 Gewinde M6 in Aluminium mit hohem Siliziumgehalt,<br />

Gewindetiefe 3 x D, 1000 U/min.<br />

Les resultats sont les suivants:<br />

• augmentation de la durée de vie du taraud<br />

au-dela de 100%<br />

• qualité des filets irréprochables<br />

• augmentation de la productivité:<br />

pas de casse de taraud<br />

• diminution des temps morts<br />

Test indépendant exécuté par un fabricant de taraud:<br />

Condition du test: Pression sur le filet du taraud,<br />

10 trous M6 en aluminium/Si, profondeur 3 x diamètre,<br />

1000 tours/min.<br />

Flankendruck/Poussée/Thrust (N)<br />

Tapmatic SFT50<br />

Wettbewerber/Concurrent/Competitor 1<br />

Wettbewerber/Concurrent/Competitor 2<br />

Starres Futter/Appareil rigide/Rigid Tap Holder<br />

The results are:<br />

• Tap life has been increased by over 100 %<br />

• Thread quality improved<br />

• Increased production due to less tap breakage<br />

• Fewer down times<br />

Independent test by tap manufacturer:<br />

Thrust test 1:10 holes, M6 R45-AL, 2 Flute tap (3XD),<br />

AL7075 at 1000 RPM.<br />

Graph illustrates the final hole tapped by each tap driver<br />

Gewindetiefe/Profondeur/Depth<br />

178 <strong>MANIGLEY</strong> <strong>SA</strong> <strong>CH</strong>-<strong>2572</strong> <strong>Sutz</strong>

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