Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE für ... - BIBUS SK, sro
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Kollmorgen 07/03 Beseitigung von Störungen<br />
37 Beseitigung von Störungen<br />
Verstehen Sie die folgende Tabelle als "Erste Hilfe"-Kasten. Abhängig von den Bedingungen in Ihrer Anlage<br />
können vielfältige Ursachen <strong>für</strong> die auftretende Störung verantwortlich sein. Bei Mehrachssystemen können<br />
weitere versteckte Fehlerursachen vorliegen.<br />
Unsere Applikationsabteilung hilft Ihnen bei Problemen weiter.<br />
Fehler mögliche Fehlerursachen<br />
Fehlermeldung<br />
Kommunikationsstörung<br />
Motor dreht nicht<br />
Motor schwingt<br />
Antrieb ist zu weich<br />
Antrieb läuft rauh<br />
— falsche Leitung verwendet<br />
— Leitung auf falschen Steckplatz am<br />
Servoverstärker oder PC gesteckt<br />
— falsche PC-Schnittstelle angewählt<br />
— Verstärker disabled<br />
— analoger Sollwert fehlt<br />
— Motorphasen vertauscht<br />
— Bremse nicht freigegeben<br />
— Antrieb ist mechanisch blockiert<br />
— Motor Polpaarzahl falsch eingestellt<br />
— Rückführung falsch eingestellt<br />
— Strombegrenzung aktiv (analoge oder digitale I/O)<br />
— Verstärkung KP zu hoch<br />
— EMV-Störung im Feedback<br />
— Analog-GND (AGND) ist nicht mit der analogen<br />
Sollwertquelle verbunden<br />
— Integralzeit Tn zu groß<br />
— Verstärkung KP zu klein<br />
— PID-T2 zu groß<br />
— T-Tacho zu groß<br />
— Integralzeit Tn zu klein<br />
— Verstärkung KP zu groß<br />
— PID-T2 zu klein<br />
— T-Tacho zu klein<br />
Maßnahmen zur Beseitigung der<br />
Fehlerursachen<br />
— Nullmodem-Leitung verwenden<br />
— Leitung auf richtige Steckplätze am<br />
Servoverstärker und am PCstecken<br />
— Schnittstelle korrekt anwählen<br />
— Enable Signal anlegen<br />
— SPS-Programm und Kabel prüfen<br />
— Motoranschluss korrigieren<br />
— Kabel und Freilaufdiode prüfen<br />
— Antrieb überprüfen<br />
— Einstellung korrigieren<br />
— Feedbackeinstellung korrigieren<br />
— Strombegrenzung korrigieren<br />
— KP (Drehzahlregler) verkleinern<br />
— Feedback-Kabel erneuern<br />
— AGND mit Sollwertquelle verbinden<br />
— Tn (Drehzahlregler) verkleinern<br />
— KP (Drehzahlregler) vergrößern<br />
— PID-T2 verkleinern<br />
— T-Tacho verkleinern<br />
— Tn (Drehzahlregler) vergrößern<br />
— KP (Drehzahlregler) verkleinern<br />
— PID-T2 vergrößern<br />
— T-Tacho vergößern<br />
<strong>Inbetriebnahme</strong>-<strong>Software</strong> 95