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Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE für ... - BIBUS SK, sro

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Kollmorgen 07/03 Beseitigung von Störungen<br />

37 Beseitigung von Störungen<br />

Verstehen Sie die folgende Tabelle als "Erste Hilfe"-Kasten. Abhängig von den Bedingungen in Ihrer Anlage<br />

können vielfältige Ursachen <strong>für</strong> die auftretende Störung verantwortlich sein. Bei Mehrachssystemen können<br />

weitere versteckte Fehlerursachen vorliegen.<br />

Unsere Applikationsabteilung hilft Ihnen bei Problemen weiter.<br />

Fehler mögliche Fehlerursachen<br />

Fehlermeldung<br />

Kommunikationsstörung<br />

Motor dreht nicht<br />

Motor schwingt<br />

Antrieb ist zu weich<br />

Antrieb läuft rauh<br />

— falsche Leitung verwendet<br />

— Leitung auf falschen Steckplatz am<br />

Servoverstärker oder PC gesteckt<br />

— falsche PC-Schnittstelle angewählt<br />

— Verstärker disabled<br />

— analoger Sollwert fehlt<br />

— Motorphasen vertauscht<br />

— Bremse nicht freigegeben<br />

— Antrieb ist mechanisch blockiert<br />

— Motor Polpaarzahl falsch eingestellt<br />

— Rückführung falsch eingestellt<br />

— Strombegrenzung aktiv (analoge oder digitale I/O)<br />

— Verstärkung KP zu hoch<br />

— EMV-Störung im Feedback<br />

— Analog-GND (AGND) ist nicht mit der analogen<br />

Sollwertquelle verbunden<br />

— Integralzeit Tn zu groß<br />

— Verstärkung KP zu klein<br />

— PID-T2 zu groß<br />

— T-Tacho zu groß<br />

— Integralzeit Tn zu klein<br />

— Verstärkung KP zu groß<br />

— PID-T2 zu klein<br />

— T-Tacho zu klein<br />

Maßnahmen zur Beseitigung der<br />

Fehlerursachen<br />

— Nullmodem-Leitung verwenden<br />

— Leitung auf richtige Steckplätze am<br />

Servoverstärker und am PCstecken<br />

— Schnittstelle korrekt anwählen<br />

— Enable Signal anlegen<br />

— SPS-Programm und Kabel prüfen<br />

— Motoranschluss korrigieren<br />

— Kabel und Freilaufdiode prüfen<br />

— Antrieb überprüfen<br />

— Einstellung korrigieren<br />

— Feedbackeinstellung korrigieren<br />

— Strombegrenzung korrigieren<br />

— KP (Drehzahlregler) verkleinern<br />

— Feedback-Kabel erneuern<br />

— AGND mit Sollwertquelle verbinden<br />

— Tn (Drehzahlregler) verkleinern<br />

— KP (Drehzahlregler) vergrößern<br />

— PID-T2 verkleinern<br />

— T-Tacho verkleinern<br />

— Tn (Drehzahlregler) vergrößern<br />

— KP (Drehzahlregler) verkleinern<br />

— PID-T2 vergrößern<br />

— T-Tacho vergößern<br />

<strong>Inbetriebnahme</strong>-<strong>Software</strong> 95

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